control de calidad en produccion industrial

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  • 8/18/2019 control de calidad en produccion industrial

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    BAYFIELD MUD COMPANY 

    En noviembre de 1999 un representante del servicio de atención al cliente de la Bayfield Mud Company, fue 

    citado al almacén de Wet‐Land Drilling S.A. para  inspeccionar tres furgones de sustancias utilizadas para el 

    tratamiento de lodos que Bayfield había enviado a la firma de Houston. Las oficinas centrales de Bayfield y 

    su planta

     mayor

     se

     encuentran

     en

     Orange

     (Texas),

      justo

     al

     oeste

     de

     la

     frontera

     que

     separa

     Luisiana

     de

     Texas.

     

    Wet‐Land  había  presentado  una  reclamación  porque  unos  sacos  de  50  libras  de  sustancias  para  el 

    tratamiento de lodos que acababa de recibir de Bayfield pesaban menos de lo debido, aproximadamente un 

    5% menos. 

    Este peso  inferior  fue detectado en un principio por uno de  los empleados del almacén de  recepción de 

    sustancias Wet‐Land, al observar que  los  registros de  las básculas del  ferrocarril  indicaban que  los pesos 

    netos  eran  notablemente  inferiores  en  los  tres  furgones  que  los  de  unos  cargamentos  idénticos  que  se 

    habían  recibido  el 25 de octubre de 1999.  Se  requirió  al departamento de  expediciones de Bayfield que 

    determinara si se utilizaron palés más  ligeros durante  los envíos (eso podría explicar el menor peso neto). 

    Bayfield indicó, sin embargo, que no se habían introducido cambios en los sistemas de cargas ni en los palés. 

    Así  las

     cosas

     los

     ingenieros

     de

     Wet

    ‐Land

     escogieron

     al

     azar

     50

     sacos,

     y descubrieron

     que

     el

     peso

     neto

     medio

     

    era de 47,51  libras. Comprobaron, por envíos anteriores, que el proceso producía un peso neto medio por 

    bolsa  de  50  libras  exactamente,  con  una  desviación  estándar  aceptable  de  1,2  libras.  En  consecuencia, 

    llegaron a  la conclusión de que  la muestra registraba una merma de peso considerable  (el  lector puede si 

    quiere  verificar  este  extremo).  Se  pusieron  en  contacto  con  Bayfield,  y  ellos  enviaron  a Wells  para  que 

    comprobara  lo  justificado de  la  queja.  Éste  lo hizo nada más  llegar  y  abonó  inmediatamente un  5%  del 

    importe a la cuenta de Wet‐Land. 

    La dirección de Wet‐Land no estuvo, sin embargo, del todo de acuerdo con la operación. Los gráficos sobre 

    los  que  se  habían  basado  los  ingenieros  ocupados  del  tratamiento  de  los  lodos  en  las  plataformas  de 

    perforación se habían elaborado sobre  la base de unas bolsas de sustancias de tratamiento de 50  libras de 

    peso. 

    Un 

    peso 

    inferior 

    en 

    los 

    sacos 

    podría 

    traducirse 

    en 

    un 

    control 

    deficiente 

    de 

    ese 

    material 

    químico 

    durante  las operaciones de perforación,  lo que afectaría negativamente a  su eficacia  (los agentes para el 

    tratamiento de los lodos se utilizan para controlar el pH y otras propiedades químicas del cono durante las 

    operaciones de perforación). Este defecto podría dar lugar a graves consecuencias económicas, a causa del 

    costo extremadamente elevado de las operaciones de perforación de los pozos de petróleo y de gas natural. 

    Así  pues,  la entrega de esos envíos a  las plataformas de perforación debía acompañarse de  instrucciones 

    especiales de uso. Además, los envíos con peso inferior tuvieron que dejarse a un lado dentro del almacén 

    de  Wet‐Land,  ocasionando  gastos  adicionales  de  traslado  y  reduciendo  el  espacio  utilizable.  Wells  fue 

    informado de que Wet‐Land podría buscar un nuevo proveedor de sustancias para el tratamiento de  lodos 

    si, en el futuro, continuaba recibiendo bolsas cuyo peso se desviara considerablemente de las 50 libras. 

