134
i PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA PROYECTO PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL QUIMICO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA DE FLOTACIÓN COLECTIVA Cu - Mo EN PLANTA CONCENTRADORA EL CHACAY, MINERA LOS PELAMBRES Sebastián Morell Muñoz Profesores Guías: Amelia Dondero Carrillo Jaime Fernández Celis 2014

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

i

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

PROYECTO PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CIVIL QUIMICO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA DE FLOTACIÓN COLECTIVA

Cu - Mo EN PLANTA CONCENTRADORA EL CHACAY, MINERA LOS PELAMBRES

Sebastián Morell Muñoz

Profesores Guías:

Amelia Dondero Carrillo

Jaime Fernández Celis

2014

Page 2: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

ii

Agradecimientos

A mis padres, Claudio e Irene por entregarme todas las herramientas, valores e

incondicional cariño y apoyo para que lograra esta meta.

A ti Diana, por acompañarme durante estos años con tu amor, entereza y empuje para

que ambos continuáramos en este bonito camino juntos.

A mi hermana, Claudia por sus palabras e incondicional apoyo cada vez que lo

requería.

A mi segunda madre, Salomé por preocuparse siempre de mi íntegro bienestar.

A mi ahijada Catalina, por su alegría incansable.

A mi abuela, Nuna por el perpetuo legado que tiene en esta familia.

A mi abuela Lela, y Tía Brígida por el cariño que toda la vida me han brindado.

A mis primos Ignacio, Ángeles y Raúl por su buena onda, cariño y disposición a prueba

de todo.

A mis tíos, Raúl, Lily y Manolo por el cariño, acogida y palabras que tienen cada vez

que nos vemos.

A mis amigos, que hacen que la vida sea un conjunto de alegrías.

A mis profesores tutores, Amelia Dondero y Jaime Fernández por su compromiso,

responsabilidad y conocimientos brindados durante este proyecto.

A toda la Superintendencia de Operaciones Concentradora de Minera Los Pelambres,

especialmente a mis tutores Luis Maldonado y Luis Tapia por su paciencia, apoyo y

confianza durante el trabajo desarrollado.

Page 3: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

iii

Resumen

El presente estudio da cuenta de una oportunidad de mejora en la planta de flotación

colectiva de Minera Los Pelambres, la cual consiste en la recolección de concentrados

desde las celdas de amortiguación (o celdas cero) de las líneas Rougher 5, 6 ,7 y 8, al

igual que de las primeras celdas del circuito de flotación Scavenger para disponerlos

como producto final, es decir, concentrado colectivo con una ley de cobre que se

espere fluctúe en un rango de 33-34%.

Para contextualizar el estudio, primero se debió analizar la situación actual de la planta

respecto a los concentrados mencionados anteriormente. Hoy en día, el material de

interés generado en las celdas cero, está siendo descargado hacia la canaleta de

concentrado Rougher convencional, mientras que el concentrado Scavenger es enviado

hacia un circuito de remolienda para ingresar nuevamente a la etapa de limpieza.

A modo de validar la prefactibilidad de la propuesta, se debió muestrear el concentrado

proveniente tanto de las celdas cero Rougher como de las primeras celdas Scavenger.

Los resultados fueron dispares pero esperados, ya que en cuanto a las leyes del

concentrado las celdas cero presentaron leyes sobre el 34%, mientras que el

concentrado Scavenger leyes de alrededor de 30%, aceptables para continuar con el

proyecto.

Por otro lado, para que los concentrados de avance puedan alcanzar un estándar de

producto final, deben estar dentro de un rango preciso de tamaños: [0.00 – 0.5%] sobre

los 150 micrones y [68 – 72%] bajo los 45 micrones. Para el caso del concentrado

proveniente de las celdas cero Rougher, esta condición se vio bastante lejana, al

contrario del concentrado Scavenger que sí se encuentra cercano a los intervalos

requeridos.

Con estos resultados, lo que faltaba para llevar a cabo el proyecto es disminuir el

tamaño del concentrado proveniente de las celdas cero Rougher, mediante la propuesta

de un circuito de remolienda adicional al circuito actual de la planta.

Page 4: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

iv

El circuito propuesto contempló en su mayoría, equipos disponibles en planta pero que

por motivos de capacidad, tecnología o simplemente renovación fueron sacados del

circuito.

El proyecto mostró un aumento de +0.19% en las recuperación Global, +0.22% en la

recuperación Limpieza y +0.96% en la recuperación Scavenger, para una base de

cálculo de una tonelada de finos de cobre por hora de concentrado de celda cero

Rougher y una de concentrado Scavenger.

El análisis económico del proyecto arrojó un VAN de USD$ 3,387,335 y un TIR de

792% para una inversión inicial de USD$ 147,000, con lo que el proyecto es rentable y

se considera una evidente oportunidad de mejora para el proceso.

Page 5: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

v

Índice temático

Capítulo 1. Introducción y objetivos ............................................................................ 1

1.1. Introducción ......................................................................................................... 1

1.2. Objetivos ............................................................................................................. 2

1.2.1. Objetivo general ............................................................................................... 2

1.2.2. Objetivos específicos ....................................................................................... 2

Capítulo 2. Antecedentes generales ............................................................................ 3

2.1. Antecedentes de Minera Los Pelambres ............................................................. 3

2.2. Descripción de los procesos de la planta concentradora. ................................... 5

2.2.1. Molienda y clasificación ................................................................................ 5

2.2.2. Flotación Rougher ........................................................................................ 8

2.2.3. Remolienda .................................................................................................. 9

2.2.4. Flotación columnar ....................................................................................... 9

2.2.5. Cleaner Scavenger ..................................................................................... 10

2.2.6. Espesamiento ............................................................................................. 10

Capítulo 3. Marco teórico ............................................................................................ 11

3.1. Flotación ............................................................................................................ 11

3.2. Recuperación .................................................................................................... 13

3.3. Reactivos de flotación ....................................................................................... 14

3.4. Mineralogía ....................................................................................................... 17

Capítulo 4. Innovación de proceso ............................................................................. 18

4.1. Oportunidad de mejora ...................................................................................... 18

4.2. Situación actual de la planta de flotación colectiva ........................................... 19

4.3. Rol de celdas amortiguadoras o celdas cero en el circuito ............................... 22

Page 6: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

vi

Capítulo 5. Prefactibilidad del proyecto ..................................................................... 24

5.1. Evaluación ......................................................................................................... 24

5.2. Muestreo ........................................................................................................... 25

5.3. Condiciones de operación durante el muestreo ................................................ 26

5.3.1. P80 ............................................................................................................. 27

5.3.2. TMS ............................................................................................................ 28

5.3.3. Potencia ...................................................................................................... 30

5.3.4. Porcentaje de sólidos ................................................................................. 31

5.4. Resultados ........................................................................................................ 33

5.4.1. Análisis granulométricos. ............................................................................ 33

5.4.2. Análisis químicos ........................................................................................ 40

Capítulo 6. Balances .................................................................................................... 42

6.1. Factibilidad técnica ............................................................................................ 42

6.2. Variables utilizadas ........................................................................................... 43

6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta .......................................... 45

6.3.1. Consideraciones de cálculo para la recuperación global ............................ 46

6.3.2. Consideraciones de cálculo para la recuperación limpieza ........................ 47

6.4. Cálculos en condición actual ............................................................................. 48

6.4.1. Recuperaciones metalúrgicas..................................................................... 48

6.4.2. Recuperaciones en peso ............................................................................ 51

6.4.3. Razones de enriquecimiento ...................................................................... 53

6.4.4. Resumen de resultados al balance actual .................................................. 56

6.5. Balance con modificación del circuito................................................................ 57

6.5.1. Consideraciones para la recuperación global con proyecto ....................... 57

6.5.2. Consideraciones de cálculo para la recuperación de limpieza con

proyecto……………………………………………………………………………………59

6.6. Cálculos en condición futura y comparación con condición actual .................... 60

6.6.1. Recuperaciones metalúrgicas..................................................................... 61

Page 7: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

vii

6.6.2. Recuperaciones en peso ............................................................................ 63

6.6.3. Razones de enriquecimiento ...................................................................... 65

6.6.4. Cuadro resumen comparativo de resultados .............................................. 68

6.6.5. Comentarios ............................................................................................... 69

Capítulo 7. Nuevo circuito de remolienda .................................................................. 71

7.1. Propuesta .......................................................................................................... 71

7.2. Flowsheet .......................................................................................................... 71

7.3. Descripción del circuito ..................................................................................... 73

7.4. Balance al circuito de remolienda ..................................................................... 76

7.4.1. Consideraciones ......................................................................................... 76

7.4.2. Balance de sólidos, pulpa y finos ................................................................ 78

7.5. Equipos y modificaciones para el circuito de remolienda .................................. 80

7.6. Estado actual del circuito de remolienda ........................................................... 82

7.6.1. Instrumentación .......................................................................................... 82

7.6.2. Mantención ................................................................................................. 83

7.6.3. Diseño ........................................................................................................ 83

Capítulo 8. Evaluación económica ............................................................................. 85

8.1. Estimación de inversiones ................................................................................. 85

8.2. Estimación de ingresos ..................................................................................... 86

8.3. Estimación de costos ........................................................................................ 90

8.3.1. Costos energéticos ..................................................................................... 90

8.3.2. Costos de mantención ................................................................................ 91

8.3.3. Costos por transporte del producto ............................................................. 91

8.3.4. Costos de maquila ...................................................................................... 92

8.4. Flujo de caja ...................................................................................................... 95

Page 8: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

viii

Capítulo 9. Conclusiones ............................................................................................ 98

Bibliografía .................................................................................................................. 100

Anexos ........................................................................................................................ 101

Page 9: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

ix

Índice de figuras

Figura 2.1: Esquema representativo de las dependencias de MLP .............................. 4

Figura 2.2: Molino SAG N° 1 en funcionamiento. .......................................................... 6

Figura 2.3: Esquema del proceso de molienda y clasificación. ..................................... 7

Figura 2.4: Esquema del proceso de flotación Rougher. .............................................. 8

Figura 2.5: Aspersores en flotación columnar. .............................................................. 9

Figura 2.6: Espesadores en MLP. ............................................................................... 10

Figura 3.1: Esquema del funcionamiento de una celda de flotación. .......................... 11

Figura 3.2: Esquema del ángulo de contacto de una burbuja. .................................... 12

Figura 3.3: Gráficos de a) recuperación vs tiempo, b) recuperación vs ley y c)

concentración vs tiempo. ............................................................................................ 14

Figura 3.4: Puntos de adición de reactivos en la planta concentradora. ..................... 15

Figura 4.1: Flowsheet general de la planta de flotación colectiva. .............................. 20

Figura 4.2: Diagrama explicativo del fenómeno ocurrido dentro de las celdas cero y su

descarga hacia las primeras celdas de los bancos Rougher. ..................................... 22

Figura 4.3: Ubicación gráfica de las celdas cero en el circuito actual ......................... 23

Figura 5.1: Puntos de muestreo: A) Celda cero Rougher 5 y

B) primera celda del banco N°1 Scavenger. ............................................................... 25

Figura 6.1: Representación de las consideraciones para el cálculo de recuperación

global. ......................................................................................................................... 46

Figura 6.2: Representación de las consideraciones para el cálculo de recuperación

limpieza. ...................................................................................................................... 47

Page 10: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

x

Figura 6.3: Representación de las consideraciones para el cálculo de recuperación

global con proyecto. .................................................................................................... 58

Figura 6.4: Representación de las consideraciones para el cálculo de recuperación

limpieza con proyecto. ................................................................................................ 60

Figura 7.1: Layout de la modificación del circuito ....................................................... 72

Figura 7.2: Flowsheet propuesto del circuito de remolienda y sus corrientes. ............ 75

Figura 7.3: Diseño de “celdas cero” ............................................................................ 84

Page 11: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

xi

Índice de gráficos

Gráfico 3.1: Distribución mineralógica de minerales sulfurados en la alimentación a la

planta concentradora. ................................................................................................. 17

Gráfico 5.1: P80 durante el primer muestreo de la planta de flotación colectiva. ........ 27

Gráfico 5.2: P80 durante el segundo muestreo de la planta de flotación colectiva. .... 27

Gráfico 5.3: P80 durante el tercer muestreo de la planta de flotación colectiva. ......... 28

Gráfico 5.4: TMS durante el primer muestreo de la planta de flotación colectiva. ...... 29

Gráfico 5.5: TMS durante el segundo muestreo de la planta de flotación colectiva. ... 29

Gráfico 5.6: TMS durante el tercer muestreo de la planta de flotación colectiva. ....... 29

Gráfico 5.7: Potencia SAG durante el primer muestreo de la planta de flotación

colectiva. ..................................................................................................................... 30

Gráfico5.8: Potencia SAG durante el segundo muestreo de la planta de flotación

colectiva. ..................................................................................................................... 31

Gráfico 5.9: Potencia SAG durante el tercer muestreo de la planta de flotación

colectiva. ..................................................................................................................... 31

Gráfico 5.9.1: Porcentaje de sólidos durante el primer muestreo de la planta de

flotación colectiva. ....................................................................................................... 32

Gráfico 5.9.2: Porcentaje de sólidos durante el segundo muestreo de la planta de

flotación colectiva. ....................................................................................................... 32

Gráfico 5.9.3: Porcentaje de sólidos durante el tercer muestreo de la planta de

flotación colectiva. ....................................................................................................... 33

Gráfico 5.9.4: Granulometrías de los tres muestreos hechos en el banco 5 de la

flotación Rougher. ....................................................................................................... 34

Gráfico 5.9.5: Granulometrías de los tres muestreos hechos en el banco 8 de la

flotación Rougher. ....................................................................................................... 35

Page 12: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

xii

Gráfico 5.9.6: Granulometrías de los tres muestreos hechos en el banco 1 de la

flotación Scavenger. .................................................................................................... 36

Gráfico 5.9.7: Granulometrías de los tres muestreos hechos al concentrado colectivo

producido en la planta concentradora. ........................................................................ 37

Gráfico 6.1: Recuperación global de la planta de flotación colectiva en condición

actual. ......................................................................................................................... 48

Gráfico 6.2: Recuperación limpieza de la planta de flotación colectiva en condición

actual. ......................................................................................................................... 49

Gráfico 6.3: Recuperación Rougher de la planta de flotación colectiva en condición

actual. ......................................................................................................................... 49

Gráfico 6.4: Recuperación Scavenger de planta de flotación colectiva en condición

actual. ......................................................................................................................... 50

Gráfico 6.5: Recuperación Global en peso de la planta en condición actual. ............. 51

Gráfico 6.6: Recuperación Limpieza en peso de la planta en condición actual. ......... 51

Gráfico 6.7: Recuperación Rougher en peso de la planta en condición actual. .......... 52

Gráfico 6.8: Recuperación Scavenger en peso de la planta en condición actual. ....... 52

Gráfico 6.9: Razón de enriquecimiento global de la planta en condición actual ......... 53

Gráfico 6.1.0: Razón de enriquecimiento global de la planta en condición actual. ..... 53

Gráfico 6.1.1: Razón de enriquecimiento Rougher de la planta en condición actual. . 54

Gráfico 6.1.2: Razón de enriquecimiento de Columnas de la planta en condición

actual. ......................................................................................................................... 54

Gráfico 6.1.3: Razón de enriquecimiento Scavenger de la planta en condición actual.

.................................................................................................................................... 55

Gráfico 6.1.4: Comparación de recuperaciones metalúrgicas globales ...................... 61

Page 13: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

xiii

Gráfico 6.1.5: Comparación de recuperaciones metalúrgicas del circuito de limpieza.

.................................................................................................................................... 61

Gráfico 6.1.6: Comparación de recuperaciones metalúrgicas del circuito Rougher. ... 62

Gráfico 6.1.7: Comparación de recuperaciones metalúrgicas del circuito Scavenger. 62

Gráfico 6.1.8: Comparación de recuperaciones en peso del circuito Global. .............. 63

Gráfico 6.1.9: Comparación de recuperaciones en peso del circuito de Limpieza. ..... 63

Gráfico 6.2.0: Comparación de recuperaciones en peso del circuito Rougher. .......... 64

Gráfico 6.2.1: Comparación de recuperaciones en peso del circuito Scavenger. ....... 64

Gráfico 6.2.3: Comparación de razones de enriquecimiento del circuito Global. ........ 65

Gráfico 6.2.4: Comparación de razones de enriquecimiento del circuito de limpieza. 65

Gráfico 6.2.5: Comparación de razones de enriquecimiento del circuito Rougher. ..... 66

Gráfico 6.2.6: Comparación de razones de enriquecimiento en Columnas. ............... 66

Gráfico 6.2.7: Comparación de razones de enriquecimiento en circuito Scavenger. .. 67

Gráfico 6.2.8: Comparación de leyes de relave Scavenger. ....................................... 69

Gráfico 6.2.9: Comparación de leyes de concentrado colectivo final. ......................... 70

Gráfico 8.1: Ingreso por ventas de concentrado de cobre, sin y con proyecto. ........... 89

Gráfico 8.2: Costo por transporte de concentrado de cobre, sin y con proyecto. ........ 92

Gráfico 8.3: Costo por maquila, sin y con proyecto. .................................................... 94

Page 14: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

xiv

Índice de tablas

Tabla 3.1: Dosificación de reactivos por línea de procesos. ....................................... 16

Tabla 5.1: Perfil granulométrico de los tres muestreos hechos en el banco 5 de la flotación Rougher. ....................................................................................................... 34

Tabla 5.2: Perfil granulométrico de los tres muestreos hechos en el banco 8 de la flotación Rougher. ....................................................................................................... 35

Tabla 5.3: Perfil granulométrico de los tres muestreos hechos en la celda 1, banco 1 de la flotación Scavenger. ........................................................................................... 36

Tabla 5.4: Perfil granulométrico de los tres muestreos hechos al concentrado colectivo producido en la planta concentradora. ........................................................................ 37

Tabla 5.5: Desviación por muestreo de la granulometría del banco 5 Rougher respecto al concentrado colectivo. .............................................................................. 39

Tabla 5.6: Desviación por muestreo de la granulometría del banco 8 Rougher respecto al concentrado colectivo. .............................................................................. 39

Tabla 5.7: Desviación por muestreo de la granulometría del banco 1 Scavenger respecto al concentrado colectivo. .............................................................................. 39

Tabla 5.8: Leyes por fracción del banco 5 Rougher. ................................................... 40

Tabla 5.9: Leyes por fracción del banco 8 Rougher. ................................................... 41

Tabla 5.1.0: Leyes por fracción de la celda 1, del banco 1 Scavenger. ...................... 41

Tabla 6.1: Información utilizada para realizar el balance. ........................................... 43

Tabla 6.2: Tonelajes y leyes de entrada a la flotación colectiva con el circuito actual. .................................................................................................................................... 43

Tabla 6.3: Tonelajes y leyes en la flotación colectiva con el circuito actual. ............... 44

Tabla 6.4: Cuadro resumen de resultados relevantes del balance al circuito actual. .. 56

Tabla 6.5: Cuadro resumen comparativo de resultados a ambos balances. ............... 68

Tabla 7.1: Datos de interés de los concentrados de avance. ...................................... 77

Tabla 7.2: Resumen de resultados del balance al circuito de remolienda. ................. 78

Tabla 7.3: Característica de los equipos del circuito. .................................................. 81

Page 15: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

xv

Tabla 8.1: Ítems de inversión inicial. ........................................................................... 85

Tabla 8.2: Ítems de ingreso por producción sin el proyecto. ....................................... 87

Tabla 8.3: Ítems de ingreso por producción con el proyecto. ...................................... 88

Tabla 8.4: Estimación de costos energéticos. ............................................................. 91

Tabla 8.5: Flujo de caja del proyecto. ......................................................................... 96

Tabla 8.6: Resultados de flujo de caja del proyecto. ................................................... 97

Page 16: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

1

Capítulo 1. Introducción y objetivos

1.1. Introducción

Para cualquier compañía, el camino hacia la sustentabilidad estará dado por dejar atrás

la obsolescencia que se va dando en equipos y procesos productivos.

