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FASE III CULMINACIÓN

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FASE III

CULMINACIÓN

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FASE III

CULMINACIÓN

1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En relación al primer objetivo específico, el cual está direccionado a

realizar el Estudio de Mercado para la creación de una planta

empaquetadora de tornillos autorroscantes correspondiente a la fase I,

donde se plantearon las actividades del estudio de la demanda, de la

oferta, así como la proyección del precio (Baca, 2006), utilizando como

instrumento el guión de entrevistas y la observacion directa, a

continuación se procesaran los datos obtenidos luego de la aplicacion de

dicho instrumento y así poder dar respuesta a los diferentes objetivos

panteados en esta investigación.

Para comenzar con el estudio de mercado, el autor consultado

plantea que es necesario definir el producto, el cual corresponde en esta

oportunidad a la definición de una Planta Empaquetadora de tornilleria

autorroscantes para la linea de uso doméstico, es decir, en esta

investigación, el producto es una organizacion, que se dedicará a la

produccion del siguiente servicio:

Empaquetado

El servicio que se le propondrá a las tornillerías, es empaquetar sus

tornillos autorroscantes en cantidades de 10 (diez) unidades de tornillos

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por tipo, para el cual se contará con un empaque genérico que puede ser

utilizado para cualquier tamaño de tornillo en plástico PVC.

Siguiendo con el análisis de la demanda, según la Cámara

Ferretera Nacional (CFN) en el país existen aproximadamente 8

empresas dedicas al negocio de importación y comercialización de

productos ferreteros y tornilleros. Su diversidad de productos va desde el

área construcción, equipos , piezas de sujeción y herramientas así como

también todo el ramo del área doméstica y comercial e industrial este tipo

de empresa posee una cartera de clientes de más de 4000 PYME

dedicadas a la distribución al detal de este tipo de productos.

De acuerdo a la entrevista realizada a la Lic. Paola Rodríguez

(Gerente de Mercadeo y Ventas – Inversiones Supra, C.A.) al respecto

comenta: “El mercado tornillero nacional se caracteriza por la venta a

granel de sus productos. Esto debido a que sus principales clientes,

tornillerías, ferreterías e industrias, aun tienen la modalidad de venta por

mostrador al detal.

Esta medida se ha mantenido ya que normalmente el consumidor

de tornillería doméstica (autorroscante) desconoce el uso óptimo que

debe darle al tornillo o cual es el más apropiado para la necesidad que

tiene en el momento y recurre al consejo y experticia del vendedor de

ferretería o tornillería.

Del mismo modo, con la creciente demanda del mercado por el

autoservicio y satisfacción total al cliente, está empezando a crecer la

tendencia del empaquetamiento de los tornillos en grupos de 10 o 20 para

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la venta, lo cual le permite al ferretero no tener grandes anaqueles para el

almacenaje de esta mercancía, evita la pérdida de tornillos y le permite al

cliente manipular la mercancía en otro tipo de estantería.

Hoy en día el consumidor busca encontrarlo todo en un solo lugar y

al mismo tiempo saber que es el quien está tomando la decisión sobre lo

que adquiere. Por esta razón, cadenas como EPA y Ferretotal que forman

parte de nuestra cartera de clientes , dedicadas al autoservicio en

ferretería, están aplicando esta técnica para así poder ofrecer tornillería

dentro de su gama de productos, ya que normalmente esta línea se

mantiene detrás de mostradores por su incipiente tendencia a la pérdida.

Sería excelente la creación de fabricas empaquetadoras en blister

ya que se podría satisfacer las necesidades tanto de consumidores finales

de tornillería doméstica como de ferreterías y tornillerías que buscan

aumentar sus ventas, optimizar sus espacios de almacenaje y ser

innovadores y emprendedores en sus negocios”.

Con respecto al análisis de la oferta comenta que no existen,

pequeñas ferreterías locales tienen personal que hace este tipo de

empaque de forma artesanal, pero no existe una empresa constituida que

preste el servicio de manera indus trial con el que podrá trabajar para

vender el producto empaquetado.

Las cadenas antes mencionadas trabajan con la misma técnica de

empaquetado manual, situación por la cual a ellos les aumentan los

costos de mano de obra y el producto llega al consumidor final con un

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costo muy elevado. Por estas razones, sigue la distribución y venta de

tornillos a granel, por parte de las distribuidoras e importadoras, y al detal.

Posteriormente el análisis de precio se realizará con los costos de

maquinarias y materiales necesarias para el empaquetado debido que no

existen oferentes de este tipo de servicios en el mercado venezolano.

Luego de haber aplicado los instrumentos de recoleccion de

información, puede decirse como conclusiones generales del estudio de

mercado, que el analizar la demanda permitió determinar que se está en

presencia de una demanda insatisfecha considerando la respuesta de los

entrevistados que no cuentan con ningun oferente y en relación con su

temporalidad para este caso es una demanda continua porque

permanecerá durante un largo periodo por la naturaleza del producto.

