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1 DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA LUISA POSTRES UTILIZANDO LA METODOLOGÍA SIX SIGMA Y EL CICLO DMAIC JUAN FERNANDO GUERRERO CITELLY UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL SANTAFÉ DE BOGOTÁ 2020

DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

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DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA LUISA POSTRES UTILIZANDO LA

METODOLOGÍA SIX SIGMA Y EL CICLO DMAIC

JUAN FERNANDO GUERRERO CITELLY

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTAFÉ DE BOGOTÁ 2020

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DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA LUISA POSTRES UTILIZANDO LA

METODOLOGÍA SIX SIGMA Y EL CICLO DMAIC

JUAN FERNANDO GUERRERO CITELLY

Proyecto de grado para optar al título de Ingeniero Industrial

Asesor CIRO ALBERTO AMAYA GUIO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL

SANTAFÉ DE BOGOTÁ 2020

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3

AGRADECIMIENTOS

A la empresa LUISA Postres por permitirme realizar el proyecto de grado de la mano

de ellos, confiarme con información y soporte para el análisis de su línea de

producción. A Luisa Lafauire por el acompañamiento dentro de la empresa. A Ana

Meza por el asesoramiento y colaboración. A toda el área de producción por el

apoyo, tiempo y dedicación puesto en este proyecto.

Al profesor Ciro Alberto Amaya Guio por su acompañamiento, soporte y aporte

académico.

A mis padres y hermana por su constante apoyo a lo largo de este trabajo de grado.

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4

RESUMEN

Este proyecto de grado utiliza el ciclo DMAIC para disminuir el tiempo de producción

de la empresa sin afectar la productividad de este. En cada una de las etapas del

ciclo se logra definir claramente el problema a tratar, se toman datos relacionados

con la variable a medir, se analizan dichos datos para determinar el comportamiento

estadístico de los mismos e identificar las causas raíces del problema, se proponen

alternativas de mejora ante dichas causas raíces y se implementan en la empresa

para observar si dichas alternativas logran mejorar la variable de decisión escogida.

La variable de decisión es el tiempo de producción de la empresa, mediante las

soluciones a proponer se realizará un seguimiento para observar el cambio que esta

pueda tener respecto a la solución implementada, las causas raíces encontradas

fueron una falta de estandarización de procesos, mal manejo de inventarios, falta

de capacitación de operarios y distribución de la planta de producción. Analizando

los datos recolectados se propone un modelo de simulación que sea capaz de

representar la planta de manera similar para observar el cambio que la variable de

decisión tiene respecto a las diversas alternativas modeladas.

Palabras claves: DMAIC, tiempo de producción, productividad, modelo de

simulación.

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CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................ 3

RESUMEN .............................................................................................................................. 4

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 8

2. ¿POR QUÉ DMAIC? ..................................................................................................... 10

3. ¿POR QUÉ LEAN SIX SIGMA? ................................................................................... 12

4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: LUISA POSTRES ............................................... 13

4.1. HISTORIA............................................................................................................... 13

4.2. MISIÓN ................................................................................................................... 14

4.3. VISIÓN .................................................................................................................... 14

4.4. ESTRUCTURA EJECUTIVA ................................................................................. 14

4.5. VALORES CORPORATIVOS................................................................................ 15

4.6. PRODUCTOS ......................................................................................................... 15

4.7. CLIENTES .............................................................................................................. 16

4.8. COMPETIDORES .................................................................................................. 16

5. ETAPA DEFINIR ........................................................................................................... 17

5.1. PROBLEMÁTICA................................................................................................... 17

5.2. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN ................................................................................ 18

5.3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS ................................................ 18

5.4. VALUE STREAM MAPPING ................................................................................. 23

5.5. OBJETIVOS ........................................................................................................... 24

5.6. EQUIPO DE DESARROLLO ................................................................................. 25

5.7. MÉTRICAS O INDICADORES .............................................................................. 25

5.8. PROJECT CHARTER ............................................................................................ 26

Page 6: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

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5.9 CONCLUSIÓN ETAPA DEFINIR .......................................................................... 27

6. ETAPA MEDIR .............................................................................................................. 28

6.1. TOMA DE DATOS DESDE ESTACIONES MEZCLA DE MATERIA PRIMA Y

HORNEADO ...................................................................................................................... 28

6.2. TOMA DE DATOS EMPAQUETAMIENTO Y DECORACIÓN. ............................ 32

6.3 CONCLUSIÓN ETAPA MEDIR ............................................................................. 33

7. ETAPA ANALIZAR ....................................................................................................... 34

7.1 PREPARACIÓN ..................................................................................................... 34

7.1.1 PREPARACIÓN TORTA DE ZANAHORIA....................................................... 35

7.1.2 PREPARACIÓN BROWNIES ............................................................................ 36

7.1.3 PREPARACIÓN TORTA DE AMAPOLA .......................................................... 38

7.1.4 PREPARACIÓN BIRTHDAY CAKE .................................................................. 40

7.2 HORNEADO ........................................................................................................... 42

7.3 DECORACIÓN ....................................................................................................... 43

7.4 EMPAQUETADO ................................................................................................... 43

7.5 CAUSAS RAÍCES .................................................................................................. 44

7.5.1 DIAGRAMA ESPINA DE PESCADO ................................................................ 44

7.5.2 ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA .................................................. 45

7.5.3 HERRAMIENTA 5 POR QUÉ ............................................................................ 48

7.6 BALANCEO DE LÍNEA ......................................................................................... 48

7.7 CONCLUSIÓN ETAPA ANALIZAR ...................................................................... 50

8 ETAPA IMPLEMENTAR ............................................................................................... 52

8.1 CAPACITACIÓN DE OPERARIOS ....................................................................... 52

8.2 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS ................................................................. 53

8.3 BALANCEO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN ................................................... 54

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8.3.1 SOLUCIÓN ANALÍTICA .................................................................................... 55

8.3.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO MEDIANTE SIMULACIÓN ............................. 57

8.3.2.1 ANÁLISIS DE ENTRADA ............................................................................... 58

8.3.2.2 CREACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN ............................................. 59

8.3.2.3 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN ................................................................... 61

8.3.3 EVALUACIÓN DEL MODELO DE BALANCEO DE LÍNEA ............................. 62

8.4 SISTEMA CONWIP ................................................................................................ 64

8.5 CONCLUSIÓN ETAPA IMPLEMENTAR .............................................................. 68

9 ETAPA CONTROLAR................................................................................................... 70

9.1 CONTROL DE TIEMPO DE PRODUCCIÓN DIARIO Y DE PRODUCTIVIDAD

DIARIA .............................................................................................................................. 70

9.2 CONTROL DE LOS PROCESOS DENTRO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN . 72

10 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 76

11 REFERENCIAS ......................................................................................................... 78

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8

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, las empresas cuentan con el constante reto de aumentar su

productividad. Lo anterior se debe a que nos encontramos en un entorno cambiante

y que obliga a adaptarse al mismo y a las necesidades de los clientes que cada vez

son más específicas. Para aquellas empresas que están empezando a consolidar

su marca en el mercado este reto es aún más difícil de conseguir. Lograr satisfacer

una mayor demanda manteniendo la calidad de sus productos no es tarea fácil y

por lo anterior se han tomado iniciativas como la creación de proyectos o acudir a

consultoras para innovar sobre lo ya existente en la compañía. LUISA Postres es

una empresa de repostería que lleva un año laborando, razón por la cual se

encuentra en una etapa de crecimiento y debe responder al reto de atender una

mayor demanda sin modificar la calidad de sus productos.

Es por esta razón, que en este proyecto de grado se abarcará un problema de

tiempo de producción con el que la empresa cuenta actualmente. Al dar solución a

este problema se busca mejorar no solo la atención al cliente sino a los mismos

operarios que están enfrentando un mayor trabajo debido al aumento de demanda

que la empresa está teniendo. Algunas empresas consideran innecesario abordar

temas de este estilo, lo que supone un error. Al mantener no solo a los clientes

satisfechos sino también a los empleados, se logra aumentar la moral en el sitio de

trabajo que se ve reflejado en un aumento de la productividad y fidelidad hacia la

empresa y que genera como consecuencia final satisfacción de los clientes.

El presente documento evalúa las posibles causas raíces del problema mencionado

anteriormente haciendo uso del ciclo DMAIC. Específicamente se centrará el

proyecto en el proceso de producción que la empresa tiene actualmente, se

analizara el tipo de sistema que la empresa tiene actualmente, la distribución de

estaciones de trabajo, los procedimientos de cada producto y la secuencia que sigue

cada uno por las estaciones. Posteriormente se propondrán alternativas de solución

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modelas mediante una simulación para analizar el posible impacto que puedan tener

sobre la variable de decisión.

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2. ¿POR QUÉ DMAIC?

Como se mencionó anteriormente este proyecto se apoya fuertemente en el uso de

la herramienta metodológica DMAIC. Este ciclo se enfoca en la mejora incremental

de procesos existentes, por lo que es de uso ideal en la situación actual en el que

se encuentra la empresa y en el problema que se busca mejorar.

DMAIC es una estrategia de calidad basada en estadística, cuyo enfoque está

centrado en la recolección de información y la veracidad de los datos como base de

una mejora. La metodología consta de 5 pasos y en cada uno de ellos se enfoca en

obtener los mejores resultados posible minimizando la posibilidad de cometer un

error. Los 5 pasos son Definir, Medir, Analizar, Mejorar (Improve) y Controlar y se

definen a continuación:

Definir: En este primer paso se busca definir los requerimientos del cliente y

entender los procesos importantes afectados. Se define claramente quien es el

cliente, así como sus requerimientos y expectativas. Finalmente se debe determinar

el alcance del proyecto.

Medir: El objetivo de este paso es cuantificar el desempeño que el proceso que se

busca mejorar tiene actualmente. Se utilizan los requerimientos del cliente para

determinar los indicadores o variables de decisión y los tipos de defecto a utilizar

durante el proyecto. Posteriormente se lleva a cabo la recolección de datos de las

distintas fuentes donde pueden estar presentes y se comparan los resultados

actuales con los requerimientos del cliente para determinar la magnitud de la mejora

requerida.

Analizar: Como su nombre lo indica, se lleva a cabo el análisis de la información

recolectada en la etapa anterior para determinar las causas raíces de los problemas

además de identificar oportunidades de mejora. De las oportunidades de mejora

identificadas, se clasifican de acuerdo con su importancia para el cliente y se

identifican y validan sus causas de variación.

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Mejorar: Se proponen y diseñan soluciones que ataquen el problema raíz y lleve los

resultados hacia las expectativas del cliente. Las alternativas de solución que se

proponen se pueden validar mediante herramientas como simulación antes de ser

implementadas.

Controlar: La única etapa es controlar y consiste en implementar controles que

aseguren que el proceso se mantendrá en el rumbo deseado. Para prevenir que la

solución sea temporal, se documenta el nuevo proceso y el plan de seguimiento o

monitoreo.

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3. ¿POR QUÉ LEAN SIX SIGMA?

Lean Six Sigma surge de la unión entre la metodología Lean Manufacturing y la

metodología Six Sigma. Lean Manufacturing se enfoca en procesos sin

desperdicios. Lo anterior enfocado en mejoras continúas utilizando los menores

recursos posibles, mejorando el desperdicio, la calidad y disminuyendo tiempos de

producción y costos.

De los 7 principios básicos de Lean Manufacturing, se hace énfasis en la mejora

continua en cada uno de los pasos del proceso o producción minimizando o incluso

eliminando procesos que no añaden valor al servicio, y que si representan gasto en

tiempo y dinero. Al usar esta metodología se pueden obtener diferentes beneficios

y en este caso se buscará la satisfacción de los operarios involucrados en el proceso

de producción de la empresa lo que generará como consecuencia positiva el poder

atender una mayor demanda a la que se están enfrentando dado el crecimiento que

están teniendo como empresa.

Por otra parte, la metodología Six Sigma busca reducir la variabilidad existente en

los procesos para poder eliminar posibles defectos que un producto pueda tener.