Por esta razón es de suma importancia comenzar a incentivar una cultura innovadora

dentro de todas las personas pertenecientes a la organización. Desde esta base, nace

uno de los pilares de la sustentabilidad en el área minera: el mejoramiento continuo.

El mejoramiento continuo apunta hacia la búsqueda de nuevas oportunidades de

mejora, ideas y acciones que permitan dirigirse, entre muchas cosas, hacia la

excelencia operacional.

Bajo estos fundamentos, el presente estudio busca desarrollar una oportunidad de

mejora en la planta de flotación colectiva de Minera Los Pelambres, que trata sobre

disponer los concentrados que se generan por la turbulencia del flujo de alimentación

en las celdas amortiguadoras de alimentación a la flotación Rougher, más los

concentrados provenientes de las primeras celdas del circuito de flotación Scavenger,

como producto final.

Existen pruebas de laboratorio de años anteriores que indican que los dos tipos de

concentrados que se pretenden avanzar poseen leyes por sobre un 30% de cobre total,

como las del concentrado colectivo, sin embargo se sospecha que tienen una

granulometría demasiado gruesa como para el estándar de producto final.

El proyecto evaluará la factibilidad de instalar un circuito de remolienda adicional al ya

existente para disminuir el tamaño de los concentrados de avance y así alcanzar la

condición de calidad esperada.

Page 17: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

2

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

El objetivo general de este trabajo es estudiar los beneficios económicos, condiciones

técnicas y operacionales que se obtienen mediante la recolección de concentrado de

Cu-Mo de las primeras celdas de flotación Rougher y Scavenger, para ser dispuesto

como producto final.

1.2.2. Objetivos específicos

Estudiar y analizar la situación actual de la planta de flotación colectiva.

Caracterizar flujos de avance.

Evaluar el impacto operacional de la nueva configuración en la línea de proceso.

Realizar un estudio técnico económico de los cambios realizados en el circuito.

Page 18: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

3

Capítulo 2. Antecedentes generales

2.1. Antecedentes de Minera Los Pelambres

Minera Los Pelambres (de ahora en adelante MLP) es una mina a rajo abierto ubicada

en la IV Región de Coquimbo, a 45 kilómetros al este de la ciudad de Salamanca.

Pertenece en un 60% al grupo Antofagasta Minerals, sector minero del Grupo Luksic, y

en un 40% a un consorcio japonés integrado por Nippon LP Investment y MM LP

Holding BV con un 25% y 15% respectivamente.

El nombre de este yacimiento data desde los tiempos Incaicos. Éste se debe a que las

aguas de deshielo en la primavera, se caracterizaban por ser muy ácidas debido al

contacto con los minerales, pelaban las patas de los animales al cruzar las vertientes,

de ahí que los lugareños bautizaron el lugar como Los Pelambres [1].

MLP se encuentra dentro de las 10 empresas mineras de cobre más grandes del

mundo y quinta a nivel nacional, con una producción de 403.733 toneladas de cobre

fino pagable al año. Su producto principal es el concentrado de cobre, y como

subproductos el cemento de cobre y concentrado de molibdeno.

Para la producción del concentrado, el complejo de MLP se encuentra conformado

principalmente por 3 sectores: Mina, Planta Concentradora y Puerto.

El sector Mina, es de explotación de mineral y se encuentra a 45 kilómetros al este de la

ciudad de Salamanca a una altura de 3600 metros sobre el nivel del mar, y a tan sólo

un kilómetro de la frontera con Argentina.

El segundo sector es la Planta Concentradora, ubicada en el sector precordillerano de

Piuquenes a 35 kilómetros al este de Salamanca. Con coordenadas 31°48’ latitud sur y

70°34’ longitud este, tiene una superficie de aproximadamente 5 hectáreas, donde se

procesa el mineral para producir el concentrado de cobre y molibdeno.

Page 19: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

4

Por último el sector de Puerto, llamado Punta Chungo, se encuentra ubicado a 3.5

kilómetros de la ciudad de Los Vilos, donde se embarca el concentrado y se lleva a los

distintos clientes [2].

En la figura 2.1, se puede apreciar un esquema con los sectores que componen MLP.

Figura 2.1: Esquema representativo de las dependencias de MLP

Page 20: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

5

2.2. Descripción de los procesos de la planta concentradora.

2.2.1. Molienda y clasificación

El mineral que es extraído desde la mina, es sometido a una primera etapa de

reducción de tamaño en un chancador primario, ubicado cerca de la mina. Luego, se

transporta hacia la planta por una correa de 12 kilómetros de largo, hasta el acopio de

gruesos, que es un galpón techado y se ubica a un costado de la planta.

De aquí se alimenta a las tres líneas de molienda SAG, las cuales trabajan en paralelo

y alimentan a la misma planta de flotación. El objetivo de estas líneas es reducir de

tamaño el material alimentado, que está por debajo de 1.25”, a un tamaño de producto

80% más fino que 19 milímetros.

Todas las líneas poseen un molino SAG de 36 x 17 [pies] y de 15.500 [kW] de potencia,

los cuales procesan 3.000 [tph]. El mineral que la molienda semiautógena no logra

reducir de tamaño, queda en las parrillas de los molinos, las cuales botan los pebbles o

gravilla hacia una correa que los transporta hacia la planta de pebbles o hacia la planta

de gravilla, dependiendo cuánto deban reducir su tamaño para luego ser alimentados

nuevamente a los molinos SAG 1 y 2 o directamente a los molinos de bolas.

En la figura 2.2, se muestra uno de los molinos SAG en operación.

Page 21: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

6

Figura 2.2: Molino SAG N° 1 en funcionamiento.

Luego que el mineral sale de la molienda SAG, pasa por un proceso de clasificación por

medio de baterías de hidrociclones, que se encuentran ubicadas en cada línea de

procesamiento. La línea del molino SAG 3 posee tres baterías de 14 hidrociclones cada

una, de las cuales dos se encuentran operativas y una Stand by, a diferencia de las

líneas de los molinos SAG 1 y 2 que tienen dos baterías operativas.

Una vez clasificado el mineral, por el underflow de los hidrociclones nace la

alimentación de los molinos de bolas. Para la línea 1 y 2 se cuenta con dos molinos de

bolas por línea, los cuales miden 21 x 33 [pies] y cuentan con una potencia de 7.200

[kW]. Por otra parte la línea de molienda 3, posee tan sólo un molino de bolas de 26 x

40 [pies] y 14.000 [kW] de potencia. El objetivo de la molienda secundaria es pasar

1.500 [tph] y lograr un tamaño de producto dentro de un rango de 170 – 240 [μm].

Por último, existe un molino de bolas llamado Molino Ocho, que opera independiente a

los molinos SAG y está alimentado por equipos denominados “Chimbombos”, cuya

Page 22: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

7

función es desviar una parte del flujo que alimenta la batería de hidrociclones de cada

molino hacia el Molino Ocho.

Para visualizarlo de mejor manera, en la figura 2.3 se muestra un esquema del proceso

de molienda y clasificación.

Figura 2.3: Esquema del proceso de molienda y clasificación.

Page 23: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

8

2.2.2. Flotación Rougher

Es el primer proceso de la planta de flotación colectiva. Su principal objetivo es

recuperar la mayor cantidad de cobre obtenido en la alimentación proveniente de la

molienda.

La etapa Rougher, está compuesta por 8 bancos de celdas de flotación. Los bancos N°

1, 2, 3 y 4 están formadas por 9 celdas de 128 [m3] cada una. Por otra parte, los bancos

N° 5 y 6 están compuestos por 6 celdas de 250 [m3], en cambio, los bancos N° 7 y 8

están conformados por tan sólo 5 celdas de la misma capacidad que las que tienen los

bancos 5 y 6.

En la figura 2.4 se muestra un esquema con todos los bancos de celdas de flotación

disponibles en la planta concentradora de MLP.

Figura 2.4: Esquema del proceso de flotación Rougher.

Page 24: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

9

2.2.3. Remolienda

En esta etapa se procesa el 100% del concentrado obtenido en las celdas Rougher y

Scavenger, para obtener así un producto de 70 - 75 [μm] de P80, tamaño necesario

para facilitar la selectividad en la siguiente etapa.

La etapa de remolienda cuenta con dos baterías de ciclones para clasificar y con 4

molinos verticales, que utilizan bolas de 1” para su objetivo.

2.2.4. Flotación columnar

Es el tercer proceso de la flotación colectiva, cuenta con 14 columnas de flotación de 4

x 14 [m] y se caracteriza por ser una etapa de gran selectividad ya que tiene por

objetivo generar un concentrado con una alta ley de cobre (33-34% de Cu), apto para

su comercialización.

A continuación, en la figura 2.5, podemos ver los aspersores de una celda columnar en

operación.

Figura 2.5: Aspersores en flotación columnar.

Page 25: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

10

2.2.5. Cleaner Scavenger

También se denomina flotación de barrido, y está compuesta por 2 bancos de celdas de

flotación, ambas con 9 celdas de 128 [m3]. Son alimentadas con la cola de las

columnas. El concentrado que se produce acá, se junta con el concentrado proveniente

de la flotación Rougher para luego alimentar la etapa de remolienda.

2.2.6. Espesamiento

El proceso de espesamiento consiste en la separación por gravedad de las fases sólida

y líquida de un fluido. En MLP, existen espesadores de concentrados y de relaves en

los cuales se recupera el 85% del agua usada en la planta, para luego ser reutilizada en

la operación como agua de procesos. Los espesadores utilizan floculante para acelerar

el proceso de sedimentación gravitatoria. La planta cuenta con 3 espesadores de

concentrado, de los cuales se obtiene un producto con una ley de alrededor del 34% de

Cu. El producto final de la planta concentradora es enviado por un concentraducto, que

es una especie de canaleta de 120 kilómetros de largo que llega hasta el puerto Punta

Chungo.

En la figura 2.6, se pueden observar dos de los tres espesadores que posee la planta

concentradora.

Figura 2.6: Espesadores en MLP.

Page 26: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

11

Capítulo 3. Marco teórico

3.1. Flotación

La flotación es un proceso fisicoquímico usado para separar las partículas valiosas de

las partículas de ganga, basándose en la adhesión selectiva a burbujas de aire [3]. Es el

proceso más barato y más usado extensivamente para separar y concentrar minerales

químicamente similares. [4]

Cuando se realiza el proceso de flotación, se introduce energía para mantener las

partículas minerales suspendidas para así formar de manera notoria una zona de

espuma y una de pulpa.

En la figura 3.1, se presenta un esquema del funcionamiento típico de una celda de

flotación.

Figura 3.1: Esquema del funcionamiento de una celda de flotación.

Page 27: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

12

Desde un punto de vista más conceptual, podemos separar el proceso de flotación en

una etapa de reacción y una etapa de separación. En la primera etapa, alimentamos

pulpa, junto con aire, reactivos y energía (agitación) produciéndose gracias a esto el

proceso de adhesión de las partículas hidrofóbicas a las burbujas generadas. Por otra

parte, en la etapa de separación, encontramos la formación de un colchón de espuma,

el cual permite retirar el material colectado [5].

Las burbujas de aire generadas en la celda, sólo pueden adherirse a las partículas

minerales si logran desplazar la masa de agua desde la superficie del mineral, por lo

que se necesita que la especie de valor sea naturalmente hidrofóbica o lograr dicha

condición mediante la adición de reactivos. Si la espuma generada no es estable, las

burbujas no lograrán soportar el mineral una vez que lleguen a la superficie, por lo que

se reventarán y harán que el mineral de interés caiga dentro de la celda nuevamente [6].

En la figura 3.2, se representa el ángulo de contacto desarrollado por las fuerzas de

tensión formadas por la superficie del mineral y la superficie de la burbuja. Para conocer

el ángulo específico que se debe alcanzar para producir la adhesión de la partícula de

sólido a la burbuja, θ debe satisfacer el balance de las fuerzas existente entre las

tensiones γSG, γLGy γSL[5]

.

Figura 3.2: Esquema del ángulo de contacto de una burbuja.

Page 28: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

13

3.2. Recuperación

La recuperación es una medida de la eficiencia del proceso de flotación.

En el proceso, siempre se busca tener una alta recuperación del mineral de interés, si

bien a mayor tiempo, siempre se tendrá mayor recuperación, se debe tener en cuenta

que a medida que ésta aumenta, baja la ley de concentración del mineral.

La razón que explica esto, es que al aumentar la recuperación, se va ensuciando el

concentrado con ganga [5].La recuperación, se puede expresar de la siguiente manera:

Se puede dar un análisis más profundo a la recuperación, si se analiza junto a otras dos

variables, como son el tiempo y la ley de concentrado.

Para ambas variables, la recuperación tiene un comportamiento dispar, ya que a mayor

tiempo la recuperación irá aumentando, sin embargo, a mayor recuperación la ley de

concentrado disminuye. Por último, si analizamos el comportamiento del tiempo y la ley

de concentrado, esta última disminuye a medida que aumenta el tiempo.

Todo lo anterior se puede ver de manera más clara a continuación en la figura 3.3,

donde se muestran gráficos de recuperación vs tiempo, recuperación vs ley de

concentrado y ley de concentrado vs tiempo.

Page 29: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

14

Figura 3.3: Gráficos de a) recuperación vs tiempo, b) recuperación vs ley y c) concentración vs tiempo.

3.3. Reactivos de flotación

Los reactivos usados en flotación, se pueden clasificar en tres grupos principales,

según la función que cumplan en el proceso:

Colectores: son sustancias cuya función es hacer a ciertos minerales repelentes

al agua. En la gran mayoría de los casos son sustancias orgánicas y transforman

a los minerales en hidrofóbicos por el fenómeno de adsorción de iones o

moléculas del colector.

Espumantes: son sustancias cuya función es formar una espuma estable, con

un tamaño de burbujas apropiado para el transporte de minerales al

concentrado.

Page 30: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

15

Modificadores: son elementos que sirven para crear condiciones favorables en

la superficie de los minerales, principalmente para el funcionamiento selectivo de

los colectores.

Los reactivos utilizados en la planta concentradora de Minera Los Pelambres, son los

siguientes:

Nalco (espumante)

Lechada de cal

Xantato (colector fuerte)

AP404 (colector de óxidos)

Matcol D-50 (Colector débil)

Diesel (colector de moly)

En la figura 3.4, se presenta un esquema de la planta concentradora, en donde se

marcaron de diferentes colores los puntos de adición de los distintos reactivos.

Adicionalmente, la tabla 3.1 muestra la dosificación de reactivos por línea de proceso.

Figura 3.4: Puntos de adición de reactivos en la planta concentradora.

Page 31: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

16

Reactivo Punto de adición Dosificación del reactivo [g/ton]

Línea 1 [g/ton]

Línea 2 [g/ton]

Línea 3 [g/ton]

Nalco Acondicionador Rougher (ST861 - ST704 - ST004) 8 10 6

Lechada de

Cal Alimentación SAG 1,2 y 3 - - -

Xantato

Descarga SAG 1,2 y 3 Acondicionador Rougher (ST861 - ST704 - ST004)

6 6 6

AP404 Acondicionador Rougher (ST861 - ST704 - ST004) 1 1 2

Medición de

pH Distribución Rougher

(ST709 - ST701 - ST005 - ST886) - - -

Matcol D50 Descarga SAG 1,2 y 3 8 8 11

Diesel Descarga SAG 1,2 y 3 Baterías de ciclones de líneas 1, 2 y 3 9 8 8

Tabla 3.1: Dosificación de reactivos por línea de procesos.

Page 32: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

17

3.4. Mineralogía

En la alimentación a la planta concentradora de MLP, los minerales de cobre que se

encuentran en mayor cantidad son la calcopirita, la bornita, la pirita y la diagenita. A

continuación en el gráfico 3.1, se muestra la distribución mineralógica de los minerales

antes mencionados.

Gráfico 3.1: Distribución mineralógica de minerales sulfurados en la alimentación a la planta concentradora.

Además de las especies antes mencionadas, existen variadas especies en la

alimentación a la planta, pero debido a su baja concentración, fueron obviadas del

gráfico 1. Especies tales como la calcosina, la covelina, la enargita, molibdenita y

esfalerita, se encuentran presentes en proporciones bajo el 1%.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

[%]

Mes

Distribución mineralógica de minerales sulfurados

Calcopirita Diagenita Bornita Pirita

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Page 33: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

18

Capítulo 4. Innovación de proceso

4.1. Oportunidad de mejora

La planta de flotación colectiva de Minera Los Pelambres, se ha ido expandiendo a

través de los años según el crecimiento económico de la misma, tanto como por las

necesidades impuestas por el mercado.

Es por esta razón, que no todas las líneas de procesos son iguales, existen molinos con

distintas potencias, capacidades de tratamiento, baterías de ciclones de números

dispares y por supuesto diferencias en los bancos de flotación.

Basándonos en este último punto, se tiene que los bancos de flotación Rougher 5, 6, 7

y 8, tienen una celda amortiguadora (también llamada “Celda Cero”), la cual no tiene

agitación ni inyección de aire, sin embargo, ésta flota el mineral de forma “natural”

debido a la turbulencia con la que cae la pulpa desde los cajones alimentadores.

Según algunos muestreos anteriores, este fenómeno produce un colchón de espuma

bastante significativo (-600 [mm] aproximadamente) muy rico en cobre, con una ley

similar o más alta que el producto de la planta concentradora, que corresponde a un

concentrado colectivo de cobre - molibdeno con una ley de alrededor de 34% en Cu.

Actualmente este colchón está siendo descargado a la canaleta de concentrado de la

primera celda de cada banco, para así ingresar al proceso de clasificación, remolienda

y circuito de limpieza.

La importancia de aprovechar esta oportunidad, es que con esa alta ley de cobre este

concentrado perfectamente podría usarse como producto final, sin embargo se cree que

tiene un serio problema de granulometría, ya que se encuentra fuera de los rangos que

se requieren para mantener una operación estable sin alterar el producto final de la

planta concentradora. Por esta razón se propone una modificación del circuito actual,

para que este concentrado se mezcle directamente con el producto final de la planta, el

concentrado colectivo.

Page 34: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

19

Por otra parte, se propone hacer lo mismo con el concentrado proveniente de las

primeras celdas de los bancos 1 y 2 de la etapa Scavenger. Para lograr lo mencionado

anteriormente, se sugiere evaluar la posibilidad de alimentar el concentrado de las

celdas cero en un circuito de clasificación y remolienda, para que de esta manera se

reduzca su tamaño y se pueda disponer como producto final. En cuanto al concentrado

proveniente de la etapa Scavenger se propone enviarlo directamente como producto

final, debido a que debiese cumplir con la granulometría esperada en un concentrado

colectivo final. De esta forma se podrá aumentar la recuperación en la flotación

Scavenger y descongestionar la etapa de remolienda y flotación columnar.

