110
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS ESTADO DE MÉXICO IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA PARA PROPONER MEJORAS A LOS DEFECTOS DE ELECTRODO LATERAL Y CENTRAL DAÑADOS EN EL PROCESO DE ENSAMBLE DE BUJÍAS TESIS QUE PRESENTA LUIS JAVIER ÁLVAREZ BANEGAS MAESTRÍA EN SISTEMAS DE MANUFACTURA MSMA 99 NOVIEMBRE, 2003

Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS ESTADO DE MÉXICO

IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA PARA

PROPONER MEJORAS A LOS DEFECTOS DE ELECTRODO

LATERAL Y CENTRAL DAÑADOS EN EL PROCESO DE

ENSAMBLE DE BUJÍAS

TESIS QUE PRESENTA

LUIS JAVIER ÁLVAREZ BANEGAS

MAESTRÍA EN SISTEMAS DE MANUFACTURA

MSMA 99

NOVIEMBRE, 2003

Page 2: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

CAMPUS ESTADO DE MÉXICO

IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SEIS SIGMA PARA

PROPONER MEJORAS A LOS DEFECTOS DE ELECTRODO

LATERAL Y CENTRAL DAÑADOS EN EL PROCESO DE

ENSAMBLE DE BUJÍAS

TESIS QUE PARA OPTAR EL GRADO DE

MAESTRO EN CIENCIAS EN SISTEMAS DE MANUFACTURA

PRESENTA

LUIS JAVIER ÁLVAREZ BANEGAS

Asesor:

Comité de Tesis:

Dr. LUIS AUGUSTO JONES BORGES

Dr. DANTE DORANTES GONZÁLEZ

Dr. HUMBERTO VAQUERA HUERTA

Jurado: Dr. DANTE DORANTES GONZÁLEZ Presidente

Dr. HUMBERTO VAQUERA HUERTA Secretario

Dr. LUIS AUGUSTO JONES BORGES Vocal

Atizapán de Zaragoza, Edo. Méx. Noviembre de 2003

Page 3: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

RESUMEN

En el presente trabajo se exponen los objetivos que se desean alcanzar con esta Tesis, los

cuales son RECOPILAR datos que permitan ser ANALIZADOS e INTERPRETADOS para

proponer mejoras que puedan ayudar a la empresa a lograr los objetivos que defina.

A la vez se presenta un marco teórico sobre la metodología a aplicar en el desarrollo de la

investigación en el cual se exponen los orígenes de la misma, aplicaciones, etc.

Finalmente se presenta el trabajo realizado en la Planta Ensamble de Federal Mogul México,

aplicando las diferentes etapas de la metodología Seis Sigma para proponer mejoras a los

defectos de electrodo lateral y central dañados.

Se utilizó el programa Minitab para facilitar los cálculos estadísticos y se tomó el valor p

como referencia para tomar las decisiones con respecto a las hipótesis planteadas.

Page 4: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

CONTENIDO

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE TESIS.

OBJETIVOS.

l. ANTECEDENTES 1.1 Definiendo Seis Sigma. 1.2 Antecedentes de Seis Sigma. 1.3 Características de Seis Sigma y algunas empresas

que lo aplican. 1.4 Resultados obtenidos por empresas internacionales

que utilizan Seis Sigma. 1.5 Justificación para Implantar la Metodología Seis Sigma

en una empresa. 1.6 Por Qué Seis Sigma y no otro Método de Calidad 1.7 Conclusiones

11. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 2.1 Antecedentes.

2.1.1 Historia de Federal Mogul. 2.1 .2 Estructura de Federal Mogul México.

2.2 Descripción del Problema. 2.3 Conclusiones

111. METODOLOGÍA SEIS SIGMA 3.1 Proceso de Resolución de Problemas con Seis Sigma 3.2 Selección del Proyecto. 3.3 Etapa de Definición.

3.3 .1 Carta de Proyecto. 3.3.2 Plan del Proyecto Etapa de Definición. 3.3.3 Obtención de Datos Históricos y Evaluación del

Proyecto.

11

12

14 16

17

18

19 20 21

23 24 25 29 31

32 34 35 36 37

37

Page 5: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

3.3.3.1 Unidades con Defectos de Corte y Desperdicios Planta Ensamble. 38

3.3.3.2 Electrodo Central Dañado por Centro de Trabajo. 42

3.3.4 Mapeo Preliminar del Proceso. 44 3.3 .5 Conclusiones Etapa de Definición 47

3.4 Etapa de Medición. 3.4 .1 Mapeo del Proceso. 48 3.4 .2 Matriz Causa Efecto. 50 3.4.3 Identificación de los Críticos para la Calidad. 51 3.4.4 Análisis del Modo y Efecto de Fallas. 53 3.4.5 Diagrama de Pareto. 56 3.4 .6 Conclusiones Etapa de Medición 57

3.5 Etapa de Análisis 3.5 .1 Elaboración de las Hipótesis 58 3.5.2 Matriz de Selección de Herramientas 59 3.5.3 Experimentos Diseñados 60

3.5.3 .1 Goma del orientador 63 3.5.3.2 Sensor del mecanismo de expulsión 68 3.5.3.3 Herramienta de la estación de corte 71 3.5.3.4 Altura de la estación de corte 74 3.5.3.5 Altura de la estación de doblez 79 3.5.3.6 Ángulo de altura de predoblez de casquillo 83 3.5.3.7 Conclusiones etapa de análisis 87

3 .6 Etapa de Mejora 3.6.1 Uso de calibradores GTG 107 - XX y

GTG 508- 16 88 3.6.2 Relación entre ángulo de predoblez de casquillo

y ajuste de las estaciones de corte y doblez 91 3.6.3 Comparativo año 2003 94 3.6.4 Conclusión etapa de mejora 94

3 .7 Etapa de Control

IV. CONCLUSIONES 99

V. BIBLIOGRAFÍA 101

VI. ANEXO Anexo A 105

Page 6: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

LISTA DE FIGURAS

Fig. 2.1 Partes de una Bujía. 23

Fig. 2.2 Distribución de Centros de Trabajo. 26

Fig. 2.3 Organigrama de la Planta Ensamble. 27

Fig. 2.4 Electrodo central dañado como consecuencia de electrodo lateral dañado. 30

Fig. 3.1 Etapas de un Proyecto Seis Sigma. 33

Fig. 3.2 Pareto defectos de corte. 39

Fig. 3.3 Pareto defectos de corte. 40

Fig. 3.4 Pareto defectos de desperdicios. 41

Fig. 3.5 Componentes de una bujía. 45

Fig. 3.6 Diagrama de proceso. 46

Fig. 3.7 Proceso máquina GTG. 48

Fig. 3.8 Pareto críticos para la calidad. 56

Fig. 3.9 Matriz de selección de herramientas. 60

Fig. 3.10 Proceso de Experimentación. 61

Fig. 3.11 Diagrama de cajas electrodo lateral dañado - goma. 67

Fig. 3.12 Diagrama de cajas electrodo central dañado - goma. 67

Fig. 3.13 Diagrama de cajas electrodo lateral dañado - sensor. 70

Fig. 3.14 Diagrama de cajas electrodo central dañado- sensor. 71

Fig. 3.15 Altura estación de corte. 74

Fig. 3.16 Curva de regresión logística. 77

Fig. 3.17 Curva de probabilidad altura de corte electrodo lateral. 78

Fig. 3.18 Curva de probabilidad altura de corte electrodo central. 79

Fig. 3.19 Altura estación de doblez. 80

Fig. 3.20 Curva de probabilidad altura de doblez electrodo lateral. 82

Fig. 3.21 Curva de probabilidad altura de doblez electrodo central. 83

Page 7: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Fig. 3.22 Porcentaje de casquillos no conformes.

Fig. 3.23 Curva de probabilidad ángulo de predoblez electrodo lateral.

Fig. 3.24 Curva de probabilidad ángulo de predoblez electrodo central.

Fig. 3.25 Comparativo ajuste de estaciones con calibrador y sin calibrador.

Fig. 3.26 Diagrama de cajas defecto - factor.

Fig. 3.27 Indicador electrodo central dañado, enero - septiembre 2003.

84

86

87

90

91

94

Page 8: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.1 Comparación de niveles sigma contra partes por millón defectuosas. 19

Tabla 1.2 Comparación de Seis Sigma con los métodos tradicionales. 20

Tabla 1.3 Diferencias entre Administración Total de la Calidad y Seis Sigma. 21

Tabla 3.1 Carta de Proyecto Electrodo Central y Lateral Dañado. 36

Tabla 3.2 Plan de Proyecto Electrodo Central y Lateral Dañado. 37

Tabla 3.3 Unidades defectuosas para corte. 38

Tabla 3.4 Partes por millón defectuosas electrodo central dañado. 40

Tabla 3.5 Unidades con defectos de desperdicios. 41

Tabla 3.6 Costos mensuales por electrodo central dañado. 42

Tabla 3.7 Electrodo central dañado por centro de trabajo. 43

Tabla 3.8 Datos electrodo lateral y central dañado. 44

Tabla 3.9 Matriz Causa - Efecto. 51

Tabla 3.10 Críticos para la calidad. 52

Tabla 3.11 Análisis del modo y efecto de fallas. 55

Tabla 3.12 Tipos de errores. 59

Tabla 3.13 Plan de recolección de datos. 62

Tabla 3 .14 Resultados goma del orientador. 65

Tabla 3 .15 Resultados sensor del mecanismo de expulsión. 69

Tabla 3 .16 Resultados herramienta de la estación de corte. 72

Tabla 3.17 Resultados altura de la estación de corte. 77

Tabla 3.18 Resultados altura estación de doblez. 81

Tabla 3.19 Ángulo de altura de predoblez de casquillo. 85

Tabla 3.20 Resultados uso de calibradores. 89

Tabla 3.21 Resultados relación ángulo de predoblez y ajuste de estaciones. 92

Tabla 3.22 Datos de minitab, relación ángulo de predoblez y ajuste de estaciones. 93

Page 9: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Tabla 3.23 Medidas sugeridas a la empresa.

Tabla 3.24 Análisis del modo y efecto de fallas modificado.

Tabla 3.25 Plan de Control definido junto con la empresa.

96

97

98

Page 10: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

ABREVIATURAS Y TÉRMINOS

BINARY LOGISTIC REGRESSION - regresión lógica binaria.

BOX PLOT - diagrama de cajas.

ECD - electrodo central dañado.

ELD - electrodo lateral dañado.

GAGE - calibrador.

GAP - espacio entre electrodos de la bujía.

GTG - máquina cortadora de electrodo central y dobladora de electrodo lateral.

IWA- máquina ensambladora de electrodo central y aislador.

ONE W A Y ANOV A- análisis de varianza de una vía.

POKA YOKE - sistema a prueba de error.

PTM - máquina ensambladora de aislador y casquillo.

Page 11: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

11

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE TESIS

El tema de tesis antes mencionado fue elegido por las siguientes razones:

1. Como todo cambio, la implementación de la metodología Seis Sigma significa

escepticismo al momento de decidir aplicarla, ayudar con un caso real a que este

escepticismo disminuya es un paso importante para que la industria mexicana esté

a la vanguardia en la aplicación de las metodologías más modernas en cuanto a

calidad se refiere.

2. Seis Sigma es una metodología que se basa en la corrección de los procesos, esto

permite obtener productos que cumplen con los requerimientos del cliente, se

preocupa por MEJORAR los procesos en lugar de ESTABILIZARLOS como otras

técnicas de calidad.

3. Existe el interés por parte de la empresa Federal Mogul de México para desarrollar

un proyecto dentro de sus procesos de manufactura utilizando Seis Sigma.

4. El desarrollo de este tema involucra áreas como la estadística, ingeniería de

procesos y varias de las herramientas estudiadas a lo largo del plan de estudios.

5. Se decidió elegir una empresa porque de ésta manera se pueden obtener

resultados más confiables que permitan elaborar conclusiones con mejores

fundamentos y que beneficien tanto a la empresa al obtener propuestas de

mejoras y conocer mejor sus procesos y a mí para conocer el funcionamiento de

una empresa en un país diferente como México.

Page 12: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

12

OBJETIVOS

1. Obtener la experiencia de participar en el desarrollo de proyectos en una empresa

de manufactura líder en su ramo.

2. Implementar parte de la Metodología Seis Sigma durante el desarrollo del

proyecto definido, con el propósito de PROPONER mejoras a los procesos de

manufactura utilizados en la planta.

3. Utilizar Seis Sigma como una herramienta que permita fundamentar de una mejor

manera la toma de decisiones dentro del área tanto técnica como administrativa de

una empresa.

4. RECOPILAR los datos del proceso elegido, que permitan posteriormente ser

procesados y analizados utilizando un programa estadístico que sirva como apoyo

para dicho procesamiento.

5. ANALIZAR e INTERPRETAR los resultados obtenidos de los datos recopilados

de manera que se puedan proponer mejoras que permitan hacer más eficiente el

uso de los recursos con que cuenta la empresa.

6. Mostrar los resultados parciales obtenidos con el objetivo que la metodología

aplicada para mejorar el sistema de producción se siga utilizando en la empresa

aún y cuando esta investigación haya concluido.

Page 13: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

13

El deseo de adquirir conocimientos sobre una técnica nueva para mí en el área de calidad y

que es poco conocida en Honduras me llevó a elegir este tema para mi Tesis, el plan de

trabajo a seguir para desarrollar la misma se puede desglosar en forma general de la siguiente

manera:

1. Obtención de bibliografía referente a Seis Sigma que permita conocer la manera en

que se implementa esta metodología.

2. Conocer las aplicaciones que ha tenido Seis Sigma en el plano internacional y

darme cuenta de algunos de los resultados obtenidos por diferentes empresas al

aplicar esta herramienta.

3. Adquirir el conocimiento de la metodología Seis Sigma para aplicarlo en un

proceso real.

4. Establecer contacto con alguna empresa interesada en aplicar esta metodología.

5. Recopilación de datos.

6. Procesamiento de datos, análisis e interpretación de resultados de los experimentos

realizados.

7. Elaboración de conclusiones.

8. Defensa de Tesis.

Page 14: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

14

l. ANTECEDENTES

1.1 DEFINIENDO SEIS SIGMA.

"Técnicamente hablando Seis Sigma es una medida de variación que representa 3.4 defectos

por cada millón de oportunidades de defectos. Aún así, se ha convertido en mucho más que

esta definición estadística. Para algunos propósitos Seis Sigma se define como una propuesta

disciplinada basada en datos que propone la mejora continua de la calidad de los procesos y

la productividad para obtener beneficios en el estado de resultados.

Esto se logra primero a través de la reducción de la cantidad de variaciones en el proceso,

encaminándose a obtener salidas finales que sean consistentes y predecibles.

Para obtener un mejor entendimiento de esta herramienta, se descompone esta definición de la

siguiente manera:

• Disciplinada - Seis Sigma utiliza procesos estandarizados que constan de varias etapas

con herramientas específicas para manejar procesos. Esto es llamado DMAIC (por sus

siglas en inglés: "Define, Measure, Analize, Improve and Control"), en español es

DMAMC por Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.

• Basado en datos - enfatiza el hecho de utilizar datos basados en mediciones

estadísticas y analizados para tomar decisiones que apunten lógicamente a mejorar.

Esto contrasta con las decisiones tomadas en base a opiniones o lo que es peor,

basándose en un ambiente de trabajo controlado y comandado jerárquicamente.

• Propuesta - Seis Sigma es una propuesta, un avance sistemático y consistente dirigido

a lograr una cali~d lo más cercana a la perfección.

Page 15: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

15

• Mejora continua - las mejoras nunca tenninan.

• Proceso - es repetitivo, medir series de tareas que convierten entradas en salidas.

• Calidad - la capacidad de un proceso de alcanzar o de exceder las expectativas.

• Productividad - es la capacidad de un proceso de transfonnar las entradas en salidas

de una manera efectiva y eficiente.

• Obtener beneficios en el estado de resultados - Seis Sigma es una iniciativa originada

en los altos puestos de empresas internacionales tales como Bob Galvin de Motorola y

Jack Welch de General Electric (GE) quienes eran evaluados por los resultados

financieros. Esto da al traste con las estrategias de calidad antiguas que eran dirigidas

por el Departamento de Calidad con objetivos y resultados a menudo no muy claros.

Otros conceptos clave en Seis Sigma son:

• El cliente es el centro - fue el Dr. W. Edward Deming el primero en entender que son

los clientes los que definen la calidad. La voz del cliente es una técnica de Seis Sigma

utilizada para determinar atributos o críticos de calidad (CTQ por sus siglas en inglés

"critica! to quality") de un producto o servicio.

• Enfoque en el proceso - los japoneses son muy conocidos por convertirse en

productores de "desperdicios" de muy baja calidad a productores de clase mundial de

productos de alta calidad. La frase "Hecho en Japón" brinda una imagen muy diferente

a la de hace 40 años. Las empresas de manufactura japonesas lograron ésta

transfonnación comprendiendo que la única fonna de mejorar la calidad de un

producto es mejorando la calidad del proceso utilizado para fabricar dicho producto.

• Capacidad del proceso - la habilidad de un proceso para reconocer los críticos de

calidad del cliente es un concepto básico en Seis Sigma. Detenninar si un proceso es

capaz implica comprender primero los requerimientos del cliente y segundo, el

desempeño del proceso. Ambos requieren de un sistema de medición con un alto

grado de confiabilidad.

• Variación - el único método para lograr un Nivel Seis Sigma es reduciendo las

variaciones en el proceso. La primera herramienta utilizada para controlar la variación

en el proceso es la llamada "Carta de Control", desarrollada en 1924 por Walter

Shewhart en los laboratorios Bell.

• Defectos - aquí el énfasis se hace en prevenir defectos a través del diseño de procesos

robustos y un constante control por medio del uso de cartas de control y métodos de

prueba y error.

Page 16: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

16

• Infraestructura - Seis Sigma una infraestructura bien definida. Los proyectos Seis

Sigma utilizan la metodología Medir Definir Analizar Mejorar y Controlar, un

proceso sistemático basado en datos, que concuerda con el enfoque de administración

científica, conocido en el mundo de los negocios como administración basada en

hechos. La administración científica implica la recolección de datos para elaborar una

hipótesis (sustentada en dichos datos) acerca de algo y utilizar pruebas estadísticas

para aceptar o rechazar la hipótesis planteada.

1.2 ANTECEDENTES DE SEIS SIGMA

El ingeniero de Motorola William Smith, conocido como el Padre de Seis Sigma, introdujo

este término en 1988. Aunque trabajó con los conceptos desde muchos años antes. Aunque

todo el mundo habló sobre Técnicas Preventivas de Calidad en los 70's y los 80's, muy pocas

compañías se adhirieron a ellos. En vez de eso, el muestreo de aceptación del proveedor y la

inspección visual eran las normas para asegurarse la calidad. Los defectos detectados durante

el proceso eran corregidos mediante retrabajos y enviados al cliente.

Smith fue el primero en utilizar datos para probar que productos hechos con menor número de

defectos tenían un mejor desempeño a lo largo de la vida del producto. Él presentó sus

hallazgos a los ejecutivos de Motorola, quienes a su vez estaban optando al Premio Nacional

de Calidad Malcolm Baldrige. Bob Galvin presidente de Motorola impresionado por el

trabajo de Smith, proveyó todos los recursos necesarios para integrar la metodología de

calidad Seis Sigma dentro de las operaciones de Motorola. Uno de esos recursos fue Mikel

Harry quien fue asignado para difundir Seis Sigma a través de la compañía. Harry recibió

fondos para comenzar el Instituto de Investigación Seis Sigma en las oficinas centrales de

Motorola en Chicago.

Harry se dio cuenta que el éxito en propagar Seis Sigma alrededor de 52 localidades en el

mundo a más de 100,000 empleados dependía de una transferencia rápida de conocimientos y

concluyó que esto no podía ocurrir dentro del departamento de calidad. En vez de esto,

empleados con alto potencial de desarrollo fueron escogidos de dentro de la organización y se

les brindó un entrenamiento intensivo en la Metodología de Seis Sigma.