Un proceso tiene calidad Six Sigma cuando se tiene un máximo de 3.4 defectos por

cada millón de eventos. Los defectos son los productos o servicios que no satisfacen

las necesidades o requerimientos del cliente. Para poder alcanzar un desempeño

Six Sigma es necesario realizar el proceso DMAIC explicado anteriormente.

Este proceso es de mejora, sistemático, científico y basado en hechos. Con ayuda

de esta metodología es posible eliminar pasos improductivos que no agregan valor

al producto final e identificar causas raíces del problema a tratar.

La unión de las anteriores metodologías permite alcanzar cambios tangibles y

duraderos en la organización de modo que se logre disminuir el tiempo de

producción sin afectar la productividad tal como lo requiere LUISA Postres.

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4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: LUISA POSTRES

LUISA Postres es una empresa formalmente constituida hace aproximadamente

año y medio dedicada exclusivamente a la producción de postres basándose en las

necesidades de sus clientes y superando las expectativas de estos. Además de

atender personas naturales y otras empresas como restaurantes LUISA Postres

también está disponible para catering y eventos de ser necesario.

Dentro de los productos que LUISA ofrece esta la torta de zanahoria, torta de

brownie y cookie dough, brownies melcochudos, pie del limón, torta de amapola y

limón, birthday cake, entre otros. Los productos mencionados son los que

representan la mayoría de las ventas de la empresa, además de ser los que se

producen todos los días por lo que será con base a estos productos que se realizará

el proyecto de grado.

Dado que la empresa se encuentra en su etapa de crecimiento está empezando a

enfrentar una mayor demanda para la cual no se encuentra lista actualmente, por lo

que resulta de gran interés implementar la metodología Lean Six Sigma

estructurado principalmente en el ciclo DMAIC.

4.1. HISTORIA

LUISA nace en el 2012 y tiene como objetivo transformar el postre en algo más que

en una decoración para la mesa, no quiere ser conocida como una repostería

adicional, sino que busca ser reconocida por sus clientes mediante el uso de

productos de calidad y de políticas de compromiso con el medio ambiente y el uso

de productos colombianos.

Lo que inicio como una idea rápidamente se convirtió en emprendimiento y en 2018

se constituye LUISA Postres formalmente como empresa, teniendo una línea

consolidada de productos y consolidando poco a poco su marca en el mercado.

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4.2. MISIÓN

Hacerle recordar a las personas el placer de estar vivos mediante postres únicos.

4.3. VISIÓN

En el año 2023 LUISA Postres será conocida a nivel nacional por su calidad en los

productos y el buen servicio prestado al cliente. Tendrá varias sedes distribuidas

estratégicamente a lo largo del territorio colombiano, todo con la intención de seguir

prestando el servicio por el que el cliente prefiere LUISA Postres por encima de la

competencia.

4.4. ESTRUCTURA EJECUTIVA

LUISA postres cuenta con un puesto gerencial ocupado por Luisa Lafaurie y 4

puestos de operarios de planta. Dentro de los operarios de planta esta una persona

encargada de tener contacto con los clientes para saber cuál será la demanda diaria

o semanal y 3 personas encargadas exclusivamente de producción. A continuación,

se presenta un organigrama de la empresa:

Figura 1. Organigrama de la empresa

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4.5. VALORES CORPORATIVOS

• Respeto: quienes hacen parte de LUISA Postres aceptan a los demás desde

la diferencia, con lo cual se reconocen sus derechos y dignidad.

• Responsabilidad: Realizar todas las acciones de manera diligente frente a

los compromisos, la compañía, la sociedad y medio ambiente.

• Excelencia: Buscar realizar productos de calidad, que superen las

condiciones y estándares establecidos, en la perspectiva de mejora y

aprendizaje continuo, a través del uso eficiente de recursos.

• Transparencia: En las labores se piensa, dice y se hace, sin lugar a

ambigüedad, de manera congruente y haciendo que las acciones sean

evidentes y trazables.

• Colaboración: Sumar el esfuerzo individual al esfuerzo de otros para trabajar

en equipo y lograr los objetivos de la compañía.

4.6. PRODUCTOS

La empresa ofrece un portafolio de productos dentro de los que se encuentran:

• Birthday Cake

• Blondies con Chips de Chocolate

• Brownies Melcochudos

• Cookie Monster

• Productos Cuchareables (porciones de las tortas)

• Galletas de Pie de limón y chocolate blanco

• Kinder sorpresa

• Pan de zanahoria

• Red velvet

• Rochella

• Torta brownie con cookie dough

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• Torta de galleta con ganache de chocolate

• Torta de zanahoria

• Torta de amapola.

4.7. CLIENTES

Los clientes de LUISA Postres son:

• Empresas

• Personas naturales

• Rappi

• Cafes

• Eventos

• Takami

• Delirato

• Restaurantes/ alitas colombianas

Cada uno de ellos debe enviar con anterioridad información de los productos que

desea con mínimo 48 horas de anticipación dado que esa es la velocidad de

atención que maneja actualmente la empresa.

4.8. COMPETIDORES

Los competidores de LUISA Postres se consideran las demás reposterías que

ofrecen productos similares en Bogotá. Se mencionan las siguientes reposterías

consideradas como principales competidores:

• Pandeu pastelería y repostería

• Repostería Deli

• Repostería Marialuisa

• Caprice repostería

• Montesa repostería

• FESTYTORTAS repostería

Page 17: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

17

5. ETAPA DEFINIR

En esta etapa se identifican los aspectos claves de la empresa, los requisitos y

procesos claves que afectan al proceso de producción y a los clientes que en este

caso son los operarios de producción de la empresa. (Garza, González, Rodríguez,

Hernández, 2016).

5.1. PROBLEMÁTICA

Para identificar la situación problema que se abarcaría en este proyecto de grado

se hizo uso de varias herramientas dentro de las que se encuentran la voz del cliente

y observación de la situación actual. La voz del cliente consiste en escuchar lo que

le duele a la empresa, específicamente a los operarios, en términos de productividad

y ambiente general. Lo que se espera de esto es obtener un conocimiento inicial del

panorama actual que se está manejando en la empresa, los problemas percibidos

por los mismos operarios y por el gerente. Para esto se realizaron reuniones

presenciales en la planta de producción con los operarios del proceso de producción

y el gerente en donde se acotó el problema.

La situación problema descrita tanto por los operarios como por el gerente es que

recientemente, dado el crecimiento que han venido presentando en los últimos

meses, resulta complicado y retador poder atender una mayor demanda

consecuencia de atraer un mayor número de clientes. El problema surge dada la

metodología que actualmente se utiliza tanto en el área de producción como en el

empaquetamiento de los productos. Lo anterior afecta de manera directa a los

operarios de producción ya que se ven obligados a trabajar horas extra o sacrificar

horas de almuerzo para poder cumplir tanto con la producción del día, el

empaquetamiento de los productos y la limpieza de la planta de producción. Por lo

anterior, surge la necesidad de buscar una solución que sea viable a largo plazo,

sin violar los derechos de los operarios y que puedan cumplir con la nueva demanda

a la que se están enfrentando.

Page 18: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

18

5.2. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

Haciendo uso de la matriz de priorización y hablando con el jefe de producción, se

pudo determinar qué problema dentro de la línea de producción es el que afecta de

manera más grave el tiempo de producción y en el que se debería enfocar. Lo que

se determino es que el proceso de empaquetamiento, el cual es considerado dentro

del proceso de producción, es ineficaz ya que es completamente manual por lo que

toma un tiempo considerable en realizar. El proceso de empaquetamiento consiste

en alistar uno a uno los empaques a utilizar, empacar el producto, sellarlo y pegar

las fechas de vencimiento, todo esto de manera manual como se mencionó

anteriormente. Si bien este es el problema más prioritario mencionado por el jefe

de producción y los operarios, resulta vital analizar todo el sistema de producción

para poder entender a totalidad su funcionamiento y dar una solución que no solo

impacte el proceso de etiquetado, sino que logre disminuir el tiempo de producción

sin afectar la productividad. A continuación, la matriz de priorización usada:

Tabla 1.

Matriz de priorización

Problemas Importancia Viabilidad financiera Viabilidad técnica Impacto/Beneficio Total

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Consistencia del brownie diferente a la esperada por el cliente

X X X X 12

Proceso de empaquetado totalmente manual

X X X X 19

Tamaño del producto final diferente al esperado por el cliente

X X X X 16

Personalización del producto

X X X X 10

5.3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS INVOLUCRADAS

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19

Como se mencionó anteriormente, si bien el problema prioritario que puede afectar

el tiempo de producción a tratar resulta en el empaquetamiento de los productos,

es necesario entender todo el funcionamiento del proceso de producción para poder

tomar la mejor decisión respecto a la problemática que es el tiempo elevado de

producción. Por esta razón, fue necesario conocer todo el funcionamiento de la línea

de producción de LUISA Postres:

La producción de productos inicia cuando una orden del cliente llega, en este caso

se asume que siempre se contara con la materia prima necesaria para producir el

producto que el cliente desea ya que la empresa maneja una política de inventarios

sencilla en la que se maneja siempre un stock de seguridad de cada producto y

además cuando el inventario alcanza un valor mínimo establecido se ordena una

cantidad fija para abastecerse.

La línea de producción cuenta con 4 estaciones: mezcla de materia prima,

horneado, decoración y empaquetado. Los productos pasan por cada una de las

estaciones en el mismo orden mencionado, sin embargo, no todos los productos

requieren de decoración por lo que pasan de la estación de horneado directamente

a la estación de empaquetado.

En la estación de mezcla de materia prima se juntan todos los ingredientes

necesarios para hornear los productos, cuando ya se cuenta con una mezcla lista

se pasa a la estación de horneado, una vez sale del horno el producto debe reposar

y posteriormente pasara a decoración y empaquetado. La empresa cuenta con 3

operarios, incluido el jefe de producción, para la producción de productos. 2

operarios se ubican en la estación de mezcla de materia prima y el tercer operario

se encarga de la decoración de productos.

La producción inicia todos los días a las 8:00 AM y debería finalizar a las 4:00 PM,

pero actualmente se demoran hasta entre 4:30 PM y 5:30 PM. Lo que los operarios

buscan es sacar todos los productos del horno hasta la hora de almuerzo que

usualmente es entre 1:00 PM y 1:30 PM, para dedicarse en la tarde exclusivamente

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a decoración, empaquetado y limpieza de la planta de producción. Los operarios

han estandarizado el proceso de la mañana hasta cierto punto: los que se

encuentran en la mezcla de materia prima se encargan de ciertos productos en

específico, una operaria se encarga de realizar torta de zanahoria, salsa para la

torta de zanahoria y el birthday cake, la segunda operaria se encarga de brownies,

pie de limón y torta de amapola. Mientras ambas operarias se encuentran realizando

la mezcla de dichos productos la tercera operaria que está ubicada en la estación

de decoración alista las bandejas para meter los productos al horno, posteriormente

se encarga de decorar tortas del día anterior.

Las operarias que se encuentran en la mezcla de materia prima se encargan de

meter los productos al horno y de dejarlos reposando. La estandarización se pierde

cuando los operarios han finalizado de meter los productos al horno pues empiezan

a hacer diversas tareas que cambien de operario dependiendo de qué tan ocupado

se encuentre en el momento.

Solo 1 de las 3 operarias está capacitada para decorar, por lo que ella se encarga

de la decoración de los productos mientras las demás se reparten labores entre

empaquetamiento y limpieza de la planta. Las tareas se repartirán por disponibilidad

del operario y no por estandarización. Se realizó un diagrama SIPOC que muestra

el proceso de producción de productos:

Tabla 2.

Diagrama SIPOC

SIPOC: Producción de productos

S

(Proveedores)

I

(Entradas)

P

(Proceso)

O

(Salidas)

C

(Clientes)

La esmeralda

Makro

• Huevos

• Harina

• Azúcar

blanca

• Polvo de

hornear

• Mantequilla

• Sal

El proceso

se detalla

en el value

stream

mapping.