4.2. Situación actual de la planta de flotación colectiva

Hoy en día, la planta de flotación colectiva de MLP posee un circuito del tipo RCS

(Rougher–Cleaner–Scavenger) [7], el cual consiste en 8 bancos de celdas de flotación

Rougher, 14 columnas para el proceso de primera limpieza o primera Cleaner y 2

bancos de barrido o Scavenger.

Para el caso de la flotación Rougher, 4 de los bancos están compuestos por 9 celdas

Wemco de 130 [m3], 2 bancos conformados por 6 celdas DOE de 250 [m3] y los dos

restantes, están también formados por celdas DOE de 250 [m3], sólo que en este caso

son 5 celdas por banco.

Los últimos bancos descritos, cuentan con una primera celda acondicionadora,

denominada “celda cero”, la cual no está considerada dentro de los diagramas de flujos.

Se hace mención a esta celda ya que será parte esencial de este proyecto y por lo cual

será descrita más adelante.

En cuanto a la descarga de concentrado de cada celda, se hace hacia una canaleta

común para dos bancos Rougher, la cual llega a un punto en el que se mezcla junto el

concentrado de otros dos bancos.

Page 35: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

20

Figura 4.1: Flowsheet general de la planta de flotación colectiva.

Como se observa en la figura 4.1, las descargas de todos los bancos Rougher 1, 2,3 y 4

van a dar a un cajón TK-95, mientras que el concentrado proveniente de los bancos

Rougher 5, 6, 7, y 8 llegan al TK-701. Ambos cajones sirven de alimentadores al circuito

de remolienda, donde el concentrado del primer cajón mencionado es alimentado a la

batería de ciclones CS-010, mientras que el segundo, es enviado a la batería de

ciclones CS-701 donde ambas baterías clasificarán el concentrado según su tamaño.

El underflow de los ciclones de la batería CS-01, se separa en tres flujos para ser

alimentado a tres molinos verticales. El producto de estos molinos vuelve al cajón de

alimentación de la batería de ciclones y es clasificado nuevamente. Lo mismo ocurre

con el underflow de los ciclones de la batería CS-701, sólo que esta vez el flujo no se

separa y es alimentado en su totalidad a un solo molino vertical.

TK95 701

Page 36: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

21

Por otra parte, el overflow de ambas baterías es descargado hacia el TK-96, un cajón

acondicionador que alimenta a las 14 columnas de flotación, para dar inicio a la etapa

de limpieza o Cleaner.

El producto de las columnas corresponde al de la planta concentradora de MLP, el cual

contiene entre un 32% - 36% de cobre y de 0.4% - 1.6% de molibdeno. El concentrado

colectivo, o concol, pasa a una nueva etapa en la planta de molibdeno, donde se

separarán los dos metales de interés para procesarlos hasta lograr el producto final.

El relave de las columnas, pasa a la etapa final de la planta de flotación colectiva, la

etapa de barrido o Scavenger. Aquí se intentará recuperar la mayor cantidad de cobre

posible, que no fue recuperado en el circuito Rougher. El concentrado recuperado, se

envía nuevamente al TK-95, para ingresar nuevamente al circuito de remolienda.

Por último el relave del circuito de barrido, se junta con el del circuito Rougher para ser

enviados al tranque de relaves “El Mauro”.

Page 37: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

22

4.3. Rol de celdas amortiguadoras o celdas cero en el circuito

Como se aprecia en la figura 4.2, actualmente las celdas amortiguadoras de los bancos

Rougher 5, 6, 7 y 8, ubicadas al comienzo de cada uno de estos bancos, participan de

manera activa del proceso de flotación Rougher, aportando su concentrado

directamente hacia las canaletas de descarga de los bancos a los cuales pertenecen,

recorriendo el circuito completo de clasificación y remolienda, para luego ser alimentado

a las columnas.

Por otra parte, en la figura 4.3 se presenta un diagrama que muestra en forma gráfica

donde se encuentran ubicadas las celdas cero dentro del proceso.

Figura 4.2: Diagrama explicativo del fenómeno ocurrido dentro de las celdas cero y su descarga hacia las primeras celdas de los bancos Rougher.

Page 38: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

23

Celda cero

Cajón distribuidor.

Batería de hidrociclones.

Celda de flotación

Celda DOE Rougher.

Celda Wemco Rougher / Scavenger.

Molino vertical

Figura 4.3: Ubicación gráfica de las celdas cero en el circuito actual.

Page 39: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

24

Capítulo 5. Prefactibilidad del proyecto

5.1. Evaluación

Para comenzar a evaluar la modificación del circuito, primero se debió hacer muestreos

que confirmaran que el colchón de espuma producido en las celdas cero de la flotación

Rougher y en las primeras celdas de la flotación Scavenger tuvieran las condiciones

que se requieren para iniciar el proyecto.

La nueva propuesta para la modificación del circuito, tiene como eje central la utilización

de las celdas antes mencionadas, por lo que es imperativo caracterizar de la mejor

manera el concentrado proveniente de ellas.

Por esta razón, se programó el muestreo para tres días, en caso que la operación

tuviera algún inconveniente, y para que de esta forma los resultados no fuesen

interpretados en una condición puntual de la planta.

Page 40: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

25

B)

5.2. Muestreo

Para asegurar que los resultados fuesen representativos, se preparó un protocolo de

muestreo que enunciaba que se debía muestrear 4 puntos de la planta de flotación

colectiva, cortando muestras cada 20 minutos, durante un período de 3 horas y repetir

el procedimiento durante tres días operativos.

Las muestras fueron enviadas al laboratorio metalúrgico y al laboratorio químico y se

realizaron análisis granulométricos de cada muestra por punto de muestreo, porcentaje

de sólidos y además de análisis químicos para la determinación de leyes de cobre y

molibdeno por fracción granulométrica.

Los puntos muestreados fueron los siguientes:

1. Celda cero del banco N° 5 de la etapa Rougher.

2. Celda cero del banco N° 8 de la etapa Rougher.

3. Primera celda del banco N° 1 de la etapa Scavenger.

4. ST-781, cajón de recepción del concentrado colectivo.

En la figura 5.1, se observan muestran dos de los cuatro puntos de muestreos antes

mencionados.

Figura 5.1: Puntos de muestreo: A) Celda cero Rougher 5 y B) primera celda del banco N°1 Scavenger.

A)

A) B)

Page 41: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

26

5.3. Condiciones de operación durante el muestreo

Los primeros dos días de muestreo fueron el 28 y 30 de Diciembre del 2013, de las

14:00 hasta las 17:00, mientras que el último día fue el 1 de Enero del 2014 a la misma

hora que los muestreos anteriores.

En su mayoría, las condiciones fueron favorables con casi todos los indicadores

analizados, lo que permite decir que fue un período de operación normal, a excepción

de la detención de un molino SAG en uno de los muestreos.

Los indicadores analizados fueron los siguientes:

P80

TMS

Potencia SAG

Porcentaje de sólidos en bancos Rougher

Page 42: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

27

5.3.1. P80

El P80 se mostró normal durante los tres muestreos, ya que siempre se mantuvo entre

180 – 250 [μm], tal como se muestra en los gráficos 5.1, 5.2 y 5.3. La única anomalía

que se presentó fue durante el segundo muestreo, el medidor marcó el mismo P80 en

las tres horas de trabajo.

Gráfico 5.1: P80 durante el primer muestreo de la planta de flotación colectiva.

Gráfico 5.2: P80 durante el segundo muestreo de la planta de flotación colectiva.

160180200220240260280300

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

P80

[μm

]

Muestreo 1 - P80

SAG 1

SAG 2

SAG 3

160180200220240260280300

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

P80

[μm

]

Muestreo 2 - P80

SAG 1

SAG 2

SAG 3

Page 43: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

28

Gráfico 5.3: P80 durante el tercer muestreo de la planta de flotación colectiva.

5.3.2. TMS

Las toneladas de mineral seco están medidas por hora, y entre las tres líneas SAG

deben cumplir por lo menos dentro de un rango de 150.000 a 200.000 toneladas por

día, por lo que cada SAG debe procesar por sobre las 2000 ton/hora. La única

excepción en los resultados fue debido a la detención del SAG 1 durante el segundo

muestreo.

En los gráficos 5.4, 5.5 y 5.6 se puede ver la variabilidad que tuvo el tonelaje procesado

durante los días de muestreo. Se aprecia claramente en el gráfico 5.5, que al quedar

fuera de operación una de las líneas SAG, las otras dos tienen un incremento de

mineral procesado, para así cumplir con el tonelaje diario establecido por MLP.

Por otra parte en el gráfico 5.6, se observa que no existe mayor variación entre las tres

líneas de proceso.

160180200220240260280300

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

P80

[μm

]

Muestreo 3 - P80

SAG 1

SAG 2

SAG 3

Page 44: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

29

Gráfico 5.4: TMS durante el primer muestreo de la planta de flotación colectiva.

Gráfico 5.5: TMS durante el segundo muestreo de la planta de flotación colectiva.

Gráfico 5.6: TMS durante el tercer muestreo de la planta de flotación colectiva.

0500

100015002000250030003500

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

TMS/

h

Muestreo 1 - TMS

SAG 1

SAG 2

SAG 3

0500

100015002000250030003500

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

TMS/

h

Muestreo 2 - TMS

SAG 1

SAG 2

SAG 3

0500

100015002000250030003500

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

TMS/

h

Muestreo 3 - TMS

SAG 1

SAG 2

SAG 3

Page 45: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

30

5.3.3. Potencia

La potencia de los molinos SAG también se encuentra dentro del rango de operación

normal, trabajando dentro de un intervalo de 15000 - 15300 [kWh], a excepción del

muestreo 2, donde el SAG 1 estuvo detenido aproximadamente por dos horas.

Los gráficos 5.7, 5.8 y 5.9 muestran la variabilidad de la potencia durante los muestreos

realizados en la planta.

Tal como se mencionó anteriormente, en el muestreo dos, que está representado en el

gráfico 5.8, se aprecia de forma clara la detención del molino SAG.

En tanto los gráficos 5.7 y 5.9 no representan mayores variaciones para la potencia de

los molinos SAG.

Gráfico 5.7: Potencia SAG durante el primer muestreo de la planta de flotación colectiva.

125001300013500140001450015000155001600016500

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

Pote

ncia

[kW

h]

Muestreo 1 - Potencia

SAG 1

SAG 2

SAG 3

Page 46: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

31

Gráfico5.8: Potencia SAG durante el segundo muestreo de la planta de flotación colectiva.

Gráfico 5.9: Potencia SAG durante el tercer muestreo de la planta de flotación colectiva.

5.3.4. Porcentaje de sólidos

El porcentaje de sólidos de entrada a la flotación Rougher fue el parámetro menos

variable por muestreo, manteniéndose estable en cada una de las descargas de las

líneas de molienda SAG.

A continuación en los gráficos 5.9.1, 5.9.2 y 5.9.3 se visualiza de mejor manera la

estabilidad del porcentaje de sólidos mencionada anteriormente.

0

5000

10000

15000

20000

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

Pote

ncia

[kW

h]

Muestreo 2 - Potencia

SAG 1

SAG 2

SAG 3

0

5000

10000

15000

20000

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

Pote

ncia

[kW

h]

Muestreo 3 - Potencia

SAG 1

SAG 2

SAG 3

Page 47: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

32

Gráfico 5.9.1: Porcentaje de sólidos durante el primer muestreo de la planta de flotación colectiva.

Gráfico 5.9.2: Porcentaje de sólidos durante el segundo muestreo de la planta de flotación colectiva.

3032343638404244

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

% d

e só

lidos

[%]

Muestreo 1 - Cp Rougher

SAG 1

SAG 2

SAG 3

3032343638404244

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00

% d

e só

lidos

[%]

Muestreo 2 - Cp Rougher

SAG 1

SAG 2

SAG 3

Page 48: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

33

Gráfico 5.9.3: Porcentaje de sólidos durante el tercer muestreo de la planta de flotación colectiva.

5.4. Resultados

5.4.1. Análisis granulométricos.

Los análisis granulométricos fueron concluyentes en los tres días de muestreo, ya que

en todas las ocasiones, la granulometría de la pulpa fue muy parecida, sin embargo

bastante lejana de lo que se pretende lograr, debido a que la planta de flotación

colectiva de MLP, produce un concentrado colectivo dentro de un rango granulométrico

bastante específico:

Porcentaje de pulpa retenida sobre 150 [μm] : 0.05 – 0.00 %

Porcentaje de pulpa pasante bajo 45 [μm] : 68 – 72 %

A continuación en los gráficos 5.9.4, 5.9.5, 5.9.6 y 5.9.7 y tablas 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 se

presentan los resultados granulométricos por punto de muestreo.

3032343638404244

14:0

0:00

14:0

8:00

14:1

6:00

14:2

4:00

14:3

2:00

14:4

0:00

14:4

8:00

14:5

6:00

15:0

4:00

15:1

2:00

15:2

0:00

15:2

8:00

15:3

6:00

15:4

4:00

15:5

2:00

16:0

0:00

16:0

8:00

16:1

6:00

16:2

4:00

16:3

2:00

16:4

0:00

16:4

8:00

16:5

6:00%

de

sólid

os [%

]

Muestreo 3 - Cp Rougher

SAG 1

SAG 2

SAG 3

Page 49: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

34

Gráfico 5.9.4: Granulometrías de los tres muestreos hechos en el banco 5 de la flotación Rougher.

Malla Abertura Pasante Acumulado (%)

Tyler (micrones) M1 M2 M3

65 212 98.64 97.61 97.51

100 150 94.33 91.82 91.44

150 106 86.22 82.25 81.45

200 75 74.96 70.40 69.19

270 53 61.53 57.13 55.56

325 45 55.18 50.98 49.58

400 38 53.32 49.09 47.88

Pan < 38 0.00 0.00 0.00

Tabla 5.1: Perfil granulométrico de los tres muestreos hechos en el banco 5 de la flotación Rougher.

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250

Pasa

nte

[%]

Tamaño de partícula [μm]

Celda cero, banco 5 - Rougher

Muestreo 1

Muestreo 2

Muestreo 3

Page 50: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

35

Gráfico 5.9.5: Granulometrías de los tres muestreos hechos en el banco 8 de la flotación Rougher.

Tabla 5.2: Perfil granulométrico de los tres muestreos hechos en el banco 8 de la flotación Rougher.

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250

Pasa

nte

[%]

Tamaño de partícula [μm]

Celda cero, banco 8 - Rougher

Muestreo 1

Muestreo 2

Muestreo 3

Malla Abertura Pasante Acumulado (%)

Tyler (micrones) M1 M2 M3

65 212 96.83 96.89 94.56

100 150 90.53 90.72 85.55

150 106 80.83 80.61 73.20

200 75 69.20 67.96 59.53

270 53 56.27 54.31 46.55

325 45 50.39 48.09 41.11

400 38 48.56 46.18 39.58

Pan < 38 0.00 0.00 0.00

Page 51: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

36

Gráfico 5.9.6: Granulometrías de los tres muestreos hechos en la celda 1, banco 1 de la flotación Scavenger.

Tabla 5.3: Perfil granulométrico de los tres muestreos hechos en la celda 1, banco 1 de la flotación Scavenger.

50556065707580859095

100

0 50 100 150 200 250

Pasa

nte

[%]

Tamaño de partícula [μm]

Celda uno, banco 1 - Scavenger

Muestreo 1

Muestreo 2

Muestreo 3

Malla Abertura Pasante Acumulado (%)

Tyler (micrones) M1 M2 M3

65 212 99.92 99.94 99.91

100 150 99.15 99.17 99.15

150 106 96.84 96.00 95.83

200 75 91.14 88.22 86.28

270 53 80.88 75.10 71.53

325 45 75.34 68.20 64.71

400 38 73.69 65.89 62.69

Pan < 38 0.00 0.00 0.00

Page 52: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

37

Gráfico 5.9.7: Granulometrías de los tres muestreos hechos al concentrado colectivo producido en la planta concentradora.

Tabla 5.4: Perfil granulométrico de los tres muestreos hechos al concentrado colectivo producido en la planta concentradora.

50556065707580859095

100

0 50 100 150 200 250

Pasa

nte

[%]

Tamaño de partícula [μm]

Concentrado Colectivo

Muestreo 1

Muestreo 2

Muestreo 3

Malla Abertura Pasante Acumulado (%)

Tyler (micrones) M1 M2 M3

65 212 99.99 99.99 99.99

100 150 99.57 99.75 99.83

150 106 97.96 98.19 98.63

200 75 93.19 92.52 96.69

270 53 82.70 79.03 84.47

325 45 76.36 70.81 76.67

400 38 74.27 68.10 74.27

Pan < 38 0.00 0.00 0.00

Page 53: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

38

Como se puede observar en los gráficos anteriores, ninguna de las curvas cumple con

las condiciones que se requieren como para enviar el concentrado como producto final

(porcentaje de pulpa retenida sobre 150 [μm]: 0.05 – 0.00 % y porcentaje de pulpa

pasante bajo 45 [μm]: 68 – 72 %).

Sin embargo, la que tiene una granulometría más similar es la curva del concentrado

Scavenger, representada en el gráfico 5.96, que no está tan alejada de lo óptimo como

los análisis de la flotación Rougher, presentados en los gráficos 5.9.4 y 5.9.5.

Por esta razón, enviar el concentrado Scavenger como producto final sin hacerlo pasar

por un circuito de clasificación y remolienda es una buena idea, ya que podría servir

para ajustar la granulometría cada vez que el producto final este demasiado fino.

Otra observación que se puede rescatar, es que pese a que hubo una detención de uno

de los molinos SAG, la granulometría resultante en el segundo muestreo no distó

mucho del primer y tercer muestreo.

A continuación en las tablas 5.5, 5.6 y 5.7, se muestra el grado de desviación

expresado en porcentaje, que hubo en cada muestreo, respecto al rango

granulométrico óptimo del concentrado colectivo.

Para los resultados de las celdas cero Rougher, se puede observar que existe una

desviación de al menos un 15 - 20% sobre los 45 micrones, y alrededor de un 8-14%

bajo los 150 micrones, lo que significa que el material es demasiado grueso como para

considerarlo concentrado colectivo final. En cuanto a los resultados de la flotación

Scavenger, la desviación es bajo 0.5% bajo 150 micrones y un ± 5% sobre 45 micrones,

estando bastante cercano al rango mencionado al comienzo de este análisis.

Page 54: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

39

Tabla 5.5: Desviación por muestreo de la granulometría del banco 5 Rougher respecto al concentrado colectivo.

Desviación banco 8 Rougher [%] M1 M2 M3

Bajo 150 [μm] 8.97 8.77 13.95

Sobre 45 [μm] 19.61 21.90 28.89

Tabla 5.6: Desviación por muestreo de la granulometría del banco 8 Rougher respecto al concentrado colectivo.

Desviación banco 1 Scavenger [%] M1 M2 M3

Bajo 150 [μm] 0.35 0.33 0.35

Sobre 45 [μm] -5.34 1.80 5.28

Tabla 5.7: Desviación por muestreo de la granulometría del banco 1 Scavenger respecto al concentrado colectivo.

