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MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA AYC
PLAST E. I. R. L PARA INCREMENTAR EL NIVEL DE SERVICIO
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL
AUTORA
JESSICA PAOLA MIJAHUANCA VILLALOBOS
ASESORA
Mgtr. VANESSA LIZET CASTRO DELGADO
Chiclayo, 2019
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
2
DEDICATORIA
Este trabajo se lo dedico a mis padres, Delia
y Angel y a mis hermanos: Deyli, Henrry y
Luis, por sus consejos, apoyo y comprensión
durante mi formación académica.
A Dios, por siempre darme fuerzas para no
rendirme y guiarme por el camino correcto.
3
AGRADECIMIENTOS
A mi asesora de tesis, Mgtr. Ing. Vanessa Castro,
por su paciencia, comprensión, apoyo y consejos
brindados a lo largo de la presente investigación.
4
RESUMEN
AYC PLAST E.I.R.L es una empresa lambayecana dedicada a la fabricación y ventas de
mangas plásticas y mangueras de regadío a base de polietileno reciclado. A la fecha, la empresa
presenta como principal problema el bajo nivel de servicio debido al incumplimiento del total
de la demanda durante el período evaluado. Ante ello, la presente investigación tuvo como
objetivo elaborar una propuesta de mejora en el proceso productivo de la empresa A&C PLAST
E.I.R.L para incrementar el nivel de servicio.
Se evidenció que las principales causas que conllevaban al bajo del nivel del servicio fueron
la falta de evaluación de sus proveedores de materia prima, la ausencia de métodos de trabajo
estandarizados; el inadecuado ambiente de puestos de trabajo y distribución de planta de la
empresa que producía un total de 12 % de actividades improductivas generadas por el transporte
de 73,32 metros durante todo el proceso; las restricciones del proceso presentes en el proceso
productivo como el cuello de botella de 44,63 minutos por manga plástica de 40 pulgadas; así
como la falta de capacitación de personal. Todo lo mencionando anteriormente incurría en una
pérdida económica de S/ 49 205,65 soles contra de la empresa.
Se propuso la mejora del proceso productiv o mediante herramientas de la ingeniería
industrial, como métodos de trabajos estandarizados, la distribución de planta; la
estandarización de tiempos, la teoría de restricciones (balance de líneas) y los planes de
capacitación hacia el personal. La propuesta permitió aumentar el nivel de servicio a un 100%,
con un beneficio/ costo de 1,18 permitiendo que la propuesta de mejora sea rentable para AYC
PLAST E.I.R.L y el tiempo de recuperación equivale a 61 días.
Palabras clave: Nivel de servicio, Plástico, Mejora de proceso productivo
5
ABSTRACT
AYC PLAST E.I.R.L is a Lambayecan company dedicated to the manufacture and sales of
plastic sleeves and irrigation hoses based on recycled polyethylene. To date, the company's
main problem is the low level of service due to non-compliance with the total demand during
the evaluated period. In view of this, the present investigation had as objective to elaborate a
proposal of improvement in the productive process of the company A & C PLAST E.I.R.L to
increase the level of service.
It was evidenced that the main causes that led to the low level of service were the lack of
evaluation of their raw material suppliers, the absence of standardized work methods; the
inadequate environment of jobs and distribution of the company's plant that produced a total of
12% of unproductive activities generated by the transportation of 73.32 meters during the entire
process; the process constraints present in the production process such as the bottleneck of
44,63 minutes per 40-inch plastic sleeve; as well as the lack of staff training. Everything
mentioned above incurred an economic loss of S / 49 205,65 soles against the company.
The improvement of the productive process was proposed by means of industrial engineering
tools, such as standardized work methods, plant distribution; the standardization of times, the
theory of restrictions (balance of lines) and the plans of training towards the personnel. The
proposal allowed to increase the service level to 100%, with a benefit / cost of 1,18 allowing
the improvement proposal to be profitable for AYC PLAST E.I.R.L and the recovery time is
equivalent to 61 days.
Keywords: Level of service, Plastic, Improvement of productive process
6
ÍNDICE
DEDICATORIA ......................................................................................................................... 2
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. 3
RESUMEN ................................................................................................................................. 4
ABSTRACT ............................................................................................................................... 5
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 12
II. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 14
2.1. Antecedentes .............................................................................................................. 14
2.2. Base teórica científicas .............................................................................................. 18
2.2.1. Producción .......................................................................................................... 18
2.2.2. Industria Plástica ................................................................................................ 18
2.2.3. Nivel de Servicio ................................................................................................ 18
2.2.4. Productividad ..................................................................................................... 18
2.2.5. Indicadores de productividad ............................................................................. 19
2.2.6. Herramientas De Análisis De Procesos .............................................................. 20
2.2.7. Matriz de Priorización de factores ..................................................................... 23
2.2.8. Herramientas de Mejora de Procesos ................................................................. 23
III. RESULTADOS ............................................................................................................. 27
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA ................... 27
3.1.1. La Empresa ......................................................................................................... 27
3.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO ................................................... 28
3.2.1. Productos ............................................................................................................ 28
3.2.2. Materiales directos e indirectos .......................................................................... 32
3.2.3. Insumos .............................................................................................................. 34
3.2.4. Maquinaria, herramientas y equipos .................................................................. 35
3.2.5. Suministros ......................................................................................................... 38
3.2.6. Proceso de producción ....................................................................................... 38
3.2.7. Sistemas de producción ...................................................................................... 44
3.2.8. Análisis para el proceso de producción .............................................................. 44
3.2.9. Indicadores Actuales del proceso ....................................................................... 53
3.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y
CAUSAS .............................................................................................................................. 62
3.3.1. Problemas, causas y propuestas de solución ...................................................... 62
3.3.2. Identificación de problemas en el sistema de producción y sus causas ............. 77
3.4. PRIORIZACIÓN DE FACTORES – MEJORAS ..................................................... 79
7
3.5. DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROCESO
PRODUCTIVO .................................................................................................................... 81
3.5.1. Mejora 1: Plan de mejora con proveedores y control de materia prima. ........... 81
3.5.2. Mejora 2: Redistribución De Planta (Inclusión De Áreas) Y Diseño De Puestos
De Trabajo. ....................................................................................................................... 88
3.5.3. Mejora 3: Estandarización De Tiempos ........................................................... 114
3.5.4. Mejora 4: Plan De Capacitación ....................................................................... 121
3.6. NUEVOS INDICADORES ..................................................................................... 131
3.7. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO ........................................................................... 139
3.7.1. Inversiones ....................................................................................................... 139
3.7.1.5. Cálculo de los Gastos Financieros ................................................................ 145
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 148
4.1. CONCLUSIONES ................................................................................................... 148
4.2. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 149
V. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 150
VI. ANEXOS ..................................................................................................................... 152
8
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Simbología del DOP .................................................................................................. 21
Tabla 2. Simbología del DAP .................................................................................................. 21
Tabla 3. Registro de lecturas de cronómetro ............................................................................ 22
Tabla 4. Código de Relaciones de Proximidad ........................................................................ 24
Tabla 5. Variables y fórmulas del balance de líneas ................................................................ 26
Tabla 6. Familia de Productos .................................................................................................. 28
Tabla 7. Rango de Clasificación .............................................................................................. 29
Tabla 8. Clasificación ABC- Pareto ......................................................................................... 30
Tabla 9. Ficha técnica de las mangas plásticas ........................................................................ 31
Tabla 10. Ficha técnica de las mangueras de regadío .............................................................. 32
Tabla 11. Materiales directos para producción ........................................................................ 33
Tabla 12. Materiales indirectos ................................................................................................ 33
Tabla 13. Operarios de producción .......................................................................................... 34
Tabla 14.Remuneración de maquinistas y operarios ................................................................ 35
Tabla 15. Lista de maquinaria .................................................................................................. 35
Tabla 16. Ficha técnica de Máquina Peletizadora .................................................................... 36
Tabla 17. Ficha técnica de Máquina Mezcladora ..................................................................... 36
Tabla 18. Ficha técnica de Máquina Extrusora #80 ................................................................. 37
Tabla 19. Herramientas del proceso productivo ....................................................................... 37
Tabla 20. Equipos del proceso productivo ............................................................................... 38
Tabla 21. Cálculo de tiempo promedio .................................................................................... 46
Tabla 22.Cursograma analítico de fabricación de mangas plásticas de 40 pulgadas ............... 49
Tabla 23. Producción de manga plásticas de 40 pulgadas ....................................................... 54
Tabla 24. Costo de producción de una manga plástica de 40 pulg. ......................................... 57
Tabla 25. Resumen de tiempos promedio ................................................................................ 58
Tabla 26. Nivel de servicio actual ............................................................................................ 59
Tabla 27. Cantidad de pedidos no atendidos 2018 ................................................................... 60
Tabla 28. Resumen de Indicadores Actuales ........................................................................... 61
Tabla 29. Problemas, causas y propuestas de solución ............................................................ 62
Tabla 30. Lista de proveedores, cantidad de kilos abastecidos en total y en mal estado. ........ 64
Tabla 31. 5WH para la etapa de pesado ................................................................................... 65
Tabla 32. 5WH para la etapa de Peletizado ............................................................................. 66
Tabla 33. 5WH para la etapa de pesado ................................................................................... 67
Tabla 34. 5WH para la etapa de mezclado ............................................................................... 68
Tabla 35. 5WH para la etapa de extrusión ............................................................................... 69
Tabla 36. 5WH para la etapa de pesado ................................................................................... 70
Tabla 37. 5WH etapa de corte y sellado ................................................................................... 71
Tabla 38. Indicadores de línea Actual ...................................................................................... 72
Tabla 39. Lista de Verificación -5S ......................................................................................... 76
Tabla 40. Resumen de encuesta ............................................................................................... 77
Tabla 41. Matriz de consistencia .............................................................................................. 78
Tabla 42. Escala de Valoración de Factores ............................................................................ 79
Tabla 43. Factores de priorización ........................................................................................... 79
Tabla 44. Escala de Valoración ................................................................................................ 80
Tabla 45. Matriz de enfrentamiento ......................................................................................... 80
9
Tabla 46. Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores ...................................... 82
Tabla 47. Criterios de evaluación para proveedores ................................................................ 83
Tabla 48. Calificación del proveedor según requerimiento ..................................................... 83
Tabla 49. Evaluación y Reevaluación de Proveedores ............................................................ 84
Tabla 50. Puntaje final del proveedor ...................................................................................... 85
Tabla 51. Puntaje de calificación ............................................................................................. 85
Tabla 52. Selección final de proveedor .................................................................................... 85
Tabla 53. Procedimiento de recepción de materia prima ......................................................... 86
Tabla 54. Lista de verificación de Materia prima .................................................................... 87
Tabla 55. Tabla de relaciones de áreas ..................................................................................... 90
Tabla 56. Ponderación de factores ........................................................................................... 95
Tabla 57. Escala de Valorización de importancia .................................................................... 95
Tabla 58. Escala de valorización para la matriz de confrontación ........................................... 95
Tabla 59. Matriz de confrontación de extrusoras ..................................................................... 96
Tabla 60. Ficha técnica Extrusora a comprar ........................................................................... 97
Tabla 61. Diseño de puesto de trabajo pesado e inspección de materia prima ........................ 98
Tabla 62. Instructivo para pesado e inspección de materia prima ........................................... 99
Tabla 63. Diseño de puestos de trabajo para el área de Peletizado ........................................ 100
Tabla 64. Instructivo para el peletizado de materia prima ..................................................... 101
Tabla 65. Formato de control del área de Peletizado ............................................................. 102
Tabla 66. Diseño de puesto de trabajo control de calidad ...................................................... 103
Tabla 67. Instructivo para el Peletizado de control de calidad ............................................... 104
Tabla 68. Diseño de puesto de trabajo pesado de pellet y pesado de pigmento azul ............. 105
Tabla 69. Instructivo para el pesado de pellets y pigmento azul ............................................ 106
Tabla 70. Diseño de puestos de trabajo de la etapa de mezclado ........................................... 107
Tabla 71. Instructivo para el Mezclado .................................................................................. 108
Tabla 72. Diseño de puesto de trabajo extrusión ................................................................... 109
Tabla 73. Instructivo para la etapa de Extrusión .................................................................... 110
Tabla 74. Formato de control del área de extrusión ............................................................... 111
Tabla 75. Diseño de puesto de trabajo de pesado de producto terminado ............................. 112
Tabla 76. Instructivo para el Pesado de producto terminado, corte y sellado. ....................... 113
Tabla 77. Sistema de Westinghouse- Calificación de Velocidad ........................................... 114
Tabla 78. Cálculo del factor de calificación ........................................................................... 115
Tabla 79. Cálculo del tiempo normal ..................................................................................... 115
Tabla 80. Suplementos de descanso ....................................................................................... 116
Tabla 81. Valorización de Suplementos ................................................................................. 117
Tabla 82. Cálculo del tiempo estándar ................................................................................... 118
Tabla 83. Resumen de tiempos estándar ................................................................................ 118
Tabla 84. Indicadores de línea con propuesta ........................................................................ 120
Tabla 85. Comparación de indicadores del balance de línea ................................................. 121
Tabla 86. Capacitaciones para los colaboradores de AYC PLAST E.I.R.L .......................... 121
Tabla 87. Ficha formativa de capacitación 1 .......................................................................... 123
Tabla 88. Ficha formativa de capacitación 2 .......................................................................... 124
Tabla 89. Ficha formativa de capacitación 3 .......................................................................... 125
Tabla 90. Ficha formativa de capacitación 4 .......................................................................... 126
Tabla 91. Ficha formativa de capacitación 5 .......................................................................... 127
Tabla 92. Ficha formativa capacitación 6 .............................................................................. 128
10
Tabla 93. Evaluación de participantes en las capacitaciones ................................................. 129
Tabla 94. Diagrama de Gantt para propuesta de capacitación ............................................... 130
Tabla 95.Cursograma analítico mejorado- Nuevos tiempos promedio .................................. 131
Tabla 96. Costo total de producción mejorada ....................................................................... 137
Tabla 97. Comparación de indicadores .................................................................................. 138
Tabla 98. Demanda proyectada .............................................................................................. 139
Tabla 99. Costo total en infraestructura ................................................................................. 140
Tabla 100. Costos de acondicionamiento de planta ............................................................... 140
Tabla 101. Maquinaria y equipo. ........................................................................................... 141
Tabla 102. Equipos de protección personal ........................................................................... 141
Tabla 103. Costo total de capacitaciones ............................................................................... 142
Tabla 104. Gastos de instalación de maquinaria y modificación de la infraestructura .......... 142
Tabla 105. Costo de transporte de maquina extrusora Lima-Chiclayo .................................. 142
Tabla 106. Pérdidas económicas por paradas ......................................................................... 142
Tabla 107. Demanda proyectada de los próximos 5 años ...................................................... 143
Tabla 108. Ingresos Proyectados ............................................................................................ 143
Tabla 109. Costos de producción Proyectados ....................................................................... 143
Tabla 110. Total, de ingresos ................................................................................................. 144
Tabla 111. Cálculo de TMAR (%) ......................................................................................... 144
Tabla 112. Gastos Financieros ............................................................................................... 145
Tabla 113. Flujo de Caja Proyectado ..................................................................................... 146
Tabla 114. Cuadro Resumen De Indicadores De Rentabilidad .............................................. 147
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Ubicación de la empresa en estudio .......................................................................... 27
Figura 2. Organigrama de la empresa ...................................................................................... 28
Figura 3. Clasificación ABC .................................................................................................... 29
Figura 4. Pesado de Scrap ........................................................................................................ 39
Figura 5. Peletizado de Scrap ................................................................................................... 40
Figura 6. Pesado de pellets y colorante .................................................................................... 40
Figura 7. Máquina Mezcladora ................................................................................................ 41
Figura 8. Proceso de extrusión ................................................................................................. 42
Figura 9. Pesado de producto terminado .................................................................................. 42
Figura 10. Cortado y sellado de Producto terminado ............................................................... 43
Figura 11. Producto terminado ................................................................................................. 43
Figura 12. Diagrama de bloques proceso de producción de mangas plásticas ........................ 45
Figura 13.Diagrama de Operaciones de Proceso Producción de Mangas Plásticas ................. 47
Figura 14. Diagrama de Análisis de Proceso ........................................................................... 48
Figura 15. Plano actual de la empresa AYC Plast E.I.R.L ....................................................... 51
Figura 16. Plano actual de recorrido - Mangas plásticas .......................................................... 52
Figura 17.Tendencia de la producción real de mangas plásticas año 2018 .............................. 54
Figura 18. Material de ingreso ................................................................................................. 63
Figura 19. Material de ingreso ................................................................................................. 63
Figura 20. Diagrama de precedencia actual ............................................................................. 72
Figura 21. Puesto de trabajo área de extrusión ......................................................................... 73
11
Figura 22. Área de Paletizado y Pesado ................................................................................... 74
Figura 23. Producto terminado y espacio de tucos ................................................................... 74
Figura 24. Materia Prima Acumulada ...................................................................................... 75
Figura 25. Desorden en la empresa .......................................................................................... 75
Figura 26. Especificaciones técnicas de Materia prima ........................................................... 81
Figura 27. Gráfico Relacional de Actividades ......................................................................... 91
Figura 28. Diagrama de relaciones de las actividades ............................................................. 92
Figura 29. PLANO MEJORADO ............................................................................................ 93
Figura 30. Plano de recorrido-Mejorado .................................................................................. 94
Figura 31. Diagrama de precedencia propuesto ..................................................................... 119
Figura 32. Diagrama de operaciones de proceso mejorado ................................................... 132
Figura 33. Diagrama de análisis del proceso-mejorado ......................................................... 133
ANEXOS
Anexo 1. Encuesta para los operarios del área de producción ............................................... 152
Anexo 2. Cotizaciones de maquinarias .................................................................................. 153
Anexo 3. Sistema de suplementos por descanso .................................................................... 160
Anexo 4. Analizador de humedad de pellets .......................................................................... 161
Anexo 5. Plancha Drywall ..................................................................................................... 162
Anexo 6. Pronóstico de la demanda de mangas plásticas de 40 pulgadas ............................. 163
12
I. INTRODUCCIÓN
La industria plástica ha registrado un crecimiento constante en su producción, por lo
que día a día se evalúa más la opción de sustituir partes de manufactura tradicional por
elementos fabricados de plástico en industrias como la automotriz, de salud, del sector
construcción, en envases y embalajes, sector agrícola, en la industria electrónica y
electrodoméstica, entre muchas otras. El ranking de los continentes que dominan la
producción de este sector tenemos a Asia con un 49%, seguida de Europa 19% y
Norteamérica 18%. Por ello se considera un área de oportunidad para Latinoamérica y
México [1]. El mundo produce aproximadamente 300 millones de toneladas de residuos
plásticos cada año y actualmente solo 14% se recolecta para el reciclaje y de todos los
desechos plásticos que se han producido en nuestra historia, solo un 9% se ha reciclado. [2]
En la búsqueda de mejorar la competitividad de diversas empresas del sector, se ha
encontrado una oportunidad para estas con el uso de plástico reciclado como materia prima,
ello con la finalidad de transformarlos en plásticos tanto rígidos como flexibles; ya que estos
productos han logrado un posicionamiento en el mercado debido a que han demostrado
durabilidad y calidad, desplazando empaques elaborados de vidrio y metal. Esta industria
del plástico genera ventas por más de 22 billones de dólares al año y su valor de mercado es
de 33 mil millones de dólares. Si hablamos de México, la industria del plástico está en pleno
crecimiento. En 2015 la producción se incrementó en 7,7% y para los próximos años se
espera un crecimiento anual superior al 6%.
En los últimos años, la producción de productos plásticos en el Perú ha tenido un
importante crecimiento, con tasas por encima del 5% (en el año 2000 creció al 6,6%), debido
a la variedad de usos que se le puede dar un producto industrial, en diferentes sectores
económicos. Según la Sociedad Nacional de Industrias, los productos plásticos registraron
un comportamiento fluctuante, con crecimientos significativos en el 2007 (10,9%) y 2010
(19,1%), y con reducciones productivas en 2009 (-3,9%) y 2012 (-0,8%). A noviembre de
2013, la industria de plásticos ha registrado un incremento de 7,6%, asociado al mayor
consumo de polietileno, poliestireno y plastificantes. [3]
El Ministerio del Ambiente (MINAM), en el año 2018 promueve la reducción del
consumo de bolsas plásticas en el Perú, y propone que la producción de envases de plástico
debe incluir como mínimo el 20% del plástico reciclado. [4]
13
En el departamento de Lambayeque se encuentra ubicada la pyme AYC PLAST, esta
pequeña empresa nació en el año 2014 como un negocio familiar dedicado a la fabricación
y comercialización de una gran variedad de productos plásticos a base de polietileno
reciclado. Actualmente se encuentra ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz,
específicamente en la Calle. Henrry Francois # 298 – fundo Santa María J.L. Ortiz.
El principal problema que tiene la empresa es que no logra satisfacer a sus clientes con
los requerimientos de sus pedidos, debido a diversas causas entre las cuales encontramos la
falta de evaluación de sus proveedores de materia prima e insumos; la ausencia de métodos
de trabajo estandarizados; el inadecuado ambiente, puestos de trabajo y distribución de
planta de la empresa; las restricciones presentes en el proceso productivo; así como la falta
de capacitación de su personal. Es por ello que se planteó la siguiente interrogante: ¿En qué
medida la mejora del proceso productivo en la empresa AYC PLAST E. I. R. L incrementará
el nivel de servicio?
Ante lo expuesto se planteó como objetivo general elaborar una propuesta de mejora en
el proceso productivo de la empresa A&C PLAST E.I.R.L para incrementar el nivel de
servicio. Así mismo se plantearon objetivos específicos que ayuden al logro de este proyecto:
Diagnosticar la situación actual del proceso productivo en la empresa A&C PLAST E.I.R.L.
determinando los indicadores de producción y productividad, elaborar una propuesta de
mejora en el proceso productivo, de manera que contribuya a incrementar el nivel de servicio
y finalmente realizar un análisis costo – beneficio de la propuesta.
La elaboración de esta propuesta de mejora se dirige a que la organización logre el
incremento de la producción, el incremento del nivel de servicio, así mismo tenga un
personal capacitado que reduzca las variaciones de trabajo. Los mecanismos que se llevarán
a cabo en esta investigación se podrían estudiar y aplicar en empresas similares, para que
estas logren ser competitivas y tengan una oportunidad en el mercado, ya que toda empresa
es fuente de trabajo para la sociedad. Como estudiante esta investigación me permitirá
aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera profesional, mediante la
aplicación de herramientas de la ingeniería industrial.
14
II. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
Carreón et al. (2016) [5]en su investigación sobre el “Incremento de la eficiencia de una
línea productiva basada en herramientas de Manufactura Esbelta”, tiene como objetivo
principal la aplicación de ciertas herramientas de Lean Manufacturing para aumentar la
eficiencia de la línea de producción de Dendreon en la empresa Lake Region Medical (LRM)
dedicada a la fabricación de productos médicos. El enfoque está en la creación de flujo para
poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos
necesarios y el manejo de materiales, que consiste en un sistema o combinación de métodos,
instalaciones, mano de obra y equipamiento para transporte, embalaje y almacenamiento, de
acuerdo con las metas establecidas. La técnica de recolección de información será la toma de
tiempos antes y después de los cambios sugeridos, siendo la principal fuente de información,
ya que la reducción de tiempos pretendida ayudará a aumentar la eficiencia en el sistema
productivo, los cambios de layout y las reducciones de tiempo desarrolladas. La metodología
que emplea consiste en balancear la línea de producción mediante el estudio de tiempos y el
trabajo estándar equilibrándolos al ritmo del takt time. Los resultados muestran que se
disminuye de seis operadores a cuatro operadores, además de que la productividad aumento
161% en los tres turnos aumentando el 53.66% la productividad por turno.
Según L.Alanaís et al. (2015) [6] en su investigación realizada sobre “La capacitación y la
motivación laboral como factor de importancia para el logro de objetivos
organizacionales”, presenta algunos de los problemas que se manifestaron por los trabajadores
de Industrias Lancermex S.A. durante la investigación y que en su mayoría son: la mala
comunicación, el liderazgo, motivación y el trabajo en equipo. Partiendo de la misión, visión,
valores y objetivos, así como de los valores se pudo ver una deficiencia dentro de la
organización, ya que no se cumplían las expectativas de los clientes, tanto en las entregas en
tiempo, así como la calidad del producto. El objetivo general de esta investigación fue
determinar las necesidades de capacitación en los diferentes departamentos de la empresa. Para
ello se realizó una investigación con enfoque cuantitativo, es decir se utilizó una encuesta sobre
las necesidades de entrenamiento en la empresa manufacturera y después se procedió a
proporcionar capacitación a los niveles directivos, personal de confianza y sindicalizados con
la finalidad de analizar si realmente funciona o no la implementación de programas de
capacitación para lograr los objetivos. Una vez que se implementó el programa de capacitación
15
se tuvo como resultados: la reducción de rotación a rotación a 1.5 %, reducción de ausentismo
laboral a 2 %, reducción total de tiempos improductivos, reducción de Scrap de 970,000 a 150.
Dlls, se elimina el segundo turno como consecuencia de la reducción de tiempo extra, se
eliminan las quejas de cliente y se elevan las ventas por la conquista de nuevos mercados.
P.Kulkarni, S.Kshire and K.Chandrate [7], in their research on "Improving productivity
through the deployment of lean and work study methods";Productivity has generally been
defined as the ratio of a degree of production to the unit of all the resources used to produce
this output. Productivity has to do with the efficiency, with which people and with the different
resources used to manufacture parts and services. The objective of this document is to present
an overview of a new combined methodology for the efficient improvement of productivity
with the help of various work study methods associated with Lean Manufacturing Principles &
Tools. The tight manufacturing tools are one of the most influential and effective methodologies
for waste disposal (MUDA), quality control and overall performance improvement of any
machine, system or process in any industry with the full guarantee of large margins annual
earnings. This prescriptive document proposes genuine solutions and concepts for the
implementation of work study methods and the implementation of the associated inclination
manufacturing tools in any company or industry, covering the technical, engineering and
manufacturing aspects, as well as business etiquette issues. Lean Manufacturing together with
Work Study Methods, being the most sophisticated and extensive area of studies, has a great
scope for the implementation and deployment of its own concepts.
P. Kulkarni, S. Kshire y K. Chandrate [7], en su investigación sobre la “Mejora de la
productividad a través del despliegue de lean y métodos de estudio de trabajo”; La
productividad se ha definido generalmente como la relación de un grado de producción a la
unidad de todos los recursos utilizados para producir esta salida. La productividad tiene que ver
con la eficacia, con la que las personas y con los diferentes recursos utilizados para fabricar
partes y servicios. El objetivo de este documento es presentar una visión general de una nueva
metodología combinada para la mejora eficiente de la productividad con la ayuda de varios
métodos de estudio de trabajo asociados con Lean Manufacturing Principles & Tools. Las
herramientas de fabricación ajustada son una de las metodologías más influyentes y efectivas
para la eliminación de desechos (MUDA), el control de la calidad y la mejora general
rendimiento de cualquier máquina, sistema o proceso en cualquier industria con la garantía
completa de grandes márgenes anuales de ganancias. Este documento preceptivo propone
16
soluciones y conceptos genuinos para la implementación de métodos de estudio de trabajo y la
implementación de la inclinación asociada herramientas de fabricación en cualquier empresa o
industria, cubriendo los aspectos técnicos, de ingeniería y fabricación, así como asuntos de
etiqueta de negocios. Lean Manufacturing junto con Work Study Methods, siendo el área de
estudios más sofisticada y extensa tiene un gran alcance para la implementación y el despliegue
de sus propios conceptos.
W.Wiyaratn, and A. Watanapa [8] , in their research on "Improving the design of the
plant using systematic design planning (SLP) to increase productivity", the objective of
this research is to study the design of the plant of the Iron fabrication based on systematic design
planning. Theory of patterns (SLP) for greater productivity. The amount of equipment and tools
in the production of iron is studied, in addition the distribution of the plant is studied in detail,
as the graph of the operation process. The flow of material and activity relationship table has
been investigated. The new design of the plant has been designed and compared with the current
plant design. The SLP method showed that the new plant design significantly decreases the
distance of the flow of material from the iron cutting process to the storage According to the
analysis, the 10 mm billet, the distance of 227.61m to 190.08m was reduced, as for the billet
with sizes 16, 20mm in the new design of the plant, the distance for the distance for the
movement of materials it was 187.80 m, reduced from 211.23 m. Finally, there was a decreased
flow of material, resulting in an increase in production.
W.Wiyaratn, and A. Watanapa [8], in their research “utilizando la planificación
sistemática del diseño (SLP) para aumentar la productividad”, el objetivo de esta
investigación es estudiar el diseño de la planta de la fabricación de hierro basada en la
planificación sistemática del diseño. Teoría de patrones (SLP) para mayor productividad. Se
estudia la cantidad de equipos y herramientas en la producción de hierro, además se estudia
detalladamente la distribución de la planta, como el gráfico del proceso de operación. Se ha
investigado el flujo de material y tabla de relación de actividad. El nuevo diseño de la planta ha
sido diseñado y comparado con el diseño de planta actual. El método SLP mostró que el nuevo
diseño de planta disminuye significativamente la distancia del flujo de material desde el proceso
de corte de hierro hasta el almacén. Acorde con el análisis, la palanquilla de 10 mm, se redujo
la distancia de 227.61m a 190.08 m, en cuanto a la palanquilla con tamaños 16, 20 mm en el
nuevo diseño de la planta, la distancia para la distancia para el movimiento de materiales fue
de 187.80 m, reducido de 211.23 m. Por último, se tuvo un flujo disminuido de material,
resultando ello en un aumento de producción.