Finalmente de acuerdo con su destino,se tiene una demanda de

bienes intermedios o industrial que son los que requieren algún

procesamiento para ser bienes de consumo final, que para este caso se

refiere a la distribución del producto por parte del mayorista. En relación a

la oferta los resultados apuntan a un tipo de oferta, de tipo monopólica.

Debido al alcance del servicio el cual se prestará en la ciudad de

Maracaibo con alcance a nivel nacional, el precio será de tipo nacional

según los que explica Baca (2006. p. 54) sobre la teoría de tipos de

precios.

Continuando con el segundo objetivo específico relacionado con el

establecimiento de los aspectos técnicos para la creación de una

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planta empaquetadora de tornillos autorroscantes correspondiente a

la II fase, puede decirse que el estudio técnico, está referido a verificar la

probabilidad técnica de fabricación de un bien o servicio, así como

analizar o determinar la localización, el tamaño óptimo de los equipos,

materias primas e insumos, la mano de obra necesaria, las instalaciones,

su distribución y la organización para la prestación del servicio.

Para determinar la localización, siguiendo lo que los autores

Krajewski y Ritzman (2000.p.261) plantean, este proceso se refiere a la

elección del lugar geográfico donde la empresa va a realizar las

operaciones. Por ello, los gerentes realizan las evaluaciones que

determinan la conveniencia o no del sitio tales como proximidad a los

clientes y proveedores, costos de mano de obra y de transporte.

Para elegir el factor que ayudará a la elección del lugar este debe

cumplir con dos requisitos.

(a) Debe ser sensible a la localización.

(b) Debe tener fuertes repercusiones sobre la capacidad de la

organización para alcanzar las metas.

Existen factores determinantes y secundarios, siendo los primeros que

se derivan de prioridades competitivas como costo, calidad, tiempo,

flexibilidad. Estos también tienen un impacto importante en las ventas y

en los costos.

Los secundarios también son importantes, pero la gerencia puede

obviarlos si existen factores que lo son más aun.

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Para ubicar esta organización los factores considerados fueron los

siguientes.

(a) Proximidad a los clientes y proveedores, el cual es un factor

importante, dado que la empresa podría ahorrar altos costos, relacionado

con el transporte al tener la mayoría de los clientes y proveedores

ubicados en un área cercana. Dada la importancia de este factor, se le

asigna un peso del 30%.

(b) Facilidad de transporte del personal, también se toma en cuenta

este criterio dado que en el municipio existen graves problemas de tráfico

y el servicio de transporte público no cuenta con soluciones pertinentes

para abarcar toda la población de manera efectiva, a este criterio se le

asigna un 10%.

(c) Seguridad del local, atendiendo el problema de seguridad que

actualmente se vive en la ciudad este factor es altamente importante al

momento de tomar la decisión de cuál será el local apropiado para el

proyecto, a este factor se le asignara el 20 %.

(d) Otro factor importante a tomar en cuenta es el costo de locales en

alquiler y amplitud, pues es mucha la diferencia que existe en los costos

de los locales entre uno y otro sector de la ciudad.

Como esto eleva altamente los costos, el peso asignado a este factor

es el 40%. Para asignar la localización se seleccionan 3 locales factibles,

en Zona industrial Norte, Zona Industrial Sur, La limpia . Se les asignará

puntaje del 1 al 10 donde se consideraran los factores seleccionados.

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Al multiplicar el peso de cada factor por el puntaje asignado, se obtiene

la puntuación de cada factor para cada una de las tres alternativas de

lugar. Al sumar todos los puntajes, se obtiene que el local más

conveniente para la realización de la planta empaquetadora.

A continuación se presenta la tabla de la matriz de evaluación a la que

sometieron los tres (3) locales comerciales anteriormente mencionados

con sus respectivas direcciones, quedando por sentado que de se tomara

en cuenta al segundo mejor calificado para la opción inmediata a la

primera opción.

FACTOR %ZONA

INDUSTRIAL NORTE

VPZONA

INDUSTRIAL SUR

VP LA LIMPIA VP

PROXIMIDAD A LOS CLIENTES 30 10 3,00 9 2,7 7 2,1FACILIDAD DE TRANSPORTE 10 8 0,80 8 0,8 8 0,8SEGURIDAD DEL LOCAL 20 5 1,00 10 2 6 1,2COSTOS Y TAMAÑO DEL LOCAL 40 7 2,80 10 4 6 2,4TOTALES 100 7,60 9,5 6,5

ESTUDIO TECNICOLOCALIZACION DE LA PLANTA

Cuadro 2. Localización de la Planta Fuente : Caldas, Gómez, Gutiérrez (2010)

Como se puede observa r en el cuadro anterior la localidad que obtuvo

la mayor calificación fue Zona Industrial Sur, motivo por el cual se buscará

la ubicación apropiada para la instalación de la planta empaquetadora,

luego de haber realizado la determinación de la superficie total requerida

para la puesta en marcha de la misma, contemplando el costo del mismo

en el estudio económico.