Desviación banco 5 Rougher [%] M1 M2 M3

Bajo 150 [μm] 5.17 7.68 8.06

Sobre 45 [μm] 14.82 19.02 20.41

Page 55: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

40

5.4.2. Análisis químicos

Los resultados obtenidos de los análisis químicos fueron bastante favorables al estudio

de avance de concentrados, ya que en su mayoría, las leyes fueron más altas que las

del concentrado colectivo que produce la planta, lo que deja una variable menos de

incertidumbre y sirve para apoyar la propuesta de modificación del circuito de la planta

de flotación colectiva.

Los resultados se presentan a continuación en las tablas 5.8, 5.9 y 5.1.1, mostrando los

análisis por fracción granulométrica para Co y Mo.

Celda cero, Banco 5 Rougher

Muestreo Leyes por fracción

M1 # Total 100 200 325 -325

Cu (%) 34.97 28.00 35.18 38.09 34.56

Mo (%) 0.31 0.28 0.39 0.35 0.24

M2 # Total 100 200 325 -325

Cu (%) 32.37 24.95 31.97 35.82 32.36

Mo (%) 0.3 0.22 0.39 0.35 0.27

M3 # Total 100 200 325 -325

Cu (%) 36.78 30.68 37.05 39.17 36.79

Mo (%) 0.3 0.26 0.35 0.32 0.22

Tabla 5.8: Leyes por fracción del banco 5 Rougher.

Page 56: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

41

Celda cero, Banco 8 Rougher

Muestreo Leyes por fracción

M1 # Total 100 200 325 -325

Cu (%) 35.33 27.49 36.70 39.69 34.90

Mo (%) 0.31 0.25 0.38 0.29 0.23

M2 # Total 100 200 325 -325

Cu (%) 31.95 22.06 31.77 35.72 32.49

Mo (%) 0.47 0.58 0.64 0.51 0.34

M3 # Total 100 200 325 -325

Cu (%) 36.16 31.95 37.82 39.90 35.50

Mo (%) 0.31 0.26 0.38 0.33 0.24

Tabla 5.9: Leyes por fracción del banco 8 Rougher.

Celda 1, banco 1 Scavenger

Muestreo Leyes por fracción

M1 # Total 100 200 325 -325

Cu (%) 32.58 8.11 14.38 23.14 36.89

Mo (%) 0.28 1.16 0.61 0.32 0.21

M2 # Total 100 200 325 -325

Cu (%) 29.27 7.09 11.24 23.03 34.51

Mo (%) 0.39 1.31 0.86 0.43 0.26

M3 # Total 100 200 325 -325

Cu (%) 28.27 7.05 10.01 20.23 35.42

Mo (%) 0.46 1.24 0.9 0.54 0.29

Tabla 5.1.0: Leyes por fracción de la celda 1, del banco 1 Scavenger.

Como se puede observar, los resultados de ley son bastante positivos, alcanzando

como promedio un 34,59% de cobre total para el concentrado de las celdas cero

Rougher y 30.04% para la Scavenger.

Conocidos estos resultados, queda evaluar un circuito de clasificación y remolienda

para estos concentrados, ya que su problema no está en la ley de cobre, sino en lo

grueso del mineral.

Page 57: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

42

Capítulo 6. Balances

6.1. Factibilidad técnica

Como se mencionó anteriormente, la modificación del circuito de flotación colectiva,

responde a la necesidad de disponer de estos concentrados de leyes sobre el 30% en

Cu como producto final, ya que actualmente se está “ensuciando” junto al concentrado

Rougher producido por otras celdas, los cuales están dentro de un rango de ley de

3 – 5% en Cu.

Para justificar la puesta en marcha del proyecto, se deben analizar los beneficios

operacionales y económicos que puede traer la modificación, por lo que para evaluar la

instalación del circuito, lo primero será analizar el comportamiento actual del circuito de

flotación colectiva en comparación con el circuito que incluye el proyecto de esta

memoria.

El comportamiento será evaluado a partir de diferentes indicadores metalúrgicos,

detallados en este capítulo.

Page 58: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

43

6.2. Variables utilizadas

Para realizar el balance se recopiló información operacional de alrededor de 150 días,

de los cuales se utilizaron las variables presentadas a continuación en la tabal 6.1:

Variable Unidad Tonelaje procesado por línea SAG 1, SAG 2 y SAG 3 TMS/hora

Leyes de cabeza por línea SAG 1, SAG 2 y SAG 3 [%]

Ley de concentrado colectivo [%]

Ley de concentrado Rougher [%]

Ley de relave de Columnas [%]

Ley de relave Scavenger [%]

Ley de relave general [%]

Ley de concentrado Scavenger [%]

Tabla 6.1: Información utilizada para realizar el balance.

Para asimilar la información de mejor manera, a continuación se presentan tablas con

los promedios de alrededor de 30 días de todas las variables mencionadas en la tabla

6.1, con la planta de flotación colectiva y su circuito actual.

Tonelaje [TMS/h] Ley CuT [%] Fechas SAG1 SAG2 SAG3 SAG1 SAG2 SAG3

1/1/13 - 8/4/13 2591.38 2672.64 2661.41 0.73 0.72 0.70 8/4/13 - 9/5/13 2501.51 2550.67 2288.91 0.76 0.74 0.75 9/5/13 - 9/6/13 2644.44 2742.35 2552.20 0.74 0.71 0.72 9/6/13 - 11/7/13 2427.48 2584.91 2378.86 0.71 0.67 0.68 11/7/13 - 17/8/13 2459.70 2493.30 2613.29 0.74 0.73 0.78

Tabla 6.2: Tonelajes y leyes de entrada a la flotación colectiva con el circuito actual.

Page 59: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

44

Alimentación

Cabeza Alimentación

Cabeza Concentrado

Colectivo Concentrado

Rougher Fechas [TMS/h] CuT [%] CuT [%] CuT [%]

1/1/13 - 8/4/13 7925.43 0.71 35.68 4.69 8/4/13 - 9/5/13 7341.09 0.75 34.07 4.44 9/5/13 - 9/6/13 7938.99 0.72 34.20 4.47 9/6/13 - 11/7/13 7391.25 0.68 34.39 3.78 11/7/13 - 17/8/13 7566.29 0.75 31.56 5.01

Cola Scavenger Cola Columnas

Concentrado Scavenger

Relave General

Fechas CuT [%] CuT [%] CuT [%] CuT [%] 1/1/13 - 8/4/13 0.14 1.44 4.93 0.09 8/4/13 - 9/5/13 0.15 2.96 5.84 0.09 9/5/13 - 9/6/13 0.17 3.68 8.51 0.08 9/6/13 - 11/7/13 0.12 3.13 7.76 0.07 11/7/13 - 17/8/13 0.13 4.65 9.26 0.08

Tabla 6.3: Tonelajes y leyes en la flotación colectiva con el circuito actual.

Como se puede observar, los valores de la mayoría de las variables son muy similares

incluso en fechas diferentes, lo que demuestra que la información recopilada es

confiable para realizar los balances anteriormente mencionados.

Page 60: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

45

6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta

Con las variables antes mencionadas y descritas, se calcularon todos los flujos

másicos, leyes y por ende toneladas finas que hay en juego en la planta, ya que con

estos datos fue posible calcular las recuperaciones por etapa y global del proceso.

Page 61: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

46

6.3.1. Consideraciones de cálculo para la recuperación global a) La alimentación de cabeza es la suma de tonelaje de las tres líneas SAG, con

unidades de [TMS/hora]

b) La ley de cabeza es el promedio de la ley de cobre total de las tres líneas

SAG, expresada en [%].

c) El flujo y ley de concentrado del circuito pertenecen al concentrado colectivo

que abandona la flotación columnar.

d) El flujo y ley de relave pertenecen relave final del circuito, es decir la mezcla

de relave Rougher y relave Scavenger.

e) El circuito de remolienda no presenta pérdidas.

La figura 6.1 muestra de forma gráfica las corrientes a considerar para el cálculo de la

recuperación global.

Figura 6.1: Representación de las consideraciones para el cálculo de recuperación global.

Page 62: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

47

6.3.2. Consideraciones de cálculo para la recuperación limpieza a) El flujo de alimentación es todo el concentrado Rougher producido, expresado

en unidades de [TMS/hora]

b) La ley de la alimentación al circuito de limpieza es la cantidad de cobre total

contenida en el concentrado Rougher, expresada en [%].

c) El flujo y ley de concentrado del circuito es del concentrado colectivo que

abandona la flotación columnar, al igual que en la recuperación global.

d) El flujo y ley de relave pertenecen al relave Scavenger, expresados en

[TMS/hora] y [%] respectivamente.

e) El circuito de remolienda no presenta pérdidas.

A continuación, la figura 6.2 muestra las corrientes a considerar para el cálculo de la

recuperación limpieza.

Figura 6.2: Representación de las consideraciones para el cálculo de recuperación limpieza.

Page 63: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

48

6.4. Cálculos en condición actual

A continuación, se presentan los gráficos de tres indicadores metalúrgicos:

recuperación metalúrgica, recuperación en peso y razones de enriquecimiento. Los

datos más detallados y la descripción de los cálculos pueden encontrarse en el Anexo

A.

6.4.1. Recuperaciones metalúrgicas

Recuperación Global: si bien es cierto que la recuperación se ve bastante

oscilante en el gráfico 6.1, se mantiene dentro de un rango aproximado de 86% y

92%, sin considerar algunos peaks anormales. Para la cantidad de datos antes

mencionada, el promedio total de ésta fue de 88.99%.

Gráfico 6.1: Recuperación global de la planta de flotación colectiva en condición actual.

84,0085,0086,0087,0088,0089,0090,0091,0092,0093,0094,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha

Recuperación Global Actual

Page 64: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

49

Recuperación Limpieza: la recuperación de limpieza del gráfico 6.2, se ve

dentro de un rango más definido que la global, la cual varía entre 97% y 99%. El

promedio total de esta recuperación fue de 98.33%.

Gráfico 6.2: Recuperación limpieza de la planta de flotación colectiva en condición actual.

Recuperación Rougher: la recuperación Rougher mostrada en el gráfico 6.3, se

mantiene dentro de un rango aproximado de 88% y 93%. Su promedio total en

este balance fue de 90.5%.

Gráfico 6.3: Recuperación Rougher de la planta de flotación colectiva en condición actual.

96,0096,5097,0097,5098,0098,5099,0099,50

100,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Recuperación Limpieza Actual

86,0087,0088,0089,0090,0091,0092,0093,0094,0095,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha

Recuperación Rougher Actual

Page 65: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

50

Recuperación Scavenger: tal como muestra el gráfico 6.4, la recuperación

Scavenger es la más inestable de todas, debido a que muchos resultados

parecen parcialmente alterados, probablemente por un equipo en mal estado.

Sin embargo, el rango más representativo se encuentra entre 94% y 98%. El

promedio general de esta recuperación fue de 96.61%

Gráfico 6.4: Recuperación Scavenger de planta de flotación colectiva en condición actual.

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha

Recuperación Scavenger Actual

Page 66: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

51

6.4.2. Recuperaciones en peso

Recuperación global: la recuperación global fluctúa en un rango de 1.5% y

2.5% como se muestra en el gráfico 6.5, promediando en total una recuperación

de 1.91% en peso.

Gráfico 6.5: Recuperación Global en peso de la planta en condición actual.

Recuperación limpieza: por su parte la recuperación limpieza fluctúa en un

rango aproximado de 10% y 20% como enseña el gráfico 6.6, promediando un

13.05 % en peso, con el total de sus valores.

Gráfico 6.6: Recuperación Limpieza en peso de la planta en condición actual.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha

Recuperación Global

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Recuperación Limpieza

Page 67: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

52

Recuperación Rougher: la recuperación Rougher se mantiene dentro de un

rango aproximado de 10% y 20% aproximadamente con algunos peaks que

sobrepasan estos valores, tal como lo muestra el gráfico 6.7. La media en este

caso es de 15.42%.

Gráfico 6.7: Recuperación Rougher en peso de la planta en condición actual.

Recuperación Scavenger: la recuperación Scavenger presentada en el gráfico

6.8, se muestra bastante variable, con altos y bajos muchos más pronunciados

que las otras recuperaciones. La inestabilidad responde a los hechos

mencionados anteriormente en Recuperación Metalúrgica Scavenger, sin

embargo dentro de esta variabilidad, la gran mayoría de datos se encuentra

dentro de un rango de 30% y 50%, promediando así un 40.62%.

Gráfico 6.8: Recuperación Scavenger en peso de la planta en condición actual.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Recuperación Rougher

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Recuperación Scavenger

Page 68: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

53

6.4.3. Razones de enriquecimiento

Razón de enriquecimiento global: la razón de enriquecimiento global se mueve

dentro de un rango aproximado de 40 a 60 como se observa en el gráfico 6.9,

con leyes de cabeza promedio de 0.7% y leyes de CuT en el concentrado

colectivo de alrededor de 34%. La media de esta razón es de 47.34.

Gráfico 6.9: Razón de enriquecimiento global de la planta en condición actual

Razón de enriquecimiento en circuito de limpieza: la razón de

enriquecimiento del circuito de limpieza, observable en el gráfico 6.1.0, está en

su mayoría acotada por un límite inferior de 6 y uno superior de 12. Aunque las

cifras son bastante variables, el promedio de esta razón es de 8.11.

Gráfico 6.1.0: Razón de enriquecimiento global de la planta en condición actual.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

[Raz

ón d

e en

rique

cim

ient

o]

Fecha Razón de enriquecimiento global

0

5

10

15

20

[Raz

ón d

e en

rique

cim

ient

o]

Fecha

Razón de enriquecimiento en la limpieza

Page 69: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

54

Razón de enriquecimiento en Rougher: el circuito Rougher, presenta un rango

más acotado respecto a las razones anteriores. Éste se mueve

aproximadamente entre 4 y 8, tal como se observa en el gráfico 6.1.1 y posee

una media de 6.14.

Gráfico 6.1.1: Razón de enriquecimiento Rougher de la planta en condición actual.

Razón de enriquecimiento en Columnas: la razón de enriquecimiento de las

columnas (gráfico 6.1.2), se mueve dentro del orden del 4 al 8. Pese a tener

bastantes perturbaciones, la media dentro del rango antes señalado es de 6.44.

Gráfico 6.1.2: Razón de enriquecimiento de Columnas de la planta en condición actual.

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

[Raz

ón d

e en

rique

cim

ient

o]

Fecha Razón de enriquecimiento Rougher

0,002,004,006,008,00

10,0012,0014,0016,00

[Raz

ón d

e en

rique

cim

ient

o]

Fecha

Razón de enriquecimiento Columnas

Page 70: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

55

Razón de enriquecimiento en circuito Scavenger: la razón de enriquecimiento

Scavenger presentada en el gráfico 6.1.3, está dentro de un rango aproximado

de 1.5 a 3.5. Se pueden apreciar algunos peaks que sobre pasan este rango,

tomándose éstos como casos aislados. La media dentro del rango descrito es de

2.67.

Gráfico 6.1.3: Razón de enriquecimiento Scavenger de la planta en condición actual.

0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,505,00

[Raz

ón d

e en

rique

cim

ient

o]

Fecha Razón de enriquecimiento Scavenger

Page 71: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

56

6.4.4. Resumen de resultados al balance actual

Para visualizar los resultados de mejor manera, a continuación se expone la tabla 6.4

con los promedios más relevantes de los balances hechos al circuito actual.

Indicadores Metalúrgicos Condición actual

Tratamiento [TMS/h] 7858.66

Ley de Cu, cabeza [%] 0.72

Recuperación Rougher, Cu [%] 90.5

Recuperación Scavenger, Cu [%] 96.61 Recuperación Limpieza, Cu [%] 98.33 Recuperación Global, Cu [%] 88.99

Recuperación en peso Rougher [%] 1.91

Recuperación en peso Scavenger [%] 13.05

Recuperación en peso Limpieza [%] 15.42

Recuperación en peso Global [%] 40.62

Razón de enriquecimiento Rougher, Cu 6.14

Razón de enriquecimiento Scavenger, Cu 2.67

Razón de enriquecimiento Columnas, Cu 6.44

Razón de enriquecimiento Limpieza, Cu 8.11

Razón de enriquecimiento Global, Cu 47.34

Ley de Cu, Relave Scavenger [%] 0.14 Finos de Cu, Relave Scavenger [ton/h] 1.46 Ley de Cu, Relave final [%] 0.08

Finos de Cu, Relave Final [ton/h] 6.07

Concentrado colectivo, [TMS/h] 147.24 Ley de Cu, Concentrado colectivo [%] 33.87 Finos de Cu Concentrado colectivo [ton/día] 50.75

Tabla 6.4: Cuadro resumen de resultados relevantes del balance al circuito actual.

Page 72: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

57

6.5. Balance con modificación del circuito

Con los resultados del balance anterior, se puede dar paso a realizar el balance con la

propuesta de circuito, para así, comparar los cambios que se producen en flujos, finos y

recuperaciones. Con esta información, se podrá establecer si efectivamente la

propuesta hecha tiene los beneficios operacionales esperados, lo que se traducirá en

una posterior evaluación económica que dejará en claro los beneficios o pérdidas que

se obtendrán con el proyecto.

6.5.1. Consideraciones para la recuperación global con proyecto a) La alimentación de cabeza es la suma de tonelaje de las tres líneas SAG, con

unidades de [TMS/hora]

b) La ley de cabeza es el promedio de la ley de cobre total de las tres líneas

SAG, expresada en [%].

c) Debido a que los flujos de celda cero son desconocidos, se tomó una base de

cálculo de 2.94 [TMS/hora] para el avance de concentrado Rougher,

equivalentes a una tonelada de finos de cobre.

d) Debido a que los flujos de concentrado de las primeras celdas de la flotación

Barrido son desconocidos, se tomó una base de cálculo de 3.3 [TMS/hora]

para el avance de concentrado Scavenger, equivalentes a una tonelada de

finos de cobre.

e) La masa total de concentrado Rougher se consideró igual para los balances

con y sin proyecto.

Page 73: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

58

f) El flujo y ley de concentrado del circuito pertenecen al avance de

concentrados Rougher y Scavenger, más el concentrado producido por la

flotación columnar.

g) El flujo y ley de relave son del relave final del circuito, es decir la mezcla de

relave Rougher y relave Scavenger.

h) El circuito de remolienda no presenta pérdidas.

i) Debido a que el material que se desea avanzar es muy grueso, se debe

añadir otro circuito de remolienda en el proceso, el cual tampoco presentará

pérdidas.

j) Se mantienen los Split Factor del balance anterior.

La figura 6.3 representa de manera gráfica las consideraciones hechas para el cálculo

de la recuperación global con el proyecto incluido.

Figura 6.3: Representación de las consideraciones para el cálculo de recuperación global con proyecto.

Page 74: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

59

6.5.2. Consideraciones de cálculo para la recuperación de limpieza con proyecto

a) El flujo de alimentación es todo el concentrado Rougher producido, incluido

el avance desde las celdas cero que propone este proyecto, expresado en

unidades de [TMS/hora]

b) La ley de la alimentación al circuito de limpieza es la cantidad de cobre total

contenida en el concentrado Rougher, expresada en [%].

c) La masa total de concentrado Rougher se consideró igual para los balances

con y sin proyecto.

d) El flujo y ley de concentrado del circuito pertenecen al avance de

concentrados Rougher y Scavenger, más el concentrado producido por la

flotación columnar.

e) El flujo y ley de relave son del relave Scavenger, expresados en [TMS/hora] y

[%] respectivamente.

f) El circuito de remolienda no presenta pérdidas.

g) Debido a que el material que se desea avanzar es muy grueso, se debe

añadir otro circuito de remolienda en el proceso, el cual tampoco presentará

pérdidas.

h) Se mantienen los Split Factor del balance anterior.