• Torta de

zanahoria

• Torta de

amapola

• Brownies

• Personas

naturales

• Rappi

• Cafes

• Eventos

Page 21: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

21

• Vainilla

• Chocolate

• Cocoa

• Azúcar

morena

• Queso crema

• Leche

• Zanahorias

• Birthday

Cake

• Pie de limón

• Takami

• Delirato

• Alitas

colombianas

El proceso de producción de productos inicia en la estación de preparación donde

se reúne toda la materia prima necesaria para realizar la mezcla del producto a

producir, en esta estación se encuentran 2 operarias y cada una de ellas se dedica

a la elaboración de distintos productos, por ejemplo, mientras una operaria realiza

la mezcla para la torta de amapola la otra operaria realiza la mezcla para la torta de

zanahoria.

Una vez se tenga una mezcla homogénea, el producto abandona la estación de

preparación y se lleva a la estación de horneado donde se cocina por un tiempo

específico dependiendo del producto que se esté hablando. Cuando el producto

termina de hornearse se lo deja reposar en carritos portadores de bandejas.

La tercera estación es la de decoración, con los productos reposados una operaria

se encarga de decorar las tortas mientras otra operaria empaca el producto

decorado. La tercera operaria se dispone a hacer el aseo a la planta de producción.

Los productos empacados se almacenan en una nevera hasta el momento de ser

llevados al cliente.

De igual forma se presenta la distribución actual de la planta de producción de

LUISA Postres, los círculos negros representan la zona de trabajo de las operarias

y el lugar donde usualmente están ubicadas. El empaquetamiento se realiza sobre

las neveras industriales horizontales donde se almacena la materia prima:

Page 22: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

22

Figura 3. Planta de producción LUISA Postres

Como se puede observar la planta es compartida con MINKA HELADERIA

ARTESANAL por lo que dicho espacio no puede ser usado por la empresa excepto

por la nevera de almacenamiento de producto terminado que se encuentra dentro

del espacio de MINKA. A continuación, se presentan las medidas de cada uno de

los componentes de la planta de producción:

• Horno: 100 x 73 cm

• Lavaplatos: 120 x 60 cm

• Porta bandejas móviles: 69 x 52 cm

• Mesa mezcla MP 1, mesa decoración y mesa de uso general: 150 x 60 cm

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• Mesa mezcla MP 2: 150 x 70 cm

• Neveras almacenamiento materia prima: 154 x 74 cm

5.4. VALUE STREAM MAPPING

Adicional al diagrama SIPOC presentado en la sección 5.3, se elaboró un Value

Stream Mapping para mostrar a detalle todo el funcionamiento del proceso de

producción de producto en la empresa. Este se puede observar a continuación:

Figura 2: Value Stream Mapping.

Se puede observar entonces como es el funcionamiento de la producción. Se inicia

con una orden a los proveedores de materia prima la cual se hace semanal, el

proveedor tiene un lead time de 1 día. El inventario obtenido del pedido de

proveedores da para producir cerca de 80 productos.

Page 24: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

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Con la materia prima se inicia el proceso de producción explicado a detalle en el

diagrama SIPOC, en cada una de las estaciones se puede ver el tiempo utilizado

en dicha estación (C/T), el tiempo que se demora entre sacar un producto de dicha

estación y empezar a producir el siguiente (C/O), el porcentaje de utilización de

tiempo de dicha estación respecto al total de horas disponibles para producir

(Uptime) y el inventario en cada una de las estaciones.

Se observa además que la empresa cuenta con un único operario encargado de

llevar los productos a los diversos clientes. El cliente realiza ordenes diarias pero

dado que el lead time que la empresa tiene es de 1 día, este lo recibe hasta el día

siguiente. Finalmente se puede observar que el tiempo total de producción supera

las 8 horas, dando evidencia de la problemática a tratar en este proyecto.

5.5. OBJETIVOS

La producción (mezcla y horneado) se lleva a cabo de 8:00 AM a 1:00 PM como se

mencionó anteriormente. Cada día se prepara lo que se va a entregar uno o dos

días después dependiendo del cliente, los pedidos que surjan espontáneamente por

aplicaciones como Rappi o WhatsApp después de que haya terminado la

producción deben ser rechazados porque las operarias no tienen tiempo de producir

más productos. Por esto el objetivo general es:

• Disminuir el tiempo promedio de producción de LUISA Postres sin afectar

negativamente su productividad.

Objetivos específicos:

• Entender el proceso de producción en detalle para la identificación de

actividades que no aportan valor al producto final.

• Proponer políticas de funcionamiento diferentes a los que se ejecutan

actualmente en producción.

• Proponer una redistribución de la planta para lograr un flujo de material ideal.

• Evaluar alternativas de solución para determinar la mejor de ellas.

Page 25: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

25

5.6. EQUIPO DE DESARROLLO

Para que sea posible cumplir con los objetivos previamente planteados fue

necesario estipular un equipo de trabajo. A continuación, se muestra en detalle el

equipo y sus roles.

Tabla 3.

Equipo de trabajo

Nombre Rol en LUISA Postres Rol en la línea de

producción

Ana Meza Jefe de producción Brownies, torta de

brownie, torta de

amapola, pie de limón.

Alejandra Guzmán Operaria línea de

producción

Alistamiento de bandejas

de horno, decoración de

tortas.

Juana González Operaria línea de

producción

Torta de zanahoria,

Birthday cake.

Luisa Lafaurie Gerente de la empresa N/A

Juan Fernando Guerrero N/A N/A

Ciro Amaya Guio N/A N/A

5.7. MÉTRICAS O INDICADORES

Se definen dos métricas que permitan llevar a cabalidad el objetivo propuesto y

además realizar un monitoreo para determinar si hubo o no mejoría:

• Tiempo de un día de producción.

• Productividad medida como número de productos actuales que producen en

un día.

Page 26: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

26

Como se puede ver con estas métricos definidas se podrá evaluar si existe o no una

disminución del tiempo de producción y al mismo tiempo realizar un seguimiento de

la evolución de la productividad para garantizar que esta no se vea afectada

negativamente.

5.8. PROJECT CHARTER

La información más relevante para el éxito de este proyecto se encuentra en el

siguiente project charter:

Tabla 4.

Project charter

Project charter

Disminución del tiempo de producción de la empresa LUISA Postres

Definición del problema Empresa y beneficios que se lograrían

Actualmente el tiempo de producción de la empresa LUISA Postres es muy elevado,

esto se debe a que existe un desbalanceo en la línea de producción. Por lo anterior,

no se ha alcanzado a entregar el producto a tiempo y exige a los operarios a trabajar

tiempo extra para poder alcanzar a terminar la producción.

LUISA Postres es una empresa nueva presentado un crecimiento constante, por esta razón es prioritario tener

una línea de producción balanceada que se capaz de responder a una demanda mayor a la cual se enfrentará en un futuro cercano. Es importante para estandarizar y tener

en general una mejora organización de estos. Si no se realiza este proyecto, la empresa seguirá organizándose de manera

"artesanal", acomodándose específicamente para cada situación que se les presente en vez de contar con un

proceso que disminuya tiempos y les permita tener una mayor producción en el mismo o menor tiempo.

Definición de objetivos Planeación de tareas

Disminuir el tiempo de producción diario sin afectar negativamente la

productividad.

Fase Fecha de finalización

inicial Actual

Definir 17 de febrero 16 de

febrero

Page 27: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

27

Medir 9 de marzo 9 de marzo

Analizar 6 de abril 6 de abril

Mejorar 4 de mayo 4 de mayo

Controlar 25 de mayo 28 de mayo

Alcance del proyecto Equipo de trabajo Primer paso del

proceso Inicio de producción Posición Nombre Cargo Porcentaje Último paso del

proceso Finalización de producción a una hora deseada

Líder del equipo Ana Meza Jefe de producción 100%

Alcance

Balanceo de línea, organización del espacio de trabajo, capacitación

del personal

Consejero Luisa Lafaurie Gerente

20%

Fuera de alcance Contratación de nuevo

personal

Miembro del equipo Juana Operaria 100% Miembro del equipo Alejandra Operaria 100%

5.9 CONCLUSIÓN ETAPA DEFINIR

Para resumir lo mencionado en esta etapa se presenta esta sección, en la cual se

resaltan los puntos clave mencionados. La problemática a tratar en este proyecto

corresponde al elevado tiempo de producción de la empresa LUISA Postres, para

esto se manejarán 2 indicadores:

• Tiempo de producción diario de la empresa

• Productividad diaria de la línea de producción

Lo que se busca con estos 2 indicadores es disminuir el tiempo de producción de la

empresa sin afectar negativamente la productividad de la empresa.

Page 28: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

28

6. ETAPA MEDIR

La etapa de medición consiste en realizar una toma de datos pertinentes al proceso

a evaluar, en este caso particular, el proceso de producción. El objetivo de obtener

los datos es poder caracterizar la situación actual del proceso a mejorar. Estos datos

deben ser significativos para el cliente del proyecto dado que deben ser analizados

posteriormente para comprender ampliamente el proceso en cuestión.

6.1. TOMA DE DATOS DESDE ESTACIONES MEZCLA DE MATERIA

PRIMA Y HORNEADO

Dado el funcionamiento del proceso de producción en la LUISA Postres, se dividió

la toma de datos desde el inicio de la producción (8:00 AM) hasta que salen los

productos del horno e inicia la hora de almuerzo (1:00 PM). Para cada producto se

tomó el tiempo de los subprocesos necesarios para llegar hasta el horno, de la

misma manera se tomó el tiempo de horneado de cada producto. A continuación,

se presentan los tiempos de las estaciones de mezcla de materia prima y de

horneado de cada producto:

Figura 3. Tiempos de producción

Se puede observar que la torta de zanahoria es el producto que mayor tiempo de

producción ocupa, esto se debe a que la masa debe reposar aproximadamente 2

horas antes de ser introducida al horno. De igual forma se evidencia un trabajo en

paralelo lo cual ocasiona en cierta medida una pérdida de la estandarización de los

productos a realizar, ya que la mezcla de un producto está en reposo, las operarias

Page 29: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

29

aprovechan para realizar cualquier otra tarea que puedan sacar en el tiempo que

tienen libre.

El número de datos que se buscaban tomar era como mínimo 30 para poder realizar

el análisis estadístico de estos correctamente. Por lo anterior, es necesario

mencionar que dependiendo del producto que se esté produciendo se obtienen

varias veces el mismo producto, por lo que con 4 tomas de datos diferentes se pudo

obtener el tiempo de 30 repeticiones de las tareas necesarias para producir los

productos. Mas específicamente, de cada corrida se obtenían las siguientes

cantidades de cada producto:

• Torta de zanahoria: 8 tortas por corrida.

• Brownies: 26 brownies por corrida.

• Torta de amapola: 10 tortas por corrida.

• Birthday cake: 8 tortas por corrida.

• Pie de limón: 10 tortas por corrida.

Cabe aclarar que 1 toma de datos corresponde a haber estado presente todo el día

en la planta de producción y consignar los tiempos de procesamiento observados.

Dicho proceso se repitió 3 veces más en un periodo de aproximadamente 3

semanas. Además, con los datos obtenidos se calculó el tiempo estándar de cada

producto que es el tiempo que un operario capacitado y debidamente entrenado,

trabajando a una velocidad normal le tomaría ejecutar una tarea:

Tabla 5.

Tiempo estándar torta de zanahoria

Torta de zanahoria

Observaciones

(minutos)

Elementos 1 2 3 4 Tiempo observado

Factor de nivelación

Tiempo básico

Pelar zanahorias 33 32 32 31 32 100 32

Page 30: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

30

Rayar zanahorias 7 7 8 7 7,25 100 7,25

Unión Mezcla + zanahoria 6 8 6 7 6,75 100 6,75

Huevos 5 4 4 4 4,25 100 4,25

Huevos + Mezcla + zanahoria 3 3 4 3 3,25 100 3,25

Reposo H+M+Z 130 126 122 128 126,5 100 126,5

Horno 68 66 67 67 67 100 67

TOTAL 252 246 243 247 247 700 247

Tiempo estándar (minutos) 289

Tabla 6.