17
Marmolejo et al. [9], en su investigación sobre el “Mejoramiento mediante herramientas de
la manufactura esbelta, en una Empresa de Confecciones”. En este estudio la empresa
presenta un 14% de tiempos perdidos en la línea de producción del área de importado,
contaminación visual por el desorden que se presenta en el área y pérdidas monetarias que se
cuantifica$30,582.022 n en por año. Esto se relaciona con falta de controles y estándares que
faciliten la labor y garanticen la calidad de los productos y los procesos. Se tiene como objetivo
general de este estudio, diseñar e implementar un plan de acción de mejora continua mediante
las herramientas de la Manufactura Esbelta, que incluyó 5’S y control visual, con el fin de
disminuir y/o eliminar los tiempos perdidos.
La metodología abarco indagar el estado del arte, diagnosticar el estado actual, diseñar e
implementar el plan de acción y la documentación requerida, y finalmente la medir la
efectividad.
Para el diseño e implementación del Plan de acción, el equipo de mejora elaboró los
procedimientos de trabajo general y los requeridos para cada etapa y se diseñaron: el diagrama
de flujo para clasificación, el formato de tarjeta roja, la lista de elementos innecesarios y una
lista de chequeo. Incluyó 14 actividades generales con objetivos concretos vinculados con la
eliminación de las causas detectadas. Estas actividades se relacionaron con las necesidades de
capacitación y se vincularon con las fases de las 5´s y el control visual.
Como resultado de la implementación, se rediseñaron los puestos y el área de trabajo
organizándose las celdas de trabajo con flujo hacía delante, eliminándose los retrocesos, los
transportes innecesarios y las causas generadoras de desperdicios, se redujo el número de
actividades a desarrollar de 21 a 9 actividades. Esto impactó en: el tiempo de ciclo, el % de
tiempo de las actividades que no agregan valor y representó en costos un ahorro de
$25.916.485/lote.
18
2.2. Base teórica científicas
2.2.1. Producción
Heizer y Render [10] fundamentan que la producción se relaciona con la creación de
bienes y servicios a través de la transformación de insumos en salidas. En las empresas de
manufactura o industriales las actividades productivas que crean bienes son bastante obvias,
es decir que en ellas podemos ver la creación de un producto tangible. Por otro lado, tenemos
las empresas que no producen productos tangibles y por ende su función puede ser menos
obvia.
2.2.2. Industria Plástica
La industria plástica en la búsqueda de mejorar la competitividad de diversas empresas
del sector, se ha encontrado una oportunidad para estas con el uso de plástico reciclado como
materia prima, ello con la finalidad de transformarlos en plásticos tanto rígidos como
flexibles. La producción de productos plásticos en el Perú ha tenido un importante
crecimiento, con tasas por encima del 5% (en el año 2000 creció al 6,6%), debido a la
variedad de usos que se le puede dar un producto industrial, en diferentes sectores
económicos.
2.2.3. Nivel de Servicio
Aguilar Santamaría, P. [11] Al nivel de servicio se le conoce como el número de unidades
que pueden suministrarse de las existencias actualmente disponibles. Es decir, hace
referencia a la cantidad de recursos invertidos por la organización para alcanzar un desarrollo
adecuado del servicio y, a través de éste, lograr un buen nivel de interacción con el cliente.
El nivel de servicio significa tener la cantidad justa que se espera que el cliente requiera.
2.2.4. Productividad
Según Heizer y Render [10] explican que la productividad es la relación entre la producción
e insumo. Es decir, guarda una estrecha relación entre lo que sale y lo que entra, o la relación
entre lo que se obtiene y los recursos utilizados para obtenerlo. Tenemos que el principal
motivo de estudio de la productividad en las empresas es encontrar las causas que la deterioran
y establecer las bases para incrementarla. Además, se conoce como el grado de rendimiento
con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados. La
productividad puede resumirse en la siguiente ecuación:
19
……....…
2.2.5. Indicadores de productividad
M.Arrollo [12] , en sus apuntes de estudio nos brinda los conceptos básicos de indicadores
de productividad, como los que se mencionan a continuación
Capacidad
Se denomina capacidad a la cantidad de unidades que puede producirse, almacenarse o
recibirse en un tiempo determinado. El abastecimiento de la demanda, inacción de la planta
industrial y la mayoría de los costos fijos se establecen partir de la capacidad. Se distinguen
dos tipos de capacidades, estas son:
a) Capacidad proyectada: Es la máxima cantidad que se puede llegar a producir
en un tiempo determinado.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
b) Capacidad efectiva o real: Es el número de unidades que una empresa espera
obtener, asumiendo la presencia de factores que limiten su actividad productiva.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
c) Utilización: Es el porcentaje que se está utilizando de la capacidad diseñada.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
d) Eficiencia: Es el porcentaje de la capacidad relativa que alcanza la actual
producción de una planta industrial.
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
Ec .(1)
1
Ec .(2)
1
Ec .(3)
1
Ec .(4)
1
Ec .(5)
1
20
2.2.6. Herramientas De Análisis De Procesos
2.1.6.1 Clasificación ABC
Fucci [13], señala que para la administración de un inventario fundamenta que para la
administración de un inventario es necesario clasificar los artículos que representan mayor
parte del valor, midiéndose su uso en dinero y si justifican su inmovilización monetaria. El
gráfico ABC (o regla del 80/20 o ley del menos significativo) es una herramienta que permite
visualizar esta relación y determinar, en forma simple, cuáles artículos son de mayor valor,
optimizando así la administración de los recursos de inventario y permitiendo tomas de
decisiones más eficientes. Según este método, se clasifican los artículos en clases,
generalmente en tres (A, B o C), permitiendo dar un orden de prioridades a los distintos
productos:
ARTICULOS A: Los más importantes a los efectos del control.
ARTICULOS B: Aquellos artículos de importancia secundaria.
ARTICULOS C: Los de importancia reducida.
El método o gráfico ABC puede ser aplicado a: Las ventas de la empresa y los clientes
con los que se efectúan las mismas (optimización de pedidos), el valor de los stocks y el
número de ítems de los almacenes y sus costos de los componentes.
2.1.6.2 Diagramas De Procesos De Producción
R. García [14] menciona en la descripción de su libro que los diagramas son herramientas
gráficas que siguen una secuencia de actividades que constituyen un proceso o un
procedimiento; estos son identificados mediante símbolos de acuerdo a su naturaleza.
a) Diagrama de Operaciones del Proceso DOP
Es un esquema gráfico de los puntos en los que se incluyen materiales dentro del proceso
y del orden de inspecciones y operaciones. El objetivo de este diagrama es proporcionar
una imagen clara de toda la secuencia de los acontecimientos del proceso, estudiar las
operaciones e inspecciones en relación de unas con otras dentro del mismo proceso, así
mismo ayuda a mejorar la disposición del flujo de materiales, e idéntica los inputs y
outputs.
21
Tabla 1. Simbología del DOP
b) Diagrama de Análisis de Proceso DAP
Es la representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, inspecciones,
transportes, esperas y almacenamientos que ocurren durante un proceso. Además, en este
se incluye información que se considera deseable para el análisis; por ejemplo, el tiempo
necesario y la distancia recorrida. (Ver Tabla 2)
El propósito principal de los diagramas de análisis de proceso es proporcionar una imagen
clara de la secuencia del proceso, la mejora de la distribución de los locales y el manejo
de los materiales.
Tabla 2. Simbología del DAP
ACTIVIDAD SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
Operación Se produce o se realiza algo.
Transporte Se cambia de lugar o se mueve un objeto.
Inspección Se verifica la calidad o la cantidad del
producto.
Demora Se interfiere o se retrasa el paso siguiente.
Almacenaje Se guarda o se protege el producto o los
materiales.
ACTIVIDAD SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
Operación Se usa cuando las características físicas de un objeto se
modifican, es decir se produce o realiza algo.
Inspección Se examina el objeto para verificar calidad o cantidad
Combinada Indica actividades unidas por el mismo operario o en el
mismo punto de trabajo
Fuente: R.García [10]
Fuente: R.García [10]
22
2.1.6.3 ESTUDIO DE TIEMPOS- GENERAL ELECTRIC
B.Niebel y A. Freivalds [15] , El estudio de tiempos es una técnica usada para la medición
del trabajo y es usada para registrar tiempos y ritmos del trabajo, correspondientes a una
actividad o tarea definida, en condiciones determinadas, se realiza con la finalidad de
averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según la norma de ejecución. General
Electric Company estableció los siguientes valores para las mediciones en base a los tiempos
de cada actividad.
Tabla 3. Registro de lecturas de cronómetro
Tiempo ciclo en minutos Número recomendado de ciclos
0,10 200
0,25 100
0,50 60
0,75 40
1,00 30
2,00 20
2,00-5,00 15
5,00-10,00 10
10,00-20,00 8
20,00-40,00 5
40,00 o más 3
2.1.6.4 5WH
Progressa Lean [16], menciona que la herramienta 5WH permite definir cuál es el
problema y no la solución, con lo que se facilita la focalización sobre las causas de un
problema. La metodología 5W+1H, proviene de las siete palabras en inglés que se describen
a continuación:
What / ¿Qué? Se trata de dar una descripción del problema que se está presentando.
When / ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos viendo el problema? ¿En qué momento del día
y/o del proceso en cuestión?
Where / ¿Dónde? ¿Dónde estamos viendo los problemas? (Línea / Máquina /
Lugar); ¿En qué parte/lugar del producto/proceso estamos viendo el problema?
Who / ¿Quién? ¿A quién le sucede? ¿El problema está relacionado con las habilidades
de las personas?
Why / ¿Por qué? ¿Por qué sucede el problema?
Fuente: B.Nievel y A. Freivalds
23
How / ¿Cómo? ¿Cómo se diferencia el problema del estado normal (óptimo)? ¿La
tendencia en la que aparece el problema es aleatoria o sigue un patrón?
2.2.7. Matriz de Priorización de factores
J. Vilar, J. Gómez, M. Tejero [17] , en su libro nos dicen que esta herramienta se utiliza
para establecer prioridades en tareas, actividades o temas en base a criterios de ponderación
conocidos. Utiliza una combinación de dos técnicas (diagrama árbol y matricial) reduciendo
las opciones posibles a aquellas más eficaces y deseables.
2.2.8. Herramientas de Mejora de Procesos
2.1.8.1 Procedimientos operativos estandarizados
Según Eugenia Vivanco [18]. Un procedimiento operativo es una herramienta o documento
que facilita el control de los procesos, este documento señala las instrucciones a realizar en
un determinado proceso de trabajo. Estos documentos ayudaran a la formación del personal
nuevo y además facilitará la estandarización de las actividades.
2.1.8.2 Distribución de Planta
D. de la fuente y I. Fernández [19]. La distribución en planta se basa en el orden físico de
los elementos industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, en la
distribución de áreas y ubicación de cada departamento. Tiene como objetivo que la
disposición de las áreas de trabajo sea eficiente y que contribuya satisfactoriamente a la
consecución de fines fijados por la empresa. En este caso se tendrá en cuenta la redistribución
de las áreas de trabajo.
Método de SLP
P. Ortega y A. Gamez [20] , El método SLP, permite identificar, valorar y visualizar todos
los elementos involucrados en la implantación y las relaciones existentes entre ellos. Consta
de un análisis del recorrido del producto para tener un conocimiento claro de las dinámicas de
trabajo en las diversas áreas desde el inicio hasta finalizar el proceso, luego tenemos la
relación entre actividades que permite analizar el nivel de proximidad entre unas áreas, por
otro lado, en el diagrama de relaciones, es la traducción de la matriz doblada, logrando
convertir la codificación del paso anterior en un resultado más visual y finalmente se tiene un
diagrama de relación espacial, que se realiza mediante el uso de toda la información
24
recolectada en las etapas anteriores, sumado el análisis del sitio para diseñar el bosquejo de
distribución.
Tabla 4. Código de Relaciones de Proximidad
Código Relación de Proximidad Representación
A Absolutamente Necesaria 4 líneas
E Especialmente Importante 3 líneas
I Importante 2 líneas
O Importancia Ordinaria Ninguna Línea
U Indeseable Doble Línea Zig Zag
2.1.8.3 Diseño de puestos de trabajo
Jose Luis Torres y Olga Jaramillo [21]. El diseño del puesto de trabajo es el proceso
mediante el cual se definen las actividades laborales, responsabilidades y la autoridad de cada
puesto. Cabe señalar que esto puede impactar de manera positiva en el rendimiento, eficacia
y relación interpersonal, en casos extremos de no darle la debida atención estas pueden causar
daños mentales y físicos. La mayoría de las organizaciones pequeñas y medianas, consideran
el diseño de cargos como sólo una enumeración de tareas o funciones que deben ser cumplidas
y no como fuente de satisfacción para las personas. El desafío actual yace en considerarlo
como un proceso dinámico y alineado a una plataforma para conseguir bienestar en las
organizaciones y mejorar la calidad de vida de las personas que hacen parte de ellas.
Para el diseño de puesto de trabajo, se consideraron los siguientes factores:
Puesto: Descripción del puesto involucrado.
Operarios: Cantidad de operarios designados para el puesto.
Máquinas: Cantidad y qué máquinas son necesarias para el desarrollo correcto del
puesto de trabajo.
Herramientas del puesto: Cantidad y qué herramientas son necesarias para el
desarrollo del puesto de trabajo.
25
Horario de trabajo propuesto: Describe, según las características de la empresa, qué
horario de trabajo sería el ideal, incluye turnos y horas.
Pausas y comidas propuestas: Describe las pausas presentes en el turno de trabajo ya
sea para descanso, almuerzo, servicios higiénicos, entre otros.
Perfil de trabajador: Describe el perfil necesario de un operario para su correcto
desempeño dentro del puesto de trabajo.
Mobiliario y otros del área: Describe que mobiliario será necesario en el puesto de
trabajo.
Disposiciones en SST: Describe de manera general las principales disposiciones y
requerimientos para un trabajo que no atente contra la seguridad y salud de los trabajadores.
Instructivos de trabajo: Anexa los códigos de los instructivos necesarios para el
correcto desempeño de las tareas dentro del puesto de trabajo.
A continuación, se presentan los diseños de puestos de trabajos propuestos por el autor de
la presente investigación como mejora a las condiciones descritas en la situación actual
2.1.8.4 Balance de líneas
Según García [14]. Dentro de una línea de producción las actividades o tareas se deben
repartir equitativamente de manera que los recursos sean utilizados eficiente a lo largo del
proceso. El equilibrado de líneas de producción consiste en subdividir todo el proceso en
estaciones de puestos de trabajo, dónde se realizarán un conjunto de actividades de modo que
la carga de trabajo se equilibre a un tiempo de ciclo. Se podrá decir que la cadena está bien
equilibrada cuando se eliminen las esperas de una estación a otra. A continuación, se menciona
los pasos para el balance de líneas:
1. Identificar las actividades a realizarse en el proceso productivo.
2. Establecer el tiempo necesario para desarrollar cada actividad.
3. Detallar cuales son los recursos necesarios durante el proceso
Cabe señalar que el balance de líneas tiene dos propósitos:
- Obtener el ritmo deseado de producción con el mínimo personal disponible.
- Repartir el trabajo de manera equitativa entre el personal necesario.
Para realizar el balance de líneas se propone el uso de las siguientes variables con sus
respectivas fórmulas:
26
Tabla 5. Variables y fórmulas del balance de líneas
VARIABLE FÓRMULA
Minuto total del operario ∑ (minutos x operario)
Ciclo de control 𝑀𝑖𝑛 >
# de operarios ∑ 𝑜𝑝
Total, minutos por línea 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑥 #𝑜𝑝
% balance
Min 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑝 𝑥100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 min 𝑝𝑜𝑟 𝑙í𝑛𝑒𝑎
Unidades/hora 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
Unidades/turno 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐻𝑜𝑟𝑎
𝑥 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜
Costo x Unidad (#𝑜𝑝)𝑥(𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑑í𝑎)
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜
Para el cálculo del tiempo muerto de la línea se tendrán en cuenta todos los tiempos ociosos de
las estaciones de trabajo.
Tiempo muerto= kc-∑ti ………
k= Número de estaciones
c= Ciclo o cuello de botella
ti: Tiempo de operación de cada estación de trabajo
Para el cálculo de la eficiencia de línea (E) se usa:
𝐸 =𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜(𝑁) ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 (𝐶)
2.1.8.5 Plan de capacitación
La escuela de organización industrial [22] menciona que la capacitación, adquiere un
carácter estratégico, en el cual el empleado desarrolla habilidades, conocimientos y tiene
mayor perspectiva frente a la organización o empresa dónde labora. La capacitación promueve
la integración del trabajador en su puesto en la organización, así mismo incrementa su
eficiencia y su progreso personal.
Fuente: R. García [13]
Ec .(6)
1
…Ec .(7)
27
III. RESULTADOS
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
3.1.1. La Empresa
La empresa A&C Plast E.I.R.L., nació hace 3 años como un negocio familiar dedicado a
la fabricación y comercialización de una gran variedad de productos plásticos a base de
polietileno de baja densidad reciclado.
Actualmente la empresa se encuentra ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz,
específicamente en la Calle. Henrry Francios # 298 – fundo Santa María J.L. Ortiz) y cuenta
con un área total de 642 m2, donde se distribuyen las áreas administrativas, de producción y
de almacenamiento. El área de producción está dividida en 2 líneas, una se basa en producción
de pellets y la otra realiza el producto plástico (manga plástica o manguera de regadío)
mediante el proceso de extrusión, para ello se emplea 1 máquina peletizadora, 1 mezcladora
y 2 extrusoras de diversas dimensiones.
A&C Plast pertenece al sector manufacturero y busca satisfacer la demanda de sus
productos a nivel local, regional y nacional. Estos productos son comercializados en distintas
ciudades del país, tales como Lima, Trujillo, Tarapoto, Nueva Cajamarca, Jaén, Piura, etc.
Fuente: Google Maps
Figura 1. Ubicación de la empresa en estudio
28
En la siguiente figura, se puede observar la jerarquía organizacional general de A&C
Plast, en donde se tiene como áreas de mando la Gerencia General, que se encarga de ser el
responsable legal de la empresa y se encarga de coordinar con las oficinas administrativas
para asegurar que los documentos y registros se estén ejecutándose de manera correcta.
Figura 2. Organigrama de la empresa
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Por otro lado, tenemos al administrador general que al igual que la gerente general
autoriza y toma decisiones, la diferencia es que este se encuentra con mayor frecuencia en
la empresa. Finalmente tenemos al área de producción, que está conformada por 12
operarios, y al área de ventas que es la que se encarga de recepcionar los pedidos, y estar
pendiente de las compras de materia prima según requerimiento del mercado, etc.
3.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO
3.2.1. Productos
a. Producto principal
La empresa A&C Plast, cuenta con una gran variedad de productos segmentados en 2
familias (mangas plásticas y mangueras de regadío), Ver Tabla 6.
Tabla 6. Familia de Productos
MANGAS PLÁSTICAS
26 pulg 50 Pulg
31 Pulg 60 Pulg
40 Pulg 80 Pulg
MANGUERAS DE REGADÍO
4 Pulg 12 Pulg
5Pulg 14 Pulg
6 Pulg 16 Pulg
7 Pulg 18 Pulg
8 Pulg 20 Pulg
10 Pulg 22 Pulg
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Gerencia General
Producción Ventas
Administración General
29
Se utilizó la metodología de Pareto – Clasificación ABC, para visualizar cuáles artículos
son de mayor valor, permitiendo identificar el objeto de estudio más eficiente para dónde
se demuestra que las mangas plásticas generan la mayor cantidad de ingresos en la empresa
durante el año 2018. En la Tabla 7, se muestra el rango de la clasificación.
Tabla 7. Rango de Clasificación
0%-80% A
81%-94% B
95%100% C
En la Figura 3, se muestra el gráfico de Pareto en dónde se puede evidenciar lo antes
mencionado, las mangas plásticas de 40 pulgadas generan mayores ingresos.
Figura 3. Clasificación ABC
30
Tabla 8. Clasificación ABC- Pareto
N° Tipo
De
Producto
Productos Kg/Unidad Ingresos Por
Ventas Porcentaje
Porcentaje
Acumulado
80%-
20% Clasificación
Mangas
plásticas
40 Pulg 218 188,63 S/ 895 147,28 28% 28% 80%
A
26 pulg 112 462,14 S/ 469 665,22 15% 43% 80%
60 Pulg 114 043,04 S/ 467 621,62 15% 58% 80%
Manguera
de
regadío
12 Pulg 41 929,80 S/ 277 239,53 9% 67% 80%
Mangas
plásticas 80 Pulg 54 740,03 S/ 246 192,32 8% 74% 80%
Manguera
de
regadío
8 Pulg 53 057,89 S/ 224 585,05 7% 81% 80%
B
Mangas
plásticas 31 Pulg 35 880,95 S/ 144 248,58 5% 86% 80%
Manguera
de
regadío
6 Pulg 26 568,43 S/ 111 499,55 4% 89% 80%
10 Pulg 16 615,85 S/ 68 001,62 2% 92% 80%
7 Pulg 16 572,75 S/ 67 518,61 2% 94% 80%
4 Pulg 14 973,50 S/ 61 988,78 2% 96% 80%
C
16 Pulg 15 377,75 S/ 58 818,55 2% 98% 80%
14 Pulg 8 415,45 S/ 35 775,86 1% 99% 80%
5Pulg 3 013,00 S/ 12 142,39 0% 99% 80%
20 Pulg 2 688,55 S/ 11 191,09 0% 99% 80%
Mangas
plásticas 50 Pulg 2 465,55 S/ 10 047,12 0% 100% 80%
Manguera
de
regadío
18 Pulg 1 171,30 S/ 4 699,84 0% 100% 80%
22 Pulg 865,90 S/ 3 680,08 0% 100% 80%
Total 739 030,51 S/3 170 063 100%
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Finalizado el análisis ABC, se ha decidido tomar como objeto de estudio a las mangas
plásticas de 40 pulgadas debido a su aporte económico para la empresa. Así mismo es
importante señalar que todos los productos pasan por un proceso de transformación igual, y la
mejora que se realice en este producto repercutirá en los otros productos de clasificación A, de
manera favorable.
31
- Manga Plástica De 40 Pulgadas
Los productos están compuestos por polietileno recuperado, pigmento azul y dióxido
de titanio R-903, todo ello mediante el proceso de extrusión. En la Tabla 9, se muestra
la ficha técnica de las mangas plásticas en donde se muestran los atributos tangibles
que este producto tiene.
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
b. Subproductos
Como parte de los productos que ofrece la empresa AYC PLAST E.I.R.L. tenemos a
las mangueras de regadío que son muy requeridas para el sector agrícola, las cuales son
producidas a pedido y representan menor participación con respecto a las ventas de la
empresa. Estás son compuestas por los mismos materiales de las mangas plásticas, sólo
con la diferencia de que los diámetros de estas son menores y el espesor del producto es
mayor. En la Tabla 10, se muestra la ficha técnica de las mangueras de regadío en donde
se muestran los atributos físicos y funcionales del producto.
Tabla 9. Ficha técnica de las mangas plásticas
Composición Presentación del producto
Cualidades -
OrganolépticasCOLOR
Diseño
AT
RIB
UT
OS
TA
NG
IBL
ES
FÍSICOS
Polietileno Recuperado, pigmento azul y
dióxido de titanio R-903
Azul
FICHA TÉCNICA DE LAS MANGAS PLÁSTICAS
Este envase cumple con la función de
proteger al producto ya embalado
Práctico y multiuso
Embalaje
Mangas Plásticas transparentes
FUNCIONALES
Tamaño
Ancho: 26 pulg, 31 Pulg, 40 Pulg, 50
Pulg, 60 Pulg, 80 Pulg.
Largo: 150 cm
Altura: 65 cm
32
Tabla 10. Ficha técnica de las mangueras de regadío
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
c. Desechos
Dentro del proceso tenemos a las mallas, que son usadas en la máquina peletizadora
para retener las impurezas del material, estas se disponen a la basura cuando se agrieten o
dañen. Los desechos son inutilizables.
d. Desperdicios
La máquina peletizadora y las extrusoras producen desperdicios de masa cocida
compuesta por polietileno de baja densidad derretido, que puede reingresar al proceso, así
mismos productos terminados (mangas y mangueras falladas) que son dispuestos al
reingreso del proceso en la línea de producción de pellets. Cabe señalar que los
desperdicios se pueden a utilizar. En la tabla 23, se observan las mermas del producto en
estudio (mangas plástica 40 pulgadas).
3.2.2. Materiales directos e indirectos
a. Materiales directos
La materia prima y los materiales directos utilizados para la fabricación mangas
plásticas de 40 pulgadas se describen en la siguiente tabla. Las cantidades de los materiales
van en referencia a la producción de una manga plástica de 51,5 kg.
Composición Presentación del producto
Cualidades -
OrganolépticasCOLOR
Tamaño
Diseño
Embalaje
Manga Plástica transparente o azul
Polietileno Recuperado, pigmento azul y
dióxido de titanio R-903
Este envase cumple con la función de
proteger al producto ya embalado
FICHA TÉCNICA DE LAS MANGUERAS DE REGADÍOA
TR
IBU
TO
S T
AN
GIB
LE
S
FÍSICOS
Negro
FUNCIONALES
Práctico y de uso agrícola
Ancho: 4 Pulg,5 Pulg, 6 Pulg, 7 Pulg, 8
Pulg, 10 Pulg, 12 Pulg, 14 Pulg, 16 Pulg,
18 Pul, 20 Pulg, 22 Pulg.
33
Tabla 11. Materiales directos para producción
Materia prima Descripción
Cantidad de
insumos en kg por
unidad de manga
plástica.
Polietileno
reciclado de
baja densidad
El polietileno reciclado es pieza fundamental del proceso
ya que de aquí se parte la transformación del plástico en
pellets, los mismos que son usados para realizar el producto
terminado mediante el proceso de extrusión.
54,0 kg
Pigmento azul Utilizado para darle color a los pellets, según el
requerimiento del cliente. 0,103 kg
Dióxido de
titanio CR-200
El dióxido de titanio proporciona opacidad y durabilidad, y
a la vez ayuda a asegurar la larga duración de la pintura y
la protección de la superficie pintada.
0,069 kg
Cilindros de
cartón
Es usado como soporte para el enrollado del producto
terminado, ello con la finalidad de tener una mayor rigidez. 1,50 kg
Cabe señalar que la materia prima usada para la producción de mangas plásticas y
mangueras de regadío varía según el pedido de los clientes. Los proveedores del polietileno
de baja densidad son recicladores de la ciudad de Chiclayo, el costo de este material varía
según el proveedor. En caso de que la máquina paletizadora no logre producir la cantidad
necesaria para la producción se procede a la compra de pellets.
b. Materiales indirectos
Se usan las mangas plásticas transparentes producidas en la misma empresa para el
embalaje de cada unidad producida, ya que esto permite proteger al producto. Se detallan
las dimensiones de las mangas plásticas usadas.
Tabla 12. Materiales indirectos
Materiales
indirectos
Dimensiones
l x a
Consumo
kg
Costo
soles
Plásticos
transparentes 0,80 m x 1.0 m 0,08 kg 2,00
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
34
3.2.3. Insumos
3.2.3.1. Mano de obra
La empresa cuenta con 12 trabajadores dispuestos en el área de producción, en donde se
trabajan 2 turnos de 12 horas diarias. En la siguiente tabla se muestra como están distribuidos
los trabajadores en producción, así mismo detalla el tiempo de servicio y grado de
instrucción.
Tabla 13. Operarios de producción
Área Puesto Turno Cantidad Tiempo de
servicio
Grado de
Instrucción
Remuneración
semanal
PESADO
Y
PELETIZ
ADO
operarios
Día 1 1 año Secundaria
completa S/ 270
Noche 1 7 meses Secundaria
incompleta S/ 270
Maquinist
a
Día 1 10 meses Secundaria
incompleta S/ 340
Noche 1 2 años y
medio Primaria completa S/ 340
PESADO
Y
MEZCLA
Operarios
Día 1 2 meses Primaria completa S/ 270
Noche 1 1 año y 3
meses
Secundaria
completa S/ 270
Día 1 9 meses Secundaria
completa S/ 270
Noche 1 1 año y
medio
Secundaria
completa S/ 270
EXTRUSI
ÓN,
CORTE Y
SELLADO
Maquinist
a
Día 1 4 años Técnico S/ 340
Noche 1 3 años y
medio
Secundaria
completa S/ 340
Operarios
Día 1 6 meses Primaria completa S/ 270
Noche 1 1 año y
medio
Secundaria
completa S/ 270
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
La remuneración semanal que reciben los trabajadores varía según el cargo, ello se
muestra en la siguiente tabla.