    El departamento de control de calidad de Bayfield sospechó que  las bolsas más  ligeras podrían haber sido 

    consecuencia del “aumento de problemas” de la planta de Orange. Debido a la anterior crisis energética, las 

    actividades de exploraciones petrolíferas y de gas natural se habían  incrementado notablemente. A su vez, 

    la  intensificación  de  esas  actividades  produjo  una  mayor  demanda  de  productos  por  parte  de  ciertos 

    sectores  industriales,  como  los destinados a  la perforación de  lodos. En  consecuencia, Bayfield  tuvo que 

    aumentar sus turnos de trabajo, pasando de uno (desde las 06H00 hasta las 14H00), a dos (el segundo desde 

    las 14H00 hasta las 22H00) a mediados de 1997, y finalmente a tres turnos (24 horas diarias) en el otoño de 

    1999. 

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    La  plantilla  suplementaria  que  cubría  el  turno  de  noche  estaba  compuesta  en  su  totalidad  por  nuevos 

    empleados.  Los  capataces de más  experiencia  fueron  temporalmente destinados  a  la  supervisión de  ese 

    turno nocturno, concediéndose la máxima importancia a un aumento en la producción de bolsas suficiente 

    para satisfacer una demanda que crecía sin cesar. Se sospechaba que sólo ocasionalmente se recordaba  la 

    necesidad  de  comprobar  dos  veces  el  llenado  de  sacos.  (Este  doble  control  se  lleva  a  cabo  pesando 

    sistemáticamente el saco en una báscula para determinar si el dispositivo alimentador ha cargado el peso 

    adecuado. Si surge una desviación significativa de  las 50  libras se procede a  los reajustes necesarios en el 

    mecanismo de llenado). 

    Para confirmar esta  idea, el personal de control de calidad  tomó una muestra aleatoria de  los productos, 

    preparando  la  información que aparece en  la página siguiente. Se tomaron seis sacos de muestra, que se 

    pesaron cada hora. 

    Cuestiones  para desarrollar: 

    1.  ¿Cómo analiza usted el problema del peso de las bolsas? 

    2.  Elabore los diagramas de control pertinentes para poder analizar al proceso 

    3. 

    ¿Está dentro

     de

     control

     el

     proceso?

     

    4.  ¿Qué procedimiento recomendaría usted para mantener un control de calidad adecuado? 

    5.  ¿Cuáles deberían ser las tolerancias para que el proceso tal y como está actualmente tenga un índice de 

    capacidad igual a 2? 

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    Hora Peso medio (libras) 

    Intervalo Hora 

    Peso medio (libras) 

    Intervalo 

    Mínimo  Máximo  Mínimo  Máximo 

    6:00  49,60  48,70  50,70  18:00  46,80  41,00  51,20 

    7:00  50,20  49,10  51,20  19:00  50,00  46,20  51,70 

    8:00  50,60  49,60  51,40  20:00  47,40  44,00  48,70 

    9:00  50,80  50,20  51,80  21:00  47,00  44,20  48,90 

    10:00  49,90  49,20  52,30  22:00  47,20  46,60  50,20 

    11:00  50,30  48,60  51,70  23:00  48,60  47,00  50,00 

    12:00  48,60  46,20  50,40  0:00  49,80  48,20  50,40 

    13:00  49,00  46,40  50,00  1:00  49,60  48,40  51,70 

    14:00  49,00  46,00  50,60  2:00  50,00  49,00  52,20 

    15:00  49,80  48,20  50,80  3:00  50,00  49,20  50,00 

    16:00  50,30  49,20  52,70  4:00  47,20  46,30  50,50 

    17:00  51,40  50,00  55,30  5:00  47,00  44,10  49,70 

    18:00  51,60  49,20  54,70  6:00  48,40  45,00  49,00 

    19:00  51,80  50,00  55,60  7:00  48,80  44,80  49,70 

    20:00  51,00  48,60  53,20  8:00  49,60  48,00  51,80 

    21:00  50,50  49,40  52,40  9:00  50,00  48,10  52,70 

    22:00  49,20  46,10  50,70  10:00  51,00  48,10  55,20 

    23:00  49,00  46,30  50,80  11:00  50,40  49,50  54,’ 

