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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD PARA UNA EMPRESA BASADAS EN MANUFACTURA ESBELTA T E S I S QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL PRESENTA: MARÍA GUADALUPE AGUILAR OREJEL DIRECTOR: M. EN C. JUAN JOSÉ HURTADO MORENO JULIO 2016

ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD PARA UNA …148.204.210.201/tesis/1471976201008Estrategiasde.pdfempresa basadas en manufactura esbelta t e s i s que para obtener el grado de: maestrÍa

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

ESTRATEGIAS DE PRODUCTIVIDAD PARA UNA EMPRESA BASADAS EN MANUFACTURA

ESBELTA

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

PRESENTA: MARÍA GUADALUPE AGUILAR OREJEL

DIRECTOR: M. EN C. JUAN JOSÉ HURTADO MORENO

JULIO 2016

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II

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III

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS

En la Ciudad de México, D.F., el día 31 de JULIO del 2016, el que suscribe MARÍA

GUADALUPE AGUILAR OREJEL, alumna del Programa de MAESTRÍA EN

INGENIERÍA INDUSTRIAL con número de registro B141055, adscrito en la Sección de

Estudios de Posgrado e Investigación de la UPIICSA, manifiesta que es autor intelectual

del presente Trabajo de Tesis bajo la dirección del M. en I. Juan JOSÉ HURTADO

MORENO y cede los derechos de trabajo titulado “ESTRATEGIAS DE

PRODUCTIVIDAD PARA UNA EMPRESA BASADAS EN MANUFACTURA ESBELTA”

al Instituto Politécnico Nacional para su difusión, con fines académicos y de

investigación.

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos

del trabajo sin permiso expreso del autor y/o directores del trabajo. Este se puede

obtener con el siguiente correo electrónico [email protected]. Si el permiso se

otorga, el usuario deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del

mismo.

MARÍA GUADALUPE AGUILAR OREJEL_

Nombre y firma

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IV

Agradecimientos

Este trabajo de tesis se ha enriquecido del conocimiento, competencia

y experiencia de muchas personas, en este apartado quiero expresar

mis agradecimientos.

Quiero agradecer a mi director de tesis el M. en I. Juan José

Hurtado Moreno, pieza clave en la realización de este trabajo, por sus

consejos, tiempo y paciencia.

A mis maestros por compartir sus conocimientos y contribuir a mi

formación académica. A mi comité tutorial, especialmente al Dr.

Juvenal Mendoza Valencia, por sus comentarios y críticas que me

ayudan a mejorar. A la Dra. María Pilar Lambán y al Dr. Jesús A.

Royo por guiarme durante mi estancia fuera del país.

Agradezco a mis padres, hermanas y familia por darme su apoyo

incondicional en todo momento, a mi amiga Danae que ha sido testigo

y compañía de muchísimas aventuras por el mundo y a Dios por

prestarme vida y salud para poder lograr este objetivo.

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V

ÍNDICE

Resumen ............................................................................................................. IX

Abstract ............................................................................................................... X

Listado de Figuras .............................................................................................. XI

Listado de Tablas ............................................................................................... XIII

Glosario ............................................................................................................... XIV

Lista de Acrónimos y Siglas .............................................................................. XVI

Matriz de Congruencia Metodológica ............................................................... XVII

INTRODUCIÓN .................................................................................................... 1

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 1

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 2

CAPÍTULO 1: EMPRESA DE ESTUDIO .............................................................. 3

1.1 Descripción de la Empresa de estudio............................................................ 3

1.1.1 Carburadores ............................................................................................... 3

1.1.2 Módulos de ignición ..................................................................................... 3

1.2 Misión, Visión y Políticas ................................................................................ 3

1.3 Organigrama de la empresa ........................................................................... 4

1.4 Diagrama de producción ................................................................................. 5

1.5 Área de estudio .............................................................................................. 9

1.5.1 Inserción manual ......................................................................................... 9

1.5.2 Descripción del proceso .............................................................................. 9

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VI

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO ....................................................................... 13

2.1 El enfoque de sistemas y producción ............................................................. 13

2.2 Cambio de paradigmas en los sistemas productivos ...................................... 14

2.3 Productividad ................................................................................................ 15

2.3.1 Definición ..................................................................................................... 15

2.3.2 Importancia de la productividad ................................................................... 17

2.3.3 Productividad y sus componentes ............................................................... 18

2.3.4 Como medir la productividad ....................................................................... 19

2.4 Manufactura Esbelta ..................................................................................... 21

2.4.1 Antecedentes ............................................................................................... 21

2.4.2 Beneficios de la manufactura esbelta .......................................................... 22

2.4.3 Herramientas de la manufactura esbelta ..................................................... 22

2.4.3.1 Mantenimiento Productivo Total (TPM) .................................................... 22

2.4.3.2 5S. ............................................................................................................ 23

2.4.3.3 Sistema Kanban. ...................................................................................... 26

2.4.3.4 Value Stream Mapping. ............................................................................ 26

2.4.3.5 Mejora Continua ....................................................................................... 29

2.4.3.6 Reducción de Setup. ................................................................................ 29

2.4.3.7 Sistema de Prueba y Error. ....................................................................... 31

2.4.3.8 Estandarización del trabajo....................................................................... 31

2.4.3.9 Flujo continuo de Manufactura .................................................................. 31

2.4.3.10 AMEF ...................................................................................................... 32

2.5 Los desperdicios en la manufactura esbelta ................................................... 32

2.6 Relación entre manufactura esbelta y productividad ...................................... 34

2.7. Enfoque a los procesos para mejorar resultados........................................... 34

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VII

CAPÍTULO 3: Metodología ................................................................................. 36

3.1 Metodología .................................................................................................... 36

3.2 Diagnóstico de la empresa ............................................................................ 37

3.3 Herramientas de manufactura esbelta que se aplican en la empresa ........... 38

3.4 Instrumentos de recolección de datos ............................................................ 41

3.4.1 Registro por hora ......................................................................................... 41

3.4.2 Registro de scrap ......................................................................................... 42

3.5 Indicadores de productividad .......................................................................... 42

3.6 Indicadores de productividad del área de estudio ........................................... 43

3.6.1 Costos de scrap ........................................................................................... 43

3.6.2 Costos por defectos ..................................................................................... 44

3.6.3 Eficiencia ..................................................................................................... 46

3.6.4 Defectos de producción ............................................................................... 47

3.7 Mapa del flujo de valor ................................................................................... 47

3.7.1 Mapa de flujo de valor actual ....................................................................... 47

3.7.2 Identificación de las áreas de oportunidad .................................................. 52

CAPÍTULO 4: Propuesta .................................................................................... 57

4.1 Aplicación de las herramientas de manufactura esbelta ................................. 57

4.1.1 Value Stream Mapping Futuro ..................................................................... 57

4.1.2 5s ................................................................................................................. 60

4.1.3 AMEF ........................................................................................................... 62

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VIII

4.1.4 SMED .......................................................................................................... 62

4.2 Reducción Del Defecto: Bobinas Reventadas ................................................ 63

4.3 Reducción de defectos en el proceso de soldadura por ola ........................... 64

CONCLUSIONES ................................................................................................. 70

ANEXOS .............................................................................................................. 71

REFERENCIAS ................................................................................................... 73

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IX

Resumen

El presente trabajo es un caso de estudio que tiene como principal objetivo el desarrollo

de una estrategia que permita a la empresa estudiada mejorar sus indicadores de

productividad, mediante el uso de las herramientas de Manufactura Esbelta. La empresa

se dedica a la manufactura de carburadores y módulos de ignición. La investigación

sigue la metodología de una investigación de intervención que tiene por objetivo

transformar la realidad estudiada.

Se utilizó el mapeo de la cadena de valor (VSM, Value Stream Mapping) para

hacer un análisis y diagnóstico de la situación en la que se encontraban los procesos de

producción de la empresa. Con este mapa se encontraron las áreas de oportunidad que

permitirían mejorar el flujo de los procesos de producción y los índices de productividad.

Una vez encontradas las áreas de oportunidad se determinaron las herramientas

de manufactura esbelta, tales como 5S, TPM, AMEF, que tendrían que implementarse.

Con la aplicación de la estrategia propuesta pudieron reducirse desperdicios y mejorar

ciertos índices de productividad. Los resultados de esta investigación permiten concluir

que la aplicación de las herramientas de manufactura esbelta es de ayuda para mejorar

la productividad de una empresa.

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X

Abstract

This paper is a case study that has as main goal the development of a strategy that

allows the studied company improve its productivity indicators, through the use of the

Lean Manufacturing tools. The company is dedicated to the manufacturing of carburetors

and ignition modules. The investigation follows the methodology of an intervention

research that has as objective to transform the studied reality.

The VSM (Value Stream Map) was used to analyse and diagnose the situation in

which the production processes were. With this map were found the opportunity areas

that would allow to improve the flow of the production processes and the productivity

indexes.

Once that the opportunity areas were found, the lean manufacturing tools, such as

5S, TPM, PMEAS, that should be implemented were determined. With the application of

the of the proposed strategy, the scrap was reduced and certain productivity indicators

were improved. The results of this investigation allow to conclude that the application of

Lean Manufacturing tools will help to improve the productivity of a company.

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XI

Listado de Figuras

Figura 1.1.Organigrama de la empresa .................................................................... 4

Figura1.2.Diagrama de producción........................................................................... 5

Figura 1.3. Ensambles .............................................................................................. 10

Figura 1.4. Colocación de pallet en conveyor ........................................................... 10

Figura 1.5. Touch up ................................................................................................. 12

Figura 2.1. Aumento de complejidad en un sistema productivo ............................... 13

Figura 2.2. Importancia de la productividad .............................................................. 17

Figura 2.3. Indicadores nacionales de ocupación en los

diferentes sectores económicos ............................................................ 18

Figura 2.4. Íconos del flujo de material .................................................................... 28

Figura 3.1. Espiral lógica de la praxis investigativa de intervención ......................... 36

Figura 3.2. Formato de actividades de TPM ............................................................. 39

Figura 3.3. Ayudas visuales ...................................................................................... 40

Figura 3.4. Reporte de scrap de la producción general ............................................ 43

Figura 3.5. Costos de scrap en Módulos de Ignición ................................................ 44

Figura 3.6 Costos de defectos de Igniciones ............................................................ 44

Figura 3.7. Diagrama de Ishikawa de defectos por falla eléctrica ............................. 45

Figura 3.8. Diagrama de Pareto de reporte de fallas eléctricas ................................ 46

Figura 3.9. Colocación de PBC en pallet .................................................................. 48

Figura 3.10. Ensamble de bobina en PCB ................................................................ 48

Figura 3.11. PCB ensamblado .................................................................................. 49

Figura 3.12. Colocación de pallet en Wave Solder ................................................... 49

Figura 3.13. Wave Solder ......................................................................................... 50

Figura 3.14. Defectos de soldadura .......................................................................... 50

Figura 3.15. VSM estado actual ............................................................................... 51

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XII

Figura 3.16. Depanelización ..................................................................................... 55

Figura 3.17. Tableros separados .............................................................................. 55

Figura 3.18. VSM áreas de oportunidad ................................................................... 56

Figura 4.1 VMS estado futuro .................................................................................. 60

Figura 4.2. Aplicación de 5S en área de corte de bobinas ....................................... 61

Figura 4.3. Bobina reventada ................................................................................... 63

Figura 4.4 Diseño de bobina ..................................................................................... 63

Figura 4.5 Amarre de bobina .................................................................................... 64

Figura 4.6. Reemplazo de dedos en Wave Solder ................................................... 66

Figura 4.7. Olla de soldadura ................................................................................... 66

Figura 4.8. Wave Solder ........................................................................................... 67

Figura 4.9. Efectos principales para defectos ........................................................... 68

Figura 4.10. Gráfica de cubo para defectos ................................................................... 68

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XIII

Listado de Tablas

Tabla 3.1. Eficiencia en Inserción manual ................................................................ 46

Tabla 4.1 Desperdicios y herramienta Lean propuesta ............................................ 58

Tabla 4.2. Niveles de los parámetros ....................................................................... 67

Tabla 4.3. Nuevos parámetros de Wave Solder ....................................................... 69

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XIV

GLOSARIO

Bobina: Es un componente de circuito eléctrico formado por un hilo conductor aislado

enrollado sobre un carrete. La forma de enrollarse varía según el modelo que se esté

produciendo.

Calidad: Que cumple o supera las expectativas y requerimientos del cliente.

Carrete: Es un componente plástico en el cual se enrolla una bobina.

Checklist: Es una lista de comprobación.

Conveyor: Es la cinta transportadora de pallets utilizada en la soldadura por ola.

Corto o puente de soldadura: Es la formación no deseada de una ruta de soldadura

entre los conductores.

Defecto: Que no cumple con los requerimientos del cliente.

Diagrama de Ishikawa: Es un diagrama de causa-efecto en forma de espinas de

pescado.

Diagrama de Pareto: Es una gráfica para organizar datos de forma descendente, de

modo que facilite la identificación de aquellos datos que tienen mayor importancia.

Escoria: Es un término metalúrgico que se utiliza para describir productos residuales no

metálicos como óxidos y sulfuros que se forman al fundir metal. La escoria se forma en

la superficie de soldadura fundida como resultado de la interacción con el ambiente

(aire).

Faltantes o insuficiencias de soldadura: Es la falta de soldadura en los componentes

de un PCB.

Fixture: En la empresa se le llama así a los accesorios, que se utilizan en las líneas de

producción, en los que se coloca el producto para facilitar su manejo.