35
Tabla 14.Remuneración de maquinistas y operarios
Puesto de trabajo Remuneración
semanal Cantidad Remuneración Mensual
Operarios S/ 270.00 8 S/ 8 640,00
Maquinistas S/ 340.00 4 S/ 5440,00
TOTAL S/ 14 080,00
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
3.2.4. Maquinaria, herramientas y equipos
a. Maquinaria
Para el procesamiento de los productos se hace uso de 4 máquinas, las cuales serán
descritas en la siguiente tabla.
Tabla 15. Lista de maquinaria
Maquinaria Descripción Canti
dad Origen Antigüedad
Capacidad
Máquina
Peletizadora
La máquina peletizadora
cumple la función de
transformar el scrap en
pellets, de manera que estos
sean usados para el siguiente
proceso (Tabla 16).
1 De
Segunda 15 años 110 kg/hora
Mezcladora
de Pellets
Tiene como función
homogenizar el colorante
con los pellets (Tabla 17).
1 De
Segunda 8 años 100 kg/hora
Extrusora
#80
Tiene como función fundir
los pellets y obtener como
producto terminado a las
mangas plásticas y
mangueras de regadío
(Tabla 18).
1 De
Segunda 6 años 80 kg/hora
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
36
Tabla 16. Ficha técnica de Máquina Peletizadora
MÁQUINA: PELETIZADORA - MODELO VMSJ 200/130
ESPECIFICACIONES
Capacidad 80-110 kg/h Malla de filtro 250 MM x 250 MM
Caja Reductora #250 Molino 11 kw
Diámetro del tornillo 200 mm Banda de transporte 4 MT
Largo del tornillo 2600 mm Tanque de enfriamiento
con guiadores
2MTS de largo
Tipo de Ventilado Escape Singular Picador Peletizado con
velocidad variable
5,5 Kw
Motor principal 37 kw#4 #24 Cuchillas Corta
Granulado
5,5 Kw con inversor
Malla filtradora tipo Hidráulica doble
estación Zonas de
temperatura en barril
7
Fuente: ASIAN MACHINERY USA Inc
Tabla 17. Ficha técnica de Máquina Mezcladora
MÁQUINA: MEZCLADORA - MODELO: TSM150J
ESPECIFICACIONES
Energía (W) 3 kw
Peso 180 kg
Gire la Velocidad 68 r/min
Capacidad de producción 100 kg/h
Marca Super Tongsheng
Voltaje 380 V
Dimensión 980*980*1130 mm
Material Acero
37
Tabla 18. Ficha técnica de Máquina Extrusora #80
MÁQUINA: EXTRUSORA #80 - MODELO: Hechiza
ESPECIFICACIONES
Capacidad 80 kg/h
Diámetro del tornillo 50 MM
Ratio L/D 30:1
Motor principal 37 Kw inversor de
velocidad
Consumo Promedio 45 Kw
Soplador de aire 5,5 Kw
Controles de
temperatura 3
Tamaño de Rodillos 165 MM
Velocidad de arrastre 10-90 M/min
Motor de arrastre 1.5 Kw
Motor de embobinado 16 N.m
Cabezal Giratorio Cambia de malla
b. Herramientas y Equipos
Durante el proceso productivo se hace uso de herramientas que faciliten el proceso
productivo o que te ayude a controlar el mismo. En la siguiente tabla se puede observar la
descripción de cada objeto usado.
Tabla 19. Herramientas del proceso productivo
Herramientas Descripción Dimensión
Cuters
Se usa para cortar los productos
con exceso de peso requerido por
el cliente, entre otros usos.
18 mm
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Fuente: Alibaba
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
38
Tabla 20. Equipos del proceso productivo
Equipos Cantidad Descripción Dimensiones (L x A)
Balanza tipo rampa 1-
R2 1
Tiene como función pesar la
materia prima traída por los
proveedores.
1,20 x 1,50
Balanza Electrónica
Industrial 3
Tiene como función pesar el
producto terminado, ello con
la finalidad de entrar un
producto conforme.
80,5 x 60
Balanza digital 1
Usada para pesar los
insumos (masterbatch o
pigmento azul).
10 x 10
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
3.2.5. Suministros
Los suministros usados para la elaboración de los productos en la empresa AYC
PLAST son los siguientes:
- Energía Eléctrica
Este suministro es uno de los principales dentro de la empresa, ya que permite
el funcionamiento de cada una de las maquinas que participan dentro del
proceso productivo. AYC Plast paga en promedio un total de S/5500 soles
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙: 5500 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
3.2.6. Proceso de producción
Recepción
La materia prima se recepciona en las instalaciones de la planta industrial en grandes
sacas diariamente, estás ingresan a la empresa en pesos variados, teniendo de esta manera
disponibilidad de materia prima para la producción de pellets. La materia prima aceptada
por los proveedores ingresa a la empresa en condiciones inapropiadas es decir presenta
inconformidades tales como material húmedo y con una gran cantidad de impurezas
39
(basura, botellas, tierra), lo que dificulta el proceso en la máquina peletizadora. Cabe
señalar que la empresa actualmente cuenta con 21 proveedores recicladores a más.
Pesado de Materia Prima (Pesado 1)
El operario recepciona la materia prima y junto a otro arrastran la saca hacia la
balanza tipo rampa para pesarla y posteriormente almacenarla. Terminado el pesado un
operario se encarga de marcar las sacas para señalar quién fue el proveedor,
posteriormente los 2 operarios la arrastran hacia el almacenamiento o Peletizado. El
sistema de registro es empírico o comúnmente llamado tradicional, debido a que los
registros se realizan en un cuaderno de apuntes, y no en un sistema informático que
facilite conocer el ingreso del día a día, esta actividad es realizada por el operario o la
administradora.
Peletizado
La etapa del peletizado tiene como función transformar el scrap en pellets. Para ello,
el operario asignado se encarga de alimentar aleatoriamente la máquina de scrap, luego
el material pasa hacia a un tornillo sin fin para ser deshidratado a una temperatura de 200-
230°C, obteniéndose una masa cocida plástica. Esta masa se transporta hacia una placa
con agujeros, en dónde un operario verifica constantemente la limpieza de mallas y se
encarga de realizar el cambio de las mismas cuando se requiera, esto depende mucho de
las características de ingreso de materia prima (humedad e impurezas), e influye
sustancialmente en los cambios de estas a lo largo del proceso. Finalmente, los filamentos
de la maquinaria pasan al enfriamiento de la máquina y posteriormente pasan por una
cortadora. Es importante acotar que la producción en esta máquina se ve afectada cuando
el material no entra en condiciones óptimas debido a que el tiempo de proceso demora
aún más y esto repercute también en la calidad de los pellets que al pasar al extruido
generan desperdicios por el estado de este.
Figura 4. Pesado de Scrap
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
40
Pesado de Pellets y colorante
En esta etapa, el operario asignado del pesado de pellets se encarga de llenar los
sacos de 30 a 33 kg y el operario asignado de mezcla lo apoya con el traslado de los
sacos hacia la máquina mezcladora. Finalmente, el operario debe pesar el colorante
para la producción en la balanza digital (la fórmula de producción indica que por cada
30 kg de pellets se debe colocar 60 g de pigmento azul y 40 g de Dióxido de titanio).
Esta última actividad se realiza con la finalidad de tener la cantidad precisa para el
color requerido de los pellets.
Mezclado
Esta etapa tiene la función de homogenizar los pellets con el colorante (el pigmento
azul con dióxido de titanio R-903) en la máquina mezcladora. Después ello el material
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Figura 6. Pesado de pellets y colorante
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Figura 5. Peletizado de Scrap
41
está listo para ingresar a la etapa de extruido. El operario asignado de esta etapa es el
encargado de verter los pellets en la máquina y agregar los insumos.
Extruido
El operario de área de mezcla traslada en un balde los pellets ya mezclados con
colorante hacia la máquina extrusora N°80, este varía en cantidad según el
requerimiento del peso de los rollos estimados en el pedido de los clientes. El maquinista
en la etapa de extrusión se encarga de calibrar la maquinaria según las especificaciones
del producto a fabricar en este caso nos vamos a enfocar en la fabricación de mangas
plásticas de 40 pulgadas. Así mismo carga las bobinas con los tucos de cartón para que
el producto sea envuelto allí. La intervención del operario yace en cambio de bobina.
La temperatura con la que trabajan estas extrusoras son de 200°C – 250°C. Es
importante mencionar que, durante este proceso, el material(pellets) debido a la falta
de un control de calidad previo ingresa bajo condiciones inadecuadas y perjudica la
salida del producto, es decir, durante la formación del globo se forman agujeros;
considerándose esto como merma de producto terminado, ya que para producirlo se hizo
Figura 7. Máquina Mezcladora
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
42
uso de los recursos (suministros y materiales) de manera innecesaria y si bien es cierto
este reingresa al proceso, ya es un costo adicional para reprocesarlo.
Figura 8. Proceso de extrusión
Pesado de producto terminado (3)
El operario asignado en esta operación se encarga de pesar las mangas plásticas
en la balanza electrónica industrial con el fin de verificar que cumpla con el peso
requerido por el cliente. Algunas veces el producto terminado sale con un ± en el
peso requerido debido a que estas son medidas de manera visual por el operario.
Figura 9. Pesado de producto terminado
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
43
Cortado y sellado de Producto terminado
El operario verifica que las mangas plásticas tengan el peso requerido, de no ser
así se procede a cortarla hasta obtener el peso deseado, ello se realiza en el caso de
que el cliente haya sido muy específico con el peso y así poder evitar reclamos.
Finalizado el cortado se procede a sellarse con mangas plásticas transparentes
fabricadas en la misma empresa.
Almacenamiento de Producto terminado
El operario, al finalizar el corte y sellado del producto debe recorrer una distancia
de 34,58 m para almacenar el producto terminado, generando tiempos improductivos.
Figura 11. Producto terminado
Figura 10. Cortado y sellado de Producto terminado
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
44
3.2.7. Sistemas de producción
La empresa AYC PLAST E.I.R.L. cuenta con una producción por lotes, donde se producen
dos tipos de productos (mangas plásticas y mangueras de regadío) de los cuales se desliga una
gran variedad de dimensiones por cada uno. El lote mínimo de pedido puede variar entre una
a más unidades. Como anteriormente ha sido sustentado, se tomó como objeto de estudio la
producción de una manga plástica de 40 pulgadas de 51,5 kg. No se toma como referencia a
un lote debido a su alto tiempo de producción por unidad.
3.2.8. Análisis para el proceso de producción
3.2.8.1. Diagrama de bloques
En la figura 12, se muestra el diagrama de bloques del proceso productivo de las
mangas plásticas.
45
3.2.8.2. Tiempos promedio de actividades
Se realizó un estudio preliminar de tiempos en el proceso productivo, dónde se
tomaron 4 muestras de ciclo observados, ello durante diferentes horas de trabajo, teniendo
en cuenta que la empresa trabaja 2 turnos de 12 horas.
Para obtener el tiempo promedio se recurrió a realizar un estudio de tiempos
cronometrado bajo el método de General Electric (ver Tabla 3), en dónde indica que si el
tiempo ciclo es mayor a 40 minutos se deben tomar 3 muestras.
Empresa AYC Plastic E.I.R.L Fecha Enero del 2019
Producto Mangas plásticas de 40 pulgadas Realizado por: Jessica Mijahuanca
Scrap
Pigmento Azul
Dióxido de titanio
Tucos
Retazos de manga
MEZCLADO
EXTRUSIÓN
PESADO DE PRODUCTO
TERMINADO 3
CORTE Y SELLADO DE
PRODUCTO TERMINADO
Mangas Plásticas de 40
pulgadas
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MANGAS PLÁSTICAS
RECEPCIÓN
PESADO DE MATERIA
PRIMA 1
PELETIZADO
PESADO DE PELLETS Y
COLORANTE 2
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Figura 12. Diagrama de bloques proceso de producción de mangas plásticas
46
Tabla 21. Cálculo de tiempo promedio
Empresa: AYC Plast E.I.R. L
Producto: Mangas plásticas de 40 pulgadas
N° Actividad Toma base
Ciclo observado (min) Suma N° Tiempo promedio
1 2 3
1 Pesado 1 2,8 2,8 2,62 2,81 8,23 3 2,74
2 Transporte a máquina peletizadora 2,37 2,45 2,4 2,42 7,27 3 2,42
3 Peletizado 31,31 30,1 31,18 29,26 90,54 3 30,18
4 Transporte a pesado 1,08 1,15 1,12 1,17 3,44 3 1,15
5 Pesado 2 3,2 3,18 3,14 3,19 9,51 3 3,17
6 Transporte a mezcladora 2,12 2,02 2,15 2,2 6,37 3 2,12
7 Mezclado 2,06 2,14 2,12 2,13 6,39 3 2,13
8 Transporte a máquina extrusora 1 1,02 1,03 1 3,05 3 1,02
9 Extrusión y enrollado 43,87 43,3 44,79 45,79 133,9 3 44,63
10 Pesado final 1,5 1,5 1,53 1,48 4,51 3 1,50
11 Corte y sellado 2,95 2,91 2,85 2,78 8,54 3 2,85
12 Transporte a almacén 5,12 5,1 5,05 4,99 15,14 3 5,05
99,38
3.2.8.3. Diagrama de Operaciones de Proceso
El diagrama de operaciones que se presenta en la figura hace referencia a todas las
actividades que agregan valor al proceso productivo durante la producción de 1 unidad
de manga plástica de 51,5 kg.
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
47
Figura 13.Diagrama de Operaciones de Proceso Producción de Mangas Plásticas
3.2.8.4. Diagrama de Análisis de Proceso
A continuación, se presenta el diagrama de análisis de proceso para la producción de
mangas plásticas.
Empresa AYC Plastic E.I.R.L Fecha Enero del 2019
Producto Mangas plásticas de 40 pulgadas Realizado por: Jessica Mijahuanca
Tiempo (min) Actividad
30,18 Peletizado
3,17 Pesado 2
2,13 Mezclado
44,63 Extrusión
1,50 Pesado final
2,85 Corte y sellado
Actividad Cantidad Tiempo
Operación 6 84,35
Combinada 1 2,85
Total 7 87,20
DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MANGAS PLÁSTICAS
Manga plástica
Resumen
2,74 Pesado 11
2
3
4
6
5
1
Polietileno (SCRAP)
Pigmento azul + Diox r-903
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
48
Figura 14. Diagrama de Análisis de Proceso
Empresa AYC Plastic E.I.R.L Fecha Enero del 2019
Producto Mangas plásticas de 40 pulgadas Realizado por: Jessica Mijahuanca
Actividad
Distancia (m) Tiempo (min)
Recepción
2,74 Pesado 1
13,79 2,42
30,18 Peletizado
3,61 1,15
3,2 Pesado 2
15,71 2,12
2,13 Mezclado
5,63 1,02
44,63 Extrusión y enrolle
1,50 Pesado final
2,85 Corte y sellado
34,58 5,05
Almacén de PT
Actividad Cantidad Tiempo Distancia
Operación 6 84,35
Transporte 5 11,76
Recepción 2 0,00
Combinada 1 2,85
Total 14 98,96 73,32
73,32
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MANGAS PLÁSTICAS
Manga plástica
Transporte a
máquina
peletizadora
Transporte a
pesado
Transporte a
máquina
mezcladora
Transporte a
extrusora
Transporte a
almacén
Resumen
1
2
3
4
6
5
1
1
1
2
3
4
5
2
Polietileno (SCRAp)
Pigmento azul + Diox r-903
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
49
3.2.8.5. Cursogramas Analíticos
El cursograma permite visualizar gráficamente las operaciones de la empresa y detectar con
facilidad repeticiones o demoras innecesarias. En la Tabla 22, se muestra el cursograma
analítico del proceso de una manga plástica de 40 pulgadas.
Tabla 22.Cursograma analítico de fabricación de mangas plásticas de 40 pulgadas
Actividades Improductivas y Productivas
En base a los tiempos promedios y actividades presentadas en el diagrama de análisis de
proceso se tiene que la empresa tiene:
% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 87,20 𝑚𝑖𝑛
98,96 𝑚𝑖𝑛= 88,12%
% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 11,76 𝑚𝑖𝑛
98,96 𝑚𝑖𝑛 = 11,88%
Para el cálculo de las actividades productivas se consideraron las operaciones y
combinadas, mientras para que para el cálculo de las actividades improductivas los tiempos
de transportes y demoras.
N° Actividades Tiempo (min)Distancia
(m)
0 Recepción de Materia Prima -
1 Pesado de materia prima 1 2,74
2 Transporte a máquina peletizadora 2,42 13,79
3 Peletizado 30,18
4 Transporte a pesado 1,15 3,61
5 Pesado 2 3,17
6 Transporte a mezcladora 2,12 15,71
7 Mezclado 2,13
8 Transporte a máquina extrusora 1,02 5,63
9 Extrusión y enrollado 44,63
10 Pesado final 1,50
11 Corte y sellado 2,85
12 Transporte a almacén 5,05 34,58
13 Almacén de Producto terminado -
98,96 6 5 1 2 73,32TOTAL
Empresa: AYC Plast E.I.R.L
Realizado por: Jessica Mijahuanca Villalobos
Fecha: Enero del 2019
Método: Actual
Producto: Manga plástica
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
50
3.2.8.6. Plano actual de planta
En la Figura 15, se presenta la distribución actual de la empresa, en dónde se señalan
cada una de las áreas.
3.2.8.7. Diagrama de recorrido
En la Figura 16, se muestra el diagrama de recorrido del proceso de producción de
mangas plásticas de 40 pulgadas.
51
Figura 15. Plano actual de la empresa AYC Plast E.I.R.L
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
52
Figura 16. Plano actual de recorrido - Mangas plásticas
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
53
3.2.9. Indicadores Actuales del proceso
a. Producción Teórica o Capacidad Efectiva
La producción teórica viene dada por la fórmula tiempo base sobre ciclo. Según el
diagrama de análisis de proceso presentado anteriormente, el cuello de botella para el
proceso de producción de mangas plásticas es en la etapa de extrusión con un tiempo para
producir una unidad de 44,63 minutos. La empresa cuenta con un tiempo base anual de 456
300 minutos, determinado bajo un turno diario 11,25 horas, 13 turnos a la semana, 52
semanas al año y 60 minutos por hora.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜=
456 300 𝑚𝑖𝑛𝑎ñ𝑜
44,63 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑛𝑖𝑑
∗1 𝑢𝑛𝑖𝑑51,5 𝑘𝑔
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 526 578, 65𝐾𝑔
𝑎ñ𝑜= 43 881,55
𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
b. Producción real o capacidad real
La producción real o es definida como la producción más alta alcanzada durante el
período en evaluación en la empresa. Como se puede ver en la Tabla 23, la producción
promedio mensual en unidades de 18 214,05 kg/mes y la producción real más alta fue de 22
205,05 kg/mes en el mes de noviembre.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 18 214,05 Kg/mes
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 22 205,05Kg
𝑚𝑒𝑠
54
Tabla 23. Producción de manga plásticas de 40 pulgadas
AÑO 2018
Producción de
mangas plásticas de
40 pulg en unidades
Producción en kg
de mangas plásticas
de 40 pulg
Mermas de producción
del año 2018 - kg
Enero 390 20 045,97 975,0
Febrero 303 15 843,44 757,5
Marzo 313 16 670,75 782,5
Abril 307 16 397,00 767,5
Mayo 321 16 682,25 802,5
Junio 316 16 384,00 790,0
Julio 327 16 961,85 817,5
Agosto 360 18 818,88 900,0
Septiembre 349 17 078,25 872,5
Octubre 420 21 686,10 1 050,0
Noviembre 439 22 205,05 1 097,5
Diciembre 408 19 795,10 1 020,0
Promedio 354 18 214,05 886,04
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Figura 17.Tendencia de la producción real de mangas plásticas año 2018
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
En la figura 17, se puede apreciar que el mes con menor producción fue en febrero
mientras que el mes con mayor producción fue el mes de noviembre. Se denota una tendencia
a un crecimiento de la producción durante los meses de octubre a enero, esto debido al
aumento de la demanda por parte de los clientes con los que cuenta la empresa.
55
a. Productividad de materiales
Se determinó la productividad de materiales con respecto al promedio de producción de
mangas plásticas de 40 pulgadas en el año 2018, que equivale a 354 unidades. usando
para ello un total de 19 884,88 kg entre materia prima e insumos. Finalmente se tiene
que por cada kg se tiene0.02 unidades de mangas plásticas.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
=354
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑚𝑒𝑠
354 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠(54𝑘𝑔
𝑢𝑛𝑖𝑑+ 0.103
𝑘𝑔𝑢𝑛𝑖𝑑
+ 0.069𝑘𝑔
𝑢𝑛𝑖𝑑)
= 0,02𝑢𝑛𝑖𝑑
𝑘𝑔
b. Productividad de mano de obra
Como se comentó anteriormente, la empresa cuenta 12 operarios en el área de
producción durante el período en evaluación. Se consideró la producción promedio
mensual en el año 2018 equivalente a 18 214,05 sobre el número de operarios.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎=
18 214,05𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠12 𝑀. 𝑂
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 1 517,84 𝑘𝑔
𝑀. 𝑂 𝑚𝑒𝑠
c. Eficiencia física
Para la elaboración de 1 manga plástica de 51,5 Kg se hace uso de 54 kg de pellets
más 0,103 Kg de colorante y 0,069 de dióxido de titanio CR-200, obteniéndose una
eficiencia física del 95%. Se tomó en cuenta la producción promedio mensual del año
2018.
56
= 0,9506 = 95 %
d. Eficiencia Económica
En la Tabla 24, se puede observar el cálculo del costo por unidad de manga plástica de
51,5 kg, en el que cual se toman en cuenta los costos de suministros, mano de obra,
materiales. Cada kg es vendido a S/ 4,20 soles y el costo por kg es de S/ 3,42 soles, de ello
se obtiene que la empresa gana 0,23 soles por cada sol invertido.
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜=
51,5 𝑘𝑔 ∗ 4,20𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑘𝑔
51,5 ∗ 3,42𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑘𝑔
=216,3 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎
176,03 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎= 1,23
e. Eficiencia de planta
M..Arroyo [12], define a la capacidad real como el número de unidades que la empresa
espera obtener, asumiendo factores que limiten su actividad productiva, esta también es
conocida como la producción real y la capacidad teórica o proyectada , es la producción
máxima que se puede llegar a producir en un tiempo determinado. En la tabla 24, se muestra
la máxima capacidad de producción en kg en el mes de noviembre.
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎=
22 205, 05𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
43 881 ,55 𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 = 50,6%
EXTRUSIÓN 51,5𝑘𝑔
𝑢𝑛𝑖𝑑
54𝑘𝑔
𝑢𝑛𝑖𝑑+
0,103𝑘𝑔
𝑢𝑛𝑖𝑑+ 0,069
𝑘𝑔
𝑢𝑛𝑖𝑑
2,50 𝑘𝑔
𝑢𝑛𝑖𝑑
57
La eficiencia de planta es la capacidad real alcanzada en porcentaje. Durante el periodo
evaluado esta tiene 50,6 %, por lo que se deben tomar medidas para el incremento de este
valor.
Tabla 24. Costo de producción de una manga plástica de 40 pulg.
Materiales Directos Cantidad (kg) Precio unitario / Kg Costo por kg
Polietileno 54 1,80 1,887
Pigmento Azul 0,103 7,81 0,016
Dióxido de titanio R-903 0,069 3,25 0,004
Materiales Indirectos Cantidad (kg) Precio unitario/ kg Costo por kg
Cilindro de cartón 1,5 1,00 0,029
Plástico transparente 0,08 2,00 0,003
Mano de obra Costo mensual
(S/)
Producción
promedio mensual kg
Costo total
(S/)
Planilla de operarios 14 080 18 214 0,773
Planilla administrativa 2400 18 214 0,132
Gerencia 3000 18 214 0,165
Gastos Operación
Costo mensual
(S/)
Producción
promedio mensual kg Costo total por unidad
(S/ )
1. Electricidad 5 500 18 214 0,302
3. Internet y telefonía 150 18 214 0,008
4. Alquiler de local 800 18 214 0,044
5. Alquiler furgón 1 000 18 214 0,055
Total, Costo (A) 3,418
Precio de Venta(B) 4,200
Beneficio económico (A-B) 0,782
Eficiencia económica (B/A) 1,229
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
f. Capacidad de diseño
Se entiende a la producción máxima que se podría realizar en condiciones ideales. En
la empresa la capacidad está dada por el cuello de botella, que se da en el proceso de
extrusión. Se trabaja con una máquina extrusora que tiene una capacidad de
procesamiento equivalente a 80 kg/h.
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒂𝒅𝒂 =
24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎∗ 6,5
𝑑í𝑎𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎∗ 4
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠∗ 80
𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎= 49 920
𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
58
g. Utilización
Para determinar la Utilización se calculó las Producción real o capacidad real sobre la
capacidad de diseño que se refiere a la cantidad de producción teórica que se puede
obtener de un sistema en un periodo de tiempo determinado en condiciones ideales.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎
=22 205,05 𝑘𝑔
49 920 𝑘𝑔= 44,5%
Se logró determinar que se usa sólo un 44,5 % de la capacidad de diseño en la empresa.
h. Resumen de tiempos promedio
Se tomaron 3 muestras de acuerdo a la escala de General Electric, y se obtuvo que el
tiempo ciclo promedio para la producción de una manga plástica de 40 pulgadas es de
98,96 minutos.
Tabla 25. Resumen de tiempos promedio
N° Actividad Tiempo
promedio (min)
1 Pesado 1 2,74
2 Transporte a máquina peletizadora 2,42
3 Peletizado 30,18
4 Transporte a pesado 1,15
5 Pesado 2 3,17
6 Transporte a mezcladora 2,12
7 Mezclado 2,13
8 Transporte a máquina extrusora 1,02
9 Extrusión y enrollado 44,63
10 Pesado final 1,50
11 Corte y sellado 2,85
12 Transporte a almacén 5,05
Total, de tiempo promedio 98,96
i. Nivel de Servicio
El indicador del nivel de servicio se determina mediante la relación de la demanda
versus la cantidad de pedidos atendidos o ventas durante el período en estudio, estos se
dan en kg debido a que el producto es comercializado como tal. Este indicador es muy
59
importante ya que representa el problema principal de esta investigación y es en ello en
lo que nos enfocaremos.
Tabla 26. Nivel de servicio actual
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
=218 568, 63 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠
281 499 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠= 78,0%
En la se muestra el nivel de servicio mensual durante el año 2018 en dónde se tiene
como promedio anual un total de 78%, debido a no llegar a satisfacer la demanda de los
clientes.
j. Pérdidas económicas anuales
Se procedió a calcular las pérdidas económicas anuales, para ello se determinó la cantidad
de pedidos no atendidos en kilogramos.
Año 2018 Ventas
kg
Ventas en
unidades
Demanda
kg
Demanda
unidades
Nivel de
servicio
Enero 20 045,97 390 23 690,00 460 85%
Febrero 15 843,44 303 20 342,50 395 78%
Marzo 16 670,75 313 19 055,00 370 87%
Abril 16 397,00 307 19 570,00 380 84%
Mayo 16 682,25 321 20 085,00 390 83%
Junio 16 384,00 316 18 694,50 363 88%
Julio 16 961,85 327 19 570,00 380 87%
Agosto 18 818,88 360 25 389,50 493 74%
Septiembre 17 078,25 349 25 235,00 490 68%
Octubre 21 686,10 420 29 252,00 568 74%
Noviembre 22 205,05 439 29 973,00 582 74%
Diciembre 19 795,10 408 30 642,50 595 65%
Total 218 568,63 4253 281 499 5466 78%
60
Tabla 27. Cantidad de pedidos no atendidos 2018
Año 2018 Ventas
kg
Demanda
kg
Pedidos no atendidos
kg
Enero 20 045,97 23 690,00 3 644,03
Febrero 15 843,44 20 342,50 4 499,07
Marzo 16 670,75 19 055,00 2 384,25
Abril 16 397,00 19 570,00 3 173,00
Mayo 16 682,25 20 085,00 3 402,75
Junio 16 384,00 18 694,50 2 310,50
Julio 16 961,85 19 570,00 2 608,15
Agosto 18 818,88 25 389,50 6 570,63
Septiembre 17 078,25 25 235,00 8 156,75
Octubre 21 686,10 29 252,00 7 565,90
Noviembre 22 205,05 29 973,00 7 767,95
Diciembre 19 795,10 30 642,50 10 847,40
Total 218 568,63 281 499,00 62 930,37
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
En la Tabla 24, se puede observar el cálculo del beneficio por cada unidad de manga plástica de
51,5 kg, el cual es de 0,78 soles/kg.
𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂𝒔 = 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 ∗ 𝒌𝒈 𝒔𝒊𝒏 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 = 0,78𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝐾𝑔∗ 62 930,37 𝑘𝑔 = 49 205, 65 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
61
k. Cuadro resumen de indicadores
Tabla 28. Resumen de Indicadores Actuales
Nombre de indicador Situación actual
Producto Manga plástica de 40"
Lote 1 unidad de 51,5 ± 2,5 kg
Cuello de botella (min) 44,63
Tiempo promedio (min) 98,96
PRODUCCIÓN
Producción Teórica anual
(kg) 526 578,65
Producción Teórica mensual
(kg) 43 881,55
Producción Real o
Capacidad real (kg) 22 205,05
PRODUCTIVIDAD
Productividad de materiales
(unidad/kg) 0,02
Productividad de M.O (kg/
mano de obra*mes) 1517, 84
EFICIENCIA
Eficiencia Física 95%
Eficiencia Económica 1,23
Eficiencia de planta 50,6 %
CAPACIDAD
Capacidad de diseño
(kg/mes) 49 920,00
Utilización 44,50%
Nivel de servicio actual 78%
Pérdidas económicas S/ 49 205,65
Actividades productivas 88%
Actividades improductivas 12%
62
3.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y
CAUSAS
3.3.1. Problemas, causas y propuestas de solución
Tabla 29. Problemas, causas y propuestas de solución
Problema Causas Propuesta de solución
Mermas de Mangas
plásticas de 40
pulgadas
Material de ingreso no
cumple con las
especificaciones
establecidas (Scrap y
pellets)
Procedimiento de selección y
evaluación de proveedores
Procedimiento de control y
pesado de materia prima en
la etapa de recepción
Métodos de trabajo
no estandarizados
Ausencia de métodos de
trabajo y actividades
improductivas
Cálculo de número de
observaciones. Cálculo de
tiempo promedio, estándar,
normal.
Teoría de restricciones.
Tiempos
improductivos
Inadecuados puestos de
trabajo y distribución de
planta
SLP y Diseño de puestos de
trabajo
Personal no
Capacitado
Falta de capacitación del
personal Programa de capacitación
a. PROBLEMA 1: MERMAS DE MANGA PLÁSTICA DE 40’’
Causa 1: Material de ingreso no cumple con las especificaciones
La materia prima ingresa en condiciones inadecuadas, ello debido a que los proveedores
no cumplen con las especificaciones mínimas requeridas por la empresa (ver figura 26) y
al mismo tiempo la empresa no cuenta con una persona encargada de realizar la inspección
y control de la misma, es decir, cualquier operario que esté disponible recepciona el
material junto a la administradora de la empresa. El material es recibido e ingresado a la
producción directamente sin ningún tipo de evaluación. Asimismo, la empresa no tiene
criterios para evaluar y seleccionar a sus proveedores, por lo que recibe todo material que
se le ofrezca en el día a día. En las siguientes fotografías se muestra el material de ingreso.
63
Figura 18. Material de ingreso Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Figura 19. Material de ingreso Fuente: AYC Plast E.I.R.L
La empresa actualmente cuenta con más de 22 proveedores los cuales se listan en la
Tabla 30 , con la cantidad que abastecieron de abril a diciembre del año 2018, así mismo
durante el periodo de la investigación se procedió a visitar la empresa de manera
continúa hasta concientizar a los operarios de realizar el pesado del Scrap en mal estado,
ello tuvo la finalidad de verificar si efectivamente las mangas plásticas defectuosas eran
debido a que la materia prima influía a lo largo de todo el proceso.
64
Tabla 30. Lista de proveedores, cantidad de kilos abastecidos en total y en mal estado.
PROVEEDORES Scrap
kg
Scrap en mal estado
kg % Porcentaje
EDUARDO 71 355,45 15 698,20 22%
DARWIN 1 888,00 434,24 23%
COYA 49 528,85 5 943,46 12%
POLLO 399,00 43,90 11%
RAUL ROJAS 35 689,00 3 211,42 9%
AGUIRRE 5 731,70 114,53 2%
LUIS 6 326,05 190,17 3%
MUÑECO 3 012,00 180,62 6%
CESAR 5 810,00 987,26 17%
DAVID 4 541,75 726,68 16%
CERVANTES 633,35 94,93 15%
CHAPOÑAN 93,75 16,88 18%
DESCONOCIDA 54,80 8,22 15%
ELENA 11 677,30 3 154,83 27%
JULIO 54 069,10 5 409,95 10%
LUZ 8 152,90 896,08 11%
ANGEL CORREA 229,00 23,05 10%
JANET 2 695,20 620,18 23%
JILMER PEREZ 833,00 208,63 25%
CRISTHIAN 1 566,00 359,46 23%
MANUEL ALIPIO 299,00 53,54 18%
TOTAL 264 585,20 38 376,21
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Es necesario establecer controles para evitar el Scrap en mal estado que ingresa al proceso, ya
que dificulta el proceso.
b. PROBLEMA 2: Métodos de trabajo no estandarizados
Causa 2: Actividades improductivas y ausencia de métodos de trabajo
Se procedió analizar etapa por etapa con la herramienta 5WH, evidenciando que en
muchas de ellas se trabaja de una manera empírica.
65
Tabla 31. 5WH para la etapa de pesado
ETAPA: PESADO
¿Qué se hace?
Se recepciona y pesa
el polietileno
reciclado.
¿Por qué se hace? Porque es necesario tener material disponible para la producción.
¿Es necesario hacerlo?
Sí, de no realizarse la planta se quedaría sin abastecimiento para la
producción y también no se podría tener un control de ingreso de
material.
¿Cuál es la finalidad? Tener un control del peso del ingreso del material y de acuerdo a
ello pagar a los proveedores.
¿Qué otra cosa podría hacerse para alcanzar el
mismo resultado? Ninguna
¿Dónde se hace?
Se realiza en el área
de pesado
¿Por qué se hace ahí? Porque es el lugar asignado para realizar esta actividad.
¿Se conseguirán ventajas haciéndolo en otro
lado?
Si, ya que se reduciría el tiempo de la operación. Por otro lado, es
importante verificar el cumplimiento de las especificaciones del
scrap; de no cumplirse los demás procesos se verían afectados. Así
mismo designar un espacio para la actividad de " inspección".
¿Podría combinarse con otro elemento? No
¿Dónde podría hacerse mejor? En un lugar con las condiciones adecuadas para realizar la
inspección del material
¿Cuándo se hace?
Cuando los
proveedores traen
material
¿Por qué se hace en ese momento? Porque es necesario que el proveedor verifique el peso de lo que
entrega a su comprador.
¿Sería mejor realizarlo en otro momento? No
¿El orden de las acciones es el apropiado? Si
¿Se conseguirán ventajas cambiando el orden? No
¿Quién lo hace?
El operario y la
señorita del área de
ventas
¿Tiene las calificaciones apropiadas? Sí
¿Qué calificaciones requiere el trabajo? Honestidad, veracidad y precisión
¿Quién podría hacerlo mejor? Una persona capacitada.
¿Cómo se hace?
Se trasladan las sacas
hasta la balanza
¿Por qué se hace así? Porque es la forma empírica que realizan su trabajo
¿Es preciso hacerlo así? No
¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Haciendo uso de un montacargas
66
Tabla 32. 5WH para la etapa de Peletizado
ETAPA: PELETIZADO
¿Qué se hace?
Se transforma el
polietileno
reciclado (scrap)
en pellets
¿Por qué se hace? Porque es necesario para convertir el scrap en pellets y así continuar con el
proceso de producción.
¿Es necesario hacerlo? Sí, es un proceso crítico. De no realizarse correctamente, se tendrá gran
cantidad de reprocesos de productos terminados.
¿Cuál es la finalidad? Obtener pellets en base al polietileno reciclado y estos sean usados
indispensablemente en el proceso de extrusión
¿Qué otra cosa podría hacerse para alcanzar
el mismo resultado? Ninguno
¿Dónde se hace?
Se realiza en el
área de
peletizado, un
espacio ubicado
cerca al ingreso
de la empresa
¿Por qué se hace ahí? Porque es el único espacio designado por la empresa para el proceso de
mezclado
¿Se conseguirán ventajas haciéndolo en otro
lado?
No. Es de suma importancia que se haga dentro de las instalaciones, ya que el
suministro de materia prima debe estar disponible en el tiempo preciso para el
proceso de extruido.
¿Podría combinarse con otro elemento? No
¿Dónde podría hacerse mejor? En un espacio con las condiciones de seguridad adecuados, ya que actualmente
en el puesto de trabajo los operarios se ven obstruidos por el scrap.
¿Cuándo se hace?
Después de la
recepción de
materia prima
¿Por qué se hace en ese momento? Porque es de suma importancia tener materia prima disponible para que el
proceso sea continuo y no se vea afectado con demoras.
¿Sería mejor realizarlo en otro momento? No
¿El orden de las acciones es el apropiado? Si
¿Se conseguirán ventajas cambiando el
orden? No
¿Quién lo hace?
Los operarios de
peletizado
¿Tiene las calificaciones apropiadas? No, los operarios no han recibido capacitación alguna del método adecuado de
trabajo.
¿Qué calificaciones requiere el trabajo? Concentración, precisión, paciencia.
¿Quién podría hacerlo mejor?
Un operario capacitado, consciente de lo que está realizando, y capaz de
rechazar el material en mal estado, ya que esto es vital para seguir el proceso
productivo.
¿Cómo se hace?
Se traslada el
saco de scrap,
debidamente
pesado hasta el
punto de
alimentación de
la máquina.
¿Por qué se hace así? Porque el proceso comienza por la alimentación de la máquina.
¿Es preciso hacerlo así? Sí
67
Tabla 33. 5WH para la etapa de pesado
ETAPA: PESADO 2
¿Qué se hace?
Se recepcionan los
pellets de la máquina
peletizadora y se
colocan en sacos para
proceder a pesarlos
¿Por qué se hace? Para poder pesar y tener la cantidad exacta de las salidas
del material.
¿Es necesario hacerlo? Sí, es fundamental realizar el pesado para conocer la
efectividad de la maquinaria.
¿Cuál es la finalidad? La finalidad es de conocer si se cumplió con la producción
mínima establecida diariamente.
¿Qué otra cosa podría hacerse para alcanzar el mismo
resultado? Ninguna
¿Dónde se hace?
Se realiza en un
espacio ubicado cerca
al área de Peletizado
¿Por qué se hace ahí? Porque es el lugar asignado para realizar esta actividad
¿Se conseguirán ventajas haciéndolo en otro lado? No
¿Podría combinarse con otro elemento? No
¿Dónde podría hacerse mejor? En un lugar con las condiciones adecuadas para realizar la
inspección del material
¿Cuándo se hace?
Cuando terminan la
producción de pellets
¿Por qué se hace en ese momento? Porque es necesario conocer cuánto de materia prima hay
disponible para realizar la producción de los pedidos.
¿Sería mejor realizarlo en otro momento? No
¿El orden de las acciones es el apropiado? Si
¿Se conseguirán ventajas cambiando el orden? No
¿Quién lo hace?
El operario del área
de Peletizado
¿Tiene las calificaciones apropiadas? Sí
¿Qué calificaciones requiere el trabajo? Honestidad, veracidad y precisión
¿Quién podría hacerlo mejor? Personal que sepa utilizar correctamente los equipos, con
las calificaciones descritas previamente.
¿Cómo se hace?
Se llenan sacos de
pellets y proceden a
ser pesarlos
¿Por qué se hace así? Porque es la forma empírica que realizan su trabajo
¿Es preciso hacerlo así? No
¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Pesar todo el envase donde caen los pellets y evitar que se
estén llenando manualmente los sacos.
68
Tabla 34. 5WH para la etapa de mezclado
ETAPA: MEZCLADO
¿Qué se hace?
Se mezcla el colorante
(masterbatch o pigmento
azul) con los pellets.
¿Por qué se hace? Porque es necesario que los pellets tomen color.
¿Es necesario hacerlo? Sí es necesario, ya que con esto se podrá satisfacer el
requerimiento del cliente, según el color de su preferencia.
¿Cuál es la finalidad? Que los pellets tomen un color homogéneo y preciso para
que las mangas plásticas salgan según el requerimiento
¿Qué otra cosa podría hacerse para alcanzar el mismo
resultado?
Se puede adherir el colorante en la tolva de la extrusora,
pero puede que no se homogenice bien y se tenga como
resultado scrap.
¿Dónde se hace?
Se realiza en el área de
mezclado
¿Por qué se hace ahí? Porque es el espacio asignado por la empresa para dicho
proceso.
¿Se conseguirán ventajas haciéndolo en otro lado? No
¿Podría combinarse con otro elemento? No
¿Dónde podría hacerse mejor? Ese lugar es el apropiado ya que se encuentra cerca al área
de extrusión.
¿Cuándo se hace?
Después del pesado de
pellets.
¿Por qué se hace en ese momento? Porque es necesario que los pellets tomen color para el
proceso siguiente
¿Sería mejor realizarlo en otro momento? No
¿El orden de las acciones es el apropiado? Sí
¿Se conseguirán ventajas cambiando el orden? No
¿Quién lo hace?
El operario de mezclado
¿Tiene las calificaciones apropiadas? No, el operario de mezcla no está capacitado para realizar
su trabajo.
¿Qué calificaciones requiere el trabajo? Fuerza y precisión.
¿Quién podría hacerlo mejor? Un trabajador u operario que cuente con capacitación del
procedimiento.
¿Cómo se hace?
Se trasladan los pellets en
sacos de 30 a 33 kg hasta el
área de mezclado, estas son
vaciadas a la mezcladora y
se procede a agregar el
colorante y se mezcla.
Finalmente se transporta en
baldes a las extrusoras.
¿Por qué se hace así? Siempre lo han realizado de esa forma y asumen que es
correcto. No tienen capacitación.
¿Es preciso hacerlo así? No
¿Cómo podríamos hacerlo mejor?
Se podría mejorar estandarizando las herramientas que
usa, es decir, tener una fórmula exacta de la cantidad de
que se necesitarán para darle color a cierta cantidad de
pellets. Asimismo, estandarizando la cantidad de peso por
saco alzar, ya que alzar 33 kilogramos puede dañar la
salud del trabajador.
69
Tabla 35. 5WH para la etapa de extrusión
ETAPA: EXTRUSIÓN
¿Qué se hace?
Los pellets de la
mezcladora
ingresan a las
máquinas
extrusoras
¿Por qué se hace? Para poder obtener las mangas plásticas de 40 pulgadas.
¿Es necesario hacerlo? Sí, es un proceso crítico. De no realizarse correctamente se tendrá
un exceso de reprocesos.
¿Cuál es la finalidad? Obtener un producto de calidad a base de pellets y pigmento azul.
¿Qué otra cosa podría hacerse para alcanzar el
mismo resultado? Ninguna.
¿Dónde se hace?
Se realiza en el
área de extrusión
¿Por qué se hace ahí? Porque es el único lugar designado por la empresa para el proceso
de extrusión
¿Se conseguirán ventajas haciéndolo en otro lado? No
¿Podría combinarse con otro elemento? No
¿Dónde podría hacerse mejor? En un lugar que cumpla con las condiciones de trabajo adecuadas
¿Cuándo se hace?
Después de la etapa
de mezclado
¿Por qué se hace en ese momento? Porque es lo que sigue del proceso.
¿Sería mejor realizarlo en otro momento? No.
¿El orden de las acciones es el apropiado? Si.
¿Se conseguirán ventajas cambiando el orden? No.
¿Quién lo hace?
Operario de
extrusión
¿Tiene las calificaciones apropiadas? No, el operario no ha sido capacitado, ni tiene estandarizadas las
operaciones que debe realizar.
¿Qué calificaciones requiere el trabajo? Precisión, paciencia, fuerza.
¿Quién podría hacerlo mejor? Un operario capacitado y con experiencia laboral, consciente que lo
primordial debe ser la calidad.
¿Cómo se hace?
Se traslada la
materia prima en
baldes hasta la
tolva de extrusión.
¿Por qué se hace así? Se realiza de forma empírica, es el método que siempre han usado.
¿Es preciso hacerlo así? No, ya que muchas veces no se puede tener un control riguroso de
lo que ingresa y sale en producto terminado.
¿Cómo podríamos hacerlo mejor?
Se debe estandarizar la etapa con procedimientos y el diseño de un
puesto de trabajo que permita realizar seguimiento y control a esta
etapa crítica del proceso.
70
Tabla 36. 5WH para la etapa de pesado
ETAPA: PESADO FINAL
¿Qué se hace?
Se pesan las mangas plásticas
¿Por qué se hace? Para poder cuantificar de cuánto es el lote.
¿Es necesario hacerlo? Sí, es obligatorio hacerlo.
¿Cuál es la finalidad? Obtener el peso exacto y en base a ello cobrar por kg.
¿Qué otra cosa podría hacerse para
alcanzar el mismo resultado?
Adherir sensores de peso en las bobinas para reducir los tiempos,
así mismo el scrap.
¿Dónde se hace?
Se usan balanzas móviles, así que
se realizan a lado de las extrusoras
en el espacio libre.
¿Por qué se hace ahí? Porque evita el transporte de un lugar a otro para pesarlo
¿Se conseguirán ventajas haciéndolo
en otro lado? No
¿Podría combinarse con otro elemento? No
¿Dónde podría hacerse mejor? En un lugar que proteja el producto terminado de la tierra
¿Cuándo se hace?
Después de la etapa extrusión
¿Por qué se hace en ese momento? Porque es necesario saber cuánto peso el producto terminado
¿Sería mejor realizarlo en otro
momento? No
¿El orden de las acciones es el
apropiado? Sí
¿Se conseguirán ventajas cambiando el
orden? No
¿Quién lo hace?
El operario del área de extrusión
¿Tiene las calificaciones apropiadas? Sí
¿Qué calificaciones requiere el trabajo? Honestidad, precisión y responsabilidad
¿Quién podría hacerlo mejor? Personal con las calificaciones previamente descritas.
¿Cómo se hace?
El producto terminado en proceso
es cortado y sacado de la bobina,
para ello ya se tiene otra bobina
que será puesta inmediatamente
después de sacarla de la extrusora.
La manga plástica ya fuera de la
bobina es arrastrada hasta la
balanza a pesar.
¿Por qué se hace así? Porque es la manera que empírica en que trabajan, no tienen un
trabajo estandarizado, ni un método adecuado de trabajo
¿Es preciso hacerlo así? No
¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Se mejoraría, si se logra estandarizar el proceso.
71
Tabla 37. 5WH etapa de corte y sellado
ETAPA: CORTE Y SELLADO
¿Qué se hace?
El producto terminado es
sellado con mangas
plásticas delgadas y
transparentes
¿Por qué se hace? Porque es necesario para poder presentar y proteger el
producto para la venta.
¿Es necesario hacerlo? Sí es necesario, ya que como su mercado está en
provincias, este debe llegar en buen estado.
¿Cuál es la finalidad? Proteger el producto.
¿Qué otra cosa podría hacerse para alcanzar
el mismo resultado? Ninguna.
¿Dónde se hace?
Se realiza cerca al área de
extrusión, no hay un
espacio definido para ello
¿Por qué se hace ahí? Porque siempre lo hacen al terminar de pesarlo.
¿Se conseguirán ventajas haciéndolo en otro
lado? No.
¿Podría combinarse con otro elemento? No.
¿Dónde podría hacerse mejor? En un espacio definido con las condiciones correctas
para poder realizar un correcto pesado y sellado.
¿Cuándo se hace?
Después del corte y
pesado del producto
terminado
¿Por qué se hace en ese momento? Porque el proceso finaliza con el sellado del producto.
¿Sería mejor realizarlo en otro momento? No
¿El orden de las acciones es el apropiado? Sí
¿Se conseguirán ventajas cambiando el
orden? No
¿Quién lo hace?
El operario del área de
extrusión
¿Tiene las calificaciones apropiadas? No, el operario no está capacitado para realizar ese
trabajo, por lo que demora mucho tiempo
¿Qué calificaciones requiere el trabajo? Precisión, criterio, fuerza.
¿Quién podría hacerlo mejor?
Un operario capacitado y que siga los procedimientos
que se le asigne, así mismo tome conciencia de la
importancia de hacer un buen trabajo.
¿Cómo se hace?
Se pone en forma vertical
y se procede a forrar con
el plástico.
¿Por qué se hace así? Porque es la manera empírica en la que han trabajado
siempre.
¿Es preciso hacerlo así? No
¿Cómo podríamos hacerlo mejor?
Se podría estandarizar el proceso y dar pautas de cómo
realizarse la actividad, ello con la finalidad de preservar
la integridad del trabajador.
72
BALANCE DE LÍNEAS
Como parte de la evidencia mostrada de la falta de estandarización y orden de las
operaciones realizadas en el proceso productivo mediante la herramienta 5WH, se
complementa este estudio con el estudio del balance de líneas a los tiempos promedios de las
operaciones y transportes durante la producción. A continuación, se presentan el diagrama de
precedencia:
Figura 20. Diagrama de precedencia actual Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Cabe señalar que cada etapa es considerada una estación de trabajo y en el diagrama de
precedencia se muestra el tiempo total de la línea y de cada estación para la producción de 51,5
kg que representa una manga plástica de 40 pulgadas. Para el cálculo de los indicadores de la
línea, se tienen en cuenta las fórmulas presentadas en la base teórica.
Tabla 38. Indicadores de línea Actual
Indicador Actual
Minuto Operario 143,89 min
Ciclo de control 44,63 min
Número Operarios 6 operarios
Total, minutos por línea 267,78 min por línea
% balance 53,73%
Kg/h 69,24 kg/hora
Horas / Turno 11,25 horas/turno
Unidades / Turno 778,90 kg/turno
Sueldo operario día 20,83 soles/ día
Costo x Unidad 8,26 soles/ unidad de 51,5 Kg
Número de estaciones 7 estaciones
Tiempo de ciclo 98,96 min
Eficiencia de línea 31,68%
Tiempo muerto 213,45 min
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
1,50 min 7,9 min 5,16 min 31,33 min 5,29 min 3,15 min 44,63 min
73
Finalizado el análisis se tiene que el principal indicador de porcentaje de balance de línea es
de 53,73 % y además la eficiencia de la línea es de 31,68 %, reflejando así una deficiencia en
la producción.
c. PROBLEMA 3: TIEMPOS IMPRODUCTIVOS
Causa 3. Inadecuada distribución de planta
El centro laboral actualmente no tiene definidas sus áreas de trabajo, debido a que su
distribución desde los inicios fue empírica y en base a conocimientos adquiridos por el
dueño de la empresa. Los almacenes de materiales y herramientas son ubicados en los
espacios que tengan disponibles, sin tomar en cuenta que los tiempos improductivos de
transporte de un área a otra. Por otro lado, se observan que las condiciones de trabajo son
inseguras dentro de las instalaciones (no hay uso de EPP’s,) esto genera malestar y
exposición en los trabajadores, así mismo, dificulta el flujo de actividades, causando baja
producción y como consecuencia un bajo nivel de servicio. Cabe señalar que el trabajo al
ser empírico y no estandarizado los operarios no tienen definidas sus funciones, y por
ende sus tiempos no están definidos.
En la Figura 21, se observa la parte posterior del área de extruido, en donde podemos
observar las zonas inseguras de la empresa por los cables expuestos y enrollados en las
paredes.
Figura 21. Puesto de trabajo área de extrusión Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Además, se puede ver al operario trabajando sin equipo de protección personal,
exponiendo su vida, ya que la máquina peletizadora es una máquina eléctrica que también
tiene una zona de enfriamiento y esa agua puede caer en el suelo y ocasionar algún
accidente (Ver Figura 22).
74
Figura 22. Área de Paletizado y Pesado Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Figura 23. Producto terminado y espacio de tucos
75
En la figura 23, 24 y 25 se puede observar desorden en los lugares asignados para
materiales y productos, los cuales generan un flujo lento y riesgos de accidentes. A
continuación, se muestra el desorden en las diferentes áreas de trabajo de la empresa.
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Figura 25. Desorden en la empresa
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Figura 24. Materia Prima Acumulada
76
En la Tabla 39, se muestra una lista de verificación del proceso productivo, en dónde se analiza
el área de producción. Esto va enfocado al tema de organización, limpieza, estandarización y la
propuesta de seguir mejorando. Además, ayuda a eliminar tiempos muertos y reduce costos.
Tabla 39. Lista de Verificación -5S
LISTA DE CHEQUEO
ÁREA: Producción Fecha: 5/10/2018
REALIZA
DA POR: Jessica Mijahuanca Villalobos
ITEM Criterio a verificar Sí No Observación
1 ¿El área de producción presenta
elementos rotos, deteriorados u
obsoletos?
x En el área de producción se tiene
una máquina obsoleta.
2 ¿El área de producción a simple vista es
agradable? ¿Es decir, no se encuentran
materiales de grasa, basura o polvo?
x
3 ¿Las áreas de producción tienen exceso de
materia prima, productos terminados y
otros materiales?
x Se observa acumulación de
materia prima debido al exceso de
abastecimiento de los
proveedores.
4 ¿Las condiciones de trabajo son seguras?
Por ejm: No hay pisos mojados, objetos
que puedan caer o tropezarse con alguno.
x Hay pisos mojados por la máquina
peletizadora y desorden en la
ubicación de equipos (balanza).
5 ¿Hay espacios libres usados
adecuadamente? Por ejm: ¿No hay
productos terminados, materiales o
herramientas en los pasillos del área de
producción?
x
6 ¿El personal tiene hábito de mantener su
área de trabajo limpia?
x
7 ¿Los trabajadores usan equipos de
protección personal? (¿zapatos de
seguridad, guantes, respiradores?
x Uno de los maquinistas del área de
extrusión usa los zapatos de
seguridad, los demás trabajadores
no conocen la importancia del uso
ellos y otros EPP’s.
8 ¿Las zonas de salidas de emergencia y
evacuación, son visibles?
x
9 ¿Hay señalización de riesgos laborales en
el área de producción? Por ejm: Riesgos
de electricidad (alta tensión)
x La señalización se muestra
deteriorada.
10 ¿Cada elemento en el área de trabajo tiene
un lugar asignado?
x
11 ¿Los espacios de almacenamiento son
más grandes de lo que ocupa el espacio?
x
12 ¿Los baños están en condiciones óptimas
(sin malos olores, sin fuga de agua, entre
otros)?
x
13 ¿Las instalaciones, mobiliarios y equipos
están en buen estado?
x
77
d. PROBLEMA 4: PERSONAL NO CAPACITADO
Causa 4. Falta de capacitación al personal
Se elaboró una encuesta hacia los operarios del área de producción (Ver Anexo 1), la cual
tenía como objetivo tener un valor cuantitativo del grado de capacitación de los operarios
e identificar los problemas que afectan el desarrollo de su trabajo.
En la Tabla 40, se muestran los resultados de la encuesta en dónde se logró identificar
que la empresa en estudio no ha brindado capacitación alguna a los operarios, así mismo
se consideró agregar preguntas sobre que causas dificultan la realización de sus
actividades para poder tener una idea de las posibles mejoras a realiza. Por otro lado, se
consideró necesario conocer que alternativas de solución los operarios propondrían, ya
que ellos tienen contacto directo con el proceso a diario.
Tabla 40. Resumen de encuesta
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
3.3.2. Identificación de problemas en el sistema de producción y sus causas
Para determinar el enfoque de ejecución del proyecto utilizaremos la matriz de
operacionalización (Tabla 41), ya que es aquella que permite evaluar el grado de coherencia y
lógica entre el título, el problema, los objetivos, las variables, las metodologías, las técnicas,
los logros a alcanzar y los indicadores que ayudarán a la investigación.
Preguntas Sí No
1. ¿Está Satisfecho con la labor que
realiza? 9 3
2. ¿Alguna vez ha recibido alguna
capacitación para desarrollar su
labor dentro de la empresa?
0 12
3. ¿Usted como trabajador cree que
trabaja con las condiciones
adecuadas de seguridad de acuerdo
a la labor que desempeña?
3 9
4. ¿Marque con una “x” la opción
que usted considere el mayor
problema que afecta a la forma en
como desarrolla su trabajo?
Mala
distribución
de planta.
2 Condiciones de
trabajo. 3
Falta de
capacitación. 7 Otra. 0
5.Qué alternativa de solución
plantearía para mejorar su área de
trabajo?
Reorganizar
la
distribución
de planta.
2 Mejorar el
ambiente de
trabajo.
4
Capacitar al
personal. 6 Otra. 0
78
3.3.2.1. Matriz de consistencia
Tabla 41. Matriz de consistencia
Área Problemas Subproblemas Causas Metodologías Técnicas Logros Indicador
Producción Bajo nivel
de servicio
Mermas de
Mangas
plásticas de 40
pulgadas
Material de
ingreso no
cumple con las
especificaciones
establecidas
(Scrap y pellets)
Estandarización
de procesos
Procedimiento de selección y
evaluación de proveedores
Material de
ingreso cumpla
con las
especificaciones
establecidas
Cantidad de
materia prima
defectuosa
Plan de mejora de proveedores de
materia prima
Procedimiento de control y pesado
de materia prima en la etapa de
recepción
Métodos de
trabajo no
estandarizados
Ausencia de
métodos de
trabajo
estandarizados Estandarización
de tiempos
Cálculo de número de
observaciones. Cálculo de tiempo
promedio, estándar, normal Incremento de
la producción de
mangas
plásticas.
Nivel de
servicio.
