Ampliación linea embotellado cerveza

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    p UlWL

    IB

    *D-l 7893

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    AGRADECIMIENTO

    Al Sr. Ingeniero h-nesto Martnez Director

    de Tesis por su valiosa ayuda y colaboracin

    para la realizacin de este trabajo.

    BIBLIOTECA

    CENTRAL

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    DEDICATORIA

    A mis Padres

    Lus Toro y

    Mara Marn

    por su valiosa

    ayuda.

    A mi E s p o s a

    Ana Grate

    A nC Hijo

    Welnzer

    Toro.Jr.

    A Dios porescucharnze y

    guiar micamino.

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    DECLARACON EXPRESA

    La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta

    tsis, me corresponden exclusivamente; y,el patrimonio intelectual de la

    misma, a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL.

    (Reglamento de Exmenes y Ttulos profesionales de la ESPOL).

    WELMiRVI CNN TE TORO MARIN

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    VOCAL

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    RESUMEN

    EI presente trabajo tiene c o r n o jinalidad dar a conocer a los @w-c

    Ingenieros mecnicos la manera de presupuestar, administrar y controlc

    un montaje electroniecnico.

    En esta tesis trata del montaje electrormmnico de una lnea L

    embotellado de cerveza (15OOBPM) cuya propietaria es la Compaa (

    Cervezas Nacionales, (CCN).I

    Este proyecto surgic en base a la necesidad de CCN de ampliar i

    capacidad de produccin de cerveza, para satisfacer La demanda local,

    adems exportar su producto hacia los pakesvecinos.

    I,uego de lo cual contrat6 el estudio de ingeniera, diseAo y construccid

    de su nueva lnea de enzhotellado 1.500 botellas por minuto con 1

    Compaa Harry Wehmiller U.S.A. St. Louis Missouri, quien a su ve

    suhcontrat para el montaje electromecnico a la Compaa Corworci

    Santos-CMI, despus de haberse efectuado un concurso deojertas

    en t

    cual participaron cuatro compaas.

    entrodel personal tcnico del Consorcio SANOS-CTM( destinado par

    este montaje tue encuentro yo en calidad de Superintendente Mee

    del proyecto. 4% l,%

    F

    4

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    En el Captulo I se presenta una descripcin general de todo el procese.

    de embotellado, describiendo el funcionamiento de cada mquina dentro

    del proceso.

    Luego se describe las razones del porqu se ha seleccionado el tipo de

    maquinaria (HARRY WEHMILLEK, ARONES, KIXTNER) instalada

    para la lnea.

    En el captulo II presento un Resumen general del proyecto, ubicacin de

    las mquinas dentro del proceso de embotellado,flujo

    de botellas,flujo

    de cajas, flujo de paletas.

    Luego se desarrolla el presupuesto del montaje mecnico y elctrico

    separando cada montaje en *fasesy subfases, clculo de horas hombre

    basadas en estndares de montaje y datos estadsticos basados en

    experiencia profesional. Adems se desarrolla en este captulo el

    cronogram,a de montajes, como se planijic y organiz las tareas y

    recursos, descripcin ymanejo

    de equipos.

    En el Captulo III bsicamente me concreto al aspecto administrativo y

    control del proyecto, presentando la curva de avance del proyecto,

    cuadro de comparacin entre ingresos y egresos. Se presenta la curva de

    COSIOde personal y equipos directos e indirectos.

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    En el captulo IV serializa

    anlisis de costos minucioso, costos

    presupuestados, costos reales, desglose de gastos reales por cuentas,

    grfico comparativo y se presenta un cuadro de costo unitario dehora-

    hom hre por categoras.

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    INDKE GENERAL

    P a g s .

    RESUMEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    5

    INDKE GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    I ND ICE DE ABREVI ATURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I O

    I NDICE DETABLAS..................................... .................................. 12

    ANTECEDENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

    I TEORIA GENERAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    1.2 BREVEDESCRIPCIONDEL PROCESO DEk&fBOTtXLADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __.. . . . . . .

    16

    I IINGENIERIA

    DEL PROYECTO 21

    2 1 RESUMEN DELPROYECIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

    2 2

    MAQUZNAWASELECCIONADA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

    2 3

    TABLA DE ESTANDARES DE MONTAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

    2 4 CALCULOS DEL PRESUPUESTO DE MONTAJE

    FASES DEL MONTAJE Y HORAS - HOMBRE

    PRESUP~JESIADAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

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    2 5

    CRONOGRAMA

    DEM ONTA .JE. . . . . . . . . . . . . . . .

    ...

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    55

    2.6 PLANIFICACIONYORGANIZACIONDEL PERSONAL . . . . . . . . . . . . . 56

    2.7 DESCRIPCIONDEL EQUIPO A UTILIZAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

    INGENIERIA DEL MONTAJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

    3.1 AVANCE DE OBRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...< 63

    3.2 CURVADEEQrJIPOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

    3.3 CCJRVA DE PERSONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

    3.4 TABLADE

    RENIXWENTOS

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

    3.5 ESPECIlKAAc,IONES YNORhM FMPLEADAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

    ANALISIS DE COSTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

    4.1 COSTOS DEL PRESPUESTO: DIRECTO E INDIRECIO....... 87

    4.2 COSTOS DE MATERIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._............................... 91

    4.3 COSTO TOTAL PRESUPUES10VSCOSTO IW L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

    4.4 COSTO IJNI7ARIODE HORA-HOMBRE POR FASE.. . . . . . . . . . . . . . . . 95

    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 97

    BIBLIOGRA FIA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

    ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

    7.1 T A B L A S

    7.2 FOTOGRAI;IAS

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    ANSI

    ASME

    ASTM

    Amp.

    ayud

    BPM

    w

    C D

    CI

    c o 2

    CCN

    OC

    cant,

    cap.

    conex

    diam.

    estruc

    Fig.

    Fabr.

    H .H

    insL

    INDICEDE ABREVIATU~S

    Instituto Nacional Americano de Estandares

    Sociedad Americana de Ingenieros Mecanices

    Sociedad Americana de Ensayos y Materiales

    Amperio, unidad de Corriente

    Ayudante (werario)

    Botellas por minuto

    Botellas por hora

    Costo Directo

    Costo Indirecto

    Gas Carbnico

    Compatiiade Cervezas Nacionales

    Grado Centigrado, unidad de Temperatura

    Cantidad

    Capacidad

    Conexin

    Dimetro

    Estructuras

    Figura

    Fabricacin

    Horas Hombre

    Instalacin

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    inch.

    423

    l t.

    maxa

    min .

    Manhours

    ikiont.

    m

    m 2

    OPo

    FreJ

    SS. GG

    Tub.

    Tan.

    un id

    Weight lFoot

    Pulgada

    Kilogramo unidad de masa

    Litro unidad de volumen y capacidad

    Mximo

    Mnimo

    Horas Hombre de instalacin

    Montaje

    Metro, unidad de longitud

    Metro cuadrado, unidad de superfcie

    Operador

    Prefabricacin

    Servicios Generales (Persona encargada de abastecer a un6

    obra de necesidades menores).

    Tubera

    Tonelada mtrica, medida de peso

    Unidad

    Peso/pie: Unidad de peso por pie lineal

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    TABLA l

    TABLA2

    TABLA 3

    TABLA 4

    TABLA5

    TABLA 6

    TABLA 7

    TABLA 8

    TABLA9

    INDICEDE TABLAS

    Estimacin de Horas-Hombre para la instalacin detubert

    en un urea de proceso. A-l 06

    Estimacin de Horas-Hombre para la instalacin de tuberi

    en un urea de proceso. A-53

    Estimacin de Horas-Hombre para la instalacin detuberi

    en un urea de proceso, Ac.Inox.AISI304L.

    Estimacicin

    de Horas-Hombre para juntas soldadas etcampo. A-53

    Horas-Hombre para la instalacin de Globe Valvede 1 5300 y 6OOpsi.

    Horas-Hombre para la instalacin de Swing Check Valvedt

    1 5

    300 y6OOpsi.

    Horas-Hombre para la instalacin de Gate Valvede 150 OOy 6OOps i

    Horas-Hombre para la instalacin de GlobesValve,

    Chech

    Valvey GateValvede hierro-fundido (125 psi.)

    Horas-Hombre para la instalacin de uniones empernadas

    con la colocacin del respectivo empaque.

    TABLAlO

    Horas-Hombre de instalacin y suelda de AccesorioAcero al carbono (Codo 9Oo,Codo 4Y,

    Tees,

    Cap.)

    TABLA I1Pesos de Tubera en base al dimetro y al espesor de p

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    ANTECEDENTES

    Dentro del campo de la Ingeniera, es de vital importancia para ur

    Ingeniero conocer el rea de Administracin y Control de Proyectos.

    En la formacin de Ingenieros mecnicos resulta imprescindible conocer

    la manera de cmo presupuestar un proyecto electromecnico, cmo

    dividir sus fases, cmo efectuar la curva del costo de personal y equipos

    por fases.

    Ademas cabe mencionar como un antecedente que la administracin de

    proyectos es el proceso de plantjkary administrar, tareas y recursos, y

    comunicar los avances y resultados.

    Algo importante de sealar es que para desarrollar un buen presupuesto

    tantoelktrico

    como mecnico hay que mezclar la experiencia

    profesional en el campo del trabajo y los standares de Montaje Industrial

    que sealan los libros.

    Otro antecedente importante es la implantacin eficiente del Control de

    Costos del Proyecto, estando este dividido en Costos Directos y Costos

    Indirectos y estos a su vez en Fases y Subfases,lo que permite efectuar

    un mejor control de ejecucin, establecindose as al Jnaldel proyecto

    cuadros comparativos entre lo presupuestado y lo real gastado.