Flux: Es un agente químico que al activarse con el calor elimina la oxidación de la

superficie en la que ha sido aplicado, reduce la tensión superficial de la soldadura

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XV

fundida, protege la superficie durante el calentamiento para evitar que vuelva a oxidarse

y ayuda a transferir el calor uniformemente al área de soldado.

Módulo de PCB: Es una tarjeta de circuito impreso (PCB por sus siglas en inglés).

Muda: Desperdicios en los procesos, lo que no agrega valor.

Olla de soldadura: Es el recipiente que contiene la soldadura libre de plomo en el

proceso de soldado por ola.

Pallet: Es una estructura en la que se colocan los tableros que van a soldarse, permite

el uso de soldadura para componentes through-hole y evita el contacto de la soldadura

con las áreas críticas del tablero.

Path: Es el circuito que se encuentra impreso en un módulo de PCB.

Pines: Son terminales o “patitas” que conducen electricidad, puede encontrarse en los

componentes que se ensamblan en el PCB o en los fixtures que se utilizan en las líneas

de producción.

Scrap: Desperdicio.

Setup: Cambio de herramienta para un cambio modelo.

Sistema de ignición: Es el que enciende la mezcla de aire y combustible en la cámara

de combustión en el momento adecuado.

Soldadura por ola: Es un proceso de soldado automatizado de componentes

electrónicos sobre una placa de circuito impreso para formar un conjunto electrónico, se

utiliza para producción en gran escala.

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XVI

Lista de Acrónimos y Siglas

AMEF: Análisis de Modo de Efecto y Falla.

INEGI: Instituto Nacional De Estadística Geografía.

JIT: Just In Time. Justo a tiempo.

PCB: Printed Circuit Board. Tarjeta de Circuito Impreso.

SMED: Single-Minute Exchange of Die. Cambio de herramienta en un solo dígito de

minuto.

TPM: Total Productivity Maintenance. Mantenimiento Productivo Total.

VMS: Value Stream Map. Mapa del Flujo de Valor.

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XVII

MATRIZ DE CONGRUENCIA METODOLÓGICA

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1

INTRODUCCIÓN

La productividad mide el rendimiento con el que se utilizan los recursos en una empresa,

para lograr sus objetivos. En esta investigación se quieren analizar los procesos de una

empresa manufacturera en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para identificar el flujo de

valor.

Al analizar cada etapa del proceso, se podrán detectar aquellas que deterioran la

productividad y así poder proponer mejoras que repercutan favorablemente en la

productividad.

La propuesta de mejoras se basará en las herramientas de la manufactura

esbelta. Este enfoque, manufactura esbelta, se basa en la reducción de desperdicios.

JUSTIFICACIÓN

Debido a la cantidad de retrabajos y desperdicios generados durante el proceso de

manufactura de los módulos electrónicos de ignición, a la cantidad de pedidos atrasados

y a la cantidad de producto rechazado se generan costos innecesarios a la empresa. Es

por esto que se tiene la necesidad de dar más fluidez al proceso y mejorar su calidad,

por lo que van a utilizarse algunas de las herramientas de Manufactura Esbelta para

mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos y de este modo reducir los desperdicios

en el proceso y mejorar la satisfacción de los clientes con una respuesta más rápida y de

mayor calidad.

OBJETIVO GENERAL

Determinar y analizar las áreas de oportunidad en la empresa en el proceso de

producción de módulos de ignición con el fin de generar una propuesta basada en la

Manufactura Esbelta que permita reducir desperdicios y costos, y aumentar la

productividad.

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2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mapear la cadena de valor del producto y definir los procesos que generan el

mayor desperdicio.

Definir las herramientas de la Manufactura Esbelta que se utilizarán en el proceso

de producción que permitan reducir los desperdicios y aumentar la productividad.

Diseñar estrategias de productividad.

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3

CAPÍTULO 1: EMPRESA DE ESTUDIO

1.1DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA DE ESTUDIO

La empresa de estudio es una de las plantas que forman una corporación transnacional,

la cual dio inicio a sus operaciones en Cass City Michigan, en el año de 1954 con la

producción de carburadores; extendiendo sus compañías alrededor del mundo con la

elaboración de una gran gama de productos para el área automotriz, jardinería y

componentes electrónicos entre otros.

Esta empresa en Los Mochis, inició operaciones el 25 de Febrero del año 2002

con la manufactura de componentes para motores de combustión interna de 2 y 4

tiempos, y accesorios, posteriormente, en el año 2008 se introdujo la producción de

módulos electrónicos de ignición, incrementando así sus ventas y aumentando la gama

de sus productos.

1.1.1 CARBURADORES

Los carburadores son los dispositivos que se encargan de preparar la mezcla de aire y

combustible en los motores de gasolina.

1.1.2 MÓDULOS DE IGNICIÓN

Los módulos de ignición o sistemas de encendido tienen como propósito encender la

mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión en el momento adecuado.

1.2 MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS

MISIÓN: Ser la industria líder en el mercado de motores pequeños, anticipando las

necesidades del cliente y brindando soluciones innovadoras para un mundo que exige

un mejor medio ambiente.

VISIÓN: Habilitamos máquinas que mejoran la vida

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4

OBJETIVOS DE CALIDAD: Los objetivos de calidad de la empresa son una serie de

tareas específicas que se desprenden de la Misión, Política de Calidad y Principios.

Estos objetivos son para asegurar que los esfuerzos de la organización sean en la

dirección correcta, para alcanzar nuestra Misión, Política y Principios.

POLÍTICA DE CALIDAD: La política de calidad de la empresa es proveer productos

competitivos que cumplan o excedan las expectativas, necesidades y satisfacción de

nuestros clientes, en funcionamiento, confiabilidad y seguridad, a través de la mejora

continua del sistema.

1.3ORGANIGRAMA

Figura 1.1.Organigrama de la empresa. Fuente: La empresa

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5

1.4 DESCRIPCIÓN DE SU DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN

En la empresa se maquilan dos tipos de productos:

Carburadores

Módulos de Ignición

Figura1.2.Diagrama de producción. Fuente: Elaboración propia.

El material se puede encontrar en las siguientes tres etapas:

Materia prima

Producto en proceso

Producto terminado

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6

MATERIA PRIMA

RECIBO: En ésta área se recibe material dos veces por semana en temporada baja y

tres veces por semana en temporada alta. Aquí mismo el material recibido pasa por un

proceso de inspección que pude tardar de uno a tres días. Una vez que el material fue

aprobado para su uso, pasa al área de almacén.

ALMACÉN: Aquí se encuentra el material que ya ha sido aprobado para su uso. Se

procura tener almacenada la cantidad de materia prima necesaria para 15 días de

producción.

PRODUCTO EN PROCESO

CARBURADORES

Los carburadores pasan por un proceso que está dividido en dos áreas:

Maquinado y

Ensambles

Cada una de estas áreas lleva diferentes actividades que se describen a continuación:

MAQUINADO

ESTAMPADO: Aquí se recibe el cuerpo del carburador y se le estampa el modelo con el

que va a procesarse, la fecha de producción y un código de rastreabilidad. Una vez

estampado, el carburador pasa al proceso de maquinado.

MAQUINADO: Aquí se maquinan la mayoría de los agujeros que debe llevar el

carburador, por medio de una fresadora semiautomatizada. Una vez maquinado el

carburador, pasará al proceso de lavado ultrasónico.

LLAVADO ULTRASÓNICO: En esta etapa se lavan los carburadores para limpiarlos por

medio de ultrasonidos y eliminar los residuos y rebabas que quedaron del proceso de

maquinado.

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7

IMPREGNADO: Una vez que se han lavado los carburadores, pasan al impregnado, en

donde se le aplica al carburador una cantidad de químicos que sellen las porosidades

que tiene, evitando de este modo problemas de calidad.

ORIFICIOS DE PROGRESIÓN: En este paso se le hacen los orificios que no se hacen

en el proceso de maquinado.

INSPECCIÓN: Todos los carburadores se inspeccionan para asegurar que lleguen con

todos los orificios correspondientes y con las dimensiones adecuadas a los siguientes

procesos.

ENSAMBLE: Al carburador se le ensamblan unas piezas pequeñas.

LAVADO: Es el último paso antes de que se mande el material al área de “Ensambles”.

Se lava el material y ya queda listo para pasar a la siguiente área.

ENSAMBLES

ENSAMBLES DE ACCESORIOS: En ésta etapa se ensamblan partes pequeñas o

“accesorios” que pasarán a las diferentes líneas de ensambles, dónde se ensamblarán

directamente sobre el carburador.

ENSAMBLES: Existen diferentes líneas de ensamble, para los diferentes modelos de

carburadores. Todos los ensambles se hacen directamente sobre el carburador.

PRUEBAS (INSPECCIÓN): Todos los carburadores pasan por diferentes pruebas para

asegurar su calidad y evitar que llegue material defectuoso al cliente.

EMPAQUE: Una vez que el material ha sido aprobado, se empaca y se alista para el

embarque.

MÓDULOS DE IGNICIÓN

VCD: En este proceso se ensamblan automáticamente diferentes resistencias y diodos

al PCB.

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INSERCIÓN DE PINES: En esta etapa se reciben los carretes y se les insertan en una

máquina automatizada la cantidad de pines que se requieren para los diferentes

modelos.

PLASMADO: Todos los carretes que han pasado por la inserción de pines, se pasan por

el plasmado para eliminar la porosidad del carrete. De aquí ya están listos para pasar a

la etapa de embobinado.

BOBINAS: En este proceso se reciben los carretes y los diferentes tipos de alambre que

se requieren para hacer las bobinas. Las máquinas son, dependiendo del modelo,

automatizadas o semiautomatizadas.

INSERCIÓN MANUAL: Aquí se reciben las tiras de módulos de PCB (5 o 7 módulos por

tira), las bobinas y las diferentes terminales y capacitores que se van a insertar sobre los

PCB. Se insertan en los tableros (PCB) y se llevan al proceso de soldadura.

SOLDADURA DE OLA: Este es un proceso automatizado de soldadura en el que los

componentes insertados al tablero (PCB) se adhieren. Pasa por un proceso de

inspección manual.

DEPANEL: En este proceso se separan los diferentes módulos de PCB que se

encontraban unidos en tiras (5 o 7 módulos por tira).

PRUEBA ELÉCTRICA: Antes de que se sigan haciendo ensambles en los módulos de

ignición, se pasan por una prueba eléctrica, para detectar los defectos que se hayan

creado o que no se detectaron en los procesos anteriores. El material que se encuentra

defectuoso se manda a una mesa de retrabajo, en donde se identifica el defecto y se

repara o se separa para scrap.

SUBENSAMBLES: El material que ha pasado la prueba eléctrica se inserta en un

housing y se le ensamblan diferentes cables o componentes, dependiendo del modelo.

Al material se le hace una “prueba de Harris”, para comprobar que tenga continuidad

eléctrica, antes de pasarlo al siguiente proceso.

HORNO: Todos los módulos pasan por un horno.

EMPASTADO: En este proceso se rellena el housing con una resina.

CURADO: El módulo ya relleno se pasa por un horno de curado.

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EMSAMBLE: En esta etapa se hacen los ensambles finales al módulo de ignición y

diferentes pruebas de calidad.

INSPECCIÓN: Aquí se inspeccionan visualmente todos los módulos antes de que se

empaquen.

EMPAQUE: Una vez que los módulos fueron aprobados, se empacan e identifican para

que estén listos para el embarque.

PRODUCTO TERMINADO

EMBARQUE: El material que está empacado e identificado se embarca.

1.5 ÁREA DE ESTUDIO

MÓDULOS DE IGNICIÓN

En el año 2008 se inició la producción de los módulos de ignición en la empresa

de estudio. Es en esta área en donde se concentró el estudio. Los módulos de ignición

son dispositivos electrónicos utilizados para abrir y cerrar el circuito primario del

encendido.

1.5.1 INSERCIÓN MANUAL

Dentro del área de producción de módulos de ignición, el área que reporta los

costos más altos de scrap es el área inserción manual. El scrap es detectado en el área

siguiente, sub ensambles, que tienen como primer actividad hacer una prueba eléctrica

al material que sale de inserción manual.

1.5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Ensamble

1. Se colocan tres tiras de tableros en cada pallet.

2. Se ensamblan los componentes (bobinas, capacitores, terminales, transistores,

etc.), que corresponden al modelo que se está trabajando, a cada uno de los

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módulos en los tableros (cada tira contiene 5 ó 7 módulos dependiendo del

modelo que se esté fabricando).

Figura 1.3. Ensambles. Fuente: La empresa

3. Se coloca cada pallet terminado en la NU/ERA, cuidando que esté bien asido por

los “dedos” de la máquina.

Figura 1.4. Colocación de pallet en conveyor. Fuente: La empresa

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Soldado

La máquina NU/ERA se divide en tres etapas diferentes:

1. Aspersión de flux:

El método de aplicación del flux dentro de la NU/ERA es de aspersión. El pallet

pasa primero por el aspersor de flux. El flux es un líquido que se rocía al tablero

por medio de presión y sirve para limpiar la superficie a soldar y ayuda a que la

soldadura de adhiera.

2. Precalentamiento:

El precalentamiento de las tarjetas de circuito impreso es una parte crítica del

proceso de soldadura por ola. El pallet pasa a una zona donde recibe calor, esto

sirve para que se evaporen los volátiles del flux, para que se activen las resinas

del flux y para que se reduzca el choque térmico entre la temperatura ambiente y

la temperatura de la soldadura.

3. Soldadura de ola:

En esta última etapa el pallet pasa por una ola de soldadura de metal líquido. Esto

involucra el contacto directo entre el fondo de la tarjeta y el metal fundido.

Lo que se busca en este proceso es obtener un alto grado de uniformidad y perfección

en el soldado, de modo que facilite la inspección y reduzca la necesidad de retocar las

uniones de soldadura.