Page 17: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

17

A los empleados se les dio títulos utilizados en las artes marciales. Los que fueron

seleccionados de tiempo completo fueron llamados "cinturones negros" mientras que a los

que permanecían en sus puestos de trabajo durante el tiempo en que trabajaban en proyectos

Seis Sigma se les llamó "cinturones verdes".

Seis Sigma rápidamente envolvió a otras empresas manufactureras tales como Asea Brown

Boveri (ABB), y Allied Signa! que ahora pertenece a General Electric. El éxito de Seis Sigma

en elevar los niveles de calidad y a la vez reducir los costos atrajo la atención del presidente

de General Electric, el señor Jack Welch. General Electric comenzó a implementar esta

herramienta en sus plantas de manufactura en 1995 y después propagó la aplicación a sus

divisiones de servicios financieros. General Electric constantemente cita que Seis Sigma es la

fuerza que se esconde detrás de todos sus beneficios alcanzados desde hace unos años." [l]

1.3 CARACTERÍSTICAS DE SEIS SIGMA Y ALGUNAS EMPRESAS

QUE LO APLICAN

• "Desarrollado en MOTOROLA en la década de los 80's.

• Basado fuertemente en la estadística.

• Enfocado en resolver problemas gerenciales definidos.

• Herramienta para lograr virtualmente el O defectos.

• Aplicable a un sinnúmero de empresas, sean de servicios o de procesos, no sólo de

manufactura.

• No es "otro programa de calidad", es una filosofia de negoc10s. (Estrategia

competitiva de negocios).

Empresas:

• Moto rola .

• Allied Signa! (Partes automotrices) .

• Son y .

• General Electric (varios) .

• Black and Decker .

• Kodak.

• Ford .

Page 18: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

18

• IBM (computadoras).

• Lear Corporation (asientos de carro y accesorios).

• Nokia (teléfonos etc.).

• LG (telecomunicaciones).

• American Express.

• Siemens (controladores lógico programables, controladores)."[2]

1.4 RESULTADOS OBTENIDOS POR EMPRESAS

INTERNACIONALES QUE APLICAN LA METODOLOGÍA SEIS

SIGMA

• "General Electric (GE) - Jack Welch, jefe ejecutivo oficial General Electric define

Seis Sigma como "la iniciativa que representó el mayor reto y a la vez la mayor

recompensa en toda la historia de General Electric". El reporte financiero anual de

1997 estableció que Seis Sib>ma permitió el ingreso de más de US $ 300 millones.

General Electric elaboró la siguiente lista en su reporte anual de 1997 para

ejemplificar los beneficios obtenidos con Seis Sigma:

Súper abrasivos, el negocio diamante de General Electric, describe cómo Seis

Sigma cuadruplicó su retomo de inversión y por medio de la mejora en los

beneficios está obteniendo las capacidades valoradas para una década, sin

importar el incremento en el volumen, esto sin gastar un centavo en la planta o

en la capacidad del equipo.

El negocio de los plásticos a través de un riguroso trabajo con Seis Sigma,

agregó 300 millones de libras en nueva capacidad (lo que equivale a la

capacidad de una nueva planta), ahorró US $ 400 millones en inversión y

ahorró otros US $ 400 millones para el año 2000." [3]

• "A mediados de los 80's Mikel Harry desempeñaba el cargo de Ingeniero Señor en

Motorola y Richard Harris era Vicepresidente de Servicio al Cliente en una subsidiaria

de Motorola. Dándole seguimiento a unos estudios hechos por Philip Crosby, (autor de

La Calidad es Gratis), Motorola comenzó a darse cuenta de la relación entre los costos

totales y la calidad y la verdad era que a mayor calidad menores eran los costos

totales. Harry formó un equipo de ingenieros para experimentar la resolución de

Page 19: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

19

problemas utilizando Análisis Estadístico y subsecuentemente fonnuló un método

para aplicar Seis Sigma a través de Motorola. Pronto Richard Schroeder escuchó

acerca de los logros de Harry con Seis Sigma y aplicó esta metodología en las áreas

que estaban a su cargo en Motorola. Los resultados fueron la reducción en un 58% de

los costos de calidad, un 40% en la reducción de los errores y un 60% de reducción en

el tiempo de diseño de un producto."[4]

1.5 JUSTIFICACIÓN PARA IMPLANTAR LA METODOLOGÍA SEIS

SIGMA EN UNA EMPRESA

Un valor sigma es una medida utilizada para medir la capacidad de un proceso de lograr un

trabajo libre de defectos. Entre más alto es el valor sigma, mejor desempeño está teniendo el

proceso y disminuye la probabilidad de que un defecto ocurra.

"A medida que el valor sigma de un proceso aumenta, se logra lo siguiente:

• Disminuir costos.

• Disminuir el número de defectos.

• Disminuir el tiempo de ciclo del proceso.

Tabla 1.1 Comparación De Niveles Sigma Contra Partes por Millón Defectuosas

Valor a Partes por Millón Defectuosas 2 308,537 (30.8%)

3 66,807 (6.68%)

4 6,210 (0.62%)

5 233 (0.02%)

6 3.4 (0.0003%)

¿Por Qué Utili:zar Seis Sigma?

El significado de hacer bien las cosas en un 99 % de las veces equivale a:

• 20,000 artículos perdidos por hora en una oficina de correos.

• Beber agua insalubre durante 15 minutos diarios.

Page 20: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

20

• 5,000 operaciones quirúrgicas incorrectas cada semana.

• 2 aterrizajes forzosos diarios en la mayoría de los grandes aeropuertos.

• 200,000 recetas médicas equivocadas cada año.

• Suspensión del servicio eléctrico durante casi 7 horas cada mes.

Tabla 1.2 Comparación de Seis Sigma con los Métodos Tradicionales

Seis Sigma Tradicional

Enfocado en la prevención. Enfocado en la corrección.

Bajo costo / Alto rendimiento. Alto costo/ Bajo rendimiento.

Estrategia de Control a Prueba de Error. Dependencia de pruebas e inspecciones.

Procesos estables y predecibles. Procesos basados en probabilidades aleatorias. --

Proactivo. Reactivo.

Tasas bajas de fallas. Alta tasa de fallas.

Enfocado a largo plazo. Enfocado a corto plazo.

Eficiente. Derrochador.

Manejado por medio de análisis y Manejado por Intuiciones

mediciones.

Seis Sigma nos libera de reparar productos, por el contrario nos lleva a reparar procesos de

manera que se logren los productos mencionados anteriormente.

El enfoque Seis Sigma va más allá de controlar los resultados obtenidos en un proceso, por el

contrario, se preocupa de controlar las variables que pueden causar problemas en el producto

final de un proceso, esto debido a que prestarle más atención a los resultados implica un

aumento de costos por los reprocesos que se ocasionen así como a las inspecciones y pruebas

a las que se sometan estos productos". [2]

1.6 POR QUÉ SEIS SIGMA Y NO OTRO MÉTODO DE CALIDAD

Como se puede ver en la tabla 1.2, Seis Sigma presenta muchas ventajas con respecto a otras

técnicas de calidad tales como:

Page 21: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

21

1. Seis Sigma se enfoca en la prevención, lo que permite a las empresas estar preparadas

"en caso de", esto a la vez ayuda a bajar los costos en que se incurren por acciones

correctivas lo que ocasiona atrasos, gastos de reparación etc.

2. Seis Sigma utiliza la estrategia a "prueba de error", lo que ayuda a disminuir las tasas

de fallas en los procesos o servicios, mientras que los métodos tradicionales dependen

de pruebas e inspecciones y al hacer ésto, las fallas ya están presentes por lo que se

incurre en costos por desperdicios, reprocesos. Seis Sigma nos ayuda a no reparar

productos, por el contrario nos ayuda a reparar los procesos de manera que el producto

obtenido cumpla con los requerimientos establecidos por el cliente.

3. Es manejado por medio de análisis y mediciones estadísticas que permiten, con base

en sus resultados tomar decisiones para afrontar los problemas que se presentan.

4. Como se mencionó anteriormente, Seis Sigma se enfoca en mejorar los procesos en

lugar de estabilizarlos, ésto por medio del uso de datos claros y precisos que se

analizan con herramientas estadísticas que permitan tomar decisiones que se basen en

datos, no en consensos.

"Tabla 1.3 Diferencias Básicas entre Administración Total de la Calidad y Seis Sigma"[ 5)

Administración Total de la Calidad Seis Sigma

Implementado desde las raíces de la Implementado desde los altos niveles de la

empresa. empresa para abajo.

Incremento de las mejoras entre un 10% - Mejoras entre un 50% - 100%.

15%.

Se enfoca en lo que está ocurriendo Se enfoca en proyectos de corto plazo.

actualmente.

La meta es lograr "más con más". La meta es lograr "más con menos".

Impulsado por consensos. Impulsado por datos: Análisis Estadístico.

1. 7 CONCLUSIONES

• Seis Sigma se preocupa de controlar las variables que pueden incidir dentro del

proceso para prevenir problemas que puedan presentarse .en el producto final, dicho de

otra manera Seis Sigma se basa en la prevención, lo que la lleva a enfocarse en los

Page 22: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

22

procesos a manera de tomar las medidas dentro de algún punto del mismo y no cuando

el producto ya presenta él o los defectos.

• Lo establecido anteriormente permite a las empresas no incurrir en costos tales como

reprocesos, reparaciones, inspecciones a lotes en los que aparecieron piezas

defectuosas, etc.

• Seis Sigma se basa fuertemente en la estadística, es decir mediciones y análisis hechos

con datos que se recolectan de los procesos, para esto se pueden utilizar diversos

programas que permiten realizar los cálculos de una forma más rápida y precisa.

• El hecho de estar basado en análisis y mediciones estadísticas permite tener una base

más fuerte al momento de tomar decisiones, ya que muchas otras técnicas se basan en

consensos o decisiones tomadas basándose en suposiciones.

Page 23: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

23

11. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

La presentación del problema es el pnmer paso a dar para luego pasar a implementar la

metodología.

2.1 ANTECEDENTES

El proyecto se llevó a cabo en la Planta Ensamble de Federal Mogul de México, esta planta se

dedica al ensamble de los diferentes tipos de bujías, de aplicación automotriz, industrial y de

carreras. Cabe mencionar que la función de una bujía es la de generar la chispa que va de la

bobina de ignición a la cámara de combustión.

Fig. No. 2.1 Partes de una Bujía. [6]

Page 24: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

24

2.1.l HISTORIA DE FEDERAL MOGUL

"La Corporación Federal Mogul fue fundada en el año de 1899 con el nombre de "Muzzy -

Lyon Company", sus fundadores fueron J. Howard Muzzy y Edgard F. Lyon, su primer local

estuvo en la A venida Woodward en la ciudad de Detroit, estado de Michigan en los Estados

Unidos de América.

El mismo año los fundadores establecieron una subsidiaria de la compañía, la "Mogul Metal

Company" para la manufactura de cojinetes de diferentes aleaciones, esta compañía pasó a ser

el 1 de Mayo de 1924 la "Federal Mogul Corporation", cuando se fusionó con la empresa

"Federal Bearing and Bushing", en 1955 cambió el nombre a "Federal - Mogul - Bowers

Bearings Inc.", y en 1965 se le cambió el nombre nuevamente a "Federal - Mogul

Corporation"." [7]

Hoy en día esta empresa es un proveedor mundial de partes automotrices, sirviendo a los

fabricantes de equipos originales. La compañía utiliza toda su capacidad en cuanto a

ingeniería, materiales, tecnología, habilidades de manufactura, flexibilidad de distribución y

poder de mercadeo para distribuir productos, marcas y servicios a beneficio de sus clientes.

En México, la empresa se estableció en el año de 1957 en la zona industrial de Vallejo, bajo

el nombre de Federal - Mogul de México, actualmente tiene un número de 840 empleados y

su función principal es la manufactura de bujías para diferentes aplicaciones: automotriz,

industrial y carreras.

Sus principales clientes son domésticos, también exportan a diferentes países y producen

equipo original para Daimler Chrysler, Kohler, Nissan y Daewoo.

Es la única planta en el mundo que manufactura bujías para carreras, conocidas dentro de la

planta como bujías tipo "racing" que son bujías para motores empleados en carreras.

Page 25: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

25

2.1.2 ESTRUCTURA DE FEDERAL MOGUL

La empresa se compone propiamente de tres plantas:

1. Planta Cerámica - en esta planta fabrican la parte conocida como aislador, preparan

la mezcla de la que se compone el aislador y la introducen en molinos, luego secan la

mezcla y por medio de un torneado le dan la forma requerida, luego por medio de

tratamientos les dan las características de resistencia necesarias y por medio del

proceso conocido como vidriado les dan el acabado que requiere cada tipo de aislador.

2. Planta Maquinados - aquí procesan los componentes metálicos de la bujía como la

terminal, electrodo central y el casquillo, la terminal y el casquillo son sometidos a

procesos como extrusión, rolado, soldado y zincado, según los requerimientos de cada

parte.

3. Planta Ensamble - como su nombre lo indica es en éste lugar donde se ensamblan

todas las partes provenientes de las otras dos plantas para formar el producto final y

empacarlo, aquí también es donde se detectan la mayor parte de los defectos, sean

ocasionados en esta planta o en las otras, es por ello que se considera un cuello de

botella dentro de la empresa.

Es en esta planta donde se llevó a cabo el proyecto, se compone de seis centros de trabajo

para bujía automotriz, área de empaque y área de ensamble de la bujía para carreras.

El área específica donde se llevó a cabo el proyecto fue en la de bujía tipo automotriz, ya que

es la que tiene los niveles más altos de producción y donde se presentan la mayor cantidad de

problemas.

Como mencionamos anteriormente esta área consta de seis centros de trabajo, cada uno consta

de:

a) l Máquina tipo IWA que es donde se ensambla el aislador con el electrodo central y

la terminal.

b) 2 Máquinas tipo PTM donde se ensambla el casquillo con el aislador proveniente de

laIWA.

c) 2 Máquinas GTG donde se realiza el corte del electrodo central, doblez de electrodo

lateral y preformado y colocación del aro externo según el requerimiento de cada tipo

de bujía.

Page 26: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

26

En la figura 2.2 se muestra la distribución de los centros de trabajo del área de bujía

automotriz.

z a:: ::J CD ::J <(

<( 1-z <( ....1 n.

Almacén de Herramienlas

Taller Mecánico

w ::J a <( n. ~ Céntro de Trabajo D w w Céntro de Trabajo e o <( w a:: ·<(

Cénlro de Trabajo E

Cénlro de Trabajo B

GTG> 1'7113300~

[2] ~ ~ GTG!

Baños Hombres Baños Mujeres

('¡)

GTG1 PTM.13d02-

[2] ~ ~ GTG!

Cénlro de Trabajo F

Céntro de Trabajo A

ID GTG>

PTl63300~

Acceso

Fig. 2.2 Distribución de Centros de Trabajo Área Bujía Automotriz.

Page 27: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Gerente de Planta Guillermo Aponte Secretaria

í Consuelo Vlzzuett

'I

1

1 1 1 1

Ingeniero de Jefe de Jefe de Turno

Jefe Ingeniería de Mantenimiento Calidad y Jefe de Planta

Racing Procesos Saúl Andrade

Manufactura Ollver Ortega Armando Vázquez

Sergio Tapia Rafael Berrum

1 1 1 Ingeniero de

Supervisores - Jefes Procesos Ingeniero Eléctrico Coordinador Técnico

1. Eduardo Flores Gerardo Camacho Julio Cruz de Tumo

2. Armando Raya (10)

1 1 1 1 1 1

Inspectores de Inspectores de

Mecánico IWA (3) Mecánico PTM (7) Mecánico GTG (3) Electromecánicos (9) Proceso (14)

Calidad (25)

Fig. 2.3 Organigrama de la Planta Ensamble de la Empresa Federal - Mogul de México.

Page 28: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

28

Con el objetivo de definir el problema que se iba a tratar se tuvieron reuniones con personas

de la Planta Ensamble de Federal Mogul de México, para que se nos diera un panorama

general de la planta, sus procesos, proveedores y principales problemas de calidad así como

posibles causas de estos problemas.

Para definir el proceso o sistema que se va a analizar, es necesario hacer un análisis

preliminar del mismo, como las variables que van a influir, posibles medidas que se tomarían

y resultados que se esperan como consecuencia de tomar dichas medidas.

Hoy día la industria mexicana trata de estar a la vanguardia en lo que a nuevas herramientas

de calidad se refiere, sin embargo hay ciertas limitantes para que esto suceda como:

• Falta de personal capacitado para utilizar dichas herramientas.

• Costos para la capacitación de personal.

• Necesidad de resolución inmediata de los problemas.

• Desconocimiento de las ventajas de utilizar dichas herramientas o técnicas.

• Resistencia al cambio.

Sin embargo podemos mencionar que en el caso específico de Federal Mogul de México, esta

empresa se preocupa por mantener a sus empleados a la vanguardia en la utilización de las

diversas técnicas que han surgido a través de los años tales como 5 's, "Kanban", Control

Total de la Calidad, Control Estadístico del Proceso, Manufactura Esbelta y últimamente Seis

Sigma.

La empresa selecciona de su personal a las personas que serán capacitadas en el uso de nuevas

metodologías y éstos a su vez la diseminarán por la planta para que los resultados sean los

esperados por los ejecutivos de la empresa.

Sin embargo a pesar de las capacitaciones de las que son objeto el personal de la planta,

muchas veces no se puede dar el seguimiento a un proyecto en específico, debido a los

múltiples problemas que se presentan a diario dentro de una planta industrial, problemas que

requieren de atención inmediata por parte de los encargados, lo que los obliga muchas veces a

postergar el avance de determinados proyectos. Fue debido a esto que surge el interés de la

empresa Federal Mogul de México de llevar a cabo un proyecto de éste tipo, con el fin de

Page 29: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

29

conocer las causas que producen algunos de los principales defectos que se presentan es sus

productos, analizar por medio de experimentos estas variables y conocer las propuestas de

mejora sugeridas para que la empresa las implemente en la planta.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Primero mencionaremos que en la Planta Ensamble se originan dos tipos de defectos:

1. Defectos de corte.

2. Defectos de desperdicios.

El primero origina retrabajos, es decir que las piezas que resultan con un defecto de corte se

llevan a un área conocida como salvamento en donde se les corta el área defectuosa y se

regresa al proceso, esto tiene como consecuencia lógica demoras al proceso de producción ya

que las piezas se trabajan dos o hasta más veces.

El segundo tipo de defecto no puede ser procesado nuevamente, por lo que se pierde la bujía

completa, lo que ocasiona que la empresa incurra en costos de mano de obra, maquinaria, y

sobre todo de material, principalmente del aislador que es la parte de la bujía que más costo

representa dentro del total de piezas que la conforman.

En las reuniones previas (que se mencionan anteriormente), se obtuvo un panorama general

de los principales defectos de calidad que aquejan a la Planta Ensamble, con información

obtenida del Ing. Rafael Berrum y observando los estadísticos de los defectos, se concluyó

que los que se presentaban en mayor número eran los de electrodo central dañado, electrodo

lateral dañado y punta de encendido rota.

En un primer momento se decidió que el defecto al que se iba a enfocar el proyecto era el de

electrodo central debido a que es un defecto que origina desperdicios, sin embargo como se

verá más adelante este defecto está relacionado con el de electrodo lateral dañado, con un

coeficiente de correlación bastante alto.

El defecto de electrodo central dañado puede manifestarse de diversas formas, ya sea

Page 30: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

30

golpeado por la herramienta de corte, con rebaba, con el corte caído o inclinado, mordido y

finalmente golpeado por el electrodo lateral, éste último sucede cuando el electrodo lateral

resulta dañado, muchas veces el electrodo lateral en el momento en que la bujía entra en la

estación de corte o en la estación de doblez es golpeado, cortado o doblado incorrectamente

llevándose de encuentro al electrodo central, fue observando muestras de electrodo central

dañado que se observó que la mayoría presentaba también daños en el electrodo lateral, pero

como se dijo antes esta relación se mostrará más adelante.