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    1.1 OBJETI VOS DEL PROYECTO.-

    El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer a los futuros

    I ngenieros mecnicos la manera de presupuestar y administrar un

    montaje electromecnico.

    En este proyecto de Grado t rato del Montaje Electromecnico de una

    L inea de embotellado de Cerveza de 1500 BPM , cuya propietar ia es

    la Compaa de Cervezas Nacionales C.A. (C.C.N. ).

    La parte ms importante de este trabajo es determinar cmo se realiza

    un presupuesto electromecnico. Se describen los pasos a seguir hasta

    l legar al Costo Total del proyecto, el cual es, llamado Oferta de Obra.

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    15

    El administrar un proyecto es una tarea que lleva consigo un objetivo,

    ejecutar la obra en el tiempo programado, si es antes mucho mejor, Este

    es el xito del GERENTE DE PROYECTO.

    Esta tesis presenta en su interior todas las formas de como ejecutar un

    proyecto, administracin de personal (cuadrillas) repartido en las

    distintas fases del proyecto, conocer cmo delegar tareas y recursos para

    el cumplimiento de un cronograma de Trabajo que se haya adoptado

    como matriz para la ejecucin de ste. Se seala tambin la manera ms

    idnea para llevar el Control Econmico del Proyecto, dividido en

    Costos Directos e Indirectos.

    En general, el futuro Ingeniero mecnico tiene en esta tesis una gua

    verdica para l poder desarrollar un presupuesto, administrar y

    controlar un montaje electromecnico, sea este pequeo o grande. Le da

    las bases para que un Ingeniero o un grupo de estos ya sean comocontratistas o como pequea empresa participen en una licitacin de

    cualquier montaje.

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    1.2 BREVE DESCYUPCION DEL PROCESO DE EMBOTELLADO

    En lahoja siguiente tenemos un diagrama de bloque del proceso de

    embotellado, es de sealar que dentro del proceso tenemos cuatro tipos

    de transportadores que le dan continuidad almismo.

    * TRANSPORTADORES DE BOTELLAS

    * TRANSPORTADORES DE CAJAS

    * TRANSPORTADORES DE PALETS

    * TRANSPORTADOR DE TAPAS CORONAS

    PRINCIPIOS IlEPASTEURZZACZON

    El mayor requisito de un producto, como la cerveza, es la estabilidad

    biolhgica. La mayor parte de las cervecerias lo logran por medio de la

    pasteurizacin es el evitar la posible descomposicin bio&&a y

    prolongar laduracin del producto embotellado.

    La pasteurizacin es un procedimiento que por unaparte logra

    proteccin mxima en cuanto a la estabilidad biologicade la cerveza, y

    por, otra parte da un efecto secundario mnimo al sabor, color, olor y

    estabilidad de las protenas. Probablemente uno de los efectos

    secundarios ms importantes de la pasteurizacin es un posible cambio

    en el sabor comlinmente,conocido como sabor cocinado .

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    17

    DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DE EMBOTELLADO

    INSPECCION DE CAJAS

    CAJAS COMPLETAS

    DESENCAJADORA

    CAJAS INCOMPLETAS

    BOTELLAS AM

    LAVADORA DE ALMACENDE CAJAS 0

    LAVADORA CAJAS EMPACADORASI

    I

    INSPECTOR DE

    BOTELLAS

    BOTELLAS EN-+

    BOTELLAS CON DEFECTO

    BUEN ESTADO DE LAVADO

    lBOTELLAS DADAS

    v

    DE BAJA

    INSPECCION DE

    NIVEL Y TAPADO

    7BOTELLAS CON DEVOLUCIONES

    DEFECTO MANUALES

    A

    BODEGA DE FRIO

    ETIQUETADORA

    INSPECCION DE

    ETIQUETADG Y NIVEL

    +

    EMPACADORAS

    INSPECCION DE

    ACEPTADASI

    CAJASINCOMPLETAS

    SE COMPLETAMANUALMENTE

    PALETIZADORA

    4

    ALMACENAMIENTO

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    18

    La pasteurizacin no ocasiona cambios visuales al envase o su

    contenido, pero ofrece estabilidad biolgica que es una cualidad

    importante en el producto, de tal manera que los microorganismos

    no pueden afectar al sabor o la calidad del mismo .

    El proceso de la pasteurizacin fuepetieccionado

    por el qumico

    $.k~~+sLouisRasteur,a mediados del siglo 18. Es un proceso

    i

    queevitg

    Ia

    $sJmentacin

    de un producto como la cerveza, y

    se lograelevando la temperatura del producto a una temperatura

    determinada (generalmente de 140 F (60 OC) y manteniendo esta

    temperatura por un perodo de tiempo que sea suficiente para destruir

    lasbacterias dainas sin cambiar la composicin, sabor o valor nutritivo

    del producto .

    Cerveza procesada adecuadamente, requiere 5 unidades de

    Pasteurizacin, 0 el equivalente a cinco minutos a una temperatura

    de 140 Fo(60 OC),esto se considera que es lo apropiado para destruir

    los microorganismos existentes, incluyendo el jiste. Pocas cerveceras se

    sienten cmodas usando solo cinco unidades. La mayora de las

    cerveceras usan entre 5 y 15 unidades de Pasteurizacin. UNIDAD DE

    PASTEURIZACION :Efecto letal a 60 O C por un minuto.

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    PASTEURUACION

    33.1 45.4 65.8

    IXJRACION DEL PROCESO (MINUTOS)

    HG. 1.2.I

    CURVA TIEMPOITEMPERATURA

    PRINCIPIO BASLCODE LA LA VADORA DE BOTELLAX-

    Las botellas que$leron desencajadas en la desempacadora se dirigen por un

    transportador de botellas hacia la mesa acumuladora de botellas para

    luego ingresar a las 1500 canastillas que posee la mquina lavadora en su

    cadena de circulacin, cada cavastillatiene 50 bolsillos.

    La funcin principal de la lavadora es entregar una botella

    comercialmente askptica (que no tenga micro-orgdnisrhos).

  • 7/26/2019 Ampliacin linea embotellado cerveza

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    2 0

    PRINCIPIOS BASIC0 DEL INSPECTOR DE BOTELLAS VAC.AS.-

    Las botellas que salen lavadas pasan a travs de dos lneas detransportadores por un inspector @RONES).

    Los chequeos que realiza el inspector son:

    - Altura de la botella;

    - Pared de la botella (utilizando cmaras las cuales realizan

    8 exposiciones por cada botella);

    - Pico de la botella;

    - Lquido residual, y

    - Chequea residuos de soda custica con rayos infrarrojos.

    PRINCIPIOBASIC0

    DE LA ETIQUETADOIM-

    Al salir las botellas de cervezas ya pasteurizadas pasan por el

    transportador de botellas, hasta llegar a un enfilador a cero

    presin, antes de entrar a cada etiquetadora.

    Aqu viste la botella con:

    - Etiqueta de cuerpo;

    -Etiqueta de cuello;

    - Fecha de envase cfechadores automticos).

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    CAPITULO I I

    INGENIEHADEL PROYECTO

    2.1 RESUMEN DEL PROYECTO

    NOMBRE DEL PROYECTO :NUEVA LI NEA DE EM BOTELLADO

    UBICACION

    DEL PROYECTO : PASCUALES,PROVlNCL4 DEL

    GUAYAS

    PROPIETARIO :

    COM PA ik4

    D E CERVEZ A S

    NACIONALES

    CONTRA TISTA : BARRY WEHM ILLER U S. A

    DESCRIPCION DEL PROYECTO:

    I nst al acin y mont aj e el ect romecni co de una nueva l i nea de

    embot el l ado de 1500 botel l as por minut o ( BPM ) en l as

    llenadoras.

    OBRAS PRINCIPALES

    1 Mont aj e elect romecni co de las sigui ent es maquinar ias:

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    Suministro e instalacin de sistemas de tubera para agua fresca, aire,

    agua recuperada, agua suavizada, vapor, custico 50%,CC12y

    condensado.

    Peso totalaproximado 20.678 Kg.

    3. Suministro e instalacin de estructuras, plataformas y soportes para

    1.1

    1.2

    1.3

    1.4

    1.5

    1.6

    1.7

    1.8

    1.9

    1.10

    1.11

    1.12

    Depaletizadoray paletizadora (Kettner) 14,500 Kg.

    Lavadora de Cajas (Kettner) 3,800 Kg.

    Acumulador de Cajas(Kettner)

    5,800 Kg.

    Desempacadora (Kettner) 6,000 Kg.

    Lavadora de botellas (Barry Wehmiller) 170,000 Kg.

    Inspector de botellas vacas (2) (Krones IO Kg.

    Llenadora (2) (Krones) 38,100 Kg.

    Pasteurizadora (Barry Wehmiller) 183,000 Kg.

    Etiyuetadora (2) (Krones) 15,YOOKg.

    Empacadora (2) ( Kettner) 7,200 Kg.

    454,700 Kg.

    450 mts. aprox. de transportadores de botellas.

    480 mts.aprox. de transportadores de cajas.

    tuberas.

    Peso total aproximado 28.380 Kg.

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    2

    4. Suministro y aplicacin de pintura para un rea aproximadae

    10.50z

    5. Aislamiento de 200m2para

    lneas de vapory condensado.

    6. Instalacin elctrica y de control que incluye:

    * Cable Trays 920 mts.

    * Condui ts 2.380 mts

    * Instalacin de 23 paneles.