Touch up

Como su nombre en inglés lo indica, en este proceso se hace un retoque del material

que sale de la NU/ERA revisando los errores que salen del ensamble y de la soldadura

por ola.

Las actividades son las siguientes:

1. Se toman las tiras de los pallets que han salido de la NU/ERA y se colocan sobre

un cartón (máximo 7 tiras por cartón).

2. Se toma tira por tira y se revisan y corrigen los defectos de soldadura, tales como

cortos y faltantes, se corrigen defectos de componentes mal ensamblados y

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faltantes de componentes. Una vez revisada cada tira se pasa al proceso de

depanelización.

Figura 1.5. Touch up. Fuente: La empresa

Depanelización

Este proceso consiste en separar manualmente cada módulo de las tiras que salen de la

operación de Touch up para que pasen al proceso de sub ensamble.

Prueba Eléctrica

Es la primera actividad del área de ensambles, consiste en una inspección individual,

cada módulo se prueba en un fixture y se pasan a la línea los módulos que han pasado

la prueba y se separan aquellos que muestran una falla en la continuidad eléctrica para

llevarlos a la mesa de retrabajo.

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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1 EL ENFOQUE DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

En el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española se define un

sistema como “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen

a determinado objeto” (Real Academia Española, 2014).

Un proceso de producción es un sistema con el que se obtienen productos y que

conjuga materiales, maquinaria, mano de obra, energía, capital e información. Este

proceso puede ser muy simple, como el que entran las materias, se procesan y se

obtiene un resultado; o puede ser muy complejo, como cuando hay desfases entre

procesos, o cuando se requiere un tiempo de preparación para hacer un cambio de un

producto a otro en una producción, sin contar las fallas en las máquinas, fallas en la

calidad, ausentismo del personal, entre otros (Juárez-lópez et. al, 2011).

Figura 2.1. Aumento de complejidad en un sistema productivo. Fuente: Elaboración propia

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El filósofo alemán George Hegel fue uno de los pilares para el desarrollo de la

Teoría General de Sistemas y declaró que el todo es más que las suma de sus partes,

que el todo determina la naturaleza de las partes, que las partes no pueden

comprenderse si se consideran aisladamente y que las partes están dinámicamente

relacionadas o son interdependientes; seguramente los creadores de la Teoría General

de Sistemas supusieron que el todo es en realidad un sistema que está compuesto de

sistemas más pequeños o subsistemas (Baca U. et al., 2013). Se puede entonces

entender a una empresa como un sistema compuesto de muchos subsistemas.

2.2. CAMBIO DE PARADIGMAS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

En este mundo cada vez más globalizado, las organizaciones se ven frente al reto de

mejorar su productividad continuamente para mantener y mejorar su competitividad

(Pulido, 2008).

La producción artesanal era la forma tradicional de producción en donde el

artesano (empresario) fabricaba personalmente los productos que iba a vender. Este tipo

de producción tiene como característica bajos volúmenes de producción, precios altos,

calidad impredecible y una organización descentralizada. Este tipo de producción aún

sobrevive en compañías como Lamborghini, Ferrari y Aston Martin(Villaseñor Contreras

& Galindo Cota, 2011).

Henry Ford a finales del siglo XIX fundó su fábrica de autos con la innovación de

que tenía una línea de ensamble movible, pues su principal interés era el de tener una

producción en masa a una velocidad rápida de producción para que todos los

estadounidenses pudieran poseer un automóvil a un precio accesible. Su idea fue que

en lugar de que los trabajadores acudieran al automóvil para ensamblarlo, el automóvil

acudiría a los trabajadores de modo que la producción fuera continua, no artesanal(Baca

U. et al., 2013).

Con Ford y la producción en masa, se tenía el paradigma de empujar la

producción. Ford planeó un sistema para altos volúmenes de producción para el modelo

de auto que él había diseñado y que consideraba ideal, el Modelo T. En los años veinte

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se hizo notar que el cliente podía expresar sus necesidades. No fue sino hasta años

después, al terminar la Segunda Guerra Mundial, que se introduce el paradigma del

sistema jalar, que es en donde el cliente define las decisiones de producción (Womack

et al., 1990).

El Sistema de Producción Toyota fue uno de los primeros en adoptar este

paradigma y llamó la atención del mundo occidental por lo conveniente que resultaba el

coordinar las decisiones de producción con las necesidades del cliente (Pulido, 2008). El

sistema de producción Toyota tenía innovaciones como la técnica justo a tiempo, la

detención automática de las máquinas cuando fallaban jidoka, el mantener el inventario

de seguridad en su nivel mínimo que ha de resurtirse solamente cuando se mande una

señal kanban, entre otras.

2.3. PRODUCTIVIDAD

“El principal motivo para estudiar la productividad en la empresa es encontrar las causas

que la deterioran y, una vez conocidas, establecer las bases para incrementarla” (García

Criollo, 2005:9)

2.3.1. DEFINICIÓN

La productividad puede definirse como un índice que mide la relación entre los insumos

y los productos obtenidos en una empresa manufacturera o las ventas logradas en una

empresa de servicios; refleja el uso eficiente de los recursos de una empresa (INEGI,

2003).

“En el pasado, la misión de los ingenieros industriales fue aumentar la

producción de todos los recursos disponibles. En nuestra calidad de

ingenieros industriales trabajamos para maximizar la utilización de las

máquinas. Sugerimos mejoras en distribuciones y métodos, lo que permite

que el trabajador produzca más. Mediante el uso de la ingeniería,

establecimos estándares de mano de obra tendientes a respaldar

programas de incentivos individuales que premiaban a los trabajadores por

producir tantas partes de calidad como les fuera posible. El que axioma

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sustentaba ese reconocimiento era que una mayor producción implicaba

más productividad.” (Zandin, 2005:2.5)

Según Pulido (2008) la productividad tiene dos componentes: la eficiencia y la

eficacia. El primero se refiere a la cantidad de recursos que se utilizaron para poder

lograr un objetivo y el segundo se refiere a los resultados: cuántos cumplieron con los

requisitos especificados. Si lo que queremos mejorar es la eficiencia, lo que tendríamos

que hacer es reducir los desperdicios en la producción, mientras que si lo que queremos

reducir es la eficacia, no importaría tanto la cantidad de recursos utilizados, siempre y

cuando el número de resultados, que cumplen con el objetivo, sea mayor. Se trata, no

de producir más rápido, sino de producir mejor.

En su Manual del Ingeniero industrial, Zandin (2005) indica que el concepto de

productividad se ha vuelto cada vez más difuso, pues el hecho de producir con eficacia

no es sinónimo de ser productivo, y dice que “Se debe producir lo que el mercado

precisa, cuando lo necesita y a un precio competitivo. Se ha agregado a la ecuación el

ideal de satisfacer las necesidades y las expectativas del cliente sin incurrir en error o

desperdicio.”(Zandin, 2005:2.3).

La productividad es una combinación de la eficiencia y la eficacia, pues la

efectividad se relaciona con el desempeño y la eficiencia está relacionada con el uso de

los recursos. Por lo tanto, la productividad indica qué tan bien se están utilizando los

recursos de una economía en la producción de bienes y servicios(Felsinger & Runza,

2002).

Las empresas privadas tienen como objetivo maximizar el beneficio económico de

sus propietarios, esto las obliga a actuar de la mejor manera posible en sus nichos de

mercado, procurando por un lado tener los volúmenes de venta más altos posibles al

mejor precio posible y por otro lado a obtener insumos a los precios más atractivos

posibles que cumplan con la calidad requerida (Baca U. et al., 2013).

Para incrementar la productividad García Criollo (2005) nos propone las

siguientes tres formas:

1. Aumentar la producción manteniendo el mismo insumo

2. Reducir los insumos manteniendo la misma producción

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3. Aumentar la producción y reducir el insumo de forma simultánea y proporcionada.

De esto podría deducirse que la productividad aumentará si logramos incrementar el

producto o si disminuimos los insumos.

2.3.2. IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD

Para una empresa manufacturera es el vital importancia el mantenerse competitiva,

muchas empresas se esfuerzan por incrementar sus ventas, disminuir sus costos y

mejorar su imagen. Para una nación una alta productividad significa estándares de vida

altos, menor inflación, mejor balanza de pagos y una moneda más fuerte (Felsinger &

Runza, 2002).

El incremento de la productividad provoca una mejor calidad de los productos,

mejores precios, estabilidad y permanencia de la empresa, además proporciona un

margen que pueda haber un aumento de salarios sin que se generen efectos

contraproducentes (INEGI, 2003).

Figura 2.2. Importancia de la productividad. Fuente: INEGI, 2003.

Zandin (2005) coincide con la idea de que los beneficios de la productividad van

más allá del éxito en el logro de los objetivos propuestos en la empresa y asegura que

las mejoras en la productividad impactan en la vida de las personas, en su nivel de vida,

y que en una nación las mejoras de la productividad se reflejan en mejores productos y

servicios, en un aumento en el consumo y en más tiempo libre para los habitantes.

Asegura también que la productividad personal ha cobrado interés, ya sea por la

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satisfacción personal o por la ambición de éxito, pues se considera que una persona

productiva recibe oportunidades en proyectos importantes o progresa dentro de una

organización; esto ayuda a la productividad de las empresas, ya que la suma del

mejoramiento individual conduce a una sinergia de avances en el más alto nivel.

En los Indicadores Nacionales en su reporte del tercer trimestre del 2015, se

puede encontrar que la Industria Manufacturera tiene un 16% de la Población

Económicamente Activa. (STPS, 2015). Esto hace a la Industria Manufacturera el tercer

sector económico de mayor importancia en el país.

Figura 2.3. Indicadores nacionales de ocupación en los diferentes sectores económicos.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la STPS-INEGI.

2.3.3. LA PRODUCTIVIDAD Y SUS COMPONENTES

Un factor productivo es un elemento que se transforma en el proceso de

producción para generar bienes o servicios; estos factores pueden clasificarse en cuatro

grupos genéricos: el trabajo, el capital, la tierra y la capacidad empresarial (INEGI,

2003).

García Criollo (2005) menciona que los dos componentes de la productividad son la

eficacia y la eficiencia. Mejorar en estos dos aspectos nos ayudará a mejorar la

productividad. También menciona que para analizarla podríamos basarnos en los

siguientes aspectos:

Hombres

Dinero

Materiales

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Métodos

Mercados

Máquinas

Medio ambiente

Mantenimiento del sistema

Misceláneos: Controles, materiales, costos, inventarios, calidad, cantidad,

tiempo, etc.

Management

Manufactura

A estos parámetros se les conoce como las “M” mágicas, porque en inglés todos

empiezan con la letra “m”.

2.3.4. COMO MEDIR LA PRODUCTIVIDAD

Generalmente la productividad se mide con el cociente: productos logrados entre

insumos utilizados; pero esto se puede hacer de muchas maneras. Para medir los

productos logrados se pueden tomar en cuenta: las unidades producidas que cumplen

con los requisitos de calidad, las unidades de producto terminado, las piezas que se

vendieron, etc. Para medir la eficiencia, se pueden tomar en cuenta: el material utilizado,

el tiempo total empleado, el tiempo utilizado de las máquinas, el personal que intervino

en el proceso, etc.(Pulido, 2008). Para medir la eficacia se puede tomar el grado de

cumplimiento de los objetivos o estándares.

El cociente de productividad se vería algo así:

La productividad puede expresarse de diferentes formas (Carro Paz & González Gómez, 2012):

1. Productividad parcial y productividad total. Relaciona todo lo que se produce con

uno de los recursos utilizados.

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Como ejemplo de entrada se puede tomar la cantidad de mano de obra o de

materia prima que se utilizó para producir los bienes o servicios.

2. Productividad física y productividad valorizada. La productividad física mide la

cantidad de productos o bienes producidos por unidad de entradas. La salida

puede expresarse en metros, toneladas, unidades, etc. y la entrada puede ser

expresada en horas hombre, horas máquinas, etc. Ésta productividades más

utilizada por los técnicos porque brinda información de mayor precisión.

La productividad valorizada es exactamente igual a la productividad física, pero la

salida está valorizada en términos monetarios. Ésta productividad es utilizada por

los economistas.

3. Productividad promedio y productividad marginal. La productividad promedio es el

cociente entre la salida total y la cantidad de entradas utilizadas.

La productividad marginal es definida por los economistas como el incremento de

producción manteniéndose constantes las cantidades empleadas de los demás

factores.

4. Productividad bruta y productividad neta. Cuando se tiene el dilema del

tratamiento de los insumos, existe la posibilidad de incluirlos o no dentro de las

entradas y las salidas. La productividad es el cociente entre el valor bruto de la

salida y la entrada.

La productividad neta es el valor agregado a la salida por una entrada en donde el

valor de ciertos insumos ha sido excluido del numerador y del denominador del índice.

Zandin (2005) señala que las unidades de productividad generalmente utilizan un

conjunto de factores o índices y que cada factor recibe un valor de acuerdo con la

importancia que tenga a la hora de ayudar a la empresa con el alcance de sus objetivos.

Ejemplos de estos factores son:

Producción por trabajador-hora

Nivel de calidad

Tiempo promedio de respuesta de producción

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Nivel promedio de trabajo en proceso

Horas promedio improductivas por trabajador-hora

Índices de seguridad, limpieza y ausentismo

2.4. MANUFACTURA ESBELTA

2.4.1. ANTECEDENTES

El concepto de manufactura esbelta surgió en Japón después de la Segunda Guerra

Mundial. Las industrias manufactureras japonesas no podían invertir en instalaciones,

materiales y recursos humanos, igual que las estadounidenses, por lo que empezaron a

desarrollar y refinar procesos en los que se redujeran y eliminaran los desperdicios en

los procesos y así reducir costos (Pavnaskar et al., 2003;Womack & Jones, 2010).