Para continuar con el estudio técnico se requiere la descripción

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del proceso productivo

En esta parte de la investigación atendiendo a lo que plantea

baca(2006 ) acerca de la selección de la maquinaria, se debe resaltar que

el planteamiento de este proyecto esta basado en las bondades que

ofrecen un maquinaria en especifico que se darán a conocer continuación

sus especificaciones, luego se describirá el proceso productivo y

capacidad instalada, determinación de materiales directos e indirectos

mobiliario y equipos de oficina, mano de obra directa e indirecta,

dimensiones de las áreas de trabajo, distribución de la planta, y la

configuración organizativa.

UNIVERS 3500

Máquina empaquetadora tipo termoformadora blister automática

para film rígido de nivel de prestaciones medio-alto.

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Máquina automática para la fabricación en continuo de envases

tipo blister, orientada hacia productos de tipo industrial: tornillería de

diferentes tipos y tamaños, accesorios como rawplug.

El modelo Univers unifica en una misma línea totalmente

automática las diferentes operaciones que se realizan en un proceso de

envasado de blister convencional:

• Formado del envase .

• Alimentación del producto.

• Sellado de la tapa.

• Troquelado del envase.

Para ello, una vez precalentado el film de base (films rígidos de

hasta 500 micras de espesor), puede utilizar diferentes sistemas de

formado de acuerdo a las necesidades de cada producto: formado

positivo, negativo, o formado con ayuda mecánica. Una amplia zona de

carga, facilita la alimentación del producto en los alojamientos creados por

la máquina en un proceso continuo.

En la estación de sellado se coloca la tapa del envase que puede

ser de cartón, o con film plástico, obteniendo así envases cartón-plástico

o plástico-plástico según los requerimientos del cliente en cada caso. En

la estación de corte, se separan de forma unitaria los envases, y a

continuación son extraídos de la máquina mediante una cinta de salida.

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El sistema de control mediante autómata programable incorpora un

sistema de comunicación ágil y sencilla a través de una pantalla táctil en

la que informa constantemente de la situación de la máquina y de los

parámetros de control. La UNIVERS, ha sido especialmente concebida

para realizar altas producciones incluso con frecuentes cambios de

formatos, por lo que incorpora sistemas en los que todos los cambios se

realizan fácilmente sin utilización de herramientas, adaptando así la

máquina para diferentes formatos en tan solo unos minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspectos constructivos:

• Bastidor robusto construido en acero.

• Sistema de control por autómata programable.

• Pantalla táctil.

• Diagnosis de funcionamiento.

• Visualización de parámetros de control.

• Protección y seguridades según normas C.E.

Facilidad de uso:

• Ciclo de máquina automático.

• Memoria para 99 programas de trabajo.

• Cambios de formato, sin herramientas.

• Corte de retales por cizalla.

• Accesibilidad a todos los elementos.

• 70 unidades por minuto

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Dispositivos opcionales:

• Alimentador automático de cartón.

• Centrado de film impreso.

• Codificador.

• Ampliación zona de carga.

• Ancho de film variable.

• Conexión a periféricos.

• Sistemas de corte adicional para colgadores.

704200

100800705600

36691200Produccion Anual (empaques)Produccion Semanal (empaques)

Produccion por minutoProduccion por hora (hrs)

CAPACIDAD INSTALADA

Produccion por dia (empaques)

Cuadro 3. Capacidad Instalada.

Fuente : Caldas, Gómez, Gutiérrez

APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA A TRAVÉS DE LOS AÑOS En primer lugar se realiza una proyección del aprovechamiento de la

capacidad máxima instalada en donde se estiman la cantidad de

unidades que pueden producirse en los cinco primeros años operativos

de la planta.

PERIODO

ANUAL PRODUCCIÓN ANUAL (UND) APROVECHAMIENTO DE LA CAPACIDAD

11 18345600 50% 12 22014720 60% 13 23849280 65% 14 26050752 71% 15 32655168 89%

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Cuadro 4. Aprovechamiento de la Capacidad Instalada a través de los

Años Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010).

En cuanto a la recepción de dicha materia prima, tomando en

cuenta que en este caso se dispondrán dos almacenes uno para materia

prima y uno para producto terminado. El proceso de la Planta comienza

desde la recepción de la materia prima, donde se inicia propiamente el

proceso, a continuación se muestra el diagrama de flujo de proceso.

Figura 6. Diagrama de Flujo de Proceso

Fuente: Caldas, Gómez , Gutiérrez.

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Ya se conocen todas las operaciones que se deben realizar en la

Planta para llevar a cabo cada uno de los productos que se producirán en

ella, para lo cual se requieren el equipo antes descrito, disponible en el

mercado, al igual que los materiales los promotores del proyecto desean

invertir la menor cantidad de dinero en la instalación de la planta, de

forma que habrá que buscar los equipos de mejor calidad al mejor precio

con el mayor rendimientos de los que existan en el mercado

Determinando de equipos de oficina necesarios, en esta parte de

la investigación se especifíca en dos cuadros las diferentes maquinarias y

equipos de oficinas necesarios para la creación de la Planta, en estos se

describe lo requerido en cantidad en mobiliario y equipos de oficina, en

estos se incluyó todo lo necesario para acondicionar cada uno de las

oficinas , el área de recepción, sala de espera, áreas comunes, entre

otras .