    * Instalacin de 25 motores y 143 elementos de control en

    pasteurizadora.

    * Instalacin de 230 motores y 230 elementos de control de

    transportadores.

    * Instalacin de 7 equipos Kettner y 7 equipos Krones.

    * Instalacicn de 38 motores y 29 elementos de control en lavadora de

    botellas.

    * 2400 conexiones para control y monitoreo de toda lnea incluido los

    PLC.

    2.2 MAQUINARIA SELECCIONADA

    La presente lnea de embotellado, fue rigurosamente seleccionada por la

    Unidad Ejecutiva del Proyecto de ampliacin en la Cervecera

    Nacional ( CCN).

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    24

    Se estudiji la qjkrta msconveniente a los intereses de CCNtanto

    en el costo econmico como en la calidad de la maquinaria ainstalarse.

    A continuacin hago unestudio detallado de dos ofertas presentadas

    por dos grandes compai%as mlrndialmente conocidas:

    L a j ig

    2.2.1 presen ta la lnea embotellado de cerveza proptresi por

    KRONES. Se detalla el sign+$ead&de cada mimero.

    Lafg 2.2.2 presenta una progpamacin prophstapor KRONCS.

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    T E C N I C A SDE LINEAS

    CompaA ade Cervezas Nacionales, Guayaqui l, Ecuador.

    Lnea de embotellado de Cerveza

    ( 0.578 tvidrio; 0.355 t.vidrio /90. OOObph)

    1)Desatadora

    2) Reconocimiento de capas

    3) Despaletizadora PALMASTER 4.52 en IK

    4) Aparatos de control palets.

    5) Almacn de paletsdqfectuosos.

    6)Combinacicn

    de cajas.

    7) Distribucin de cajas.

    8) Desencajonadora CAMPA C 461 -AT- 1800.

    9) Combinacin de cajas.

    10) Control de cajas vacas.

    II)1. Volteador de cajas.

    12) Lavadora de cajas.

    13) 2. Volteador de cajas.

    14) Almacn de cajas vacas

    15) Lavadora de botellas KD-2-6666-630

    16)Inspeccionadora.

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    17)Llenadora VK2VCF 132/32-103

    18) Control de nivel llenado con soji-push.

    19) Instalacin CIP.

    20) Pasteurizadora.

    21) Etiquetadora SOLOMATI C 018.

    22) Aparato de control de etiquetas con soft-push.

    23) Distribucin de cajas.

    24) Encajonadora CAMPA C 461-ET-1800.

    25) Combinacin de cajas.

    26) Control cajas llenas.

    27) Distribucin de cajas.

    28) Almacn depalets

    buenos.

    29) Paletizadora PALMASTER 452 BNIK.

    30) Atadora

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    2.3 TABLA DE ESTANDARES DE MONTAJE

    Los siguientes datos de estndares de montaje son basados en

    datos tericos algunos, y la mayora de estos han sido recopilados

    como informacin de Rendimientos en proyectos anteriores.

    Lo cual nos da un estandar general muy confiable para la

    aplicacin de una determinada actividad en un montaje mecanice

    Tubln2.3 .1 ESTAN DARES DE F ABR I CAC I ON Y M ONTAJ E

    (ESTRUCTURAS)

    DESCRIPCION

    FABRICACIONH H 7 T m MONTAJE HH/Tm

    T EO RI CO PRACTICO TEORICO PRACTICOESTRUCTURAMETALKA 110 140 45 50SOPORTERIA 250 300 220 300

    TABLA 2.3.2.ESTANIIARES

    DE FABRICACION Y MONTAJE (SISTEMA

    DET UBERI AS )

    SISTEMA DE T U B E R I A S FABRICACION Y MONTAJE

    R E F I N E R X 4

    HH/Tm

    AREADE PROCESO (TUSSOLDADA) 300 - 320AREAS EXTERIORES 100 - 120

    ARE4 DE EQULPOS 250 - 300

    ESTACJON

    DE PRODUCCIONAREADE PROCESO (TUB. SOLDADA) 220 - 230AREASEXiERIORES 100 - 120

    TUBERIAENTZRRADA Il5 - 130

    ELEM ENTOS 4 D@OS

    AREADE PROCESO 55 - 60A REAS EXTERIORES 40 - 45

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    30

    TABLA 2.3.3. ESTANDARES DE MONTAJE DE EQUIPO

    DESCRZZCZON MONTAJE HZi /Tm

    MONTAJE DEEQtJIPOS

    ESTA TICOS 25 - 30MONTAJE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 60 - 80MONTAJE DE EQUIPOS DINAMICOS

    HASTA 0.5 lon. 150

    0.5 - 1.0 ton. 1251.0 - 5.0 ton. 80A4AYOR A 5.0 ton. 75

    TABLA 2.3.4 ESTANARESDE PRODUCCZON PAR4 PINTURA Y

    RECUBRIMIENTO

    DESCZUZVZON

    PZNTUZtA

    AISZX 4ZENTO ZZECUBZUMZENTCIH H / m 2 H H / m 2 0 ENCINTADO

    H H / m l

    T7JBERIAS YEQIJIPOS 2.02 7.68 1.3

    ESTRUCTURA METALICA 1.5

    SOPORTERL4 2

    EQUIPOS Y TANQUES 1.1 5.32

    INTURAS DE TANQIJES 1.2

    (FXTRIOR)

    PR OC ED ZMZEN TO DZAMETRO-PULGADA DE SOLDADURA.-

    ara un sistema de tuberas hay otra manera muy prctica de estimar las

    horas-hombre directas, es lo que se llama dimetro-pulgada de soldadura.

    Tiene su principio en el rendimiento del soldador mas su cuadrilla de trabajo,

    este es un estandar prctico.

    abricacin de taller 30-40 diam-inchx

    da de soldador

    ontaje de tuberas 20-25diam-inch x da de soldador

    or lo general se aplica un anlisis similar, para el caso de tubera

    II LIOTEC

    KNTR L

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    FABRICACION

    DE TALLER

    CUADRILLA TIPO

    1 Maestro Tubero

    1 SoldadorCalifcado

    1 Esmerilador

    2 Ayudantes de Montaje

    MONTAJE DE T U B E R I A

    CUADRI LLA TI PO

    1 Maestro Montador I

    1 Montador II

    1 Soldador CaliJcado

    1 Esmerilador

    2 Ayudan tesdeMan

    taje

    NOTA: Se denomina da - inch (dimetro - pulgada) a una longitud

    circunferencia1 del cordn de soldadura.

    Osea una junta de6:

    equivale a 6 da-inch.

    .

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    TAgLA2.3.9. ESTANDAR DE MONTAJE DE UN SISTEMA PUESTA A TIERRA

    D E S C R I P C I O N

    M O N T . HORAS -HOMBRE

    Montaje del Sistema de puesta tierra con tendido del Cable subterrneo o areo.

    Soldaduras y puesta atiewa

    de equipos.

    Clavado de electrodo de 314y 2500 mm de longitud con

    conexin de cable.

    Clavado de electrodo de 314

    y 159mm de longitud.Tendido de Cable de tierra subterrneo o areo de 70 y 35

    mm?

    Montaje de embarrados de conexin de tierra de 6

    conexiones.

    Montaje de puentes de pIzeba.

    Derivaciones en T con Soldadura CADWELD de 70x

    70

    Derivaciones en T con Soldadura CADWELD de 70x

    35

    Derivaciones en T con Soldadura CADWELD de 35 x35

    Conexiones de puesta a tiesapara intercambiadores

    Conexiones de puesta a tiesa de recipientes y

    estwcturacbn Solahdura

    CADWELD.

    Terminaciny

    Conexin de Cables para puesta a tierra

    de equipos, crcasas, botoneras, motores, cajas,cuadros,

    etc. mediante terminal de presin de 70 X 35 mm?

    Puesta tierra de tubera, incluyendo abrazadera de cobre,

    grapas de conexiny

    p.p. de grapas de latn.

    3,55 HH/lJnid

    2.84IIJVUnid

    0,2 1JIJl/Unid

    1.5JiJVUnid

    2,84 HJI/lJnid

    1, 0HH/Unid

    I,O JIJIKJnid

    0.75 HHKJnid

    2,13 HH/Unid

    2,27 JflIMJnid

    2,13 HH/Unid

    2,27HH/Unid

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    2.4 CALCULO DEL PRESUPUESTO DE MONTAJE : FASES D

    MONTAJE Y HORAS-HOMBREPRESUPUESTADAS.-

    Todo presupuesto esta basado en fases principales y subfases.

    Para llegar al costo total de este presupuesto, se dividid el proyecto en 4

    fases principales:

    Montaje Mecnico.

    A4ontaje Elctrico

    Antes de analizar el presupuesto del Montaje Electromecnico de una IN

    de embotellado de cerveza. Veremos con un ejemplo la metodologa

    desarrollo de un presupuesto, aplicando los estndares de montaje tericc

    prcticos vistos en la seccin anterior.

    Ejemplo:

    Si tenemos la siguiente instalacin industrial de un sistema de tubera de 1

    Red contra incendio.Calcular horas-hombre directas e indireci

    cronograma de actividades con respectiva distribucin de personal.

    La Fig. 2.4. I detalla el sistema de tubera de una Red contra Incendio.

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    BRI DA CIEGA

    0 6

    REPRESENTACION

    SP

    0 1

    qSP

    02

    CANTl DAD:2 SPD

    l l - SPOZ

    0 3

    RED 3 2W

    Gl

    5m

    RED 4-3

    BRfDA

    CIEGA04

    3 m

    3 m b

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    METODOLOGLA

    :

    1.