“Taiichi Ohno (1912-1990) el ejecutivo de Toyota que fue uno de los enemigos

más feroces del desperdicio que la historia humana ha producido, identificó los primeros

siete tipos de desperdicio”(Womack & Jones, 2010:15). Aunque se han añadido más

tipos de desperdicio y seguramente en un futuro se añadan aún más, a lo que se refería

como desperdicio originalmente era a cualquier actividad que requiriera de recursos y

que no produjera ningún valor, como por ejemplo: el retrabajo, los almacenes,

actividades innecesarias, movimientos, transportes, espacios y esperas innecesarios, y

productos que no cumplieran con las expectativas del cliente (Womack & Jones, 2010).

Los siete desperdicios que considera la manufactura esbelta son:

Defectos

Sobreproducción

Esperas

Transporte

Inventarios

Sobreprocesos

Movimientos (Melton, 2005)

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2.4.2. BENEFICIOS DE LA MANUFACTURA ESBELTA

Como mencionan Pavnaskar et al.:

“Los beneficios de la manufactura esbelta son evidentes en las industrias

alrededor del mundo. Las compañías reportan mejoras en la calidad de sus

productos, reducción en los tiempos de ciclo, reducción del trabajo en

proceso, mejora en los tiempos de entrega, mejora en la utilidad neta,

reducción de costos, mejora en la utilización de mano de obra, reducción en

inventarios, mejora en el tiempo de recuperación de la inversión de

inventarios, mayores niveles de producción, aumento en la flexibilidad,

mejorías en la utilización de espacios, reducción en la inversión de

herramientas, mejor utilización de la maquinaria, enfoque de trabajo más

fuerte y aumento en las habilidades”(2003:3076).

Aquí se incluyen la mayoría de los beneficios que se obtienen al aplicar la

manufactura esbelta. Melton (2005) añade como beneficios una mejor

administración del conocimiento y un proceso más robusto, si se toma en cuenta

que los procesos disminuirán sus errores y por lo tanto el retrabajo.

2.4.3. HERRAMIENTAS DE LA MANUFACTURA ESBELTA

Los conceptos y herramientas de la Manufactura Esbelta son organizados en tres

niveles por el Doctor ReVelle (2002). En el primer nivel incluye los objetivos y principios

básicos de la Manufactura Esbelta como el valor del producto y el desperdicio. En el

siguiente nivel contiene las estrategias que se utilizan para alcanzar los objetivos y el

inculcar los principios básicos. En el tercer nivel coloca la implementación y aplicación

de las técnicas que servirán para mantener las estrategias.

2.4.3.1 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM)

El mantenimiento productivo total (TPM) es una metodología de mejora de la

productividad de la planta, consiste en la aplicación práctica de datos sobre la

disponibilidad del equipo, cumplimiento del programa de producción y calidad del

producto, que permite la mejora continua del proceso de fabricación, con la implicación

del empleado, y del control continuo de resultados (Zandin, 2005). Socconini (2008)

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indica que en las empresas manufactureras el mantenimiento de equipo representa un

problema si no es el adecuado, ya que genera desperdicios en productos, gastos

operativos e impide la continuidad en la producción.

El mantenimiento productivo total permite que los trabajadores, al llevar a cabo el

mantenimiento regular del equipo, puedan detectar irregularidades y anomalías; de este

modo se cambia el enfoque que se tenía anteriormente de arreglar las máquinas que se

descomponían, a evitar que las máquinas se descompongan. Después de todo, los

trabajadores son las personas que están más cerca a las máquinas, pues son quienes

las operan, y el incluirlos en su mantenimiento los trabajadores pueden dar aviso

oportuno de cualquier avería y malfuncionamiento (Abdulmalek & Rajgopal, 2007).

El TPM introduce los conceptos de: prevención, cero defectos ocasionados por

máquinas, cero accidentes, cero defectos, participación total de las personas.

Una adecuada aplicación del TPM ayudará a lograr más rápidamente lo objetivos

propuestos en las áreas de justo a tiempo (JIT), reducción del tiempo de ciclo, reducción

del montaje, ampliación de la capacidad, controles de costo, entre otros, pues una

correcta implementación del TPM mejora la utilización del equipo (Zandin, 2005).

En un caso de implementación y evaluación del TPM en una empresa

manufacturera en Hong Kong lograron aumentar de 433 a 917 la unidad media entre

asistencias, esta unidad de medida (MUBA por sus siglas en inglés) es equivalente al

cociente del total de unidades producidas entre el total de paros (Sun, Yam, & Wai-

Keung, 2003).

Marín-García y Martínez (2013) proponen que existen cinco facilitadores para la

implementación del TPM que son: el compromiso de la alta dirección, el tener un plan

estratégico, el enfoque a los recursos humanos, el enfoque a procesos y el enfoque al

sistema de información.

2.4.3.2 5S.

Las 5 S son esenciales para la implantación de la manufactura esbelta, ya que implica

sumar esfuerzos para mantener el lugar de trabajo bajo condiciones tales que logren

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contribuir a la disminución de desperdicios y reprocesos, al mismo tiempo que contribuye

a mejorar la moral de los trabajadores (Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2011).

Esta herramienta no se refiere únicamente a la aplicación de orden y limpieza,

sino al desarrollo de buenos hábitos de orden y limpieza que establezcan bases para la

aplicación del resto de las herramientas (Socconini, 2008).

Las 5 S provienen términos japoneses y Socconini (2008) las describe de la

siguiente forma:

Seiri: Clasificar. Consiste en quitar del lugar de trabajo todos aquellos objetos

que no son necesarios. Con esto se pretende eliminar los problemas de desorden

y suciedad. Ayuda a practicar la estratificación para establecer prioridades.

Seiton: Organizar. Consiste en ordenar los artículos que son necesarios en el

lugar de trabajo. Debe especificarse un lugar para cada cosa, así se facilitará su

identificación, localización, disposición y regreso después de haberla usado.

Seiso: Limpiar. Consiste en eliminar la suciedad y evitar ensuciar. Debe

mantenerse en mente que al limpiar debe inspeccionarse lo que se limpia, de este

modo se puede contribuir en la prevención de fallas en los equipos. Es necesario

integrar la limpieza a las actividades diarias y asignarle un tiempo especial.

Seiketsu: Estandarizar. Consiste en lograr que los procedimientos, prácticas y

actividades logrados con las S’s anteriores se ejecuten de manera regular y en

forma consistente, para asegurar la limpieza y el orden.

Shitsuke: Seguimiento. Consiste en convertir las 5 S’s en un hábito, manteniendo

los procesos generados mediante el compromiso de todos, así como participando

en las actividades de mejora continua.

Algunos de los beneficios al aplicar esta herramienta son que: ayuda a los

trabajadores a adquirir autodisciplina, permite resaltar los desperdicios en el área de

trabajo, señala anormalidades como rechazos y excedentes, reduce movimientos

inútiles, hace más obvios los problemas de calidad y da una buena imagen al cliente

(Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2011).

Además de los beneficios antes mencionados, Gap, Fisher y Kobayashi (2008)

encontraron que en una encuesta aplicada por la Asociación Japonesa de Seguridad y

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Salud Industrial, JISHA por sus siglas en inglés, se mostraba que el desarrollo de las

5S’s entre los años 1945 y 1998 conducía a una reducción en la frecuencia de los

incidentes de trabajo.

Algo muy interesante en este trabajo realizado por Gap, Fisher y Kobayashi (2008)

es que en su estudio no encontraron términos como “participación de los trabajadores” o

“empowerment” que son tan utilizados en la literatura Occidental; ya que los gerentes

japoneses dan un fuerte énfasis a la participación de los trabajadores y grupos de

trabajo, no sólo en los aspectos operativos, sino también en los aspectos estratégicos;

además se enfocan a los beneficios de la organización a largo plazo con la aplicación de

esta herramienta.

Existe en la literatura mucha evidencia de los beneficios de la aplicación de las

herramienta 5S’s en las empresas. Algunos de ellos se mencionan a continuación.

En un estudio hecho en empresas de Reino Unido se encontró que de un total de

35 encuestas respondidas el 42.9% (15 empresas) practican las 5 S, 14 de ellas son

empresas manufactureras y solamente una pertenece al sector de servicios. Entre los

beneficios que las empresas encontraron al aplicar las 5 S se incluyen un mejor servicio

de limpieza y seguridad en el ambiente laboral; una mejora en la calidad, eficiencia, una

inventario más exacto, mejora en la productividad, reducción de desperdicios, de tiempo

de entrega y de costos; un mejor flujo de trabajo, un cambio favorable en la cultura de la

empresa, una mejora visual y una estandarización en sus operaciones. En este mismo

estudio se encontró que la empresa GSM Primographic en Brecon tuvo un beneficio de

£75 000 (Warwood & Knowles, 2004).

En un estudio de aplicación de las 5 S en el Departamento de Recursos

Materiales y Servicios del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán (Santoyo Telles,

Murguía Pérez, López-Espinoza, & Santoyo Teyes, 2013) se obtuvieron los siguientes

resultados:

Reducción de tiempo de búsqueda por herramienta en un 80%.

Espacio ganado de 20m2.

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2.4.3.3 SISTEMA KANBAN.

Sugimori et al (1977) definen el sistema Kanban como un sistema de control de

producción para una producción Justo a tiempo, haciendo uso de las capacidades de los

trabajadores. Esta herramienta se basa en “jalar” la producción de acuerdo a los

requerimientos del cliente. En japonés kanban significa “tarjeta” o “señal” y en JIT se

refiiere al uso de tarjetas para el control de los inventarios (Villaseñor Contreras

&Galindo Cota, 2011). Socconini (2008)menciona algunas utilidades de la

implementación de Kanban:

Evita la sobreproducción.

Permite trabajar con inventarios bajos.

Da certeza a los clientes de recibir sus productos a tiempo.

Se fabrica únicamente lo que el cliente necesita.

Permite comparar lo que se fabrica con lo que el cliente quiere, pues es un

sistema visual.

Villaseñor Contreras & Galindo Cota (2011) indican que existen dos tipos de

kanban: el de producción y el de retiro. El primero es una señal para hacer algo y el

segundo es una señal de es necesario retirar algo del inventario y transporta a los

procesos anteriores.

Sánchez C, Sánchez C y Patiño H (2012) simulan un sistema kanban con el fin de

mantener un rendimiento aceptable, un tiempo medio del sistema y encontrar el mejor

número de kanban. Concluyen en que es necesario reducir la variación del sistema para

poder reducir el número de kanbans, ya que si la variación es grande, el número de

kanbas será más grande y mientras más grande sea el número de kanbans el tiempo de

proceso y entrega de material será más grande también.

2.4.3.4 VALUE STREAM MAPPING.

Esta herramienta nos permite tener un conocimiento detallado de los procesos. El mapa

de valor es una representación gráfica de los procesos de producción y del flujo de

información, que permite conocer y documentar el estado actual de un proceso e idear

un estado futuro (Socconini, 2008).

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En el mapa de valor podemos es una herramienta esencial ya que nos permite ver

y entender el flujo de la información y de los materiales y encontrar en dónde se

encuentra el valor y dónde el desperdicio, y nos ayuda a tomar decisiones acerca del

flujo, forma la base para un plan de implementación (Villaseñor Contreras & Galindo

Cota, 2011).

Los siguientes dos son los mapas que nos ayudarán:

MAPA DE VALOR PRESENTE

Es un diagrama que muestra en cada paso el flujo de información y materiales

necesarios en el proceso de producción que empieza desde que el cliente solicita un

producto hasta que el producto es entregado. En este mapa se puede observar

claramente la relación entre tiempos de valor agregado y tiempos de espera o valor no

agregado(Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2011).

MAPA DE VALOR FUTURO

Este mapa nos muestra cómo deberá quedar el proceso de flujo de información y

de materiales, y también cómo deberán quedar las áreas de oportunidad después de las

actividades de kaizen (Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2011).

Pérez Beteta (2006) presenta en forma resumida el método de implementación del

VSM en cuatro etapas:

1. Selección de la familia de productos.

2. Mapeo del estado actual del flujo de materiales y de la información asociada.

3. Mapeo de la situación futura sobre las pautas que aporta la manufactura esbelta.

4. Definición e implementación de un plan de trabajo.

En la siguiente figura se muestra la simbología que se utiliza para un Mapa de

Valor.

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Figura 2.4. Íconos del flujo de material. Fuente: Manual de Lean Manufacturing Guía básica. (Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2011)

En estudio de la mejora de un proceso de ensamblaje de PCs hecho por Barcia y

De Loor (2007) se utilizó la aplicación del VSM para hacer el diagnóstico de la situación,

que se presentaba al inicio del estudio, de la cadena logística y de los problemas y

desperdicios vinculados a procesos. El estudio ha terminado con el dibujo del mapa de

la situación futura en donde se ve la cadena logística con la aplicación de las mejoras

planteadas. Entre las mejoras declaradas se encuentran: el diseño de una célula de

manufactura que redujo el tiempo de ciclo y logró la liberación del 50% de espacio en el

segundo piso de la planta, la aplicación de las 5S’s que se prevé que alcance un ahorro

de un 40% de tiempo en las labores de búsqueda y armado de kit en la bodega de

partes y el diseño de un sistema kanban.

Para el desarrollo de una metodología de mejora en un proceso de fabricación de

puertas de madera, se hizo uso del VSM para identificar los principales tipos de

desperdicios y poder determinar qué técnicas deben aplicarse para eliminarlos, siendo

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seleccionada como técnica principal las 5S’s, ya que con ayuda el Mapa de Valor se

encontró que los principales desperdicios de tiempo, traslados, esperas e inventarios, se

debían a la falta de organización y limpieza en las áreas productivas y de almacén

(Peláez & Barcia, 2009).