En la fotografia se muestra el defecto de electrodo central dañado cuando éste es golpeado por

el electrodo lateral.

Fig. 2.4 Electrodo central dañado como consecuencia de electrodo lateral dañado.

Page 31: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

31

2.3 CONCLUSIONES

• Uno de los principales problemas que se pueden presentar al momento de definir el

problema que se va a enfrentar es el hecho que la Planta Ensamble recibe todo su

material de otras plantas, lo que resulta en el hecho que es aquí donde se descubren

muchos problemas que ya vienen en los materiales, esto representa un problema para

Ensamble debido a que dichos defectos son cargados a ellos y las otras plantas no se

hacen responsables de los mismos.

• Algunos de los principales factores que pueden influir para el éxito o no del proyecto

son:

~ Costos en la capacitación del personal.

~ Necesidad inmediata de la resolución de los problemas.

~ Resistencia al cambio.

• A pesar de las capacitaciones que la empresa brinda a sus empleados, el seguimiento

del proyecto podría verse afectado por los múltiples problemas que se presentan a

diario en una planta industrial, los cuales requieren muchas veces de una atención

inmediata por parte de los encargados, lo que obliga a postergar en diversas ocasiones

el avance de determinados proyectos.

Page 32: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

32

lll. METODOLOGÍA SEIS SIGMA

Muchas personas y organizaciones creen que Seis Sigma se refiere solamente a la aplicación

de herramientas estadísticas avanzadas dentro de una empresa, otros ven Seis Sigma como

una versión más moderna de la Administración Total de la Calidad, en donde los programas

de mejora continua se llevan a cabo utilizando análisis estadísticos para tener un mayor grado

de confiabilidad en la mediciones hechas.

Esta metodología debe ser vista como una estrategia de negocios de la empresa más que como

una herramienta de calidad, esto debido a que se enfoca en puntos que son considerados

críticos para los clientes, los que son objeto de esfuerzos de mejora por parte de la empresa

utilizando todas las herramientas y recursos que esta pueda ofrecer.

3.1 PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON SEIS SIGMA

Siendo una metodología Seis Sigma sigue una serie de pasos para afrontar un problema

determinado que se presenta en una organización, una de las ventajas de esta metodología es

que puede hacerse mediante proyectos independientes, es decir no es necesario englobar todos

los problemas de una empresa en un solo proyecto, se pueden ir desarrollando proyectos

independientes que permitan identificar la causa raíz de determinado problema y de ésta

manera tomar las medidas necesarias para su mejora.

Page 33: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

33

En la figura 3.1 se puede observar un pequeño esquema de cómo se aplica en forma general

Seis Sigma, muchas veces a la etapa de medición se antepone la etapa de definición, que es

donde se establecen objetivos, se delimita el problema y se analizan datos que puedan ayudar

de cierta manera a comprender de una mejor forma lo que realmente se desea lograr al

desarrollar un proyecto de este tipo.

Problema Existente

Caracterización . --. [

Fig. 3.1 Etapas de un proyecto Seis Sigma.

Fase 1 Medición

Fase 2 Análisis

Fase 4 Control

• Fase 1 - la fase uno abarca dos etapas, primero la de definición que es donde se

delimita el problema, se establecen los objetivos del proyecto y se analizan datos que

existan y que puedan ayudar a tener un mejor panorama del problema al que se va a

enfrentar, a la vez se conocen las circunstancias bajo las cuales el problema ocurre así

como su impacto, cabe mencionar que en esta etapa no se establecen causas del

problema, simplemente se establece el mismo; posteriormente está la etapa de

definición propiamente en donde se identifican las principales variables que influyen

para que el problema se presente; es en esta parte en donde se identifican las entradas

del proceso (X's críticas) y salidas del proceso (Y's críticas) medidas a través de un

mapeo del proceso, para esto se utilizan herramientas como de diagramas de Causa­

Efecto, Diagramas de Pareto, para ser analizados y sacar conclusiones al respecto.

• Fase 2 - en esta etapa se ponderan los factores que pueden ayudar a resolver el

problema así como confirmar qué entradas críticas del proceso (X's), conducen a

salidas críticas (Y's), esto midiendo las relaciones entre ellas mediante pruebas de

hipótesis estadísticas, a la vez se utilizan los resultados obtenidos de las pruebas

estadísticas para confirmar la raíz de los problemas que se están presentando.

• Fase 3 - sugerir medidas de control a largo plazo que aseguren que los factores que

Page 34: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

34

ayudan a resolver los problemas permanezcan en el proceso, a la vez desarrollar y

experimentar soluciones para enfrentar las causas de los problemas que fueron

identificados y confirmados en las etapas anteriores del proceso.

• Fase 4 - el objetivo de esta etapa es la de confirmar si las medidas que se tomaron

produjeron las mejoras esperadas en el proceso involucrado en el proyecto, a la vez se

le da continuidad a herramientas como el AMEF (Análisis del Modo y Efecto de

Fallas), que se utilizaron en la etapa de medición, también se utilizan gráficas de

control o cuadros comparativos entre la situación anterior y actual del problema.

3.2 SELECCIÓN DEL PROYECTO

La selección es una parte muy importante debido a que el desarrollo de más proyectos de este

tipo depende del éxito que se tenga con ellos, además muchas veces la mala elección de un

proyecto suele ser causa en la demora de certificaciones.

Los principales objetivos de estos proyectos son: lograr una mejor calidad, reducción de

costos y sobre todo satisfacer al cliente.

Además del impacto en el negocio, existen dos características de los proyectos que se deben

tomar en cuenta al momento de evaluar la conveniencia de un proyecto:

a) Esfuerzo requerido - el que se refiere no solamente al tiempo propio, sino también al

tiempo requerido por los otros miembros del equipo y al posible egreso de recursos

monetarios.

b) Probabilidad de éxito - ésta evaluación toma en cuenta varios factores de riesgo tales

como:

• Tiempo - la incertidumbre de la terminación del proyecto.

• Esfuerzo - incertidumbre de la inversión requerida.

• Implementación - incertidumbre de los controles.

Page 35: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

35

3.3 ETAPA DE DEFINICIÓN

El objetivo de la fase de definición es la de identificar el proceso que va ser mejorado, o el

problema o defecto que se pretende corregir, es en ésta etapa donde se formula la descripción

del problema y el objetivo del proyecto.

Existen cuatro componentes importantes en esta etapa:

1. La carta del proyecto.

2. La voz del cliente.

3. Mapeo preliminar del proceso.

4. Formación del equipo de trabajo.

En la carta del proyecto se establecen los objetivos, beneficios estimados y una fecha de

terminación tentativa, aquí se identifica a los miembros del equipo y se les asignan sus

responsabi 1 idades.

La voz del cliente nos hace saber qué puntos son críticos para el mismo, de ésta manera nos

podemos dar una idea de si el proceso está orientado a cumplir las necesidades del cliente.

Un mapeo preliminar del proceso nos ayuda a identificar también puntos críticos del mismo

que puede ser la raíz del problema que estamos enfrentando.

Page 36: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

36

3.3.1 CARTA DE PROYECTO

Tabla 3.1 Carta de Proyecto Electrodo Central y Lateral Dañado en la Planta Ensamble

CARTA DE PROYECTO SEIS SIGMA

Proyecto#: 1 Maestro Cinta Negra: N/A

Nombre del Proyecto: Electrodo Central Cinta Negra: N/A y Lateral Dañados en la Planta Ensamble. Fecha de Inicio del Proyecto: 1 de Julio Cinta Verde: N/A de 2003. Fecha de Terminación del Proyecto: 30 Líder del Proyecto: Luis Alvarez / Rafael de Septiembre de 2003. Berrum Miembros del Equipo: Arturo González (mecánico), Fidel Carrillo (mecánico),

Guillermo Garduño (supervisor), Luz María Sánchez (operaria), Domingo Ramos

(operario), Luis Álvarez (tesista), Rafael Berrum (Ingeniero de Calidad y Manufactura

Planta Ensamble).

Importancia del Caso: en los últimos meses se ha notado un incremento en el número

de piezas con electrodo central dañado dentro de la Planta Ensamble, representando un

costo promedio mensual de aproximadamente $ 23, 600.81, y de seguir esta tendencia

se tendrá un costo anual de $ 283, 209.72 lo que indudablemente afecta las utilidades

de la empresa.

Declaración del Problema: el número de unidades que presentan el defecto sigue

incrementándose, esto a pesar de que supuestamente se han tomado medidas para

prevenirlo, de seguir así el costo por desperdicios en nuestro proceso se verá

incrementado y afectará el desarrollo de posibles nuevos proyectos de la empresa.

Establecimiento de Objetivos: la empresa desea reducir en el segundo semestre del

2003 el promedio mensual de partes por millón de electrodo central dañado que en la

actualidad es de 1023, a 850 partes por millón.

Alcances del Proyecto: ANALIZAR el proceso para identificar las causas que

originan el defecto, se enfocará en la etapa del proceso que se identifique como la más

crítica.

Se llevarán a cabo pruebas para confirmar o descartar variables y de esta manera

RECOMENDAR a la empresa las medidas que puede tomar para lograr su objetivo.

Page 37: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

37

3.3.2 PLAN DEL PROYECTO ETAPA DE DEFINICIÓN

Tabla 3.2 Plan del Proyecto: Electrodo Central y Lateral Dañados en la Planta Ensamble.

Plan del Proyecto Electrodo Central y Lateral Dañados en la Planta Ensamble.

Proyecto #: 1

Fecha de Terminación del Proyecto: 30 de septiembre de 2003.

Tarea Descripción Responsable Fecha de Comentarios

Terminación

1.0 Etapa de Equipo de 14 de julio de Reunión con el

Definición. Trabajo 2003 equipo de

trabajo.

1.1 Obtención de Luis Alvarez 4 de julio de

datos históricos 2003

y evaluación

del proyecto.

1.2 Estratificación Luis Alvarez 8 de julio de

del defecto por 2003

tipo de bujía.

1.3 Mapeo Equipo de 1 O de julio de Reunión con el

preliminar del trabajo 2003. equipo de

proceso. trabajo.

1.4 Revisión de los Equipo de 14 de julio de Reunión con

datos trabajo 2003. equipo de

obtenidos. trabajo.

Una vez que hemos definido nuestro plan de trabajo para la etapa de definición del proyecto,

pasamos a desarrollar el mismo.

3.3.3 OBTENCIÓN DE DATOS HISTÓRICOS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Antes de iniciar la obtención de los datos, se hizo un recorrido por la planta con el fin de

Page 38: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

38

familiarizarnos con el proceso que se va a analizar, se realizaron pequeñas charlas con los

operadores con el fin de presentarme y de ir formándome una idea de donde podían radicar las

causas de nuestro problema.

Una vez que se conoció un poco más el proceso en la Planta Ensamble se procedió a la

obtención de los datos históricos de los defectos de la planta, obteniendo primero los datos de

los defectos de corte en la planta.

3.3.3.1 UNIDADES CON DEFECTOS DE CORTE Y DESPERDICIOS PLANTA

ENSAMBLE

Los datos que se obtuvieron corresponden al período comprendido entre los meses de enero a

junio del presente año, los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3.3 Unidades defectuosas para corte, enero - junio de 2003.

Mes I Defecto Enero Febrero Mano Abril Mayo Junio Total El. lateral 4,100 3,719 4,812 4,544 4,184 2,971 24,330 dañado Pestaña 1,080 1,182 585 863 746 425 4,881 defectuosa Cobertura y 2,034 1,704 2,539 2,546 1,002 1,076 10,901 Alineamiento Espacio 2,952 1,943 2,196 2,288 1,420 557 11,356 cerrado/abierto El. Central sin 2,837 2,605 2,303 1,822 1,543 1, 159 12,269 cortar Aro sillment 204 323 294 170 254 257 1,502 mal colocado

~--·-··- -- ~ ~~-~- --- -··--~-->------

Aislador - - 617 994 1,068 301 2,980 descentrado

-··---- -· --~ ~~- ·-.

Casquillo 1,430 1,213 760 874 656 710 5,643 _Golpeado Otros 168 363 452 875 4 30 1,892 Total Planta 14,805 13,052 14,558 14,976 10,877 7,486 75,754 Ensamble

Como se puede observar el defecto de corte que se presenta en mayor número es el de

electrodo lateral dañado, con 24, 3 30 unidades lo que representa un 3 2.12 % del total de las

unidades de corte defectuosas, paretizando los defectos obtenemos:

Page 39: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

70000

60000

50000 +-' e :::J 40000 o ü 30000

20000

10000

o

Defect

Count Percent Cum%

Pareto Defectos de Corte Planta Ensamble

32.1

32.1

16.2

48.3 15.0

63.3

14.4 77.7

7.4 85.1

6.4

91.6

3.9 4.5

95.5 100.0

Fig. 3.2 Pareto defectos de corte Planta Ensamble.

39

Como se puede ver en el Diagrama de Pareto, los problemas que causan aproximadamente el

80% de las unidades defectuosas por corte son:

• Electrodo lateral dañado.

• Electrodo central sin cortar.

• Espacio cerrado o abierto.

• Cobertura y alineamiento.

Paretizando nuevamente podemos observar que el 41 % del total de unidades de estos cuatro

defectos corresponde al de electrodo lateral dañado por lo que es en éste donde centraremos

nuestra atención.

Page 40: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

60000

50000

40000 -e: ::::¡

30000 o ü

20000 -

10000

o

Defect

Count Percent Cum%

Pareto Defectos de Corte Planta Ensamble

~o

·$-"",¡¡, ~\.\.l

24330 41.3 41.3

,..,,,:. ,#'"'

0·'' 12269

20.8 62.2

"' ~------~--

#'~~ ~~,#"º '° c:P' __ .,.;10 '\

~' r.o? 11356 ' 10901 19.3 18.5 81.5 100.0

Fig. 3.3 Pareto defectos de corte Planta Ensamble.

4U

100

i i 80

~ 60 e 1 ~ r 40 ~

~ 20

J- o

El siguiente paso fue obtener las partes por millón de este defecto, obteniéndose los siguientes

resultados:

Tabla 3.4 Partes por millón defectuosas electrodo central dañado Planta Ensamble, enero -

junio 2003.

Mes I Dato Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Electrodo lateral

dañado 4,100 3,719 4,812 4,544 4,184 2,971 33,958

Producción 5,554,725 5,446,166 5,430,538 5,048,570 5,885,044 6,456,758 33,821,801

Partes por millón

defectuosas 738 683 886 900 711 460 4,378

De los datos podemos ver que el promedio mensual de partes por millón para electrodo lateral

dañado es de 730, lo que representa un número bastante alto que si bien no es considerado

como desperdicio total, provoca retrabajos en las piezas representando de esta manera costos

para la empresa.

Ahora, analizando los datos correspondientes a los defectos de desperdicios obtenemos los

Page 41: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

41

siguientes resultados:

Tabla 3.5 Unidades con defectos de desperdicios Planta Ensamble.

Mes I Defecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Punta encendido

rota 4,997 5,073 6,035 5,262 4,337 3,900 29,604

Rotura radial 1,096 1,224 1,295 1,421 1,085 1,513 7,634

El. Cen. Dañado 4,582 6,392 7,079 6,833 4,982 4,090 33,958

Sin el. Central 30 37 55 39 26 13 200

El. Cen. Corto 3,853 4,351 2,640 4,275 2,700 2,573 20,392

Cpo. Aisl. Partido 700 770 561 658 458 400 3,547

Otros 323 1, 139 1,429 817 382 170 4,260

Total Planta

Ensamble 15,581 18,986 19,094 19,305 13,970 12,659 99,595

Aquí vemos que el defecto que se presenta en mayor número es el de electrodo central

dañado, con aproximadamente un 34 % del total, haciendo un diagrama de Pareto obtenemos:

Pareto Defectos de Desperdicios Planta Ensamble

- - . --70000 100 --------60000 -

,.,..---// - 60 ,

/

50000 // - 60 e' e: 40000 - Q) :::, o ~ ü 30000 40

Q) o...

20000 20

10000 -

o o

Defect oi&"º #~

º.,.,.. e:<·"' .,_o-<.~ ~\.,

Counl 33958 7634 200 Percent 47.6 41.5 10.7 0.3 Cum% 47.6 89.0 99.7 100.0

Fig. 3.4 Pareto defectos de desperdicios Planta Ensamble.

Del diagrama de Pareto podemos ver que los dos defectos que causan el mayor número de

unidades de desperdicios son electrodo central dañado y punta rota, sin embargo el que se

presenta en mayor cantidad es el primero y siendo éste un problema que le interesa resolver a

la empresa, es aquí hacia donde enfocaremos nuestro proyecto.

Page 42: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

42

En la siguiente tabla vemos el costo mensual en que incurre la empresa por electrodo central

dañado:

Tabla 3.6 Costos mensuales por electrodo central dañado.

Mes/ Dato ENE l<'EB MAR ABR MAY JUN Total

Electrodo central dañado 4,582 6,392 7,079 6,833 4,982 4,090 33,958

Producción 5,554,725 5,446,166 5,430,538 5,048,570 5,885,044 6,456,758 33,821,801

Partes por millón defectuosas 825 1, 174 1,304 1,353 847 633 6,136

Costo$ $ 19,106.94 $ 26,654.64 $ 29,519.43 $ 28,493.61 $ 20,774.94 $ 17,055.30 $141,604.86

Con los datos anteriores tenemos que en el período enero - junio del presente año se ha

incurrido en un costo de $ 141,604.86, lo que nos da un promedio mensual de $ 23 ,600.81

pesos, estas cantidades se calcularon tomando un costo promedio de $ 4.17 pesos por bujía,

este dato fue proporcionado por la empresa, aunque no se tiene prueba de la veracidad del

mismo debido a reglas de la empresa en cuanto a la divulgación de infonnación confidencial.

De seguir con esta tendencia tendremos al final del año un costo aproximado de$ 283,209.72

pesos, esto provocado solamente por el defecto de electrodo central dañado, lo que es

preocupante ya que si incluimos los demás defectos este número se elevaría grandemente.

Es importante mencionar que los datos anteriores corresponden a los que están en poder del

área de calidad de la planta, ya que también existen datos que corresponden a los reportes de

los supervisores de producción y a los inspectores de línea final, éstos últimos utili:z.ados en

los paretos de línea final.

3.3.3.2 Electrodo Central Dañado Por Centro De Trabajo

Conociendo ya que el defecto que se presenta en mayor número es el electrodo central

dañado, se efectuó una comparación entre los centros de trabajo de la Planta Ensamble con

datos de los reportes de cada centro, esto para detenninar en qué centro de trabajo es donde se

presenta la mayor cantidad de unidades defectuosas y de esta manera enfocarnos en el mismo

para poder junto con los operadores y supervisor de dicho o dichos centros detenninar las

causas que originan el defecto y la manera en que lo podemos enfrentar para disminuir los

Page 43: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

43

costos en que incurre la empresa y mejorar la calidad del producto.

Tabla 3. 7 Electrodo central dañado por centro de trabajo.

Centro de trabajo I Mes A B e D E Enero 65 117 45 60 126 Febrero 102 56 60 67 135 Marzo 344 337 31 272 361 Abril 174 203 108 176 121 Mayo o 167 161 19 160 Junio 164 224 35 48 120

Total 849 1104 440 642 1023 Partes por millón defectuosas 107 183 68 103 156

Se debe mencionar que los datos que aparecen en esta tabla corresponden a los reportes de

producción diarios de los supervisores, en este número no se incluyen las piezas que son

contabilizadas por los inspectores de línea final.

Como se puede observar en la tabla los centros de trabajo que presentan mayor problema son

los centros B y E, con 183 y 156 partes por millón defectuosas respectivamente, por lo que se

decidió que el equipo de trabajo se formaría con gente de estos centros.