Producción Tiempos
improductivos y
cuello de botella
Plan de mejora para reducción de
actividades improductivas y cuello
de botella
Tiempos
improductivos
Distribución
inadecuada de
planta y puestos
de trabajo
Redistribución
de planta SLP y Diseño de puestos de trabajo
Ambientes y
puestos
adecuados
Actividades
improductivas
y productivas
Personal no
capacitado
Falta de
capacitación del
personal
Plan de
capacitación
Necesidad de capacitación y
programa de capacitación
Personal con las
competencias
necesarias
Personal
capacitado
79
3.4. PRIORIZACIÓN DE FACTORES – MEJORAS
Se realizó un análisis semicuantitativo (matriz de enfrentamiento) en dónde se comparan
las causas del problema entre sí, ello permite evaluar la importancia relativa de un factor
respecto a otro, obteniendo así un porcentaje de verificación para las causas a tratar.
Para evaluar la matriz se usa la escala de valoración de factores en dónde se asigna el valor
de 1 si el factor es más importante que el factor con el que se le compara o si tiene una
importancia equivalente, y finalmente tenemos que se le asigna un valor de 0 al factor
menos importante ( Ver Tabla 42).
Tabla 42. Escala de Valoración de Factores
1 más importante/ importancia
equivalente
0 menos importante
Tabla 43. Factores de priorización
FACTORES DE
PRIORIZACIÓN
A B C D E Conteo Porcentaje
A 1 1 0 1 3 27%
B 0 1 0 1 2 18%
C 0 1 1 0 2 18 %
D 0 1 1 1 3 27%
E 0 1 0 0 1 9%
TOTAL 11 100%
A: Incumplimiento de especificaciones de material de ingreso (Scrap).
B: Ausencia de métodos de trabajo estandarizados
C: Tiempos improductivos y cuello de botella
D: Distribución inadecuada de planta
E: Falta de capacitación del personal
Terminada la matriz de enfrentamiento tenemos que las causas que debemos priorizar
son las del incumplimiento de las especificaciones de ingreso de materia prima a la
empresa, por consiguiente, la ausencia de métodos de trabajo estandarizados y la
distribución de planta que trae consigo los tiempos improductivos y el cuello de botella
80
generado por la máquina extrusora y finalmente la falta de capacitación del personal ( Ver
Tabla 43).
En la Tabla 44, se tiene la escala de valoración con la cual se priorizará el desarrollo de
las mejoras.
Tabla 44. Escala de Valoración
Posteriormente usamos el análisis de factores ponderados en dónde tenemos en filas
las herramientas de mejora y de manera vertical las causas del bajo nivel de servicio.
Aplicando este método se logrará determinar el orden del desarrollo de las metodologías a
usar con relación con la causa.
Tabla 45. Matriz de enfrentamiento
Facto
res
Pondera
ción
Estandarización
de procesos
Redistribución
de planta
Estandarización
de tiempos
Plan de
capacitación
Califica
ción
Puntua
ción
Califica
ción
Puntua
ción
Califica
ción
Puntua
ción
Califica
ción
Puntua
ción
A 27% 10 2,73 0 0,00 0 0,00 4 1,09
D 18% 10 1,82 4 0,73 6 1,09 2 0,36
B 18% 10 1,82 8 1,45 8 1,45 0 0,00
C 27% 2 0,55 10 2,73 6 1,64 0 0,00
E 9% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,91
100% 6,91 4,91 4,18 2,36
F: Estandarización de procesos
G: Redistribución de planta
H: Estandarización de tiempos
I: Plan de capacitación
Finalmente, tenemos que la primera metodología a usar esa la de estandarización de
procesos, y así sucesivamente según el puntaje obtenido como se puede observar en la
Tabla 45.
Excelente 10
Muy
bueno
8
Bueno 6
Regular 4
Deficiente 2
81
3.5. DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROCESO
PRODUCTIVO
3.5.1. Mejora 1: Plan de mejora con proveedores y control de materia prima.
Se evidenció que la empresa A&C PLAST cuenta con 21 proveedores a más, que entregan
materia prima a la empresa en grandes y pequeñas cantidades. Actualmente los proveedores
abastecen a la empresa de una manera inadecuada, es decir, que el material no cumple con
las especificaciones mínimas requeridas (Ver Figura 26). Si bien es cierto el material
reciclado no llega íntegro en sus características, pero es de suma importancia que los
proveedores tomen conciencia que para que las actividades se realicen con normalidad en el
proceso productivo, el producto debe llegar con una cantidad mínima de impurezas,
humedad y mezcla con basura.
La propuesta consiste en evaluar y seleccionar a los proveedores, para ello se realizó un
procedimiento de selección y evaluación de proveedores como se observa en la Tabla 46, en
donde se creó un formato de evaluación con criterios que la empresa requiere. Asimismo, se
procedió a realizar un procedimiento de control de materia prima e insumos, para mejorar el
control (Ver Tabla 53).
A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del material de ingreso a la
empresa A&C PLAST, en esta se señala las condiciones de entrega y la cantidad mínima de
impurezas aceptadas.
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
PESO IDEAL: 200-250 Kg (SACAS); 80Kg-120 Kg (
COMPACTO)
TIPO DE MATERIALPRESENTACIONES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIA
PRIMA
PET (se aceptan todo los colores) procedentes de recogida
selectiva >95.50% ( esto puede incluir etiquetas). La
húmedad está incluida en el porcentaje. Impropios <4.50%
(otros materiales plàsticos)
CONDICIONES DE ENTREGA
EMPAQUETADO: COMPACTO , SACAS
1° GRADO
2° GRADO
Figura 26. Especificaciones técnicas de Materia prima
82
Tabla 46. Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores
Código: P – SEP – 001 Versión: 01 Fecha: diciembre de 2018
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
1. Objetivo
Asegurar la selección y evaluación de proveedores de productos y servicios que abastecen a la empresa AYC Plast E.I.R.L.
2.Alcance
El presente procedimiento es aplicable para el área de producción y administración de la empresa.
3. Responsables
3.1. Gerente General
3.2. Administrador
4. Desarrollo
4.1 Identificación de requisitos
El gerente general identifica a los proveedores que considera son capaces de cubrir con los requisitos; una vez
identificados se les envía una Solicitud de Información, en dónde se indica que requiere proveedores de materia prima,
capaces de abastecer hasta 1000 kg por día de scrap en óptimas condiciones.
4.2 Convocatoria de proveedores
El administrador realiza la convocatoria respectiva solicitando a los proveedores que cumplan con los requisitos
estipulados.
4.3 Análisis de cumplimiento de requisitos del proveedor
El administrador analiza el cumplimiento de los requerimientos de los proveedores en postulación.
4.4 Selección del proveedor
El administrador selecciona al proveedor.
4.5 Evaluación del proveedor
El administrador evalúa y reevalúa a los proveedores de manera mensual, entregando el informe a administración para
las medidas correctivas frente a los proveedores.
4. Diagrama de bloques
5. Formatos
Formato de Criterios de Evaluación y Selección de Proveedores F-ESP-001
6. Realizado por:
Jessica Paola Mijahuanca Villalobos
7. Aprobado por:
Gerente General empresa
83
Formato de Criterios de Selección de Proveedores F-ESP-001
a. Para iniciar el proceso de selección y evaluación de proveedores se tiene que priorizar
los factores a considerar por la empresa. En este caso las variables que serán tomadas
en cuenta son las de precio, calidad y cantidad.
Tabla 47. Criterios de evaluación para proveedores
La escala de valoración usada fue la siguiente:
1: Igualdad en importancia/ preferencia
2: Mayor importancia/ preferido
5: Significativamente más importante/ preferido
b. Continuando con la evaluación de los criterios, tenemos que la variable con mayor
importancia es la calidad, sucesivamente el precio y finalmente la cantidad a abastecer.
Se procederá a anticipar las posibles calificaciones de la misma según el cumplimiento
del proveedor. Ver Tabla 48.
Tabla 48. Calificación del proveedor según requerimiento
CRITERIO PONDERACIÓN BAJO MEDIO ALTO
CALIDAD
DEL
PRODUCTO
44,44%
No cumple con las
especificaciones
establecidas por la
empresa (0 puntos)
Cumple con la mitad
de las
especificaciones
brindadas (22,22
puntos)
Cumple con
todas las
especificaciones
brindadas (44,44
puntos)
PRECIO DEL
PRODUCTO 33,33%
Sobrepasa el
presupuesto
dispuesto en la
empresa. (0 puntos)
-
Cumple con el
presupuesto
dispuesto por la
empresa (33,33
puntos)
CANTIDAD
REQUERIDA 22,22%
No cumple con la
cantidad mínima
requerida por la
empresa ni la
frecuencia estimada
para ser un
proveedor directo.
(0 puntos)
Cumple con la
cantidad solicitada y
no con la frecuencia
de entrega (o
viceversa) (11,11
puntos)
Cumple con la
cantidad
requerida por la
empresa para ser
un proveedor
directo. (22,22
puntos)
CRITERIOS PRECIO CALIDAD CANTIDAD CÓDIGO F-ESP-001
SUMA PONDERACIÓN
PRECIO 1 2 3 33,33%
CALIDAD 2 2 4 44,44%
CANTIDAD 1 1 2 22,22%
TOTAL 9 100%
84
c. A continuación, se presenta el formato de evaluación y reevaluación de proveedores,
este ayudará al finalizar la calificación a seleccionar con que proveedor quedarse.
Tabla 49. Evaluación y Reevaluación de Proveedores
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN
DE PROVEEDORES
Código: F- ESP – 002
Página: 1 de 1
Fecha:
NOMBRE DEL
PROVEDOR
RAZÓN SOCIAL
CÓDIGO DE
PROVEEDOR
MATERIA PRIMA ( )
CRITERIO DESCRIPCIÓN CALIFIC
ACIÓN
PONDERA
CIÓN PUNTAJE
CALIDAD DEL
PRODUCTO
Mantiene el porcentaje de
cumplimiento mayor o igual al
95.5%
44,44%
El porcentaje de cumplimiento es
menor al 80 %. y 95,5%
El porcentaje de cumplimiento es
menor al 50 % y 85 %
PRECIO DEL
PRODUCTO
El precio es menor o igual a
S/2,00 33,33%
El precio es mayor a S/2,00
CANTIDAD
REQUERIDA
Cumple con la cantidad solicitada
y la frecuencia (2 veces por
semana y cantidad mínima de 1 t)
22,22%
Cumple con la cantidad solicitada
y no con la frecuencia de entrega
(o viceversa)
No Cumple con la cantidad
requerida y la frecuencia (2 veces
por semana y cantidad mínima de
1 t) o viceversa.
TOTAL 100%
EVALUADO POR
NOMBRE Jessica Paola Mijahuanca Villalobos FECHA: FIRMA:
85
Al finalizar la evaluación se debe colocar el puntaje obtenido de la suma de los 3 criterios
evaluados (Ver Tabla 50). Posteriormente se usa una calificación por puntaje; esto definirá si
el proveedor es aprobado o desaprobado (Ver tabla 51).
Tabla 50. Puntaje final del proveedor
Tabla 51. Puntaje de calificación
CALIFICACIÓN
MAYOR A 75 PUNTOS EL Proveedor está aprobado
ENTRE 65-75 EL Proveedor queda aprobado
provisionalmente.
MENOR A 65 EL Proveedor queda desaprobado
Después de calificar al proveedor, se marca con una x la siguiente tabla y se procede a
tomar medidas, tales como de advertencia
Tabla 52. Selección final de proveedor
APROBADO
APROBADO
PROVISIONALMENTE
DESAPROVADO
RESULTADO
Puntaje obtenido
86
Tabla 53. Procedimiento de recepción de materia prima
Código P – SEP – 002 Versión: 001 Fecha: diciembre de 2018
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
1. Objetivo
Garantizar que la materia prima sea almacenada, recepcionada y despachada de manera eficaz, cuidando la calidad del producto y
llevando un correcto control de este.
2.Alcance
El presente procedimiento es aplicable para el área de producción.
3. Responsables
3.1. Operarios de recepción
Recepciona la materia prima y controla parámetros como el pesado, libre de humedad y libre de suciedad.
Ubica adecuadamente en un lugar limpio, delimitado y con un espacio correcto la materia prima.
3.2. Administradora de compra y ventas
Codifica el lote del proveedor entregado
4. Desarrollo
4.1 Ingreso de materia prima
El operario de recepción recibe la materia prima e inspecciona los mismos a través de las especificaciones. Deberá confirmar el
peso de la materia prima, así como el que esté libre de impurezas. Además, deberá asegurarse que el proveedor cumpla con los
siguientes requisitos:
4.2 Codificación de lotes por proveedor
La administradora codifica los lotes de materia prima, y el operario almacenero se encarga de pegar un sticker con su código,
identificando que ingresa al almacén.
4.3 Ubicación adecuada
El operario, coloca de manera adecuada la materia prima en un lugar limpio y espacioso del almacén, que esté libre de humedad y
polvo.
4.4 Despacho de materia prima
Al momento de despacho de la materia prima, se deberá llevar un formato de salidas, en el cual el almacenero, de constancia de los
movimientos dados de la materia prima hacia el inicio del proceso productivo.
4. Diagrama de bloques
Entrada de materia prima
Codificación de lotes de
proveedor
Ubicación adecuada
Despacho de materia prima
5. Formatos
Formato de recepción de materia prima e insumos F-RPM-001
6. Realizado por:
Paola Mijahuanca
7. Aprobado por:
Gerente General Empresa
87
Formato de recepción de materia prima F-RPM-001
Se realizó una lista de verificación de materia prima con la finalidad de realizar una
inspección cualitativa del estado o condición en el que llega. Todo ello tiene la finalidad de
facilitar la evaluación de los proveedores y tomar la desición de elegir a los que que cumplan
en mayor proporción, ya que este es un factor que afecta de manera directa al proceso
Tabla 54. Lista de verificación de Materia prima
LISTA DE
VERIFICACIÓN DE
MATERIA PRIMA
Código: F-RPM-001
Fecha:
Código de proveedor:
TIPO DE MATERIAL: POLIETILENO RECICLADO (RPET)
POLIETILENO EN SACAS DE 200-250
KG PESO:
POLIETILENO COMPACO 80-120 KG PESO:
POLIETILENO HÚMEDO
POLIETILENO C/IMPUREZAS
POLIETILENO MEZCLADO C/ OTROS PLÁSTICOS
POLIETILENO DE COLORES
Esta lista de verificación será llenada por la administradora de la empresa durante la
entrega de materia prima de los proveedores, posteriormente esta información se almacenará
en un sistema informático que permita conocer la trazabilidad del producto. En la Tabla 54 se
muestra la lista de verificación de materia prima.
88
3.5.2. Mejora 2: Redistribución De Planta (Inclusión De Áreas) Y Diseño De
Puestos De Trabajo.
Se realizó la distribución de planta tomando en cuenta la metodología de SLP (System
Layout Planning). Esta metodología permite mejorar el proceso de producción mediante la
reducción de distancias del flujo de material, tiempos de transporte, riesgos laborales y
mejora en la calidad final del producto. Para la siguiente propuesta se consideró agregar
área de inspección de materia prima para un mayor control del Scrap que ingresa, así mismo
el área de control de calidad que permitirá evitar mermas en el producto terminado,
residuos sólidos, almacén de herramientas y tucos que han sido ubicados estratégicamente
cerca al área de producción, para tenerlos en el tiempo requerido y lugar. Complementando
a esta mejora se realizarán diseño de puestos trabajo e instructivos con métodos de trabajo
estandarizados.
1. Oficinas administrativas
2. Servicios higiénicos
3. Almacén 1 (Materia Prima e Insumos)
4. Almacén 2 (Producto Terminado)
5. Almacén de producto en proceso (pellets)
6. Área de mangueras de regadío
7. Área de pesado de Scrap
8. Área de inspección de materia prima
9. Área de Peletizado
10. Área de control de calidad
11. Área de pesado de pellets y colorante
12. Área de mezcla
13. Área de extrusión
14. Pesado de Producto terminado
15. Almacén de Herramientas
16. Almacén de tucos
17. Comedor
18. Área de residuos sólidos
89
Como se evidencia en el diagrama de recorrido (Figura 16), la empresa AYC PLAST,
no tiene una distribución adecuada, por lo que causa grandes recorridos, en particular en
el transporte del área de extrusión a almacén de producto terminado, además no se
encuentran definidos los almacenes de materia prima, en proceso, entre otras. Es por ello
que con la finalidad de reducir los tiempos de transporte se usa el método de SLP, que
permitirá visualizar y valorar todos los elementos y relaciones existentes entre cada uno
de ellos. Se hacen uso de los valores de proximidad que se ven en la Tabla 4.
A continuación, en la Tabla 55, se presenta una matriz de doble entrada en dónde se
identifica la importancia de proximidad entre un área y otra.
Así mismo en la matriz triangular se ve la relación de actividades conforme a los
valores asignados de proximidad de las áreas de producción, todo ello con la finalidad
que el flujo sea más eficiente (Ver Figura 27).
En el gráfico de relaciones( Ver figura 28) , se puede observar que la proximidad del
almacén de materia prima debe ser cercana al área de pesado de Scrap e inspección de
materia prima y propiamente al área de Peletizado aledaño a control de calidad, ya que
esto permitirá tomar decisiones asertivas para mejorar el flujo de producción y evitar
mermas, también se tiene que el almacén de producto en proceso (pellets) debe estar cerca
al área de Peletizado y mezcla, para ahorrar tiempos muertos y finalmente el área de
extrusión debe ser cercano al pesado de producto terminado, almacén de tucos, almacén
de mangueras de regadío y producto terminado.
A continuación, se presenta diagrama de redes de actividades propuesto en la empresa,
intentando que las relaciones de fuerte intensidad (Cuatro, tres y dos líneas) no se crucen.
90
Tabla 55. Tabla de relaciones de áreas
ÁREAS OF.AD SS. HH ALM 1 ALM2 ALM
PP
ALM
MR P.SCR INS.MP
A.
PELE A.CC PESADO
A.
MEZC Á. EXT P.pt Alm.herr Alm.tucos Comedor RS
Oficinas administrativas - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SS. HH I - - - - -
-
- - - - - - - - - - -
Almacén 1- Materia prima I U - - - - - - - - - - - - - - - -
Almacén2- Producto terminado I U O - - - - - - - - - - - - - - -
Almacén de producto en proceso U U U U - - - - - - - - - - - - - -
Almacén de mangueras de
regadío U U U U U - - - - - - - - - - - - -
Área de pesado de Scrap U U A U U U - - - - - - - - - - - -
Área de inspección de materia U U E U U U A - - - - - - - - - - -
Área de Peletizado U U A U E U U E - - - - - - - - - -
Área de control de calidad U U O U U U U O A - - - - - - - - -
Área de pesado de pellets y
colorante U U O U I U U U A A - - - - - - - -
Área de mezcla U U U U E U U U U U O - - - - - - -
Área de extrusión U U U E I E U U I U U A - - - - - -
Pesado de Terminado U U U U U U U U U U U U A - - - - -
Almacén de herramientas U U U U U U U U I U U U I U - - - -
Almacén de tucos U U U U U U O O U U U U E U U - - -
Comedor I U U U U U U U U U U U U U U U - -
Área de R. Sólidos O U U U U U U U U U U U U U U U E -
91
A continuación, en base a la tabla anterior, se presenta el gráfico relacional de actividades
Figura 27. Gráfico Relacional de Actividades
PESADO DE PRODUCTO TERMINADO
COMEDOR
ÁREA DE R.SÓLIDOS
A. DE EXTRUSIÓN
ALMACÉN DE HERRAMIENTA
ALMACÉN DE TUCOS
ALMACÉN DE PRODUCTO EN PROCESO ( PELLETS)
ALMACÉN DE MANGUERAS DE REGADÍO
OFICINAS ADM.
SS.HH
ALMACÉN MATERIA PRIMA
ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO
A. INSPECC. MP
A. PELETIZADO
A. CONTROL DE CALIDAD
A. DE PESADO DE PELLETS Y PIGMENTO AZUL
A. DE MEZCLA
A. PESADO DE SCRAP
II
IU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
U
OU
UA
EA
OO
UU
UU
UU
UU
UU
E
UU
UE
UI
IE
UU
UU
UU
E
UU
A
UU
U
UO
UU
U
A
OU
AU
U
AA
UI
A
U
U
I
U
UU
UU
U
U
E
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
E
UI
U
U
UU
EU
UU
II
UU
UU
U
OU
UUU
UU
UU
UU
UU
U
U
UU
U0
IU
UU
U
UU
U
UU
U
UU
UU
E
U
E
I 0 O
O
92
Figura 28. Diagrama de relaciones de las actividades
En base a la tabla, gráfico y diagrama de relaciones de actividades, se presenta la
propuesta de distribución de planta mejorada (Ver Figura 29)
RESULTADO
Usando el método de SLP, se logró una nueva distribución de planta en dónde se
consiguió reducir tiempos de transporte de los materiales en proceso y terminados. Esta
reducción representa un total de 33,73 metros y se tiene que los tiempos improductivos
ahora representan un 8,9 %, siendo 91,1 % más productivos en las actividades del
proceso.
93
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Figura 29. PLANO MEJORADO
94
Fuente: AYC PLAST E.I.R.L
Figura 30. Plano de recorrido-Mejorado
95
3.5.2.1. Reducción del cuello de botella
Dentro del proceso de producción, se tiene una limitación para que se le logre producir
más unidades. Según el DOP presentado anteriormente el cuello de botella está presente
en la etapa de extrusión, en dónde el tiempo de proceso equivale a un total de producción
de 44,63 minutos por una manga plástica de 51,5 kg en promedio. Es por ello que se
propone la adquisición de una extrusora con la misma capacidad para así poder reducir el
cuello de botella. Para la adquisición de la máquina extrusora se solicitó 4 cotizaciones
mediante las cuales se pudo realizar una comparación de diversos factores que
ponderamos, como se puede mostrar en la Tabla 56. Se utilizó la escala de importancia
mostrada en la Tabla 57.
Tabla 56. Ponderación de factores
Factores Capacidad Instalación Precio Lugar
de
llegada
Garantía Consumo de
energía
KW/Hora
Conteo Ponderación
Capacidad
1 1 1 1 1 5 25%
Instalación 1
1 0 1 1 4 20%
Precio 1 1
0 1 1 4 20%
Lugar de llegada 0 0 1
0 0 1 5%
Garantía 0 1 1 0
0 2 10%
Consumo de
energía Kw/hora
1 1 1 0 1
4 20%
Total 20 100%
Tabla 57. Escala de Valorización de importancia
1 más importante/ importancia
equivalente
0 menos importante
Finalmente, para realizar la elección de la mejor extrusora en base a los factores
elegidos con la escala de importancia. Se hará uso de una escala que permita calificar que
tan bueno o deficiente es. A continuación, se muestra la escala que se usará para la matriz
de confrontación.
Tabla 58. Escala de valorización para la matriz de confrontación
Excelente 10
Muy bueno 8
Bueno 6
Regular 4
Deficiente 2
96
En la Tabla 59, se muestra la matriz de confrontación de extrusoras en dónde los
factores a tomar en cuenta fueron : capacidad (80 kg/hora) ya que se requería que tenga
la misma que la actual para lograr reducir el cuello de botella de la máquina extrusora ,
instalación incluida debido a que esto permitiría evitar un costo adicional, Valor
económico o precio, ya que se verificaría que incluye la compra . Por otro lado, tenemos
el consumo de energía, un factor predominante que incurrirá mucho en el tema de costos
de producción de la empresa; la garantía ya que permitía tener un respaldo por parte del
proveedor y finalmente se consideró el lugar de llegada, debido a que las máquinas son
importadas y nos importa mucho el tema de evitar exceso de gastos.
Tabla 59. Matriz de confrontación de extrusoras
Factores Pondera
ción
Extrusora ETC-
E65/30S
Extrusora
VM/HL-50 EZ
Extrusora
VM/HL-55 EZ
Extrusora
VM/HL-65 EZ
Califica
ción
Puntua
ción
Califica
ción
Puntua
ción
Califica
ción
Puntua
ción
Califica
ción
Puntua
ción
Capacidad 25% 8 2,00 2 0,50 8 2,00 8 2,00
Instalación
incluida 20% 8 1,60 2 0,40 2 0,40 2 0,40
Precio 20% 6 1,20 8 1,60 6 1,20 4 0,80
Consumo de
energía
Kw/hora
20% 6 1,20 8 1,60 6 1,20 6 1,20
Garantía 10% 6 0,60 6 0,60 6 0,60 6 0,60
Lugar de
llegada 5% 4 0,20 4 0,20 4 0,20 4 0,20
Total 100% 6,60 4,70 5,60 5,20
La máquina elegida después del análisis de factores es de la empresa Eco-tech
corporation de la ciudad de lima, ya que cumple con requerido y además no cobra la
instalación sino sólo viáticos (hospedaje, alimentación) para que los trabajadores de la
empresa puedan venir a realizar la instalación. En el Anexo 2, se muestran las cotizaciones
de las maquinarias. A continuación, se presenta la extrusora a comprar con sus
especificaciones técnicas.
97
Tabla 60. Ficha técnica Extrusora a comprar
EXTRUSORA PARA POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 1200
Modelo ETC- E65/30 S
Ancho de manga 400-1200 mm
Espesor de película 0,008-0,12 mm
Motor principal 30 kw+ variador de frecuencia
Controles de Temperatura 3 por barril
Consumo promedio 31 kw
Soplador de aire 3 kw
Motor de tracción 1,5 kw+ variador de frecuencia
Torre de tracción sube y baja
Diámetro de tornillo 65 mm, material 38 CrMoAl y nitrogenado 72 horas
Relación de tornillo 30:1
Velocidad de tornillo 10-100r/minuto
Cabezal Giratorio 280 mm
Ancho de rodillo 13000 mm
Bobinador dos estaciones, motores con variador de frecuencia.
Peso 3500 kg
Dimensiones 6800x7800x6300
Producción 80 kg/hora
Accesorios pistones y ejes
Iris de aluminio
Precio $34000 más IGV
Forma de Pago al contado
Tiempo de entrega 48 horas
Lugar de entrega la puerta de fábrica del comprador sobre transporte
Garantía un año
Fuente: Eco-tech Corporation S.A.C
Finalizada la adquisición de la nueva máquina extrusora, se tiene que su cuello de botella
lograría disminuir de 44,63 min a 22,31 minutos en tiempo promedio.
98
3.5.2.2. Diseño de puestos de trabajo
Una vez realizado el rediseño de planta mediante la metodología de SLP, es necesario
organizar y estandarizar las actividades en cada puesto de trabajo debido a que como se
evidenció en el diagnóstico no se encuentra en las condiciones correctas.
Tabla 61. Diseño de puesto de trabajo pesado e inspección de materia prima
Diseño de puesto de trabajo Pesado e Inspección de Materia Prima
Puesto Pesado e inspección de materia prima (Scrap)
Operarios involucrados 2 operarios y 1 secretaria
Máquinas del puesto Balanza industrial y un recipiente de acero.
Herramientas del puesto 1 cúter en buen estado
Horario de trabajo propuesto Turno mañana: 08:00 am
Turno tarde: 4:00 pm
Ritmo de trabajo propuesto
El ritmo de trabajo será flexible, es decir, la labor del operario sólo
será cuando llegue la mercadería, en el caso terminará la labor de
pesado e inspección, volverá a realizar otras actividades asignadas
respectivamente. No se realizarán pausas activas, ya que este trabajo
no es repetitivo durante todo el día.
Pausas y comidas propuestas
Desayuno: 7:00- 7:30 am
Almuerzo: 1:00 pm - 1:40 pm
Anotación: No se realizarán pausas activas durante esta actividad ya
que son alternas durante el día.
Rotación de turnos Sólo se recibirá material en el turno de día y en el horario
especificado
Perfil de trabajador
Perfil:
- Haber culminado sus estudios primarios y secundarios.
- Asistir a las funciones encomendadas en relación al proceso de
producción.
- Experiencia mínima de 3 meses.
- Polivalente, responsable y proactivo.
Mobiliario / otros del área Un tablero, lapiceros y formatos
Disposiciones de SST
Operario y secretaria con zapatos de seguridad. Apoyo de un segundo
operario cuando la carga supere los 25 kg. Polo manga larga, jean azul,
faja elástica de tirantes y guantes anticorte.
Instructivo de trabajo I-PMP-001
99
Tabla 62. Instructivo para pesado e inspección de materia prima
INSTRUCTIVO PARA EL PESADO E INSPECCIÓN DE
MATERIA PRIMA
PUESTO DE
TRABAJO:
PESADO E INSPECCIÓN DE MATERIA
PRIMA CÓDIGO: I-PMP-001
RESPONSABLE: OPERARIO DE PESADO
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO
En este documento se detalla paso a paso las operaciones a realizar en el puesto de trabajo. Todo ello
tiene la finalidad de realizar un trabajo estandarizado y cumpliendo con las políticas de la empresa,
enfocadas en la calidad del producto y seguridad en el trabajo.
INSTRUCCIONES A REALIZAR
1. Es de uso obligatorio:Botas de seguridad, Faja elástica de tirantes y Guantes anticorte.
2. Verificar que la balanza este calibrada y apta para recibir el material.
3.- Recepcionar la materia prima de ingreso.
4.-Pesar la materia prima.