    DMDIMOS EL PROYECTO EN FASES Y SUBFASES

    FASES PRINCIPALES SUBFASES

    MONTAJEMECANICO * PREF YMONTAJE DE TUBERIAS* FABRICACION Y MONTA E DE SOPORTES*

    INSTALACION DE GABINETES* MONTAJE DE BOMBA EJE VERTICAL1 PINTURA DEL SISTEUA* PRUEBA Y PUESTA

    ENMARCHA

    MONTAJE ELECTRICO: CABLEADO Y CONlXION DE LA BOMBA

    2. CALCULAMOS LAS HORAS-HOMBRE DIRECTAS DE CADA SUBFASE.

    *PREFABRICACION

    YMONTAJE

    DE TUBERLAS:

    APL ICANDO EL S ISTE iMM D L Q M E T R O PU L G A D A

    IR

    6I

    4 6

    TOTAL DL4M 392DLAM

    94 114 486

    I NCH INCH

    Utilizando el estandar prctico seccin 2.3; da soldador=10

    horas.

    -

    FABRICACION EN TALLER 30 diam-

    inchx

    da soldador

    Entonces 392 diam-incW30. tenemos 13.1 das soldador.

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    -SOLDADURA DE CAMPO 20 diam -inchx

    da soldador.Entonces 94 diam-incW20. Tenemos 4.7 das de soldador.

    TOTAL: 17.8 das=18

    das de trabajo.

    Estos 18 das de soldador equivalen a dos frentes de trabajo

    con el siguiente personal:

    FABRIC. ENTALLER :1 UAESTROTUBERO

    1

    SOLD. CALIFICADO 5XI0

    horasx 13.1 da=655HH

    1

    ESMERILADOR da

    2 AYUDANTES

    MONTAJE: 1 MOMADOR TUBERIA

    1 MONTADOR II

    1 SOLD,CALIFICADO 6X10 horas x 4.7

    da=282

    HH

    I ESMERILADOR da

    2 AYUDANTES

    Entonces, para prefabricacin y Montaje de tuberas tenemos : 937

    HH-DIRECTAS.

    6.APLICANDO EL SISTEMA DE PRESUPUESTO POR PESO

    Tenemos un peso= 4240 kg= 4.24 ton, considerando el estandar

    prctico para una rea de proceso tabla 2.3.2. tenemos 220 HH/ton,

    lo que nos da: 22OHHx 4.24 ton. = 933 HH-Directaston.

    Observamos que tanto el mtodo Q como b son, muy confiables,

    muestran una variacin de menos del 2% en el clculo.

    *FABRICACION Y MONTAJE DE SOPORTES:Con el peso de la tabla

    2.4.1.

    b de 539 kg=O..539 ton.

    Utilizando el estandarprctico de la tabla 2.3.1 nos da:

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    FABRICACION

    Y MONTAJE 600 H-HX 0.539 ton = 323.4 HHton

    Entonces, para fabricacin y Montaje de Soportes tenemos:

    324 HORAS-HOMBRE DIRECTAS.

    I NSTALACION DE GABINETES:

    Para la instalacin de gabinetes no hay un estandar prctico determinado

    como en los demascasos se estima segn el grado de complejidad de

    la instalacin.

    Yo estimo seis horas de trabajo con una cuadrilla de 3 personas por

    cada gabinete, lo cual nos da:

    6x 3 = 18 horas-hombrex

    4 Gabinete=72 HHGabinete

    MONTAJE DE BOMBA DE EJE VERTICAL

    Considerando la bomba como un Equipo dinmico tomamos el estandar

    prctico de la tabla 2.3.3 conociendo el peso de la bomba de 0.35 ton

    (350 ka)

    Por lo tanto 0.35cO.5 ton=>150HH 3 5 t o n = 5 2 . 4 H H ton

    Entonces, para montaje de bomba de eje vertical tenemos:.53horas-

    hombre directas.

    *PINTURA DEL SISTEMA:

    Calculamos la superficie a pintar:

    Pintura de tubera 68.2 7 m2+10% (GASTOS VARIOS,) = 75.0 m2

    Pintura de soportes 14.2 m2+lO% (GASTOS VARIOS)=15.6m2

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    41

    Utilizando la tabla 2.3.4. tenemos:

    DESCRIPCION SUPERFICIE HH/m TOTAL HH

    m2

    PINTURA DETUBERIAS 75 2.02 151.5PINTURA DE SOPORTES 15.6 2 31.2

    Considerando tres capas de pintura, se adiciona un 20% al total HH

    de la primera capa, en la segunda y tercera capa se mantiene el mismo

    total.

    Es decir:

    DESCRHCION

    leraMano 2da Mano 3ra Mano TOTAL HHPINTURA DE 151.5X1.2=181.8 151.5 151.5 484.8

    TtlBERiM

    PINTURA DE 31 2X1 2=37 44 31.2 31.2 99.84SOPORTES

    TOTAL: 584.64 HH

    NOTA: Esta adiciondel 20% es por efecto de preparacin y limpieza de

    la superficie. Por lo tanto para pintura del Sistema, tenemos 585

    Horas-Hombre Directas.

    PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA:

    Para realizar las pruebas de un sistema de tubera como el caso del

    ejemplo, no esta estandarizado el tiempo que tomar realizar dicho

    trabajo. Esto es mas bien producto de la experiencia del proyectista.

    Se considera un grupo de personas durante un tiempo prudencial.

    Para el caso en estudio yo estimo: 120 Horas- Hombre Directas.

    *

    CABLEADO YCONEXION

    DE LA BOMBA:

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    42

    Por ser un solo equipo portablear

    , conectar y puesta a tierra,considero 90 horas- hombre directas.

    3.-Se forma cuadrillas tipo para cada ktividad.

    TUBERIA 1

    C I

    II

    C 2

    l

    PREFABRCACION MONTAJE1 Maestro Tubero 1Maestro Tubero

    ISoldador Cali f icado 1 Montador de I I

    1 Esmerilador 1 Soldador Cal cado

    2 Ayudantes 1 Esmerilador

    2Ayudantes

    SOPORTERIA

    C 3 c 4

    FABBICACION MONTAJE

    1 Armador /Montador 1Montador de Estruc.

    1 Soldador de Estrwc. 1 Soldador de Estruc.

    1 Esmerilador 1

    Esmerilador

    2 Ayudantes 2Ayudantes

    I NSTALACION DE GABINETES

    C 5

    1 Montador de I I I I1 Ayudante

    M O N X BOMBA DE EJE VERTICAL

    1 Mecnico n4ontador

    1 Ayudante

    CM

    PINTURA DEL SISTEMA

    1 Maestro pintor

    3 Ayudantes

    C 7

    I I

    PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA

    C 8

    1 Tubero

    3 Ayudantes

    CABLEADO Y CONEX DE BOMBA

    I M aestroEktr ico

    2 AyudantesEkctricos

    x9

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    43

    4.- Una vez teniendo las horas hombre directas realizamos unCronograma de actividades sin desviamos del nmero de horas

    calculadas.

    H-H

    de bomba eje ver tical

    1000

    350

    80

    60

    560

    120

    9

    2260

    3 4

    ~

    i 23

    5.-Procedemos a armar el cuadro de horas hombre indirectas..

    ?ERSONAL Cant

    qI ngeniero de Campo 1

    Supervisor de Tubera 1Chofer

    f

    Bodeguero 1

    Electricista 1

    TQTAL : H -H;;I v

    H-H

    6. -El siguiente y ultimo paso est relacionado con el Costo del personal

    directo e indirecto, Costo de herramientas, Costo de consumibles y costo

    de equipos

    B\BLIOIE

    CENTRA'

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    Una vez conocida la metodologa de clculo de un presupuesto,

    aplicando los estandares de montaje de la seccin 2.3.

    Analizaremos el Presupuesto del Montaje Electromecnico de

    una lnea de embotellado de Cerveza, la cual es objeto de nuestro

    estudio.

    2.4.1 ANALISISDEL PRESUPUESTO: MONTAJE MECANICO

    CUADRO DE MAQUINAS Y EQUIPOS A I NSTALARSE EN LA L INEA

    FASE R I N C I P A LES RK ION E

    Q W S PESO l l g j

    I.IMontaje Lavadora de botellas 170,ooc

    1.2 Montaje Pasteurizadora 183,006

    1.3 Sistema de Transportadores ------------

    1.4 Otros Equipos: Paletizadora/Depaletizadora

    14,50

    Lavadora de Cajas 3,8Oci

    Acumulador de cajas 5,800

    4O~AJEMECANKO Empacadora (2)/Desempacadora 13,200

    Inspector de cajas 300Inspector de botellas (2) 10,400

    Etiquetadoras (2) 15,900

    Llenadoras (2) 38,100

    1.5 Varios Mecnico, Plataformas y Soportera 28,380

    Sistema detuberh

    20,678

    Aislamiento (m) 200

    Pintura (m) 1,050

    Tenemos como base el peso de los equipos dado por el cliente, y las

    cantidades de obra, calculada de los planos del sistema de embotellado.

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    45

    2.4.1.1

    MONTAJE LAVADORA

    DE BOTELLAS.-

    Considerando a la lavadora de botellas como Equipo esttico

    la mayor parte, y como equipo dinmico al sistema de cadena

    que mueve las canastillas, aplicando los estandares de la tabla

    2.3.3 tenemos:

    -Equipo Esttico:

    1.5O.OOOkg=> 150fon. x30 HH/ton.= 4500 HH

    -Cadena (1500 Canasti l las):

    2O.OOOKg =>20 ton. x 150HH/ton.