1234567

ESTUDIO TECNICORELACION DE MOBILIARIO

MOBILIARIO CANTIDADMueble de Reccepcion 1Silla de Recepcion 1Computadora 4Archivo 3Escritorios 4Sillas para Escritorios 4Computadora - Servidor 1

Cuadro 5. Cantidad de mobiliario requerido

Fuente: Caldas, Gomez, Gutierrez (2010)

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12345 Fotocopiadora 1

Carretillas 2Impresora Multifuncional 1

Maquina Empaquetadora 1Porta Paletas 1

ESTUDIO TECNICORELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

EQUIPOS Y MAQUINAS CANTIDAD

Cuadro 6. Cantidad de maquinaria requerida

Fuente: Caldas, Gomez, Gutierrez (2010).

Seguidamente en cuanto al requerimiento de mano de obra, se

estudiara la mano de obra directa (MOD) y mano de obra indirecta (MDI)

necesaria para el funcionamiento efectivo de cada una de las áreas y de

toda la planta integrada.

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

En el siguiente cuadro se describe la cantidad de mano de obra

directa necesaria para las operaciones de la planta empaquetadora de

tornillos autorroscantes.

RELACION DE CAPITAL HUMANOMANO DE OBRA DIRECTA (MOD) CANTIDAD

Almacenista 1

Jefe de Almacen 1Operario 2

Jefe de Operaciobnes 1Jefe de Produccion 1

Cuado 7. Mano de Obra Directa. (MOD)

Fuente: Caldas, Gomez, Gutierrez. MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI)

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Para las operaciones de la planta empaquetadora de tornillos

autorroscantes se requerirá de un personal de mano de obra indirecta tal

como, asistente administrativo, asistente de ventas, obrero limpieza y

mantenimiento del local.

El obrero de limpieza y mantenimiento se encargará de mantener el

orden y limpieza dentro de las instalaciones del local, así como también

de la disposición de los desechos originados por las operaciones de la

planta.

ESTUDIO TECNICORELACION DE CAPITAL HUMANO

MANO DE OBRA INDIRECTA (MOI) CANTIDADGerente General 1Administrador 1Asistente de Ventas 1

Cuadro 8. Mano de Obra Indirecta (MOI)

Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez

Luego de precisar la materia prima, materiales y equipos que

intervendrán en la proceso productivo e integrado de la planta , así como

la mano de obra directa e indirecta asociada a ambas actividades, y la

capacidad máxima de producción, es primordial determinar la superficie

que todos estos ocuparán en la planta., haciéndose necesario determinar

los espacios necesarios para la planta a desarrollar. Esta fase tiene

como finalidad organizar los diferentes espacios de la planta o empresa

con el fin de realizar operaciones de forma eficiente en el menor tiempo

posible, con la ergonomía adecuada que requiere la ubicación de la

máquina para el operario y el personal de administrativo.

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Existen diferente métodos para realizar la distribución de la planta,

pero todas requieren tener datos fundamentales como: tamaño de las

áreas (en metros cuadrados) lo cual permite obtener el área necesaria

para la ubicación de cada uno de los equipos, y precisar el tamaño

requerido de local, características de las áreas. Es por esto que es

fundamental efectuar un listado de todas las áreas en la planta con el

objetivo de contemplarlas en el diseño de la misma. La lista se presenta

en el cuadro.

1234567 Comedor - Cocina 16

TOTAL 641 (m²)

Zona de Carga y Descarga 60Salas de Baño 40

Alamcen de Producto Terminado 180Administracion 40

Almacen de Materia Prima 180Produccion 125

ESTUDIO TECNICORELACION DE AREA DE TRABAJOS

AREA DIMENSION (m²)

Cuadro 9. Listado de áreas con requerimiento de espacio Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez. (2010).

A continuación se describen las caracteristicas de cada una de las

áreas requeridas:

(a) Área de administrativa: Indispensable para llevar a cabo las

atividades de contabilidad de la organización se requiere un área en

donde se tendra una asistente administrativo, Gerente general y asistente

de ventas, para este tipo de operaciones de la empresa con un area de

40,00 metros cuadrados.

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(b) Comedor - Cocina: Pensando y las neesidades y comodidades del

personal que alli laborara se tomara un área destinada para horas de

comidas y de descanso aproximadamente de 16,00 metros cuadrados.

Dentro de esta area se incluye el area de servicio Cumpliendo con

normas básicas de inocuidad es necesario un área de servicio destinado

a lavar los instrumentos de aseo de la planta.

(c) Salas de Baño: area destinada para uso de necesidades

fisiologicas para del personal de la organización con un area aproximada

de 40,00 metros cuadrados . Ubicadas en 2 pisos dentro del espacio fisico

disponible.