5.- Realizar el muestreo del material para cerciorarse del cumplimiento de las especificaciones, es
decir, tomar una saca aleatoriamente y vaciarla en el depósito de acero y pesar el material con
impurezas, de ello se determinará el % aproximado de material impuro.
6.-Verificar el cumplimiento de las condiciones de entrega.
7.-Llenar lista de verificación F-RPM-001.
8.-Se debe trasladar el material a la zona de almacenamiento, respetando el espacio de traslado de los
operarios.
9.- El operario encargado al terminar esta actividad se debe reincorporar a sus actividades en su otro
puesto.
FORMATOS Y REGISTROS
CL-001
EMITE: REVISA:
Jessica Paola Mijahuanca Villalobos Orlando Julca
100
Tabla 63. Diseño de puestos de trabajo para el área de Peletizado
Diseño de puestos de trabajo de Peletizado
Puesto Paletizado
Operarios involucrados 2 operarios
Máquinas del puesto Máquina peletizadora
Herramientas del puesto -
Horario de trabajo propuesto Turno mañana: 07:00 am-7:00 pm
Turno tarde: 7:00 pm - 7:00 am
Ritmo de trabajo propuesto El ritmo de trabajo es arduo, ya que durante toda la producción
de pellets se realizan actividades repetitivas por el operario.
Pausas y comidas propuestas
Desayuno: 7:00- 7:40 am
Almuerzo: 1:00 pm - 1:45 pm
Cena: 9:00 pm- 9:30 pm
PAUSAS ACTIVAS
Pausa activa 1: 11:00 am - 11:10 am
Pausa activa 2: 15:00 pm -15:10 pm
Pausa activa 3: 18:00 pm - 18:10 pm
Rotación de turnos La rotación de turnos son cada 12:00 horas.
Perfil de trabajador
Perfil:
-Tener estudios técnicos en máquinas industriales.
- Experiencia mínima: 1 año en el rubro.
- Asistir a las funciones encomendadas en relación al proceso
de producción.
- Cumplir con la producción diaria mínima.
- Polivalente, responsable y proactivo.
Mobiliario / otros del área Formatos, Bolígrafo.
Disposiciones de SST
Operarios con zapatos de seguridad y polo manga larga,
obligatoriamente. Uso de guantes resistentes al calor (esto será
para el que se encargará de quemar las mallas), además se debe
ingresar a planta si ningún tipo de elementos que pueden afectar
su integridad, es decir, el uso de audífonos, celulares, relojes o
aretes.
Instructivo de trabajo I-PMP-002
101
Tabla 64. Instructivo para el peletizado de materia prima
INSTRUCTIVO PARA EL PELETIZADO DE LA MATERIA
PRIMA
PUESTO DE TRABAJO: PELETIZADO CÓDIGO: I-PMP-002
RESPONSABLE: MAQUINISTA Y OPERARIO
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO
En este documento se detalla paso a paso las operaciones que se han de realizar operarios en el área
de peletizado, dónde se le considera como un proceso primordial para que las actividades tengan un
flujo continuo, así mismo se busca estandarizar las actividades a realizar, siendo más productivos y
evitando accidentes.
INSTRUCCIONES
1.-Es de uso obligatorio: zapatos de seguridad, polo manga larga, jean, taponeras, guantes resistentes
al calor.
2.-El operario no debe ingresar al área de trabajo con objetos de metal (relojes, pulseras, anillos, entre
otros) y equipos electrónicos (celulares, radio, entre otros).
3.- Los operarios deben movilizar los sacos de materia prima hacia la zona de alimentación de la
máquina.
4.- Verificar que la máquina tenga la malla filtradora en buen estado, de lo contrario proceder al
cambio y asimismo realizar revisiones técnicas previas para asegurar el correcto funcionamiento.
5.- Durante la alimentación de la máquina el operario deberá estar atento al foco de emergencia del
tablero. El foco encendido indica sobrecarga y este deberá disminuir la alimentación.
6.-El operario deberá usar guantes para el cambio de malla durante la operación.
7.- Llenar el formato de producción de pellets. (PL-001)
FORMATOS Y REGISTROS
PL-001
EMITE: REVISA:
Jessica Paola Mijahuanca Villalobos Orlando Julca
102
Tabla 65. Formato de control del área de Peletizado
FECHA RESPONSABLE
TURNO CÓDIGO PL-001
HORA CÓDIGO DE
PROVEEDOR
CANTIDAD DE
RPET (kg)
% DE HUMEDAD DE
PELLETS
CANTIDA
D DE
SALIDA
OBSERVACIONE
S
FIRMA DE RESPONSABLE DEL
ÁREA
El operario del área de Peletizado al empezar las actividades debe encargarse del llenado del
formato, dónde indique el código del proveedor y la cantidad de materia prima que ingrese al
proceso. Al finalizar el lote de Peletizado se debe tomar muestra con el analizador de humedad
para indicar que los pellets se encuentren un rango de temperatura de (18-30) °C adecuada para
continuar el proceso. Así mismo, después del pesado se debe colocar la cantidad de salida de
pellets en kg. Finalmente, se le agrega un espacio para las observaciones, en dónde se debe
indicar si el material ingresó en malas condiciones, o quizá se apagó la máquina, entre otros
imprevistos.
103
Tabla 66. Diseño de puesto de trabajo control de calidad
Diseño de puestos de trabajo
Puesto CONTROL DE CALIDAD
Operarios involucrados 1 OPERARIO DE PELETIZADO
Máquinas del puesto Analizador de humedad- Pellets/Granzas Plasticas FMX
Herramientas del puesto Medidor de humedad
Horario de trabajo propuesto Turno mañana: 07:00 am-7:00 pm
Turno tarde: 7:00 pm - 7:00 am
Ritmo de trabajo propuesto
El ritmo de trabajo será flexible, es decir, la labor del operario
consistirá en realizar el control durante el proceso del lote de
peletizado, para conocer que deficiencias tuvo al pasar al
siguiente proceso, ya que con ello se puede justificar el
producto terminado en mal estado o se evitarían fabricar estos
productos, tomando medidas correctivas.
Pausas y comidas propuestas
Desayuno: 7:00- 7:30 am
Almuerzo: 1:00 pm - 1:40 pm
Cena: 9:00 pm - 9:40 pm
Anotación: No se realizarán pausas activas durante esta
actividad ya que son alternas durante el día.
Rotación de turnos Esta actividad se realizará en los 2 turnos de 12 horas.
Perfil de trabajador
Perfil:
- Haber culminado sus estudios secundarios.
- Asistir a las funciones encomendadas en relación al proceso
de producción.
- Experiencia mínima de 3 meses en empresas similares.
- Polivalente, responsable y proactivo.
Mobiliario / otros del área Un tablero, lapiceros y formatos
Disposiciones de SST Operario con zapatos de seguridad, polo manga larga,
taponeras, respirador de una vía para partículas.
Instructivo I-PMP-003
104
Tabla 67. Instructivo para el Peletizado de control de calidad
INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE
CALIDAD
PUESTO DE TRABAJO: CONTROL DE CALIDAD CÓDIGO:
I-PMP 003 RESPONSABLE:
OPERARIO DE
PELETIZADO
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO
En este documento se detalla paso a paso las operaciones que se ha de realizar un operario del área
de peletizado durante el control de calidad de pellets. Esta operación se considera muy importante
ya que permitirá aceptar el ingreso de los pellets para el área de mezclado y extrusión, la finalidad
de será obtener un buen producto y estandarizar las actividades a realizar.
INSTRUCCIONES
1. Es de uso obligatorio: Polo manga larga, jean, taponeras y zapatos de seguridad, respirador
de una vía para partículas.
2. El operario debe tomar por cada lote que ingresa un total de 7 muestreos como mínimo de
las características de los pellets, para ello se tomará una muestra representativa de 100
gramos que será pesada en la balanza digital y posterior a ello se colocará en el equipo para
medir la humedad de los pellets y la impureza.
3. Llenar formato de control. PL-001.
4. Finalizado el control de calidad, el equipo debe ser guardado muy cuidadosamente.
FORMATOS Y REGISTROS
PL-001
EMITE: REVISA:
Jessica Paola Mijahuanca Villalobos Orlando Julca
105
Tabla 68. Diseño de puesto de trabajo pesado de pellet y pesado de pigmento azul
Diseño de puestos de trabajo
Puesto PESADO DE PELLET Y PIGMENTO AZUL O
MASTERBATCH
Operarios involucrados 2 OPERARIOS
Máquinas del puesto Balanza electrónica y balanza digital
Herramientas del puesto Balanza electrónica y digital
Horario de trabajo propuesto Turno mañana: 07:00 am-7:00 pm
Turno tarde: 7:00 pm - 7:00 am
Ritmo de trabajo propuesto El ritmo del trabajo es flexible, es decir el operario no
realiza esta operación repetitivamente.
Pausas y comidas propuestas
Desayuno: 7:00- 7:30 am
Almuerzo: 1:00 pm - 1:40 pm
Cena: 9:00 pm - 9:40 pm
Anotación: No se realizarán pausas activas durante esta
actividad ya que son alternas durante el día.
Rotación de turnos Esta actividad se realizará en los 2 turnos de 12 horas.
Perfil de trabajador
Perfil:
- Haber culminado sus estudios secundarios.
- Asistir a las funciones encomendadas en relación al
proceso de producción.
- Experiencia no indispensable.
- Polivalente, responsable y proactivo.
Mobiliario / otros del área Un tablero, lapiceros y formatos
Disposiciones de SST Operario con zapatos de seguridad, polo manga larga,
jean, respirador de 1 vía para partículas y lentes.
Instructivos del área I- PMP-004
106
Tabla 69. Instructivo para el pesado de pellets y pigmento azul
INSTRUCTIVO PARA EL PESADO DE PELLETS Y PIGMENTO AZUL
PUESTO DE TRABAJO: PESADO
CÓDIGO: I- PMP-004
RESPONSABLE:
1 OPERARIO DE PESADO Y 1
OPERARIO DE PELETIZADO
(AYUDANTE)
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO
En este documento se detalla paso a paso las diferentes actividades a realizar durante el pesado de pellets,
pigmento o masterbatch.
INSTRUCCIONES
1. Es de uso obligatorio: Polo manga larga, jean, zapatos de seguridad, lente, respirador de 1 vía para
partículas.
2. Verificar que la balanza industrial y digital estén calibradas y aptas para pesar el material (pellets y
pigmentación.
3.-El operario debe contar con la cantidad necesaria de sacos para colocar el material procesado (pellets).
4.- Un operario del área de peletizado debe llenar los sacos y el otro operario se debe encargar de que cada
saco pese 30 kg. A esto se le agrega el pesado del colorante por lote a producir que lo hará el operario del
puesto de trabajo.
4.- Llenar formato de control. PL-001
5.- Se debe trasladar el material al área de mezclado, según la cantidad requerida para fabricar las unidades
pedidas, de lo contrario deben ser trasladadas al almacén de producto en proceso hasta el momento de la
utilización.
FORMATOS Y REGISTROS
PL-001
EMITE: REVISA:
Jessica Paola Mijahuanca Villalobos Orlando Julca
107
Tabla 70. Diseño de puestos de trabajo de la etapa de mezclado
Diseño de puestos de trabajo
Puesto MEZCLADO PELLETS Y COLORANTE
Operarios involucrados 1 OPERARIO
Máquinas del puesto MEZCLADORA
Herramientas del puesto -
Horario de trabajo propuesto Turno mañana: 07:00 am-7:00 pm
Turno tarde: 7:00 pm - 7:00 am
Ritmo de trabajo propuesto El ritmo de trabajo será alternadamente arduo, ya que
se realizará según el requerimiento por el área de
extrusión.
Pausas y comidas propuestas Desayuno: 7:00- 7:30 am
Almuerzo: 1:00 pm - 1:40 pm
Cena: 9:00 pm - 9:40 pm
Anotación: No se realizarán pausas activas durante
esta actividad ya que son alternas durante el día.
Rotación de turnos Esta actividad se realizará en los 2 turnos de 12
horas.
Perfil de trabajador Perfil:
- Haber culminado sus estudios secundarios.
- Asistir a las funciones encomendadas en relación al
proceso de producción.
- Experiencia mínima de 3 meses en empresas
similares.
- Polivalente, responsable y proactivo.
Mobiliario / otros del área Un tablero, lapiceros y formatos
Disposiciones de SST Operario con zapatos de seguridad, polo manga larga,
protector buco nasal y lentes.
Instructivo I-PMP-005
108
Tabla 71. Instructivo para el Mezclado
INSTRUCTIVO PARA EL MEZCLADO
PUESTO DE TRABAJO: ÁREA DE MEZCLA
CÓDIGO: I-PMP-005
RESPONSABLE: 1 OPERARIO
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO
En este documento de detalla paso a paso las operaciones a realizar en el área de mezclado.
INSTRUCCIONES
1. Es de uso obligatorio: Operario con zapatos de seguridad, polo manga larga, protector buco nasal y
lentes.
2.-El operario debe verificar que la máquina se encuentre en óptimas condiciones antes de empezar a
realizar el trabajo operativo.
3. El operario debe verificar que la tolva de alimentación se encuentre totalmente vacía para recibir el
material.
4.- El operario debe vaciar los sacos de pellets en la máquina mezcladora.
5.Añadir el colorante (pigmentación o masterbatch).
6.-El operario por ningún motivo deberá introducir la mano en zonas donde la máquina esté operando.
EMITE: REVISA:
Jessica Paola Mijahuanca Villalobos Orlando Julca
109
Tabla 72. Diseño de puesto de trabajo extrusión
Diseño de puestos de trabajo
Puesto EXTRUSIÓN
Operarios involucrados 2 operarios (Maquinista y operador)
Máquinas del puesto EXTRUSIÓN
Herramientas del puesto Cutter y Cinta adhesiva.
Horario de trabajo propuesto Turno mañana: 07:00 am-7:00 pm
Turno tarde: 7:00 pm - 7:00 am
Ritmo de trabajo propuesto El ritmo de trabajo será alternadamente arduo, ya que se
realizará según el requerimiento por el área de extrusión.
Pausas y comidas propuestas
Desayuno: 7:00- 7:30 am
Almuerzo: 1:00 pm - 1:40 pm
Cena: 9:00 pm - 9:40 pm
Anotación: No se realizarán pausas activas durante esta
actividad ya que son alternas durante el día.
Rotación de turnos Esta actividad se realizará en los 2 turnos de 12 horas.
Perfil de trabajador
Perfil:
- Haber culminado sus estudios secundarios.
- Asistir a las funciones encomendadas en relación al
proceso de producción.
- Experiencia mínima de 1 año en empresas similares.
- Polivalente, responsable y proactivo.
Mobiliario / otros del área Un tablero, lapiceros y formatos
Disposiciones de SST
Operario con zapatos de seguridad, polo manga larga,
lentes, guantes, respirador de una vía para partículas y
polvo.
Instructivo de trabajo I-PMP-006
110
Tabla 73. Instructivo para la etapa de Extrusión
INSTRUCTIVO PARA EXTRUSIÓN
PUESTO DE TRABAJO: ÁREA DE EXTRUSIÓN CÓDIGO: I-PMP-006
RESPONSABLE: OPERARIO Y MAQUINISTA
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO
En este documento de detalla paso a paso las operaciones a realizar en el área de mezclado
INSTRUCCIONES
1. Es de uso obligatorio: zapatos de seguridad, polo manga larga, lentes, guantes, respirador de una
vía para partículas y polvo.
2.- El maquinista deberá verificar el buen funcionamiento del equipo.
3.- Se debe verificar el buen estado el cableado con el fin de evitar riesgos de incendios, etc.
4.- El operario no debe tener contacto con zonas caliente de máquinas, así como no debe introducir su
mano en los equipos de corte y jaladores.
5.- El operario de extrusión debe trasladar del área de mezclado el material hacia la tolva de
alimentación de la máquina extrusora.
6.- El maquinista debe calibrar a la máquina y cerciorarse que este funcione correctamente.
7.- El maquinista debe asegurarse de la calidad del producto.
8.- El operario deberá llenar los formatos de control del proceso al iniciar el proceso (PL-002).
9.- Finalmente el operario debe retirar la bobina del producto terminado para próximamente pesar.
EMITE: REVISA:
Jessica Paola Mijahuanca Villalobos Orlando Julca
111
Tabla 74. Formato de control del área de extrusión
ÁREA DE EXTRUSIÓN
Turno
Fecha
Código PL-002
Hora
Tipo de
producto-
Color
Código
de lote
Unidades
de
pedido
en kg
Máquina
extrusora Medida
Materia
prima
(kg)
Colorante
(kg)
Peso de
producto
terminado
(kg)
Observaciones
M.P: Manga Plástica; M.R: Manguera De Regadío
RESPONSABLE:
FIRMA DEL RESPONSABLE:
En la tabla 74, se muestra el formato usado en el área de extrusión, en dónde se debe indicar la
hora de inicio de las actividades, el tipo de color requerido del producto, el código de lote
asignado (todos serán correlativos), las unidades de pedido en kg, el tipo de máquina extrusora
usada, la medida del producto a realizar, la cantidad de materia prima a usar y el colorante. Al
finalizar la producción, se debe colocar el peso del producto terminado.
112
Tabla 75. Diseño de puesto de trabajo de pesado de producto terminado
Diseño de puestos de trabajo
Puesto PESADO DE PRODUCTO TERMINADO, CORTE Y
SELLADO
Operarios involucrados 1 operario
Máquinas del puesto -
Herramientas del puesto Balanza Electrónica
Horario de trabajo propuesto Turno mañana: 07:00 am-7:00 pm
Turno tarde: 7:00 pm - 7:00 am
Ritmo de trabajo propuesto El ritmo de trabajo será alternadamente arduo, ya que se
realizará cuando el producto se termine.
Pausas y comidas propuestas
Desayuno: 7:00- 7:30 am
Almuerzo: 1:00 pm - 1:40 pm
Cena: 9:00 pm - 9:40 pm
Anotación: No se realizarán pausas activas durante esta
actividad ya que son alternas durante el día.
Rotación de turnos Esta actividad se realizará en los 2 turnos de 12 horas.
Perfil de trabajador
Perfil:
- Haber culminado sus estudios secundarios.
- Asistir a las funciones encomendadas en relación al
proceso de producción.
- Experiencia no indispensable
- Polivalente, responsable y proactivo.
Mobiliario / otros del área Un tablero, lapiceros y formatos.
Disposiciones de SST Operario con zapatos de seguridad, polo manga larga,
guantes anticorte.
Instructivo I-PMP-007
113
Tabla 76. Instructivo para el Pesado de producto terminado, corte y sellado.
INSTRUCTIVO PARA EL PESADO DE PRODUCTO
TERMINADO CORTE Y SELLADO
PUESTO DE TRABAJO: PESADO DE PRODUCTO
TERMINADO CÓDIGO: I-PMP-007
RESPONSABLE: 1 OPERARIO
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO
En este documento de detalla paso a paso las operaciones a realizar durante el pesado de producto
terminado.
INSTRUCCIONES
1. Es de uso obligatorio: zapatos de seguridad, polo manga larga, guantes anticorte.
2.- El maquinista deberá verificar que la balanza este calibrada.
3.- El operario debe pesar el producto terminado, en caso de exceder el peso se procederá a cortar la
manga plástica hasta obtener el peso requerido y finalmente sellar.
4.- El operario encargado debe llenar formatos de control al terminar el lote de producción. PL-002
5.- El maquinista debe asegurarse de la calidad del producto.
EMITE: REVISA:
Jessica Paola Mijahuanca Villalobos Orlando Julca
114
3.5.3. Mejora 3: Estandarización De Tiempos
Después de haber redistribuido la planta, reducido el cuello de botella, definido los
puestos de trabajo y realizado los instructivos para cada puesto de trabajo, es necesario
estandarizar los tiempos y balancear la línea de producción. Finalizado ello se procederá a
realizar el cálculo de los nuevos indicadores.
El primer paso para estandarizar los tiempos de trabajo fue determinar el factor de
calificación de cada actividad, por el método de Westinghouse, evaluando las variables de
habilidad, esfuerzo, condiciones, consistencia. La Tabla 77 es la que será usada para
determinar el factor.
Tabla 77. Sistema de Westinghouse- Calificación de Velocidad
HABILIDAD (H) ESFUERZO (E)
+ 0,15 A1 Extrema + 0,13 A1 Extrema
+ 0,13 A2 Extrema + 0,12 A2 Extrema
+ 0,11 B1 Excelente + 0,10 B1 Excelente
+ 0,08 B2 Excelente + 0,08 B2 Excelente
+ 0,06 C1 Buena + 0,05 C1 Buena
+ 0,03 C2 Buena + 0,02 C2 Buena
0,00 D Regular 0,00 D Regular
- 0,05 E1 Aceptable - 0,04 E1 Aceptable
- 0,10 E2 Aceptable - 0,08 E2 Aceptable
- 0,16 F1 Deficiente - 0,12 F1 Deficiente
- 0,22 F2 Deficiente - 0,17 F2 Deficiente
CONDICIONES (COD ) CONSISTENCIA (COS)
+ 0,06 A Ideales + 0,04 A Perfecta
+ 0,04 B Excelentes + 0,03 B Excelente
+ 0,02 C Buenas + 0,01 C Buena
0,00 D Regulares 0,00 D Regular
- 0,03 E Aceptables - 0,02 E Aceptable
- 0,07 F Deficientes - 0,04 F Deficiente
En la Tabla 78, se determinó el factor de calificación por cada una de las actividades. Para
el cálculo se utilizó la siguiente fórmula:
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 1 + (∑ 𝐻 + 𝐸 + 𝐶𝑂𝐷 + 𝐶𝑂𝑆)
115
Tabla 78. Cálculo del factor de calificación
VALORIZACIÓN DEL RITMO
DE TRABAJO H E COD COS TOTAL FC
Pesado e inspección de Materia
prima (Scrap). 0,00 -0,08 -0,03 -0,02 -0,13 0,87
Transporte de materia prima a
máquina peletizadora 0,00 -0,08 -0,03 -0,02 -0,13 0,87
Peletizado y control de calidad. 0,08 -0,08 -0,03 -0,02 -0,05 0,95
Transporte de pellets a pesado 0,00 -0,08 -0,03 -0,02 -0,13 0,87
Pesado de Pellets y colorante (2) 0,00 -0,08 -0,03 -0,02 -0,13 0,87
Transporte a mezcladora 0,00 -0,08 -0,03 -0,02 -0,13 0,87
Mezclado de Pellets y colorante -0,05 -0,08 -0,03 -0,02 -0,18 0,82
Transporte a extrusora -0,05 -0,08 -0,03 -0,02 -0,18 0,82
Extrusión 0,08 -0,08 -0,03 -0,02 -0,05 0,95
Pesado de Producto terminado -0,05 -0,08 -0,03 -0,02 -0,18 0,82
Corte y sellado de producto
terminado -0,05 -0,08 -0,03 -0,02 -0,18 0,82
Transporte a almacén -0,05 -0,08 -0,03 -0,02 -0,18 0,82
Determinado el factor de calificación se procede a calcular el tiempo normal, este se halla
con la multiplicación de los tiempos promedio previamente calculados mediante el método
de General Eléctric (Ver Tabla 3), por el factor de calificación determinado por el método de
Westinghouse.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Tabla 79. Cálculo del tiempo normal
Etapa Tiempo promedio
(min)
Factor de
calificación
Tiempo normal
(min)
Pesado e inspección de Materia prima
(Scrap).
4,95 0,87 4,31
Transporte de materia prima a máquina
peletizadora
2,05 0,87 1,78
Peletizado y control de calidad 30,18 0,95 28,67
Transporte de pellets a pesado 0,95 0,87 0,82
Pesado de Pellets y colorante (2) 3,17 0,87 2,76
Transporte a mezcladora 1,77 0,87 1,54
Mezclado de Pellets y colorante 2,13 0,82 1,74
Transporte a extrusora 0,37 0,82 0,30
Extrusión 22,32 0,95 21,20
Pesado de Producto terminado 1,50 0,82 1,23
Corte y sellado de producto terminado 2,85 0,82 2,34
Transporte a almacén 1,43 0,82 1,17
TOTAL 67,86
116
En la Tabla 79 se muestra el cálculo del tiempo normal. Cabe señalar que el cuello de
botella de la etapa de extrusión se redujo a 22,31 minutos en el tiempo promedio, eso gracias
a la adquisición de la máquina extrusora de la misma capacidad (80 kg/hora), logrando
aumentar la capacidad de la planta y por ende la producción de esta. Para determinar el
tiempo estándar primero se valoriza cada uno se los suplementos mediante la Tabla de
Suplementos, determinada por la Organización Internacional del Trabajo que se muestra en
el Anexo 3.
Tabla 80. Suplementos de descanso
Suplemento por
necesidades personales
SNP Condiciones
atmosféricas
CA
Suplemento base por
fatiga
SBF Concentración
intensa
CI
Suplemento base por
trabajo de pie
SBP Ruido RU
Suplemento por postura
anormal
SPA Tensión Mental TM
Uso de fuerza UF Monotonía MO
Mala iluminación MI Tedio TE
Se consideró 11% debido a las necesidades personales, fatiga de los operarios durante el
proceso y por realizar el trabajo de pie. Por otro lado, en la etapa de pesado de materia prima
y el pesado de pellets se le considero un 9% adicional debido a que es un trabajo dónde se
tiene que empujar y alzar cargas de aproximadamente 25 Kg. Así mismo, en la etapa de
Peletizado se le añadió un 2% debido a la concentración intensa que debe tener el
alimentador de la maquinaria para evitar accidentes y finalmente 2 % más en extrusión por
el ruido.
En base a la Tabla 81, se hallaron los suplementos, se procede a calcular el tiempo
estándar con la siguiente fórmula:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ∗ (1 + % 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)
117
Tabla 81. Valorización de Suplementos
ACTIVIDADES T.Norm
( min) SNP SBF SBP SPA UF MI CA CI RU TM MO TE
SUPLE
.
Pesado e
inspección de
Materia prima
4,31 5 4 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Transporte a
máquina
peletizadora
1,78 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Peletizado y
control de
calidad
28,67 5 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,13
Transporte de
pellets a pesado
0,82 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Pesado de
Pellets y
colorante (2)
2,76 5 4 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Transporte a
mezcladora
1,54 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Mezclado de
Pellets y
colorante
1,74 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Transporte a
extrusora
0,30 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Extrusión y
enrolle
21,20 5 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,13
Pesado de
Producto
terminado
1,23 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Corte y sellado
producto
terminado
2,34 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Transporte a
almacén
1,17 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Total 67,86
Determinar el tiempo estándar es de suma importancia debido a que las empresas en la
actualidad se mueven en base a la competitividad por tiempo y el cumplimiento de los
tiempos de entrega, por la cual la empresa debe ser consciente de poder cumplir los pedidos
y tener una idea más clara de la cantidad de producción a realizar o vender (Ver Tabla 82).
118
Tabla 82. Cálculo del tiempo estándar
Etapa Tiempo normal
(min) Suplemento
Tiempo
estándar (min)
Pesado e inspección de Materia prima
(Scrap).
4,31 20% 5,17
Transporte de materia prima a máquina
peletizadora
1,78 11% 1,98
Peletizado y control de calidad 28,67 13% 32,39
Transporte de pellets a pesado 0,82 11% 0,91
Pesado de Pellets y colorante (2) 2,76 20% 3,31
Transporte a mezcladora 1,54 11% 1,71
Mezclado de Pellets y colorante 1,74 11% 1,93
Transporte a extrusora 0,30 11% 0,34
Extrusión 21,20 13% 23,96
Pesado de Producto terminado 1,23 11% 1,37
Corte y sellado de producto terminado 2,34 11% 2,59
Transporte a almacén 1,17 11% 1,30
Total 67,86 76,96
3.5.3.1. Balance de líneas
Realizar un balance de líneas es importante para determinar y ordenar el número de
operarios y estaciones presentes en la actual línea de producción, logrando de esta manera
el aumento de la eficiencia. Para la nueva propuesta, se procedió a calcular el número de
estaciones, la cual viene dada de la suma del total de tiempos entre el ciclo y los transportes.
En la siguiente tabla se observa el tiempo estándar y se le adiciona el tiempo estándar del
transporte.