Con el fin de estratificar aún más el defecto, se decidió que el electrodo central dañado se iba

a clasificar de la siguiente manera:

• Electrodo central dañado por rebaba en el corte.

• Electrodo central daflado por corte caído.

• Electrodo central mordido.

• Electrodo central dañado por golpe.

Con el seguimiento que se hizo durante una semana de las piezas de electrodo central dañado

pudimos detectar que el que se presenta con mayor frecuencia es el golpeado, con un 72 % del

total de piezas, seguido por el electrodo central con rebaba con un 21 %.

El objetivo de esta estratificación es ir tratando de identificar las partes del proceso en donde

se produce el defecto, de manera general podemos decir que el golpe al electrodo central se

puede producir en la estación de doblez, pero esto se confirmará más adelante, cuando se

Page 44: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

44

realice el mapeo del proceso.

En charlas que se tuvo con los operarios en la planta se observó el detalle que la mayoría de

electrodo central dañado resulta cuando se daña primero el electrodo lateral, por lo que

podemos decir que los dos defectos están relacionados, para confirmar este detalle, se decidió

hacer un análisis de correlación con los datos de los dos defectos en el período de enero a

junio del presente año, los resultados fueron:

Tabla 3.8 Datos electrodo lateral y central dañado enero - junio 2003.

Mes Electrodo lateral dañado Electrodo central dañado

Enero 4100 4582

Febrero 3719 6392

Marzo 4812 7079

Abril 4544 6833

Mayo 4184 4982 --- - -~

Junio 2971 4090

El coeficiente de correlación obtenido para los pares de datos fue de 0.72, por lo que se puede

decir que existe un grado fuerte de relación entre los dos defectos, en éste caso la variable

dependiente es el electrodo central dañado, ya que suponemos que éste es provocado por el

daño al electrodo lateral.

Una vez establecida la relación entre los dos defectos, se piensa que para poder bajar el

número de electrodo central dañado es necesario disminuir el nivel de electrodo lateral

dañado, por lo que el proyecto se enfocará en proponer mejoras para lograr que el daño al

electrodo lateral disminuya y esto traerá como consecuencia que baje también la cantidad de

electrodo central dañado.

3.3.4 MAPEO PRELIMINAR DEL PROCESO

Para ir identificando posibles variables que influyan para que aparezcan los defectos

mencionados, se hizo un mapeo preliminar del proceso en donde se describen los pasos que

Page 45: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

45

siguen los materiales hasta que se ensambla completamente la bujía, pero primero se debe

mencionar que los principales componentes de una bujía son:

• Aislador.

• Terminal.

• Electrodo central

• Casquillo.

Terminal

Resorte

Casquillo

Componentes de una Bujía Automotriz

_____-. Aislador Supresor

Electrodo de tierra

Fig. 3.5 Componentes de una bujía automotriz.

En la siguiente página se muestra el diagrama de proceso de una bujía automotriz:

Page 46: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

(¡)FEDERAL MOGUL

o o T 1 D p p R N E E E A s M R R N p o A A s E R

c c p c A 1 1 o e ó ó R 1

N N T ó E N

#

1 ~ ~ ~ §)

2 @ ~ ~ ~

3 ~ • im ~

~ 0 ~ l!ffl lj)

5 @ ~ ~ ~

5 ~ • ~ ~

5 @ ~ ~ e

5 @.\\ • ~ D

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO E INSPECCIÓN A L

Luis Álvarez B. M Preparado por : Fecha: 14/07/2003

A c É N Nombre de la parte : Ensamble Bujla Automotriz Planta de F.M. : México

Cliente: Varios

DESCRIPCION DEL e.VENTO METOuu DE MEDICION Y REGISTROS

Transporte de aislador desde la planta de cerámica a la planta ensamble a la máquina IWA, lransporte

.&. de terminal, electrodo central de planta maquinados a planla ensamble, máquina IWA, y de casquillo de planta maquinados a máquina PTM en ensamble.

A Ensamble aislador con electrodo central en máquina IWA.

~ Ensamble terminal a aislador con electrodo central.

A Transporte pieza de aislador a máquina PTM.

A Ensamble casquillo con pieza de aislador.

A Transporte de bujla ensamblada a máquina GTG.

A Corte de electrodo central y doblez de electrodo lateral de bujla ensamblada.

A Inspección Inspección visual.

Fig. 3.6 Diagrama de proceso.

Page 47: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

47

3.3.5 CONCLUSIONES ETAPA DE DEFINICIÓN

• En esta etapa dentro de la carta de proyecto establecemos los alcances del mismo que

son:

» ANALIZAR el proceso para identificar las causas que originan el defecto, se

enfocará en la etapa del proceso que se identifique como la más crítica.

» Se llevarán a cabo pruebas para confirmar o descartar variables y de ésta

manera RECOMENDAR a la empresa las medidas que puede tomar para

lograr sus objetivos.

• Los centros de trabajo que presentan mayor problema son los centros By E por lo que

decidimos que el equipo de trabajo se formara con personas de esos centros, además la

mayoría de las pruebas se llevarán a cabo con los tipos de bujías que se trabajan en

dichos centros.

• El coeficiente de correlación obtenido para los defectos de electrodo central y

electrodo lateral dañ.ado fue de 0.72 por lo que podemos suponer que ambos defectos

están relacionados.

3.4 ETAPA DE MEDICIÓN

En esta etapa se persigue identificar el desempeñ.o del proceso de una manera que permita

identificar variables críticas en el mismo, el proceso actual se evalúa contra los objetivos que

se desean lograr, de manera que la brecha existente entre lo deseado y lo real guíe al equipo

en el análisis de las variables que se identifiquen.

Es en esta etapa donde las variables que afectan las salidas del proceso se identifican y se

ponderan, para posteriormente determinar cuál es la que mayor incidencia tiene, las

herramientas que se utilizaron en esta etapa fueron: diagrama de proceso, diagrama de Pareto,

matriz causa - efecto, y un análisis del modo y efecto de fallas.

Page 48: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

48

3.4.1 MAPEO DEL PROCESO

El defecto es muy poco probable que aparezca en las etapas anteriores al proceso de GTG

debido a que es aquí en donde se corta el electrodo central y se le forma el doblez al electrodo

lateral, mientras en las máquinas anteriores solamente ensamblan los componentes sin

dañarlos, es por eso que el mapeo del proceso elaborado en esta etapa fue el que se lleva a

cabo en la máquina GTG que es donde se realiza como ya se mencionó el corte del electrodo

central y el doblez al electrodo lateral.

Más adelante se muestra el diagrama de proceso de la máquina GTG, que es el lugar donde se

presenta la generación de los defectos en estudio.

Una vez mapeado el proceso se realizó una reunión con el equipo de trabajo y se concluyó

que el daño al electrodo puede ocurrir en las siguientes etapas del proceso en la máquina

GTG:

1. Orientador.

2. Estación de corte.

3. Estación de doblez.

Colocar pieza en el inserto.

Orientador de pieza.

Detector de pieza mal orientada.

Diagrama de Proceso Máquina GTG

Expulsión de pieza mal orientada.

Estación de corte de electrodo central.

Estación de doblez de electrodo lateral.

·0 Ci;

0 ~

0 ~

Fig. 3.7 Proceso máquina GTG.

Colocación de gasket.

Preformado de gasket.

Retirar bujía del inserto y colocarla en charola.

Page 49: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

49

Al momento de identificar las posibles variables que afectan el normal desempeño del

proceso, se dijo que en la estación de orientación puede ocurrir que la pieza no sea bien

orientada lo que provoca que ésta al pasar por el sistema a prueba de error no sea detectada

por el sensor y éste no envíe la señal al mecanismo de expulsión.

En la estación de corte el daño al electrodo central puede ser causado en caso que la

herramienta no esté en buen estado, al suceder esto pueden pasar dos cosas: primero que el

electrodo central se golpee con la herramienta, dejándolo marcado, segundo que el corte que

se realice esté caído es decir inclinado. lo que no cumple con los requerimientos del proceso.

una tercera probabilidad es que se deje una rebaba en el electrodo central y esto también es

considerado como defectuoso ya que no hay manera de repararlo.

En la estación de doblez el problema se presenta cuando la presión con la que se hace el

doblez es mayor que la requerida. también cuando la pieza se ha ido desorientada pues lo

primero que sucede es que en la estación de corte se daña al electrodo lateral y cuando se

llega a la estación de doblez al momento que la herramienta presiona el electrodo lateral pues

éste golpea al electrodo central.

También se mencionó que los siguientes factores pueden influir para que aparezca el defecto:

• Altura de predoblez bajo.

• Herramienta de corte de electrodo central gastada.

• Goma del orientador desgastada.

• Mal pilotaje de válvula del mecanismo de expulsión.

Como se puede ver los tres últimos factores están relacionados con las estaciones de corte y

de orientación, sin embargo la altura de predoblez del casquillo es una variable que no se

puede controlar en la Planta Ensamble debido a que viene de la planta de maquinados, al

parecer de los operarios este factor es el principal causante del defecto ya que al tener un

ángulo mayor al requerido, es más probable que al momento de realizar el doblez del

electrodo lateral éste se desvíe o se aplaste totalmente y dañe al electrodo central, para

confirmar si estas variables influyen directamente en la aparición del defecto se realizarán

pruebas en la fase de análisis mediante hipótesis que planteen la posibilidad de que dichas

variables sean o no las causantes de los defectos.

Page 50: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

50

3.4.2 MATRIZ CATJSA EFECTO

É.sta es una herramienta que nos permite priorizar las variables de entrada que forman parte de

un proceso, esto se realiza con el equipo de trabajo para que siguiendo el resultado obtenido

se monitoree la variable que resultó con mayor ponderación para los miembros del equipo.

priorizando una determinada variable podemos determinar si es necesario implementar

medidas de control para mejorar el proceso.

Basándose en la matriz causa - efecto se puede realizar un análisis del modo y efecto de fallas

así como diseño de experimentos que permitan verificar la veracidad de hipótesis planteadas

previamente.

Para construir una matriz causa - efecto se le asigna un nivel de importancia al efecto que se

tiene, esto en una escala de 1 a 10, posteriormente a cada variable se le asigna un valor según

la importancia que tenga para causar el efecto, posteriormente este valor se multiplica al nivel

de importancia y la variable que resulte con un valor mayor será la que se considere como la

causa principal del efecto.

La matriz causa - efecto que se realizó con el equipo de trabajo se muestra a continuación:

Page 51: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

1

51

Tabla 3.9 Matriz Causa - Efecto.

Nivel de Importancia: 6

Efecto Nariable Electrodo lateral y/o central Total 1 1 d ñ d

1 a a o.

1

1. Goma del orientador. (gastada) 5 30

2. Detector de piezas mal orientadas mal ajustado / 3 18

no funciona.

3. Sensor de piezas mal orientadas no envía señal. 3 18

4. Herramienta de corte. (rota o gastada) 4 24

5. Altura estación de corte. (mal ajustada) 7 42

6. Altura estación de doblez.(mal ajustada) 7 42

7. Altura de predoblez. (baja, viene del proveedor) 8 48

8. Operador. (no retira la pieza y la deja pasar dos 7 42

veces por el proceso)

Se puede ver de la matriz que la causa principal del defecto es la altura del predoblez, que no

cumple con las especificaciones de disefto, después siguen las alturas en las estaciones de

doblez y de corte, esto se debe a que el ajuste se hace de forma manual es decir

empíricamente al momento de cambiar el tipo de bujía o de hacer el cambio de tumo, lo que

provoca que la altura de las estaciones no quede bien ajustada y las piezas resulten dañadas.

3.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CRÍTICOS PARA LA CALIDAD

En ésta parte se describe el proceso, y se asignan las variables a la etapa del proceso que

correspondan, para determinar si dichas variables se consideran críticas es decir que si inciden

directamente en el problema y no se están controlando debidamente; si son variables

controlables significa que el efecto de estas variables se puede anular por medio de controles

existentes o nuevos y si simplemente son ruido quiere decir que no pueden ser controladas

debido a que tienen origen en un proveedor etc.

Page 52: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

52

Tabla 3. 1 O Críticos para la calidad.

No. Operación Variable Crítica I Controlable Ruido

1 Colocar pieza en N/A 1

el inserto. 1 1 1

2 Orientación de Goma de Orientador lx 1

Gastada. 1

1 pieza. 1

13 Detección de Sensor desactivado

/ 1 lx 1

1 I pieza mal mal ajuste/ mal estado. 1 1

1 1

1 1 J orientada.

4 Expulsión de Sensor no envía sefí.al / X

pieza mal Válvula desactivada o

orientada. en mal estado.

5 J Estación de corte J Herramienta rota / IX 1

I de electrodo J gastada. 1 1

1 1 central. 1

1

Mal ajuste de altura X 1

1

estación de corte. 1

6 Estación de Mal ajuste de altura X 1

doblez de estación de doblez.

electrodo lateral.

Altura de predoblez baja X ¡x

1

7 Colocación de aro N/A

exterior. 1

1

8 Preformado de aro J N/A 1 1 1

exterior. 1

1 1

1 1

9 Retirar pieza del I Descuido del operador ¡x 1

1 1. 1 1 1

I I mserto. 1

¡ 10 1 Inspección N/A

Podemos ver de la tabla 3 .1 O que las variables consideradas críticas en el proceso son:

Page 53: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

53

• Ajuste estación de corte.

• Ajuste estación de doblez.

• Altura de predoblez.

Las altura de predoblez a pesar de que tiene su origen en un proveedor se considera crítica

porque en pruebas hechas con piezas que tienen la altura de predoblez fuera de especificación,

se observó que sí incide en la ocurrencia del defecto, sin embargo es una variable que no

atañe a la Planta Ensamble por lo que se hace muy complicada de controlar.

Las variables consideradas controlables tales como las referentes a la herramienta de corte y a

la estación de orientación pueden ser controladas mediante los ajustes correctos que realicen

los mecánicos de las máquinas, es por ello que no se considera que estas variables requieran

de mayores esfuerzos para controlarlas.

3.4.4 ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTO DE FALLAS

En un análisis de éste tipo se analizan las posibles fonnas de falla que pueden existir durante

el proceso, así como el efecto de dicha falla; a la vez nos pennite identificar la causa que

origina la falla. La ventaja de realizar un análisis de éste tipo es que se pueden diseñar

controles para evitar que las fallas se presenten y se le puede dar un seguimiento a través de

actualizaciones del análisis asignando responsables para las tareas que se establezcan.

Otra ventaja de este análisis es que nos puede ayudar a rediseñar el proceso si es necesario,

reducir en gran medida el modo de falla si es que no se puede eliminar completamente e

identifica la causa raíz de la falla.

Para realizar el análisis, nos basamos en el modelo que utiliza la compafl.ía Ford, que es un

modelo utilizado por la mayoría de las empresas dedicadas al ramo automotriz como es el

caso de Federal Mogul de México,

En este análisis se utiliza el nivel de importancia asignado en la matriz causa - efecto además

que a cada variable se le asigna un nivel de ocurrencia de l a 1 O, siendo 1 el nivel más bajo de

ocurrencia, a la vez se asigna un valor para la detección de la variable, en una escala de l a

Page 54: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

54

1 O, significando el uno que la variable es fácilmente identificable y diez que la variable es casi

imposible de detectar a tiempo.

Al análisis de modo y efecto de fallas realizado en Federal Mogul se muestra en la siguiente

página.

Page 55: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

ltem Model Year(s) Vehicle(s)

Ranking .-

GTG- ~00 Cor1e Electrodo Cen1r11 y Doblez E11ctrc11:10 llt1r11

Coloc1c10n de G111(11 y Pr1rorm1c:10

Colouro1ez1en el ,., serto Qrie,.,tac,o~ de 01ez1

DetecciL'.:n de p1ez1r.,1lcr,el'l!1d1

E•c: uls10n de ~llCIZI m1. or1 1n11::i1

Estac.10n a1 ccr:e ae electrodo ct l'l!i .1 1

Estación de doblez c e 11ec:10001,11,11

CotocaciOI! de QHkll

Pr1rorm1do.1e gask1I 1:o:1erior

R11111r p1u:adelinseno 10 Inspección

,1,c.001 R1v 08I0119i

Tabla 3.11 Análisis del modo y efecto de fallos [8]

POTENTIAL FAILURE MODE ANO EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA) FMEA Number: FMM-ENS-.. Page al

Ensamble de Bujla Process Responsibility Feden1I Mogul de M4ndco,S.A de C.V. íl2lllZ.l2Cll3_

Prepared By B Bem,m J l Atv;mtz /A Key Date FMEA Date (orig.) JuV25J03 ( Rev.)

Luz Ma . Stmchez (GTG), Arturo Gonzélez (Mecánico GTG), Fidel CarTiRo (Mecénico GTG), Domingo Ramos (GTG), Rafael Berrum (Cal. y Man.). Luis Alvarez (Tes ista), Guillermo Gardufto (Supervisor)

1 - 2 = Incidental 3 - 4 = Minar 5 - 6 = Majar 7 - 8 = Significan! 9 - 10 = Criticar

Polel'llhl

F1Mure .....

NIA

El cr1enlador no orienta b11n la p,eza

S1nsorno enY ia se:'ial correctam1n11

v•lvula :le exp1.1/s10" ro lunc,ona adec:;1d am11'1!1

Golo11 11 pi eza co n lah1·rarr,1en:a

L111turaoe 1aes1a:10":1e co'11noula co r11c11

Lealtu1a oel11estación de:oblez nc:es11,orr1e:1

Pieza p10Yiene con predoblez ba¡o c1 c:roV110or

Nou,e1irel1 p1ezade! 1n serto

Po1Mli1I

EW.Cl(a)of ISI I

flllure

Electrodo 111ter1~6

Ni.A

ELD y.'o ECD ELD y!o ECD ELD y/o EC D ELDy.'o EC D ELD vio ECO

ELO vio e::o ELO vio eco

Ni.A

NIA

ELO yfo ECO NIA

P1t.l'l•11

C111H(l)I

MHllll'llll"'{I)

ofhlklrt

N/A Goma de Or1ent1001 Gut1;:11

Ser,sor deuct,YIClo I m1111ust1 I i"nll estaco s,..,,01 110 erv la sefl1f I v•ivi.,11 d1sac1 ,v1da o en ma: estado

Herr1m11r.11rot1 / gu;101

M1 l 1¡us1e de 1!11,r, e111c ,on de corte

M111¡usl1de11:ur1es11c10nde doCl l1Z

Altura di prtdobltZblJI

Descuido del op1r1dor

NIA NIA

N•A

C11rnnl

· · 1 1 """'"'*'"' P. "KOl!llfflll'lldld & Tlr,et

N. Action(•I c,.,r.tton D1M

l'ron"

Con1Jol1

NIA

N•E 2 90 R1v 1urpr111 nc1a ,, R1v1urpre11nc11 ',,

•nspe c" OnCamb,ot-tta 2 .. AJUIII con g1;1 4 k

NlE A ') t

NIE e J t..J

"" NI.A

NIE I a l•a ""

Atllor'II

TlkM

A,1Son1ll .. ub

.. .. N.

Page 56: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

56

3.4.5 DIAGRAMA DE PARETO

Según el análisis hecho en la etapa anterior, la principal causa del defecto de electrodo central

y lateral dañado en la Planta Ensamble es la altura baja del predoblez del casquillo, para

detallar el nivel de importancia de esta variable se realizó un Pareto con el fin de establecer un

orden en cuanto a las variables que se van a analizar.

Pareto Críticos para la Calidad

¡ - -- -- ·----

800 l 700 1

1 600 -1

§ 5001

8 :~~ ~I 200

100

o

Defect

Count Percent Cum%

1

384 46.4

46.4

~ ~ '1, '\ 'l-

96 96 96 60 48 24

11.6 11.6 11.6 7.2 5.8 2.9

58.0 69.6 81.2 88.4 94.2 97.1

Fig. 3.8 Pareto críticos para la calidad.