Tiempo estándar brownies

Brownies

Observaciones (minutos)

Elementos 1 2 3 4 Tiempo observado

Factor de nivelación

Tiempo básico

Huevos + Harina 10 8 9 9 9 100 9

Homogeneizar mezcla 28

29

28

26 27,75 100 27,75

Mezcla + Huevos + Harina 4 4 4 3 3,75 100 3,75

Mezcla en bandejas 11 10

10

10 10,25 100 10,25

Horno 21 20

20

21 20,5 100 20,5

TOTAL 74 71

71

69 71,25 500 71,25

Tiempo estándar (minutos) 83

Tabla 7.

Tiempo estándar torta de amapola

Torta de amapola

Observaciones

(minutos)

Elementos 1 2 3 4 Tiempo observado

Factor de nivelación

Tiempo básico

Page 31: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

31

Mezcla 1 3 3 4 3 3,25 100 3,25

Mezcla 2 19 20 20 18 19,25 100 19,25

Batidora mezcla 1 7 7 6 7 6,75 100 6,75

Batidora mezcla 2 8 8 8 7 7,75 100 7,75

Mezcla 1 + Mezcla 2 2 2 3 2 2,25 100 2,25

Mezcla en bandejas 11 10 10 10 10,25 100 10,25

Horno 57 60 59 60 59 100 59

TOTAL 107 110 110 107 108,5 700 108,5

Tiempo estándar (minutos) 128

Tabla 8.

Tiempo estándar birthday cake

Birthday cake

Observaciones (minutos)

Elementos 1 2 3 4 Tiempo observado

Factor de nivelación

Tiempo básico

Huevos + Harina 12 14 13 13 13 100 13

Homogeneizar mezcla 38 40 39 38 38,75 100 38,75

Mezcla + Huevos + Harina + Leche 9 8 8 10 8,75 100 8,75

Reposo 60 62 63 61 61,5 100 61,5

Horno 29 32 33 30 31 100 31

TOTAL 148 15

6 15

6 15

2 153 500 153

Tiempo estándar (minutos) 179

Tabla 9. Tiempo estándar pie de limón

Pie de limón

Observaciones

(minutos)

Elementos 1 2 3 4 Tiempo observado

Factor de nivelación

Tiempo básico

Rayar limón 6 5 6 6 5,75 100 5,75

Mezcla 19 20 18 22 19,75 100 19,75

Mezcla en bandejas 11 9 10 10 10 100 10

Horno 25 26 25 25 25,25 100 25,25

Page 32: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

32

TOTAL 61 60 59 63 60,75 400 60,75

Tiempo estándar (minutos) 71

6.2. TOMA DE DATOS EMPAQUETAMIENTO Y DECORACIÓN.

La segunda toma de datos se realizó en las estaciones de empaquetamiento y

decoración que se realizan después de la hora de almuerzo. Nuevamente para cada

estación los procesos eran iterativos por lo que se lograron obtener los datos

necesarios para el análisis sin problema alguno. Los tiempos de empaquetamiento

están sesgados por la operaria que los realiza, dado que el proceso no se encuentra

estandarizado y por ende el proceso no está sujeto a que lo realice una única

operaria. Por otro lado, el proceso de decoración siempre es realizado por la misma

operaria.

Con los datos de tiempos obtenidos de todo el proceso de producción, se realizó un

estudio de tiempos de las operarias:

Tabla 10.

Estudio de tiempos.

Estudio de tiempos

Valoración de suplementos

Ana (mezcla de materia prima)

Juana (mezcla de materia prima) Alejandra (Decoración)

Suplementos constantes Suplementos constantes Suplementos constantes

Necesidades personales 7 Necesidades personales 7 Necesidades personales 7

Base por fatiga 4 Base por fatiga 4 Base por fatiga 4

Suplementos variables Suplementos variables Suplementos variables

A A A

Por trabajar de pie 4 Por trabajar de pie 4 Por trabajar de pie 4

B Por postura anormal B Por postura anormal B Por postura anormal

Ligeramente incomoda 1 Ligeramente incomoda 1 Ligeramente incomoda 1

C Uso de la fuerza o energía muscular 0

C Uso de la fuerza o energía muscular 0

C Uso de la fuerza o energía muscular 0

D mala iluminación 0 D mala iluminación 0 D mala iluminación 0

E Condiciones atmosféricas 0

E Condiciones atmosféricas 0

E Condiciones atmosféricas 0

Page 33: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

33

F Concentración intensa 0 F Concentración intensa 0 F Concentración intensa 2

G Ruido 0 G Ruido 0 G Ruido 0

H Tensión mental 1 H Tensión mental 1 H Tensión mental 1

I Monotonía 0 I Monotonía 0 I Monotonía 0

J Tedio 0 J Tedio 0 J Tedio 0

TOTAL 17 TOTAL

17 TOTAL

19

6.3 CONCLUSIÓN ETAPA MEDIR

Con la medición de tiempos finalizado lo que se presenta en esta sección a manera

de conclusión es mencionar que los tiempos que se midieron consistieron en 2

jornadas: la primera jornada va de 8:00 AM a 1:00 PM en la cual se tomaron tiempos

de producción de las estaciones preparación y horneado. Dichos tiempos se

tomaron para los 4 productos estrella de la empresa: torta de zanahoria, torta de

amapola, brownies y birthday cake.

La segunda jornada va de 2:00 PM a 6:00 PM e inicia una vez las operarias finalizan

su hora de almuerzo, en esta toma de datos se midieron los tiempos de producción

de las estaciones decoración y empaquetado, nuevamente de los 4 productos

estrella.

Se tomaron tiempos de producción de 30 productos, número suficiente para realizar

el respectivo análisis posteriormente.

Page 34: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

34

7. ETAPA ANALIZAR

En esta etapa se revisan y analizan los datos obtenidos en la etapa anterior. Por

medio de análisis cuantitativo y cualitativo se encuentra lo que es problemático en

el proceso. Se muestra el análisis estadístico realizado a los procesos de producción

de los productos estrella de la empresa.

Lo que se busca es realizar un modelo de simulación de la planta de producción

que permita simular la dinámica de producción de LUISA Postres, para esto se

analizaran cada una de las estaciones de la planta: preparación, horneado,

decoración y empaquetado.

Una vez se haya finalizado el análisis de los datos obtenidos, se hará uso de

herramientas que permitan identificar las causas raíces del problema utilizando los

resultados numéricos como soporte.

7.1 PREPARACIÓN

La estación de preparación se define como el lugar donde se mezclan todas las

materias primas y se genera una mezcla homogénea y lista para meter al horno.

Los datos de esta estación corresponden a los tiempos de preparación de los

productos. A cada producto se lo intento ajustar a una distribución uniforme

mediante las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Chi-Cuadrado las cuales siguieron

la siguiente prueba de hipótesis:

𝐻0: 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝐻1: 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

Si el p-value obtenido en las pruebas es mayor a la significancia manejada (5%), la

hipótesis nula no se rechaza y se puede afirmar que los datos se distribuyen

uniforme. El análisis realizado para cada uno se presenta a continuación.

Page 35: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

35

7.1.1 Preparación torta de zanahoria

En primer lugar, se realiza un histograma de los datos que permite tener una idea

de la distribución a la que se pueden ajustar:

Figura 4. Histograma torta de zanahoria

La distribución a la que se trató de ajustar los datos es una distribución uniforme,

los valores de ajuste se presentan a continuación:

Figura 5. Ajuste torta de zanahoria

Page 36: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

36

De igual manera se presenta la autocorrelación de los datos:

Figura 6. Autocorrelación torta de zanahoria

Tras realizar las pruebas Kolmogorov – Smirnov y Chi – Cuadrado no se rechaza

que los datos se distribuyan uniforme. El p-value obtenido fue de 0.11.

Una vez se obtuvo la distribución de los datos, se realizó una prueba de

homogeneidad de varianzas y diferencia de medias bajo la siguiente prueba de

hipotesis:

𝐻0: 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔é𝑛𝑒𝑜𝑠

𝐻1: 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔é𝑛𝑒𝑜𝑠

Ambas prueban arrojaron un p-value mayor a la significancia indicando que los

datos son homogéneos y pueden ser tratados como uno solo.

7.1.2 Preparación brownies

Para los brownies se realizó el mismo procedimiento mencionado anteriormente, el

histograma obtenido es el siguiente:

Page 37: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

37

Figura 7. Histograma brownies

El ajuste obtenido frente a una distribución uniforme se presenta a continuación:

Figura 8. Ajuste datos brownies

Los gráficos obtenidos de P-P plot y Q-Q plot dan indicios que los datos si pudiesen

seguir una distribución uniforme. Para confirmar se realizan las pruebas KS y Chi-

Page 38: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

38

Cuadrado y se obtiene un p-value de 0.57 indicando que los datos si pueden

modelarse siguiendo una distribución uniforme.

El autocorrelograma de los datos, mostrado en la Figura 12, muestra que no existe

correlación alguna de los datos:

Figura 9. Autocorrelograma brownies

Finalmente, las pruebas de homogeneidad de varianzas y diferencia de medias

indican que los datos pueden modelarse como un solo grupo de datos dado que

estadísticamente se comportan igual.

7.1.3 Preparación torta de amapola

En la Figura 13 se puede observar el histograma de los datos obtenidos para la

producción de torta de amapola:

Page 39: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

39

Figura 10. Histograma torta de amapola

El ajuste de los datos a una distribución uniforme obtenido se presenta a

continuación:

Figura 11. Ajuste datos torta amapola

Nuevamente se realiza una prueba KS y Chi- Cuadrado y el p-value obtenido fue de

0,14 indicando que los datos efectivamente pueden seguir una distribución

uniforme.

Page 40: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

40

El autocorrelograma indica que no existe correlación alguna entre estos datos, este

se presenta en la Figura 15:

Figura 12. Autocorrelograma datos amapola

La prueba de razón de varianzas y diferencia de medias indica los datos pueden

tratarse como un solo conjunto.

7.1.4 Preparación birthday cake

El ultimo producto a contemplar en la estación de preparación es birthday cake, el

histograma obtenido es el siguiente:

Page 41: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

41

Figura 13. Histograma birthday cake.

La distribución a la que se intentó ajustar los datos también fue una distribución

uniforme, el ajuste obtenido donde se observan las gráficas Q-Q plot y P-P plot se

observa en la Figura 17.

Figura 14. Ajuste datos birthday cake.

La forma obtenida en las gráficas da indicio que los datos pueden seguir una

distribución uniforme. El autocorrelograma indica que no existe correlación entre los

datos y este se presenta a continuación:

Page 42: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

42

Figura 15. Autocorrelograma birthday cake.

Las pruebas KS y Chi- Cuadrado realizadas arrojaron un p-value de 0,28 por lo que

no se rechaza la hipótesis nula y los datos se distribuyen uniforme. Finalmente, las

pruebas de razón de varianzas y diferencia de medias indican que los datos pueden

tratarse como un solo conjunto de datos estadísticamente hablando.

Con el análisis estadístico de la preparación de estos productos se finaliza la

estación de preparación.

7.2 HORNEADO

Dado que en la estación de horneado los tiempos no varían no fue necesario realizar

el mismo análisis estadístico que en la estación de preparación. Los tiempos

definidos varían de acuerdo con cada producto de la siguiente manera:

Tabla 11.

Tiempos de la estación de horneado.

Producto Tiempo (minutos) Desviación estándar

(minutos)

Torta de zanahoria 70 1.105

Brownies 20 1.195

Page 43: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

43

Torta de amapola 60 1.166

Birthday cake 30 1.132

7.3 DECORACIÓN

Los tiempos de decoración tampoco presentan variación, por lo que se establecen

como constante para cada producto. Cabe anotar que se tomaron 30 datos de cada

estación por producto y en este caso particular, los 30 valores presentan variación

mínima por lo que se promedian los tiempos sin necesidad de ajustarlos a una

distribución en específico.

Los tiempos obtenidos para cada producto son los siguientes:

Tabla 12. Tiempos de la estación decoración.