    =3000

    HH

    Hemos obtenido 7.500 HH de montaje, luego procedemos a

    realizar una curva de personal, teniendo como referencia las

    horas-hombre estimadas con los estandares de montaje.

    CATEGORIA

    Montador I

    Montador I I

    Tubero

    Soldador I

    Esmerilador

    4pd.Tubero

    4wd.Montaje

    4 vud.General

    TOTAL

    T

    2

    2

    2

    1

    2

    4

    I l

    2

    2

    2

    1

    2

    4

    I I

    SEMANAS

    3

    2

    2

    I

    2

    4

    5

    2

    2

    1

    2

    4

    II

    7

    2

    2

    3

    3

    4

    3

    2

    9

    8

    2

    2

    4

    3

    4

    4

    2

    9

    10

    HOM. SEiU n

    58 M

    17

    17

    7

    6

    15

    7

    17

    44

    61 130 7540 HH

    M EM

    986

    986

    406

    348

    870

    406

    986

    2552

    1

    NOTA: Se ha consi derado una semana de 58 horas l aborabl es

  • 7/26/2019 Ampliacin linea embotellado cerveza

    47/114

    Lunes- Viernes: 10 horas x da

    Sbado : 8 horas

    2.4.1.2 MONTAJE PASTEURIZADORA.-

    Antes de calcular las horas-

    hombre directas, se analiza

    detalladamente la complejidad de montaje e instalacin

    de la mquina. A lo cual se hi ci eron las s igui en tes

    consideraciones.*

    -EQUIPO ESTATICO : IIOTon.

    -

    EQUIPO DINAMICO:43.5 Ton.

    -

    SISTTUBERIA : 10.0 Ton.

    -

    SOPORTEMA (WONT.):3

    Ton.

    -

    SOLDADURA DE CUERPOS:

    *PASTEURIZADORA 85 m.

    -EQUIPOS CO.5Ton.: 1.5 Ton.

    -MONTAJE UNIDAD

    HIDRAULICA 1.5 Ton.

    TR4BAJOS VARIOS (Calibracin,

    STD. Aplicado

    x 30 HH/Ton.

    x6.5

    HH/Ton.

    x 230 HH/Ton.

    x 300 HH/Ton.

    x 8HH/m.

    x 150 HH/Ton.

    x 7 5HH/Ton.

    nivelacin, ajustes, limpieza, etc.)

    TOTAL:

    Horas-Hombre

    3,300 HH

    2,228 HH

    2,300 HH

    900

    HH

    680 HH

    2,250 HH

    113 HH

    2,100 HH

    14.471 HH

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  • 7/26/2019 Ampliacin linea embotellado cerveza

    49/114

    48

    2.4.1.4. MONTAJE DE OTROS EQUI POS.-

    Dentro del listado de otros equipos vemos que todos caen dentro del

    grupo de EQUIPOS DINAMICOS, entonces segn la tabla 2.3.3

    tenemos lo siguiente:

    El peso total de otros equipos es: 63.900 kg=>63.9 ton. x75HHAon.

    4793 HH.

    Teniendo como referencia esta cantidad de Horas-Hombre realizamos

    nuestra curva de personal.

    CA TEGORL4

    r

    SEMANAS HOM.SEMx58 HORBEM

    n n . . m e

    1 2 34

    3 0 / Yu

    1 1 1 . 41 3

    a

    1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

    l l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

    PI

    2 2 2 2 24

    1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

    4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 86TOTAL

    1,276 I fH

    1 , 1 6 0 H H

    1,392 f

    1.160 f

    4,988 HH

    2.4.1.5 MONTAJE DE MZSCELANEOS MECANICOS.-

    Para el clculo de horas-hombre de varios mecnicos tenemos como

    referencia el peso y las cantidades de obra por ejecutar, lo cual

    aplicando las tablas de estandares de la seccin 2.3 nos da lo siguiente:

  • 7/26/2019 Ampliacin linea embotellado cerveza

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    4s

    *PLATAFORMA Y SOPORTERIA:

    -PLATAFORUAS

    (FAB.YMONTAJE)

    23.000 kg=> 23.0 ton. x 190HH/ton=4.3 70 HH

    - SOPORTERIA (FAB. YMONTAJE)

    5.380 kg. =>5.38 ton. X 600HH/ton= 3228 HH7598 HORAS-HOMBRE

    *SISTEhfADE TUBERLAS:

    20.678 kg=> 20.678 ton X 230 HH/ton. = 4756 HORAS-HOMBRE

    * AISLAMIENTO:

    200 mzx2,02HH/mz= 1.536 HORAS-HOMBRE

    * PINTURA:

    1050 m2x2,02HH/mz= 2.121 HORAS-HOMBRE

    En los siguientes cuadros, hemos anotado las actividades y, luego

    se ha realizado la distribucin de personal, teniendo como referencia

    las horas-hombre calculadas en el prrafo anterior.

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    51

    TOTAL HORAS-HOMBRE MONTAJE MECANICO

    ACTIVIDAD

    Uontaje

    Lavadora de botellas

    VontajePasteurizadora

    Sistemasde transportes

    Montaje otros equipos

    Varios-Mecnicos: Plataforma y Soportera

    Sistema de Tuberas

    Aislamiento

    Pintura

    TOTAL HORAS-HOMBRE: 48,662

    HORAS-HOMBRE

    0m.i.

    7,540

    14,500

    5,626

    4,988

    7,598

    4,756

    1,508

    2.146

    2.4.2 MONTAJE ELECTRICO

    Esta fase principal comprende la ejecucin de los siguientes

    trabajos los cuales a su vez son agrupados en actividades

    principales, para poder llegar al nmero de horas-hombre de

    montaje,

    utilizamos los estndares demontaje

    elktricos como

    referencia.

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    34

    En la seccin 2.6.2 se describe la.formacin

    de cuadrillas tipo tanta

    para la fase mm-hita, como la.fase elctrica.

    RESUMEN DE HORAS-HOMBRE DIRECTASDEL MONTAJE

    ELECTROMECANICO EN ESTUDI O:

    FASE PRINCIPAL

    HORAS-HOMBRE

    DIRECTAS

    Montaje Mecnico 48,662

    Montaje Elctrico 19,372

    TOTAL 68,034 I

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    2.5 CRONOGRAMA DE MONTAJELI NEA DE PRODUCCION DE 1500 BPM

    ITEM

    DESCRIPCION

    MESE S1 1 3 4 I 5 I 6 I 7

    1 Movilizacin

    2 Montaje de Pasteurizadora

    3

    4 Montaje Sistema de transportadores

    5

    Inst.del sistema de lubricacin de transportadores

    6 montaje de Equipos miscelneas

    7

    8

    E

    9

    10

    l l

    12 Instalacin de paneles elktricosl-

    13 Montaje de elementos de control

    Puesta en marcha I I I I II I I

    I I

    I

    I

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    56

    2.6 PLANI F ICACION Y ORGANI ZACION DEPERSONAL.-

    La conformacin del equipo de trabajo requiere una plantjkacin

    minuciosa de escoger a la persona indicada para el trabajo que

    se va a desarrollar.

    Algunos Ejecutivos exitosos tomando decisiones en materia de

    personal se han guiado por los siguientes principios:

    *Si se coloca una persona en un cargo y no cumple con las

    expectativas, no hay que culpar a esa persona. El error es de la

    persona que la coloc en el cargo.

    *Los subalternos tienen derecho a tener Jefes competentes. Las

    personas responsables en la organizacin, deben cumplir su

    cometido.

    *De todas las decisiones que toma un Ejecutivo, ninguna es tan

    importante como las decisiones sobre personal, puesto que ellas

    determinan la capacidad de desempeo de la organizacin.

    *A las personas nuevas no se les debe asignar funciones importantes,

    pues se multiplican los riesgos.

  • 7/26/2019 Ampliacin linea embotellado cerveza

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    57

    El recin llegado de alto nivel deber colocarse en unaposicin

    establecida donde se conozca lo que se espera de l y donde

    disponga de ayuda.

    No hay otro tipo de decisiones tan duraderas en sus

    consecuencias, ni tan djkiles d e revocar, como aquellas

    directamente relacionadas con el manejo de personal; no

    obstante, en trminos generales, frecuentemente los ejecutivos

    toman decisiones en materia de personal y ascensos.

    Segn clculos establecidos, slo la tercera parte de las

    decisiones tomadas en sta reas son acertadas, otra tercera

    parte produce algt.in efecto positivo y la otra tercera parte

    termina en jracasosrotundos.

    Los Gerentes que toman decisiones en materia de personal,

    deben tratar sin embargo de buscar un 100% de acierto

    especialmente al tomar decisiones de tipo GerenciaI.

    En la hoja siguiente se presenta el ORGANIGRAMA desarrollado

    para el proyecto en estudio.

  • 7/26/2019 Ampliacin linea embotellado cerveza

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    PLANIFICACION Y ORGANIZACION DEL PERSONAL

    ORGANIGRAMA

    I

    SUPERINTENDENTE SUPERINTENDENTE OFICINA TECNICA

    DE MONTAJE DE ELECTRICO

    EQUIPOSI

    ADMNISTRADOR

    GERENTE DE

    PROYECTO

    SUPERVISOR DE

    MONTAJE

    l

    l

    SUPERVISOR

    ELECTRICO

    I

    pi /

    De

    la tabla 2.6.1. obtenemos el nmero de Horas-Hombre indirectas. Es

    decir 2.54 Hom b-Sem x 58 horas/sem = 14.732 HH.

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    Es de mencionar que este modelo de cuadrillas tanto en la fase

    mecnica y ekctrica, pueden ser duplicadas o triplicadas segn

    segn lo requiere la cantidad de trabajo por ejecutar, en el tiempo

    sealado por elcronograma

    de obra.