2.4.3.5 MEJORA CONTINUA

Es una estrategia clave en la implementación de Manufactura Esbelta, se le conoce por

su término japonés kaizen. Consiste en la eliminación constante de desperdicios a través

de la mejora de la calidad del producto, de la reducción de costos, del aumento en la

eficiencia; esto se logra con un esfuerzo colectivo de los empleados en todos los niveles

de la compañía. La Mejora Continua incluye no solo la identificación de mejores

prácticas, sino también la redefinición del trabajo ya estandarizado, teniendo en cuenta

que sin el trabajo estandarizado las mejoras se pierden(ReVelle, 2002).

La Mejora Continua, o kaizen, enseña a trabajar a los empleados en pequeños

grupos, a solucionar problemas mediante la documentación y mejoramiento de los

procesos, recolectando y analizando datos, y a manejarse por sí mismos. Kaizen es el

enfoque gradual del progreso y para su implementación solo se requieren herramientas

sencillas como los diagramas de Pareto, diagramas de causa y efecto, histogramas y

gráficas de control, etc. y se requiere de una dedicación de tiempo y esfuerzo

significativo de parte de la administración (Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2011).

2.4.3.6 REDUCCIÓN DE SETUP (SMED)

El setup, o tiempo de cambio o preparación, es el tiempo que transcurre desde que sale

la última pieza de un modelo o lote, hasta que sale la primera pieza buena del siguiente

modelo o lote después de la preparación. Single Minute Exchange of Dies (SMED) es

una técnica de reducción del tiempo de preparación, busca reducir ese tiempo a un solo

dígito en minutos, es decir que el tiempo de preparación sea menor a 10 minutos

(Sugimori et al., 1977).

Villaseñor Contreras & Galindo Cota(2011) mencionan que según Shingeo

Shingo, dentro del SMED hay dos tipos de operaciones:

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Operaciones internas (IED), que son las que pueden realizarse únicamente

cuando la máquina está parada, como montar o desmontar dados.

Operaciones externas (OED), que pueden realizarse mientras la máquina está

trabajando, como transportar los dados usados al almacén o llevarlos a la

máquina.

Es necesario distinguir esas operaciones en las máquinas en las que se quiera

lograr un SMED, ya que para reducir tiempos sería necesario buscar la forma de

transformar las operaciones internas en externas, para evitar mayor tiempo de paro en la

máquina.

Del Vigo García & Villanueva Catrillón (2009) describen las 4 etapas a seguir para

aplicar SMED:

Etapa 1. Observar y medir: Realizar un análisis detallado de las

operaciones que se realizan en el cambio, determinando el tiempo que

requiere cada una y las herramientas que se necesitan. Este análisis

puede hacerse de forma manual con observación directa, o con ayuda de

una cámara de video.

Etapa 2. Separar operaciones internas y externas: De la lista de

operaciones hechas anteriormente se separan las actividades en internas o

externas.

Etapa 3. Convertir operaciones internas a externas: Es necesario estudiar

cada una de las operaciones internas con esta pregunta en mente: ¿es

posible hacer esta operación con la máquina en marcha? Para hacer esta

conversión se ha de pensar en modificaciones técnicas o del método de

trabajo, redistribución de operaciones, etc.

Etapa 4. Optimización: Debe definirse el método que deberá seguirse para

hacer un cambio y ponerlo en práctica.

En un caso práctico aplicado por Del Vigo García & Villanueva Catrillón (2009)

lograron una reducción en los tiempos de cambio del 50% lo que trajo como

consecuencia un incremento en la disponibilidad de la máquina y un incremento del

O.E.E del 20%.

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2.4.3.7 SISTEMA DE PRUEBA Y ERROR (POKA YOKE)

Es una técnica que elimina desperdicios al hacer los procesos a prueba de errores. Los

dispositivos pokayoke son métodos que evitan los errores humanos en los procesos y

permiten realizar una inspección completa y tomar las medidas necesarias en caso de

que se presenten defectos (Socconini, 2008).

Un defecto existe en dos estados: está a punto de ocurrir o ya ha ocurrido. Al

reconocimiento del primer estado se le denomina “predicción” y al reconocimiento del

defecto en el segundo estado se le denomina “detección”. Algunos ejemplos de

mecanismos pokayoke son: pines de guía de distintos tamaños, alarmas, switchs de

límites, contadores y listas de chequeo (Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2011).

2.4.3.8 ESTANDARIZACIÓN DEL TRABAJO

El trabajo estandarizado es un conjunto de procedimientos de trabajo que indican el

mejor método y la mejor secuencia para cada proceso provee las bases para altos

niveles de productividad, calidad y seguridad. La hoja de trabajo estandarizado, debe

colocarse en el área de trabajo, ya que ayuda a ilustrar la secuencia de actividades

dentro de un proceso, incluyendo el tiempo de ciclo (Villaseñor Contreras & Galindo

Cota, 2011).

Socconini (2008)indica que si no se tiene un trabajo estandarizado no se puede

garantizar que los productos se elaboren siempre de la misma manera, por lo que la

estandarización del trabajo es fundamental para la excelencia operacional.

El trabajo estandarizado asegura la repetitividad de una operación y es un

principio muy importante para la eliminación de desperdicios, pues sin importar quién

haga el trabajo, debe lograrse la misma calidad.

2.4.3.9 FLUJO CONTINUO DE MANUFACTURA

El flujo continuo se refiere a la producción y movimiento de un artículo o lotes de

artículos en forma segura y controlada a través de las operaciones del proceso de

producción. El flujo continuo requiere que en cada paso del proceso se fabrique

únicamente lo que es necesario para el siguiente paso, y para lograrlo se pueden hacer

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líneas de ensamble o células de manufactura. También se le llama flujo continuo al flujo

de pieza a pieza (Villaseñor Contreras & Galindo Cota, 2011).

Los beneficios de implementar esta herramienta son:

1. Se elimina el inventario en proceso.

2. Se reducen las distancias recorridas por el producto.

3. Se ahorra el espacio productivo.

2.4.3.10 AMEF

El AMEF es un documento que permite identificar las fallas que se encuentran en los

productos y procesos, y evaluar sus efectos, causas y elementos de detección para

evitar su ocurrencia y tener un método documentado previo(Socconini, 2008).

Existen distintos tipos de AMEF:

Producto: Ayuda a detectar las fallas posibles en el diseño de los productos para

poder anticiparse a los efectos que puedan tener en el usuario o proceso de

formación.

Proceso: Ayuda a analizar las fallas que pueden ocurrir en cada etapa del

proceso de producción para prevenir esas fallas y evitar que tengan efectos

negativos en el usuario del producto o servicio o en etapas posteriores del

proceso.

Sistemas: Ayuda a detectar fallas en el diseño de software y anticiparse a ellas.

Varios: Existen AMEF para muchos otros tipos de fallas para documentar sus

causas y poder anticiparse a los problemas que pueden generar.

2.5 LOS DESPERDICIOS EN LA MANUFACTURA ESBELTA

Un desperdicio o muda en japonés, es toda aquella actividad, en un proceso de

producción, que no agrega valor al producto final que recibe el cliente (Melton, 2005).

Aunque algunas de estas actividades de desperdicio no puedan ser eliminadas por

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completo, se debe realizar un análisis para poder reducirlas al máximo, ya que afectan

negativamente la productividad de la empresa.

SOBREPRODUCCIÓN

Este desperdicio se refiera a producir más de lo que se necesita o con mucha

anticipación “por si acaso” (Wahab, Mukhtar, & Sulaiman, 2013).

Esta sobreproducción tiene como consecuencias: inventario acumulado, flujo

desbalanceado de material, un espacio excesivo para almacenamiento, lotes de

fabricación grandes y excesivos, capacidad instalada sobrada, etc. (Socconini, 2008).

SOBREINVENTARIO

Es cualquier materia prima, producto en proceso o terminado que sobrepase la

necesidad a satisfacer del cliente, lo que causa que se tengan tiempos de entrega más

largos y evita que se detecten problemas de manera rápida (Wahab et al., 2013).

DEFECTOS

Se refiere a la pérdida de los recursos que se utilizaron para producir un artículo o

servicio defectuoso, representa una pérdida de materiales y tiempos de máquina y de

personas (Socconini, 2008).

TRANSPORTE

Este desperdicio incluye todos aquellos traslados de materiales que no apoyan de forma

directa al proceso de producción, ya que el mover los materiales de un lugar a otro

dentro de la empresa no agrega valor al cliente, pero si implica un costo para la empresa

e implica un riesgo para el material (Socconini, 2008).

PROCESOS INNECESARIOS

Las características de este desperdicio son: excesos de inspecciones, información

excesiva, presencia de cuellos de botella, entre otros (Socconini, 2008).

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ESPERAS

Este desperdicio se refiere al tiempo perdido por el operador al esperar que su máquina

termine su trabajo, o al tiempo perdido por las máquinas cuando esperan que el

operador haga algún ajuste, o al tiempo perdido por la máquina y el operador al esperar

por herramientas, materiales o instrucciones (Socconini, 2008).

Este desperdicio está directamente relacionado con el flujo del procesos y de ahí

viene su importancia, ya que el tiempo no se usa efectivamente (Wahab et al., 2013).

MOVIMIENTOS INNECESARIOS

Se refiere a los movimientos que hace una persona dentro de la empresa que no son

indispensables para agregar valor al producto (Socconini, 2008). Incluye los movimientos

que hace la persona y la distribución del layout, por lo que las instalaciones deberían

considerar la ergonomía en su diseño (Wahab et al., 2013).

2.6 RELACIÓN ENTRE MANUFACTURA ESBELTA Y PRODUCTIVIDAD

La idea central de la manufactura esbelta es la de maximizar el valor de la producción y

minimizar los insumos requeridos para obtenerla, minimizando el desperdicio. Al

implementar la idea de una producción esbelta, lo que se busca es aumentar la

productividad, mejorar la calidad y acortar los tiempos de entrega (Wahab et al, 2013).

Esta idea fue introducida por la Toyota Motor Company que desarrollaron el Sistema de

Producción Toyota. Su éxito muestra que las técnicas “esbeltas” son significativas.

2.7 ENFOQUE A LOS PROCESOS PARA MEJORAR RESULTADOS

Como consecuencia de los desperdicios en los procesos, es común que se deriven otras

pérdidas, por ejemplo la pérdida de tiempo, la pérdida de capacidad, la pérdida de

recursos y la pérdida de oportunidades (Socconini, 2008).

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Para eliminar los desperdicios en una empresa, Socconini (2008) menciona los

siguientes requisitos:

Tener un liderazgo fuerte.

Estar convencido de que es necesario apoyar la capacitación continua.

Tener una visión clara del futuro de la empresa.

Contar con un equipo de gerentes adecuado.

Contar con una administración participativa.

Tener planes y estrategias bien definidos.

Transmitir las estrategias a todo el personal.

Conocer los desperdicios que afectan a la empresa y su impacto.

Convencer a todo el personal sobre la importancia de eliminar sistemáticamente

todos los desperdicios.

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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA

3.1 METODOLOGÍA

En este capítulo se describe el método de investigación que se utilizó para el desarrollo

del proyecto de intervención. Se presenta el método que se utilizó para la recolección de

datos, el diagnóstico y el análisis de la situación actual de la empresa que serviría para

hacer las propuestas que se exponen en el siguiente capítulo.

Esta investigación es de un caso de estudio, es una investigación en la que se

busca intervenir en el proceso observado. Como indican Pacheco Espejel y Cruz

Estrada (2006), la investigación de intervención tiene por principal objetivo no

únicamente conocer y explicar un fenómeno o proceso, sino transformarlo y adecuarlo a

objetivos. En la siguiente figura se puede observar la espiral lógica de la praxis

investigativa de intervención.

Figura 3.1. Espiral lógica de la praxis investigativa de intervención. Fuente: Pacheco Espejel y Cruz Estrada, 2006

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3.2 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

Lo primero que se hizo, fue observar y conocer la situación en la que se

encontraba la empresa para poder después hacer un diagnóstico y detectar las áreas de

oportunidad que se presentan.

El área de la empresa en la que se centra esta investigación es el área de igniciones.

Aquí es en donde se fabrican y ensamblan los módulos de ignición que se utilizan en

distintas máquinas de jardinería y en algunas motocicletas. Esta área está dividida en las

siguientes sub áreas:

Área de calidad: Es el área encargada de verificar el producto terminado y hacer

pruebas de funcionalidad. También está encargada de hacer muestreos periódicos en la

producción para detectar posibles dispositivos averiados por cada lote de producto

terminado.

Laboratorio de ingeniería: Son los responsables de desarrollar el software y el

hardware para los prototipos que se requiere poner en marcha en las líneas de

producción, así como de realizar pruebas de equipo nuevo.

Área de mantenimiento: En esta área se tienen las herramientas necesarias para la

reparación y construcción de la maquinaria que se encuentra en las líneas de

producción.

Líneas de producción: En estas líneas se manufacturan los módulos de ignición y se

hacen pruebas para verificar su correcto funcionamiento.

Por medio de la observación en la caminata de los procesos y de entrevistas no

estructuradas a los ingenieros de las diferentes sub áreas se encontró que en la

empresa ya se aplicaban algunas de las herramientas de la manufactura esbelta. En el

siguiente apartado se enlistan las herramientas que se utilizan y describe la forma en la

que se aplican.