&'"""

24

2.9

100.0

Como vemos en el Pareto, las causas principales del defecto son el mal ajuste en las

estaciones de doblez y de corte así como la altura de predoblez.

Es aquí donde termina la etapa de definición de la metodología, una vez que se han

identificado las variables que influyen en la salida del proceso, en la etapa siguiente que es la

de análisis se realizarán experimentos que permitan confirmar la veracidad de las hipótesis

planteadas con respecto a las variables que están siendo objeto de estudio.

Page 57: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

57

3.4.6 CONCLUSIONES ETAPA DE MEDICIÓN

• Una vez mapeado el proceso tenemos tres etapas del proceso consideradas como

críticas:

» Orientador.

» Estación de corte.

» Estación de doblez.

• De la matriz causa - efecto vemos que la principal causa del problema es la altura de

predoblez del casquillo que no cumple con las especificaciones de diseño, luego están

las alturas de las estaciones de corte y doblez, esto se debe a que el ajuste se hace de

forma manual es decir empíricamente, esto al momento de cambiar el tipo de bujía o

hacer el cambio de turno lo que provoca que la altura de las estaciones no quede bien

ajustada y las piezas resulten dañadas.

• En el análisis del modo y efecto de fallas se identificaron las posibles formas de falla

que pueden existir durante el proceso así como el efecto de dicha falla, esto nos

permite identificar la causa que origina la falla y recomendar las medidas de control

que pueden evitar que estas fallas se presenten por medio de actualizaciones del

análisis, una de las ventajas del análisis es que nos ayuda a rediseñar el proceso si es

necesario, reducir en gran medida el modo de falla e identificar la causa raíz de la

falla.

• Basándonos en las partes por millón defectuosas que son 1023, tenemos un nivel de

4.58 sigma.

3.5 ETAPA DE ANÁLISIS

En la etapa de medición se identificaron las variables críticas de entrada del proceso que

influyen directamente para que las salidas no sean las esperadas. El objetivo de la etapa de

análisis es confirmar estadísticamente por medio de hipótesis las posibles relaciones entre las

causas denominadas principales y los efectos que supuestamente ocasionan dichas causas.

En es.ta ~tapa se requiere del uso de técnicas estadísticas que nos ayuden a analizar los datos

Page 58: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

58

obtenidos, un acercamiento estadístico de los datos implica que éstos se conviertan en

información que nos pennita obtener el conocimiento necesario para la toma de decisiones

que pennitan obtener los resultados esperados.

Hay que mencionar que el uso de estas técnicas estadísticas resulta muy complicado si se hace

todo de fonna manual, por lo que para facilitar los cálculos y ahorrar tiempo se utilizó el

programa estadístico Minitab, el uso de este programa obedece a que se puede manejar de una

manera sencilla por parte de el usuario ya que se basa prácticamente en el uso de menús y su

pantalla de entrada es similar a la de Microsoft Excel siendo compatibles ambos programas, a

parte se tiene la facilidad que el campus cuenta con licencia para utilizar este programa y ya

se había hecho uso del mismo anterionnente.

La parte más importante de ésta etapa constituye la elaboración de hipótesis sobre los datos

que se tienen, de forma que permitan convertir los datos en información que nos ayude a la

toma de decisiones que resuelvan los problemas que se tengan.

Hay que recalcar que "la verdad o la falsedad de una hipótesis estadística nunca se sabe con

absoluta certidumbre a menos que se examine toda la población." [9], como sabemos esto

resulta poco práctico debido al tiempo y los costos que implicaría.

En lugar de ello, lo que se hizo fue tomar una muestra aleatoria de la población que nos

interesaba y utilizamos los datos que teníamos para obtener evidencia que apoye o no las

hipótesis que se plantearon.

3.5.J ELABORACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

"La estructura de la prueba de hipótesis se fonnulará con el uso del término hipótesis nula.

Éste se refiere a la hipótesis que deseamos probar y se denota H 0 . El rechazo de la hipótesis

nula nos conduce a la aceptación de la hipótesis alternativa, que se denota H1." [9]

En la hipótesis nula establecemos el valor o la relación que deseamos probar, para el caso

establecer si no hay relación entre dos variables o entre una variable y un atributo, en éste

Page 59: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

59

caso se afirma que no hay relación, no hay cambios que se presenten debido a las variables o

atributos que se estén analizando, por el contrario en la hipótesis alternativa establecemos que

sí hay una relación o que algo cambió debido a la o las variables que se están estudiando.

"El resultado de una prueba de hipótesis es una decisión que consiste en rechazar o no

rechazar la hipótesis nula; esto se refiere a que la hipótesis nula o es rechazada o emitimos

juicios basándonos en ella. En la práctica debemos actuar como que aceptamos la hipótesis

nula en lugar de no rechazarla, como no se tiene certidumbre se pueden cometer cualquiera de

los dos siguientes errores:

1. Rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera.

2. Aceptar la hipótesis nula cuando es falsa.

El primer error es Ilamado error tipo I y el segundo es llamado error tipo 11." [3]

La siguiente tabla ilustra de una mejor manera las situaciones descritas en el párrafo anterior:

Tabla 3.12 Tipos de errores.

DECISIÓN HoES VERDADERA HoES FALSA ~ - -·-- ------ ------ ------~- -- -------- -- ---

Acepto Ho Decisión correcta Error tipo II

Recazo Ho Error tipo I Decisión correcta

El nivel de confiabilidad que se obtiene en los resultados de pruebas estadísticas se basa en un

valor Ilamado alfa (a), los valores más comunes de alfa son 1 %, 5%, y 1 O %, esto significa

que con un alfa de 5% podemos rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera 5 de cada

100 veces. Este valor para nuestros estudios será de a = 0.05.

3.5.2 MATRIZ DE SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Para saber qué tipo de análisis se iba a realizar en cada uno de los experimentos hechos, nos

apoyamos en la matriz de selección de herramientas brindada en el Módulo II del diplomado

Page 60: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

60

de Six Sigma del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus

Estado de México, dicha matriz es la siguiente:

MATRIZ DE SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Factor Variable Factor Atributo

Respuesta Variable Análisis de Análisis de regresión ~arianza, prueba

Prueba de chi Respuesta Atributo Regresión lógica cuadrada, prueba

de proporciones.

Fig. 3.9 Matriz de selección de herramientas. [10]

3.5.3 EXPERIMENTOS DISEÑADOS

"Un experimento diseñado es una prueba o una serie de pruebas en las cuales se inducen

cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema, de manera que sea

posible observar los cambios en la respuesta de salida. El proceso se puede visualizar como

una combinación de máquinas, métodos, personas y otros recursos que transforman una

entrada en una salida que tiene una o más respuestas observables."[11]

En la etapa de medición se identificaron las variables del proceso que supuestamente inciden

en mayor número para que el defecto de electrodo central y lateral resulten dañados. Los

experimentos realizados se llevaron a cabo con los siguientes objetivos:

a) Determinar qué factores tienen mayor influencia para que se presenten los defectos de

electrodo lateral o central dañados.

b) En algunos casos determinar qué nivel o estado de la variable de entrada es el óptimo

para que la respuesta obtenida a la salida sea la deseada.

c) Determinar qué valor o estado de las variables de entrada son las mejores para

minimizar los efectos de posibles variables que no puedan ser controladas.

Page 61: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

61

El siguiente diagrama explica la manera en que se llevó a cabo el proceso de experimentación:

e -~~-----

I Problema: Electrodo central -... Obtención de datos y

I y lateral dañados realización del experimento

¡ ¡ Identificación y ponderación

Análisis estadístico

de causas. utilizando Minitab.

¡ ¡ Planteamiento de hipótesis

Verificación de las hipótesis planteadas.

¡ ¡ Diseño del experimento Toma de decisiones

1

Fig. 3 .1 O Proceso de experimentación.

Con el fin de llevar un mejor control sobre los experimentos realizados, se hizo un plan de

recolección de datos en donde se plantearon las hipótesis con respecto a cada una de las

variables que fueron objeto de estudio, la herramienta estadística que se utilizó y la forma en

que se recolectaron los datos; el plan se muestra en la siguiente tabla:

Page 62: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Tabla 3.13 Plan de recolección de datos.

No Variable Hipótesis Recolección de Datos Herramienta a

Utilimr

1 Goma del IHO: El estado de la goma del orientador no influye en la generación de Se colocará una goma en buen estado y otra gastada en el orientador, Análisis de

orientador. electrodo lateral dañado y electrodo central daílado. corriendo piezas con cada una de ellas. varianzas

IH 1 : El estado de la goma del orientador influye en la generación de electrodo .,oles de 1 O piezas.

lateral dañado y electrodo central daílado.

12 Sensor y I o IHO: El estado del sensor y I o la válvula no influye en la generación de Se correrán piezas con la válvula de expulsión desactivada pero Análisis de

válvula en mal electrodo lateral dañado y electrodo central daílado. levando las piezas hasta la estación de corte, y observar si se ocasiona varianzas

estado. IH 1: El estado del sensor y I o la válvula influye en la generación de electrodo algún daflo a la pieza.

llaleral dallado y electrodo central dañado. uotes de 1 O piezas.

~ Herramienta IHO: La herramienta de corte rota o gastada no ocasiona electrodo lateral Se correrán piezas con una herramienta desgastada y otra en buen Análisis de

estación de ~afiado y electrodo central dailado. estado para observar la incidencia en el número de electrodo lateral y varianzas

corte. IH 1 : La herramienta de corte rota o gastada ocasiona electrodo lateral daílado y central dailados.

electrodo central daílado. .,oles de 1 O piezas.

4 Altura estación IHO: La variación en la altura de la estación de corte no influye en la generación Se ajustará la estación de corte a diferentes alturas y se correrán las Regresión lógica.

de corte. ~e electrodo lateral dailado y electrodo central dallado. piezas anotando los resultados y determinar la altura que más conviene

IHI: La variación en la altura de la estación de corte influye en la generación de a la estación.

electrodo lateral dañado y electrodo central daílado. uotes de I O piezas.

5 Altura estación IHO: La variación en la altura de la estación de doblez no influye en la !Se ajustará la estación de doblez a diferentes alturas y se correrán las Regresión lógica.

de doblez. ~eneración de electrodo lateral dailado y electrodo central dallado. piezas anotando los resultados y detenninar la altura que más conviene

IH 1: La variación en la altura de la estación de doblez influye en la generación ¡a la estación.

~e electrodo lateral daílado y electrodo central dallado. !Lotes de 1 O piezas.

6 Altura de IHO: El ángulo de altura de predoblez no influye en la generación de electrodo Se escogerán piezas con alturas de predoblez dentro de especificación !Regresión lógica.

predoblez. lateral dailado y electrodo central daftado. ~e diseílo y alturas fuera de especificación, se medirá el ángulo de

IH 1: El ángulo de altura de predoblez influye en la generación de electrodo ~oblez y se agrupará en tres categorías y se correrán en la máquina

lateral daílado y electrodo central dailado. K}TG.

lotes de 1 O piezas por cada categoría.

Page 63: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

63

Hasta este momento se ha llegado a la parte de planteamiento de la hipótesis y diseño del

experimento, el cual incluye los siguientes puntos:

1) Objetivos del Experimento - aquí se indican las variables de entrada que se van a

manipular y los posibles resultados que se pueden obtener como consecuencia de

dicha manipulación así como los niveles de los que consta cada factor o variable de

entrada.

2) Ejecutar el experimento - consiste en recolectar los datos y luego introducirlos en el

Minitab.

Luego sigue la verificación de las hipótesis y la toma de decisiones.

Se realizaron experimentos para cada una de las variables indicadas en la etapa de medición,

que fueron:

a) Goma de el orientador.

b) Sensor de la estación de rechazo.

c) Herramienta de la estación de corte.

d) Ajuste de altura en la estación de corte.

e) Ajuste de altura en la estación de doblez.

f) Altura de predoblez del casquillo.

Cada uno de los experimentos se llevó a cabo en la Planta Ensamble, para diferentes tipos de

bujía.

3.5.3.1 Goma Del Orientador.

Objetivo

Determinar si existe diferencia significativa entre el número de unidades que resultan

defectuosas con la goma del orientador en buen estado y la goma en mal estado, para así

determinar si es necesario realizar más seguido un monitoreo de la misma. Éste es el objetivo,

ya que ciertamente sabemos que el mal estado de la goma provoca que la pieza no se oriente

bien y si la pieza no va orientada es muy probable que resulte con daño en el o los electrodos,

lo que no sabemos con certeza es si el número de estas unidades dañadas es significativo en

Page 64: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

64

comparación con el número que se obtiene con la goma en buen estado como para tomar una

acción debido a ello.

Ejecución del Experimento

El experimento se realizó el día 21 de julio en la máquina de corte y doblez, para realizarlo se

contó con la ayuda de un mecánico de la planta, el mismo consistió en correr lotes de 1 O

piezas cada uno en la máquina, la variable que se modificó para correrlo fue la goma del

orientador, una goma estaba en buen estado y la otra estaba ya gastada.

Debemos mencionar que una de las limitantes que se tuvieron al momento de realizar cada

uno de los experimentos fue el tamaño de la muestra ya que debido a su costo se procuraba

tomar muestras pequeñas, definidas junto con el Departamento de Manufactura y Calidad de

la Planta Ensamble, además cuando en un experimento se observaba que el daño a las piezas

era evidente, nada más se terminaba de correr el lote que estaba siendo procesado en ese

momento, esto para evitar dañar más piezas.

Factores del Experimento - Goma del orientador.

Niveles del factor - dos.

1. Goma en buen estado.

2. Goma en mal estado.

Respuestas - número de bujías con electrodo central y/o electrodo lateral dañados.

Tenemos que nuestro factor es un atributo que consta de dos niveles, y nuestra respuesta es

una variable ya que suponemos que el número de bujías dañadas en cada corrida será

diferente.

En vista de lo anterior lo que corresponde realizar es un análisis de varianzas, el cual es "un

procedimiento creado por R. A. Fisher en 1925, para descomponer la variabilidad de un

experimento en componentes independientes que puedan asignarse a causas distintas. El

problema general a estudiar es el siguiente: disponemos den elementos que se diferencian en

Page 65: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

65

un factor. En cada elemento estudiado observamos una característica continua o variable

respuesta que varía aleatoriamente de un elemento a otro" (en nuestro caso el número de

unidades defectuosas), "se desea conocer si hay o no relación entre el valor medio esperado

de la característica estudiada y el factor." [12]

Para tomar la decisión de si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula de nuestro

experimento, no realizaremos los cálculos que normalmente se hacen para éste tipo de

estudio, si no que como mencionamos antes nos auxiliaremos con el uso del programa

estadístico Minitab, el cual nos proporciona una vez introducidos los datos y procesados un

valor conocido como valor p el cual "es independiente del tipo de prueba estadística que se

esté utilizando para determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. El valor p mide la fuerza

de los resultados de la prueba de hipótesis en lugar de simplemente rechazar o no rechazar. A

un nivel de significancia dado (alfa a), el valor p se utiliza para determinar si se rechaza la

hipótesis nula; entre más pequeño es este valor, más evidencia existe para rechazar la

hipótesis nula." [ 1]

Los resultados obtenidos durante el experimento fueron los siguientes:

Tabla 3 .14 Resultados experimento con la goma del orientador

Estado de la goma del Tamaño del Número de Número de

orientador lote bujías con bujías con

ELD ECD

1 10 9 9

1 10 10 8

2 10 o o 1

2 10 o o

El estado uno corresponde a la goma en mal estado y el estado dos a la goma en buen estado.

Las hipótesis planteadas son:

Ho: µ1= µ2

H1: µ1# µ2

Estas hipótesis son válidas tanto para electrodo lateral como para electrodo central dañado.

Page 66: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

66

La hipótesis nula plantea que las medias de cada uno de los dos niveles del factor son iguales

y la alternativa que ambas medias son diferentes, en otras palabras la hipótesis nula plantea

que el número de bujías que salgan con electrodo central o lateral dañados será el mismo no

importando el estado en que se encuentre la goma.

Verificación de las Hipótesis

Los resultados obtenidos en el Minitab para electrodo lateral dañado indican que el valor p es

de 0.003, (ver Tabla Al del Anexo) en vista que nuestro nivel de significancia establecido

previamente es de a = 0.05, vemos que 0.003 < 0.05 por lo que procedemos a rechazar la

hipótesis nula y no rechazamos la hipótesis alternativa la que plantea que si existe una

diferencia significativa entre las medias de los niveles del factor. Por lo que podemos concluir

que tenemos evidencia estadística para afirmar que el estado en que se encuentra la goma si

influye en el número de bujías que salen con el defecto de electrodo lateral dañado.

De la misma manera en que se hizo el análisis para electrodo lateral, se hizo con el electrodo

central dañado, las hipótesis que se plantearon fueron:

Ho: µ1= µ2

H1: µ1# µ2

Donde vemos que se plantea el mismo caso que con el electrodo lateral, estableciendo la

hipótesis nula que no existe diferencia entre las medias de los niveles del factor (goma), y la

hipótesis alternativa que sí existe diferencia significativa entre las medias de los niveles del

factor.

Los resultados obtenidos en el análisis con Minitab indican que nuevamente tenemos un valor

p de 0.003, (ver Tabla A2 del Anexo) el cual es menor que nuestro nivel de significancia a=

0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y no rechazamos la hipótesis alternativa, por

tanto sí tenemos evidencia estadística para concluir que el estado de la goma si incide en el

número de bujías que resultan con electrodo central dañado.

Las conclusiones anteriores las podemos ver de mejor manera en los diagramas de cajas del

análisis los cuales son:

Page 67: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

10

g 5 w

Boxplots of ELD by Goma (means are indicated by solid circles)

o -

Goma

Fig. 3.11 diagrama de cajas electrodo lateral dañado- goma.

67

Podemos ver que el nivel uno del factor goma que corresponde a la goma en mal estado, tiene

una desviación mayor con respecto a su media en cambio la goma en buen estado tiene una

variación de cero prácticamente, lo que nos ayuda a ver de una mejor forma el por qué

rechazamos la hipótesis nula; es decir que la goma en el nivel dos, nos ayuda a obtener menos

número de piezas con electrodo lateral dañado.

9

8

7 -

6

o 5 ü W 4-

Goma

3

2

o

Boxplots of ECO by Goma (means are indicated by solid circles)

--··----------------·-------------~

I ____ . __ ]

Fig. 3.12 diagrama de cajas electrodo central dañado- goma.

Page 68: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

68

Podemos ver que el nivel uno del factor goma que corresponde a la goma en mal estado, tiene

una desviación mayor con respecto a su media en cambio la goma en buen estado tiene una

variación de cero prácticamente, lo que nos ayuda a ver de una mejor fonna el por qué

rechazamos la hipótesis nula; es decir que la goma en el nivel dos, nos ayuda a obtener menos

número de piezas con electrodo central dañado.

3.5.3.2 Sensor Del Mecanismo De Expulsión

Objetivo

Detenninar si el número de unidades que resultan defectuosas con el sensor del mecanismo de

expulsión desactivado es significativamente diferente con respecto al número de defectuosos

obtenidos cuando el sensor está funcionando correctamente. Esto para saber si vale la pena

tomar una acción con respecto a esta variable

Ejecución del Experimento

El experimento se realizó el día 21 de julio en la máquina de corte y doblez, para realizarlo se

contó con la ayuda de un mecánico de la planta, el mismo consistió en correr lotes de 1 O

piezas cada uno en la máquina, la variable que se modificó para correrlo fue el sensor del

mecanismo de expulsión, este sensor tienen la función de detectar si la bujía va desorientada

después de la estación de orientación, de ser así el sensor envía una señal al mecanismo de

expulsión para que la bujía sea expulsada y no pase a la estación de corte.

Factores del Experimento - Sensor del Mecanismo de Expulsión.

Niveles del factor - dos.