    Queda en el criterio del Ingeniero de Campo el buen mancjo y

    optimizacin de cuadrillas para cada actividad.

    2.7 D E S C R I P C I O N D E L EQU I PO A U T I B Z A R

    El equipo utilizado en este montaje electromecnico se lo puede

    dividir en dos grupos.

    Permanentes

    Equipos Propios

    EQUPCX h4omentneos

    Equipos de terceros Momentneos

    El presente listado de equipos es el que se us durante el desarrollo de

    ste montaje, constan.*Equipos-Mquinarias

    usada permanentementey equipos en jrmapuntual segtinla necesidad del momento.

  • 7/26/2019 Ampliacin linea embotellado cerveza

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    L ISTADO Y DESCRIPCION DE EQUIPOS

    TEM I~ESCRHUON

    UARCA

    Y ANO CA/? HP. CANT.

    MOIJELO FRBR

    01 Gruade Castillo Ameritan4460 1,975 45 ton. 115 1

    sobre Camin

    02 GruaHidrhlica Grovert-518 1.983 18 ton. 125 1

    todo terreno

    03 Camingrrta HIAB 2070 10 ton. I

    (Brazo)

    04 Tracto Camicn FREIGHTUNER 1.992 55000 lb. 300 1

    05 Cama baja 50 ton. 1

    06 Cama alta 25 ton. 1

    0 7 Generador CA TERPILLA R 200 kw. 357 1

    08 Motosoldadora Lincoln 400 A. 40 2

    09 Electro Lincoln 300 A. N/A 5

    Soldadora

    10 Camioncito BAIHATXJ- 1,989.3.5 ton. 100 1

    DELTA

    I I Camioncito DAIHASU- VI 0 1,982 3.5 ton. 100 1

    12 Camioneta 4x2 CHEVROLET 1,993 Iton. 70 1

    PICKUP

    13 Trooper JEEP 1,992 70 1

    CHE VROLET

    I4

    Bus FORD 50 Pers. 1I5 Man tacargas 10 ton. 1

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    CAPITULO II I

    INGENIERIA

    DEL MONTAJE

    3.1. A V A N C E DE OBRA.-

    Durante la ejecucin de un proyecto es importantsimo llevar un control

    del avance de obra sea este semanal, quincenal o mensual. En este caso

    estoy presentando un control mensual, en el cual podemos apreciar por

    medio de un grfico la diferencia entre una curva de avance programada

    y una curva real. grfico 3.1.1.a.

    Tambin en el cuadro 3.1.1.6.apreciamos como se lleva el control horas-

    hombre de cada mes durante todo el proyecto, para las diversas

    actividades tanto en el Montaje Mecnico como en el Elctrico, y en la

    columna fnaltenemos el total de horas-hombre reales utilizadas VS. las

    horas-hombre presupuestadas.

    Con la curva de avance de obra podemos saber en que momento nos

    estamos desfasando de lo programado, para entonces tomar los

    correctivos necesarios, como por Ej.:

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    64

    - Lksminucin de personal

    -Aumentar horas de trabajo (nuevo horario)

    - Darle mayor prioridad a una rea determinada

    - Optimizar recursos y Personal tcnico

    CUA?&O

    DElORAS-HQilfBRE

    PRESUPUESTAlh= j$ :

    HORAS-HOMHRL~

    LlIRECTAS : 68,034 HH.HORASHOA4BIE INIXIIECTAS : 14,732 HH.

    TOTAL : 1 82.766 HH.

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    JULIO

    90. 00?~

    80. 00%

    7o. w~

    60. 00%

    5o o09/ 0

    40. 00%

    30. 00?6

    20. 0@?~

    l O OO?Xl

    0.00%

    _______._.._____

    JULIO AGO YXO

    SEFT OclTlB NOMEMB DICIEMB ENERO

    pa g 3.1.a

    DESCRIPCION DE PROGRAMADQ

    DICIEMBRE

    100.00% 2.80% 14.81% 100.00% Instalacin Mecnica 48.00% 2.80% 9.29% 11.36% 12.52% 11.83%2 Tuberas 7.00% 2.49% 4.17% 0.35%3 Pintura 3.00% 3.00%4 Aislamiento 2.00% 0.42% 1.58%

    5 Plataforma y estructuras 10.00% 2.72% 1.78% 0.30% 5.20%6 Instalacin ekctrica 30.00% 5.45% 8.25% 7.15% 9.14%

    REAL

    JULIO

    Instalacin Mecnica

    [E;l ktia ij5 Plataforma y estructuras 0.00%

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    lOWIO?~

    9 ?6

    SO.0096

    7O.Wh

    60.00%

    50.00%

    4O.w?~

    30.00%

    20.00%

    10.00%

    O.OO?h

    1_ __

    l

    i. .___ . ..CURb ARf l NCR~~~

    1

    t

    __ __ ____ ___

    ...._____.... _____i _._.__-__..__.___

    r

    t

    JULIO AGOSTO SEPT O W NOVIEMB DICIEMB ENERO

    pog 3.1.0

    DESCRIPCION DE PROGRAMADOJULIO AGOSTO SEPTIEMB DICIEMBRE

    100.00% 2.80% 14.81% 35.89% 100.00% Instalacin Mecnica 48.00% 2.80% 9.29% 11.36% 12.52% ll .83%

    l

    Instalacin Mecnica

    2 Tuberas 0.00%

    3 Pintura 0.00%

    4 Aislamiento 0.00%

    5Plataforma y estructuras 0.90%

    6 Instalacin elctrica 0.00%

    2.49% 4.17% 0.35%

    3.00%

    0.42% 1.58%

    1.78% 0.30% 5.20%

    5.45% 8.25% 7.15% 9.14%

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    SEPTIEMHRE

    ANCE.-.m-1-.--.I^..CUR~R

    l

    .AY

    l

    J JLIO

    AGOSTO

    SEFT

    OCTU NOVIEMB DICIEMB ENERO

    pag 3.1.aDESCRIPCION DE

    PROURAMADO

    IXIEMBRE

    100. 00%2. 80%14. 81% 100.00%

    I

    Instalacin Mecnica 48. 00% 2. 80% 9. 29% 11. 36% 12. 52% 11.83%

    Tubxias 7. (J O 2. 49%

    3Pintura 3.00%

    Aislamiento 2. 00%

    j Plataforma y estructuras 10.00% 2. 72% 1. 78%6hstalacin elctrica 30. 00% 5. 45%

    REAL.

    JULIOlAC7oSTOlSEPTLEME3R

    Instalacin Mechica

    2. 25 1 10. 73% 31; 24

    2. 25 1 7. 58%

    14.98%

    5Platnforma

    y estructuras 3.08%

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    100.00%

    90.00%

    80.00%

    O Wh

    60.00%

    50.00%

    40.00%

    30.00%

    2O owh

    10.00%

    0.00%

    _

    < .

    .. . ____ _

    _ _ ~___ _ j ~_____ _

    L _____ _

    . . ~

    JIILIO AGOSTO SEF T OCTUB NOVIEMB

    DICIEMB ENERO

    DESCRIPCION DE %ACTIVJDADES

    TOTAI

    100.009

    I Instalacin Mecnica 48.00%2 Tuberas 7.00%

    3 Pintura 3OO

    4 Aislamiento 2.00%5

    Plataforma y estructuras 10.00%

    6 hstalacin elctrica 30.00%

    1

    oo.ooo/

    Instalacin Mechica 35.30%2 Tuberas 2 . 85%3 Pintura 0 .72%tAislamiento 0.00%5 Plataforma y estructuras 4.79%

    5

    Instalacin elctrica 13.56%

    p 3.1.a

    PROGRAMADO

    DICIEMBRE

    100.00%

    2 . 8 0 % 9. 2 9 % 11.36% 12.52% 11.83%2 . 4 9% 4 . 17% 0 . 3 5%

    3.00%

    1.58%

    5 .20%

    7 . 15% 9 . 14 %

    0 . 42%

    2 . 72% 1.78% 0 . 3 0%

    5 .45% 8 .25%

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    JULIO AGOSTO SEPT

    OCTUB

    NOVIEMB

    DICIEMB ENERO

    Instalacibn Mecnica 48.00%

    7.00%

    3 .OO%

    100.00%

    l Instalacin Mecnica 41.06%! Tuberas 7.02%

    i

    Pintura 2.51%

    Aislamiento 1.95%

    i Plataforma y estructuras 10.06%

    i Instalacin elfktrica 30.09%

    2.49% 4.17% 0.35%

    3.00%

    0.42% 1.58%

    2.72% 1.78% 0.30% 5.20%

    5.45% 8.25% 7.15% 9.14%

    REAL

    JULIO ACBSTOSEPTIEMBRE OCTUEIRE NOVlEMBRL DIClEMRRE

    2.25% 10.73% 31.24% 57.22% 81.92% 92.69%

    2.25% 7.58% 14.98% 10.49% 3.95% 1.81%0.85% 2.00% 4.02% 0.15%

    0.72% 0.86% 0.93%

    1.50% 0.45%

    0.90% 2.18% 1.71% 2.03% 3.24%

    2.50% 11.06% 12.34% 4.19%

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    d

    s

    t

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    3.3.1CRONOGRAMA

    DE TRABAJADORES: FASE MONTAJE MECANICO

    LINEA DE RODUCCION DE 1500 BPM

    MESES

    ITEM DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7

    1 Pasteurizadora ll ll 22 22 11 ll 36 36 42 24 12 6 6

    2 Lavadora de botellas ll 11 ll ll llll

    28 30 6

    3 Paletizadora/Depaktizadora 4 4 4 4

    4 Lavadora de cajas 4

    5 Acumulador de cajas 4 4

    6 Empacadoras/Desempacadoras 4 4 4 4 4

    7 Inspector de cajas 4

    8 Inspector de botellas vacas 4 4

    9 Enfladores 3 3

    10 Envasadores o llenadoras 444

    ll Etiquetadoras 4 4

    12 Sistema de transportadores 161614 1411 8 5

    13 Sistema de transportador de tapas 64

    TOTALTRABAJADORESREQUERIDOSOOOOl111262619194444614331414125424423

    9 0 0 0 0

    OO

    -

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    3.3.2 CRONOGRAMA DE TRABAJADORES: FASE MONTAJE ELECTRICO

    LINEA DE PRODUCCION DE 1500 BPM

    MESES

    ITEM DESCRIPCION 1 2 3 4 56 7

    1 Montaje de electrocanales 5 5 5 51^^ w

    2 Montaje de tableros elctricos 5 5

    3 Montaje de elementos de control 6 6 6 6 6

    4 Instalacin de tubera conduity 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 ~

    mm I Y L Y Y I I mm Y W Y Y COMMITTEEpara poner de relieve

    la seguridad de operacicinde las calderas.