Como el objetivo de este proyecto es el de mejorar la productividad, fue necesario

investigar si ya se medía la productividad y el modo en que se mide. Se encontró que

para medir la productividad hacen uso de distintos tipos de indicadores que se

describirán más adelante en este capítulo. Fue necesario conocer el estado en el que se

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encontraban para comparar con el estado en el que se encuentren después de la

aplicación de las herramientas de manufactura esbelta y saber si realmente mejoraron

los indicadores.

Para poder hacer un diagnóstico del estado en que se encontraba la empresa,

fue necesario hacer un mapa de del flujo de valor, basado en el Diagrama de flujo del

proceso que se encuentra en el anexo de esta tesis.

3.3 HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA ESBELTA QUE SE APLICAN

EN LA EMPRESA

En la empresa ya se aplican algunas de las herramientas de Manufactura Esbelta tales

como:

TPM

AMEF

Control visual

5 Ss

Pokayoke

Trabajo estandarizado

El modo en el que se aplica cada una de estas herramientas será descrito a

continuación:

TPM

Esta herramienta se utiliza en los procesos automatizados y semiautomatizados de la

empresa. En cada una de las máquinas es posible encontrar un formato con un checklist

de las actividades de mantenimiento que deberán realizar diaria o semanalmente los

operadores responsables de cada máquina. En este formato deberán llenar el número o

el nombre del operador responsable, la fecha / hora, una “x” para las actividades que no

se cumplieron y una palomita “” por cada una de las actividades que han ejecutado.

Estos datos varían de máquina a máquina.

Esta herramienta es muy importante ya que permite que las máquinas mantengan

un buen funcionamiento y puedan entregar un buen nivel de servicio, además permite a

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los trabajadores detectar anomalías rápidamente que el área de mantenimiento puede

arreglar. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo del formato de TPM que debe

llenarse.

Figura 3.2. Formato de actividades de TPM. Fuente: La empresa.

Estos formatos son elaborados por el departamento de ingeniería en conjunto con

el área de mantenimiento y deben ser ejecutados por las líneas de producción.

AMEF

El laboratorio de ingeniería es el responsable de aplicar la herramienta de Análisis de

Modo y Efectos de Falla a todos los modelos, de dar seguimiento a las actividades de

mejora que se propongan y de medir los resultados. Este formato se maneja

digitalmente en una hoja del programa de software Microsoft Office Excel.

CONTROL VISUAL

En cada una de las operaciones se cuenta con un monitor de computadora en el que se

despliegan las ayudas visuales creadas por el laboratorio de ingeniería y aprobadas por

las áreas de calidad y producción. Las modificaciones que se hacen a las ayudas

visuales son rápidamente actualizadas.

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Figura 3.3. Ayudas visuales. Fuente: Elaboración propia.

Existe además un código de color con el que todos los operadores están

familiarizados: El azul se utiliza para identificar la materia prima, con el color amarillo se

reconoce el material en proceso, de color rojo se identifica el material de desecho y de

color gris el material que debe ser revisado por área de calidad.

5 Ss

Esta herramienta queda a cargo de los jefes de las líneas de producción. Ellos son los

encargados de crear conciencia en los operadores y recordarles, en las juntas al inicio

del turno, la importancia de mantener, cada quién, su área limpia, ordenada y despejada.

Existen, en algunos casos,checklists de actividades que deben hacerse semanal o

mensualmente como es el caso de la limpieza de pallet, revisión del buen estado y

limpieza de fixtures y de herramientas.

Aunque en la empresa trate de aplicarse esta herramienta de la mejor manera,

existen aún muchas áreas de oportunidad en cuanto a orden, limpieza y disciplina. No

existe un horario específico que esté destinado a las actividades de limpieza, los

operadores deben encontrar tiempos libres en los que puedan limpiar sus mesas de

trabajo, herramientas y fixtures; y el jefe de línea se encarga de organizarlos para que

haya tiempo de barrer y mantener el área ordenada.

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Poka-Yoke

El poka-yoke se utiliza principalmente en las líneas de producción. Los fixtures que se

utilizan en distintas operaciones están diseñados de una manera en la que los

operadores solamente puedan colocar el material que van a trabajar de la manera

correcta, para evitar de esta manera errores y ayudar a tener un trabajo estandarizado.

Existen algunas actividades en las que no existen pokayoke, para estas

actividades se capacita bien al operador, para que se acostumbre a realizar la actividad

de una misma forma y que detecte rápidamente si algo no está colocado o no se

encuentra en la condición que debe estar.

Trabajo estandarizado

La capacitación juega un papel muy importante en el uso de esta herramienta. Cada

proceso tiene una ayuda visual en la que se muestra paso a paso la forma en la que

deben ejecutarse las operaciones. Pero aun así es muy importante vigilar a los

empleados (nuevos y antiguos) para evitar que se acostumbren a utilizar mañas que

puedan dañar el producto o que puedan tener resultados diferentes.

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.4.1 REGISTRO POR HORA

Existen tres tipos de registros que se hacen hora por hora, dos registros son físicos (en

papel) y uno es digital. El primer registro físico es el que hace cada operador, el segundo

es el que hace cada jefe de línea con la información conjunta de todos los operadores de

su línea y el registro digital es el que se hace en una base de datos computarizada en el

que se integran los datos de todas las líneas de producción.

Registro por operador: Cada operador tiene un formato en el que hora por hora

registra el modelo que está trabajando, los defectos que ha detectado y el tiempo que ha

parado la producción (tiempo caído).

Registro por línea: Cada hora pasa el jefe de línea a recolectar los datos que tiene

cada operador en su formato por hora y los registra en su propio formato.

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Registro general: Los jefes de línea tienen la obligación de vaciar la información que

recolectan cada hora en una base de datos. Para poder registrarla tienen acceso a dos

computadoras que están conectadas en red. En este registro se encuentra la

información de toda el área.

Los datos que se registran hora por hora son los siguientes:

Operador, fecha, hora, área, sub área, máquina, modelo, meta de producción,

producción real, defectos, cantidad de defectos, tiempo caído, causa de tiempo caído.

La base de datos automáticamente calcula la eficiencia del proceso y el

porcentaje de tiempo caído por hora. Esta información es manejada por el personal del

laboratorio de ingeniería.

3.4.2 REGISTRO DE SCRAP

En el registro de scrap se captura la cantidad de piezas defectuosas que no pudieron ser

retrabajadas y el costo que representan. Todas las piezas que presentan defectos se

envían a las mesas de retrabajo, en donde los operadores revisan pieza por pieza,

corrigen y rescatan todos los componentes que puedan.

Las piezas que no pueden ser retrabajadas se separan en contenedores rojos y

se contabilizan. Los operadores de la mesa de retrabajo y los jefes de línea se encargan

de capturar hora por hora el scrap que se genera en una base de datos computarizada

especial que calcula el costo del scrap. Cada pieza tiene un costo calculado. Esta

información es manejada por el área de calidad. En ésta área se analiza la información

capturada para determinar cuál es el área que está causando el mayor costo.

3.5 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

En la empresa, uno de los indicadores de productividad que más se toma en cuenta es

el del costo de scrap por pieza producida. Se toma el costo por pieza y no el costo total

mensual porque la producción varía mensualmente, lo que haría imposible la

comparación de mes con mes. De esta forma se evita la tendencia de que el costo suba

cuando sube la producción y que aparentemente baje cuando lo que baja es la cantidad

de piezas producidas. El costo por pieza se calcula dividiendo el costo total mensual (la

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suma de todo el costo de scrap) entre la cantidad de piezas producidas y aceptadas por

el cliente al mes.

Este es el principal indicador que la empresa se enfoca en disminuir año con año.

En la siguiente figura se muestra el costo de scrapen dólares por pieza producida

mensualmente en los últimos cuatro años, hasta el mes de julio del 2015.

Figura 3.4. Reporte de scrap de la producción general. Fuente: La empresa.

Como puede verse, la empresa ha logrado cumplir su objetivo de bajar los costos

de scrap. Estos costos son mejorados a través de la mejora continua en las líneas de

producción y en la mejora continua en cada una de las áreas de la empresa.

3.6 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO

3.6.1 COSTOS DE SCRAP

En el área de Módulos de Ignición se tiene un registro de los costos de scrap por pieza

producida. Este indicador se calcula con los datos que se obtienen en el registro diario

de scrap y se analizan en el área de calidad en donde se hace un resumen mensual de

los costos totales en el área. Se busca que estos costos bajen mes con mes.

$0,000

$0,050

$0,100

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic

SCRAP

2012 2013 2014 2015

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44

Figura 3.5. Costos de scrap en Módulos de Ignición. Fuente: Elaboración propia con datos del Reporte de Scrap.

3.6.2 COSTOS POR DEFECTOS

Los costos de scrap se capturan y se contabilizan de acuerdo a las causas que

los originaron. En el siguiente gráfico se puede ver cuáles son los costos por defecto por

pieza producida, los costos están en dólares.

Figura 3.6 Costos de defectos de Igniciones. Fuente: La empresa. Reporte de scrap.

$-

$0,010

$0,020

$0,030

$0,040

$0,050

$0,060

$0,070

$0,080

lare

s

Scrap Igniciones 2015

Costo por pieza

$-

$0,002

$0,004

$0,006

$0,008

$0,010

$0,012

Defectos de Igniciones

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45

Los costos que se han encontrado más altos son los de Falla Eléctrica, por lo que

se decidió hacer un diagrama de Ishikawa, o diagrama causa-efecto, para poder analizar

más fácilmente el problema y encontrar soluciones.

Figura 3.7. Diagrama de Ishikawa de defectos por falla eléctrica. Fuente: Elaboración propia.

Las fallas eléctricas pueden darse por muchos motivos, se detectan en la prueba

eléctrica, después del proceso de depanelización, y se envían a la mesa de retrabajo en

dónde se clasifican las fallas, se repara todo lo que es posible reparar y se contabiliza el

porcentaje de defectos por pieza de falla eléctrica. En el siguiente diagrama de Pareto se

observa un resumen de los reportes de falla eléctrica del año 2015.

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Figura 3.8. Diagrama de Pareto de reporte de fallas eléctricas. Fuente: La empresa.

Se utilizó un diagrama de Pareto para encontrar las causas principales de falla

eléctrica. Se encontró que las bobinas reventadas y los defectos en la soldadura son las

causas principales ya que entre estas dos fallas se encuentra el 80% de los defectos de

producción. Ambas fallas se originan en el área de Inserción manual.

3.6.3 EFICIENCIA

Otro indicador que utiliza la empresa para medir la productividad es la eficiencia. La

eficiencia es medida dividiendo la cantidad de piezas que se produjeron entre la meta de

producción:

La eficiencia se registra de cada área hora por hora. Como el área que va a

analizarse es el área de Inserción manual se midió la eficiencia de esa área. En la

siguiente tabla se ve un resumen mensual de la eficiencia del 2015.

INSERCIÓN MANUAL

MES ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15

EFICIENCIA 0.8 0.79 0.85 0.83 0.92 0.92 0.77 0.81

Tabla 3.1. Eficiencia en Inserción manual. Fuente: Elaboración propia con datos del Reporte hora por hora de la empresa.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

Diagrama de Pareto Reporte Falla Eléctrica 2015

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La empresa tiene un objetivo de eficiencia de 0.85. La razón principal de paros de

línea en el área de inserción manual es el mantenimiento a la máquina soldadora

(Nu/era).

3.6.4 DEFECTOS DE PRODUCCIÓN

En la empresa se lleva a cabo el registro de defectos por hora. Estos defectos se

clasifican según el área en el que se detectaron. Cada operador tiene su propio registro

de defectos que el jefe de línea registra, suma y después captura en la base de datos.

El métrico con el que se miden y con el que puede compararse es el de

porcentaje de defectos por producción:

Este métrico se clasifica para calcular el porcentaje de defectos que se producen

por cada tipo de defecto. El defecto de bobinas reventadas es el que tiene mayor

porcentaje de defectos por producción se encuentra en 0.45%.

3.7 MAPA DEL FLUJO DE VALOR

Se hizo uso de esta herramienta de la manufactura esbelta para seguir el flujo que sigue

el material en su proceso de transformación. El mapa de flujo de valor nos permite

localizar rápidamente los procesos que no están agregando valor y las áreas de

oportunidad; pues al representar gráficamente los procesos con datos actualizados se

facilita el análisis de la cadena de valor.

3.7.1 MAPA DE FLUJO DE VALOR ACTUAL

El primer mapa que se hizo fue el del estado actual, Value Stream Map (VMS)

Actual State, del proceso de inserción manual en el área de igniciones. Este primer

mapa del flujo de valor nos permite representar el estado actual en que se encuentran

los procesos para su posterior análisis y localización de las áreas de oportunidad y la

determinación de las áreas en las que hay un mayor desperdicio. Este mapa se basa en

la información capturada en las bases de datos de la empresa de los primeros 6 meses

del año 2015 y en la información capturada al caminar el proceso.

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Se definió con los departamentos de ingeniería y de calidad el modelo que se iba

a analizar. A continuación se hace una breve descripción de los procesos que se

observaron:

COLOCAR TABLEROS EN PALLET: Se colocan tres tiras de tableros (PCB) en cada

pallet.

Figura 3.9. Colocación de PBC en pallet. Fuente: Elaboración propia.

COLOCAR TERMINAL: Se ensambla la terminal a cada uno de los módulos de los tres

tableros (PCB).

INSERTAR CAPACITOR ELÉCTRICO: Se ensambla el capacitor eléctrico en la

posición correcta a cada uno de los módulos de los tres tableros (PCB).

INSERTAR CAPACITOR: Se ensambla el capacitor en cada uno de los módulos.

INSERTAR BOBINA: Se ensamblan las bobinas correctamente en cada módulo.

Figura 3.10. Ensamble de bobina en PCB. Fuente: Elaboración propia.