(d) Almacen de Materia Prima: area destinada para la colocacion y

organización de la materia prima, incluye un area de revision. Esta

confirmado por estanterias de carga forntal lo que permite el uso de

estibas y monta cargas, logrando optimizar el espacio fisico disponible.

(e) Produccion: area destinada para la colocacion de la maquinaria

utilizada para el proceso de empaquetado, se identifica tres área

principales, la zona de carga de maquinaria, el área de proceso, y el área

de producto terminado donde se almacena temporalmente todo el

producto obtenido de dicho proceso.

(f) Almacen de Producto Terminado: área destinada para la

colocacion y organización del producto terminado obetenido del proceso

de empaquetado, incluye un area de revision e inspeccion de producto

final. Esta confirmado por estanterias de carga forntal lo que permite el

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uso de estibas y monta cargas, logrando optimizar el espacio fisico

disponible.

(g) Zona de Carga y Descarga: area destinada para la recepcion y

descacho (carga y descarga) de todos los materiales, equipos y

herramientas que la organización necesite o requiera en algun momento

determinado de su operatividad.

Una vez definidos los espacios necesarios de la planta, se debe realizar la distribución

de planta. La disposición de las facilidades se realizó de acuerdo a la similitud de las

operaciones a realizar, agrupándolos las personas y los equipos que las ejecutan, en

este caso en las diferentes áreas. En la figura, se encuentra el plano de la distribución de

planta.

Figura 7. Plano de la distribución de planta

Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez

Para culminar con el estudio técnico se requiere definir la estructura

organizativa de la planta que se desea desarrollar. En la figura, se

muestra la configuración organizativa deseada, denotándose los niveles

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jerárquicos de la misma.

Figura 8. Configuración organizativa

Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010).

1.1.1. ESTUDIO ECONÓMICO

En esta parte del proyecto se busca determinar costos relevantes la

fabricación de bienes y servicios, así como analizar y determinar la

inversión inicial.

Los costos involucrados en la fabricación de los montos son los costos

directos (materiales directos, mano de obra directa) y los costos

indirectos (mano de obra indirecta, gatos administrativos).

Para el estudio económico que se presenta como propuesta se deben

mencionar las premisas que se utilizaron para realizarlo. Primero se

definió la maquinaria necesaria para la operación con sus costos.

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CARACTERISTICA COSTO/UNID TOTALUniverse 3500 540,000.00 540,000.00

PP-2500 2,800.00 2,800.00SN-10B 900.00 1,800.00

HP M1319F con Fax 2,640.00 2,640.00TOTAL GENERAL 547,240.00

ESTUDIO TECNICORELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

EQUIPOS Y MAQUINAS CANTIDADMaquina Empaquetadora 1Porta Paletas 1Carretillas 2Impresora Multifuncional 1

Cuadro 10. Maquinaria necesaria para la operación Fuente: Morán, Gómez, Perea. (2010)

Seguidamente se presentan los costos de los equipos de oficina

necesarios para la creación del proyecto y así poder hacer la proyección

de la inversión inicial.

COSTO/UNID TOTAL2,400.00 2,400.00

720.00 720.003,380.00 13,520.00

990.00 2,970.001,250.00 5,000.00

720.00 2,880.004,500.00 4,500.00

TOTAL GENERAL 31,990.00Computadora - Servidor 1

Escritorios 4Sillas para Escritorios 4

Computadora 4Archivo 3

Mueble de Reccepcion 1Silla de Recepcion 1

ESTUDIO ECONOMICORELACION DE COSTO - MOBILIARIO

MOBILIARIO CANTIDAD

Cuadro 11 .Equipos de oficina Fuente: Morán, Gómez, Perea. (2010)

Una vez conocido el total de dinero necesario para la adquisición

de los equipos de oficina, se realizó el cálculo de los materiales para la

cantidad de producción proyectada.

CALCULO DE LA MANO DE OBRA.

Se calculó la mano de obra requerida para el funcionamiento de la

planta y la operación de las maquinarias para poder dar cumplimiento a la

producción de dicha unidad, esto se hizo en base a los beneficios

laborales que presentas la ley Orgánica del trabajo de la República

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Bolivariana de Venezuela, se realizó el cálculo de mano de obra directa e

indirecta.

DIAS COSTO TOTAL41,67

12 249 10.375,83

DIAS COSTO TOTAL3 52 41,67 2.166,844 52 41,67 2.166,8456 12 41,67 500,047 15 41,67 625,058 7 41,67 291,699 60 41,67 2.500,20

18.626,49

10 60 41,67 2.500,2011 11% 2.048,9112 1,70% 316,6513 2% 372,5314 2% 372,53

5.610,82

24.237,3197,3412,17

Estructura de Costo de Labor - Benefeicios LOTJornada Diurna (8:00 am a 5:00 p.m.)