    En 1983 se publico el ASMEBOILER ANDPRESXJREVESSEL COIX en

    un edicicinmtrica (s/).

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    F

    ESPECIF ICACIONES ELECTRICAS:

    - La medida de los conductores a usarse segn el tipo de servicio,

    debern ser las siguientes:

    Potencia : 12 A WGMotores : 12 AWGControles : I( AWGTierra : 12 A WG

    - El Cdigo de colores en conductores para su correcta iden@cacin

    deber

    ser el siguiente:

    Negro : Potencia (129/240/480 Volts.),motores y cargaRojo : 120 VAC Circuitos de control

    Azul : 24 VDCI(:ircuitosde control.

    Blanco : ACneutral

    Amarillo : LICCom zin

    Verde : Tierra

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    1.5.1ESPECIF ICACIONES Y DATOS TECNI COS DE M A T E R . I A L E S

    EMPLEADOS

    Yei--lesEstructurales y

    Lminas: ASTI4 A-36 Acero estructural.

    Tubera: ASTI4 A-53 Cr A/B Tubera de acero sin costura y

    tambin soldada.A-l 06Cr AB tubera sin costura para servicio a

    alta temperatura.

    Tornillos y

    pernos: ASRI4-193 Acero aleado, para altas

    temperaturas de servicio.

    AS7M 4-307 Acero de bajo carbn, roscadointerno y externamente, para

    uniones estandar

    Fundiciones y

    Forjados. ASTM4-I 0.5 Acero. forjado para bridas, unionesy vlvulas para servicio a altas

    temperaturas.

    ASTM4-181 Aceroforjadopara bridas, unionesuniones y vlvulas aplicaciones en

    general.

    IDENTIFICACION DE ESPESORES

    Espesor:

    Schd.10 Schd. 60 Schd. 140

    Schd. 20 Schd. 80 Schd.160

    Schd. 30 XS

    Schd. 40 Schd. 1OO

    STD Schd. 120

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    ELECTRODOS DE SOLDAR

    -Los electrodoscmplirn

    con lusnornm

    A WS.

    - Los electrodos, para soldadura manual por arco elkctrico, y la

    varilla o alanthre, para soldadura bajo gas irmte de un fabricante de

    reconocida calidad.

    CORTE YBHELADO

    - L a s t u b e r a s y a c c e s o r i o s p u e d e n cortprse, coF f o r n~a r se J

    bisekwsepara soldar mediante mecanizado, aserraduoesmerilado.

    hede u s a r s e o x i c o r t e p a r a materiales de acero O Carbono y

    acero aleados de hqja. aleacin (hasta 2% Cr-l Mo) ptzro cuando se

    b&len l o s tubos, los bordes deben Ber lisos y uniformes quedan

    libtesde escorias y mrillas antes de soldarlos.

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    3 . T U B E R I A DE A I R E PARA I N S T R U M E N T A C I O N

    :

    Deacero al carbono ASZWA53SCH galvanizado

    FABRICACIN: Menor a 2 roscahle

    Mayor o igual a 2 soldabley bridada

    FIT7lINW : Todos los.fttinas150Ibgalvanizados

    MalleableIWNASlMA 197ANSIRI6.1

    *(JMones150 Ibgalvanizadas

    MalleaAle IIKINASTMAI97

    Hr i dm15 Ib

    galvanizadas CAST IIWNASM A

    126, ANSIB

    16.1

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    CAPITULO IV

    ANALISIS DE COSTOS

    INTRODUCCION.-

    Los presupuestos se elaboran en base a los datos que se obtienen de

    proyecto general de la obra a realizarse, suSformato varia de acuerdo L

    quien lo solicita o quien lo realiza, por lo tanto pueden existir unc

    variedad de los mismos.

    13ms sinttico se establece por:

    l . ENCABEZAMI ENT Donde constar la -frase Presupuesto de Obra

    Nombre de la Obra, Ubicacin, Fecha y quin lo elabor.

    2 CODI GO Ii1 cdigo se establece a cada rubro que interviene en un6

    obra.

    3 RUBRO El rubro se establece por medio de los planor

    arquitectnicos, estructurales, sanitarios, elctricos, telefnicos, estudio>

    de suelos, especifcacionestcnicas, etc.

    d- CANTI DAD. - La cantidad esta determinada segn el planc

    correspondiente para cada rubro y que vara en sus unidades.

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    8;

    s . VALORUNI TARI O. - fisla sumatoriade scostos directos y costos

    indirectos queconsfifuyen

    el anlisis de costos.

    ~. ~UBT~TAL. Resulta de la multiplicacin de la cantidad por el valor

    unitario.

    7 TOTAL

    GENERAL Resulta del sumatorio de los subtotales.

    4.1. COSTOS DEL PRESUPUESTO: Directo e Indirecto.

    13anlisis de Costos se constituye por:

    COSI I DIRIXW

    (C.D.)

    COSTO INDIRECTO (C .I.)

    EL COSTO DIRECTO (C.D.).- Ve un rubro de construccin representalo invertido y absorbido 100% por dicho rubro y es un gasto fcilmente

    identificable con este. ILstconstituido por el costo de: equipo, mano de

    obra, materiales y transporte.

    EL COSTO INDIRECTO C.L .- Ve un rubro de construccin es el

    costo que no es absorbido 100% por este y por lo tanto no es fcilmente

    identificable con dicho rubro. la1 es el caso de los gastos generales de

    una empresa o los gastos de instalaciones que sirven para varios rubro

    de construccin.

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    I:/coslo indirecto de obra esta compuesta por:

    OSW~S INI~IRI;: .TTOS OPERACJION

    COS7US INI>IR+;CTOS DELA OBRA

    CJTILIIAI~

    I MPI ?I Prs r~S

    FISCAI IZA ON

    PR IJlBASY RWARACIONES HASTA RECEPCION DEFINITIVA

    Se defnecomo costos indirectos a aquellos queno pueden aplicarse a un

    insumo determinado sino al conjunto del proyecto

    a.-COSTOS INIHRECTOS DE OPERACIN

    Por este concepto se incluyen los gastos de arriendo, alquileres o

    amortizaciones, salarios de personal tcnico-administrativo, pagos de

    luz, tel@no, agua, etc. equipamiento administrativo, seguro, e

    impuestos, pago del 1x 1000 al CAE-G, suscripciones.

    I000.000.00 XI00 = 5.55%

    INUUU 000, UU

    Porlo tanto: 2 : C.I.O.P

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    b.- COSTOS INDIRECTOS DE OBRA

    .Gtoscostos se rvferena los gastos de salarios de residente de ohn

    bodeguero, guardin, campamento, gastos de concurso de c>jtirta

    contratacih, impuestos propios de ejecucin, gastos enestudie

    ttknicos,otros.

    Por otanto 3 yC..0.57%

    La suma de a y hse conoce con el nombre de gastos generales o gaste;

    por administracicn.

    COSTOS FINANCIEROS

    Por este costo se considera los costos de la garanta de seriedad de 1

    oferta, garanta por el jielcumplimiento del contrato y garanta por6

    buen uso del anticipo-escrituracicn del contrato.

    2 5C.F.g

    0%

    UTILIDAD

    Poreste concepto por lo regular se pone una utilidad del 10%pero est,

    puedevariarsegzn

    los montos a contratarse.I

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    IMPREVISTOSPor este concepto se puede establecer por la cuantia de la obra, y pued

    estar entre un 2% al 5%.

    2

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    4.2 COSTO DE MATERIALES DI RECTOS E I NDIRECTOS.-

    IIividinzoslos materiales para las dos. jkesprincipales:

    -

    ORM MECANICA

    - -Materiales Importados

    - -Materiales Locales

    -COSTO IlE

    MATERIALES

    DIRECTOS.-

    Se llama materiales directos aquellos de compra local los cuales se ven

    agravados en su costo con el 10% del IVA.

    Cuando lacompafia

    constructora suministra los materiales al cliente se

    estima un sobrevalor del 2% de imprevistos con el finde precautelar

    cualquier variacicnde precios del mercado local.