La figura 6.4 representa las consideraciones hechas para el cálculo de la recuperación

de limpieza con el proyecto.

Page 75: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

60

Figura 6.4: Representación de las consideraciones para el cálculo de recuperación limpieza con proyecto.

6.6. Cálculos en condición futura y comparación con condición actual

Con las variables y consideraciones antes mencionadas, se calcularon todas las TMS,

leyes y por ende toneladas de finos involucradas en el circuito de flotación colectiva. Al

igual que en el punto 6.4, los datos y cálculos se encuentran descritos en el Anexo A.

A continuación, se presenta la comparación de los mismos indicadores metalúrgicos

usados en la evaluación del circuito sin modificación.

Page 76: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

61

6.6.1. Recuperaciones metalúrgicas

Recuperación Global: como se aprecia en el gráfico 6.1.4, la recuperación

global con la propuesta, aumenta levemente respecto a la situación actual. Bajo

las condiciones de cálculo antes mencionadas, el aumento promedio en la

recuperación global es de un 0.19%.

Gráfico 6.1.4: Comparación de recuperaciones metalúrgicas globales.

Recuperación Limpieza: en el gráfico 6.1.5 la recuperación limpieza con

proyecto, aumenta un poco respecto a la planta en su condición actual. El

aumento promedio es de un 0.22%.

Gráfico 6.1.5: Comparación de recuperaciones metalúrgicas del circuito de limpieza.

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin proyecto Con proyecto

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin proyecto Con proyecto

Page 77: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

62

Recuperación Rougher: tal como se planteó en las condiciones de balance

iniciales, el concentrado Rougher se mantuvo igual con y sin proyecto debido a

que se considera que la masa de concentrado avanzado como producto final es

recuperada en el circuito Rougher. Por estas razones, evidentemente una de las

recuperaciones, está sobrepuesta sobre la otra en el gráfico 6.1.6.

Gráfico 6.1.6: Comparación de recuperaciones metalúrgicas del circuito Rougher.

Recuperación Scavenger: La recuperación Scavenger posee un aumento

considerable respecto a la situación actual, aumentando en promedio 0.96%. Es

la recuperación que muestra mayores diferencias respecto a la planta sin el

proyecto propuesto y se puede observar en el gráfico 6.1.7.

Gráfico 6.1.7: Comparación de recuperaciones metalúrgicas del circuito Scavenger.

84,0086,0088,0090,0092,0094,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin Proyecto Con Proyecto

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin proyecto Con proyecto

Page 78: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

63

6.6.2. Recuperaciones en peso

En general, las recuperaciones en peso se mantuvieron prácticamente iguales con y sin

proyecto, no pudiéndose diferenciar a simple vista unas de otras líneas en los gráficos

6.1.8 al 6.2.1. Las pequeñas diferencias estuvieron en las etapas Globales y Limpieza,

disminuyendo en un 0.01% y un 0.05% respectivamente.

Gráfico 6.1.8: Comparación de recuperaciones en peso del circuito Global.

Gráfico 6.1.9: Comparación de recuperaciones en peso del circuito de Limpieza.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin Proyecto Con Proyecto

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin Proyecto Con Proyecto

Page 79: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

64

Gráfico 6.2.0: Comparación de recuperaciones en peso del circuito Rougher.

Gráfico 6.2.1: Comparación de recuperaciones en peso del circuito Scavenger.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha

Sin Proyecto Con Proyecto

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin proyecto Con Proyecto

Page 80: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

65

6.6.3. Razones de enriquecimiento

Razón de enriquecimiento global: Tiene una baja promedio de 0.61 respecto al

circuito que opera actualmente. En el gráfico 6.2.3, ambas líneas se separan

levemente.

Gráfico 6.2.3: Comparación de razones de enriquecimiento del circuito Global.

Razón de enriquecimiento en circuito de limpieza: el circuito de limpieza

presentado en el gráfico 6.2.4, al igual que el circuito global, posee una baja

promedio de 0.11 respecto al circuito sin proyecto.

Gráfico 6.2.4: Comparación de razones de enriquecimiento del circuito de limpieza.

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin proyecto Con Proyecto

02468

10121416

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin Proyecto Con Proyecto

Page 81: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

66

Razón de enriquecimiento en circuito Rougher: el circuito Rougher del gráfico

6.2.5, se mantiene igual para ambos casos debido a las condiciones iniciales de

balance, por lo tanto no existe diferencia entre ambos.

Gráfico 6.2.5: Comparación de razones de enriquecimiento del circuito Rougher.

Razón de enriquecimiento en Columnas: en la flotación Columnar, aumenta su

razón de forma muy mínima, en un 0.1 respecto al circuito actual, lo cual es muy

difícil de observar en el gráfico 6.2.6.

Gráfico 6.2.6: Comparación de razones de enriquecimiento en Columnas.

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin Proyecto Con Proyecto

0,002,004,006,008,00

10,0012,0014,0016,0018,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin Proyecto Con Proyecto

Page 82: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

67

Razón de enriquecimiento en circuito Scavenger: en el circuito Scavenger,

hay una ganancia de 0.08 respecto a cómo se opera actualmente. Al igual que el

caso anterior, es muy complejo identificar esta diferencia en el gráfico 6.2.7.

Gráfico 6.2.7: Comparación de razones de enriquecimiento en circuito Scavenger.

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

[% d

e re

cupe

raci

ón]

Fecha Sin Proyecto Con Proyecto

Page 83: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

68

6.6.4. Cuadro resumen comparativo de resultados

Para simplificar todos los datos y resultados entregados anteriormente, a continuación

se presenta la tabla 6.5 con los principales indicadores metalúrgicos de la planta en su

condición actual con la propuesta hecha.

Indicadores Metalúrgicos Condición actual Propuesta

Tratamiento [TMS/h] 7858.66 7858.66

Ley de Cu, cabeza [%] 0.72 0.72

Recuperación Rougher, Cu [%] 90.5 90.5

Recuperación Scavenger, Cu [%] 96.61 ▲97.57 Recuperación Limpieza, Cu [%] 98.33 ▲98.55 Recuperación Global, Cu [%] 88.99 ▲89.18

Recuperación en peso Global [%] 1.91 ▼1.90

Recuperación en peso Limpieza [%] 13.05 ▼13.00

Recuperación en peso Rougher [%] 15.42 15.42

Recuperación en peso Scavenger [%] 40.63 40.63

Razón de enriquecimiento Rougher, Cu 6.14 6.14

Razón de enriquecimiento Scavenger, Cu 2.67 ▲2.75

Razón de enriquecimiento Columnas, Cu 6.44 ▲6.54

Razón de enriquecimiento Limpieza, Cu 8.11 ▼8

Razón de enriquecimiento Global, Cu 47.34 ▼46.73

Ley de Cu, Relave Scavenger [%] 0.14 ▼0.07 Finos de Cu, Relave Scavenger [ton/h] 1.46 ▼0.745 Ley de Cu, Relave final [%] 0.0800 0.0797

Finos de Cu, Relave Final [ton/h] 6.07 ▼5.96

Concentrado colectivo, [TMS/h] 147.24 ▲149.88 Ley de Cu, Concentrado colectivo [%] 33.87 ▼33.23 Finos de Cu Concentrado colectivo [ton/h] 50.75 ▲50.86

Tabla 6.5: Cuadro resumen comparativo de resultados a ambos balances.

Page 84: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

69

6.6.5. Comentarios

La realización del proyecto es factible desde un punto de vista operacional, ya que en

muchos de los indicadores presentados anteriormente éste entrega pequeñas

ganancias en términos de recuperación y producción de finos, lo que lo hace una

alternativa bastante interesante a estudiar.

De los balances comparados, podemos deducir que el proyecto nos entregaría los

siguientes beneficios operacionales:

Ganancia en circuito de flotación Scavenger o Barrido, ya que aumenta la

recuperación y por ende disminuye casi en un 50% la cantidad de finos que se

va por el relave, tal como se observa en el gráfico 6.2.8.

Gráfico 6.2.8: Comparación de leyes de relave Scavenger.

Aumento de la producción de finos de Cu, proyectando alrededor de 4.56

[ton/día] extras por la modificación del circuito.

Descongestionamiento del circuito de remolienda convencional y de flotación

Columnar.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

CuT

[%]

Fecha Sin proyecto Con proyecto

Page 85: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

70

Sólo una pequeña disminución de 0.64% en términos de ley para el concentrado

colectivo final, como se muestra en el gráfico 6.2.9.

Gráfico 6.2.9: Comparación de leyes de concentrado colectivo final.

Con estos resultados, se puede continuar con la validación de un circuito de

remolienda, ya que operacionalmente se tiene la certeza que el proyecto entrega

beneficios.

26,00

28,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

CuT

[%]

Fecha

Sin proyecto Con proyecto

Page 86: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

71

Capítulo 7. Nuevo circuito de remolienda

7.1. Propuesta

Como se vio con los resultados del laboratorio y de los balances, es necesario contar

con una etapa de clasificación y remolienda para tratar el concentrado proveniente de

las celdas acondicionadoras de la flotación Rougher, por lo que a continuación se

describirá la forma de tratarlo.

Existen varias líneas de proceso que fueron alguna vez utilizadas en la planta, pero que

han sido dejadas fuera de operación por motivos de capacidad, tecnología, eficiencia o

simplemente renovación. Si bien es cierto, hay muchas de éstas partes que hoy en día

se encuentran bajo las condiciones estándar de operación, el proyecto buscará volver a

utilizar los equipos que se encuentren en mejor estado, con el fin de realizar una

propuesta que no necesite una modificación mayor dentro del circuito actual.

7.2. Flowsheet

La nueva propuesta utiliza estanques, bombas, una batería de hidrociclones y un

molino vertical. Todos estos equipos se encuentran presentes en la planta, por lo que

serán descritos de la mejor manera para analizar si satisfacen las necesidades del

proyecto.

En la figura 7.1, se tiene el layout de la planta para exponer la idea de una forma más

clara y ordenada. Por otra parte, en la figura 7.2 se tiene el diagrama de flujo en detalle

para analizar por equipos las necesidades antes mencionadas.

Page 87: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

72

Celda cero

Cajón distribuidor.

Batería de hidrociclones.

Celda de flotación

Celda DOE Rougher.

Celda Wemco Rougher / Scavenger.

Molino vertical

Figura 7.1: Layout de la modificación del circuito

Page 88: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

73

El circuito de remolienda propuesto, tiene por objetivo modificar lo menos posible las

líneas de proceso actuales, con el fin de abaratar costos en equipos nuevos y sus

instalaciones.

Para lograr el objetivo, se hizo una extensa investigación sobre la cantidad de equipos

disponibles, capacidades y ubicación dentro de la planta. El resultado fue bastante

positivo, ya que se cuenta con los equipos necesarios como para instalar la nueva

propuesta, conservando un nivel considerable de flexibilidad operacional.

7.3. Descripción del circuito

La propuesta, presentada en la figura 7.2, comienza por sacar el concentrado de las

celdas cero, por un costado y dirigirlo hacia un cajón común (ST-710) para que sea

impulsado por una bomba (PP-704) hacia el primero (ST-363) de una serie de cajones

receptores.

Los cajones en serie (ST-363 / ST-442 / ST-447) transportan el concentrado mediante

un sistema de tapones, en los cuales el concentrado fluye por gravedad hasta ser

descargado en un cajón mezclador (ST-441) el cual además de recibir el concentrado

de las celdas cero, recibirá la descarga del molino vertical que está en el circuito.

Además, el cajón cuenta con una corriente distribuidora de agua, que permitirá operar

con un rango amplio de porcentaje de sólidos. Una vez ajustado el nivel de agua

deseado, mediante una bomba (PP-081), se trasladará el concentrado hacia una

batería de hidrociclones (CS012), la cual se encargará de la clasificación de la pulpa. El

“underflow”, será descargado hacia un cajón (ST-27), el cual también posee una línea

de agua con la que se podrá ajustar el porcentaje de sólidos antes de transportarlo

hacia el molino vertical.

Cuando se llegue al porcentaje requerido, que debiese ser del orden del 30%, una

bomba (PP-080) se encargará de alimentar al molino vertical del circuito (ML-016), el

Page 89: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

74

cual alimentará nuevamente al cajón mezclador (ST-441) la pulpa, con un tamaño

reducido, cerrando así el circuito de remolienda.

Por otra parte, el overflow de la batería de ciclones (CS012), será descargado a un

cajón (ST-013) donde se mezclará con el concentrado proveniente de las primeras

celdas de los bancos Scavenger. Una vez mezcladas ambas corrientes, se

transportarán mediante una bomba (PP-997) hacia un cajón final (ST-781) donde

quedarán dispuestos como concentrado colectivo final.

Page 90: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

75

Figura 7.2: Flowsheet propuesto del circuito de remolienda y sus

corrientes.

Page 91: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

76

7.4. Balance al circuito de remolienda

Para realizar el balance al circuito propuesto, se tuvieron que tomar ciertas

consideraciones respecto a los principales equipos que componen la remolienda,

parámetros operativos y bases de cálculo.

7.4.1. Consideraciones

Debido a que la batería de ciclones que compone el circuito no está operativa

desde hace muchos años, no se posee información histórica sobre su

comportamiento en cuanto a clasificación, Split o ninguna caracterización de los

flujos que descarga.

Se tomó información de otra batería similar que se encuentra actualmente en

uso, pero de la cual lamentablemente no se dispone estudios granulométricos

de su overflow y underflow, lo cual es esencial para realizar una simulación más

acertada del equipo de separación.

La información disponible de la batería es la siguiente:

Carga circulante: 138%.

% de sólidos de alimentación: 30%.

% de sólidos Underflow: 53.4%.

% de sólidos Overflow: 21.8%

El molino vertical involucrado en la propuesta no presentará pérdidas mientras

los flujos pasen por él, sólo reducirá de tamaño y en su totalidad el flujo de

alimentación que sea ingresado.

Las corrientes del balance serán identificadas según los números que se

muestran en el diagrama de flujo de la figura 7.2.

Page 92: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

77

La densidad del sólido que se utilizó para todo el balance es de 2.55 [ton/m3].

Se consideró al igual que en los balances anteriores el avance de una tonelada

de finos de Cu de concentrado Rougher y una tonelada de finos de Cu de

concentrado Scavenger.

Finalmente la tabla 7.1 muestra datos de interés para el balance.

Avance de concentrados Flotación Finos [ton/h] %

sólidos CuT [%] TMS/h

Rougher 1 46.7 34 2.94 Scavenger 1 30 30 3.33

Tabla 7.1: Datos de interés de los concentrados de avance.

Todos los balances del sistema de remolienda, fueron desarrollados según el método

que se plantea en el libro “Dimensionamiento y optimización de plantas concentradoras

mediante técnicas de modelación matemática” de Jaime Sepúlveda, el cual paso a paso

determina todas las corrientes, de sólidos, pulpa y finos.

Page 93: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

78

7.4.2. Balance de sólidos, pulpa y finos

A continuación, se presentan en la tabla 7.2 un resumen con los resultados de balance

de sólidos, de pulpa y de finos de Cu realizados al circuito de remolienda propuesto.

Corriente [TMS/h] [Ton pulpa/h]

% de sólidos

ρ de pulpa [ton/m3] [m3/h] Finos

[Ton/h] Leyes

[%] F1 4.06 12.60 32.22 1.24 10.13 0.90 22.23 F2 4.06 12.60 32.20 1.24 10.13 0.90 22.23 F3 - 2.13 0.00 1.00 2.13 - - F4 2.94 6.30 46.70 1.40 4.51 1.00 34.00 F5 7.00 21.02 33.30 1.25 16.77 1.90 27.18 F6 2.94 13.49 21.80 1.15 11.70 1.00 34.01 F7 4.06 7.60 53.41 1.48 5.13 0.90 22.23 F8 - 5.00 0.00 1.00 5.00 - - F9 3.33 11.11 30.00 1.22 9.08 1.00 30.00

F10 6.27 24.60 25.50 1.18 20.79 2.00 31.88

Tabla 7.2: Resumen de resultados del balance al circuito de remolienda.

Los resultados muestran claramente que los flujos a tratar son muy pequeños en

relación a la magnitud de la planta de flotación colectiva. Sin embargo, cabe destacar

que al no ser conocidos ni calculables los flujos de avance, las suposiciones echas son

una buena forma de aproximar los resultados a lo esperado, aunque esto signifique

dejar algunas variables importantes fuera de juego.

Para sensibilizar el proyecto, hay varias tareas que se pueden realizar con el fin de

caracterizar de la mejor forma posible los principales equipos del sistema.

Hacer pruebas de ciclonaje, con el fin de caracterizar Overflow y Underflow con

sus respectivos porcentajes de sólidos, granulometría y análisis químicos. Estas

pruebas nos permitirán utilizar software más avanzado (como MolyCop Tools)

para determinar los parámetros de clasificación que posee la batería, y así,

simular distintos escenarios del proyecto y buscar el rango óptimo de operación,

en variables tales como flujo, presión, tamaño de corte, etc.

Page 94: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

79

Hacer un muestreo para caracterizar la reducción de tamaño del molino vertical

del circuito de remolienda. Saber este dato sería de gran ayuda, ya que además

de calcular o simular los parámetros mencionados anteriormente, también se

podrá estudiar el amperaje óptimo al que debe llegar el Vertimill, para reducir el

tratamiento al tamaño deseado.

Con estas dos propuestas, que tienen más de alguna arista, se podrá mejorar

sustancialmente el nivel de los cálculos y resultados obtenidos hasta el momento, para

así estimar de manera más precisa los beneficios que trae este proyecto, desde mejorar

la calidad del concentrado hasta un aumento en la producción.

Page 95: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

80

7.5. Equipos y modificaciones para el circuito de remolienda

Para el nuevo circuito de remolienda, se deberán normalizar varios equipos que se

encuentran actualmente en desuso. Esto implica que deben someterse a un proceso de

mantención importante, más las pruebas de rutina antes de la puesta en marcha.

El circuito estará compuesto de bombas para el transporte de concentrado, una batería

de ciclones para el proceso de clasificación y un molino vertical para reducir el tamaño

del material flotado desde las celdas cero de la flotación Rougher.

A continuación, la tabla 7.3 muestra un resumen de los equipos del circuito.

Page 96: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

81

Equipo Tipo Descripción

PP-704 Bomba

Caudal: 505 [m3/h]

∆H : 16.5 [m columna de H2O]

Potencia: 100 [HP]

PP-081 Bomba

Caudal: 650 [m3/h]

∆H : 28 [m columna de H2O]

Potencia: 125 [HP]

CS-012 Batería de

ciclones

N° de ciclones: 5

Presión de operación: 6 [psi]

Diámetro: 16”

Altura: 71.3”

Inlet: 6”

Vortex: 6.73”

Apex: 2.50”

PP-080 Bomba

Caudal: 250 [m3/h]

∆H : 10 [m columna de H2O]

Potencia: 60 [HP]

ML-016 Molino Vertical Potencia: 500 [HP]

Amperaje: 75 [A]

PP-997 Bomba

Caudal: 2286 [m3/h]

∆H : 34.5 [m columna de H2O]

Potencia: 604 [HP]

Tabla 7.3: Característica de los equipos del circuito.