Cargo: Operario, Almacenista

SALARIO BASICO DIAS LABORABLESSALARIO BASICO DIARIOTOTAL DIAS LABORABLES

SALARIO BASICO - DESCANSOS DESCANSOS CONTRACTUALESDESCANSOS LEGALESCESTA TICKETFERIADOSVACACIONESBONO VANACIONALUTILIDADES

TOTAL SALARIO INTEGRAL

PAGOS OBLIGATORIOS DE LEYANTIGÜEDADSSORPEINCELEY DE HABITAT Y VIVIENDA

TOTAL PAGOS DE LEY

TOTAL COSTO HOMBRETOTAL COSTO HOMBRE (Bs./Dia)COSTO HORA (Bs./Hora)

Cuadro 12. Estructura de costo de Labor – Operario – Almacenista

Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010)

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DIAS COSTO TOTAL60

12 249 14.940,00

DIAS COSTO TOTAL3 52 60 3.120,004 52 60 3.120,0056 12 60 720,007 15 60 900,008 7 60 420,009 60 60 3.600,00

26.820,00

10 60 60 3.600,0011 11% 2.950,2012 1,70% 455,9413 2% 536,4014 2% 536,40

8.078,94

34.898,94140,1617,52

Estructura de Costo de Labor - Benefeicios LOTJornada Diurna (8:00 am a 5:00 p.m.)

Cargo: Jefe de Almacen - Jefe de Produccion - Asistente de Ventas

SALARIO BASICO DIAS LABORABLESSALARIO BASICO DIARIOTOTAL DIAS LABORABLES

SALARIO BASICO - DESCANSOS DESCANSOS CONTRACTUALESDESCANSOS LEGALESCESTA TICKETFERIADOSVACACIONESBONO VANACIONALUTILIDADES

TOTAL SALARIO INTEGRAL

PAGOS OBLIGATORIOS DE LEYANTIGÜEDADSSORPEINCELEY DE HABITAT Y VIVIENDA

TOTAL PAGOS DE LEY

TOTAL COSTO HOMBRETOTAL COSTO HOMBRE (Bs./Dia)COSTO HORA (Bs./Hora)

Cuadro 13. Estructura de Costo de Labor

Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010)

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DIAS COSTO TOTAL80

12 249 19.920,00

DIAS COSTO TOTAL3 52 80 4.160,004 52 80 4.160,0056 12 80 960,007 15 80 1.200,008 7 80 560,009 60 80 4.800,00

35.760,00

10 60 80 4.800,0011 11% 3.933,6012 1,70% 607,9213 2% 715,2014 2% 715,20

10.771,92

46.531,92186,8823,36

Estructura de Costo de Labor - Benefeicios LOTJornada Diurna (8:00 am a 5:00 p.m.)

Cargo: Jefe de Operaciones - Administrador

SALARIO BASICO DIAS LABORABLESSALARIO BASICO DIARIOTOTAL DIAS LABORABLES

SALARIO BASICO - DESCANSOS DESCANSOS CONTRACTUALESDESCANSOS LEGALESCESTA TICKETFERIADOSVACACIONESBONO VANACIONALUTILIDADES

TOTAL SALARIO INTEGRAL

PAGOS OBLIGATORIOS DE LEYANTIGÜEDADSSORPEINCELEY DE HABITAT Y VIVIENDA

TOTAL PAGOS DE LEY

TOTAL COSTO HOMBRETOTAL COSTO HOMBRE (Bs./Dia)COSTO HORA (Bs./Hora)

Cuadro 14. Estructura de Costo de Labor Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010)

NUMERO DE PERSONAS

COSTO ANUAL SUBTOTAL

1 58.164,90 58.164,901 46.531,92 46.531,921 34.898,94 34.898,941 34.898,94 34.898,942 24.237,31 48.474,621 24.237,31 24.237,311 46.531,92 46.531,921 34.898,94 34.898,94

TOTAL ANUAL 328.637,49

AdministradorAsistente de Ventas

Jefe de ProduccionJefe de AlmacenOperarioAlmacenista

TOTAL ESTRUCTURA DE COSTO DE LABOR

CARGO

Gerente GeneralJefe de Operaciones

Cuadro 15. Total estructura de costos de Labor

Fuente: Caldas, Gómez , Gutiérrez.

Continuando con el desarrollo del estudio económico, se calcula el

monto de inversión inicial que no es más que la sumatoria de los costos

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de maquinaria y equipos, mobiliario y todo lo referente al estimado en

gatos de acondicionamiento del local (pintura, puntos de conexión

eléctrica, entre otros). Así como también el desglose de los diferentes

costos, que servirán para poner en marcha el proyecto (costo: producción,

administrativos, ventas y financieros)

MAQUINARIA Y EQUIPOS 547.240,00 MOBILIARIO 31.990,00

ACOMDICIONAMIENTO DEL LOCAL 55.000,00 TOTAL 634.230,00

INVERSION INICIAL

Cuadro 16. Inversión Inicial

Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010).

