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8/17/2019 Trabajo Practico Distribucion en Planta
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TRABAJO PRÁCTICO DISTRIBUCION EN PLANTA
PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS
Elaborado por:
Edwin Fernando Cha rra P!re" #$# %&'()(*)
Andr!+ ,a ri#io -ape+ .ar/a+ #$# 0(*%)%&1
DISTRIBUCION EN PLANTA
Pro2e+or: Jai3e 4ar#5a
INSTITUTO TECNOLO4ICO ,ETROPOLITANO
,EDELLIN
6)&7
In8rod ##i9n
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El proyecto consiste en la realización de un estudio para determinar lafactibilidad técnica, económica y nanciera que puede tener el montaje deuna empresa procesadora de frutas y comercializadora de pulpa de fruta en
el Municipio de sopetran o en el departamento de caldas municipio deriosucio en la vereda quiebra lomó, mediante el desarrollo de estudiostécnico y de localización. En donde se pretende generar ventajascompetitivas que hagan sostenible un modelo de negocio orientado asatisfacer la demanda del consumidor actual, que tiene un ritmo de vidaagitado y que busca salud, conveniencia y placer en los alimentos queconsume.
J +8i #a#i9n
a falta de una mejor comercialización de los productos que los agricultorescultivan, hace que los intermediarios !compradores de fruta" aprovechenesta situación y compren la fruta a precios bajos y adem#s cobran untransporte por llevar la fruta hasta la central mayorista de las capitales endonde posteriormente la venden al mejor precio y ellos obtienen unautilidad por este servicio.
$e esta forma con la creación de este plan de negocios se quiere plantearque la creación de una planta procesadora y comercializadora de pulpa defruta, podr%a generar bienestar en esta comunidad puesto que a losproductores de fruta se les ofrecer%a una mejor opción a la hora de vender loque producen en donde se pagaran precios justos y equitativos, aparte, conla realización de este proyecto se crear%a empleo en donde se mejorar%a elbienestar social de las personas bene ciadas, adem#s de brindarles a losconsumidores la posibilidad de que cuando no haya cosecha de las frutasque se emplearan guayaba, mango ,maracuy# y tomate de #rbol tenga lamejor opción de tener una e&celente pulpa de fruta fresca en su casa listapara preparar y a un precio razonable.
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&; De+#rip#ion de la e3pre+a
Estudiar la factibilidad que tendr# el montaje de una Empresa 'ndustrial(rocesadora y )omercializadora de *rutas dirigida a contribuir en elmejoramiento del rendimiento y aprovechamiento de las laboresagroindustriales en la región, brindar productos de e&celente calidad a lapoblación, adem#s de posibilitar el cumplimiento de las normas legales ytécnicas vigentes para el desarrollo y comercialización de los productosderivados de esta actividad y estipulados formalmente por el Ministerio de+alud y el 'nstituto para la igilancia de Medicamentos y -limentos!' 'M-".
6; Or/ani"a#ion de la e3pre+a
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'; Dia/ra3a de pro#e+o+
Diagrama de Flujo General de Procesos de Industrialización de la Pulpa de FrutasCongelada
Diagrama de Procesos para la Elaboración de la Pulpa de Guayaba Congelada
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Diagrama de Flujo de Procesos para la Elaboración de la Pulpa de Guayaba Congelada
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4. Tiempos est ndar del producto !actual"
Capacidad #a$uinaria tabla t%cnica
P&'CE('
&E)DI#IE)T' &E)DI#IE)T' Tiempo Tiempo
!*g+ , -" ! ibra,min" !( , *g+" !#in, ibra"
Lavado de frutas 875 29,17 4,11 0,034
Escaldado enmarmita
180 6 20,00 0,16
Despulpado 400 13,33 9,00 0,075efinado 400 13,33 9,00 0,075
!lmacenamiento
en tan"ue de fr#o
500 16,67 7,20 0,06
Envasado 525 17,5 6,86 0,057$on%elado 4000 133,33 0,90 0,0075Esperas &traslados
' 9,5 0,158
T'T/ 00+12 3+0 01
Fuente5 (roveedores de e"uipos & ma"uinas para la industria alimentaria) *ndustrias $ard#nLtda+ 2013+
Capacidad Instalada &elati6a
TIE#P'
C/P/CID/D C/P/CID/D
I)(T/ /D/!*g."
I)(T/ /D/! bs."