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Figura 3.11. PCB ensamblado. Fuente: Elaboración propia.

COLOCAR EL PALLET EN EL CONVEYOR: Se coloca el pallet ya ensamblado en la

banda de la soldadora de ola (Wave Solder).

Figura 3.12. Colocación de pallet en Wave Solder. Fuente: Elaboración propia.

WAVE SOLDER: Se sueldan, en un proceso automático, los componentes a los tableros

(PCB).

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Figura 3.13. Wave Solder. Fuente: Elaboración propia

TOUCH UP: Se corrigen manualmente los defectos que tiene cada módulo.

Figura 3.14. Defectos de soldadura. Fuente: Elaboración propia

DEPANEL: Se toma cada tira de tableros y se separa cada módulo manualmente.

PRUEBA ELÉCTRICA: Se toma cada módulo y se prueba eléctricamente.

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Figura 3.15. VSM estado actual. Fuente: Elaboración propia.

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El proceso de Touch up es un proceso de retoques en el que se corrigen los

defectos que se produjeron en los procesos anteriores, Los módulos de ignición son

elementos muy pequeños y los componentes y puntos de soldadura son muy pequeños

también, por lo que este proceso requiere de mucha atención y llega a ser un proceso

muy repetitivo para los operadores. En este proceso pueden pasarse muchos defectos

que no son detectados sino hasta dos procesos después, en la prueba eléctrica,

habiendo pasado antes por dos áreas de inventario. Esto quiere decir que se le está

agregando valor y que está ocupando espacio de almacenamiento material que no

cumple con los requisitos de calidad.

Como puede observarse en el mapa, el proceso en el que se detecta un mayor

número de defectos es el proceso de la prueba eléctrica, que es en realidad un proceso

de inspección para evitar seguir agregando valor a un producto que tiene defectos. Los

módulos defectuosos detectados en la prueba eléctrica se pasan a la mesa de retrabajo,

en donde se corrigen y contabilizan los defectos, se contabiliza el scrap y se registran

estos datos en el formato Control de Retrabajo que puede verse en el anexo.

3.7.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Una vez hecho el mapa de valor del estado actual se detectaron los procesos que

tienen áreas de oportunidad a los que pueden aplicarse herramientas de la manufactura

esbelta para mejorar el flujo de valor de los procesos. Estos procesos que necesitan

mejora crean desperdicios muda que disminuyen la capacidad del proceso de

producción y dificultan el buen flujo de la cadena de valor al procesar materiales que no

cumplen con las expectativas del cliente.

Los desperdicios observados en el mapa son de generación de scrap, de paros

no programados y sobretodo de material que requiere de reprocesos, todo esto

representa una pérdida de tiempo y costos a la empresa. En el mapa de flujo de valor

actual se marcaron, con una estrella roja, todos aquellos desperdicios identificados que

deben reducirse.

En el mapa es posible ver que la mayor parte de los desperdicios se debe a que

el material debe re trabajarse. Estos desperdicios pueden darse principalmente por

material mal ensamblado, por falta de componentes, por material mal revisado en el

proceso de touch up, por fallas en la máquina de soldadura de ola, por bobinas

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reventadas o por un mal despanelizado de los módulos de PCB. De todos estos defectos

el de mayor costo es el de bobinas reventadas, seguido de las fallas de soldadura ya

sea por exceso como puentes de soldadura (cortos) o por falta de soldadura (faltantes).

Existen muchos otros defectos que pueden ocurrir en estos procesos, pero ocurren con

mucha menos frecuencia, se han mencionado éstos porque son los defectos más

comunes, los de mayor incidencia.

En la primera operación, que consiste en colocar los tableros en el pallet, el

operador debe cuidar que los tableros los esté acomodando del lado correcto, que el

pallet esté limpio y que los tableros no presenten ningún daño antes de pasar el pallet a

la siguiente operación.

Las siguientes operaciones son las del ensamble de los componentes, en estas

los operadores deben tener cuidado de no maltratar el material con el que están

trabajando, para esto utilizan guantes, y al terminar deberán hacer una inspección del

material que va a enviar al siguiente proceso, debe observar que cada uno de los

módulos lleve el componente que está ensamblando (son 15 módulos por pallet), que

estén ensamblados en los orificios correctos, que ninguna de las “patitas” de los

componentes esté doblada (defecto de patas planas) o sea demasiado larga (podría

causar problemas en el proceso de soldadura de ola), que si algún componente está

polarizado esté puesto del lado correcto (para que no haya fallas eléctricas por

componente invertido) y que ningún componente esté dañado.

El siguiente proceso es el de colocar el pallet en el conveyor de la soldadora de

ola (Wave Solder). Antes de colocar el pallet el operador deberá verificar que cada uno

de los módulos cuente con todos los componentes, que estos estén bien colocados, que

estén ensamblados en la posición correcta y que estén perfectamente asentados. Esta

última inspección del área de ensambles es muy importante, ya que corregir defectos en

este punto es muy fácil, pues solo consiste en desensamblar el componente y colocarlo

correctamente, una vez ensamblados los componentes se requiere de mucho más

trabajo y dedicación, ya que hay que desoldar los componentes y limpiar los orificios del

tablero antes de ensamblar el componente correctamente. Después de haber hecho una

buena inspección del pallet, el operador deberá colocar el pallet correctamente en el

conveyor, el operador debe esperar, antes de colocar el pallet, a que la luz roja del flux

esté prendida para poner el pallet, de lo contrario el sensor que enciende la banda del

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aspersor de flux no detectará el pallet y éste no recibirá el flux que necesita para el

proceso de soldado.

Para que el proceso de soldadura de ola, descrito anteriormente en el Capítulo 1,

se lleve a cabo correctamente deberá verificarse que los parámetros de la máquina se

encuentren en los parámetros que indica la ayuda visual, que el depósito de flux tenga el

flux suficiente, que la olla de soldadura esté limpia y que tenga suficiente soldadura (la

olla debe estar llena hasta ¼ de pulgada por debajo de la orilla). Las personas

encargadas de observar que los parámetros estén en control, son los encargados del

departamento de calidad que hacen el proceso de liberación de material cada cambio de

modelo. Los operadores del proceso de touch up y el jefe de línea están encargados de

que el resto de las condiciones se cumplan.

En la siguiente operación, que es la de retoques (touch up), el operador recibe el

material ya soldado recién salido de la Wave Solder. Este proceso requiere de mucho

cuidado y atención, pues el operador debe hacer una inspección completa de los

módulos ya ensamblados y corregir los defectos que éste tenga. Los defectos más

comunes son los producidos por la Wave Solder, cortos y faltantes, pero también

deberán revisar que cada uno de los módulos cuente con todos los componentes que

requiere ese modelo, que todos los componentes estén perfectamente asentados,

correctamente ensamblados y que no tengan algún tipo de daño.

El depanel consiste en separar cada uno de los módulos de las tiras del tablero,

este proceso se hace manualmente con ayuda de unas pinzas. En este proceso el

operador debe tener cuidado de no dañar los caminos (paths) de los tableros impresos,

ya que si cortara incorrectamente el módulo dañaría irreparablemente el tablero. Este

operador no hace ningún tipo de inspección antes de pasar el material a la siguiente

operación.

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Figura 3.16. Depanelización. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.17. Tableros separados. Fuente: Elaboración propia.

El mapa termina en el proceso de prueba eléctrica que es el primer proceso de la

siguiente área, que es la de sub ensambles. Se termina aquí porque esta primera

operación es de inspección y es aquí en donde se detectan los defectos generados en el

área de inserción manual. Para que la inspección eléctrica sea correcta el operador debe

asegurarse de que el fixture en el que se hace la prueba esté en buenas condiciones,

que no tenga pines faltantes, doblados o sucios; y deberá verificar que el programa con

el que se van a probar los módulos sea el programa que corresponde al modelo que se

está produciendo. Los módulos que no pasen esta prueba de inspección se separarán

en una caja de scrap y se mandarán a la mesa de retrabajo para su futura inspección.

Ya que la manufactura esbelta la mejora continua no es, en la práctica, un camino

claro a seguir, se debe hacer uso de herramientas como el VSM para diagnosticar la

situación actual y poder diseñar un plan de acción de mejora. En el siguiente mapa están

marcados con estrellas rojas los puntos de mayor interés o las áreas de oportunidad que

ayudarán a decidir cuáles son las herramientas de manufactura esbelta que deberán

utilizarse.

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Figura 3.18. VSM áreas de oportunidad. Fuente: Elaboración propia.

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CAPÍTULO 4: PROPUESTAS

4.1 APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA ESBELTA

En esta sección se presentan las propuestas que se hacen al área de producción de

módulos de ignición de la empresa, principalmente al área de inserción manual. Estas

propuestas están basadas en las herramientas de la Manufactura Esbelta y se

presentaron a la empresa como oportunidades de mejora después de haber analizado

su situación actual.

Como ya se observó en el capítulo anterior, en la empresa ya se aplican muchas

de las herramientas Lean, pero aún no se llevan a cabo en su totalidad y muestran

muchas áreas de oportunidad que pueden optimizarse con la mejora continua (kaizen) y

el uso más adecuado de las herramientas de Manufactura esbelta. La aplicación de las

propuestas hechas puede ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos.

Se utilizó el VSM como herramienta de diagnóstico, ya que permitió ver en qué

operaciones se genera el mayor desperdicio, nos sirve como guía para definir cuáles son

las herramientas de Manufactura Esbelta que deben aplicarse en cada caso y poder

idear un plan de acción su implementación.

4.1.1 VALUE STREAM MAPPING FUTURO

La finalidad de hacer un Value Stream Map (VMS) del estado actual es la de poder

analizar la cadena de valor, encontrarlos problemas y las áreas de oportunidad, idear el

estado ideal de los procesos que queda plasmado en el Mapa de flujo de Valor Futuro y

hacer un plan para la mejora de los procesos. Debe tenerse en cuenta que el proceso de

mejora no es un proceso rápido que suceda de la noche a la mañana (Flores Ruiz,

2015).

Los problemas detectados en el Mapa de Flujo de Valor se muestran en la figura

3.18 presentada en el Capítulo 3. Una vez identificados los problemas y áreas de

oportunidad a cada problema se le asigna una herramienta de Manufactura Esbelta

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(Lean) que, correctamente aplicada, promoverá el alcance del estado futuro que se tiene

por objetivo. En la siguiente tabla puede verse la técnica de Lean Manufacturing que se

propone para cada desperdicio.

Actividad Desperdicio Herramienta Lean

Propuesta

Colocar Terminal Reproceso AMEF

Insertar Capacitor

Eléctrico Reproceso AMEF

Insertar Bobina Scrap/ Reproceso AMEF

Wave Solder Scrap / Reproceso

/ Set up

TPM

SMED

Touch Up Reproceso AMEF

Depanel Scrap AMEF

Prueba Eléctrica Scrap / Reproceso

/ Set up

TPM

SMED

Tabla 4.1 Desperdicios y herramienta Lean propuesta. Fuente: Elaboración propia.

La técnica de AMEF es una técnica que se aplica en la empresa pero a la que se

le ha dejado de dar seguimiento. Es necesario retomar esta actividad y aplicar las

acciones correctivas que están propuestas. Es importante capacitar a los operadores en

sus operaciones, y solo utilizar operarios que estén certificados en esa área para realizar

las tareas, una de las acciones correctivas en estas operaciones manuales, es la de

tener solamente personal capacitado, ya que son más hábiles para detectar errores y su

entrenamiento les facilita seguir el proceso del modo en que está estandarizado. Debe

hacerse consiente al área de producción de que es en inserción manual en donde se

originan los desperdicios que más cuestan a la empresa. En ocasiones los jefes de línea

escogen para estas estaciones de trabajo personas nuevas o que no tienen la

certificación en esta área, porque parece que las tareas que se realizan son sencillas,

pero, el tener personas incapacitadas para el puesto, resulta en maltrato involuntario del

material, componentes invertidos y componentes faltantes. Se espera que teniendo en el

área únicamente personas certificadas, los defectos se reduzcan aproximadamente a la

mitad.

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Para evitar que la Wave Solder genere Scrap y piezas que deban retabajarse, se

propone revisar las actividades que se realizan actualmente en el TPM y revisar si

existen otras actividades que pudieran ayudar a que la máquina diera un mejor servicio.

Si se logra que los defectos producidos por la Wave Solder sean cercanos a cero, podría

eliminarse el siguiente proceso, que es el de retoques (touch up); los defectos serían

detectados en el proceso de Prueba eléctrica y retrabajados en la mesa de retrabajo.

La principal muda encontrada en el proceso de Prueba eléctrica es la de falso

rechazo. Este proceso es de inspección y si el fixture de prueba no se encuentra

funcionando correctamente, detecta erróneamente fallas eléctricas en los PCB. Los

defectos detectados en esta área se llevan al inventario de la mesa de retrabajo. En este

caso, los PCB llevados con falso rechazo generan otros tipos de muda como:

Transporte: El material es innecesariamente llevado de la línea de

producción a los estantes de inventario de la mesa de retrabajo.

Esperas: El material que podría estar siendo procesado está en espera de

ser inspeccionado para volver a la línea de producción o ser desechado

como scrap.

Procesos innecesarios: El material deberá pasar por una segunda

inspección, ya que la primera no ha sido realizada correctamente.

Sobreproducción: Cómo se tiene calculado un número de piezas

defectuosas, el área de producción se protege produciendo un número

mayor de piezas de las que pide el plan diario o semanal.

Lo que se propone en este caso es un TPM, la revisión del fixture semanalmente

por el laboratorio de ingeniería y actividades diarias de mantenimiento de parte de los

operarios que se encuentran en este proceso.