    0:00  48,40  45,40  50,20  12:00  50,00  48,70  50,90 

    1:00 

    47,60 

    44,30 

    49,70 

    13:00 

    48,90 

    47,60 

    SL 

    ,2 

    2:00  47,40  44,10  49,60  14:00  49,80  48,40  51,00 

    3:00  48,20  45,20  49,00  15:00  49,80  48,80  50,80 

    4:00  48,00  45,50  49,10  16:00  50,00  49,10  50,60 

    5:00  48,40  47,10  49,60  17:00  47,80  45,20  51,20 

    6:00  48,60  47,40  52,00  18:00  46,40  44,00  49,70 

    7:00  50,00  49,20  52,20  19:00  46,40  44,40  50,00 

    8:00  49,80  49,00  52,40  20:00  47,20  46,60  48,90 

    9:00  50,30  49,40  51,70  21:00  48,40  47,20  49,50 

    10:00  50,20  49,60  51,80  22:00  49,20  48,10  50,70 

    11:00 

    50,00 

    49,00 

    52,30 

    23:00 

    48,4’ 

    47,00 

    50,80 

    12:00  50,00  48,80  52,40  0:00  47,20  46,40  49,20 

    13:00  50,10  49,40  53,60  1:00  47,40  46,80  49,00 

    14:00  49,70  48,60  51,00  2:00  48,80  47,20  51,40 

    15:00  48,40  47,20  51,70  3:00  49,60  49,00  50,60 

    16:00  47,20  45,30  50,90  4:00  51,00  50,50  51,50 

    17:00  46,80  44,10  49,00  5:00  50,50  50,00  51,90 

  • 8/18/2019 control de calidad en produccion industrial

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    CEP EN GAZETTE 

    La 

    composición 

    tipográfica 

    es 

    fundamental 

    para 

    un 

    periódico. 

    fin 

    de 

    asegurar 

    la 

    calidad 

    de 

    la 

    tipografía, 

    se 

    formó un equipo en el departamento de  imprenta de Gazette, en Gerónimo (Texas). El equipo elaboró un 

    procedimiento  por  el  que  supervisaría  la  actuación  de  los  cajistas  durante  un  cierto  tiempo.  Este 

    procedimiento preveía la toma aleatoria de muestras y el establecimiento de límites de control, así  como la 

    comparación de la precisión de Gazette con otras empresas del sector, con una actualización ocasional de la 

    información resultante. 

    El equipo seleccionó al azar 30 ediciones de Gazette que se habían publicado en los 12 meses anteriores. 

    Acto  seguido, se escogieron al azar 100 párrafos, que  se  leyeron para precisar  su corrección. Se anotó el 

    número de párrafos con errores de  cada periódico, determinando  la  fracción de párrafos  con errores en 

    cada muestra. La tabla adjunta indica los resultados del muestreo. 

    Cuestiones  para desarrollar: 

    1.  Utilizando  un  nivel  de  confianza  del  95,45%,  representar  el  porcentaje  general  de  errores  (p)  y  los 

    límites de control superior e inferior en un gráfico de control. 

    2.  Supongamos  que  los  límites  de  control  superior  e  inferior  del  sector  son  de  0,100  y  0,400 

    respectivamente. Representarlos en el gráfico de control. 

    3.  Representar la fracción de errores en cada muestra. ¿Caen todas  las muestras dentro de  los límites de 

    control de la compañía? ¿Qué habría que hacer si uno de ellos cae fuera de los límites de control? 

    Muestra 

    Párrafos con 

    errores en

     la

     muestra Muestra

     

    Párrafos con 

    errores en

     la

     muestra 

    1  2  16  2 

    2  4  17  3 

    3  10  18  7 

    4  4  19  3 

    5  1  20  2 

    6  1  21  3 

    7  13  22  7 

    8  9  23  4 

    11 

    24 

    10  0  25  2 

    11  3  26  2 

    12  4  27  0 

    13  2  28  1 

    14  2  29  1 

    15  8  30  4 

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    QUEJAS EN APARTAMENTOS 

    María, directora de un complejo de apartamentos,  se  siente agobiada por el número de quejas que está 

    recibiendo.  Reproducimos  a  continuación  la  hoja  de  control  que  ha  conservado  durante  las  12  últimas 

    semanas. Elabórese un diagrama de Pareto sirviéndose de esta información. ¿Qué recomendaciones podrían 

    hacerse? 

    Semana  Jardines Aparcamiento y camino de acceso 

    Piscina Relaciones 

    con inquilinos 

    Electricidad y fontanería 

    1         

    2           

    3         

    4           

    5         

    6       

         

    8           

    9       

    10         

    11       

    12