    -

    CYHTO DE MATERIALES

    ZNIIIRECTOS.-

    Se llama materiales indirectos aquellos que son importados los cuales se

    ven agravados por una serie de costos quese detallan a continuacin.*

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    4.3. COSTO TOTAL PRESUPUESTARIO VS. COSTO REAL

    I : I costo to ta l p r e s z i p u e s t a d o d e u n pr oyec to es l a su m a d e su s ga st os

    d i r ect o s, gast o s i n d i r ec t os y l a u t i l i d a d p r oyect a da com o gan an ci a

    est i m ad a del p r oyec to .

    E n el si gu i en t e cua d r o obser vam os l a d i j h e n c i a en t r e l o p r esu pu esta do y

    l o r ea l gast a do a l .fn a l hacemos u n an l i si s de l a d i f er en c i a .

    L a

    d i f e r enc i a entre l o tota l p r esu pu esta d o y l o r ea l gasta d o es el

    r esu l t a d o o ga n a n c i a d el p r oyec t o , a d ems a l f i n a l se t en d r q u e

    s r

    l a u t i l i d a d qu e se est i m a gan a r

    Osea:

    754.704 60 653.488 55= 101.256 05

    E s t o

    n os da com o r esu l t a do u n 13.4% de gan an c i a s del Cost o t o t a l

    p r e s ; l r p u e s t a d o en d 6 l a r e s l o cu a l es el r esu l t a do d el b u e n m an ej o

    ad m i n i st r a t i v o del ger en te de obr a , con u n ap o lt i ca d e su el dos y sa l a r i os

    j u sta , y buen con t r o l d e cost os y gastos m en su a l es.

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    9

    4.4 COSTO UNITARIO DE HORA-HOMBRE POR FASE

    Elcosto unitario o costo hora del personal por categora es el resultado

    de la suma de todos los benejkiosde ley, su jornal diario nominal mas

    el margen de utilidad.

    A continuacin detallo todos lobenejicios

    y como se llega a encontrar elcosto horario y elcosto diario de un personal.

    LISTADODE U E N E F I C I O S

    * .Jornal diario nominal

    Mensual NominalSobretiempo

    Comp. Costo de vidaBonif:Complementar ia

    Alimentacin

    Dcimo Tercer Sueldo

    Dcimo Cuarto SueldoDcimo Quinto Sueldo

    Dcimo Sexto Sueldo

    Aporte patronal I1XSFondo de Reserva

    Otros ingresos

    Vacaciones

    Secap

    IE

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    IJs importante sealar que el costo horario analizado en el cuadre

    anterior no es el costo hora venta de una compaa.

    EIcosto Hora Venta resulta deI

    Costo Hora Venta =Costo Horario +Costo Indirecto

    +Util idad

    Ejemplo Mecnico I

    IO . 1

    35% Costo Indirecto

    14.595

    7ksade Cambio: ,Y3260

    Entonces el Costo Hora Venta de un mecnico1

    est alrededor de 3.43 y

    el de un Elctrico II est enz2.18 dblares.

    I?n la Tabla 4.3.1. present los cuadros auxiliares de costos de mano de

    obra civil, mecnica y elctrica actualizado a la fecha Noviembre 97.

    En la tabla 4.3.2. presento un cuadro general con el costo horario venta

    quese utiliz durante el montaje de la linea.

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    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

    1. Como resultado de este trabajo se concluye que el futuro profesional a

    masdeI

    conocimiento tcnico de su carrera tiene que recibir educacin y

    entrenamiento en el campo de la Administracin y Control de Proyectos.En conjunto con una buena habilidad sobre el manejo de computadoras,

    lo cual ser esencial para el xito.futuro.

    Losprqfesionales

    que nose sienten muy cmodos con los computadoras y

    su utilizacionestn destinados a un crecimiento profesional limitado.

    2. Por lo general los costos de montaje para un proyecto estn basados

    por el peso ya sea de equipos, estructuras, sistemas de tuberias, etc..

    El Proceso de Presupuestacin de gastos mantiene un paralelismo con la

    plan+aciny calendarizacicnde recursos dentro de la cual se revisan

    actividades, requisitos de tiempo y clculo de red y conjirma con carga

    de la mano de obra y costo de equipos.

    3. Hay que sealar como recomendacin que en realidad los standard de

    montaje son una guapara estimar un nmero de Horas-Hombre por

    cada actividad principal. Teniendo este nmero de Horas-Hombre se

    configura un cronograma de actividades paralelo con la curva de

    personal.

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    Ennuestro presupuesto los Porcentajes de error.fueron /ossiguientes:

    Cron.Act/Curv.Pers. SkW ill DiJ:

    Mont. Mecnico 48.662 47.183 3%

    Mont. Elctrico 19.372 19.245 0. 7%

    Observamos una dtfkrencia mnima, diramos ajustada, esto fue el

    resultado porque yzreranzos ser bastante competitivos en la preparacin

    de la oferta.

    4. Se recomienda para este tipo de obras (Montaje Industrial) contratar

    Supervisores de Clampo, Capataces, Maestros y Obreros con experiencia

    en trabqjos anteriores y/o similares. Debido al constante riesgo que

    encierra este tipo de trabajos.

    5. Los costos de Supervisin directa varan con la tarea y la

    organizacin del pro-yecto. La Cobertura de control de un Supervisor

    sobre una actividad comp1eJ.ano debe exceder de 12 Operarios.

    En el proyecto en estudio se utiliz un Supervisor de Campo para 4cuadrillas de 3 o4 personas cada una.

    6. En el captulo III tenemos una representacin grjka de como se

    controla el avance programado del proyecto, obteniendo resultados

    satisfhctorios.Al trmino de la obra se haba utilizado el 92.69% de las

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    Horas-Hombre directas presupuestadas es decir 63.061 H-H. Tenamos

    a-favor4.973 H-H, mas las H-H generadas en el mes de Enero las cualeseran.facturadascomo adicionales de obra.

    Este

    saldo a-favor

    fue el resultado de una buena organizacin y

    optimizacin del recurso humano y de equipos disponibles.

    7. Ademas hay que concluir que la diferencia que existe entre un

    estandar terico y uno prctico se debe a que en nuestro medio el

    rendimiento de un obrero es bajo con respecto a un estandar americano.

    8.El

    rendimiento obtenido para el montaje mecnico de la lnea de

    embotellado en estudio ha sido de:

    Produccin (ton. montadaLQ 505 ton.

    Horas-Hombre Directas 63.061 HH

    Estandar

    HH-directas 125 HH/ton

    Tiempo de obra 6.5 eses

    Rendimiento: 77.7 ton/mes

    9. Algo importante de considerar cuando se calcula el costo de

    herramientas y equipos de prueba, es su depreciacin. Por ejemplo un

    tecle se considerccon una depreciacin del 33%, en cambio un cincel del

    100% por otro lado todos los costos de consumibles operativos son

    cargados IOO%al costo del proyecto.

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    10

    9. - Presupuesto para la Construccin. Felix Alvarez Martnez

    iihnograj~as

    ClYAC de la Construccin 1990~~. 7 -18

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    TABLA2

    INSTALAClONDE TUBERIA EN UNAREA

    DE PROCESO100-0DE A-53 TUBERIA DE ACERO: MONTAJE DE TRAMOS DE TIJBERIA

    COMBINANDO RUTAS HORIZONTALES Y VERTICALES

    40 Std 10.79 lbs

    80 x -Stg 14.98Ibs

    Schcdule 160 21.51 lbs

    6

    40 Std 18.97Ibs80 x -stg 28.57 lbs

    Schcdule 160 45.34Ibs

    I

    8

    30 Std 34.24 lbs

    40 x -Stg 40.48Ibs

    80 x -Stg 54.74 lbs

    12

    30 43.77Ibs

    3WW. Std 49.56 Ibs

    1

    w. N-Stg6 5 . 4 2 lbs

    MANHOURS

    PER 1 ti0-0

    16.6

    17.2

    19.2

    IX.8

    21.2

    22.6

    20.2

    23.0

    22.6

    25.0

    29.8

    40.0

    35.046.0

    65.0

    43.0

    45.6

    62.2

    51.x

    59.0

    73.0

    62.6

    68.6

    XI.8

    En esta operacin no esta incluido colocacin de Fittings, vlvulas o

    sopor te i .

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    TABLA ll

    Peso de Tubera en base al Dimetro y al Espesor de Pared

    WALLTHEKNESS=mmlWElGHT=

    Kglm

    Figuresbased

    on

    austenttlc

    Nominal

    pipe OD 10 20 30 STD 40 60 XS SO 100 120 140 160 xxs 5s 10s 4 9 SOS Va

    2 41 2.41

    0.47 0.47

    3.02 3.02

    0.80 0.80

    3 20 3.20

    47

    1.9i

    5.5f

    2.9t

    6.3

    4 2

    6.3

    5.61

    7.14

    7.2

    8.74

    11.11 13.441 2.441 4.01 5 541 7.631

    3.64 1.04 1.31 1.71 22 4

    9.09 1.65 2.77 3 38 4.55 OOt

    5.45 33 2.13 2.55 3.29

    9.70 1.65 2.7?

    3.56 485 O.O(

    1.17 1.68 2.16 3.46 4.56I

    I

    I

    I I

    1 0 . 1 5 1 . 6 5 2 . 7 7 3 . 6 8 508OM

    -8654 129.13 17109 12913 294.25 171 09 373 83 451.42 527.02 600.63 672.26 6657 77.06

    24 610 OO 6.35 9.53 14.27 953 17 48 24.61 1270 30.96 3 88 9 46.02 52.37 59.54 5.54 6.35 03721

    94.53 141 12 209.64 141.12 255.41 35526 187 06 44208 547.71 640.03 720.15 80822 8416 9617

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    Tabla 4.3.2. COSTO HORARIO VENTA POR CATEGORIA

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