Producto Tiempo (minutos) Desviación estándar

(minutos)

Torta de zanahoria 3 0.791

Brownies N/A N/A

Torta de amapola 3 0.858

Birthday cake 6 0.85

7.4 EMPAQUETADO

Los tiempos de la estación empaquetado también se promediaron dado que los

datos no se ajustaban a una distribución en específico, por lo que se tuvo que utilizar

el promedio como medida para obtener los tiempos de esta estación. Este es un

supuesto que se tiene en cuenta en el modelo de simulación y que debe ser

contemplado. Para cada tipo de producto los tiempos observados son los siguientes:

Producto Tiempo (minutos) Desviación estándar

(minutos)

Page 44: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

44

Torta de zanahoria 2 2.03

Brownies 24 1.748

Torta de amapola 3 2.254

Birthday cake 3 2.469

7.5 CAUSAS RAÍCES

Una vez finalizado el análisis estadístico de cada una de las estaciones de la planta

de producción se hicieron uso de herramientas como la espina de pescado, el

diagrama AMEF y los 5 por qué. El objetivo de usar estas herramientas es encontrar

las causas raíces del problema encontrado en la etapa Definir y utilizar el análisis

numérico realizado anteriormente para justificar dichas causas raíces.

7.5.1 Diagrama espina de pescado

La primera herramienta utilizada consiste en el diagrama de espina de pescado. En

este, se expone el problema y se buscan las posibles causas que puedan generar

el problema. De igual manera para cada una de las causas encontradas se buscan

las posibles razones que estén generando dichas causas.

A continuación, se puede observar el diagrama con todas las causas asociadas.

Page 45: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

45

Figura 16. Diagrama espina de pescado.

Detallando el diagrama se puede apreciar el problema en la cabecera el cual

consiste en que el tiempo de producción diario de la empresa LUISA Postres se

encuentra elevado. A este problema se le encontraron 4 posibles causas que

consisten en la metodología utilizada, la maquinaria con la que la empresa cuenta

actualmente, la organización de la planta de producción y la misma mano de obra.

A cada causa se le atribuyen posibles razones que generan dicha causa general,

se observa entonces que si se enfoca en la metodología utilizada y la mano de obra

se puede decir que no existe un proceso estandarizado completo de producción,

cada operario se encarga de las mismas tareas iniciales al iniciar el día, pero

posteriormente se desordenan y colaboran en lo que pueden y en lo que la situación

lo necesita.

De igual manera se puede observar una falta de capacitación, esto se evidencia en

el área de decoración donde una sola operaria se encuentra en la capacidad de

decorar las tortas y brownies. Esto puede suponer para la empresa en el caso de

que dicho operario se encuentre incapacitado y toda la producción deba detenerse.

7.5.2 Análisis de modo y efecto de falla

Page 46: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

46

La herramienta de análisis de modo y efecto de falla o AMEF permite identificar las

fallas potenciales de un producto o proceso a partir del análisis de los efectos que

provocan, la probabilidad de ocurrencia y la forma de detección.

Se hace uso de un índice de priorización de fallas y a partir del índice de prioridad

de riesgo (IPR) encontrado, se pueden identificar las causas prioritarias del

problema a tratar. Las tablas 10 y 11 muestran el índice de priorización de fallas

utilizado y la herramienta AMEF respectivamente.

Tabla 13.

Índice de prioridad de fallas.

Índice de frecuencia Índice de gravedad Índice de detección

10 = Varias veces al día 10 = Alto 10 = Difícilmente se detecta

8 = Diariamente 8 = Medianamente alto 8 = Ocasionalmente se detecta

6 = Semanalmente 6 = Mediano 6 = Detección en muestreo

4 = Mensualmente 4 = Medianamente bajo 4 = Proceso monitoreado

2 = Anualmente 2 = Bajo 2 = Fallas Obvias

IPR

500 - 1000 = Alto riesgo de Falla

125 - 499 = Riesgo de Falla Medio

l0 = No Existe Riesgo de Falla

Tabla 14.

Herramienta AMEF.

Función o proceso

Fallo

Modo Efecto Causa

Alistamiento de bandejas

Bandejas no disponibles en el tiempo deseado

No se hornean los productos en el tiempo debido

Empleado toma mucho tiempo en preparar bandejas

Preparación materias primas

No se mezcla la cantidad correcta de materia prima

Producto desproporcionado con sabor diferente

Medición incorrecta de materiales a utilizar

Insuficiencia de materia prima No es posible la producción de

productos Mal manejo de inventarios

Tiempos diferentes de finalización de preparación de un mismo

producto

Operario acabe antes que otro y se pierda la estandarización del

proceso Falta de estandarización de procesos y división errónea de responsabilidades.

Decoración de tortas

Torta parcialmente decorada Producto final insatisfactorio para el

cliente Insuficiente de crema para decorar

Decoración incorrecta Producto final diferente al esperado Un solo empleado capacitado para

decorar

Page 47: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

47

Horneado

Tiempo de horneado mayor al necesitado Productos quemados

Falta de revisión constante del estado de cocción

Daño de horno Retraso en la producción Falta de mantenimiento

Ausencia de energía Retraso en la producción No contar con una fuente de energía

única para el horno

Preparación de salsas Salsa diferente a la esperada

Desperdicio de tiempo y productos usados, retraso en producción Falta de capacitación de operarios

Empaquetamiento

Empaquetamiento de productos Tiempo elevado en empaquetar Proceso enteramente manual

Preparación incorrecta de los empaques

Producto se salga del empaque y se dañe Falta de capacitación de operarios

Detallando las funciones o procesos descritos en la herramienta AMEF se puede

observar que se contemplan todas las estaciones de la planta de producción, así

como subprocesos que se llevan dentro de algunas de estas estaciones. Para cada

función o proceso se describe el modo que hace referencia a situaciones en las que

dicho proceso o función pueda fallar, el efecto que indica las consecuencias que

dicho modo de falla tendría y la causa que ocasiono dicho modo de falla.

Para cada modo de falla contemplado se presenta el control actual que la empresa

tiene y los valores de los índices de frecuencia, gravedad y detección:

Tabla 15.

Controles y valor de IPR.

Controles actuales F G D IPR

Ninguno 6 6 2 72

Ninguno 2 10 6 120

Seguimiento del inventario actual 6 10 2 120

Ninguno 8 6 4 192

Seguimiento de crema restante 6 6 2 72

Ninguno 2 8 4 64

Revisión del estado de cocción del producto por el operario que introdujo el producto al horno 2 10 4 80

Ninguno 2 10 2 40

Ninguno 4 10 2 80

Seguimiento al operario que está realizando la salsa 4 8 2 64

Ninguno 6 8 4 192

Ninguno 2 10 6 120

Page 48: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

48

Se puede observar entonces que los valores más grandes obtenidos de IPR

corresponden a 192 haciendo énfasis en los procesos de preparación de materia

prima a mezcla, en el modo de fallo de tener productos listos para hornear antes

que otros y esto se genera por una falta de estandarización y porque se reparten de

manera ineficiente las responsabilidades o los productos a preparar.

7.5.3 Herramienta 5 por qué

La última herramienta utilizada para identificar las causas raíces es la técnica 5 por

qué, esta consiste en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-

efecto que generan un problema en particular. Se exploro el problema definido y se

preguntó 5 veces las causas que generaban el problema, esto permite llegar a un

nivel detallado del funcionamiento de procesos e identificar causas raíces. La tabla

13 presenta la herramienta desarrollada.

Tabla 16.

Herramienta 5 por qué.

Problema El tiempo de producción diario de la empresa

LUISA Postres es elevado

¿Por qué el tiempo de producción diario es

elevado?

Porque la línea de producción no está

balanceada.

¿Por qué la línea no está balanceada? Por falta de capacitación.

¿Por qué hay falta de

capacitación?

Porque los empleados se especializaron en

realizar una única tarea en específico.

¿Por qué se centraron en realizar una

actividad en específico?

Porque de manera empírica se distribuyeron

las labores y aprendieron a manera de ensayo

y error.

¿Por qué aprendieron de esta manera? Por falta de documentación.

7.6 BALANCEO DE LÍNEA

Finalizado el uso de las herramientas que permitieron encontrar causas raíces a la

problemática se ve necesario evaluar la capacidad de producción actual de la línea

Page 49: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

49

de producción actual, ver la productividad existente por estación y determinar si es

necesario realizar un balance de línea.

Dado que se tienen varios productos pasando por la misma línea de producción, se

debe tratar cada producto como independiente asumiendo que los demás no existen

al momento de evaluar la productividad de cada estación. En este orden de ideas

se presenta por producto el tiempo de ciclo, la capacidad de producción, la eficiencia

y los tiempos muertos presentados:

Tabla 17.

Productividad de cada estación por producto.

Productos Preparación

Horneado

Decoración

Empaquetado

Suma de tiempos de las tareas

Tciclo

Capacidad de producción de la línea (und/hora)

Eficiencia

% tiempos muertos

Torta de zanahoria 55 70 3 2 130 70 0,857142857

46,43% 53,57%

Brownies 53 20 0 24 97 53 1,132075472 45,75

% 54,25%

Torta de amapola 50 60 3 3 116 60 1

48,33% 51,67%

Birthday cake 60 30 6 3 99 60 1

41,25% 58,75%

Se puede observar entonces que al analizar cada producto por separado se

presenta una eficiencia no superior al 50% en todos los casos, además, se puede

ver que el tiempo de ciclo el cual es el cuello de botella de la línea se presenta entre

las estaciones de preparación y horneado. El porcentaje de tiempos muertos es

mayor al de eficiencia, lo que indica con mayor claridad que la línea no se encuentra

correctamente balanceada y hay mucho desperdicio de tiempo lo que ocasiona un

retraso en la producción y que el tiempo sea elevado.

La productividad de cada línea se obtuvo mediante el tiempo de ciclo, se sabe que

cada producto saldrá cada tiempo de ciclo, lo que indica que se la tasa de salida es

1

𝑇𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 [

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜]

Para obtener la producción cada hora se multiplico la tasa de producción por 60

minutos obteniendo los valores presentes en la tabla 17.

Page 50: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

50

Para detallar mejor los tiempos muertos presentes en la línea se obtienen las

demoras inherentes a cada estación dentro de la línea de producción, estas se

presentan a continuación:

Tabla 18.

Demoras inherentes.

Estación/Producto Torta de zanahoria Brownies Torta de amapola Birthday cake

demora inherente (minutos)

Preparación 15 0 10 0

horneado 0 33 0 30

decoración 67 53 57 54

empaquetado 68 29 57 57

Las demoras inherentes son la diferencia entre el tiempo de cada estación y el

tiempo de ciclo de la línea. Es evidente que para la estación correspondiente al

tiempo de ciclo de la línea la demora inherente es cero, en cambio las estaciones

que presentan las demoras inherentes más grandes son porque sus tiempos son

mínimos en comparación con el tiempo de ciclo. Lo ideal es tener un tiempo de ciclo

relativamente cercano al tiempo de cada una de las estaciones, de esta manera se

reduce la demora inherente de cada estación.

Con el estudio de la capacidad de producción realizado para cada uno de los

productos, se evidencia que existe un problema en el balanceo que la línea de

producción tiene actualmente, lo que indica que es pertinente balancear la línea.

7.7 CONCLUSIÓN ETAPA ANALIZAR

Una vez finalizado el análisis estadístico de los datos recolectados, de haber

utilizado herramientas que permitan identificar causas raíces y de haber calculado

la capacidad de proceso de cada una de las estaciones de la planta de producción,

se presenta a manera de conclusión los datos más relevantes de esta etapa. En

primer lugar, se presenta la distribución estadística de cada una de las estaciones:

Page 51: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

51

Tabla 19.

Distribución estadística y capacidad de proceso.

Estación Distribución

Preparación (Torta de zanahoria) Uniforme(50,55), minutos

Preparación (Brownies) Uniforme(48,53) minutos

Preparación (Torta de amapola) Uniforme(47,52) minutos

Preparación (Birthday cake) Uniforme(59,64) minutos

Horneado (Torta de zanahoria) 70 minutos

Horneado (Brownies) 20 minutos

Horneado (Torta de amapola) 60 minutos

Horneado (Birthday cake) 30 minutos

Decoración (Torta de zanahoria) 3 minutos

Decoración (Brownies) 0 minutos

Decoración (Torta de amapola) 3 minutos

Decoración (Birthday cake) 6 minutos

Empaquetado (Torta de

zanahoria)

2 minutos

Empaquetado (Brownies) 24 minutos

Empaquetado (Torta de amapola) 3 minutos

Empaquetado (Birthday cake) 3 minutos

Ahora se presentan las causas raíces encontradas a partir de cada una de las

herramientas:

Tabla 20.