Page 97: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

82

7.6. Estado actual del circuito de remolienda

7.6.1. Instrumentación

Hoy en día, el circuito de remolienda se encuentra en su mayoría fuera de servicio, por

lo que se debe realizar una mantención completa a toda la línea de procesos propuesta.

Sin embargo, el circuito en cuestión alguna vez fue utilizado, por lo que cuenta con

instrumentación en todas las líneas: medidores de nivel, flujómetros, medidores de

presión, etc. Además, todas las señales enviadas por los distintos instrumentos, son

recibidas en la sala de control del área de flotación, por lo que pueden ser manipuladas

desde ahí por el operador de turno.

Debido al poco uso que han tenido estas líneas, es de gran importancia que se realice

una calibración a todos los instrumentos del nuevo circuito, a modo de que los

indicadores mostrados en la pantalla de la sala de control sean más precisos y exactos,

para así poder desarrollar una mejor tarea de control y a su vez identificar las

problemáticas típicas de una operación.

En el Anexo C, se adjuntan tablas con los detalles de instrumentación en las líneas de

proceso propuestas.

Page 98: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

83

7.6.2. Mantención

El circuito de remolienda tiene sus fundamentos teóricos en la reducción de tamaño de

un material ya clasificado, para que así pueda alcanzar el estándar de MLP.

Basándonos en esto, se puede inferir que dentro del circuito, los equipos más

importantes serán la batería de hidrociclones (CS012) para clasificación y el molino

vertical (ML016) para la reducción de tamaño.

Actualmente ambos equipos tienen realidades dispares. El molino vertical se encuentra

en funcionamiento y es de gran ayuda para la disminución de tamaño en la remolienda

convencional, mientras que la batería de ciclones lleva bastante tiempo fuera de

operación. Para el primer caso no se necesitará más que una mantención rutinaria, ya

que el molino está contemplado dentro de las líneas de proceso vigentes, mientras que

la batería de hidrociclones necesitará una mantención bastante más a fondo debido a

los años que inactividad que posee.

Otros de los puntos relevantes respecto a la mantención, es la utilización de las bombas

del circuito. Muchas veces debido a las contingencias operacionales que se presentan a

diario, algunas bombas son retiradas de su lugar habitual para así dar apoyo a

cualquiera de los problemas que se presenten en la planta, ya sean derrames,

embanques, etc.

Muchas de estas bombas de apoyo están incluidas en el circuito de remolienda nuevo,

por lo que será de suma importancia instruir a los operadores de terreno y sala para

que no las incluyan dentro de los equipos que se encuentran disponibles para afrontar

las contingencias antes mencionadas.

7.6.3. Diseño

Como se mencionó anteriormente, el sistema de funcionamiento de las celdas cero

Rougher se basa en descargar el concentrado proveniente de estas a la canaleta

Rougher, tal como lo muestra la figura 4.2 del capítulo 4.

Page 99: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

84

Para diseñar el circuito de avance, se plantea la idea de utilizar el mismo método de

descarga por esta especie de “bandeja” pero por un costado de la celda, a modo de

dirigir el concentrado hacia el sistema de bombas que lo impulsarán hasta su

clasificación y posterior remolienda.

Está fuera del alcance de este proyecto plantear los detalles estructurales y funcionales

con los que quedarían las celdas una vez modificadas, sin embargo la idea sugiere

promover la flexibilidad operacional que posee el proyecto a través de este sistema.

Para lograrlo, se propone un sistema de control manual en cada celda como el de la

figura 7.3, a través de compuertas en las descargas del concentrado, para así

independizar las celdas de avance unas de otras y a su vez dar la opción de avanzar

todo el tiempo los concentrados o simplemente seguir con el sistema actual.

Se estima que para la construcción del sistema, se emplearán alrededor de 150 metros

de pipping para el transporte de concentrados desde las celdas cero Rougher y las

primeras celdas de la flotación Scavenger.

Figura 7.3: Diseño de “celdas cero”

Page 100: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

85

Capítulo 8. Evaluación económica

8.1. Estimación de inversiones

Para la estimación de las inversiones, se tuvieron las siguientes consideraciones:

Se emplearon estimaciones de trabajos anteriores realizados en la planta de

flotación colectiva de Minera Los Pelambres.

Todas las estimaciones fueron hechas en dólares americanos.

Debido a que el proyecto sólo contempla equipos fuera de funcionamiento, no

hubo inversiones en nuevos equipos.

El capital total de inversión será de USD$ 147,000 , los cuales implican los costos de

capital fijo y capital de trabajo, considerando costos de contingencia de un 40%. Los

valores en detalle, se encuentran a continuación en la tabla 8.1.

Ítem USD$ Mantención Inicial 20,000 Modificación Celdas cero 15,000 Piping + Mano de obra

Celdas cero 30,000 Scavenger 20,000 Línea bomba - ST-781 20,000

Inversión 105,000 Contingencia (40%) 42,000 Inversión Total 147,000

Tabla 8.1: Ítems de inversión inicial.

Page 101: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

86

8.2. Estimación de ingresos

Para estimar los ingresos que generará el proyecto, se consideraron los siguientes

puntos:

Se utilizó una proyección de producción de la planta a 5 años.

Se sumó a las proyecciones de recuperación global, la diferencia de

recuperación ganada con el proyecto (+ 0.19%), y así calcular las nuevas

toneladas de finos de cobre pagable.

Se restó la diferencia de ley de concentrado colectivo perdida por el proyecto

(-0.64%) a las leyes proyectadas.

El precio por libra de cobre utilizado, es variable en cada año y corresponden a

las proyecciones de Minera Los Pelambres.

Para dejar en claro lo que genera el proyecto se confeccionó una tabla de producción

para la planta sin el proyecto y otra con él. La diferencia que exista entre ambas, será

el valor que se utilizará en el flujo de caja de la propuesta según la tabla 8.3.

Page 102: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

87

Tabla 8.2: Ítems de ingreso por producción sin el proyecto.

SIN PROYECTO AÑO

ITEM 2015 2016 2017 2018 2019

Tratamiento Planta TMS 63,875,000 64,514,320 65,295,408 65,700,000 64,721,500

Ley Cu Alimentación % 0.69 0.62 0.67 0.65 0.64

Ley Cu Concentrado % 32.29 32.65 32.54 30.89 32.79

Recuperación de Cu % 89.78 90.02 90.62 90.11 89.90

Toneladas de concentrado de Cu TMS 1,233,425 1,099,403 1,216,857 1,255,349 1,142,196

Toneladas de concentrado de Cu tmh 1,340,679 1,195,003 1,322,670 1,364,509 1,241,517

Contenido Cu Pagable Tmf Cu 398,304 358,980 396,018 387,765 374,558

Contenido Cu Pagable Lbs Cu 878,114,643 791,419,998 873,075,769 854,879,317 825,762,930

Precio del metal

Cobre US$/lb 3.00 2.85 3.00 2.75 2.75 Venta de Concentrados Cu US$ 2,634,343,928 2,255,546,994 2,619,227,306 2,350,918,121 2,270,848,058

Page 103: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

88

Tabla 8.3: Ítems de ingreso por producción con el proyecto.

CON PROYECTO AÑO

ITEM 2015 2016 2017 2018 2019

Tratamiento Planta TMS 63,875,000 64,514,320 65,295,407.84 65,700,000.00 64,721,499.52

Ley Cu Alimentación % 0.69 0.62 0.67 0.65 0.64

Ley Cu Concentrado % 31.64 32.00 31.89 30.24 32.14

Recuperación de Cu % 89.97 90.21 90.81 90.30 90.09

Toneladas de concentrado de Cu TMS 1,261,426 1,124,100 1,244,259 1,285,037 1,167,756

Toneladas de concentrado de Cu tmh 1,371,115 1,221,848 1,352,456 1,396,779 1,269,300

Contenido Cu Pagable Tmf Cu 399,147 359,738 396,849 388,582 375,349

Contenido Cu Pagable Lbs Cu 879,972,976 793,090,332 874,906,306 856,681,882 827,508,055

Precio del metal

Cobre US$/lb 3.00 2.85 3.00 2.75 2.75 Venta de Concentrados Cu US$ 2,639,918,928 2,260,307,446 2,624,718,918 2,355,875,177 2,275,647,152

Page 104: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

89

Para establecer las diferencias de manera más clara entre la tabla 8.2 y 8.3, a

continuación se presenta un gráfico del ingreso por ventas, que muestra el margen de

ganancias que deja el proyecto.

Gráfico 8.1: Ingreso por ventas de concentrado de cobre, sin y con proyecto.

Como se aprecia en el gráfico 8.1, aumenta el ingreso por ventas desde la puesta en

marcha del proyecto, con un ingreso adicional mínimo de 4.6 y un máximo de 5.4

millones de dólares que se obtienen con un aumento del 0.19% en recuperación global.

Como se mencionó anteriormente, los valores que representan la diferencia entre

ambas condiciones de la planta, son las que se tomarán para evaluar la rentabilidad del

proyecto a 5 años.

2.000,0

2.100,0

2.200,0

2.300,0

2.400,0

2.500,0

2.600,0

2.700,0

2.800,0

2.900,0

3.000,0

2015 2016 2017 2018 2019

[MU

S$]

Ingreso por ventas

Sin Proyecto Con Proyecto

∆= 5.4

∆= 4.6

∆= 5.3

∆= 4.8 ∆= 4.6

Page 105: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

90

8.3. Estimación de costos

Para el caso de los costos, cabe destacar que como el sistema en su gran parte va a

ser reutilizado ya se encuentra implementado, por lo que se mantendrá el mismo

número de operadores y supervisores a cargo de la nueva propuesta, ya que el circuito

será parte íntegra de la planta de flotación. Por otra parte, los gastos operacionales

estarán concentrados en los recursos energéticos que los equipos del proyecto que

estaban fuera de funcionamiento necesiten.

En resumen, los costos totales estarán divididos en 4 temas: energéticos, mantención,

transporte del producto y maquila.

8.3.1. Costos energéticos

Los costos energéticos estarán asociados al gasto que recurran los equipos para

mantener una operación continua. Para la estimación de este ítem, se consideraron

sólo los equipos que se encontraban fuera de funcionamiento, ya que los que se

mantienen operativos, están considerados dentro del OPEX de la compañía. Otro

criterio que se utilizó para el cálculo del gasto energético fue que los equipos

funcionarían 24 horas durante 365 días, hecho muy poco probable pero que sin

embargo nos da una condición de borde para conocer el gasto máximo.

El gasto energético fue estimado en 1502436.36 [kWh] al año, para un precio de 0.105

[USD$/kWh] para el año 2014. Para proyectar los siguientes años, se consideró un

aumento del 10% sobre el precio del [kWh] del año anterior.

A continuación, la tabla 8.4 muestra los resultados de la estimación de gasto energético

por año.

Page 106: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

91

Año 2015 2016 2017 2018 2019 Precio

[US$/kWh] 0.116 0.127 0.140 0.154 0.169

Total anual [USD$] 173,531 190,885 209,973 230,970 254,067

Tabla 8.4: Estimación de costos energéticos.

El detalle de los consumos por equipo se encuentra en el Anexo D de la memoria.

8.3.2. Costos de mantención

Los costos de mantención del circuito están estimados para que se haga durante las

mantenciones mayores de planta, que ocurren alrededor de 2 a 3 veces al año, por lo

que el valor asignado a este ítem, será el costo por mantenciones no programadas o

contingencias.

El costo de mantención anual asignado a los equipos es de USD$ 2,000, basándose en

trabajos de mantención similares y que se desarrollan dentro de la misma área de la

planta en la que estará inserta el proyecto.

8.3.3. Costos por transporte del producto

Si bien es cierto que el proyecto trae buenos beneficios económicos en cuanto al

ingreso por ventas, éstos se ven contrarrestados por los costos que se generan al

aumentar los volúmenes de producto final. Al aumentar la recuperación en un 0.19%,

aumentan de manera considerable los costos por el transporte de concentrado hasta el

cliente final, tal como se observa en el gráfico 8.2.

Page 107: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

92

Gráfico 8.2: Costo por transporte de concentrado de cobre, sin y con proyecto.

Por concepto de transporte, los costos ascienden a por lo menos 1.61 millones de

dólares anuales respecto a las proyecciones de la planta sin el proyecto. Por otra parte,

su mayor diferencia sería de 1.94 millones de dólares correspondientes al año 2018.

8.3.4. Costos de maquila

Maquila es el costo del proceso de fundición o refinación al que debe someterse el

concentrado de cobre para obtener el metal, y que se descuenta de los valores

pagables del concentrado. Este costo se negocia entre el comprador y el vendedor y

depende fundamentalmente de las condiciones de mercado existentes a la hora de

realizar el negocio. [8]

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

2015 2016 2017 2018 2019

[Milo

nes d

e U

S$]

Costo de Transporte

Sin Proyecto Con Proyecto

∆= - 1.83

∆= -1.61

∆= -1.79

∆= -1.94

∆= -1.67

Page 108: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

93

Por este concepto, las fundiciones cobran a las empresas mediante cuatro

mecanismos:

Cargos de Tratamiento (TC): Se considera el costo por la fundición del

concentrado en base a las toneladas a tratar.

Cargos de Refinación (RC): Cargo por la conversión del ánodo que resulta de la

fundición a cátodo de cobre. Es cobrado por libras de cobre vendidas y

corresponde aproximadamente al 10% del TC.

Price Sharing (PS): Es un tipo de cargo que sustituye al TC y RC y corresponde

a cierto porcentaje del precio de venta.[9]

Price Participation (PP): Es un mecanismo que incrementa o disminuye el TC, si

es que el precio del cobre está por sobre o bajo un valor base convenido. Esto

permite a las fundidoras participar activamente en las alzas y bajas de los precios

de los metales, más allá de ajustar el TC. [10]

Debido a que el producto que comercializa Minera Los Pelambres es concentrado de

cobre, se debe pagar algunos costos por el servicio de fundición/refinación, que para la

compañía son los de TC y RC. Para la estimación del costo por maquila, se tomó un

TC de 68 [USD$/ton] y un RC de 6.8 [¢/lb] para todos los años proyectados.

Page 109: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

94

Gráfico 8.3: Costo por maquila, sin y con proyecto.

Como se observa en el gráfico 8.3, se aprecian diferencias significativas respecto a los

servicios de maquila sin y con proyecto. La menor pérdida sería en el 2016, con 1.79

millones de dólares más en gastos por el concepto antes mencionado. La mayor

pérdida registra 2.14 millones de dólares de diferencia con el estado actual de la planta.

120,00

125,00

130,00

135,00

140,00

145,00

150,00

2015 2016 2017 2018 2019

[Mill

ones

de

US$

]

Costo Maquila

Sin proyecto Con Proyecto

∆= - 2.03

∆= -1.79

∆= - 1.99 ∆= -2.14

∆= -1.86

Page 110: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

95

8.4. Flujo de caja

Para analizar la rentabilidad del proyecto, se utilizaron tres indicadores: VAN, TMAR y

TIR.

El VAN o valor actualizado neto, se define como la diferencia entre el valor actualizado

de los cobros y de los pagos generados por una inversión. Proporciona una medida de

rentabilidad del proyecto. [11]

La TMAR o tasa mínima atractiva de retorno es, tal como su nombre lo dice, el valor

mínimo de rentabilidad que es aceptado en una empresa. La TMAR además, se define

como la suma de la tasa de inflación con el premio al riesgo. [12]

El TIR o tasa interna de retorno, es la tasa de interés que torna cero el valor presente

del proyecto. [12]

Para que el proyecto genere ganancias, los criterios son los siguientes:

VAN debe ser mayor a cero.

El TIR debe ser mayor que la TMAR.

Por otra parte, para realizar el flujo de caja, también se deben tener en cuenta otros

criterios, impuestos por la empresa y el mercado:

La tasa de impuesto más el Royalty son de un 24% sobre las utilidades.

La TMAR será de un 15% debido a que el proyecto es una oportunidad de

mejora y no representa mayores riesgos.

A continuación, la tabla 8.5 entrega el flujo de caja proyectado.

Page 111: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

96

AÑO

Moneda 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos USD 5,575,000 4,760,452 5,491,613 4,957,055 4,799,094

Depreciación USD -21,000 -21,000 -21,000 -21,000 -21,000

Costos

Energéticos USD 173,531 190,885 209,973 230,970 254,067

Mantención anual USD 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Transporte USD 1,826,144 1,610,706 1,787,125 1,936,182 1,666,987

Maquila USD 2,030,426 1,793,012 1,987,852 2,141,366 1,856,780

Impuestos

Utilidad antes de Impuesto USD 1,521,898 1,333,733 1,693,636 856,508 1,252,327

Tasa de Imp. + Royalty (24%) USD -365,256 -320,096 -406,473 -205,562 -300,559

Utilidad después de Impuestos USD 1,156,642 1,013,637 1,287,163 650,946 951,769

Depreciación USD 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

Inversión USD -105,000

Contingencia (40%) USD -42,000

Flujo de Caja USD -147,000 1,177,642 1,034,637 1,308,163 671,946 972,769

Tabla 8.5: Flujo de caja del proyecto.

Page 112: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

97

Los resultados se muestran en la tabla 8.6:

Indicador Unidad Valor Criterio Cumple criterio

VAN USD 3,387,335 VAN > 0

TIR % 792% TIR > TMAR

Tabla 8.6: Resultados de flujo de caja del proyecto.

Como se puede apreciar en la tabla 8.6, ambos indicadores cumplen con los criterios

expuestos anteriormente, es más, para ambos criterios los resultados sobrepasan

holgadamente las condiciones de borde, por lo que se puede decir con fundamentos

que el proyecto es rentable.

Page 113: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

98

Capítulo 9. Conclusiones

El proyecto optimiza las recuperaciones Global en un 0.19%, Limpieza en un 0.22%

y Scavenger en un 0.96%, para una base de cálculo de una tonelada de finos de

cobre de avance, tanto para las celdas cero en la flotación Rougher, como para las

primeras celdas del circuito Scavenger.

Es de vital importancia conocer el volumen de los flujos de avance, tanto del

concentrado Rougher como Scavenger.

El proyecto descongestiona el circuito de limpieza, desviando concentrado

recirculado que debiese entrar a la flotación columnar.

Existe cierto nivel de incertidumbre respecto a la recuperación real del circuito

Scavenger según el avance que se disponga, ya que al realizar los balances

metalúrgicos se le puede exigir hasta un 100% de recuperación, pero en realidad

esto no será así.

Se necesita diseñar pruebas experimentales para determinar el verdadero nivel de

recuperación Scavenger.

Se deben hacer pruebas en terreno para analizar y comparar los Split factors

nuevos que debiesen resultar con el proyecto, y así analizar que ocurre con las

recuperaciones en peso del sistema.

Según el nivel de sensibilización con el que se hagan los estudios relacionados con

la recuperación Scavenger, también se podrá analizar que ocurre con la disminución

de la ley Rougher según el porcentaje de avance que se tenga y cómo esto afecta el

proceso aguas abajo.

El límite superior del proyecto y los porcentajes de avance asociados a éste va a

estar dado por los resultados que arroje el estudio de la recuperación Scavenger.

Page 114: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

99

Para sensibilizar el proyecto se necesita realizar pruebas en la batería de

hidrociclones propuesta, más otra batería de pruebas en el molino vertical. Ambas

para ser más exactos en cuantos a los balances propuestos.