DESCRIPCION COSTOCF MANO DE BOBRA Bs 329.937,41CV MATERIA PRIMA (MATERIALES) Bs 55.660.172,37CF ALQUILER Bs 149.263,43CF CONDOMINIO Bs 7.510,77CF PLAN DE MANTENIMIENTO (EUIPOS) Bs 53.648,36

TOTAL Bs 56.200.532,34

COSTOS DE PRODUCCION

Cuadro 17. Costos de Producción

Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010)

DESCRIPCION COSTOCF SERVICIO TELEFONICO Bs 2.682,42CF SERVICIO INTERNET Bs 2.816,54CF SERVICIO DE LIMPIEZA Bs 10.729,67CF PAPELERIA E INSUMO Bs 20.118,13CF PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO Bs 20.118,13CF SOPORTE TECNICO Bs 33.530,22

TOTAL Bs 89.995,11

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Cuadro18. Costos Administrativos

Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010)

DESCRIPCION COSTOCF PUBLICIDAD Bs 26.824,18

TOTAL Bs 26.824,18

COSTOS VENTAS

Cuadro 19. Costos de Ventas

Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010)

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DESCRIPCION COSTOCF INTERES SOBRE PRESTAMO

TOTAL 0 Cuadro 20. Costos de Ventas

Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010)

Años 1 2 3 4 5Costo Total Bs 56.317.351,64 Bs 72.649.383,62 Bs 96.623.680,21 Bs 132.374.441,89 Bs 185.324.218,64

COSTOS TOTALES ANUAL PROYECTADO A 5 AÑOS

Cuadro 21. Costos totales anuales proyectados a 5 años Fuente : Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010).

Luego de haber obtenido los costos totales de procede a calcular el

precio de venta del producto

Años 1 2 3 4 5Costo Total Bs 56.317.351,64 Bs 72.649.383,62 Bs 96.623.680,21 Bs 132.374.441,89 Bs 185.324.218,64Precio Estimados Bs 4,60 Bs 4,95 Bs 6,08 Bs 7,62 Bs 8,51

CALCULO DEL PRECIO

Cuadro 22. Calculo de Precio de Venta Fuente: Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010).

Años 1 2 3 4 5Ingresos(Precio * cantidad)

Bs 84.476.027,46 Bs 108.974.075,42 Bs 144.935.520,31 Bs 198.561.662,82 Bs 277.986.327,95

Costo Total Bs 56.317.351,64 Bs 72.649.383,62 Bs 96.623.680,21 Bs 132.374.441,89 Bs 185.324.218,64Utilidad o Perdida Bs 28.158.675,82 Bs 36.324.691,80 Bs 48.311.840,10 Bs 66.187.220,93 Bs 92.662.109,31

UTILIDAD O PERDIDA

Cuadro 23. Utilidad o Pérdida

Fuente : Caldas, Gómez, Gutiérrez . (2010). Luego del estudio económico se deja evidenciado que utilizando en un

10 por ciento la capacidad instalada de la planta y proyectando que la

inversión inicial se quiere recuperar en 12 meses, haciendo el análisis de

precios unitario se lograría recuperar en ese tiempo la inversión y

obteniendo utilidad de sustentabilidad anualmente .

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AÑOS 1 2 3 4 5Produccion (Unidades) 525600 788400 1051200 1314000 1576800Precio Unitario Bs 6,96 Bs 5,98 Bs 5,97 Bs 6,54 Bs 7,68Ingresos Bs 3.655.716,55 Bs 4.715.874,35 Bs 6.272.112,89 Bs 8.592.794,66 Bs 12.115.840,47Costos de Produccion Bs 2.320.325,07 Bs 2.993.219,34 Bs 3.086.032,34 Bs 3.178.845,34 Bs 3.271.658,34Utilidad Marginal Bs 1.335.391,49 Bs 1.722.655,02 Bs 3.186.080,55 Bs 5.413.949,32 Bs 8.844.182,12Costos Aministrativos Bs 89.995,12 Bs 116.093,71 Bs 119.693,51 Bs 123.293,32 Bs 126.893,12Costos de Ventas Bs 26.824,18 Bs 34.603,19 Bs 35.676,16 Bs 36.749,13 Bs 37.822,09Depreciacion Bs 110.664,00 Bs 147.183,12 Bs 201.640,87 Bs 280.280,82 Bs 395.195,95Utilidad Bruta Bs 1.107.908,18 Bs 1.424.775,00 Bs 2.829.070,00 Bs 4.973.626,06 Bs 8.284.270,96% de ISLR Bs 454.033,11 Bs 484.423,50 Bs 961.883,80 Bs 1.691.032,86 Bs 2.816.652,13Utilidad neta Bs 653.875,08 Bs 940.351,50 Bs 1.867.186,20 Bs 3.282.593,20 Bs 5.467.618,83FNE Bs 653.875,08 Bs 940.351,50 Bs 1.867.186,20 Bs 3.282.593,20 Bs 5.467.618,83

ESTADO DE GANANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO

Cuadro 24. Estado de ganancias y pérdidas proyectadas

Fuente. Caldas, Gómez, Gutiérrez.

