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Caracteristicas El isocianato de metilo MIC, es un producto intermedio que se usa en la fabricación de determinados insecticidas. Es un producto altamente tóxico y muy reactivo que polimeriza en presencia de determinados reactivos como hierro o cloruros.

Accidente de Bhopal Dccr (2)

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Caracteristicas

El isocianato de metilo MIC, es un producto intermedio que se usa en la

fabricación de determinados insecticidas. Es un producto altamente tóxico

y muy reactivo que polimeriza en presencia de determinados reactivos

como hierro o cloruros.

Descripción del proceso de

producción

El proceso de fabricación de MIC en la factoría de Union Carbide estaba formado

por cuatro etapas:

1. Producción de fosgeno

CO (g) + Cl2 (g) → COCl2 (g)

2. Producción de cloruro de metilcarbamilo (MCC) a partir del fosgeno en fase vapor

y metilamina (MMA) y cloruro de hidrógeno

COCl2 (g)+ CH3NH2 --------> CH3NHCOCl + HCl + calor

3. Pirólisis para la obtención del MIC

CH3NHCOCl --------> CH3NCO + HCl

1.Pirólisis para la obtención del MICCH3NHCOCl --------> CH3NCO + HCl

4. Separación por destilación del MIC

El MIC producido, se enviaba a los depósitos de almacenamiento, dos para uso normal

(Depósitos 610 y 611) y el tercero para emergencias (Depósito 619).

Características de los depósitos de

almacenamiento

Los depósitos cilíndricos, tenían una capacidad nominal de 57 m3, 13

metros de largo y 2,43 metros de diámetro.

Tenían una presión de diseño de 2,72 bares a 121 ºC y una presión de

prueba de 4 bares. Estaban completamente enterrados y aislados con un

recubrimiento de cemento.

Existía un sistema de refrigeración para mantener el MIC por debajo de 0

ºC y minimizar la refrigeración.

Tenían un indicador de temperatura, con alarma de alta, un indicador y

controlador de presión para mantenerla entre 0,14 y 1,7 bares y un

indicador de nivel con alarmas de alto y bajo nivel.

El sistema de emergencia consistía en una válvula de seguridad a 2,8

bares.

La línea de salida de venteo era enviada a un lavador de gases para

neutralizar la emisión de MIC.

Además existía la posibilidad de enviar los gases de venteo a una

antorcha de la planta.

Condiciones cronológicas antes del

accidente

1976Las aguas residuales de la

fabrica contaminan el agua

de unos pozos cercanos yprovocan la muerte de varios

animales

1978Un incendio calcina la

unidad de alfa-naftol

provocando la alarma de

la población

1981Fallece un obrero por

inhalación de gas fosgeno

por una fuga en una válvula,

además de ver ignorado las

medidas de seguridad

1982En plena crisis de venta, 25

obreros resultan intoxicados

al inhalar gas fosgeno tras

una avería de una válvula por

no utilizar equipo de

seguridad

En 1984 El sistema de refrigeración

de los depósitos de

almacenamiento fue

desmantelado.

En 1982

Un equipo de auditores de

seguridad de Union Carbide

visitó la planta y emitió un

informe en el que se señalaban

importantes deficiencias en los

sistemas de seguridad,

corrosiones y posibilidad de fuga

de gases.

Desarrollo del accidente

DICIEMBRE 1984

La noche del 2 de diciembre, la sala de control detectó un aumento de

presión en el depósito 610.

Se alcanzaron 3,8 bares al cabo de hora y media. Se detectó que el

recubrimiento del depósito estaba agrietado por la elevada temperatura

en su interior y la alta presión hizo que se abriera la válvula de seguridad,

con una emisión de MIC.

Se puso en funcionamiento el sistema lavador de gases y a la 1:00 hora se

dio la alarma.

El sistema de lavado era claramente insuficiente y se conectaron cañones

de agua para intentar alcanzar la salida de los gases, cosa que no se

consiguió.

A las 2:00, se cerró la válvula de seguridad y la emisión de MIC se detuvo.

La mañana del 3 de diciembre de 1984, una válvula de un depósito de

almacenamiento de la planta, que contenía una sustancia altamente

tóxica, el isocianato de metilo (MIC), produjo un escape al exterior de

aproximadamente 26 Tm de esta sustancia.

Investigaciones sobre el accidente

Determinaron que se había emitido aproximadamente 25 Tm de MIC en

un conjunto de gases emitidos de 36 Tm.

La temperatura interior del deposito alcanzó los 200° C y la presión 12.2

bares.

Se revelo que quedaron entre 5 y 10 Tm en el depósito 610. Se encontraron

importantes cantidades de sustancias que sólo se pueden formar por

reacción del MIC y agua, lo que indujo a pensar en la existencia de agua

en el interior del depósito.

Consecuencias

Población

La nube tóxica que se formó se extendió hacia las áreas pobladas en dirección sur

favorecido por un ligero viento.

Medio Ambiente

El medio ambiente también recibió un severo impacto. Según Greenpeace, en 1999 siguen

contaminadas las aguas de los pozos y la tierra por metales pesados y contaminantes

orgánicos persistentes (COPs) y, sin embargo, 5.000 familias siguen bebiendo agua

contaminada sin ningún tipo de control o prohibición.

La presencia de sustancias tóxicas es 682 veces mayor que la dosis máxima aceptable. Dada

la situación, las autoridades indias distribuyen periódicamente agua potable a la población,

pero no en cantidad suficiente como para evitar el consumo indiscriminado de los pozos

contaminados.

Económicas Union Carbide Corporation acordó con el gobierno indio una compensación por los

daños que ascendió a 470 millones de dólares, unos 80.000 millones de pesetas. Esta cifra,

seis veces inferior a la exigida por los demandantes, tomó como referencia los 3.828

fallecidos oficiales, cuando los forenses de Bhopal habían practicado 4.950 autopsias en

los primeros 5 ó 6 meses siguientes al accidente.

Los beneficiarios de las reclamaciones cobraron tarde y mal. En los casos de fallecimiento

de la víctima, los damnificados cobraron como compensación unas 67.267 rupias de

media (cerca de 18 427,83 pesos) por 11.267 muertes contabilizadas; el importe para los

casos de lesiones se redujo a algo menos de la mitad.