1. Sensor desactivado.

2. Sensor activado.

Respuestas - número de bujías con electrodo central y/o electrodo lateral dañados.

Tenemos que nuestro factor es un atributo que consta de dos niveles, y nuestra respuesta es

Page 69: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

69

una variable ya que suponemos que el número de bujías dañadas en cada corrida será

diferente.

En vista de lo anterior lo que corresponde realizar es un análisis de varianza.

Los resultados obtenidos durante el experimento fueron los siguientes:

Tabla 3 .15 Resultados del experimento con el sensor del mecanismo de expulsión

Estado del sensor Tamaño del Número de Número de

lote bujías con bujías

ELD ECD

1 10 7 5

1 10 9 6

2 10 o o 2 10 o o

El estado uno corresponde al sensor desactivado y dos al sensor activado.

Las hipótesis planteadas son:

Ho: µ1= µ2

H1: µd= µ2

con

1

Estas hipótesis son válidas tanto para electrodo lateral como para electrodo central dañado.

La hipótesis nula plantea que las medias de cada uno de los dos niveles del factor son iguales

y la alternativa que ambas medias son diferentes, en otras palabras la hipótesis nula plantea

que el número de bujías que salgan con electrodo central o lateral dañados será el mismo no

importando el estado en que se encuentre el sensor.

Verificación de las Hipótesis

Los resultados arrojan un valor p = 0.015, (ver Tabla A3 del Anexo) en vista que nuestro

nivel de significancia establecido previamente es de a= 0.05, vemos que 0.015 < 0.05 por lo

que rechazamos la hipótesis nula y no rechazamos la hipótesis alternativa la que plantea que

si existe una diferencia significativa entre las medias de los niveles del factor. Por lo que

podemos concluir que tenemos evidencia estadística para afirmar que el estado en que se

Page 70: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

70

encuentra el sensor sí influye en el número de bujías que salen con el defecto de electrodo

lateral dañado.

De la misma manera en que se hizo el análisis para electrodo lateral, se hizo con el electrodo

central dañado, las hipótesis que se plantearon fueron:

Ho: µ1= µ2

H1: µd= µ2

Donde vemos que se plantea el mismo caso que con el electrodo lateral, estableciendo la

hipótesis nula que no existe diferencia entre las medias de los niveles del factor (en éste caso

el sensor) y la hipótesis alternativa que sí existe diferencia significativa entre las medias de los

niveles del factor.

Aquí tenemos un valor p de 0.008, (ver Tabla A4 del Anexo) el cual es menor que nuestro

nivel de significancia a = 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y no rechazamos la

hipótesis alternativa, por tanto sí tenemos evidencia estadística para concluir que el estado en

que tenemos el sensor sí incide en el número de bujías que resultan con electrodo central

dañado.

Las conclusiones anteriores las podemos ver de mejor manera en los diagramas de cajas del

análisis los cuales son:

Boxplots of ELD by Sensor (means are indieated by solid eireles)

9

e.

7

6 -

o 5 __J

UJ 4

3

2-

o -·- 1 .

Sensor

Fig. 3 .13 diagrama de cajas electrodo lateral dañado - sensor.

Page 71: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

71

En el diagrama podemos ver que en el nivel uno que corresponde al sensor desactivado, tiene

una mayor dispersión con respecto a su media y el nivel dos no tiene dispersión, lo que apoya

nuestra decisión de rechazar la hipótesis nula, viendo que se obtiene menor número de bujías

dañadas en el electrodo lateral con el nivel dos.

6 -

5

4

o ü 3 w

2

o

Sensor

Boxplots of ECO by Sensor (means are indicated by solid circles)

B

Fig. 3.14 diagrama de cajas electrodo central dañado - sensor.

Igual sucede con el electrodo central, vemos que el nivel dos del factor sensor ayuda a

disminuir el número de unidades dañadas en el electrodo central.

3.5.3.3 Herramienta De La Estación De Corte

Objetivo

Determinar si el número de unidades que resultan defectuosas con la herramienta de corte

gastada o en mal estado es significativamente diferente con respecto al número de defectuosos

obtenidos cuando la herramienta está en buen estado. Esto para conocer si hay que revisar el

corte del electrodo central.

Ejecución del Experimento

El experimento se realizó el día 24 de julio en la máquina de corte y doblez, para realizarlo se

Page 72: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

72

contó con la ayuda de un mecánico de la planta, el mismo consistió en correr lotes de 10

piezas cada uno en la máquina, la variable que se manipuló fue la herramienta de corte de

electrodo central que se ubica en la estación de corte de la máquina, se corrieron piezas con

una herramienta que ya había sido usada mucho tiempo y que presentaba señales de

desgastamiento y otra herramienta que estaba en buen estado, casi nueva.

Factores del Experimento - Herramienta de la estación de corte.

Niveles del factor - dos.

1. Herramienta gastada.

2. Herramienta en buen estado.

Respuestas - número de bujías con electrodo central y/o electrodo lateral dañados.

Tenemos que nuestro factor es un atributo que consta de dos niveles y nuestra respuesta es

una variable ya que suponemos que el número de bujías dañadas en cada corrida será

diferente.

Al igual que en los casos anteriores corresponde realizar un análisis de varianza.

Los resultados obtenidos durante el experimento fueron los siguientes:

Tabla 3.16 Resultados experimento con la herramienta de la estación de corte

Estado de la Tamaño del Número de Número de

herramienta lote bujías con bujías con

ELD ECO

1 10 1 10

1 10 o 10

2 10 o 1

2 10 o 2

El estado uno corresponde a la herramienta gastada y el estado dos a la herramienta en buen

estado.

Las hipótesis planteadas son:

Page 73: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Ha:µ,= µ2

H1: µd= µ2

73

Estas hipótesis son válidas tanto para electrodo lateral como para electrodo central dañado.

La hipótesis nula plantea que las medias de cada uno de los dos niveles del factor son iguales

y la alternativa que ambas medias son diferentes, en otras palabras la hipótesis nula plantea

que el número de bujías que salgan con electrodo central o lateral dañados será el mismo no

importando el estado de la herramienta.

Verificación de las Hipótesis

Tenemos un valor p = 0.423, (ver Tabla AS del Anexo) en vista que nuestro nivel de

significancia establecido previamente es de a = O.OS, vemos que 0.423 > O.OS por lo que no

rechazamos la hipótesis nula, es decir no existe evidencia estadística para afirmar que el

estado de la herramienta de corte incide en el número de bujías con electrodo lateral dañado.

De la misma manera en que se hizo el análisis para electrodo lateral, se hizo con el electrodo

central dañado, las hipótesis que se plantearon fueron:

Ha:µ¡= µ2

H1: µ1# µ2

Donde vemos que se plantea el mismo caso que con el electrodo lateral, estableciendo la

hipótesis nula que no existe diferencia entre las medias de los niveles del factor ( en éste caso

la herramienta) y la hipótesis alternativa que sí existe diferencia significativa entre las medias

de los niveles del factor.

Los resultados obtenidos en el análisis con Minitab dan un valor p de 0.003, (ver Tabla A6 del

Anexo) el cual es menor que nuestro nivel de significancia a= O.OS, por lo que rechazamos la

hipótesis nula y no rechazamos la hipótesis alternativa, por tanto sí tenemos evidencia

estadística para concluir que el estado de la herramienta sí incide en el número de bujías que

resultan con electrodo central dañado.

Page 74: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

74

3.5.3.4 Altura De La Estación De Corte

Objetivo

El objetivo del experimento es determinar si el nivel de la altura en la estación de corte incide

en la generación de los defectos de electrodo lateral y/o central dañados, esto debido a que al

momento de hacer un cambio de tipo de bujía o un cambio de tumo, el operador o el

mecánico realizan el ajuste de esta altura de una manera empírica, o como se dice

popularmente lo hace "a pulso", esto muchas veces es un problema ya que al quedar la

máquina supuestamente ajustada, al empezar a producir empiezan a salir piezas con

cualquiera de los dos defectos mencionados o incluso con los dos defectos y al momento de

darse cuenta el operador, ya es demasiado tarde y las piezas se han echado a perder. En la

siguiente fotografia se observa la altura a la que hacemos referencia en este experimento:

Fig. 3.15 Altura estación de corte.

Ejecución del Experimento

El experimento se realizó el día 24 de julio en la máquina de corte y doblez, para realizarlo se

contó con la ayuda de un mecánico de la planta, el mismo consistió en correr lotes de 12

piezas y un lote de 14 piezas en la máquina, cambiando la altura de la estación con cada lote,

Page 75: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

75

para determinar si en realidad esta altura incide en la generación de los defectos en estudio.

La asignación que se le dio a los datos fue la siguiente:

1. Éxito - a la bujía que no presentara defecto.

2. Fracaso - a la bujía que presentara alguno de los dos defectos.

Factores del Experimento - altura de la estación de corte.

Respuestas - número de fracasos o sea el número de bujías con electrodo central y/o

electrodo lateral dañados.

En éste caso tenemos que nuestro factor de entrada es una variable, (altura de la estación) y la

salida de nuestro experimento es un atributo, ya que lo que vemos es si la bujía está

defectuosa o no, en éste caso no podemos realizar un análisis de varianza, ya que son once

alturas las que estamos observando y no resulta factible realizar varias corridas con las once

alturas, por lo que optamos por realizar una corrida nada más y el análisis que vamos a

efectuar para comprobar nuestras hipótesis corresponde a una regresión lógica, el cual es un

análisis que se realiza cuando nuestra salida nada más puede tomar dos valores, en éste caso

bujía conforme o bujía con defecto, podría representarse también como O para fracaso y

para éxito o según la notación que el investigador defina.

"Cuando se trata de predecir una variable dicotómica, que adopta valores de O ó 1 (por

ejemplo, fracaso y éxito, respectivamente), su relación con los predictores es no lineal. En

éste caso la ecuación de predicción tiene que ser diferente de la que se emplea en regresión

múltiple" (por ejemplo), "puesto que de usarlas correríamos el riesgo de predecir valores

fuera del rango de la variable, (mayores que 1 o menores que O). Por ello lo que se predice no

es directamente la variable sino la probabilidad que la variable adopte cierto valor, por

ejemplo, la probabilidad de que se produzca éxito escolar (p ). La variable dependiente es pues

una probabilidad. Para predecir una probabilidad pueden utilizarse diferentes funciones entre

las que destaca la logística. Esta función es la base del cálculo de la probabilidad p que

queremos predecir. Si llamamos x1 a los predictores, la ecuación se escribe de la siguiente

manera:

Page 76: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

76

p= l + eu (Ec.11.1)

Donde u= a+ b1x1 + b2x2+ .+ bpXp (Ec 11.2)

Nótese que la ecuación 11.2 tiene la forma de la ecuación de regresión múltiple, donde a es la

constante y los bj son los coeficientes predictores de los Xj correspondientes. Esta expresión es

conocida como logit". [13)

La regresión logística se diferencia de la regresión múltiple "en que predice directamente la

probabilidad de ocurrencia de un suceso. Aunque el valor de la probabilidad sea una medida

métrica, existen diferencias fundamentales entre la regresión múltiple y la regresión logística.

Los valores de la probabilidad pueden ser cualesquiera entre cero y uno. Para definir una

relación acotada por cero y uno, la regresión logística utiliza una relación supuesta entre las

variables dependientes e independientes que recuerda a una curva en forma de s. Para niveles

muy bajos de la variable independiente, la probabilidad se aproxima a cero. Según crece la

variable independiente, la probabilidad crece a lo largo de la curva, pero como la pendiente

empieza a decrecer para cierto nivel de la variable independiente, la probabilidad se acercará a

uno sin llegar a excederlo. Tales situaciones no pueden estudiarse mediante una regresión

ordinaria, porque al hacerlo se incumplen varios supuestos. En primer lugar, el término de

error de una variable discreta sigue una distribución binomial en lugar de la distribución

normal, invalidando todos los contrastes estadísticos basados en el supuesto de la normalidad.

En segundo lugar, la varianza de una variable dicotómica no es constante". [14)

Page 77: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

77

Curva Regresión Logística

i,il f 1 í--' / í /

!____-/ \). e----··-""""'-··,<••• ---·------~--·-•--~-·--·------····

Figura 3.16 Curva regresión logística. [14]

Datos Obtenidos en el Experimento

Los resultados obtenidos durante el experimento fueron los siguientes:

Tabla 3 .17 Resultados experimento altura de la estación de corte

Altura en poleadas Tamaño de lote ELD ECD 4.87 12 o o 4.82 12 o o 4.77 12 o 1 4.72 14 o 1 4.67 12 o 10 4.60 12 o 10 4.55 12 o 11 4.50 12 o 9 4.40 12 o 10 4.35 12 11 4 4.30 12 12 12

Las hipótesis planteadas son:

Ha: la variación en la altura de la estación de corte NO influye en la generación de electrodo

lateral dañado.

H1: la variación en la altura de la estación de corte SÍ influye en la generación de electrodo

Page 78: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

78

lateral dañado.

Verificación de las Hipótesis

Tenemos un valor p = 0.978, (ver Tabla A7 del Anexo) el cual es mayor que nuestro nivel de

significancia que es a = 0.05, por lo que optamos por no rechazar la hipótesis nula,

concluyendo que no tenemos evidencia estadística para afinnar que la variación de la altura

de la estación de corte sea un factor significante en la generación de electrodo lateral dañado,

aunque hay que señalar que obviamente al llegar a un cierto nivel de altura, el electrodo

lateral inevitablemente se dañará debido a que la herramienta estará chocando con el

electrodo.

La ecuación obtenida para este experimento es:

e-1649+378ALTUJU

P = 1 + e-1649+378ALTUJU Ecuación (3.1)

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de los datos de acuerdo a la ecuación de

probabilidad.

Altura de Corte vs Probabilidad

1.2

1 -- -.-- --- -- -..------,j.k----·~--,A,·----,j·O.- .~.---- -.---"'O :; o.a ---- -- ------------ - - - --- ----

~ 0.6-t------------------------­CI ~ o 0.4 -¡---------------------------... n. 0.2 ..-------

o 1----------.---~--~---~--~---~---

4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80 4.90

Altura de Corte

Fig. 3.17 Curva de probabilidad altura de corte - electrodo lateral

Para el electrodo central dañado las hipótesis que se plantearon fueron las siguientes:

Page 79: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

H0: la variación en la altura de la estación de corte NO influye en la generación de electrodo

central dañado.

H,: la variación en la altura de la estación de corte SÍ influye en la generación de electrodo

central dañado.

79

Para este experimento tenemos un valor p = 0.000, (ver Tabla A8 del Anexo) el cual es menor

que nuestro nivel de significancia que es a = 0.05, por lo que optamos por rechazar la

hipótesis nula, concluyendo que sí tenemos evidencia estadística para afirmar que la variación

de la altura de la estación de corte sea un factor significante en la generación de electrodo

central dañado.

La ecuación obtenida para este experimento es:

e-35.604+ 7.728ALTURA

P = ] + e-35.604+7.728ALTURA Ecuación (3.2)

El gráfico correspondiente es:

Altura de Corte vs Probabilidad

1.2

"tJ e,¡ 0.8 !! :a 0.6 - -------- ·---- --~--- ----e,¡ .a ~

Q.

0.4

0.2

o 4.20

• - - -·-·- ----·-------.­• • 4.30 4.40

4.50 4.60

Altura de Corte

4.70 4.80

Fig. 3 .18 Curva de probabilidad altura de corte - electrodo central

3.5.3.5 Altura De La Estación De Doblez

Objetivo

4.90

El objetivo de este experimento es determinar si el nivel de la altura en la estación de doblez

Page 80: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

80

incide en la generación de los defectos de electrodo lateral y/o central dañados, esto debido a

las mismas razones que en el experimento de la altura de la estación de corte.

En la siguiente fotografía se observa la altura a la que hacemos referencia en este

experimento:

Fig. 3.19 Altura estación de doblez.

Ejecución del Experimento

El experimento se realizó el día 24 de julio en la máquina de corte y doblez, para realizarlo se

contó con la ayuda de un mecánico de la planta, el mismo consistió en correr lotes de 1 O

piezas en la máquina, cambiando la altura de la estación con cada lote, para determinar si en

realidad esta altura incide en la generación de los defectos en estudio.

La asignación que se le dio a los datos fue la siguiente:

l. Éxito - a la bujía que no presentara defecto.

2. Fracaso - a la bujía que presentara alguno de los dos defectos.

Factores del Experimento - altura de la estación de corte.

Respuestas - número de fracasos o sea el número de bujías con electrodo central y/o

Page 81: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

81

electrodo lateral dañados.

En este experimento al igual que el anterior utilizamos una regresión logística para comprobar

las hipótesis planteadas.

Datos Obtenidos en el Experimento

Los resultados obtenidos durante el experimento fueron los siguientes:

Tabla 3 .18 Resultados experimento altura estación de doblez

I Altura en poleadas Tamaño de lote ELD ECD 1 4.29 10 o o

4.24 10 o o 4.19 10 o o 4.14 10 o o 4.07 10 o o 4.00 10 o o 3.90 10 o o 3.85 10 1 o 3.80 10 7 1 3.75 10 9 3 3.70 10 10 2

Las hipótesis planteadas son:

Ha: la variación en la altura de la estación de doblez NO influye en la generación de electrodo

lateral dañado.

H1: la variación en la altura de la estación de doblez SÍ influye en la generación de electrodo

lateral dañado.

Verificación de las Hipótesis

Tenemos un valor p = 0.000, (ver Tabla A9 del Anexo) que es menor que nuestro nivel de

significancia que es a= 0.05, por lo que optamos por rechazar la hipótesis nula, concluyendo

que sí tenemos evidencia estadística para afirmar que la variación de la altura de la estación

de doblez es un factor significante en la generación de electrodo lateral dañado.

La ecuación obtenida para este experimento es:

Page 82: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

82

e-189.28+49.68ALTURA

P = 1 + e -l 89.28+49.68ALTURA Ecuación (3 .3)

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de los datos de acuerdo a la ecuación de

probabilidad.

Altura de Doblez vs Probabilidad

1.2

1 ---- - - - --- - -- ----~-.---~---+-------+·------•----+--- -+- -+- - - - - -~ . :2 0.8 +---------------------~

~ 0.6+----------------------~

" ~ 0.4+-----~~---------------~ ... a. 0.2 ·

O+-------•-~--~--~--~--~--~-~

3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40

Altura de Doblez

Fig. 3.20 curva de probabilidad altura de doblez - electrodo lateral

Para el electrodo central dañado las hipótesis que se plantearon fueron las siguientes:

Ha: la variación en la altura de la estación de doblez NO influye en la generación de electrodo

central dañado.

H1: la variación en la altura de la estación de doblez SÍ influye en la generación de electrodo

central dañado.

Verificación de la Hipótesis

Tenemos un valor p = 0.027, (ver Tabla AIO del Anexo) el cual es menor que nuestro nivel de

significancia que es a= O.OS, por lo que optamos por rechazar la hipótesis nula, concluyendo

que sí tenemos evidencia estadística para afirmar que la variación de la altura de la estación

de doblez es un factor significante en la generación de electrodo central dañado.

La ecuación obtenida para este experimento es:

Page 83: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

83

e-62.16+17.015ALTURA

P = 1 + e-62.16+17.015ALTURA Ecuación (3.4)

El gráfico correspondiente es:

Altura de Doblez vs Probabilidad

1.2

j 0.8

1 0.6

º-"

. . ~

• •

a. 0.2

o 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40

Altura de Doblez

Fig. 3 .21 Curva de probabilidad altura de doblez - electrodo central

3.5.3.6 Ángulo De Altura De Predoblez De Casquillo

Una de las variables que se pensó que inciden más en la generación de los defectos de

electrodo lateral y central dañados es la referente a la altura de predoblez del casquillo.

Esta variable no puede ser controlada por la Planta Ensamble debido a que el casquillo

proviene de la Planta Maquinados es por eso que para confirmar si esta variable incide en la

generación de los defectos mencionados se realizó lo siguiente:

l. Revisión a casquillos listos para entrar a PTM del tipo A, utilizando el calibrador

respectivo.