Causas raíces encontradas.

Herramienta Causas raíces encontradas

Diagrama de espina de pescado Falta de capacitación

AMEF Falta de estandarización

5 por qué Línea de producción no balanceada

Page 52: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

52

8 ETAPA IMPLEMENTAR

En la etapa implementar se proponen varias alternativas que puedan dar solución a

las causas raíces encontradas en la etapa anterior. Se planea evaluar el impacto de

algunas de las alternativas por medio de un modelo de simulación.

Teniendo en cuenta que la problemática inicial es el elevado tiempo de producción

y que se encontró que las causas que genera dicho problema es la falta de

estandarización de procesos, la falta de capacitación de operarios y que la línea de

producción se encuentra desbalanceada, se plantean las siguientes soluciones:

• Capacitar a los empleados para que puedan realizar cualquier tarea dentro

de la línea de producción

• Estandarizar los procesos de producción para que haya un orden definido

• Balancear la línea de producción

• Cambiar el sistema de producción a un sistema CONWIP

8.1 CAPACITACIÓN DE OPERARIOS

La primera alternativa propuesta consiste en realizar una capacitación a los

operarios de manera que puedan estar en cualquiera de las estaciones de

producción y realizar la tarea sin ningún inconveniente. Como se mencionó

anteriormente solo un operario se encuentra en la capacidad de decorar productos

y ese mismo operario no es capaz de preparar las mezclas de los productos en la

estación de preparación. Por lo anterior es imprescindible capacitar a los operarios

para no detener o retrasar la producción en caso de que algún operador falte.

Adicional a lo mencionado anteriormente, se busca viabilidad en la implementación

del balanceo de línea, para esto es necesario que todos los operarios puedan

ejercer las tareas de cada estación sin ningún problema.

La capacitación se realizaría los fines de semana y el funcionamiento sería el

siguiente: las operarias que se encuentran actualmente en la estación de

Page 53: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

53

preparación explicarían el proceso de creación de mezclas de los productos que

realizan a la operaria que se encuentra en la estación de decoración y entre ellas

mismas, posterior a eso practicaran en la elaboración de los productos y evaluaran

su calidad. El proceso se repetirá iterativamente hasta que todas las operarias sean

capaces de producir toda la línea de productos. Lo mismo se repetirá en cada una

de las estaciones para todas las operarias.

Una representación gráfica de lo anterior se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 21.

Dinámica de la capacitación de operarias.

Operaria Trabajo capaz de

realizar

Trabajo en el que se

necesita capacitación

Operaria de quien

recibirá la capacitación

Ana Meza • Preparar mezcla de

todos los productos

• Hornear todos los

productos

• Decorar todos los

productos

Empacar productos N/A

Alejandra

Guzmán

• Decorar todos los

productos

• Empacar todos los

productos

• Preparar mezcla de

todos los productos

• Hornear todos los

productos

• Ana Meza

• Juana González

Juana

González

• Preparar mezcla de

torta de zanahoria y

birthday cake

• Hornear todos los

productos

Decorar todos los productos • Alejandra Guzmán

8.2 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS

La segunda alternativa de solución corresponde a una estandarización de procesos.

En esta alternativa no solo se habla de estandarización como establecimiento de un

orden de procesos que se debería seguir, sino como una documentación de las

recetas y procesos que cada producto sigue.

Page 54: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

54

En primer lugar, se propone la estandarización de procesos de producción, más

específicamente la documentación de los procesos a los que cada producto se

somete y que se deberían seguir en toda ocasión. Con los procesos de los

productos documentados y estandarizados, se llevaría a cabo la repartición de

tareas, es decir, lo que cada operario debería hacer en cada estación y por producto.

La estandarización de los procesos se consignaría en una carpeta empastada la

cual estaría ubicada en un punto de la planta de producción donde los operarios

tengan fácil acceso. Además de los procesos, en dicha carpeta estarían

consignadas las recetas, observaciones y cualquier información adicional útil para

el proceso de producción de cada uno de los productos. Lo que se busca con esto

es facilitar además el proceso de capacitación, ya que mientras el operario aprende

puede recurrir a la carpeta y observar la receta hasta que su curva de aprendizaje

se estabilice.

La estandarización de responsabilidades que se propone es la siguiente:

Operaria Producto(s) del que se va a encargar

Ana Meza Brownies

Alejandra Guzmán Birthday cake y torta de amapola

Juana González Torta de zanahoria

Tabla 22: Estandarización de productos a realizar por cada operaria.

Esta estandarización se propone con base al resultado del balance de línea

presentado en la siguiente sección. Como se observa todas las operarias deben ser

capaces de realizar las actividades de todas las estaciones de la línea de

producción, por lo que la capacitación es fundamental para llevar a cabo esta

estandarización.

8.3 BALANCEO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

El balance de línea se realiza con el objetivo de observar si es posible unir tareas y

reducir la carga de operarios por estación, en este caso, se debe balancear la línea

individualmente por producto. El sistema seguirá funcionado como sistema push, lo

Page 55: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

55

que se busca es una mejor carga de responsabilidades por estación. Las tareas

corresponden a cada una de las estaciones por las que el producto debe pasar. Se

realizará una solución analítica del balanceo de línea y posteriormente se evaluará

el impacto de esta alternativa por medio de un modelo de simulación.

8.3.1 Solución analítica

En primer lugar, se determina el tiempo de ciclo requerido calculado como

𝐶 =𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)

Y el numero teórico mínimo de estaciones de trabajo determinado mediante la

siguiente ecuación:

𝑁𝑡 =𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 (𝑇)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝐶)

Los valores de tiempo de ciclo y número de estaciones para cada producto se

exponen en la tabla 19:

Tabla 23.

Tiempo de ciclo y número de estaciones por producto.

Producto Tiempo de ciclo requerido (minutos) Nt

Torta de zanahoria 120 2

Birthday cake 240 1

Brownies 80 2

Torta de amapola 240 1

El balance de línea para cada producto se presenta a continuación:

Tabla 24.

Balance de línea para torta de zanahoria.

Producto Estación Tareas disponibles Tarea i ti t acumulado DI ¿Asignar? Eficiencia

Torta de zanahoria I {A} A 55 55 65 SI

54,17% I {B} B 70 125 -5 NO

Page 56: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

56

II

{B} B 70 70 50 SI

{C} C 3 73 47 SI

{D} D 2 75 45 SI

Tabla 25.

Balance de línea para Birthday cake.

Producto Estación Tareas disponibles Tarea i ti t acumulado DI ¿Asignar? Eficiencia

Birthday cake I

{A} A 60 60 180 SI

41,25% {B} B 30 90 150 SI

{C} C 6 96 144 SI

{D} D 3 99 141 SI

Tabla 26.

Balance de línea para Brownies.

Producto Estación Tareas disponibles Tarea i ti t acumulado DI ¿Asignar? Eficiencia

Brownies I

{A} A 53 53 27 SI

60,63% {B} B 20 73 7 SI

{D} D 24 97 -17 NO

II {D} D 24 24 56 SI

Tabla 27.

Balance de línea para torta de amapola.

Producto Estación Tareas disponibles Tarea i ti t acumulado DI ¿Asignar? Eficiencia

Torta de amapola I

{A} A 50 50 190 SI

48,33% {B} B 60 110 130 SI

{C} C 3 113 127 SI

{D} D 3 116 124 SI

Se puede ver que los productos birthday cake y torta de amapola comparten unión

de tareas dado el número bajo de unidades que se debe producir diariamente de

estos productos, por esta razón, dichos productos se deberían asignar a una sola

operaria. Los productos torta de zanahoria y brownies deben ser manejados

independientemente por las 2 operarias restantes.

Page 57: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

57

Con el balance de línea realizado se calculó nuevamente las eficiencias de cada

producto, estas se presentan a continuación:

Tabla 28.

Eficiencias antes y después de realizar el balanceo de línea.

Producto Eficiencia antes de balancear la línea Eficiencia después de balancear la línea

Torta de zanahoria 46.43% 54.17%

Birthday cake 41.25% 41.25%

Brownies 45.75% 60.63%

Torta de amapola 48.33% 48.33%

Se puede ver que para la torta de zanahoria y los brownies se alcanza una eficiencia

mayor mientras que para la torta de amapola y el birthday cake se logra

exactamente la misma eficiencia, esto se debe a que se deben unir todas las tareas

dentro de una misma estación siguiendo el mismo proceso que actualmente tienen,

sin embargo, la asignación de estos productos a una sola operaria es necesario

para que las demás operarias se puedan encargan exclusivamente de la torta de

zanahoria y los brownies respectivamente.

8.3.2 Evaluación del impacto mediante simulación

Con el balanceo realizado, se busca observar el impacto que esta alternativa puede

tener, para esto se utilizara un modelo de simulación que muestre la dinámica del

balanceo de línea planteado. Antes de poder llevar a cabo esta alternativa es

necesario haber realizado las 2 alternativas de solución previamente mencionadas,

esto se debe a que el balanceo requiere que todas las operarias se centren en la

producción de un producto en particular y que realicen todas las tareas presentes

en todas las estaciones de dicho producto. Por lo tanto, para llevar a cabo esta

alternativa es necesario haber realizado una capacitación de operarias y

estandarizar el proceso mediante la agrupación de tareas obtenidas con el balanceo

de línea.

Page 58: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

58

Antes de simular el funcionamiento del balanceo de línea, se debe crear un modelo

de simulación de la situación actual, se conoce que ningún modelo de simulación

es capaz de representar de manera exacta un sistema real, lo que se busca es que

sea capaz de representarlo de la manera más exacta posible. Por lo anterior se

hicieron unos supuestos en el modelo que permiten una representación más robusta

de la planta de producción:

• Los operarios están enfocados en una actividad al tiempo

• La demanda es la misma todos los días

Con estos supuestos presentes se genera el modelo de simulación siguiendo la

metodología de Banks.

8.3.2.1 Análisis de entrada

Dado que ya se cuenta con una problemática definida y con una recolección de

datos, se procede a realizar un análisis de entrada de estos. Dicho análisis de

entrada fue el que se mostró en la etapa de analizar, donde se realizó un estudio

estadístico de los datos recolectados y mediante el uso de autocorrelogramas,

histogramas, pruebas de homogeneidad y de bondad de ajuste se los ajusto a una

distribución especifica. Dado que dicho proceso ya fue evidenciado en la etapa

pasada, se mostrarán únicamente los resultados obtenidos por estación:

Tabla 29.

Resultados análisis de entrada.

Estación Distribución

Preparación (Torta de zanahoria) Uniforme(50,55), minutos

Preparación (Brownies) Uniforme(48,53) minutos

Preparación (Torta de amapola) Uniforme(47,52) minutos

Preparación (Birthday cake) Uniforme(59,64) minutos

Horneado (Torta de zanahoria) 70 minutos

Horneado (Brownies) 20 minutos

Horneado (Torta de amapola) 60 minutos

Horneado (Birthday cake) 30 minutos

Decoración (Torta de zanahoria) 3 minutos

Page 59: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

59

Decoración (Brownies) 0 minutos

Decoración (Torta de amapola) 3 minutos

Decoración (Birthday cake) 6 minutos

Empaquetado (Torta de zanahoria) 2 minutos

Empaquetado (Brownies) 24 minutos

Empaquetado (Torta de amapola) 3 minutos

Empaquetado (Birthday cake) 3 minutos

8.3.2.2 Creación del modelo de simulación

Con el análisis de entrada fue posible encontrar una distribución de cada proceso

dentro de cada estación. Ahora se procede a crear el modelo de simulación que

representara la producción diaria de la empresa, para esto se hizo uso de la

herramienta SIMIO.