El proyecto brinda gran flexibilidad operacional al proceso, pudiendo adaptarse a

contingencias como detenciones de molino, embanque de equipos o pocos niveles

de concentrado para avanzar. El sistema de compuertas permite que siga operando

como lo hace actualmente o avance el concentrado según sea conveniente.

Los costos por maquila y transporte del producto final aumentan con el proyecto en

marcha.

Los costos de mantención y recursos energéticos también aumentan con el

proyecto, sin embargo, también se pueden sensibilizar adaptando un porcentaje de

utilización para cada equipo propuesto en el circuito.

El proyecto es rentable, con un VAN de USD$ 3,387,335 y un TIR de 792% para

una inversión de USD$ 147,000.

El proyecto es una evidente oportunidad de mejora para el proceso.

Page 115: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

100

Bibliografía

[1] Disponible en World Wide Web en,http://www.mlp.cl/ ,visitada el 4 de Noviembre de 2013.

[2] Disponible en World Wide Web en,http://es.scribd.com/doc/45080484/Antecedentes-Minera-Los-Pelambres ,visitada el 4 de Noviembre de 2013

[3]Dondero A., 2006. El Proceso de Flotación, PUCV

[4] Dondero A.,2006. Apuntes de flotación, PUCV.

[5]Yianatos, J., 2008. Flotación de Minerales, Valparaíso: Universidad Técnica Federico Santa María.

[6] Wills B.A., 1997.Mineral Processing Technology; Butterworth – Heinemann [7] Yianatos, J., 2008. Flotación de Minerales, Valparaíso, UTFSM [8] Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 2011. Informe quincenal de la SNMPE, Perú. [9] Parra, A., 2011. Construcción de una función de costos operacionales para producción de cobre, Santiago, Universidad de Chile. [10] Disponible en World Wide Web en, https://my.morgans.com.au/download.cfm?DownloadFile=A850B786-D60D-5745-01A6C6F3E81E0EB5 , visitada el 29 de Mayo de 2014. [11] Disponible en World Wide Web en,http://www.expansion.com/diccionario-economico/valor-actualizado-neto-van.html , visitada el 29 de Mayo de 2014. [12] Vega, L., 2013. Criterios de Rentabilidad-Apuntes de Ingeniería Económica, Valparaíso, PUCV.

Page 116: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

101

Anexos

Anexo A. Descripción de cálculos ............................................................................ 102

Anexo A-1. Flujos másicos y leyes............................................................................ 102

Anexo A-2. Split Factor ............................................................................................. 103

Anexo A-3. Recuperación Metalúrgica ...................................................................... 104

Anexo A-4. Recuperación en peso............................................................................ 104

Anexo A-5. Razón de enriquecimiento ...................................................................... 105

Anexo B. Datos para balances metalúrgicos. ........................................................... 106

Anexo C. Instrumentación del circuito de remolienda ............................................... 117

Anexo D. Consumo energético de equipos fuera de funcionamiento ....................... 118

Anexo E. Evaluación económica ............................................................................... 119

Page 117: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

102

Anexo A. Descripción de cálculos

Para el cálculo de los indicadores metalúrgicos utilizados en el capítulo 6, se utilizaron las siguientes fórmulas:

Anexo A-1. Flujos másicos y leyes

Page 118: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

103

Anexo A-2. Split Factor

Page 119: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

104

Anexo A-3. Recuperación Metalúrgica

Anexo A-4. Recuperación en peso

Page 120: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

105

Anexo A-5. Razón de enriquecimiento

Page 121: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

106

Anexo B. Datos para balances metalúrgicos. Tonelaje Ley CuT [%] Concol Relave Gral

Fecha SAG1 SAG2 SAG3 SAG1 SAG2 SAG3 Ley CuT [%] Ley CuT [%] 01-01-2013 19:00 02-01-2013 19:00 2814,94 3093,47 2907,55 0,65 0,68 0,65 33,34 0,08 02-01-2013 19:00 03-01-2013 19:00 3063,32 2808,67 3043,40 0,69 0,67 0,66 35,38 0,09 03-01-2013 19:00 04-01-2013 19:00 2981,67 2974,91 2992,29 0,74 0,73 0,72 35,26 0,08 04-01-2013 19:00 05-01-2013 19:00 3009,84 3003,18 2937,05 0,70 0,70 0,68 34,47 0,07 05-01-2013 19:00 06-01-2013 19:00 2910,66 2937,86 2917,76 0,83 0,87 0,77 34,42 0,08 06-01-2013 19:00 07-01-2013 19:00 1814,71 1688,16 1941,95 0,77 0,69 0,72 35,39 0,08 07-01-2013 19:00 08-01-2013 19:00 2746,36 2452,48 1422,71 0,85 0,78 0,77 35,16 0,08 08-01-2013 19:00 09-01-2013 19:00 2447,10 2410,12 2054,07 0,66 0,67 0,66 33,51 0,07 09-01-2013 19:00 10-01-2013 19:00 2276,72 2495,99 2697,67 0,66 0,64 0,63 33,10 0,08 10-01-2013 19:00 11-01-2013 19:00 1649,76 2485,18 2500,74 0,68 0,67 0,63 34,50 0,08 11-01-2013 19:00 12-01-2013 19:00 2937,34 2946,09 2887,19 0,68 0,66 0,66 35,28 0,09 12-01-2013 19:00 13-01-2013 19:00 3101,28 2690,15 2850,67 0,68 0,69 0,68 35,47 0,09 13-01-2013 19:00 14-01-2013 19:00 2549,91 3006,88 3174,90 0,66 0,66 0,63 36,89 0,09 14-01-2013 19:00 15-01-2013 19:00 2871,84 2983,69 2997,47 0,77 0,80 0,75 39,27 0,10 15-01-2013 19:00 16-01-2013 19:00 2449,53 2296,90 2606,98 0,77 0,74 0,71 37,14 0,09 24-03-2013 19:00 25-03-2013 19:00 2100,89 2331,03 2751,47 0,74 0,74 0,71 34,20 0,09 25-03-2013 19:00 26-03-2013 19:00 2040,62 2772,94 2955,02 0,76 0,75 0,72 34,22 0,09 26-03-2013 19:00 27-03-2013 19:00 2283,00 2552,20 2572,34 0,80 0,74 0,75 36,42 0,09 27-03-2013 19:00 28-03-2013 19:00 2481,72 2456,79 2540,73 0,73 0,72 0,73 32,30 0,08 28-03-2013 19:00 29-03-2013 19:00 2709,01 2604,49 2417,18 0,74 0,71 0,68 36,88 0,08 29-03-2013 19:00 30-03-2013 19:00 2617,13 2535,25 2597,30 0,77 0,75 0,72 37,52 0,08 30-03-2013 19:00 31-03-2013 19:00 2685,95 2575,20 2932,76 0,70 0,69 0,69 36,87 0,08 31-03-2013 19:00 01-04-2013 19:00 2846,04 2851,70 2912,29 0,72 0,69 0,67 37,04 0,08 01-04-2013 19:00 02-04-2013 19:00 2735,03 2841,00 3065,69 0,78 0,74 0,72 37,76 0,09 02-04-2013 19:00 03-04-2013 19:00 2545,32 2609,29 2891,95 0,77 0,74 0,75 37,50 0,09 03-04-2013 19:00 04-04-2013 19:00 2863,89 3084,34 2939,91 0,88 0,86 0,82 38,40 0,10

Page 122: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

107

Tonelaje Ley CuT [%] Concol Relave Gral Fecha SAG1 SAG2 SAG3 SAG1 SAG2 SAG3 Ley CuT [%] Ley CuT [%]

04-04-2013 19:00 05-04-2013 19:00 2800,12 2915,36 2978,77 0,78 0,74 0,74 35,74 0,10 05-04-2013 19:00 06-04-2013 19:00 2571,94 2873,66 2873,85 0,65 0,64 0,65 36,20 0,09 06-04-2013 19:00 07-04-2013 19:00 2528,46 2622,54 1184,84 0,63 0,64 0,64 35,57 0,08 07-04-2013 19:00 08-04-2013 19:00 2307,22 2279,76 2295,91 0,67 0,66 0,68 35,23 0,08 08-04-2013 19:00 09-04-2013 19:00 2305,70 2295,55 1728,62 0,65 0,64 0,69 32,67 0,08 12-04-2013 19:00 13-04-2013 19:00 1152,99 1939,52 1225,90 0,72 0,65 0,73 33,69 0,07 13-04-2013 19:00 14-04-2013 19:00 2636,23 2721,44 2723,58 0,73 0,72 0,73 32,39 0,08 14-04-2013 19:00 15-04-2013 19:00 1898,72 2397,43 2355,79 0,81 0,81 0,81 35,99 0,11 15-04-2013 19:00 16-04-2013 19:00 541,18 1637,87 1896,94 0,96 0,95 0,97 36,32 0,10 16-04-2013 19:00 17-04-2013 19:00 2937,97 2948,72 2866,75 0,91 0,90 0,90 31,67 0,10 17-04-2013 19:00 18-04-2013 19:00 3132,08 3033,17 2766,57 0,89 0,82 0,83 32,27 0,11 18-04-2013 19:00 19-04-2013 19:00 3015,36 2991,13 2763,80 0,75 0,74 0,73 31,60 0,11 19-04-2013 19:00 20-04-2013 19:00 2383,54 2519,74 2221,71 0,69 0,67 0,67 32,40 0,09 20-04-2013 19:00 21-04-2013 19:00 2085,06 2415,57 2430,55 0,75 0,73 0,74 33,19 0,09 21-04-2013 19:00 22-04-2013 19:00 2564,98 2583,97 2409,78 0,79 0,75 0,75 34,51 0,09 22-04-2013 19:00 23-04-2013 19:00 2617,90 2497,01 2238,21 0,72 0,69 0,68 33,82 0,08 24-04-2013 19:00 25-04-2013 19:00 2903,87 2865,52 2800,47 0,77 0,75 0,78 35,94 0,10 25-04-2013 19:00 26-04-2013 19:00 2968,46 2792,29 2874,94 0,76 0,74 0,77 36,61 0,09 26-04-2013 19:00 27-04-2013 19:00 2685,48 2476,34 2650,56 0,69 0,69 0,68 37,19 0,07 27-04-2013 19:00 28-04-2013 19:00 3043,67 3015,27 2934,52 0,78 0,76 0,77 35,95 0,08 28-04-2013 19:00 29-04-2013 19:00 2950,37 2974,93 2953,41 0,74 0,75 0,73 34,80 0,09 29-04-2013 19:00 30-04-2013 19:00 2745,12 2754,62 2539,82 0,87 0,87 0,83 34,13 0,09 30-04-2013 19:00 01-05-2013 19:00 2881,82 2791,89 2600,78 0,83 0,83 0,86 33,47 0,09 01-05-2013 19:00 02-05-2013 19:00 2670,70 2547,45 2635,62 0,75 0,76 0,77 29,09 0,09 02-05-2013 19:00 03-05-2013 19:00 2154,29 2435,99 2318,25 0,73 0,76 0,73 31,76 0,08

Page 123: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

108

Tonelaje Ley CuT [%] Concol Relave Gral Fecha SAG1 SAG2 SAG3 SAG1 SAG2 SAG3 Ley CuT [%] Ley CuT [%]

30-05-2013 19:00 31-05-2013 19:00 2794,61 2801,48 2537,12 0,76 0,67 0,69 30,78 0,09 31-05-2013 19:00 01-06-2013 19:00 2476,96 2494,88 2224,74 0,80 0,63 0,70 33,95 0,08 01-06-2013 19:00 02-06-2013 19:00 2670,41 2706,98 2515,09 0,80 0,68 0,76 33,70 0,08 02-06-2013 19:00 03-06-2013 19:00 1811,32 2175,24 1462,14 0,80 0,66 0,83 32,28 0,08 04-06-2013 19:00 05-06-2013 19:00 2543,47 2378,11 2327,30 0,79 0,75 0,77 33,83 0,07 05-06-2013 19:00 06-06-2013 19:00 2322,89 2458,35 2456,07 0,79 0,78 0,79 34,19 0,07 06-06-2013 19:00 07-06-2013 19:00 2776,40 2949,72 2735,38 0,76 0,74 0,75 34,94 0,07 07-06-2013 19:00 08-06-2013 19:00 2579,21 3014,68 2597,78 0,75 0,74 0,74 35,40 0,07 08-06-2013 19:00 09-06-2013 19:00 2682,30 2814,10 2611,98 0,72 0,71 0,70 36,67 0,07 09-06-2013 19:00 10-06-2013 19:00 2751,88 2785,81 2553,85 0,70 0,70 0,70 36,73 0,07 10-06-2013 19:00 11-06-2013 19:00 2677,60 2869,52 2759,66 0,63 0,65 0,64 34,45 0,07 11-06-2013 19:00 12-06-2013 19:00 2857,11 2837,42 2871,58 0,66 0,65 0,63 37,20 0,08 12-06-2013 19:00 13-06-2013 19:00 2979,20 2968,76 2914,27 0,73 0,70 0,69 37,05 0,08 13-06-2013 19:00 14-06-2013 19:00 2698,37 2785,90 2654,58 0,68 0,66 0,68 35,20 0,08 14-06-2013 19:00 15-06-2013 19:00 2594,13 2720,99 2516,87 0,62 0,61 0,61 33,04 0,08 15-06-2013 19:00 16-06-2013 19:00 2445,01 2581,56 2314,89 0,68 0,66 0,66 33,16 0,07 16-06-2013 19:00 17-06-2013 19:00 2725,40 2627,05 2540,32 0,78 0,71 0,73 35,80 0,09 17-06-2013 19:00 18-06-2013 19:00 2753,55 2786,42 2532,02 0,64 0,62 0,67 31,62 0,08 18-06-2013 19:00 19-06-2013 19:00 2321,99 2398,83 2336,14 0,59 0,56 0,63 28,86 0,06 19-06-2013 19:00 20-06-2013 19:00 2351,20 2375,39 2030,45 0,64 0,52 0,58 29,69 0,05 20-06-2013 19:00 21-06-2013 19:00 2701,70 2658,82 2405,52 0,76 0,65 0,71 32,57 0,07 21-06-2013 19:00 22-06-2013 19:00 2357,59 2425,62 2212,26 0,81 0,68 0,79 34,65 0,07 22-06-2013 19:00 23-06-2013 19:00 2404,58 2431,31 2246,98 0,83 0,75 0,76 33,30 0,08 23-06-2013 19:00 24-06-2013 19:00 2411,49 2726,18 2337,83 0,88 0,81 0,79 34,51 0,08 24-06-2013 19:00 25-06-2013 19:00 2794,23 2883,03 2604,22 0,92 0,87 0,85 33,74 0,10 25-06-2013 19:00 26-06-2013 19:00 2589,72 2672,89 2587,82 0,80 0,77 0,74 33,14 0,09 28-06-2013 19:00 29-06-2013 19:00 2858,99 2695,02 2460,54 0,73 0,66 0,64 34,65 0,08

Page 124: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

109

Tonelaje Ley CuT [%] Concol Relave Gral Fecha SAG1 SAG2 SAG3 SAG1 SAG2 SAG3 Ley CuT [%] Ley CuT [%]

29-06-2013 19:00 30-06-2013 19:00 2519,45 2425,76 2233,55 0,72 0,61 0,64 32,23 0,07 30-06-2013 19:00 01-07-2013 19:00 2255,50 2319,05 2158,74 0,73 0,66 0,68 33,18 0,06 01-07-2013 19:00 02-07-2013 19:00 1743,94 1568,90 1762,79 0,63 0,62 0,62 33,10 0,05 02-07-2013 19:00 03-07-2013 19:00 650,19 1630,64 1604,28 0,54 0,52 0,54 32,36 0,04 04-07-2013 19:00 05-07-2013 19:00 1829,04 3038,87 1929,86 0,71 0,72 0,70 36,98 0,09 05-07-2013 19:00 06-07-2013 19:00 2895,13 2838,03 2858,51 0,63 0,62 0,62 37,98 0,08 06-07-2013 19:00 07-07-2013 19:00 2784,28 2688,39 2645,88 0,60 0,58 0,60 38,26 0,06 07-07-2013 19:00 08-07-2013 19:00 2769,41 2622,40 2472,83 0,63 0,62 0,62 37,31 0,06 08-07-2013 19:00 09-07-2013 19:00 2687,56 2630,71 2453,72 0,72 0,70 0,74 36,60 0,06 09-07-2013 19:00 10-07-2013 19:00 2608,54 2545,82 1197,41 0,75 0,73 0,74 35,19 0,07 10-07-2013 19:00 11-07-2013 19:00 2807,15 2512,52 2706,07 0,72 0,67 0,70 35,05 0,07 11-07-2013 19:00 12-07-2013 19:00 2732,22 2647,77 2557,50 0,70 0,68 0,67 32,80 0,06 12-07-2013 19:00 13-07-2013 19:00 2737,50 2719,38 2839,53 0,72 0,72 0,73 31,21 0,08 13-07-2013 19:00 14-07-2013 19:00 2965,32 2857,32 3000,09 0,78 0,78 0,78 33,91 0,09 14-07-2013 19:00 15-07-2013 19:00 2740,19 2793,78 2812,25 0,67 0,68 0,68 31,62 0,08 15-07-2013 19:00 16-07-2013 19:00 2610,47 2559,16 2572,45 0,70 0,71 0,70 28,32 0,08 16-07-2013 19:00 17-07-2013 19:00 2374,70 2057,90 2099,94 0,63 0,61 0,61 27,40 0,06 17-07-2013 19:00 18-07-2013 19:00 2409,73 2374,68 2353,76 0,56 0,58 0,56 27,66 0,05 18-07-2013 19:00 19-07-2013 19:00 2819,94 2678,29 2706,95 0,56 0,53 0,53 27,97 0,05 19-07-2013 19:00 20-07-2013 19:00 2738,85 2682,35 2700,85 0,58 0,59 0,61 29,50 0,07 20-07-2013 19:00 21-07-2013 19:00 2552,83 2933,87 2853,47 0,61 0,57 0,61 31,44 0,07 21-07-2013 19:00 22-07-2013 19:00 2791,33 2921,13 2839,17 0,80 0,66 0,73 37,22 0,09 22-07-2013 19:00 23-07-2013 19:00 2440,84 2527,59 2431,74 0,69 0,72 0,86 33,93 0,08 23-07-2013 19:00 24-07-2013 19:00 2209,04 2431,10 2761,93 0,73 0,71 0,75 34,42 0,08 24-07-2013 19:00 25-07-2013 19:00 2166,53 2277,03 2582,33 0,74 0,67 0,77 32,24 0,08 25-07-2013 19:00 26-07-2013 19:00 2527,95 2218,47 2829,97 0,70 0,58 0,74 32,99 0,08 26-07-2013 19:00 27-07-2013 19:00 2547,68 2417,93 2493,00 0,73 0,59 0,71 30,75 0,08

Page 125: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

110

Tonelaje Ley CuT [%] Concol Relave Gral Fecha SAG1 SAG2 SAG3 SAG1 SAG2 SAG3 Ley CuT [%] Ley CuT [%]