2. Se seleccionaron casquillos que presentaran diferentes ángulos del predoblez para

determinar si cuando el ángulo de predoblez está fuera de especificación el número de piezas

defectuosas es mayor, menor o no incide en dicho número.

Page 84: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer
Page 85: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

85

Respuestas - número de fracasos o sea el número de bujías con electrodo central y/o

electrodo lateral dañados.

Ejecución del Experimento

El experimento se realizó el día 31 de julio, los casquillos se recolectaron previamente,

separándolos en tres categorías:

a) Casquillos con ángulo de predoblez a 30°.

b) Casquillos con ángulo de predoblez a 40°.

c) Casquillos con ángulo de predoblez a 50º.

Los resultados del experimento fueron:

Tabla 3.19 Ángulo de altura de predoblez de casquillo.

Áneulo de Predoblez n ELD ECD 30 70 o o 40 70 15 16 50 70 57 39

Se formularon las siguientes hipótesis para ser analizadas:

Ho: El ángulo de altura de predoblez NO influye en la generación de electrodo lateral dañado.

H 1: El ángulo de altura de predoblez SÍ influye en la generación de electrodo lateral dañado.

Verificación de las Hipótesis

Tenemos un valor p = 0.000, (ver Tabla Al 1 del Anexo) que es menor que nuestro nivel de

significancia que es a = 0.05, por Jo que optamos por rechazar la hipótesis nula, esta

aseveración refuerza la teoría que teníamos que el ángulo de predoblez de los casquillos era

un factor determinante para la generación de electrodo lateral dañado.

La ecuación obtenida para este experimento es:

e 13.444-0.3000 !ÁNGULO

p = 1 + el3.444-0.3000IÁNGULO Ecuación (3.5)

Page 86: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

86

En el siguiente gráfico se observa el comportamiento de los datos de acuerdo a la ecuación de

probabilidad.

Ángulo de Predoblez vs Probabilidad

1.2

"CI CG

. ------·------- --............. ..--. ----·---------

:5! 0.8

:C 0.6 ------------------------­

CG .C 0.4 -------------------------- ----

e ll. 0.2 -t-----------------------~ .. ---

0 -

o 10 20 30 40 50 60

Ángulo de Predoblez

Fig. 3.23 Curva de probabilidad ángulo de predoblez - electrodo lateral

Para el electrodo central dañado las hipótesis que se plantearon fueron las siguientes:

Ho: El ángulo de altura de predoblez NO influye en la generación de electrodo central dañado.

H1: El ángulo de altura de predoblez SÍ influye en la generación de electrodo central dañado.

Verificación de las Hipótesis

Tenemos un valor p = 0.000, (ver Tabla A12 del Anexo) el cual es menor que nuestro nivel de

significancia que es a = 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que el

ángulo de predoblez del casquillo sí es un factor importante en la generación del defecto de

electrodo central dañado.

La ecuación obtenida para este experimento es:

e 9.30-0.19296ÁNGULO

p = 1 + e9.30-0.19296ÁNGULO Ecuación (3.6)

El gráfico correspondiente es:

Page 87: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

1.2

"C ca :5! 0.8

]¡ 0.6

Ángulo de Predoblez vs Probabilidad

• •

iº.4L a., 0.2 ~ -----------------

º . o 10 20 30 40 50 60

Ángulo de Predoblez

Fig. 3.24 Curva de probabilidad ángulo de predoblez electrodo central

3.5.4 CONCLUSIONES ETAPA DE ANÁLISIS

87

• El principal objetivo de esta etapa era el de proveemos de evidencia estadística que

nos permitiera demostrar que los factores encontrados en la etapa de medición

influyen en la generación de los defectos, si bien es cierto que se podía suponer de

antemano que algunas variables como la goma del orientador, la herramienta de corte

y el estado del sensor del mecanismo de expulsión son factores que si no se encuentran

debidamente ajustados generan el defecto, se debían colectar datos que permitieran

confirmar esas aseveraciones para que la empresa tuviera estudios que fundamentaran

los cambios que pudieran darse en los formatos de revisión de proceso actuales.

• En el caso de los ajustes a las estaciones de corte y de doblez, se ve que es necesario el

uso de algún calibrador para tener una referencia al momento de hacer el ajuste en

dichas estaciones, esto porque al hacerlo manual se tienen que estar probando con

piezas que de no estar a la altura indicada, se dañan, para evitar estos daños es que se

necesita el calibrador, porque a partir de una referencia ya se puede determinar si se

sube o se baja la altura de las estaciones.

• En cuanto a los casquillos con las revisiones que se hicieron se descubrió que una

buena parte de los mismos viene con el ángulo de predoblez demasiado bajo, esto no

puede ser controlado en la Planta Ensamble por lo que se debería establecer contacto

con la Planta Maquinados para que en conjunto se logre corregir ese defecto, a la vez

Page 88: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

88

en Ensamble se debe auditar el casquillo que llega para de esta forma ejercer presión

en Maquinados y que se ocupen de resolver el problema.

3.6 ETAPA DE MEJORA

La etapa de mejora se comienza cuando ya se tiene un entendimiento claro de las causas

raíces de los problemas, el principal objetivo de esta etapa es la de diseñar experimentos que

permitan mejorar de alguna manera el proceso, para corregir las fallas que se estén

presentando en éste. Esta etapa dio inicio en la segunda quincena del mes de agosto con el

inicio de una serie de pruebas en el proceso para determinar si el uso de un calibrador

ayudaría a disminuir el número de bujías dañadas, además se quiso determinar si el número de

bujías dañadas tiene relación directa con el ajuste de altura de las estaciones de doblez y con

el estado en que se encuentran los casquillos, esto para demostrar que cuando el casquillo

viene con predoblez bajo y el ajuste de la altura se hace con el calibrador, aún haciéndolo de

esta manera aparece el defecto.

Además se realizó un comparativo de lo que va del año antes de iniciar el proyecto y después

de iniciado el mismo para ver si las medidas que empezaron a implementarse en el mes de

agosto han ayudado a disminuir los niveles de electrodo lateral y central dañados en la planta.

3.6.1 USO DE CALIBRADORES GTG 107 - XX Y GTG 508 - 16

Objetivo del Experimento

Determinar si el uso del calibrador ayuda a disminuir el número de bujías que resultan

dañadas del electrodo lateral o central.

En este experimento no se hizo una separación de los defectos, simplemente se tomó en

cuenta si la bujía presentaba cualquiera de los dos defectos.

Este experimento presenta un solo factor que es el ajuste de la altura en las estaciones de corte

Page 89: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

89

y doblez, a su vez el factor presenta dos niveles que son:

1. Ajuste de las estaciones de corte y doblez sin el calibrador.

2. Ajuste de las estaciones de corte y doblez con el calibrador.

Nuestra respuesta será el número de piezas con electrodo lateral o central dañado que se

obtengan durante el experimento.

Y = número de piezas con electrodo lateral o central dañado.

La prueba se corrió durante diferentes días en diferentes máquinas de la Planta Ensamble, al

momento de hacer el cambio de tipo de bujía, se hacía el respectivo ajuste con el calibrador en

una máquina y en otra máquina el ajuste era manual.

Las hipótesis planteadas son las siguientes:

Ho: µ1= µ2

H1: µd= µ2

Dicho de otra manera nos interesa demostrar si la media de la población de defectuosos que

resultaron al no usar el calibrador es igual a la media de defectuosos que resultaron cuando sí

se usó el calibrador. El análisis que se realiz.ará es un análisis de varianz.a y los datos

obtenidos durante la prueba fueron:

Tabla 3 .20 Resultados experimento uso de calibradores

Número de piezas obsenradas Número de defectuosos Nivel del factor

13680 24 1

13500 13 1

6500 20 1

6321 4 1

6679 o 2

5200 3 2 ---------- - - ------ ---- ----- - -- - - -- ---------· ---- ·

11486 2 2

6116 4 2

Page 90: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

90

El nivel uno corresponde cuando el ajuste de las estaciones fue realizado sin usar el calibrador

y el nivel dos cuando el ajuste se hizo usando el calibrador.

Verificación de las Hipótesis

El valor p obtenido es de 0.027 (ver Tabla A13 del Anexo) y es menor que nuestro nivel de

significancia que es a= 0.05, por lo que rechazamos la hipótesis nula, concluyendo que el uso

del calibrador sí ayuda a disminuir el número de piezas defectuosas aunque no desaparece la

ocurrencia del defecto en su totalidad.

Como pudimos ver en la tabla de datos, el uso del calibrador disminuye el número de bujías

defectuosas, para verlo de una mejor manera se realizó un gráfico comparando las partes por

millón en cada uno de los casos:

e :2 ~ ... o Q.

= -... " 11..

Comparativo Partes por Millón Ajuste Estaciones

de Corte y Doblez

2000 1525

1500

1000

500

---,

o ---- _____ J

L____ -

[ o Sin Calibrador • Con Calibrador]

Fig. 3.25 Comparativo partes por millón defectuosas ajuste de estaciones con calibrador y sin

Calibrador

Vemos que al usar el calibrador el número de defectuosos se reduce en un 80% lo que

aparentemente nos indica que el utilizar este calibrador es una medida necesaria para lograr

reducir el número de piezas defectuosas.

Page 91: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

o +-' u Q) -

20

~ 10

o

Factor

Boxplots of Defecto by Factor (means are indicated by solid circles)

1

1

Fig. 3.26 diagrama de cajas defecto - factor.

91

En el diagrama de cajas podemos observar que el factor que presenta menos variación con

respecto a la media es el segundo, que es el ajuste de las estaciones hecho con el calibrador,

por lo que podemos decir que el uso del mismo sí ayuda a que el número de piezas con el

defecto disminuya.

3.6.2 RELACIÓN ENTRE ÁNGULO DE PREDOBLEZ DEL CASQUILLO Y AJUSTE

DE LAS ESTACIONES DE CORTE Y DOBLEZ

Objetivo del Experimento

Demostrar nuevamente si el ángulo de predoblez del casquillo influye en la aparición de los

defectos de electrodo lateral o central dañados, y a la vez demostrar si existe algún tipo de

relación entre el ángulo de predoblez y el hecho de realizar el ajuste de la máquina con el

calibrador o realizar el ajuste sin el calibrador.

Page 92: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Las hipótesis planteadas fueron:

Ho: El ángulo de altura de predoblez del casquillo no influye en la aparición del defecto.

H 1: El ángulo de altura de predoblez del casquillo sí influye en la aparición del defecto.

92

Ho: No existe interacción entre el ángulo de altura de predoblez del casquillo y el ajuste con

calibrador para la aparición del defecto.

H1: Sí existe interacción entre el ángulo de altura de predoblez del casquillo y el ajuste con

calibrador para la aparición del defecto.

Nuestra respuesta: Y= electrodo lateral o central dañado.

En este experimento tenemos dos factores y cada uno consta de dos niveles:

X1= Ajuste de las estaciones de corte y doblez.

X11 = Ajuste de estaciones con calibrador.

X12 = Ajuste de estaciones sin calibrador.

X2= casquillos.

X21 = casquillos con ángulo de predoblez dentro de especificación.

X22 = casquillos con ángulo de predoblez fuera de especificación.

La matriz resumida de los datos obtenidos es:

Tabla 3 .21 Resultados experimento relación ángulo de predoblez y ajuste de estaciones

Factores Ajuste con calibrador Ajuste sin calibrador

Casquillo conforme 3 5

Casquillo no conforme 47 57

Para efectos del uso del Minitab se debe introducir otra fila en donde se incluya el

complemento de la muestra. Por ejemplo, la segunda fila en la columna de "Frecuencia"

Page 93: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

93

representa que de 240 piezas que fue la muestra 237 resultaron en buen estado, y la columna

"Respuesta" representa el valor binario que se asigna a cada una de las frecuencias, siendo 1 =

presencia del defecto y O = ausencia del defecto.

Tabla 3 .22 Datos introducidos en Minitab experimento relación entre ángulo de predoblez y

ajuste de estaciones

Casquillo Calibrador Frecuencia Respuesta Tamaño de muestra

1 1 3 1 240

1 1 237 o 240

1 2 5 1 240

1 2 235 o 240

2 1 47 1 80

2 1 33 o 80

2 2 57 1 80

2 2 23 o 80

Para el factor ángulo de predoblez del casquillo el valor p es de 0.000, (ver Tabla A14 del

Anexo) utilizando un a = 0.05, tenemos evidencia estadística para concluir que el estado de

los casquillos sí influye en la aparición del defecto de electrodo lateral o central dañado.

En cuanto a la interacción entre ambos factores tenemos un valor p de 0.966, (ver Tabla A 14

del Anexo) lo que nos proporciona evidencia estadística para concluir que no existe

interacción entre el ángulo de altura de predoblez del casquillo y el ajuste con calibrador para

la aparición del defecto, dicho de otras palabras, no importa si el ajuste se haga con o sin el

calibrador, si el casquillo viene no conforme la probabilidad de que aparezca el defecto se

incrementa.

Page 94: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

94

3.6.3 COMPARATIVO AÑO 2003

INDICADOR ELECTRODO CENTRAL DAÑADO VS META

1,500

e 1,250 ~ ::¡;: 1,000

i304 :-i -----+--P-ro_m_e_d_io_h~asta Junio, 1023 partes por millón

847 1 ... 8. 750

"' 500 GI t:: .. 250 Q.

Mes

[--· ·-----· ··-- -------- ···~ -------~-----~- -~

_IJ ENERO. FEBRERO o MARZO O ABRIL • MAYO El JUNIO. JULIO o AGOSTO. SEPTIEMBRE

Fig. 3.27 Indicador electrodo central dañado, enero - septiembre 2003

Como se puede ver en el gráfico, el promedio en el primer semestre del presente año era de

1023 partes por millón defectuosas (electrodo central dañado), sin embargo vemos que

aparentemente tenemos una tendencia a que el defecto vaya disminuyendo, esto puede

deberse a diferentes causas, entre ellas:

• El material está llegando a la Planta Ensamble en mejores condiciones.

• No se están reportando las cantidades de defectuosos en forma correcta por parte de

los encargados de recolectar esta información.

• Las medidas implementadas a partir de agosto están dando resultado.

3.6.4 CONCLUSIÓN ETAPA DE MEJORA

• En esta etapa se demostró que el estado en que vengan los casquillos resulta

fundamental para lograr disminuir el número de piezas con defectos, es por ello que

resulta indispensable que la Planta Ensamble establezca un contacto lo antes posible

con la Planta Maquinados ya que de seguir recibiendo el producto sin que cumpla los

requerimientos, no importa cuánto se haga en la Planta Ensamble, siempre habrá la

probabilidad de que los defectos estén presentes.

Page 95: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

95

3.7 ETAPA DE CONTROL

El objetivo de esta etapa es la de lograr que las mejoras que se han recomendado se

implementen, en vista que mi estancia en la empresa es por un tiempo definido, no se pudo

llevar a cabo esta etapa en su sentido estricto, lo que se hizo en ella fue RECOMENDAR una

serie de medidas y un SEGUIMIENTO al análisis de modo y efecto de fallas para que la

empresa se encargue de darles la continuidad necesaria con el fin de que logre sus objetivos,

dicho plan sugerido y análisis así como el plan de control ya definido junto con la empresa se

presentan a continuación:

Page 96: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Tabla 3.23 Medidas sugeridas a la empresa.

NO. OPERACIÓN CAUSA DEL DEFECTO MEDIDA MEDIDA RESPONSABLE FECHA DE ACTUAL RECOMENDADA APLICACIÓN

1 Colocar pieza en el inserto. N/A N/A N/A N/A N/A 2 Orientación de pieza. Goma de Orientador Gastada. N/E Revisión de la goma Operador 01/10/03

dos veces por turno. 3 Detección de pieza mal Sensor desactivado/ mal ajuste I mal Revisar N/A N/A N/A

orientada. estado. presencia. 4 Expulsión de pieza mal Sensor no envía señal / Válvula Revisar N/A N/A N/A

orientada. desactivada o en mal estado. presencia.

5 Estación de corte de Herramienta rota/ gastada. Inspección / Revisar corte cada Operador 01/10/03 electrodo central. Cambio de dos horas, mientras se

herramienta. revisa el espacio entre electrodos.

Mal ajuste de altura estación de-corte. N/E Uso calibrador GTG- SMED 20/08/03 107-TAB.

6 Estación de doblez de Mal ajuste de altura estación de N/E Uso calibrador GTG- SMED 20/08/03 electrodo lateral. doblez. 508-16

Altura de predoblez baja N/E 1) Auditorías a Calidad 1) 02/09/03 casquillos (pre- 2) Octubre y doblez) antes de Noviembre de entrar a PTM. 2003 2) Reunión con planta maquinados.

7 Colocación de aro exterior. N/A N/A N/A N/A N/A 8 Preformado de aro exterior N/A N/A N/A N/A N/A

exterior. 9 Retirar pieza del inserto. Descuido del operador N/E Capacitación del Supervisor 01/10/03,

operador. capacitación continua.

10 Inspección N/A N/A N/A N/A N/A

Page 97: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Item Model Year(s) Vehicle(s)

Res1king .-

6T6-51X! Co~Elt;-trodaC,,,,.,.1111}'00l;l l.uEltc1'rodc,Lgi-ero l Colocoe1~nd1Ga,1t.ty,,1f1rmodo

Colocarpi1101111l in1..,.,... Oro1..to.cid~ deo i1111. o-,.1ccióftd11,110...alr.-..::10.. E:,,.1J,,1l1i6,, de ~,ua .,,,¡ Of'...,..ada E~,6,,d1cort1da1i.ctl-od.c1~l

ErToe,&,idee!oblnOll tttCTradc fat•ra l

7 Calococi6nd•gafkt"I'. I Pr•fo•ITIOClad•gcukffat.-r lllr

9 l:t"l'1rarpinad1l,ru,•"""' 10 ln,!>!_cCi6n

En,nmble de Rujía Process Responsibility

----------""-'"-- Key Date

T cala 3.24 Análisis del modo y efecto de fallas modificado.[8)

POTI:NTIAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (PIIOCESS FMEA)

Ftdttol Jio1uld1Mhi1:c 5 .A dtC.V

L111 M.it Sci"cku (6TG ). A,,uro Gorirdlu (lhcci,uco GT5 ). F.d1I Comtlo (lhccinico GTG). DofflW1go Qo.l'!lot (GTG). 11.c:fae ! 8,rrum (Cal. y Mo11 ). Li.u, AIYoru (Tu-,fo). 6w ,ll1rme1 Garduño (S1;ptrv111r j

1 - 2 = Incidental 3 - 4 = Minal" 5 - 6: MoJor 7 - 8: Signifü:ant

h•tt• ,._,. .. "-· 011.

FME A Number : FMM-EN~-.....

Pago 1 of

Prepcred 9y R Peer fe th FMEA Date (orig.) J , V2510J ( Rev.)

9 - 10 = Critlcal

...... ~111,,

...... Eff•'l(4tt Is 1 • - '-'"' .. ....,. ,,.,_ ,1,. ..._ IT_.,,rr 5 l O I D I t .

N/A El º'''"'od•ir no or ;.,nta.bi1n lo p,na.. S-Ol'IIGll'Vlow"411corr1rt•­VdWlo1111:1tp,.¡lu1,n,iaf,.,,.c;iollG-C11odG,,r,c.,,...

6o~111.1op .. H CO'l'Dh«i- 111'11 .. nto Laoh\rade lfl,-,rac,6,,d1 c ot11r,o11 la co,r~

El.c1rJdoto11rl6

-ru~~ u~~

u~= u~= u~=

Lootfvc(N . .. ,.~cco6nd1ccb!11na u to1:Gl'1'1C"'"a. 'ElOy/a E(:> P,uo prwient '°'" pr1dobl11 bq,Ja d• p,--,w ELO vio ECO

N/A N/A

No11rirtrcl1p111od1lrn11rta. EU)y/oECD N/A

........