UNIVERSE 3500 540.000,00 5 108.000,00 5 540.000,00 0,00PORTA PALETAS 2.800,00 5 560,00 5 2.800,00 0,00IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2.640,00 5 528,00 5 2.640,00 0,00COMPUTADORA 3.380,00 5 676,00 5 3.380,00 0,00COMPUTADORA-SERVIDOR 4.500,00 5 900,00 5 4.500,00 0,00TOTAL 553.320,00 110.664,00

DEPRECIACION

AÑOS DEPRECIANDOSE

DEPRECIACION ACUMULADA

VALOR LIBRO

EQUIPOS INVERSION AÑOS A DEPRECIAR

DEPRECIACION

Cuadro 25. Depreciación

Fuente. Caldas, Gómez, Gutiérrez.

CONCEPTO COSTOSCOSTOS FIJOS Bs 635.719,92PRECIO DE VENTA Bs 6,96COSTOS VARIABLES MEDIOS Bs 3,39

PUNTO DE EQUILIBRIO (UNID) 178.073PUNTO DE EQUILIBRIO (BS) Bs 1.239.386,73COMPROBACION Bs 1.239.386,73

PUNTO DE EQUILIBRIO

Cuadro 26. Punto de equilibro

Fuente. Caldas, Gómez, Gutiérrez.

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Precio por Empq Produccion empaq3,39 525600 Bs 1.779.965,10

COSTO DE MATERIA PRIMA

Cuadro 27. Costo de materia prima

Fuente. Caldas, Gómez, Gutiérrez.

TMAR 0,5 TIR VPN 1.427.526,80 156%inversión inicial -634.230,00 fne 1 653.875,08 fne 2 940.351,50 fne 3 1.867.186,20 fne 4 3.282.593,20 fne5 5.467.618,83

Cuadro 28. TMAR, VPN, TIR

Fuente. Caldas, Gómez, Gutiérrez.

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90

CONCLUSIONES

Para demostrar la viabilidad del proyecto fueron realizadas de todas

las fases concernientes al desarrollo un estudio de factibilidad, pasando

por las etapas del estudio de mercado, técnico y económico. A partir de

estas de se dedujo lo siguiente:

De los datos arrojados por el estudio de mercado, se constató: la

existencia de necesidades en el mercado. La demanda de atender a 8

importadoras y comercializadoras de tornillería autorroscante que

distribuyen aproximadamente 208.000 bultos de este tipo de producto

anual. Adicional a esto se establecieron las características técnicas de los

modelos a ofrecer, como especificación en los materiales, distribución

física, capacidad, mobiliario, entre otros.

La determinación geográfica de la empresa fue definida luego de

evaluar factores relevantes, el lugar con la mayor calificación fue el local

ubicado en la zona industrial sur de la ciudad de San Francisco con un

puntaje en el estudio ponderado de 9.25 puntos. El tamaño de la planta

fue fijado en 641 metros cuadrados.

Del estudio técnico resultó el cálculo de espacio de la planta y la

disposición adecuada de los elementos en esta, además la

representación gráfica de la posible distribución de la planta productiva .

La inversión inicial requerida para la puesta en marcha e instalación

del proyecto es de 634.230 Bsf. De allí la determinación del precio para

cada uno de los exámenes logrando la definición del punto de equilibrio.

Atendiendo a los resultados del estudio económica el proyecto se muestra

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completamente factible ya que el resultado de la inversión inicial esta por

debajo de la utilidad obtenida por el proyecto en el primer año

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RECOMENDACIONES

• Profundizar el estudio de mercado, realizando un estudio con mayor

información estadística que refleje con más exactitud el número de

tornillos a ser empaquetados y estudiar la posibilidad de inversión de 2

maquinas previniendo un alza en los costos de esta, situación que

limitaría la capacidad de adquisición de otra máquina y podría

desencadenar una demanda insatisfecha de la clientela de la

empaquetadora.

• Evaluar la inversión con crédito bancario para evitar el riesgo de

capital propio.

• Ejecutar el proyecto.

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TRABAJOS DE GRADO

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Andrade (2009), “Estudio de factibilidad técnico- económico para la

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Maracaibo”. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín.

Caldera (2008), “Estudio de Factibilidad técnico - económica para el

proyecto de la creación de laboratorio fabricante de medicamentos

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Fuenmayor (2009), “Estudio de factibilidad técnico- económico para

el proyecto de la creación de un complejo recreacional en el

Municipio Autónomo Cabimas”. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacin.

ARTICULOS

- (Autor: Ana Lydia Valdes http://www.cnnexpansion.com/obras/pulso-

de-la-construccion/el-201chagalo -usted-mismo201d-negocio-redondo).

- Autor: http://www.producto.com.ve/ 255/notas/portada3.html).

(05/03/10).

- http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo).

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ANEXOS

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ANEXO A

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ANEXO B

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ANEXO C

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ANEXO D

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ANEXO E