Se crearon 4 entidades correspondiente a los 4 productos estrella de LUISA

Postres: torta de zanahoria, brownies, torta de amapola y birthday cake. Estas

entidades simulan la llegada de los pedidos o la demanda que la empresa tienen y

tienen siempre los mismos valores. Para determinar cuál sería la demanda diaria se

observó la demanda de las primeras 11 semanas de este año, de cada semana se

extrajo la demanda de estos productos y finalmente se promediaron dichos valores

dando como resultado la siguiente demanda por producto:

Tabla 30.

Demanda de cada producto.

Producto Demanda diaria

Torta de zanahoria 4 tortas

Brownies 6 bandejas de 24 brownies cada una

Torta de amapola 2 tortas

Birthday cake 2 tortas

Page 60: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

60

Dado que se tiene el mismo valor de demanda todos los días, se crean este número

de entidades cada vez que se realiza la simulación y se las transfieren directamente

a la estación de preparación. Se tiene un total de 14 entidades cada día.

Para las estaciones se utilizó un servidor por estación excepto en la estación de

preparación, la cual tiene 2 servidores: uno para la operaria encargada de realizar

la torta de zanahoria y birthday cake y otro para la operaria que realiza los brownies

y la torta de amapola. Lo anterior se realizó para facilitar la llegada de las entidades

a cada una de las estaciones de preparación. Los tiempos de distribución cambian

dependiendo del producto que esté llegando al servidor.

La capacidad del servidor de torta de zanahoria y de birthday cake es de 2 operarios,

mientras que la del servidor de brownies y torta de amapola es de 1 operario. Lo

anterior se debe a que actualmente se cuenta con 3 operarias y al inicio del día 2

se enfocan en la realización de la mezcla de torta de zanahoria y la salsa de la

decoración mientras la tercera operaria se encarga de preparar los brownies y la

torta de amapola. La lógica de llegada de las entidades es la siguiente: primero

llegan las entidades de torta de zanahoria y de brownies a sus respectivos

servidores, una vez no haya más entidades de cada una llegan las entidades de

birthday cake y torta de amapola a sus respectivos servidores.

El horno es capaz de hornear todos los productos a tiempo, por esta razón su

capacidad es lo suficientemente grande para que todas las entidades quepan al

mismo tiempo. El tiempo de horneado cambia dependiendo de la entidad que esté

llegando. Una vez los productos salen del horno se almacenan en una fila imaginaria

que simula el reposo de los productos en los portadores de bandejas, cuando todos

los productos se hayan salido del horno se transfieren al servidor de decoración.

El servidor de decoración cuenta con 1 solo operario dado que actualmente solo

una operaria se encuentra capacitada para decorar, los tiempos de decoración

cambia de acuerdo con la entidad que llega.

Page 61: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

61

Cuando los productos terminan de ser decorados pasan al último servidor

correspondiente al de empaquetado, este servidor también cuenta con un único

operario dado que en este punto una operaria se encuentra en la estación de

decoración y la otra se encuentra haciendo aseo a la planta de producción. Los

tiempos de empaque cambian dependiendo de la entidad que llegue.

Al correr el modelo se observó un tiempo promedio de simulación de 9,0057 horas,

este tiempo es justamente el tiempo de producción que busca ser disminuido. Con

el modelo inicial creado, se procede a verificarlo y validarlo.

8.3.2.3 Verificación y validación

Para corroborar que el modelo sea una fiel representación del sistema real, es

necesario verificarlo y validarlo. Para la verificación del modelo se habló con el jefe

de producción de la empresa, se le explico el funcionamiento del modelo y de los

supuestos realizados y se concluyó que el modelo si funciona con la misma lógica

con la que la planta de producción lo hace, por lo tanto, al tener el aval del jefe de

producción el modelo esta verificado.

Hay varias formas de validar un modelo, el método que se utilizó en este caso

consiste en utilizar el valor recolectado del promedio del tiempo de producción y

mediante una prueba de hipótesis evaluar si el modelo y el sistema real se

comportan estadísticamente igual. La prueba de hipótesis utilizada es la siguiente:

𝐻0: 𝐸[𝑇𝑃] = 9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝐻1: 𝐸[𝑇𝑃] ≠ 9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

Donde TP es la variable ‘Tiempo de producción’ del modelo y el promedio del tiempo

de producción recolectado fue de 9 horas. Para rechazar o aceptar 𝐻0 se utiliza el

siguiente estadístico de prueba:

|𝑇0| = |�̅� − 𝜇0

𝑆

√𝑛

|

Page 62: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

62

Donde �̅� corresponde al promedio de las réplicas del modelo, 𝜇0 es el valor del

promedio recolectado del sistema real, 𝑆 es la desviación estándar de las réplicas y

𝑛 es el número de replicas utilizado. En este caso particular se utilizaron 25 réplicas

y el valor obtenido de 𝑇0 = 0.457.

Finalmente se compara el estadístico de prueba con un t critico 𝑡1−𝛼

2,𝑛−1, si el valor

del estadístico de prueba es mayor al t critico se rechaza 𝐻0 y se concluye que el

modelo es inadecuado y deben realizarse mejoras para representar correctamente

el sistema real. El valor de t critico obtenido es de 2,06, por lo tanto, no se rechaza

𝐻0 y se concluye que el modelo es una adecuada representación del sistema real.

8.3.3 Evaluación del modelo de balanceo de línea

Con el modelo de simulación de la situación actual debidamente creado se puede

evaluar el impacto que implementar el balanceo de línea tendría. Para esto, se creó

un nuevo modelo simulando el funcionamiento de balance de línea, se extrajeron

los valores del tiempo de producción y mediante CRN se evaluó si existe diferencia

estadística entre la alternativa propuesta y el modelo de simulación.

La línea de producción consta de las siguientes estaciones:

• Preparación

• Horneado

• Decoración

• Empaquetado

A cada una de estas estaciones se las denomino tarea A, B, C y D respectivamente.

El resultado del balanceo de línea obtenido es el siguiente:

Tabla 31.

Resultados balanceo de línea.

Operaria 1 Operaria 2 Operaria 3

Producto Torta de zanahoria Birthday cake Torta de amapola Brownies

Page 63: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

63

Estación I A A, B, C, D

A, B

Estación II B, C, D D

Se observa entonces como la capacitación de operarias es esencial para poder

llevar a cabo esta alternativa de solución, lo que se busca es que cada operaria se

encargue de los productos expuestos en la tabla y realice las tareas presentes en

ambas estaciones o en la misma estación como es el caso de la torta de amapola y

el birthday cake.

Asumiendo una capacitación previa de las operarias se simulo el balanceo de línea

y se extrajo los tiempos promedio de producción de los productos. Para determinar

si estadísticamente son diferentes respecto al modelo inicial se realizó CRN. El

intervalo de confianza esta dado por

𝐼𝐶 = �̅� ± 𝑡𝛼2

,𝑅−1∗

𝑆𝐷

√𝑅

Donde �̅� es el promedio de la diferencia entre los valores obtenidos con el modelo

inicial y la alternativa de solución, R es el número de replicas y 𝑆𝐷 es la desviación

estándar.

Al simular el balanceo de línea se obtuvo un tiempo de producción promedio de 7.63

horas dando una diferencia de 1.37 horas menos que el tiempo de producción del

modelo original. Al realizar el análisis CRN de las 25 réplicas de esta alternativa de

solución se obtuvo un intervalo de confianza de

𝐼𝐶 = (1.335 ; 1.411)

Como en el intervalo de confianza no se encuentra el cero se puede decir que existe

una diferencia estadística entre los tiempos de producción del modelo original y los

tiempos de producción del modelo con el balanceo de línea. Lo anterior indica una

viabilidad de esta alternativa, la única condición necesaria para realizarlo es la

capacitación de operarias mencionado previamente.

Page 64: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

64

8.4 SISTEMA CONWIP

El objetivo de esta alternativa es determinar el comportamiento del sistema si fuera

un sistema pull y tener un número constante de unidades en el sistema que

maximicen la tasa de salida y minimicen el tiempo en el sistema. Lo anterior se

define como WIP crítico y está definido como:

𝑊0 = 𝑇0 ∗ 𝑅𝑏

Donde 𝑇0 corresponde a la suma de los tiempos de cada estación y 𝑅𝑏 es la tasa

del cuello de botella.

Para cada producto se realizó iteraciones del WIP en el sistema, se determinó su

tiempo en el sistema y la tasa de salida que tendría el sistema. Adicionalmente se

encontró el WIP crítico mencionado anteriormente. A continuación, se presenta la

información obtenida:

Tabla 32.

WIP crítico para torta de zanahoria.

Torta de zanahoria

WIP TS (Minutos) TH (unidades/minuto) Incremento porcentual

1 88,75 0,011

2 102,5 0,020 73%

3 116,25 0,026 32%

4 130 0,031 19%

5 143,75 0,035 13%

6 157,5 0,038 10%

7 171,25 0,041 7%

8 185 0,043 6%

9 198,75 0,045 5%

10 212,5 0,047 4%

Rb T0 W0

0.014 88.75 1.26

Page 65: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

65

Tabla 33.

WIP crítico para brownies.

Brownies

WIP TS (Minutos) TH (unidades/minuto) Incremento porcentual

1 52,83 0,019

2 61,67 0,032 71%

3 70,50 0,043 31%

4 79,33 0,050 18%

5 88,17 0,057 12%

6 97,00 0,062 9%

7 105,83 0,066 7%

8 114,67 0,070 5%

9 123,50 0,073 4%

10 132,33 0,076 4%

Rb T0 W0

0,0113 52,83 5,98

Tabla 34.

WIP crítico para torta de amapola.

Torta de amapola

WIP TS (Minutos) TH (unidades/minuto) Incremento porcentual

1 91 0,011

2 116 0,017 57%

3 141 0,021 23%

4 166 0,024 13%

5 191 0,026 9%

6 216 0,028 6%

7 241 0,029 5%

8 266 0,030 4%

9 291 0,031 3%

10 316 0,032 2%

Rb T0 W0

0,0166 91 1,51

Page 66: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

66

Tabla 35.

WIP crítico para birthday cake.

Birthday cake

WIP TS (Minutos) TH (unidades/minuto) Incremento porcentual

1 69,00 0,014

2 99,00 0,020 39%

3 129,00 0,023 15%

4 159,00 0,025 8%

5 189,00 0,026 5%

6 219,00 0,027 4%

7 249,00 0,028 3%

8 279,00 0,029 2%

9 123,50 0,073 154%

10 132,33 0,076 4%

Rb T0 W0

0,0166 69 1,15

Dado que para se está hablando de unidades enteras, el WIP crítico se debe

redondear a un número entero para que sea viable. En este orden de ideas se

presenta el WIP crítico de cada producto:

Tabla 36.

WIP crítico de cada producto.

Producto WIP crítico

Torta de zanahoria 2

Torta de amapola 2

Birthday cake 2

Brownies 1

Page 67: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

67

De igual forma se presenta los gráficos de tiempo en el sistema y tasa salida para

todos los productos:

Figura 17. Tiempo en el sistema.

Figura 18. Tasa de salida.

Para determinar el impacto que esta alternativa podría tener se realiza un nuevo

modelo de simulación con el control de piso realizado, se determina mediante CRN

si existe una diferencia significativa entre el tiempo de producción del modelo

original y este modelo. El intervalo de confianza se determina como

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 2 4 6 8 10 12

Min

uto

s

WIP

Tiempo en el sistema

Torta de zanahoria

Brownies

Birthday Cake

Torta de amapola

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0 2 4 6 8 10 12

Min

uto

WIP

Tasa de salida

Torta de zanahoria

Brownies

Torta de amapola

Birthday cake

Page 68: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

68

𝐼𝐶 = �̅� ± 𝑡𝛼2

,𝑅−1∗

𝑆𝐷

√𝑅

Y el resultado obtenido es

𝐼𝐶 = (0.6119; 0.6644)

Como el intervalo de confianza no contiene el cero se puede decir que

estadísticamente las medias si son diferentes y la solución generaría un impacto

considerable.