Tabla 83. Resumen de tiempos estándar
Operaciones Tiempo estándar (min) Tiempo total
Pesado e inspección de Materia prima (Scrap) +
transporte de mp al peletizado. 5,17+1,98
7,15
Peletizado y control de calidad + transporte al
pesado de pellets. 32,39+0,91
34,23
Pesado de Pellets y colorante (2) + transporte a
la máquina mezcladora. 3,31+1,71
5,02
Mezclado de Pellets y colorante+ transporte al
área de extrusión 1,93+0,34
2,27
Extrusión y enrolle 23,96 23,96
Pesado de Producto terminado 1,37 1,37
Corte y sellado de producto terminado 2,59+1,30 3,89
Total 76,96
119
𝑵° 𝐦𝐢𝐧 𝑬𝑻 =𝟕𝟔, 𝟗𝟔 𝒎𝒊𝒏
𝟑𝟑, 𝟑𝟏 𝒎𝒊𝒏= 𝟐, 𝟑𝟏 = 𝟑 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
Las estaciones de trabajo recomendadas para la etapa de producción de mangas plásticas
de 40 pulgadas son 3, pero debido a que el nuevo ciclo máximo o takt time es de 33,32
minutos, tenemos que agrupar cada estación sin exceder ese tiempo. Por lo que se propuso
dejar la primera estación sola, la siguiente es inagrupable por ser el nuevo tiempo ciclo, la
tercera estación se agruparon las etapas de pesado, mezclado y extrusión teniendo un tiempo
equivalente a 31,25 minutos y finalmente se tiene a la estación 4 con el pesado del producto
terminado, así mismo el corte y sellado. A continuación, se presenta el diagrama de
precedencia sugerida para la nueva línea de producción:
1 2 3 4 5 6 7
Pesado 1 Peletizado Pesado 2 Mezclado Extrusión Corte y SelladoPesado final
Estación 1 Estación 4
5,99 min 32,39 min 3,31 min 1,93 min 23,95 min 3,67 min2,99 min
Lote= 1 Manga plástica 51,5 kg
Estación 2 Estación 3
Figura 31. Diagrama de precedencia propuesto Fuente: AYC Plast E.I.R.L
En base al diagrama anterior, se procede a calcular los nuevos indicadores de la línea de
producción propuesta.
La eficiencia actual viene determinada por la suma de todos los tiempos entre el número
de estaciones y la restricción
E = (76,96) / (4) / (33,31) = 57,77%
El tiempo muerto viene determinado por la resta entre la multiplicación del número de
estaciones por la restricción menos la suma total de tiempos.
Tiempo muerto = 4 x 33,31– 76,96 = 56,27 minutos
La variable minuto operario determina el total de tiempo utilizado en minutos para la
producción de un lote, en este caso es la producción de 51,5 Kg/ unidad. En base al diagrama
de precedencia se tiene un tiempo de minuto operario de 141,51 minutos.
7,15 min 33,31 min 5,02 min 2,27 min 23,96 min 1,37 min 3,89 min
120
La variable total de minutos por línea viene dada por el ciclo y por el número de operarios:
Total, de minutos por línea = 33,31 x 6= 199,84 minutos
La variable porcentaje de balance viene dada por el total de minuto operarios entre los
minutos totales x 100.
Porcentaje de balance = (141,51 / 199,84) x 100 = 70,81 %
Tabla 84. Indicadores de línea con propuesta
Indicador Mejorado
Minuto Operario 141,51 min
Ciclo de control 33,31 min
Número Operarios 6 operarios
Total, minutos por línea 199,84 min por línea
% balance 70,81 %
Kg/h 92,77 kg/hora
Horas / Turno 11,25 horas/turno
Unidades / Turno 1 043,68 kg/turno
Sueldo operario día 20,83 soles/ día
Costo x Unidad 6,17 soles/ unidad de 51,5 Kg
Número de estaciones 4 estaciones
Tiempo de ciclo 76,96 min
Eficiencia de línea 55,77%
Tiempo muerto 56,27 min
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
3.5.3.2. Comparación de indicadores de los balances de línea
Después, de las mejoras realizadas en la distribución mediante la metodología SLP, la
estandarización de los procesos, y la adquisición de la máquina extrusora, se procedió a
realizar la estandarización de tiempos, que es aquella que permitirá conocer el verdadero
tiempo en el cual se producirán las unidades, tomando en cuenta los suplementos en el
trabajo realizado.
Según García [13], menciona que el equilibrado de líneas de producción consiste en
subdividir todo el proceso en estaciones de puestos de trabajo, de modo que la carga de
trabajo se equilibre a un tiempo de ciclo, es por ello que se utilizó esta metodología y a
continuación se demuestra la mejora.
121
Tabla 85. Comparación de indicadores del balance de línea
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR MEJORADO
Ciclo de control 44,63 min 33,31 min
Total, minutos por línea 267,78 min 199,84 min
Eficiencia de línea 31,68% 57,77 %
Tiempo muerto 213,45min 56,27 min
3.5.4. Mejora 4: Plan De Capacitación
El objetivo del presente plan es brindar capacitación a los colaboradores de la empresa
AYC Plast E.I.R.L, para mejorar sus competencias laborales y buscar un mejor rendimiento
al realizar sus labores de una manera eficiente.
Temas Propuestos
Los temas han sido seleccionados en base a las deficiencias encontradas durante la
realización de sus actividades, así mismo en la encuesta realizada se muestra la necesidad de
capacitación de los operarios, para así superar las dificultades que se presenta. Se plantearon
los temas en un turno de 19 horas trimestrales. Las capacitaciones serán realizadas para el
área de producción.
Tabla 86. Capacitaciones para los colaboradores de AYC PLAST E.I.R.L
Sesión Título de capacitación Horas
1 Proceso productivo de la empresa AYC PLAST, el
manejo adecuado de los recursos y llenado de formatos.
3
2 Importancia y mejoras para alcanzar los niveles de
servicio demandados.
2
3 Importancia de eliminar los desperdicios(mermas) en la
empresa.
3
4 Aplicación adecuada de los procedimientos e
Instructivos de cada área.
5
5 Uso y manejo de herramientas / maquinaria. 3
6 Seguridad y salud en el trabajo y la importancia de
mantener limpios los espacios de trabajo
3
122
A continuación, se realiza una breve descripción de los temas que se tendrán en cuenta
para la capacitación del personal.
a) Proceso productivo de la empresa AYC PLAST, manejo adecuado de los recursos.
Esta capacitación busca que cada uno de los trabajadores conozca detalladamente cómo
su trabajo influye dentro del proceso productivo de los productos plásticos. Además, se
requiere involucrar al personal administrativo para que sepan que su desempeño en la
organización debe impactar de manera positiva.
b) Aplicación adecuada de los procedimientos e Instructivos de cada área.
Se capacitará a los trabajadores por área para el adecuado llenado de los formatos de
control de producción, así mismo, la aplicación adecuada de los procedimientos
operativos estandarizados por área, garantizando la uniformidad de los procesos
c) Importancia y mejoras para alcanzar los niveles de servicio demandados.
En esta capacitación el personal será capaz de reconocer la importancia de dar un
producto de calidad, así mismo de que el ritmo de producción sea mayor, evitando
tiempos improductivos, reprocesos y pérdidas económicas a causa de pedidos no
atendidos.
d) Importancia de eliminar desperdicios en la empresa.
Un personal debe saber identificar y eliminar de forma continua los siguientes
desperdicios: movimientos improductivos, mermas, reprocesamiento, la espera,
transportes innecesarios, ello permitirá tener un incremento de producción y mayores
utilidades para la organización.
e) Uso y manejo de herramientas, equipos y maquinaria.
Es de suma importancia describir el uso correcto de las herramientas, equipos y
maquinarias que conforman el proceso productivo, conociendo de manera práctica y
teórica, se podrá tener un uso eficiente de los recursos brindados para realizar su trabajo.
f) Seguridad y salud en el trabajo y la importancia de mantener limpios los espacios
de trabajo.
El personal debe conocer a que riesgos está expuesto en su puesto de trabajo, así mismo,
tener en cuenta que medidas de prevención y correctivas se deben tener en cuenta para
evitar dichos accidentes.
A continuación, se presenta la ficha formativa de cada capacitación propuesta.
123
Tabla 87. Ficha formativa de capacitación 1
FICHA FORMATIVA DE CAPACITACIÓN
1. Tema de capacitación:
Proceso productivo de la empresa AYC PLAST y manejo adecuado de los recursos.
2. Competencia a adquirir:
Al finalizar la capacitación, el personal será capaz de conocer el proceso productivo a profundidad,
así mismo la importancia del manejo adecuado de los recursos y el impacto de su labor durante el
proceso de producción, buscando siempre trabajar con la mayor eficiencia y calidad.
3. Dirigido a:
Personal que participa durante el proceso de producción de mangas plásticas y mangueras de regadío
en la empresa AYC PLAST E.I.R.L.
4. Temas específicos a tratar
1. Descripción de los procesos de la empresa.
2. Materias primas e insumos requeridos para la producción.
3. Importancia de disminuir defectos en los productos terminados del proceso.
4. Riesgos a considerar durante el proceso de producción.
5. Responsable de la capacitación
Gerente General
Tesista
6. Presupuesto
Materiales: 20 soles
Refrigerio: 30 soles
Tesista: 50 soles
Imprevistos:40 soles
Total 140 soles
124
Tabla 88. Ficha formativa de capacitación 2
FICHA FORMATIVA DE CAPACITACIÓN
1. Tema de capacitación:
Mejoras para alcanzar los niveles de servicio demandados.
2. Competencia a adquirir:
Al finalizar la capacitación, el personal será capaz de reconocer la importancia de dar un
producto de calidad, así mismo de que el ritmo de producción sea mayor, evitando tiempos
improductivos y reprocesos.
3. Dirigido a:
Personal que participa en todo el proceso productivo
4. Temas específicos a tratar
1. Introducción del análisis de la situación actual del nivel de servicio de la empresa.
2. Actividades que producen un nivel de servicio bajo
3. Mejoras a aplicar para incrementar el nivel de servicio
4. Motivación de trabajo en equipo
5. Responsable de la capacitación
Gerente General
Tesista
6. Presupuesto
Materiales: 30 soles
Tesista: 50 soles
Imprevistos:40 soles
Total: 120 soles
125
Tabla 89. Ficha formativa de capacitación 3
FICHA FORMATIVA DE CAPACITACIÓN
1. Tema de capacitación:
Importancia de eliminar los desperdicios (mermas) en la empresa.
2. Competencia a adquirir:
Al finalizar la capacitación los trabajadores serán capaces de conocer la importancia de
eliminar todo tipo de desperdicio dentro de las actividades productivas.
3. Dirigido a:
Personal que participa en todo el proceso de producción de mangas plásticas y mangueras de
regadío
4. Temas específicos a tratar
1. Explicar a qué se le considera desperdicios en la actividad productiva
2. Identificación de los desperdicios generados durante la actividad productiva
3. Soluciones para eliminar los desperdicios identificados
4. Importancia para la empresa en erradicar estos desperdicios
5. Responsable de la capacitación
Gerente General
Tesista
6. Presupuesto
Materiales: 15 soles
Tesista: 50 soles
Imprevistos:40 soles
Total 105 soles
126
Tabla 90. Ficha formativa de capacitación 4
FICHA FORMATIVA DE CAPACITACIÓN
1. Tema de capacitación:
Aplicación adecuada de los procedimientos e Instructivos de cada área.
2. Competencia a adquirir:
Al finalizar la capacitación, el personal será capaz de seguir adecuadamente los procedimiento
establecidos, así mismo estarán en la capacidad de hacer un llenado adecuado de los instructivos
(formatos), buscando siempre trabajar con la mayor eficiencia y calidad.
3. Dirigido a:
Personal que participa en todo el proceso de producción de mangas plásticas y mangueras de
regadío
4. Temas específicos a tratar
1. Qué es un procedimiento e instructivo
2. Importancia de tener procedimientos e instructivos
3. Cómo llenarlo
5. Responsable de la capacitación
Gerente General
Tesista
6. Presupuesto
Materiales: 40 soles
Refrigerio: 50 soles
Tesista: 50 soles
Imprevistos:40 soles
Total: 180 soles
127
Tabla 91. Ficha formativa de capacitación 5
FICHA FORMATIVA DE CAPACITACIÓN
1. Tema de capacitación:
Uso y manejo de herramientas, equipos y maquinarias.
2. Competencia a adquirir:
Al finalizar la capacitación, el personal conocerá la manera más eficaz del uso y manejo
adecuado de herramientas y maquinarias.
3. Dirigido a:
Personal que participa en todo el proceso de producción de mangas plásticas y mangueras de
regadío
4. Temas específicos a tratar
Maquinaria y herramientas del proceso productivo
Técnicas de manejo de maquinaria y alternativas de resolución de problemas
Uso de equipos
5. Responsable de la capacitación
Especialista de mantenimiento
6. Presupuesto
Refrigerio: 50 soles
Capacitador: 250 soles
Imprevistos:40 soles
Total: 340 soles
128
Tabla 92. Ficha formativa capacitación 6
FICHA FORMATIVA DE CAPACITACIÓN
1. Tema de capacitación:
Seguridad y salud en el trabajo y la importancia de mantener limpios los espacios de trabajo.
2. Competencia a adquirir:
Al finalizar la capacitación el personal debe conocer a que posibles riesgos y peligros está
expuesto en su puesto de trabajo, así mismo, tener en cuenta que medidas de prevención y
correctivas se deben tener en cuenta para evitar dichos accidentes.
3. Dirigido a:
Personal que participa en todo el proceso de producción de mangas plásticas y mangueras de
regadío
4. Temas específicos a tratar
1. Identificación de riesgos y peligros en cada puesto de trabajo y en planta.
2. Qué hacer durante una situación de emergencia
3. Uso de extintores
4. Técnicas de primeros auxilios.
5. Responsable de la capacitación
Gerente General
Tesista
6. Presupuesto
Materiales: 40 soles
Refrigerio: 50 soles
Capacitador: 250
Imprevistos:40 soles
Total:380 soles
129
Finalizando las fichas formativas de los temas a capacitar se busca conocer el nivel de
satisfacción de la formación, mediante el formato propuesto en la Tabla 93. Es necesario conocer
las necesidades de los trabajadores para recibir capacitaciones que permitan obtener un
conocimiento más transcendental y no empírico.
Tabla 93. Evaluación de participantes en las capacitaciones
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Tema de la capacitación
Nombre del capacitador
Fecha:
Objetivo
Evaluar la capacitación desarrollada por la administración de la empresa AYC PLAST.
Marque con una x las respuestas que mejor refleje su opinión
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN SI NO
¿Los objetivos presentados en la capacitación fueron descritos de
forma clara?
¿Lo aprendido le es útil para desempeñar mejor sus funciones?
¿La capacitación le ha permitido obtener nuevos conocimientos y
aprendizajes?
METODOLOGÍA Y MATERIALES DE LA CAPACITACIÓN Excelente Bueno Regular Malo
¿Cómo califica usted la forma de cómo se realizó la capacitación?
¿Cómo se sintió durante el desarrollo de la capacitación?
¿Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo
laboral como herramienta para la mejora?
El material utilizado en la capacitación fue:
DESEMPEÑO DE LOS CAPACITADORES Excelente Bueno Regular Malo
El dominio del tema por parte de los capacitadores fue:
La comunicación entre los capacitadores y los capacitados fue:
A continuación, se presenta el diagrama de Gantt con la programación de las capacitaciones.
130
Tabla 94. Diagrama de Gantt para propuesta de capacitación
TÍTULO DE LA
CAPACITACIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 Responsables
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
Proceso productivo de la empresa
AYC PLAST y el manejo
adecuado de los recursos.
Gerente general
Tesista
Importancia y mejoras para
alcanzar los niveles de servicio
demandados.
Tesista
Importancia de eliminar los
desperdicios(mermas) Tesista
Aplicación adecuada de los
procedimientos e Instructivos de
cada área.
Tesista
Uso y manejo de herramientas /
maquinaria. Capacitador
Seguridad y salud en el trabajo y la
importancia de mantener limpios
los espacios de trabajo
Capacitador
131
3.6. NUEVOS INDICADORES
En base a los tiempos promedios mostrados anteriormente y a las mejoras desarrolladas
en la investigación se logró reducir distancias de un área de trabajo a otra, así mismo adherir
áreas necesarias para la mejora del proceso, mejora de tiempos y la reducción del cuello de
botella. A continuación, se observa el cursograma analítico o del proceso productivo, que
nos permitirá conocer que el nuevo cuello de botella es el Peletizado.
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
A continuación, se muestran los porcentajes de incremento en actividades productivas.
% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 67,09 𝑚𝑖𝑛
73,65 𝑚𝑖𝑛= 91,1%
% 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 6,57 𝑚𝑖𝑛
73,65 𝑚𝑖𝑛 = 8,9%
Para el cálculo de las actividades productivas se consideraron las operaciones y
combinadas, mientras para que para el cálculo de las actividades improductivas los tiempos
de transportes y demoras.
N° Actividades Tiempo (min)Distancia
(m)
0 Recepción de Materia Prima -
1 Pesado e inspección de materia prima 1 4,95
2 Transporte a máquina peletizadora 2,05 11,68
3 Peletizado y control de calidad 30,18
4 Transporte a pesado 0,95 2,97
5 Pesado de pellets y colorante 3,17
6 Transporte a máquina mezcladora 1,77 13,12
7 Mezclado de pellets y colorante 2,13
8 Transporte a máquina extrusora 0,37 2,02
9 Extrusión y enrollado 22,32
10 Pesado de producto terminado 1,50
11 Corte y sellado 2,85
12 Transporte a almacén de P.T 1,43 9,8
13 Almacén de Producto terminado -
73,65 6 5 1 2 39,59
Realizado por: Jessica Mijahuanca VillalobosProducto: Manga plástica
TOTAL
Empresa: AYC Plast E.I.R.L Fecha: Enero del 2019
Método: Mejorado- slp
Tabla 95.Cursograma analítico mejorado- Nuevos tiempos promedio
132
Empresa AYC Plastic E.I.R.L Fecha Enero del 2019
Producto Mangas plásticas de 40 pulgadas Realizado por: Jessica Mijahuanca
Actividad
Tiempo (min)
30,18
3,17
2,13
22,32 Extrusión
1,50
2,85
Actividad Cantidad Tiempo
Operación 4 29,11
Combinada 3 37,98
Total 7 67,09
Pesado de producto
terminado
Corte y sellado de
producto terminado
Manga plástica
Resumen
DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MANGAS PLÁSTICAS
4,95Pesado e
inspección de
materia prima
Peletizado y control
de calidad
Pesado de pellets y
colorante (2)
Mezclado de pellets
y colorante
3
4
6
5
1
Polietileno (SCRAP)
Pigmento azul + Diox r-903
1
2
Figura 32. Diagrama de operaciones de proceso mejorado
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
133
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Empresa AYC Plastic E.I.R.L Fecha Enero del 2019
Producto Mangas plásticas de 40 pulgadas Realizado por: Jessica Mijahuanca
Actividad
Distancia (m) Tiempo (min)
Recepción
4,95
11,68 2,05
30,18
2,97 0,95
3,2
13,12 1,77
2,13
2,02 0,37Transporte a
extrusora
22,32 Extrusión y enrolle
1,50 Pesado final
2,85 Corte y sellado
9,8 1,43
Almacén de PT
Actividad Cantidad Tiempo Distancia
Operación 4 29,11
Transporte 5 6,57
Recepción 2 0,00
Combinada 3 37,98
Total 14 73,65 39,59
Transporte a
máquina
mezcladora
Mezclado de pellets
y colorante
Transporte a
almacén
Manga plástica
Resumen
39,59
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MANGAS PLÁSTICAS
Pesado e
inspección de
materia prima
Transporte a
máquina
peletizadora
Peletizado y control
de calidad
Transporte a
pesado
Pesado de pellets y
colorante (2)1
2
4
3
3
1
1
2
3
5
2
Polietileno (SCRAp)
Pigmento azul + Diox r-903
1
2
4
Figura 33. Diagrama de análisis del proceso-mejorado
134
a. Producción con tiempo promedio
La empresa cuenta con un tiempo base anual de 456 300 minutos, determinado bajo un turno
diario 11,25 horas, 13 turnos a la semana, 52 semanas al año y 60 minutos por hora, y un
ciclo de 22,31 minutos.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜=
456 300 𝑚𝑖𝑛𝑎ñ𝑜
30,18𝑚𝑖𝑛𝑢𝑛𝑖𝑑
∗1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑51,5 𝑘𝑔
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 778 746,35𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜= 64 895,53
𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
b. Producción con tiempo estándar
La empresa cuenta con un tiempo base anual de 456 300 minutos, determinado bajo un turno
diario 11,25 horas, 13 turnos a la semana, 52 semanas al año y 60 minutos por hora, y un
ciclo de 22,31 minutos.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜=
456 300 𝑚𝑖𝑛𝑎ñ𝑜
32,39𝑚𝑖𝑛𝑢𝑛𝑖𝑑
∗1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑51,5 𝑘𝑔
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = 725 515,59𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜= 60 459, 63
𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
c. Cuello de botella
El cuello de botella en el proceso productivo de mangas plásticas de 40 pulgadas actualmente
se encuentra en la etapa de Peletizado, ya que al implementar las mejoras realizadas mediante
el uso del método SLP y la adquisición de la máquina, la etapa de extrusión deja de ser el
ciclo máximo del proceso.
𝐶𝐵 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 30,18
d. Capacidad diseñada de planta
La Capacidad de diseño de planta es la capacidad máxima de trabajo. En el proceso de
producción de mangas plásticas de 40 pulgadas, después de realizadas las mejoras se logra
reducir el cuello de botella en la etapa de extrusión y ahora esta pasa al proceso de
135
peletización, ello debido a que las demás etapas del proceso se abastecen de él. La máquina
peletizadora posee una capacidad de procesamiento de 110 kg/hora
𝐶𝑎𝑝. 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎 ∶ 24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎∗ 6,5
𝑑í𝑎𝑠
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎∗ 4
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠∗ 110
𝑘𝑔
ℎ𝑜𝑟𝑎
𝐶𝑎𝑝. 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎 ∶ 68 640𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠=> 823 680
𝑘𝑔
𝑎ñ𝑜
e. Eficiencia de física
Para determinar la eficiencia física de los materiales, después de las propuestas de
inspección y control de ingreso de materia prima se espera un incremento en el
aprovechamiento de materiales de 3 %, con respecto al producto terminado para la
producción de una manga plástica de 51,5 kg. Cabe señalar que el rubro del sector plástico
asume un 2% a 2.5% de mermas.
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = 51,5
𝑘𝑔𝑢𝑛𝑖𝑑
𝑥 1,03
54𝑘𝑔
𝑢𝑛𝑖𝑑
= 0.98 = 98 %
f. Eficiencia de planta
La producción teórica, va a ser igual a la producción real debido a que es lo máximo que se
puede producir con las condiciones actuales después de las mejores realizadas (diseños
puestos de trabajo, tiempos estandarizado, SLP), es por ello que se asume que la eficiencia
de planta ahora es de un 100 %
g. Utilización
La capacidad de utilización está dada por la capacidad real sobre la capacidad de diseño de
planta, en dónde se obtiene que se aprovecha en un 94,53 %
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑑𝑜)
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑎 ( 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑐𝑏
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =64 886, 93
𝑘𝑔𝑚𝑒𝑠
68 640𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠
= 0,9453 = 94,53%
136
h. Productividad de mano de obra
La empresa se mantiene con la cantidad de trabajadores para cada estación de trabajo.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠=
64 886,93𝑘𝑔
𝑚𝑒𝑠12 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 = 5 407,24 𝑘𝑔
𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑠
i. Nivel de servicio
El nivel de servicio se determina mediante la relación de la demanda versus la cantidad
de pedidos que se podrían atender. La demanda anterior anual era de 281 499 kg/ anual y
ahora con las propuestas de mejora se podrá atender 725 515,59 kg/anual. De esta
producción las mangas plásticas de 40 pulgadas representan 38,8 %.
Con ello el nivel de servicio superará al 100%, dándole capacidad extra para poder
atender pedidos futuros. Así mismo cabe señala que la empresa fabrica diversos tipos de
productos, es por ello que la capacidad ociosa que se muestra en la diferencia, será ocupada
para producir estos.
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 100%
Kg %
725 515,59 100%
281 499,00 x= 38,8%
j. Eficiencia económica
En la Tabla 96, se procedió a calcular el nuevo costo por unidad de manga plástica de
51,5 Kg, en dónde gracias al incremento de la producción el costo se vio reducido de
176,031 soles a 122,23 soles por manga.
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜=
216,3 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎
122,23 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎= 1,77
La empresa en estudio obtiene 0,77 soles por cada sol invertido.
137
Tabla 96. Costo total de producción mejorada
Materia prima e insumos Cantidad ( kg) Precio unitario / kg Costo por kg (S/)
Polietileno baja densidad 54 1,800 1,887
Pigmento Azul 0,103 7,810 0,016
Dióxido de titanio R-903 0,069 3,250 0,004
Materiales Indirectos Cantidad (kg) Precio unitario/ kg Costo por kg (S/)
Cilindro de cartón 1,5 1,000 0,029
Plástico transparente 0,08 2,000 0,003
Mano de obra Costo mensual (S/)
Producción
promedio mensual
kg
Costo total (S/)
Planilla de operarios 14080 64886,93 0,217
Planilla administrativa 2400 64886,93 0,037
Gerencia 3000 64886,93 0,046
Gastos Operación
Costo mensual (S/)
Producción
promedio mensual
kg
Costo total (S/)
1. Electricidad 6741,88 64886,93 0,104
3. Internet y telefonía 150 64886,93 0,002
4. Alquiler de local 800 64886,93 0,012
5. Alquiler furgón 1000 64886,93 0,015
Total, Costo S/ 2,37
Precio de venta S/ 4,20
Beneficio S/ 1,83
Eficiencia económica S/ 1,77
k. Grado de capacitación
Este indicador se asume que incrementa en un 100% ya que los trabajadores no tenían
ningún tipo de capacitación con respecto a las actividades del trabajo y ahora con la mejora
propuesta, se puede logar este incremento.
138
l. Cuadro comparativo de indicadores
En la Tabla 97 , se muestra la comparación de los indicadores actuales y las mejoras,
así mismo se halló la variación porcentual de mejora en los indicadores de producción,
productividad y eficiencia económica.
Tabla 97. Comparación de indicadores
Producto Manga plástica de 40"
Lote 1 unidad de 51,5 ± 2,0 kg
INDICADORES ACTUAL MEJORADO Variación
%
Cuello de botella (min) 44,63 30,18 -32%
Tiempo promedio (min) 98,96 73,65 -26%
Nivel de servicio actual 78% 100% 27%
Pérdidas económicas por pedidos no atendidos 49 205,65 0 0%
Actividades productivas 88% 91,1% 4%
Recorrido total en metros 73,32 39,59 -46%
Grado de capacitación 0% 100% 100%
Actividades improductivas 12% 8,9 % -26%
PRODUCCIÓN
Producción Teórica
anual (kg) 526 578,65 778 643,43 48%
Producción Teórica
mensual (kg) 43 881,55 64 895,53 48%
Producción estándar
(kg) - 60 459,63
PRODUCTIVIDAD
Productividad de M.O
(kg/ mano de
obra*mes)
1517, 84 5407,24 256%
EFICIENCIA
Eficiencia Física 95% 98% 3%
Eficiencia Económica 1,23 1,77 44%
Eficiencia de planta 50,6% 100% 97,6%
CAPACIDAD Capacidad de diseño
(kg/mes) 49 920 68 640
37,5%
139
Utilización 44,50% 94,53% 112,43%
3.7. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
Se realizó la proyección de la demanda de mangas plásticas de 40 pulgadas en base al
historial de ventas en la empresa AYC Plast E.I.R.L (Anexo 6), dónde se usó como base el
método de suavización exponencial doble para la proyección de los 5 años próximos. Se uso
este método debido a que se ajusta a la tendencia de los datos presentados. Luego de
aplicarla, se confirmó que es la correcta debido a que el MAPE tiene un valor del 2,3 %,
mucho menor al 20% establecido para validar el método. Para este método se hace uso de
dos variables: un valor alfa que da relevancia a los datos históricos y un valor beta que le da
la importancia media a la tendencia de datos. Los resultados de la proyección se presentan a
continuación:
Tabla 98. Demanda proyectada
Año Demanda Kg
2020 396705
2021 429819
2022 455672
2023 476015
2024 492546
Fuente: AYC Plast E.I.R.L
Los datos de la demanda proyectada serán de vital importancia para el cuadro de costo
beneficio que se presenta la Tabla 98. Cabe resaltar que en ninguno de los años la demanda
supera la capacidad efectiva de la empresa, por lo que se podrá atender todos los pedidos,
teniendo un nivel de servicio de 100%. Cabe resaltar que la mejora se realizó en base Los
costos para cada propuesta se sustentan a continuación.
3.7.1. Inversiones
3.7.1.1. Inversión fija Tangible
La inversión tangible está dada con respecto a las modificaciones de la infraestructura,
maquinaria y equipos a adquirir. Estás resultaron del análisis de cada una de las mejoras
propuestas en la redistribución de planta, diseño de puestos de trabajo, reducción del cuello
de botella, entre otras.
140
a. Infraestructura
El costo total de modificaciones de infraestructura es de s/. 522 soles. En la Tabla 99, se
especifica el valor económico de cada una de las modificaciones que se realizarán en el área
de producción, específicamente en el almacén de producto terminado.
Tabla 99. Costo total en infraestructura
Descripción Valor monetario
Demolición de pared de 5m2 S/ 100,00
Reconstrucción y falsa columna m2 S/ 150,00
Tarrajeado S/ 72,00
Acabados S/ 50,00
Materiales e imprevistos S/ 150,00
TOTAL S/ 522,00
b. Acondicionamiento
El costo de acondicionamiento se ha considerado para el área de producción. En la
propuesta de estandarización de puestos de trabajo en la etapa de pesado de materia prima
se le adhirió la inspección de la misma y para ello se propuso mandar hacer un depósito
tipo tina de material galvanizado para realizar el muestreo del material de ingreso que llega
en mal estado a la empresa, así mismo se realizarán separaciones de los almacenes
mediante el uso de muros de Drywall. En la Tabla 100, se muestran los costos a detalle.