Una herramienta que podría aplicarse en ésta área es la de SMED, ya que

aunque el tiempo de cambio no es tan elevado como el de otras áreas, los minutos de

cambio aún no son menores a los 10 minutos, lo que resta tiempo de producción al

tiempo disponible de la máquina y del fixture de prueba eléctrica.

Con un AMEF bien aplicado, dando un mejor mantenimiento a la Wave Solder y la

aplicación del SMED el Mapa de Flujo de Valor Futuro se vería así:

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Figura 4.1 VMS estado futuro. Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 5S

En la empresa se procura que las áreas de trabajo se encuentren limpias y ordenadas,

con la aplicación de las primeras 3 S, y para lograr la utilización de las 5 S se capacita a

los operarios en este tema y se procura motivarlos a que tengan su estación de trabajo

limpia y en orden. Los ingenieros del Laboratorio de Ingeniería, se encargan de revisar

las áreas y realizar todas las mejoras posibles.

Todas las zonas y los contenedores de las líneas de producción están marcados

o identificados con los siguientes colores:

Azul: Materia prima

Amarillo: Material en proceso

Verde: Producto terminado

Rojo: Material no conformante

Gris: Material para retrabajo o sorteo

Negro: Materia prima ESD (contenedor antiestático)

Todo el personal en la empresa está familiarizado con estos colores. Esta técnica es

la que genera el mayor impacto visual. Por eso además se tiene identificado todo el

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material y se le tiene asignado un lugar específico, ya sea que se encuentre como

materia prima, producto en proceso o producto terminado. Los ingenieros del Laboratorio

de Ingeniería hacen caminatas entre las líneas de producción para identificar áreas de

oportunidad.

En el área de bobinas se encontró que en el proceso de corte se acumulaban

desechos de hilo de cobre sobre la mesa. Esto afectaba estéticamente el área de

trabajo, además de que quitaba tiempo de la operadora para limpiar cada minuto,

aproximadamente, la mesa cuidando de no tirar desechos de hilo al suelo. Para evitar

este problema de suciedad y mal aspecto, se puso un recipiente con un enrejado encima

en el lugar donde se hace este corte para que los desechos caigan directamente en el

recipiente y no en la mesa, manteniendo el área más limpia. La mejora aplicada puede

verse en la siguiente imagen.

Figura 4.2. Aplicación de 5S en área de corte de bobinas. Fuente: Elaboración propia.

Existen otras áreas en la empresa en las que se pueden realizar mejoras. Por

ejemplo, en el área de inserción manual, se utilizan diferentes pallets para la soldadura

de los PCB, y estos pallets están guardados en un armario en compartimientos

clasificados e identificados por modelo, pero por pereza e indisciplina de los operadores,

los pallets no están acomodados en el orden que indican las identificaciones. Además,

algunas identificaciones se han caído y no han sido reemplazadas. Es necesario insistir

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en hacer conciencia de la importancia del orden en el área de trabajo, hacer notar que

se pierde menos tiempo si se tiene un lugar para cada cosa, y cada cosa está en su

lugar. Además, el mantener en orden y el tener bien identificados los pallets y el resto de

las herramientas, facilita el trabajo de los operadores nuevos y en entrenamiento, que no

están familiarizados con los diferentes modelos que se trabajan en las líneas.

Esta es la herramienta que prepara el camino para montaje de las otras

herramientas Lean (Arrieta Posada, 2007). Es por esto que se recomienda que se siga

trabajando para hacer mejoras en todas las áreas, no únicamente en el área de

producción.

4.1.3 AMEF

El AMEF se realiza en el Laboratorio de Ingeniería, ellos son los encargados de verificar

que las acciones de detección y las acciones propuestas para evitar defectos se lleven a

cabo. Pero muchas veces después de haber hecho el AMEF y haberlo revisado las

primeras veces que se maneja un nuevo modelo, deja de revisarse cuando existen

cambios en la línea de ensamble y se queda archivado hasta que surge un problema y

entonces se verifican las acciones que deben realizarse.

Lo que se propone es que se siga utilizando y que no deje de actualizarse el

AMEF cada vez que se implementa un cambio en las líneas de producción, que se le dé

seguimiento, ya que es una herramienta muy útil en la que quedan escritas todas las

acciones que se han aplicado para detectar un tipo de error.

4.1.4 SMED

Una propuesta que se hace a la empresa es la de revisar las actividades de cambio de

modelo. En todas las máquinas se manejan muchos modelos. En el área estudiada se

hacen diariamente alrededor de 3 cambios, estos cambios tardan de 10 a 15 minutos.

En otras áreas hay cambios que tardan hasta más de 3 horas, y para evitar estar

haciendo cambios de forma muy seguida, para no perder tiempo en set up, se hacen

grandes lotes de cada modelo que luego deben almacenarse esperando que puedan

utilizarse en la línea. La aplicación del SMED disminuiría significativamente el volumen

de inventario entre operaciones.

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4.2 REDUCCIÓN DEL DEFECTO: BOBINAS REVENTADAS

En el capítulo anterior puede verse que el defecto más recurrente en las líneas de

producción de módulos de ignición, es el defecto de falla eléctrica, y de entre los

defectos de falla eléctrica, el que se presenta en mayor cantidad es el defecto de

bobinas reventadas. Las bobinas se revientan a través de las operaciones de las líneas

por el mal manejo en las operaciones.

Figura 4.3. Bobina reventada. Fuente: Elaboración propia.

Las bobinas tienen un amarre muy delgado que es el que se revienta con

facilidad, en la siguiente figura puede verse el diseño de una bobina.

Figura 4.4 Diseño de bobina. Fuente: La empresa. Pilot Run Report.

Muchas veces los operadores de inserción manual que se encargan de ensamblar

las bobinas, por facilitarse el trabajo toman en sus manos dos o tres bobinas al mismo

tiempo y empiezan a ensamblarlas. En la capacitación que reciben y en las ayudas

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visuales se indica que solamente deben tomar una bobina a la vez y ensamblarla

cuidadosamente. Este tomar varias bobinas en la misma mano puede resultar en una

bobina reventada, ya que al tomar varias estas se rozan entre si y pueden romper los

delgados hilos que forman la bobina.

Los jefes de línea están encargados de procurar que el operador trabaje con el

material de la manera correcta, y cada operador es responsable de su propio material,

pero aun teniendo cuidado es muy fácil reventar los hilos de las bobinas.

Se evaluó la posibilidad de probar un nuevo diseño de bobinas con un amarre

más robusto que evite que se revienten con el manejo. Este diseño está implantado en

otras empresas de la misma corporación. Se gestionó la prueba con 2319 piezas traídas

de otra planta. Este diseño como se muestra en la imagen, tiene un amarre de alambre

torcido que hace más resistente el amarre.

Figura 4.5 Amarre de bobina. Fuente: Elaboración propia.

Estas bobinas se recibieron y se probaron en el mes de octubre del 2015. Las

bobinas se siguieron durante todo el proceso para detectar el área en el que se

reventaban. Del total de bobinas que se procesaron solamente 5 resultaron reventadas.

Este defecto se produjo en el área de ensambles. Esto reduce el índice que se tenía

anteriormente de .45% bobinas reventadas a .22%.

4.3 REDUCCIÓN DE DEFECTOS EN EL PROCESO DE SOLDADURA POR OLA

El proceso de soldadura de ola está descrito en el capítulo 1 de esta tesis. Por este

proceso pasan los PBC de todos los modelos de módulos de ignición. Como puede

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verse en el análisis del diagrama causa-efecto, Ishikawa, del capítulo 3, el proceso de

soldadura es una de las principales fuentes de desperdicio, ya que es una de las causas

de falla eléctrica y retrabajo, siendo los defectos por falla eléctrica los defectos que

causan los costos más altos por pieza producida.

En el capítulo 3 se hace un análisis de las fallas que podrían presentarse en este

proceso. El proceso de soldadura de ola inicia con la configuración de los parámetros de

temperatura y velocidad en la máquina soldadora. Estos parámetros son establecidos

por el laboratorio de ingeniería y aprobados por el área de calidad.

Los defectos producidos por la soldadura por ola son detectados y retrabajados o

retocados en el proceso de touch up (retoques) en donde se arreglan no sólo los

defectos producidos por la soldadura, sino también los defectos producidos en el área de

ensambles. Este trabajo, como se menciona en el capítulo 3, es muy repetitivo y

minucioso, lo que puede llevar a que los trabajadores omitan o pasen desapercibidos

ciertos defectos, principalmente: cortos y faltantes de soldadura. Por esta razón el

departamento de calidad está interesado en disminuir los defectos que se producen en

la NU/ERA (soldadura por ola) para facilitar el trabajo en el proceso de touch up y evitar

de esta manera que los defectos lleguen al proceso de prueba eléctrica.

Con ayuda de las áreas de ingeniería y mantenimiento, se determinaron las

variables y los parámetros en los que se podían aplicar pruebas para encontrar

parámetros que dieran mejores resultados, parámetros que no afectaran los

componentes en los tableros y que no forzaran la máquina Nu/era.

Para determinar cuáles serían los mejores parámetros se hizo la prueba basada

en un diseño de experimentos. Cabe aclarar que lo que se buscó en esta prueba, no fue

el encontrar los factores que afectaran significativamente el proceso, sino encontrar la

combinación de parámetros que redujera el número promedio de defectos.

Se determinaron cuáles serían las variables independientes (preheat, solder,

speed) y la variable respuesta (defectos: faltantes + cortos).

Para hacer la prueba fue necesario verificar que la máquina esté en buen estado

y en las condiciones normales. Para eso fue necesario revisar los “dedos” del conveyor,

el nivel de soldadura en la olla y que las actividades del TPM estuvieran cumplidas.

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Los dedos del conveyor son los encargados de transportar los pallet a través de la

Wave Solder, es importante que estén en buenas condiciones porque de ellos depende

que el pallet esté paralelo a la ola de soldadura. Tuvieron que reemplazar alguno de los

dedos que estaban dañados o chuecos. En la siguiente figura puede verse un dedo

dañado que debe ser reemplazado por un dedo en buenas condiciones.

Figura 4.6. Reemplazo de dedos en Wave Solder. Fuente: Elaboración propia.

Se requiere que la olla de soldadura esté llena hasta ¼ de pulgada por debajo de

la orilla. También es necesario que esté limpia, que no tenga escoria. Limpiar la escoria

3 veces en el turno es una de las actividades del TPM. En la siguiente imagen puede

verse la olla al nivel adecuado y recién limpia.

Figura 4.7. Olla de soldadura. Fuente: Elaboración propia.

Con la máquina en buen estado se hizo la prueba en uno de los modelos. Se

escogió el modelo en el que se haría la prueba y 2 niveles para cada factor del

experimento.

Los parámetros originales, con los que se estaba trabajando, son los siguientes:

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Precalentamiento (Preheat): 70 °C

Soldadura (Solder): 240 °C

Velocidad (Speed): 1000 mm/min

Figura 4.8. Wave Solder. Fuente: Elaboración propia.

Los parámetros o variables del experimento se controlan en la Wave Solder

desde la pantalla de control. Los niveles que se escogieron para el experimento se

muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4.2. Niveles de los parámetros. Fuente: Elaboración propia.

Es necesario aclarar que lo que aquí se buscó fue la combinación de niveles en

los factores que en promedio diera el menor número de defectos para establecer nuevos

parámetros. La variable respuesta fue medida sumando la cantidad de defectos por

faltantes y cortos que se encontraba en por tira de módulos, cada tira contiene 5

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módulos. Los resultados se introdujeron a Minitab de donde se obtuvieron las siguientes

gráficas:

Figura 4.9. Efectos principales para defectos. Fuente: Minitab.

Figura 4.10. Gráfica de cubo para defectos. Fuente: Minitab.

La primera gráfica nos muestra que el parámetro que más afecta la variable

resultado es el Preheat. En la segunda gráfica se muestra la media para cada una de

las interacciones. Los niveles que mostraron mejores resultados fueron: Preheat y

Solder en nivel 2 y Solder en nivel 2 como puede verse señalado en la siguiente gráfica.

Esta combinación dio un promedio de 2.6 defectos por tira, que es menor a la media de

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4.6 defectos por tira que se tenía con los parámetros anteriores. Los nuevos parámetros

son los que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 4.3. Nuevos parámetros de Wave Solder. Fuente: Elaboración propia.

Como se procesan 28 pallets por hora en Touch up y cada pallet tiene 3 tiras de

módulos, cada hora se procesan 84 tiras de módulos de PBC. Con los nuevos

parámetros los defectos que se tienen por hora se reducen de una media de 386.4

defectos por hora a 218.4 defectos por hora. Esto resulta en una reducción de los

defectos en un 43.5% por hora.

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CONCLUSIONES

Como ya se ha probado en otros casos de estudio, la aplicación de las herramientas

Lean ayuda a las empresas a mejorar sus indicadores de productividad y a alcanzar sus

objetivos. Este caso no fue la excepción, ya que con la aplicación del VSM (Value

Stream Map) se pudo determinar cuáles eran las áreas que generaban mayor

desperdicio para poder aplicar mejoras en estas áreas y avanzar en el alcance de

objetivos mejorando los indicadores de productividad que se midieron.

Con esto se prueba la importancia de medir y comparar distintos indicadores de

productividad que se enfoquen a los objetivos que tiene la empresa.

En este trabajo se logró disminuir el porcentaje de defectos de bobinas

reventadas de 0.45% a 0.22% y reducir el porcentaje de defectos por hora en la máquina

Wave Solder en un 43.5%. Aún quedan muchas mejorar por hacer y algunas de ellas se

encuentran en las propuestas hechas en el capítulo 4.

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ANEXOS

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