8.5 CONCLUSIÓN ETAPA IMPLEMENTAR

Para resumir lo realizado en esta etapa se presentan las alternativas de solución

propuestas y una matriz que relaciona el impacto que cada alternativa tiene con

respecto a las causas raíces. Se recuerda que las causas raíces encontradas en la

etapa Analizar fueron

• Operarias no capacitadas para realizar todas las actividades de la línea de

producción

• Proceso de producción no estandarizado

• Línea de producción desbalanceada

Las alternativas de solución propuestas para estas causas raíces son

• Capacitación de operarias

• Estandarización de procesos

• Balancear la línea de producción

• Producción como sistema CONWIP

La matriz que muestra el impacto de cada alternativa sobre las causas raíces se

presenta a continuación:

Tabla 37.

Matriz de impacto.

Page 69: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

69

Alternativa/ Causa

raíz

Operarias no

capacitadas

Proceso no

estandarizado

Línea de producción

desbalanceada

Capacitación de

operarias

X

Estandarización de

procesos

X

Balanceo de línea X

Producción como

sistema CONWIP

X

Para determinar que alternativa es la mejor entre balanceo de línea y producción

como CONWIP, se compara el resultado obtenido con ambos modelos. El tiempo

promedio de producción del modelo de balanceo de línea es de 7.63, por otro lado,

el tiempo promedio del modelo CONWIP es 8.36 horas. Al realizar CRN entre ambos

tiempos se obtuvo un intervalo de confianza

𝐼𝐶 = (−0.70; −0.76)

Lo que indica que si existe una diferencia significativa entre ambos tiempos por lo

que el balanceo de línea beneficiaria en mayor medida al tiempo de producción. Por

lo tanto, se escoge como alternativa el balance de línea.

Page 70: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

70

9 ETAPA CONTROLAR

El objetivo de esta etapa es establecer medidas que permitan asegurar que las

alternativas de solución propuesta sean efectivas. Lo anterior busca garantizar

soluciones de largo plazo y no temporales. Además de asegurar soluciones de largo

plazo, se busca estar preparado para cualquier eventualidad que se pueda

presentar en la línea de producción y tener un protocolo de respuesta ante dicha

situación.

9.1 CONTROL DE TIEMPO DE PRODUCCIÓN DIARIO Y DE

PRODUCTIVIDAD DIARIA

Se conoce que la alternativa de balanceo de línea genera unos tiempos de

producción menores, para realizar un seguimiento del tiempo de producción y

garantizar que su disminución sea de largo plazo sin disminuir la productividad se

utilizaran una hoja de verificación de tiempo de producción de cada producto y de

la cantidad producida. El formato propuesto es el que se presenta a continuación:

Tabla 38.

Formato de hoja de verificación para tiempo de producción.

Fecha Producto Cantidad Hora de

inicio

Hora de

finalización

Tiempo de

producción

Antes de iniciar la producción de cierto producto las operarias anotaran en el formato

presentado anteriormente toda la información corresponde hasta la columna “hora

de inicio”. Cuando la producción de dicho producto haya finalizado se registrarán

Page 71: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

71

las 2 últimas columnas, con esto se llevará control del tiempo que toma producir

cierta cantidad de cualquier producto.

Con los tiempos de producción registrados en el formato de hoja, se realizará un

gráfico de control para observar el comportamiento del tiempo a lo largo del mes

para cada producto. Este gráfico contará con el tiempo que usualmente se utiliza en

producir cierta cantidad de productos como límite superior y se tendrá el tiempo

actual de producción utilizado para producir dichas unidades. A manera de Figura

se presenta un ejemplo de gráfico de control para la torta de zanahoria, se recuerda

que se está hablando de 4 gráficos de control en total, uno por cada producto:

Figura 19. Modelo de gráfico de control.

Para establecer el límite de control superior, se recolectarán datos del tiempo de

producción de cada producto por un mes, el mes siguiente se utilizarán los datos

recolectados el anterior mes como límite superior. Este proceso es iterativo

indicando que cada mes se actualizara el límite de control superior con los tiempos

del mes anterior.

En caso de que el tiempo de producción se salga del límite de control superior

establecido se hará uso de la herramienta de los 5 por qué para encontrar las causas

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2 4 6 8 10 12

Ho

ras

Número de tortas producidas

Torta de zanahoria

Tiempo usual de producción

Tiempo actual de producción

Page 72: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

72

que generaron que el tiempo de producción se eleve. La idea de utilizar esta

herramienta es encontrar cuál de las causas raíces están generando el problema,

esto puede ser la falta de capacitación, falta de estandarización de procesos o un

desbalanceo de línea, sin embargo, esto debe ser corroborado con este análisis.

La metodología consiste en la indagación exhaustiva sobres los problemas que se

presenten en la línea de producción. La primera pregunta para plantearse es:

¿Qué generó hoy que el tiempo de producción sea mayor al límite?

Las siguientes preguntas se construyen con base a las respuestas anteriores hasta

llegar a la raíz del problema. No necesariamente deben ser 5 preguntas, pueden

ser más si el problema lo requiere. La dinámica del uso de esta herramienta se

presenta a continuación:

Tabla 39.

Funcionamiento de la herramienta 5 por qué.

Pregunta Respuesta

¿Qué generó hoy que el tiempo de producción sea mayor al límite? Razón 1

¿Por qué se generó la razón 1? Razón 2

¿Por qué se generó la razón 2? Razón 3

¿Por qué se generó la razón 3? Razón 4

¿Por qué se generó la razón 4? Razón 5

9.2 CONTROL DE LOS PROCESOS DENTRO DE LA LÍNEA DE

PRODUCCIÓN

Con el control de las alternativas propuestas definidos, se proponen controles para

factores que se pueden presentar día a día en la planta que se deberían tener en

cuenta para evitar retrasos en la producción diaria:

• Dejar lista la materia prima a utilizar el día siguiente en las estaciones que lo

requieran: Un primer control sugiere que cada día al terminar todo el proceso

de producción se deje lista en las estaciones que lo necesiten (usualmente

preparación, decoración y empaquetado) la materia prima y materiales a

Page 73: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

73

utilizar al siguiente día, esto asegura llevar un control diario sobre el

inventario y además agilizar el inicio de la producción. La plantilla que se

propone para llevar el seguimiento del inventario es:

Tabla 40.

Formato de hoja para seguimiento de inventario de materia prima.

Fecha Materia prima

/ material

utilizado

Cantidad Estación en la

que se va a

utilizar

Inventario

restante

¿El inventario

restante es

menor al punto

de reorden?

En la última casilla se determinará si se reabastecer de inventario de dicha

materia prima o material utilizado.

• Tener plantillas de la receta de cada producto en las estaciones de

preparación, horneado y decoración: Dado que se busca implementar la

capacitación de operarias para poder llevar a cabo el balanceo de línea, se

propone la ubicación de cartillas con la receta de cada uno de los productos

en cada una de las estaciones, de esta manera se busca minimizar el número

de lotes desperdiciados ya que se tendría la información de cada producto a

la mano. Un ejemplo de la cartilla para las recetas se expone a continuación:

Page 74: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

74

Figura 20. Ejemplo de cartilla para receta.

• Ubicar un termómetro dentro del horno y de las neveras: Lo que se busca

con esto es garantizar el correcto funcionamiento del horno y de las neveras

donde se almacenan materias primas y productos terminados para garantizar

que los productos se encuentren a la temperatura correcta. Cada producto

requiere una temperatura especifica de cocción y de almacenamiento y con

el termómetro se garantizará que se esté utilizando la temperatura ideal.

• Tener un tablero con la información de producción diaria: En un tablero

escribir el día anterior justo después de alistar la materia prima y los

materiales en las estaciones que lo necesiten la producción del día siguiente

e ir actualizando el tablero a medida que un producto se haya producido, de

esta manera se tendrá un seguimiento preciso de la producción diaria y se

evitaran unidades faltantes. Un ejemplo del tablero es el presentado en la

tabla 41:

Tabla 41.

Ejemplo de tablero para escribir las unidades a producir.

Page 75: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

75

Productos por producir Productos que se han producido

5 tortas de zanahoria

7 bandejas de brownies

3 birthday cake

2 tortas de amapola

2 tortas de zanahoria

1 bandeja de brownies

• Llevar un control diario sobre los implementos de trabajo a utilizar: Al igual

que en la materia prima y los materiales, se propone al final del día dejar

alistando los gorros, guantes y tapabocas a utilizar al día siguiente, de esta

manera se tiene un control del inventario de estos elementos y se puede

ordenar con anterioridad cuando se encuentren menos que el punto de

reorden establecido. El formato de hoja sugerido es bastante similar al de

seguimiento de inventarios:

Tabla 42.

Formato para seguimiento de inventario elementos de trabajo.

Fecha Elemento de

trabajo

Cantidad Inventario

restante

¿El inventario

restante es

menor al punto

de reorden?

Page 76: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

76

10 CONCLUSIONES

En este documento se presentó la implementación y aplicación de la metodología

Lean Six Sigma y ciclo DMAIC para disminuir el tiempo de producción diario de

LUISA Postres sin afectar negativamente su productividad. Haciendo uso de las 5

fases presentes en el ciclo DMAIC se pudo tener un mejor entendimiento del

problema y dar soluciones acertadas.

Para dar cumplimiento con los objetivos de este trabajo de grado se utilizaron

herramientas de ingeniería industrial como análisis de varianzas, pruebas de

hipótesis, intervalos de confianza, simulación de modelos, análisis de entrada de

datos, evaluación estadística de alternativas, hojas de verificación y gráficos de

control.

En primer lugar, se definió el problema haciendo uso de varios elementos de la

metodología Six Sigma, con la definición de la problemática planteada se procedió

a realizar una toma de datos que permiten tener una idea numérica de la situación,

se analizaron dichos datos y se determinaron lo que causaba la problemática. Con

el conocimiento de las causas raíces se propusieron 3 alternativas de solución, se

evaluó su impacto y se escogió la solución más integral que ataque las causas

raíces encontradas: estandarizar el proceso mediante un balanceo de línea y previa

capacitación a operarios. Finalmente, se propusieron métodos de control para

verificar si la solución realmente es válida y puede ser implementada por un periodo

largo de tiempo.

Con los datos recolectados se creó un modelo de simulación que refleje el

comportamiento de la línea de producción, con esto se busca evaluar el impacto de

las alternativas con mayor facilidad y ver si son estadísticamente diferentes o no. El

modelo no contempla todas las actividades de las operarias como los son la hora

de almuerzo o las pausas activas, además, el modelo funciona con una demanda

constante calculada como el promedio de la demanda semanal de las primeras 11

semanas de este año. En la realidad, la demanda fluctúa día a día levemente.

Page 77: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

77

Con el modelo verificado y validado se generó el escenario del balanceo de línea y

mediante CRN se evaluó si la media del tiempo de producción diario del modelo

original es estadísticamente diferente a la media del tiempo de producción del

modelo con el balanceo de línea implementado.

Los resultados obtenidos fueron que estadísticamente ambos tiempos si son

diferentes pasando de una media de 9.005 horas a una media de 7.63 horas

obteniendo una línea de producción con un tiempo de 1.37 horas menor.

Por otro lado, el presente trabajo de grado deja a la empresa LUISA Postres un

análisis de su proceso de producción junto con un balance de línea que podría

mejorar el tiempo de producción si la empresa decide implementarlo.

Como trabajo futuro es necesario evaluar el impacto real que el balanceo de línea

propuesto tendría en la planta de producción. Si los resultados obtenidos no son los

deseados, es necesario formular un modelo de simulación más robusto, con nuevos

tiempos de producción y simular nuevamente el escenario de balanceo de línea.

Este proceso puede considerarse como algoritmo a seguir dar solución a la

problemática que la empresa tiene actualmente.

Page 78: DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA …

78

REFERENCIAS

Guerrero, V. (2019). ¿Qué es six sigma? http://leansolutions.co/que-es-six-sigma/ Schz, M. (2015). Value Stream Mapping. https://es.slideshare.net/zymarody/mapeo-de-valor-vsm Torres, F. (2020). Fase de analizar metodología DMAIC. Learn-us-east-1-prod-fleet01-xythos.s3.amazonaws.com Visual Paradigm Online. (n.d.). Visual Paradigm. https://online.visual-paradigm.com/es/ Wikipedia. (2020). DMAIC. https://es.wikipedia.org/wiki/DMAIC