Tabla 100. Costos de acondicionamiento de planta
c. Maquinaria y equipos
Descripción cantidad Precio unitario Valor
monetario
Muros con sistema Drywall 30 S/. 73,00 S/ 2 190,00
Depósito de galvanizado
1,1x1x25
1 S/. 350,00 S/ 350,00
TOTAL S/ 1 810,00
141
Para la adquisición de la máquina extrusora se hizo una evaluación de los factores más
relevantes para la adquisición, así mismo se compararon con 4 tipos de extrusoras y se
eligió a la que más se adapta al requerimiento de la empresa. Por otro lado, se hace la
adquisición de una analizadora de humedad para el área de control de calidad de pellets,
este ayudará a verificar si el material está apto para pasar a extrusión de lo contrario se
tomarán otras medidas hasta tener un secado completo del material. Los montos fueron
dados en dólares en la cotización, es por ello que se procedió a convertirlo en moneda
peruana por un valor de 3,35 soles, teniendo una suma total de S/.144 050, como se observa
en la Tabla 101.
Tabla 101. Maquinaria y equipo.
Descripción cantidad Valor monetario
Extrusora ETC-E65/30S+ IGV 1 S/113 900,00
Analizador de humedad 1 S/ 30 150,00
TOTAL 2 S/ 144 050,00
d. Equipos de protección personal
Los EPP’s fueron recomendados usar obligatoriamente en los puestos de trabajo de los
operarios, debido a que esto permite que estén más seguros al realizar sus actividades,
evitando lesiones y daños a su integridad física a corto o largo plazo. El costo total por año
en equipos de protección personal será de S/.1 174,20.
Tabla 102. Equipos de protección personal
EPP's CANTIDAD PRECIO Valor
monetario
Zapatos Dieléctricos 12 S/ 49,90 S/ 598,80
Polos Manga Larga 12 S/ 6,50 S/ 78,00
Fajas 2 S/ 35,00 S/ 70,00
Guantes Anticorte 1 S/ 57,90 S/ 57,90
Respiradores De Una Vía 7 S/ 44,90 S/ 314,30
Lentes 6 S/ 3,90 S/ 23,40
Taponera 11 S/ 1,90 S/ 20,90
Orejeras 1 S/ 10,90 S/ 10,90
TOTAL 52 S/ 1 174,20
142
3.7.1.2. Inversión fija Intangible
Dentro de la inversión fija intangible se ha considerado los costos de capacitación,
gastos de instalación de maquinaria, al traslado de la máquina extrusora de lima hasta
Chiclayo y, por último, la pérdida económica que se tiene por 2 días de parada para la
instalación de la máquina y modificaciones en la infraestructura. A continuación, se
muestran los costos totales detallados.
Tabla 103. Costo total de capacitaciones
Sesión Título de capacitación Costo total
1 Proceso productivo de la empresa AYC PLAST, el manejo
adecuado de los recursos y llenado de formatos. S/ 140,00
2 Importancia y mejoras para alcanzar los niveles de servicio
demandados. S/ 120,00
3 Importancia de eliminar los desperdicios(mermas) en la
empresa S/ 105,00
4 Aplicación adecuada de los procedimientos e Instructivos de
cada área. S/ 180,00
5 Uso y manejo de herramientas / maquinaria. S/ 340,00
6 Seguridad y salud en el trabajo y la importancia de mantener
limpios los espacios de trabajo S/ 380,00
TOTAL S/ 1 265,00
Tabla 104. Gastos de instalación de maquinaria y modificación de la infraestructura
Gastos de instalación de maquinaria Operarios Costo Costo total
Hospedaje 2 S/35,00 S/ 70,00
Alimentos 2 S/ 40,00 S/ 80,00
Pago de obreros 2 S/60,00 S/120,00
TOTAL S/270,00
Tabla 105. Costo de transporte de maquina extrusora Lima-Chiclayo
Descripción Peso Costo/kg Costo total
Traslado de maquinaria 3500 S/. 1,80 S/ 6 300,00
Tabla 106. Pérdidas económicas por paradas
143
PRODUCCIÓN
REAL- MENSUAL
kg
DÍAS/
MES
BENEFICIO
ECONÓMICO
TOTAL, DE
PÉRDIDA POR
PARADA PARADA 2 DÍAS
64 886,93 26 0,79 S/ 1 971,56 S/ 3 943,13
3.7.1.3. Cálculo de los Ingresos Del Proyecto
Para la evaluación económica financiera se tomó en cuenta la proyección de demanda
mostrada en la Tabla 98. Así mismo en la Tabla 107, se puede observar la proyección de las
ventas en kg que pudieron ser atendidas en el año 2018 y de ello se tiene la referencia de la
cantidad que podrá ser atendida durante los próximos años. Para conocer la demanda real
que se abastecerá con la mejora se resta la proyección menos las ventas que es la cantidad
de producción realizada en la empresa, obteniéndose así la demanda de los próximos 5 años.
Tabla 107. Demanda proyectada de los próximos 5 años
DATOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PROYECCIÓN-
kg (A) 396 704,50 429 819,00 455 672,00 476 014,50 492 546,00
VENTAS 2018-
kg(B) 218 188,63 218 188,63 218 188,63 218 188,63 218 188,63
Demanda-
kg (A-B) 178 515,87 211 630,37 237 483,37 257 825,87 274 357,37
La nueva demanda multiplicada por el precio de venta (S/4,20/kg) permite conocer cuánto
será el ingreso obtenido por cada año proyectado.
Tabla 108. Ingresos Proyectados
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Demanda
Atendida
k
g
178 515,87 211 630,37 237 483,37 257 825,87 274 357,37
Precio De Venta *
kg
S/ S/ 4,20 S/ 4,20 S/ 4,20 S/ 4,20 S/ 4,20
Ingresos (C) S/ S/749
766,65
S/888
847,55
S/997
430,15
S/1082
868,65
S/1152
300,95
Así mismo se determinó en la Tabla 96 que el costo de producción por kg equivale a
(S/2,35/kg).
Tabla 109. Costos de producción Proyectados
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
144
Demanda
Atendida
kg 178 515,87 211 630,37 237 483,37 257 825,87 274 357,37
Costo Por kg S/ S/ 2,37 S/ 2,37 S/ 2,37 S/ 2,37 S/ 2,37
Costo De
Producción (D)
S/ S/423 082,61 S/501 563,98 S/562 835,59 S/611 047,31 S/650 226,97
Después se obtiene mediante la resta de ingresos y costo de producción el total de ingresos
que se obtendrán anualmente.
Tabla 110. Total, de ingresos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total, De Ingresos
(C-D)
S/ S/326 684,04 S/387 283,58 S/434 594,57 S/471 821,34 S/502 073,99
3.7.1.4. Cálculo de la Tasa mínima de Aceptación de Rendimiento
Se realiza el cálculo de este indicador como referencia para determinar si se generarán
ganancias o no en el proyecto. Si el TIR no es superior al TMAR, este proyecto no será
aprobado ya que no será viable.
En la siguiente tabla se presentan todos los datos usados para determinar el TMAR. La
tasa de inflación según el INEI en el año 2018 fue equivalente a 2,48 %, la cual sumada al
porcentaje de ganancia esperada por el inversor es de 17,48 %, por otro lado, tenemos que
el TEA será equivalente al 14%, préstamo que será otorgado por el Banco de crédito del
Perú. Así mismo se tiene que el 30 % es la inversión del inversor y el 70 % será otorgado
por financiamiento. El TMAR obtenido es de 15,04 %.
Tabla 111. Cálculo de TMAR (%)
Tasa
inflacionaria
% de ganancia esperado
Inversión Propia 2,48% 15% 17,48%
Inversión
Financiada
14% 14%
% de aporte TMAR Ponderado
Inversión Propia 30% 17,48% 5,24%
Inversión
Financiada
70% 14% 10%
TMAR GLOBAL 15,04%
145
3.7.1.5. Cálculo de los Gastos Financieros
Cómo ya se explicó anteriormente, el banco será el encargado de financiar el 70 % del
proyecto en un periodo de 5 años, por lo que se procedió a calcular el interés y la amortización
durante este periodo, teniendo como suma de estos el total de gastos financieros que se tendrán
en cuenta en el flujo de caja presentado más adelante.
Tabla 112. Gastos Financieros
GASTOS FINANCIEROS
PRE OPER 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año
PRESTAMO A LARGO
PLAZO (A) 118 874,79
PRESTAMO A CORTO
PLAZO
INTERESES (B)
(A-C) *0.14 16 642,47 13 313,98 9 985,48 6 656,99 3 328,49
Por préstamos a largo plazo 8 321,24 13 313,98 9 985,48 6 656,99 3 328,49
Por préstamos a corto plazo
AMORTIZACIONES (C)
A/5 23 774,96 23 774,96 23 774,96 23 774,96 23 774,96
Por préstamos a Largo plazo 23 774,96 23 774,96 23 774,96 23 774,96 23 774,96
Por préstamos a corto plazo
TOTAL, GASTOS
FINANCIEROS (B+C) 40 417,43 37 088,93 33 760,44 30 431,95 27 103,45
A continuación, se muestra el flujo de caja que hace referencia a los ingresos y salidas
netas de dinero, además se tiene que la inversión de las mejoras propuestas equivale a
S/ 169 821,13.
146
ITEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS Unidad
DEMANDA ATENDIDA kg 178 515,87 211 630,37 237 483,37 257 825,87 274 357,37
INGRESOS S/ S/749 766,65 S/888 847,55 S/997 430,15 S/1082 868,65 S/1152 300,95
COSTO DE PRODUCCIÓN S/ S/423 082,61 S/501 563,98 S/562 835,59 S/611 047,31 S/650 226,97
GASTOS DE FINANCIAMIENTO S/40 417,43 S/37 088,93 S/33 760,44 S/30 431,95 S/27 103,45
Total de ingresos S/ S/286 266,61 S/350 194,64 S/400 834,13 S/441 389,40 S/474 970,53
INVERSION TANGIBLE
INFRAESTRUCTURA S/ S/ 522,00
ACONDICIONAMIENTO S/ S/2 540,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS S/ S/144 050,00
EPP's S/5 871,00
TOTAL DE INVERSIÓN TANGIBLE S/152 983,00
INVERSION INTANGIBLE
TRASLADO DE MAQUINARIA S/ S/6 300,00
CAPACITACIONES S/ S/6 325,00
INSTALACIÓN DE MAQUINARIA S/ S/ 270,00
PARADA 2 DÍAS S/ S/3 943,13
TOTAL DE INVERSIÓN INTANGIBLE S/16 838,13
INVERSION TOTAL S/169 821,13
INVERSIÓN PROPIA S/50 946,34
INVERSIÓN FINANCIADA S/118 874,79
UTILIDAD BRUTA S/116 445,48 S/350 194,64 S/400 834,13 S/441 389,40 S/474 970,53
Depreciación -S/7 202,50 -S/7 202,50 -S/7 202,50 -S/7 202,50 -S/7 202,50
Utilidad sin Impuestos S/109 242,98 S/342 992,14 S/393 631,63 S/434 186,90 S/467 768,03
Impuestos (30%) S/32 772,90 S/102 897,64 S/118 089,49 S/130 256,07 S/140 330,41
Depreciación S/7 202,50 S/7 202,50 S/7 202,50 S/7 202,50 S/7 202,50
UTILIDAD NETA -S/50 946,34 S/83 672,59 S/247 297,00 S/282 744,64 S/311 133,33 S/334 640,12
Acumulado -S/50 946,34 S/32 726,25 S/280 023,25 S/562 767,89 S/873 901,22 S/1208 541,34
Tabla 113. Flujo de Caja Proyectado
147
Finalmente se determinó el análisis costo- beneficio que es el indicador neto de rentabilidad
y se obtiene de dividir los ingresos totales netos entre el valor de los costos de producción, la
inversión de las propuestas y los gastos de financiamiento. Según la fórmula usada el beneficio
costo obtenido es de S/1,18, por lo que podemos concluir que por cada sol invertido se tendrá
una ganancia de S/0,18.
Beneficio/costo = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠+ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
Beneficio/costo = 𝑆/ 749 766,65
S/423 082,61+S/40 417,43+ S/169 821,13
= 𝑆/1,18
Se determinó el periodo de recuperación de la inversión de las propuestas de mejora
mediante la siguiente fórmula:
Periodo de recuperación = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜
Periodo de recuperación =S/169 821,13 año
S/83 672,59 año= 2,03 ∗ 30
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠= 61 𝑑í𝑎𝑠
Finalizado el flujo de caja se determinaron los siguientes indicadores de rentabilidad. Se
obtuvo que el van es mayor 0, así mismo, al comparar el TIR de 259,37 % y el TMAR de
15,04 %, se asegura una alta rentabilidad del proyecto, es decir, se debe invertir.
Tabla 114. Cuadro Resumen De Indicadores De Rentabilidad
B/C S/ 1,18
VAN S/ 642 724,97
TIR 259,37%
TMAR 15,04%
148
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.CONCLUSIONES
La propuesta de mejora de la empresa en estudio permitió incrementar en un 22 % su nivel de
servicio. Aumentando de 78 % al 100 %.
Se diagnosticó que la empresa A&C Plast E.I.R.L contaba con un bajo nivel de servicio
causado porque el material de ingreso no cumplía con las especificaciones técnicas dadas por
la empresa, no existían métodos de trabajo estandarizados, la inadecuada distribución de
planta y puestos de trabajo y la falta de capacitación del personal. Estas causas, conllevaban
a la empresa a obtener un 78% de nivel de servicio, con un impacto económico contra la
empresa de 49 205,65 soles durante el período evaluado.
Se utilizó la metodología de Pareto para identificar el objeto de estudio de la investigación.
Para eliminar las causas que conllevaban a un nivel se servicio bajo, se procedió a estandarizar
el proceso de evaluación y selección de proveedores de materia prima, proponiendo
procedimientos, formatos y controles para que el material de ingreso cumpla con los
requerimientos. Asimismo, se procedió a diseñar los puestos de trabajo y a proponer métodos
adecuados para realizar eficientemente las actividades dentro del proceso. Fue necesario
también, realizar un balance de líneas para maximizar la eficiencia de la línea de producción,
buscando estaciones que disminuyan tiempos muertos y propuestas que reduzcan la
restricción del proceso como la compra de un nuevo equipo de extrusión para el área de
producción. Como apoyo a lo trabajado, se realizó la propuesta de una distribución de planta,
con nuevas áreas de apoyo para un mayor control de los procesos, mejorando así el flujo de
materiales y del personal a través de la metodología SLP (System Layout Planning).
Finalmente, se planteó un programa y plan de capacitación con temas de acorde a las
necesidades de la empresa, los cuales se programaron para ser dictados a lo largo del año
2019. Con estas propuestas se mejoraron los indicadores aumentando la producción en un
100%, de 22 205 kg/ al mes a una máxima capacidad efectiva de 64 895,53 kg/mes
Por último, se realizó el análisis costo beneficio del proyecto, para lo cual se procedió a
realizar la proyección de la demanda mediante el método de suavización exponencial doble y
a calcular los costos incurridos de las propuestas presentadas. Dónde se obtuvo que la empresa
invierte un total de 169 821,13 soles en las propuestas realizadas y su periodo de retorno de
inversión equivale a 61 días, con un beneficio costo de 1,18 soles, por lo que podemos concluir
que por cada sol invertido se tendrá una ganancia de 0,18 soles.
149
4.2. RECOMENDACIONES
Se debe considerar el análisis del nuevo cuello de botella dado por el balance de líneas, ya
que esta puede servir como fuente de investigación, para seguir incrementando la eficiencia
de línea y reduciendo los tiempos muertos.
Se recomienda a la empresa aplicar la metodología 5S para mantener el orden y limpieza
de la empresa, de esta forma lograr mejorar la productividad, clima laboral y bienestar dentro
del proceso productivo.
Se recomienda aplicar un plan de mantenimiento preventivo en el área de producción, ya
que las extrusoras usualmente presentan fallas que retrasan el proceso productivo y por ende
disminuye la producción estimada, es por ello que se debe buscar s prever paradas innecesarias
para incrementar la producción.
150
V. BIBLIOGRAFÍA
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https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/14/modelo-de-un-plan-de-capacitacion-2/.
[Último acceso: 02 noviembre 2018].
152
VI. ANEXOS
ENCUESTA PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN
Lea detenidamente cada pregunta y conteste de acuerdo a lo que considere más adecuado.
OBJETIVO:
Identificar las condiciones de trabajo de los operarios y el grado de capacitación.
Datos Generales:
Edad: _________ Género: ( ) Masculino
Grado de instrucción:
( ) Sin Estudios ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Universitaria ( ) Superior Técnica
I. DIAGNÓSTICO
1. ¿Está Satisfecho con la labor que realiza?
No Sí A veces
Si respondió No, especifique por qué
2. ¿Alguna vez ha recibido alguna capacitación para desarrollar sus actividades adecuadamente dentro de la
empresa?
No Sí A veces
Si respondió No, especifique por qué
3. ¿Usted como trabajador considera que trabaja con las condiciones adecuadas de seguridad de acuerdo a la
labor que desempeña?
No Sí A veces
Si respondió No, especifique por qué
4. ¿Marque con una “x” la opción que usted considere el mayor problema que afecta a la forma en como
desarrolla su trabajo?
( ) Inadecuada distribución de las áreas de trabajo en planta.
( ) Falta de capacitación.
( ) Condiciones de trabajo inadecuadas.
( ) Otra
Si respondió “otra” especifique
5. ¿Qué alternativa de solución plantearía para mejorar su área de trabajo?
( ) Reorganizar la distribución de las áreas de trabajo.
( ) Capacitar al personal.
( ) Mejorar el ambiente de trabajo
( ) Otra
Si respondió otra especifique
____________________________________________________________________________________________________
Anexo 1. Encuesta para los operarios del área de producción
153
Anexo 2. Cotizaciones de maquinarias
154
155
156
157
158
159
160
Anexo 3. Sistema de suplementos por descanso
161
Anexo 4. Analizador de humedad de pellets
162
Anexo 5. Plancha Drywall
163
Anexo 6. Pronóstico de la demanda de mangas plásticas de 40 pulgadas
Se realizó el pronóstico de la demanda tomando en cuenta dos variables: un valor alfa (α) y beta
(β), dónde el alfa da relevancia a los datos históricos y beta da importancia media a la tendencia
de datos. Luego se calculó un pronóstico suavizado, siguiendo la tendencia suavizada, posterior
a ello el pronóstico con tendencia. En la siguiente tabla se muestran los resultados del análisis
β 0,1
α 0,3
MAPE 2,30%
Año Periodo Demanda Pronóstico suavizado
Tendencia suavizada
Pronóstico con tendencia
2018 Enero 460 460,00 0,00 460,00
2018 Febrero 395 460,00 0,00 460,00
2018 Marzo 370 440,50 -1,95 438,55
2018 Abril 380 417,99 -4,01 413,98
2018 Mayo 390 403,78 -5,03 398,76
2018 Junio 363 396,13 -5,29 390,84
2018 Julio 380 382,49 -6,12 376,37
2018 Agosto 493 377,46 -6,01 371,44
2018 Septiembre 490 407,91 -2,37 405,54
2018 Octubre 568 430,88 0,17 431,04
2018 Noviembre 582 472,13 4,27 476,41
2018 Diciembre 595 508,08 7,44 515,53
2019 Enero 516 539,37 9,83 549,19
2019 Febrero 550 539,24 8,83 548,07
2019 Marzo 549 548,65 8,89 557,54
2019 Abril 558 554,97 8,63 563,61
2019 Mayo 564 561,93 8,46 570,39
2019 Junio 571 568,47 8,27 576,75
2019 Julio 577 575,02 8,10 583,12
2019 Agosto 584 581,29 7,92 589,20
2019 Septiembre 590 587,64 7,76 595,40
2019 Octubre 596 593,78 7,60 601,38
2019 Noviembre 602 599,77 7,44 607,20
2019 Diciembre 608 605,64 7,28 612,92
2020 Enero 613 611,45 7,13 618,58
2020 Febrero 619 616,91 6,97 623,87
2020 Marzo 624 622,41 6,82 629,23
2020 Abril 630 627,66 6,66 634,32
2020 Mayo 635 633,03 6,53 639,56
2020 Junio 640 638,19 6,40 644,59
2020 Julio 645 643,21 6,26 649,47
164
2020 Agosto 650 648,13 6,12 654,25
2020 Septiembre 655 652,98 6,00 658,97
2020 Octubre 659 657,78 5,88 663,66
2020 Noviembre 664 662,26 5,74 668,00
2020 Diciembre 669 666,80 5,62 672,42
2021 Enero 673 671,39 5,52 676,91
2021 Febrero 677 675,74 5,40 681,13
2021 Marzo 682 679,89 5,27 685,17
2021 Abril 686 684,22 5,18 689,40
2021 Mayo 690 688,38 5,08 693,45
2021 Junio 694 692,42 4,97 697,39
2021 Julio 698 696,37 4,87 701,25
2021 Agosto 702 700,27 4,77 705,05
2021 Septiembre 706 704,13 4,68 708,82
2021 Octubre 709 707,97 4,60 712,57
2021 Noviembre 713 711,50 4,49 715,99
2021 Diciembre 716 715,09 4,40 719,49
2022 Enero 720 718,45 4,30 722,74
2022 Febrero 723 721,92 4,21 726,13
2022 Marzo 727 725,19 4,12 729,32
2022 Abril 730 728,62 4,05 732,67
2022 Mayo 733 731,87 3,97 735,84
2022 Junio 736 734,99 3,89 738,87
2022 Julio 739 738,01 3,80 741,81
2022 Agosto 742 740,97 3,72 744,68
2022 Septiembre 745 743,88 3,63 747,51
2022 Octubre 748 746,76 3,56 750,32
2022 Noviembre 751 749,62 3,49 753,11
2022 Diciembre 754 752,48 3,43 755,91
2023 Enero 756 755,33 3,37 758,70
2023 Febrero 759 757,89 3,29 761,18
2023 Marzo 762 760,53 3,22 763,75
2023 Abril 764 763,22 3,17 766,39
2023 Mayo 767 765,68 3,10 768,77
2023 Junio 769 768,24 3,05 771,29
2023 Julio 772 770,60 2,98 773,58
2023 Agosto 774 773,10 2,93 776,03
2023 Septiembre 777 775,42 2,87 778,29
2023 Octubre 779 777,90 2,83 780,73
2023 Noviembre 781 780,21 2,78 782,99
2023 Diciembre 783 782,39 2,72 785,11
2024 Enero 786 784,48 2,65 787,13
2024 Febrero 788 786,79 2,62 789,41
2024 Marzo 790 788,99 2,58 791,57
2024 Abril 792 791,10 2,53 793,63
2024 Mayo 794 793,14 2,48 795,62
2024 Junio 796 795,14 2,43 797,57
2024 Julio 798 797,10 2,39 799,48
165
2024 Agosto 800 799,04 2,34 801,38
2024 Septiembre 802 800,97 2,30 803,27
2024 Octubre 804 802,89 2,26 805,15
2024 Noviembre 806 804,80 2,23 807,03
2024 Diciembre 808 806,72 2,20 808,92
Se obtiene el resultado del pronóstico de los años 2020 a 2024, en unidades y tomando como
base el peso promedio de una manga plástica se multiplica a este por 51,5 kg.
Para la validación del método es necesario determinar el valor error porcentual (MAPE). El
método es válido ya que un error menor a 20% tiene mayores posibilidades de acertar a la
demanda futura.
Periodo Demanda Pronóstico Error de
pronóstico
Desviación absoluta media
(MAD)
Error cuadrático medio (MSE)
Error porcentual absoluto medio
(MAPE)
1 460 460 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 395 460 -65,00 65,00 4225,00 16,46%
3 370 439 -68,55 68,55 4699,10 18,53%
4 380 414 -33,98 33,98 1154,54 8,94%
5 390 399 -8,76 8,76 76,72 2,25%
6 363 391 -27,84 27,84 775,22 7,67%
7 380 376 3,63 3,63 13,21 0,96%
8 493 371 121,56 121,56 14776,51 24,66%
9 490 406 84,46 84,46 7133,36 17,24%
10 568 431 136,96 136,96 18756,89 24,11%
11 582 476 105,59 105,59 11150,25 18,14%
12 595 516 79,47 79,47 6316,14 13,36%
13 516 549 -33,19 33,19 1101,87 6,43%
14 550 548 1,93 1,93 3,74 0,35%
15 549 558 -8,54 8,54 72,85 1,55%
16 558 564 -5,61 5,61 31,44 1,00%
17 564 570 -6,39 6,39 40,82 1,13%
18 571 577 -5,75 5,75 33,01 1,01%
19 577 583 -6,12 6,12 37,48 1,06%
20 584 589 -5,20 5,20 27,06 0,89%
21 590 595 -5,40 5,40 29,18 0,92%
22 596 601 -5,38 5,38 28,94 0,90%
23 602 607 -5,20 5,20 27,07 0,86%
Año Demanda en
unidades Variación Demanda en
kg
2018 5466 281499
2019 6865 26% 353548
2020 7703 12,2% 396705
2021 8346 8,3% 429819
2022 8848 6,0% 455672
2023 9243 4,5% 476015
2024 9564 3,5% 492546
166
24 608 613 -4,92 4,92 24,24 0,81%
25 613 619 -5,58 5,58 31,13 0,91%
26 619 624 -4,87 4,87 23,73 0,79%
27 624 629 -5,23 5,23 27,35 0,84%
28 630 634 -4,32 4,32 18,70 0,69%
29 635 640 -4,56 4,56 20,79 0,72%
30 640 645 -4,59 4,59 21,05 0,72%
31 645 649 -4,47 4,47 19,99 0,69%
32 650 654 -4,25 4,25 18,10 0,65%
33 655 659 -3,97 3,97 15,80 0,61%
34 659 664 -4,66 4,66 21,72 0,71%
35 664 668 -4,00 4,00 16,00 0,60%
36 669 672 -3,42 3,42 11,68 0,51%
37 673 677 -3,91 3,91 15,27 0,58%
38 677 681 -4,13 4,13 17,09 0,61%
39 682 685 -3,17 3,17 10,03 0,46%
40 686 689 -3,40 3,40 11,54 0,50%
41 690 693 -3,45 3,45 11,94 0,50%
42 694 697 -3,39 3,39 11,51 0,49%
43 698 701 -3,25 3,25 10,54 0,47%
44 702 705 -3,05 3,05 9,28 0,43%
45 706 709 -2,82 2,82 7,93 0,40%
46 709 713 -3,57 3,57 12,74 0,50%
47 713 716 -2,99 2,99 8,94 0,42%
48 716 719 -3,49 3,49 12,21 0,49%
49 720 723 -2,74 2,74 7,53 0,38%
50 723 726 -3,13 3,13 9,83 0,43%
51 727 729 -2,32 2,32 5,36 0,32%
52 730 733 -2,67 2,67 7,14 0,37%
53 733 736 -2,84 2,84 8,07 0,39%
54 736 739 -2,87 2,87 8,26 0,39%
55 739 742 -2,81 2,81 7,91 0,38%
56 742 745 -2,68 2,68 7,20 0,36%
57 745 748 -2,51 2,51 6,32 0,34%
58 748 750 -2,32 2,32 5,37 0,31%
59 751 753 -2,11 2,11 4,46 0,28%
60 754 756 -1,91 1,91 3,63 0,25%
61 756 759 -2,70 2,70 7,30 0,36%
62 759 761 -2,18 2,18 4,75 0,29%
63 762 764 -1,75 1,75 3,06 0,23%
64 764 766 -2,39 2,39 5,73 0,31%
65 767 769 -1,77 1,77 3,15 0,23%
66 769 771 -2,29 2,29 5,23 0,30%
67 772 774 -1,58 1,58 2,49 0,20%
68 774 776 -2,03 2,03 4,14 0,26%
69 777 778 -1,29 1,29 1,67 0,17%
70 779 781 -1,73 1,73 3,01 0,22%
71 781 783 -1,99 1,99 3,96 0,25%
72 783 785 -2,11 2,11 4,46 0,27%
73 786 787 -1,13 1,13 1,28 0,14%
167
74 788 789 -1,41 1,41 2,00 0,18%
75 790 792 -1,57 1,57 2,46 0,20%
76 792 794 -1,63 1,63 2,65 0,21%
77 794 796 -1,62 1,62 2,63 0,20%
78 796 798 -1,57 1,57 2,46 0,20%
79 798 799 -1,48 1,48 2,20 0,19%
80 800 801 -1,38 1,38 1,91 0,17%
81 802 803 -1,27 1,27 1,61 0,16%
82 804 805 -1,15 1,15 1,32 0,14%
83 806 807 -1,03 1,03 1,07 0,13%
84 808 809 -0,92 0,92 0,85 0,11%
Suma de errores 72,31 994,91 71072,14 192,84%
A continuación, se muestra el cuadro resumen de la validación del MAPE.
CFE 72,31
MAD 11,84
MSE 846,10
MAPE 2,30%
Señal de rastreo 6,11