inuto 0,9 1,8-ora 54 108Diario.1/
432 864
emana
l .2/
2+160 4+320
ensual 8+640 17+280 !nual 103+680 207+360
.1/ n turno de 8 - d#a+
.2/ $inco d#as semana+
Fuente5 (roveedores de e"uipos & ma"uinas para la industria alimentaria) *ndustrias $ard#nLtda+ 2013+
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Capacidad instalada relati6a #a$uinaria
P&'CE('
&E)DI#IE)T' &E)DI#IE)T' Tiempo Tiempo
!*g+ , -" ! ibra,min" !( ,*g+"
!#in, ibra"
Lavado de frutas 54 108 0,25 0,13
Escaldado enmarmita
54 108 6,01 2,88
Despulpado 54 108 1,22 0,61efinado 54 108 1,22 0,61
!lmacenamiento en tan"ue defr#o
54 108 0,78 0,39
Envasado 54 108 0,71 0,35$on%elado 54 108 0,01 0,01
Esperas &traslados
9+50 0+16
T'T/ 54 108 78+08 1+79
/peración
0iempo!min"
/peraciones-nteriores
1 0,13 23 2,88 14 0,61 35 0,61 46 0,39 57 0,35 68 0,01 79 0,16 8
0otal 1+79
< De Operario+ = >>N$>L
0urno es de 52 :oras(roducción la estimamos en el valor Ma&. Mensual ; 17280 libras+emanas 59 al a13>2.2966 ; ?.345 operarios59>52
< De operario+ po+ible+: +erian en8re 0 ? &) operario+Tie3po #i#lo
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0iempo por ciclo ; 6.14 ó 6.14 ? 12
Para 0 operario+ = );1%Para &) operario+ = );1&'
Tie3po #i#lo del pro#e+o
Ci#lo C= d = 7() = 7()$(66;(1 = );1( . @&%6()$6&
Tie3po 3 er8o
T3 ;!?>3.99"@6.14 ;2.923 =(;)6 ?>3.99
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Estación detrabajo
/per. otareasasignadas
0iempo 0otal E ciencia
1 1 2,14 2,14 2.56A3 3 3,99 3,99 122A4 4 B
5B6B7B8B9
3,14 84A
To8al E #ien#ia:1% (&
E:iciencia con mejora
De acuerdo con los resultados o tenidos podemos me orar la eficiencia disminu&endo losoperarios por estaci n de tra a o
E #ien#ia para ' operario+ = 1;&' $@' 6;(( = 10;'%1
E #ien#ia para 7 operario+ = 1;&' $@7 6;(( =77;1'
Tie3po 3 er8o
T3=@ 4>3.99"@6.14 ;2.527 ; 7;)* 4>3.99
1. Distribucion en planta !actual"
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Distribución F;sica de la Empresa
Con6enciones5
1+ !cceso rea administrativa+2+ rea administrativa+3+ a o rea administrativa+4+ !cceso sala de procesos+5+ esa de tra a o+6+ anda transportadora de selecci n+
7+ Lavadora de frutas+8+ anda transportadora vertical+9+ armita el:ctrica+10+ Despulpadora de frutas+11+ om a positiva+12+ ;an"ue de fr#o+13+ om a positiva+14+ Envasadora selladora semiautom tica+15+ $uarto fr#o+16+ ode%a insumos+17+ a o ' vestier operarios+
Diagrama de &ecorrido para la Elaboración de la Pulpa de Guayaba Congelada
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&E(
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0. Distribución en planta !Propuesto"
Con6enciones5
1+ !cceso rea administrativa+2+ rea administrativa+
3+ a o rea administrativa+4+ !cceso sala de procesos+5+ esa de tra a o+6+ anda transportadora de selecci n+7+ Lavadora de frutas+8+ anda transportadora vertical+9+ armita el:ctrica+10+ Despulpadora de frutas+11+ om a positiva+12+ ;an"ue de fr#o+13+ om a positiva+14+ Envasadora selladora semiautom tica+15+ $uarto fr#o+16+ ode%a insumos+17+ a o ' vestier operarios
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2. Conclusiones
&; (ara esta planta podemos proponer una mejora en la disposición de lamaquinaria para disminuir el transporte de materia prima y entrega deproducto acortando tiempos de transporte y recorridos.
6; 0eniendo en cuenta que para el proceso inicialmente por ser un procesoen l%nea se ten%a un esquema de 9 puestos de trabajo lo cual nos hac%areferencia a 9 trabajadores y uno para transportes apro&imadamente,notamos con el c#lculo de e ciencia en relación a nCmero de trabajadoresera bastante bajo de m#&imo 1?.8?A ,al realizar el c#lculo de estaciones detrabajo se evidencia una mejora 68.91A simpli cando el proceso a 4estaciones de trabajo en la cual las operaciones de la 4 al 9 se puedenconcentrar en una sola estación lo que nos brinda la posibilidad de disminuiroperarios ya que algunas podr%an ser realizadas por un solo operario que sepuede traducir en una e ciencia m#s alta por operario de hasta 6?.486A ydisminuyendo en tiempo muerto de 9.23A a 5.27A.
'; En vista de los resultados obtenidos podemos concluir que se puedemejorar la e ciencia quitando cuellos de botella en la operación 1,3,4,5,adquiriendo para el proceso 1 una lavadora de menor capacidad para noretener producción en la marmita o en el proceso 3 adquiriendo unamarmita adicional para mejorar los tiempos o una con mayor capacidad, aligual que en el proceso 4 y 5 en la despulpadora y re nadora se podr%anadquirir una de mayor capacidad o colocar una adicional de cada 1 paradisminuir el tiempo, también notamos que se pueden reducir operarios enlos procesos 3,4,5,6,7,8,9 o con la compra de maquinas adicionalesasignarlos a la operación de estas para mejorar los tiempos del proceso.