Operqciones de velocity string con coiled tubing 1

Preview:

Citation preview

Operaciones de Velocity String en pozos Operaciones de Velocity String en pozos someros perforados con Coiled Tubing someros perforados con Coiled Tubing

Drilling de 3 ½” en la Cuenca de Golfo San Drilling de 3 ½” en la Cuenca de Golfo San JorgeJorge

Yacimiento Cerro DragónYacimiento Cerro Dragón

Diego Morelli-Lucas Echavarria-Pamela TroglioDiego Morelli-Lucas Echavarria-Pamela Troglio

CCHHIILLEE

BOLIVIABOLIVIA

ARGENTINAARGENTINA

2

Situació InicialYacimiento Cerro Dragón UGGSJ

3

Situació InicialYacimiento Las Flores

Gas Somero

4

Situación Inicial

YACIMIENTO LAS FLORES

Presencia de Gas Somero

Campaña CT Drilling 5 pozos entubados 3 ½”

Profundidad máxima 900 m.

Ensayos iniciales alentadores.

PLF-854: 123 Mm3gpd– WHFP:680 psi – WHSP: 780 psi

PLF-225: 137 Mm3gpd – WHFP:760 psi – WHSP: 980 psi

PLF-223: 74 Mm3gpd – WHFP:400 psi – WHSP: 550 psi

PLF-226: 38 Mm3gpd – WHFP:200 psi – WHSP: 240 psi

PLF-227: 116 Mm3gpd – WHFP:640 psi – WHSP: 760 psi

Sólo 2 pozos quedaron en producción durante algunos meses

Se evidenciaron problemas de acumulación de líquidos

Frente a la necesidad actual de incrementar la Producción de Gas en la Compañía: Se decidió reactivar estos pozos

5

Metodología Utilizada

• Ajuste IPR del pozo.• Sensibilidad al diámetro de tubería• Comparación Velocidad Real vs Velocidad Crítica• Sensibilidad a la Presión de Reservorios

Se comenzó con PLF-227 mediante un ensayo con separador en locación Curva IPR

ING WO estudió las distintas

alternativas

Se evaluó el Potencial de cada pozo

Software de Análisis Nodal Prosper de Petroleum Experts

Se analizaron diámetros a bajar y los caudales estimados

6

Situación Mejorada

Reduce el área transversal de flujo, aumentando la velocidad del gas y permitiendo el arrastre de los líquidos a superficie.

Colgador Reposicionable de Coiled TubingPara colgar la tubería flexible

Shear OutShear Out

Coiled TubingCoiled Tubing

Conector ExternoConector Externo

Conector ExternoConector Externo

Niple de AsientoNiple de Asiento

Colgador Recuperable de Coiled Tubing

Colgador Recuperable de Coiled Tubing

Pescador de ColgadorPescador de Colgador

Colocar Shear Out en el extremo del CT y profundizar la longitud de cañería

Una vez en profundidad, acuñar y cortar el CT. Vincular los extremos de CT cortados a través del Colgador recuperable. Profundizar la inst. hasta la profundidad de fijado del Colgador y fijarlo Expulsar el Shear-Out Desvincular Pescador del Colgador de CT.

Diseño

7

8

Resultados

•Costo Intervención con Eq Wo ≈ U$D147000- 5 días de Intervención.•Costo Intervención con CT ≈ U$D85000 – 2 días de Intervención.

Ventajas

No requiere ahogar el pozo. La intervención con CT es rápida.

Primer pozo en reactivar:

35000 m3/d - Pwh = 190 psi.

Desventajas

No se puede realizar mediciones Físicas (PLT)

No contamos con anular (Circ. con N2)

Operación

9

10

Situació InicialAprendizaje

Planificación previa con equipo de trabajo Maniobras coordinadas entre CT y Grúa Realizar Pull Test en cada maniobra Respetar normas básicas de trabajo en pozos de gas

11

Pan American Energy – UG Golfo San Jorge

¡Muchas gracias por ¡Muchas gracias por su atención!su atención!

Preguntas...?Preguntas...?

Recommended