27-07-2013 19:00 28-07-2013 19:00 2674,86 2659,36 2674,88 0,71 0,67 0,72 32,95 0,08 28-07-2013 19:00 29-07-2013 19:00 2362,84 2327,90 2321,31 0,76 0,65 0,75 28,62 0,08 29-07-2013 19:00 30-07-2013 19:00 2498,30 2582,72 2510,24 0,81 0,75 0,90 31,43 0,08 30-07-2013 19:00 31-07-2013 19:00 2609,63 2516,34 2386,27 0,81 0,67 0,95 29,56 0,08 31-07-2013 19:00 01-08-2013 19:00 2736,90 2683,02 2545,30 0,84 0,87 0,91 31,91 0,07 01-08-2013 19:00 02-08-2013 19:00 2832,37 2625,14 2664,88 0,84 0,89 0,95 35,30 0,08 02-08-2013 19:00 03-08-2013 19:00 2913,95 2749,69 2790,88 0,85 0,91 0,95 34,55 0,09 03-08-2013 19:00 04-08-2013 19:00 2759,46 2542,21 2708,05 0,92 0,95 0,98 32,14 0,10 04-08-2013 19:00 05-08-2013 19:00 2551,77 2393,95 2623,43 0,88 0,86 0,84 31,17 0,09 05-08-2013 19:00 06-08-2013 19:00 2770,84 2426,98 2681,73 0,76 0,77 0,78 30,63 0,08 06-08-2013 19:00 07-08-2013 19:00 3177,54 2696,98 2722,38 0,76 0,76 0,76 31,65 0,08 07-08-2013 19:00 08-08-2013 19:00 2985,66 2668,20 2602,13 0,69 0,70 0,72 30,78 0,07 08-08-2013 19:00 09-08-2013 19:00 2689,94 2535,00 2424,91 0,73 0,73 0,73 29,57 0,07 09-08-2013 19:00 10-08-2013 19:00 2669,03 2770,09 2611,92 0,66 0,68 0,70 28,02 0,06 10-08-2013 19:00 11-08-2013 19:00 2997,04 3007,79 2930,50 0,72 0,73 0,75 30,83 0,08 11-08-2013 19:00 12-08-2013 19:00 2637,70 2711,98 2610,09 0,66 0,70 0,74 30,34 0,07 12-08-2013 19:00 13-08-2013 19:00 1522,78 2212,53 2370,01 0,82 0,86 0,97 31,83 0,07 15-08-2013 19:00 16-08-2013 19:00 1982,77 2563,27 2800,66 0,92 0,96 1,00 33,10 0,09

Page 126: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

111

Conc Rougher Relave Scavenger Relave Columnas Conc Scavenger Fecha Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%]

01-01-2013 19:00 02-01-2013 19:00 3,25 0,13 0,97 4,79 02-01-2013 19:00 03-01-2013 19:00 3,63 0,13 1,04 6,12 03-01-2013 19:00 04-01-2013 19:00 4,09 0,12 1,58 5,27 04-01-2013 19:00 05-01-2013 19:00 5,26 0,34 1,28 3,89 05-01-2013 19:00 06-01-2013 19:00 5,69 0,23 1,39 3,61 06-01-2013 19:00 07-01-2013 19:00 5,74 0,18 2,33 5,22 07-01-2013 19:00 08-01-2013 19:00 7,24 0,18 2,27 6,74 08-01-2013 19:00 09-01-2013 19:00 4,63 0,16 1,27 3,22 09-01-2013 19:00 10-01-2013 19:00 3,39 0,16 1,00 4,73 10-01-2013 19:00 11-01-2013 19:00 4,13 0,12 0,84 4,60 11-01-2013 19:00 12-01-2013 19:00 5,47 0,12 1,00 5,68 12-01-2013 19:00 13-01-2013 19:00 3,63 0,11 1,09 5,42 13-01-2013 19:00 14-01-2013 19:00 4,00 0,17 0,92 1,69 14-01-2013 19:00 15-01-2013 19:00 4,41 0,26 0,87 3,71 15-01-2013 19:00 16-01-2013 19:00 6,23 0,10 0,87 2,85 24-03-2013 19:00 25-03-2013 19:00 4,32 0,12 0,81 6,15 25-03-2013 19:00 26-03-2013 19:00 4,55 0,14 3,32 9,56 26-03-2013 19:00 27-03-2013 19:00 3,98 0,12 2,58 8,77 27-03-2013 19:00 28-03-2013 19:00 6,97 0,12 3,20 6,66 28-03-2013 19:00 29-03-2013 19:00 5,30 0,11 0,68 5,09 29-03-2013 19:00 30-03-2013 19:00 5,81 0,13 0,71 5,75 30-03-2013 19:00 31-03-2013 19:00 5,51 0,11 0,14 2,86 31-03-2013 19:00 01-04-2013 19:00 5,85 0,12 1,05 5,15 01-04-2013 19:00 02-04-2013 19:00 5,45 0,12 1,66 2,33 02-04-2013 19:00 03-04-2013 19:00 4,98 0,10 1,80 5,03 03-04-2013 19:00 04-04-2013 19:00 5,21 0,11 2,63 6,83 04-04-2013 19:00 05-04-2013 19:00 3,16 0,09 1,38 4,31

Page 127: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

112

Conc Rougher Relave Scavenger Relave Columnas Conc Scavenger Fecha Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%]

05-04-2013 19:00 06-04-2013 19:00 3,56 0,13 1,82 3,87 06-04-2013 19:00 07-04-2013 19:00 2,73 0,14 0,88 2,64 07-04-2013 19:00 08-04-2013 19:00 2,59 0,15 1,69 5,53 08-04-2013 19:00 09-04-2013 19:00 4,46 0,14 3,02 5,82 12-04-2013 19:00 13-04-2013 19:00 6,65 0,17 1,96 2,68 13-04-2013 19:00 14-04-2013 19:00 4,10 0,28 2,43 4,11 14-04-2013 19:00 15-04-2013 19:00 5,72 0,14 5,53 7,57 15-04-2013 19:00 16-04-2013 19:00 5,29 0,13 4,51 5,36 16-04-2013 19:00 17-04-2013 19:00 6,15 0,14 2,92 4,48 17-04-2013 19:00 18-04-2013 19:00 6,09 0,18 2,97 3,99 18-04-2013 19:00 19-04-2013 19:00 5,39 0,16 3,94 5,64 19-04-2013 19:00 20-04-2013 19:00 4,64 0,16 3,99 6,98 20-04-2013 19:00 21-04-2013 19:00 4,08 0,18 4,35 7,93 21-04-2013 19:00 22-04-2013 19:00 5,12 0,15 6,12 11,93 22-04-2013 19:00 23-04-2013 19:00 4,03 0,14 5,99 11,16 24-04-2013 19:00 25-04-2013 19:00 3,32 0,10 3,84 8,93 25-04-2013 19:00 26-04-2013 19:00 3,51 0,12 2,62 4,68 26-04-2013 19:00 27-04-2013 19:00 4,01 0,12 2,09 4,66 27-04-2013 19:00 28-04-2013 19:00 3,97 0,14 2,28 6,00 28-04-2013 19:00 29-04-2013 19:00 4,53 0,13 2,56 6,25 29-04-2013 19:00 30-04-2013 19:00 5,10 0,13 3,44 6,35 30-04-2013 19:00 01-05-2013 19:00 4,62 0,13 2,16 7,14 01-05-2013 19:00 02-05-2013 19:00 4,55 0,13 2,48 4,80 02-05-2013 19:00 03-05-2013 19:00 3,94 0,14 3,15 6,89 03-05-2013 19:00 04-05-2013 19:00 4,24 0,15 2,51 5,80 04-05-2013 19:00 05-05-2013 19:00 4,17 0,14 2,70 5,66 05-05-2013 19:00 06-05-2013 19:00 4,62 0,18 2,77 6,91

Page 128: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

113

Conc Rougher Relave Scavenger Relave Columnas Conc Scavenger Fecha Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%]

06-05-2013 19:00 07-05-2013 19:00 4,95 0,19 1,74 4,63 07-05-2013 19:00 08-05-2013 19:00 3,25 0,17 2,20 5,51 08-05-2013 19:00 09-05-2013 19:00 3,92 0,15 2,85 5,90 09-05-2013 19:00 10-05-2013 19:00 5,08 0,16 3,27 6,39 10-05-2013 19:00 11-05-2013 19:00 4,90 0,15 2,90 6,07 11-05-2013 19:00 12-05-2013 19:00 5,11 0,14 3,01 6,15 12-05-2013 19:00 13-05-2013 19:00 6,02 0,20 4,34 8,51 13-05-2013 19:00 14-05-2013 19:00 5,19 0,14 5,64 9,59 14-05-2013 19:00 15-05-2013 19:00 3,86 0,12 5,65 10,80 15-05-2013 19:00 16-05-2013 19:00 3,49 0,15 3,62 11,40 16-05-2013 19:00 17-05-2013 19:00 2,80 0,11 3,57 10,31 17-05-2013 19:00 18-05-2013 19:00 3,44 0,17 3,29 7,55 18-05-2013 19:00 19-05-2013 19:00 3,76 0,26 1,70 6,58 19-05-2013 19:00 20-05-2013 19:00 4,89 0,23 3,56 9,33 20-05-2013 19:00 21-05-2013 19:00 4,07 0,25 4,53 8,66 21-05-2013 19:00 22-05-2013 19:00 3,32 0,22 3,63 8,40 22-05-2013 19:00 23-05-2013 19:00 2,89 0,18 3,98 9,39 23-05-2013 19:00 24-05-2013 19:00 3,14 0,16 2,85 6,62 24-05-2013 19:00 25-05-2013 19:00 5,75 0,15 2,29 5,57 25-05-2013 19:00 26-05-2013 19:00 6,40 0,13 3,97 7,78 26-05-2013 19:00 27-05-2013 19:00 5,68 0,14 2,86 8,10 27-05-2013 19:00 28-05-2013 19:00 4,06 0,17 1,79 5,57 28-05-2013 19:00 29-05-2013 19:00 4,67 0,18 2,17 6,22 29-05-2013 19:00 30-05-2013 19:00 4,97 0,25 3,77 9,63 30-05-2013 19:00 31-05-2013 19:00 3,34 0,21 2,10 9,17 31-05-2013 19:00 01-06-2013 19:00 4,44 0,24 4,75 11,28 01-06-2013 19:00 02-06-2013 19:00 4,59 0,23 5,23 12,97

Page 129: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

114

Conc Rougher Relave Scavenger Relave Columnas Conc Scavenger Fecha Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%]

02-06-2013 19:00 03-06-2013 19:00 4,65 0,20 4,90 5,74 04-06-2013 19:00 05-06-2013 19:00 3,75 0,19 6,03 14,46 05-06-2013 19:00 06-06-2013 19:00 4,86 0,17 4,43 8,33 06-06-2013 19:00 07-06-2013 19:00 4,90 0,13 4,27 9,07 07-06-2013 19:00 08-06-2013 19:00 5,54 0,10 3,26 7,27 08-06-2013 19:00 09-06-2013 19:00 4,51 0,12 3,16 8,32 09-06-2013 19:00 10-06-2013 19:00 4,64 0,13 2,64 7,79 10-06-2013 19:00 11-06-2013 19:00 3,93 0,09 3,96 8,59 11-06-2013 19:00 12-06-2013 19:00 4,29 0,15 3,91 10,10 12-06-2013 19:00 13-06-2013 19:00 3,13 0,13 2,79 9,09 13-06-2013 19:00 14-06-2013 19:00 4,11 0,10 3,88 8,18 14-06-2013 19:00 15-06-2013 19:00 2,97 0,22 2,94 10,10 15-06-2013 19:00 16-06-2013 19:00 3,32 0,15 3,76 9,72 16-06-2013 19:00 17-06-2013 19:00 4,36 0,14 8,09 12,85 17-06-2013 19:00 18-06-2013 19:00 3,27 0,15 5,56 13,32 18-06-2013 19:00 19-06-2013 19:00 2,99 0,11 5,46 12,12 19-06-2013 19:00 20-06-2013 19:00 3,93 0,12 4,82 10,12 20-06-2013 19:00 21-06-2013 19:00 4,92 0,15 3,55 8,90 21-06-2013 19:00 22-06-2013 19:00 5,23 0,18 1,86 8,61 22-06-2013 19:00 23-06-2013 19:00 4,03 0,19 1,81 5,82 23-06-2013 19:00 24-06-2013 19:00 5,05 0,13 3,74 9,70 24-06-2013 19:00 25-06-2013 19:00 6,69 0,12 4,15 6,40 25-06-2013 19:00 26-06-2013 19:00 4,81 0,10 2,31 3,79 28-06-2013 19:00 29-06-2013 19:00 2,67 0,11 1,88 5,05 29-06-2013 19:00 30-06-2013 19:00 2,47 0,11 2,34 6,91 30-06-2013 19:00 01-07-2013 19:00 3,25 0,06 2,02 6,33 01-07-2013 19:00 02-07-2013 19:00 3,49 0,10 2,21 6,87

Page 130: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

115

Conc Rougher Relave Scavenger Relave Columnas Conc Scavenger Fecha Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%]

02-07-2013 19:00 03-07-2013 19:00 3,49 0,15 1,30 4,62 04-07-2013 19:00 05-07-2013 19:00 2,72 0,09 2,26 4,82 05-07-2013 19:00 06-07-2013 19:00 2,94 0,10 1,46 4,06 06-07-2013 19:00 07-07-2013 19:00 2,94 0,09 1,68 4,91 07-07-2013 19:00 08-07-2013 19:00 2,88 0,10 2,04 6,28 08-07-2013 19:00 09-07-2013 19:00 3,48 0,12 2,76 8,32 09-07-2013 19:00 10-07-2013 19:00 3,67 0,11 3,27 6,98 10-07-2013 19:00 11-07-2013 19:00 4,53 0,11 3,80 9,50 11-07-2013 19:00 12-07-2013 19:00 3,56 0,11 5,45 11,39 12-07-2013 19:00 13-07-2013 19:00 3,47 0,08 4,30 10,64 13-07-2013 19:00 14-07-2013 19:00 5,01 0,09 6,77 15,80 14-07-2013 19:00 15-07-2013 19:00 3,11 0,09 3,26 7,99 15-07-2013 19:00 16-07-2013 19:00 4,68 0,10 3,47 6,70 16-07-2013 19:00 17-07-2013 19:00 3,69 0,10 3,80 7,17 17-07-2013 19:00 18-07-2013 19:00 4,45 0,10 4,06 7,20 18-07-2013 19:00 19-07-2013 19:00 4,69 0,08 2,39 4,76 19-07-2013 19:00 20-07-2013 19:00 3,59 0,11 3,18 6,49 20-07-2013 19:00 21-07-2013 19:00 3,98 0,13 3,04 6,65 21-07-2013 19:00 22-07-2013 19:00 4,20 0,14 3,08 7,65 22-07-2013 19:00 23-07-2013 19:00 4,91 0,14 3,70 6,99 23-07-2013 19:00 24-07-2013 19:00 4,70 0,12 4,09 10,39 24-07-2013 19:00 25-07-2013 19:00 3,39 0,12 2,42 6,86 25-07-2013 19:00 26-07-2013 19:00 3,29 0,13 3,21 8,27 26-07-2013 19:00 27-07-2013 19:00 3,47 0,17 3,80 8,63 27-07-2013 19:00 28-07-2013 19:00 4,65 0,16 5,57 10,67 28-07-2013 19:00 29-07-2013 19:00 4,99 0,24 7,00 12,92 29-07-2013 19:00 30-07-2013 19:00 7,09 0,16 9,87 17,30

Page 131: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

116

Conc Rougher Relave Scavenger Relave Columnas Conc Scavenger Fecha Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%] Ley CuT [%]

30-07-2013 19:00 31-07-2013 19:00 6,66 0,15 10,22 17,11 31-07-2013 19:00 01-08-2013 19:00 5,57 0,13 4,94 11,05 01-08-2013 19:00 02-08-2013 19:00 5,00 0,13 4,66 10,63 02-08-2013 19:00 03-08-2013 19:00 4,51 0,16 3,79 9,89 03-08-2013 19:00 04-08-2013 19:00 5,89 0,13 4,39 9,58 04-08-2013 19:00 05-08-2013 19:00 6,41 0,11 7,20 10,86 05-08-2013 19:00 06-08-2013 19:00 4,64 0,12 3,92 6,48 06-08-2013 19:00 07-08-2013 19:00 4,92 0,10 4,62 7,95 07-08-2013 19:00 08-08-2013 19:00 5,01 0,11 3,75 5,10 08-08-2013 19:00 09-08-2013 19:00 4,61 0,12 3,88 6,58 09-08-2013 19:00 10-08-2013 19:00 4,12 0,14 4,08 7,44 10-08-2013 19:00 11-08-2013 19:00 5,84 0,17 3,33 9,92 11-08-2013 19:00 12-08-2013 19:00 6,95 0,17 5,25 10,28 12-08-2013 19:00 13-08-2013 19:00 6,95 0,19 8,09 15,57 15-08-2013 19:00 16-08-2013 19:00 6,97 0,19 3,62 5,44

Page 132: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

117

Anexo C. Instrumentación del circuito de remolienda

Instrumentación para avance de celdas cero Rougher

Equipo TAG Función

ST-710 330-LI-9752 Indicador de nivel

ST-710 330-HV-9753 Válvula agua de proceso

ST-921 330-LI-11120 Indicador de nivel

ST-921 330-HV-11129 Bypass

PP-704 330-HV-9755 Válvula drenaje de descarga

ST-363 330-LI-3785 Indicador de nivel

ST-442 330-FQI-3572 Flujómetro

ST-447 330-FQI-3573 Flujómetro

ST-441 330-LIT-3573 Indicador y transmisor de nivel

PP-81 330-LIC-3574 Velocidad de la bomba

CS-012 330-PIT-3580 Indicador y transmisor de presión

ST-027 330-LIC-3772 Indicador de nivel

ST-027 330-FIC-3771 Flujómetro agua para ajuste de % de sólidos

PP-080 330-FIC-3773 Flujómetro

ML-016 IIML016 Amperaje

ST-013 330-LIC-3804 Indicador de nivel

ST-013 330-HISAC-3805 Válvula a PP997

PP-997 330-LIC-3804 Velocidad de la bomba

PP-997 330-HISAC-3812 Drenaje en la succión

PP-997 330-HISAC-3813 Drenaje en la descarga

ST-781 330-LI-9333 Indicador de nivel

Instrumentación para avance de celdas Scavenger

Equipo TAG Función

PP-061 330-HISPPPP-061 Drenaje

ST-298 330-LIT-3123 Indicador y transmisor de nivel

ST-298 330-HISAC-3158 Bypass al TK-95

Page 133: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

118

Anexo D. Consumo energético de equipos fuera de funcionamiento

Equipo Potencia [HP] Potencia [kW] Utilización [horas

al año] [kWh]

PP-711 30 22 8760 195969,96 PP-061 100 75 8760 653233,2 PP-704 100 75 8760 653233,2

Page 134: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CIRCUITO PARA PLANTA …opac.pucv.cl/pucv_txt/txt-5500/UCE5858_01.pdf · 6.3. Balance metalúrgico en condición actual de planta ..... 45 6.3.1. Consideraciones

119

Anexo E. Evaluación económica

A continuación, se presentan las fórmulas para el cálculo del VAN y el TIR.

VAN

Donde:

o FC : Flujo de caja neto

o i : Tasa mínima atractiva de retorno o TMAR

TIR Para el cálculo del TIR, se debe utilizar la fórmula del VAN pero igualada a cero,

y despejar i. Hecho esto, se compara la i resultante con la TMAR definida para el

proyecto.