N/A 6omo.d10r,1ntodarGArtadc s,,..1ord110C'!"lllado/molo.1'-'rt1/111GIH"'Ddo S....IGI' no - :e 11&1/ VdlNlodl10C1"11fDda Ir, "'DI IJTGda

.......,..,.."''''"ª'~ M.111.wn.d.1 0 !7\,•01,t,oc<d,i a.ecar'N

Mol 1.111n. d1 alr\iro 1..-..ci6" di dob /11 Al'n.,1 CN gr1dobln bo,¡o

Ouc,,11dalil1loc,1rodor

N/A N/A

N/A

c.,..,,

N/A N/E

llw,1orpr111nclll 1lw .... or1nncia

4 II....-cc ·"'C-II•~

"'' "'' N/E NIA N/A

N/E N/A

Ac~I)

60 lll:1Y11i6,,G1 lo9amod0twc11por"-"'"º

" " 48 11_,..._u"t1codaCM1 l,ar111.11l111G- 01 • ""11ar,oo U10 Ñ~1 5T5 - 107 • TAl . cQPl'IOio••.eo

---Our•dor -"'"' • 1 e ¡u..odl,~5Ti·'°8·16.clllllb,odl •••· I"'"'

B : : Aud..,,, i .. Of c11qu,llo1 or,'1"11 di ,,....ar o. '1M. ••..,..,dn pio,,to. moqurodot. Ccalodcld

8196 ICo"c""' iiarop1rGdorH1n1lcorr11:1"11v1ai111lffl""dod11~0 ISu~'Y11or

·- ' 1 N.

Ut0d1 90~16T6 • 107 • TAi. Cft:'T

U.ooeqo,g1iT6-'°8· l6.•nCT .... ,.~·· .. " .... , .. ~ ... "' .,,TI, ..

Page 98: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Tabla 3.25 Plan de Control Definido Junto con la Empresa [15]

Pege of

~Prototype ~Pre-leunct, ~Production KO'f Contac/Phono Dole(Orig.) Date (Rev.)

Control Plan Nunt,er E-XX R. BERRUM EXTe957 07/0B/2000 07/1)/2003

P111 Ntmler/lllest ChengeLevel AM EF de Ref.: FM M-ENS-03 111 05 Rev 1~06/02 Cor e Tm.m Jo11L. S1l'lcjn. R1e1rdo R,., ... Julio Customlf Englneorlng Approval/Dote (lf Req'd.) c,ur:

SPXXXXXXX Y /O 9BXXXXX-XXX N/A

P11t NIIT'IO/Descrlption SUppll11/Pllnt Approvll/Date Customer Qullity Approvat/Dllo (lf Req'd .)

ELECTRODO CENTRAL DAÑADO Fed11ol M ogul deMÓl<ICO / Geren:la di ngenlerla N/A

Suppll11/Pllnt SUppli11 Code oth11 Approvll/Dote(lf Req'd) Oth11 Approvll/Dale (lf Req'd.)

FEDERAL M OGUL DE MÉXICO I ENSAMBLE N/A N/A N/A

Parl I Process Name/ M actine,Oevice Chiracteristics Sps:iol Melhods

Process Operation Jlg, Tools Char.

Num:Jer Oesaiptlon For M fg. No Product Process Closs Produd/Process Evaluotlon/ Sernple Control M llhod Reactlon Plan

SpoclfiCl!lon/ Measursnent Slze Freq.

Toler1nce Tochnique

Prodobloz y OPE-370 Formado del Gop GTG-300 / 500 1 Sensor de Presencia de Buja Formado del ---- Oetecciony Pres.,cia de B~l a sensor 100% Continuo Hoja de Chequeo PE-030 Pare.ajuste y Rocheca

....... .......... . ......... 2 Orienl ado r de B uj i a Bujia bien orienlada Poka Yoke 1)0% Continuo Hoja de Chequeo PE-030 Pare.ajuste y Rocheca

....... .......... .......... 3 Allura de estación de corte Visual 1 Gago GTG 1l7 - XX Spzs SETUP Hoja de Chequeo PE-030 Pare.ajuste y Rocheca

....... .......... .......... 4 Altura de Corte del Bectrodo Central Gap ····- De acuerdo a JIC AC-117 Gage 2804 5 pzs SETUP Hoja de Chequeo PE-030. Parel o Pare.,juste y Rocha

·-····· .......... ·········· 5 Gap ···-· o De acuerdo a JIC AC-117 Gagos M 7.1.B-B/Co..,arador 5 pzs 30 M lnutos Hoja de Chequeo PE-030, AC-014/AC-OO~B Pare,ajustey Rocha

....... .......... ·········- 6 Cobertura Y A lineamento ..... . .... De acuerdo a JIC AC-117 Corrparador 5 pzs 2 / turno Hoja do Chequeo PE-030 Paro,ajustey Rocha

....... .......... .......... 7 Ajuste estación de doblez ..... ••o• Visual Gage GTG 508 - 16 5 pzs. SETUP Hoja de Chequeo PE-030 Pare,ljustey Rocha

....... ··-······· .......... 8 Sensor de Presencia de Gasket Externo ..... ..... Detocaony Presencia de Gosket sensor 100% Continuo Hoja de Chequeo PE-030 Pare.ajuste y Rochoce

....... .......... .......... 9 Estación de Rechazo ..... . .... Funcionamienlo Correcto Visual 1 pza 2 / turno Hoja de Chequeo PE-030 Paro.ajuste y Rochoce

....... .............. ......... 10 nspección Visual defectos Cosmeticos ..... . .... Ver DQS.09.16.04-38 Visual 100% Continuo Hoja de Chequeo PE-030 Inspección 1l0%

······· .............. . ........ 1

O~E-375 P. DIELECTRICA OST-350 --- ···-··· ..... . .... ............... ....... --····· ....... Aud~or VerWica con PAC AC-020 . ......

de Auditor Valida con Sello de Pba. Oielec OK

Defectos en AC-059 / AC-064

Page 99: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

99

IV. CONCLUSIONES

1. El implementar una metodología como Seis Sigma implica un verdadero compromiso

por parte de los altos ejecutivos de la empresa, se debe ver como una filosofía de

negocios, no como un asunto sólo del departamento de calidad, éste es un problema

que se presenta actualmente en la empresa ya que no se pudo lograr que todas las áreas

de la empresa se sintieran comprometidas con el proyecto.

2. Pese a lo anterior, se puede observar que aparentemente el nivel de partes por millón

defectuosas de electrodo central dañado va en descenso, y ha pasado de un promedio

de 1023 en el primer semestre a 445 en el trimestre julio - septiembre esto como se

mencionó antes puede deberse a diferentes causas, sin embargo al empresa debe

verificar si estos datos son confiables y en caso de serlo darle continuidad a proyectos

que permitan identificar las causas que provocan los problemas dentro de la planta, de

forma que se puedan implementar medidas que corrijan estas fallas.

3. Debido al tiempo con que se cuenta, no se puede llevar a cabo toda la etapa de control

de la metodología, sin embargo se dejan establecidas las medidas que la empresa debe

tomar para seguir disminuyendo sus costos, es importante el compromiso por hacerlas

cumplir, ya que de lo contrario no habrá valido la pena el esfuerzo y tiempo invertidos.

4. Fue una experiencia gratificante el haber trabajado en una empresa como Federal

Mogul ya que se pudo aprender más de cerca cómo funciona una planta real, los

problemas que se presentaban a diario representan verdaderos retos para cualquier

profesional, espero que este aprendizaje sea de mucha utilidad en mi vida futura.

5. El uso de herramientas como Minitab facilita los cálculos de una forma sorprendente,

es un soporte valioso para ayudarnos en la toma de decisiones, su uso se determinó en

base a las necesidades que se tenían de un programa sencillo de utilizar y fácil en la

interpretación de sus resultados.

Page 100: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

100

6. Con los niveles actuales de defectuosos la empresa se encuentra en un nivel 4.82

sigma, sin embargo se debe esperar un par de meses más para saber si en realidad las

medidas recomendadas están dando los resultados deseados y de esta manera tener la

certeza acerca el nivel sigma en que se encuentra la planta.

Page 101: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

V. BIBLIOGRAFÍA.

Libro:

[l] EHRLICH, BETSI HARRIS; Transactional Six Sigma and Lean Manufacturiog, Boca

Ratón; St. Lucie Press; 2002.

Presentación:

[2] JEFF STUMPE, The Six Sigma Process.

Libro:

[3] BREYFOGLE III, FORREST W.; Implementing Six Sigma Smarter Solutions Using

Statistical Methods, New Jersey; John Wiley & Sons, Inc.; 2003.

Artículo:

[ 4] PHILIPS, EDWARD; Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy

Revolutionizing The World's Top Corporations; Artículo Completo en: Journal of

Management Consulting; Dec. 2002.

Artículo:

[5] IAN R. LAZARUS AND CINDY NEELY: Six Sigma: Raising The Bar, publicado en

Managed Healthcare Executive, January 2003.

Referencia:

[6] Colección de Figuras de Federal Mogul.

101

Page 102: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Sitio:

[7] www.federal-mogul.com.

Manual:

[8] CHRYSLER CORPORATION, FORO MOTOR COMPANY, GENERAL

MOTORS CORPORATION; Potential Mode and Effect Analysis, Reference

Manual, 199 5.

Libro:

[9] RONALD E. WALPOLE, RA YMOND H. MYERS, SHARON L. MYERS;

Probabilidad y Estadística para Ingenieros, México, Pearson Educación, 1999.

Libro:

[1 O] Material Diplomado Seis Sigma, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey, Campus Estado de México.

Libro:

[11] DOUGLAS C. MONTGOMERY; Diseño y Análisis de Experimentos, México

DF; Grupo Editorial Iberoamérica, 1991.

Libro:

[12] DANIEL PEÑA; Regresión y Diseño de Experimentos, Madrid; Alianza

Editorial, 2002.

Libro:

[13] ANDRÉS CATENA, MANUEL M. RAMOS, HUMBERTO M. TRU.TTLLO;

Análisis Multivariado, Un Manual para Investigadores, Madrid; Editorial

Biblioteca Nueva S.L., 2003.

Libro:

[14] JOSEPH HAIR, ROLPH ANDERSON, RONALD TATHAM, WILLIAM

BLACK; Análisis Multivariante, Madrid; Prentice Hall, 1999.

102

Page 103: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

103

Referencia:

[15] FEDERAL MOGUL, Formato Plan de Control.

Page 104: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

VI. ANEXOS

Page 105: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

ANEXO A

Page 106: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Tabla Al

One-way ANOVA: ELD versus Goma

Analysis of Variance for ELD So urce DF SS MS F

Jbi. 00

p

lJ.003 Goma l ':llJ. 2~0 Err0r Tct.J.l

Level 1 2

Pooled StDev

2 3

N 2 2

=

0.500 90.750

Mect11

') .500 0.000

0.500

/'\ l"\í.A V.L...JU

Individual 95% Cis For Mean Based on Pooled StDev

SLDev -----+---------+---------+---------+-0.707 {---+---} 0.000 (---*---)

-----+---------+---------+---------+-º·º 3.5 7.0 10.5

Tabla A2

One-way ANOVA: ECO versus Goma

Analysis of Variance for ECD Source DF SS MS F

289.00 p

0.003 Goma l 72. 250 72. 250 E.r:i:üL 2 Total 3

Lev-el N 1 2 2 2

Pool P.ci St.iiP.V =

0.500 72.750

Mean 8. 500 0.000

0.500

0.250

Individual 95% Cis For Mean Hased on Pooled StUev

StDev -----+---------+---------+---------+-0.707 0.000

(---*----) (---*---)

-----+---------+---------+---------+-lJ. lJ ., •. 'i 7. O 1 O. :i

Tabla AJ

One-way ANOVA: ELD versus Sensor

Analysis of Variance for ELD Source DF SS MS F

64.00 p

0.015 Sensor E.r:I.\.Jr.

Level 1 2

l 2 3

N 2 2

t'ooled Stuev =

64.00 r¡ .!",./", L.. vv

66.00

Mean 8.000 0.000

l. 000

64.00 1. 00

Individual 95% Cis For Mean Based on Pooled StDev

StDev --------+---------+---------+--------L 111 (-------*-------) 0.000 (-------*-------)

--------+---------+---------+--------º·º 4.o e.o

Page 107: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Tabla A4

One-way ANOVA: ECO versus Sensor

Analysis of Variance for ECO Source DF SS MS F

121. DO

p

U.UUtl Sensor l 30.2~0 3U.~~u Error Tct::il

Level 1 2

Pooled

2 3

N 2 2

St Dev =

0.500 30.750

Mec111 5.5000 0.0000

0.5000

0.250

Individual 95% Cis For Mean Based on Pooled StDev

SLDev -------+---------+---------+---------0.7071 (-----*-----) o. 0000 (-----*-----)

-------+---------+---------+---------º·º 2.5 5.0

Tabla A5

One-way ANOVA: ELD versus Herramienta

Analysis of Variance for ELD So urce DF SS MS F

l. 00 p

0.423 Herrarnie l 0.250 0.250 LLTüL

Tctill

Level 1 2

" L

3

N 2 2

i:'ooled .Stüev =

0.500 0.750

ME:a.n 0 . 5000 O. 0000

0.5000

0.250

Individual 95% Cis For Mean Based on Pooled StDev

StDev ------+---------+---------+---------+ 0.7071 (--------------*--------------) 0.0000 (--------------*--------------)

------+---------+---------+---------+ -1.0 o.o 1.0 2.0

Tabla A6

One-way ANOVA: ECO versus Herramienta

Analysis of Variance for ECO So urce DF SS MS F

289.00 p

0.003 Herrarnie ErrvL Total

Level 1 2

Pool P.ci StiiP.V

i 2 3

N 2 2

=

72. 250 0.500

72 . 750

Mea..n 10. 000

1 _ SOO

íl •. 'iOO

72. 250 0.250

Individual 95% Cis For Mean Based on Pooled StDev

StDev -+---------+---------+---------+-----0.000 (----*---) 0.707 (---*----)

-+---------+---------+---------+-----º·º ].5 7.íl 10.5

Page 108: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Tabla A7

Binary Logistic Regression: ELD, Tamafto de lote versus Altura en pulgadas

Link Function: Loqit

Variable Value Success

ELD FctiluLe Tamaño d Total

Count 111

23 134

Loqistic Reqression Table

Predictor Coef SE Coe Consta.nt '1 r A n S88J -1.u'-:I.:,

l\l tura e 378 1352

Log-Like]ihnorl -1.447 Test that all slopes are zero: G

Odds 95% CI z p Ratio Lower Upper

-0.0J 0.978 0.03 0.978 * 0.00

115.989, DF 1, P-Value 0.000

Tabla A8

Binary Logistic Regression: ECO, Tamafto de lote versus Altura en pulgadas

Link F11nct inn: Lngi t

Response Information

Variable Value Success

ECD FailuLe 'T':-im:-iñr,. d Tot.:i.l

Count 66 68

131

Logistic Regression Table

Predictor Consta.nt !\l tur.:1 e

Coet -3S.G04

7.728

Log-Likelihood = -69.479

SE; Coe G.25 1 .. 35

Test that all slopes are zero: G

Odds 95% CI z 1' Katio Lower Upper

-5.G9 0.000 5 .. 70 0.000 2271~32 159 .. ·1-1 32356.81

46. 775, DF 1, P-Value 0.000

Tabla A9

Binary Logistic Regression: ELD, Tamafto de lote versus Altura en pulgadas

Link Function: Logit Response Information Variable Value

Success ELD Fcti~uL~ 'T':-1~~R ....... d Total

Logistic Regressinn T~ble

Count 8'.:l 21

110

Predictor Coet SE: Coet Con.stant -189.28 r~ 73 JJ.

Odds 95% CI z 1' Katio Lower Upper

"'.'\ !'""°\ 0.000 -J. :...JL.

Page 109: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

Tabla A9 (continuación)

Altura e 49.68 14.10 3.52 0.000 3.77E+21 3.72E+09 3.83E+33 Log-Likelihood = -lJ.14~ 'TI .. -- l. J !,. -- 1 •• , 1 . , --· .. ·- - -· -J.'=.:>L LllCI.L 0.1..l. .=>.l.Uf:-}it:::~ CI.Lt:::: zero: G nr -,f"'aC! !'"\T." ., n 11 .. , .. _ /'\ /'\/'\/"\

- :;v. Jvu, uc - J.. 1 r--va.1.ut:::: - v. vvv

Tahla A 10

Binary Logistic Regression: ECO, Tamaflo de lote versus Altura en pulgadas

Link Funrction: Logit

Response Information

Variable Value Success

Count 104

6 110

Loqistic Reqression Table

Predictor Coef SE Coet ,... ___ _ ,L •.• .L r""': "'! r 28.80 I....Ullb LClllL -uL • l.U

P..l tura e 17 .015 7 .682

Log-Likelihood = -15.840 Test that all slopes are zero: G

Odds 95% z p Ratio Lower

....., ., r O.OJl -L • .LU

2.21 0.027 2. 4 SE! 07 7 . 09 8 .

14.891, DF 1, P-Value 0.000

Tabla Al 1

Binary Logistic Regression: ELO, n versus Ángulo de Predoblez

Link Function: Logit

Response Information

Variable Value Success

ELD FdlluLe n Tota.l

Logistic Regression Table

Count u~

72 210

CI Upper

49E!l3

Odds Ratio

95% CI Predictor Constant ~zí;.ngulo d

Coet 13.444

-0.30001

Log-Likelihood = -70.936

SE Coe 1.G9

0.0380

Test that all slopes are zero: G

Lower 7.9

-7.8 0.00 0.74 0.69

128.151, DF 1, P-Value 0.000

Tabla A.12

Binary Logistic Regression: ECO, n versus Ángulo de Predoblez

Link Function: Loqit Response Information

Variable Value Succe.33

Count 155

Upper

0.80

Page 110: Implantación de la metodología Seis Sigma para proponer

ECO n

Failure Total

55 210

Tabla A12 (continuación)

Odds 95'! CI Predictor Coef SE Coef z p Ratio Lo wer Constant 9.300 l. 367 6.80 0.000 Ángulo d -0.19296 0.02995 -6. 44 0.000 0.82 0.78 Log-Likelihood - -GG.G39 Test that all sl opos aro zoro: G - 64 , 239, DF - 1, P-Valuo - 0.000

Tabla A 13

One-way ANOVA: Defecto versus Factor

Analysis of Variance for Defecto Source DF SS MS ~·actor Errvr Total

G 7

338.0 338.0 239.5 J9.9 577.5

F 8.47

p

0.027

Individual 95% Cls For Mean Based on Pooled StDev

l.lpper

0.87

Level l

N 4 4

MedJJ

15.250 2.2SO

SLD~v -------+---------+---------+---------8.770 (---------+---------)

2 1. 70A (--------- .. --------)

-------+---------+---------+---------O-. ..).!.O o .. o n -.• . .,1

Tabla A14

Binary Logistic Regression: Respuesta versus Casquillo. Calibrador

Link Function: Logit

Response Information

Count Variable Value Respuest 1 11;¿ (Bvent)

~ V 528 To tal 640

Frequency: Frecuencia

Loqistic Reqression Table

l:'redictor Coef Constant -4.JG94 Casquill

2 4.7231 Calibrad

¿ O. !:>19'.:l Casguill~CalibLad

2+2 0.0346

Loq-Likelihood -142.643 Test that all slopes are zero: G

::;¡,; coef z 0.5G10 ., r. ...

- I • ..JL

0.6238 7. 57

(J. "t'.:!61 0."/1

0.8090 O. 04

308.284, DF

Odds l:' Hatio

0.000

0.000 112.52

(J. 481 l. 68

0.%6 1.04

3, P-Value 0.000

95% Lower

33.13

O. 4 o

0.21

CI Upper

382.12

'í .11

5.05