74
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO DE GRADUACIÓN TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL AREA GESTION DE LA PRODUCCIÓN TEMA DISMINUCIÓN DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS GENERADOS POR AVERÍAS EN TROQUELES AUTOR CALDERÓN LEÓN LUIS ABDON DIRECTOR DE TESIS ING. IND. MUÑOZ RUIZ ÁNGEL ALBERTO 2003 - 2004 GUAYAQUIL - ECUADOR

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO DE GRADUACIÓN

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

AREA GESTION DE LA PRODUCCIÓN

TEMA

DISMINUCIÓN DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS GENERADOS POR AVERÍAS EN TROQUELES

AUTOR

CALDERÓN LEÓN LUIS ABDON

DIRECTOR DE TESIS ING. IND. MUÑOZ RUIZ ÁNGEL ALBERTO

2003 - 2004

GUAYAQUIL - ECUADOR

Page 2: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

“La responsabilidad de los hechos ideas y doctrinas expuestos en esta

tesis corresponden exclusivamente al autor”.

Firma……………………………

Calderón León Luis Abdón

C.C. 010366963-6

Page 3: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

AGRADECIMIENTO.

Al Ing. Ángel Muñoz Ruiz, por la

dirección de este trabajo, y a las

personas que contribuyeron de una u

otra forma para alcanzar esta meta.

Page 4: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

DEDICATORIA

A mi familia por el apoyo brindado y a los docentes de esta facultad por sus enseñanzas.

Page 5: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

RESUMEN

Tema: Disminución de tiempos improductivos generados por averías en troqueles.

Autor: Calderón León Luis Abdón

El objetivo general de este trabajo es incrementar la eficiencia en el proceso de elaboración de cajas de cartón en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. basado en la reducción de los tiempos improductivos en las secciones de imprentas ocasionados por falencias en el departamento de troqueles.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

- Recopilación de información en los departamentos involucrados. - Análisis y proceso de la información. - Cuantificación de las pérdidas. - Planteo de soluciones.

Los tiempos improductivos en la sección de imprentas generado por averías en troqueles en el año 2003 sumó 153.24 horas, esto representa una producción de 972,000 unidades no producidas lo que en unidades monetarias es igual a $35,565, además considerando que el costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en el departamento de troqueles, por la no realización de mantenimiento preventivo, falta y uso inadecuado de los materiales, mala distribución del personal. Se propone una disminución del 75% de este tiempo improductivo, incrementado la producción en un 1.4% anualmente. Las soluciones planteadas consisten en invertir en la creación de un inventario de seguridad y la compra de un equipo de computo para facilitar la labor de planificar el mantenimiento de troqueles. La propuesta requiere de un desembolso de $7,605. Para el análisis económico se utilizan herramientas como son Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto, Periodo de Recuperación de la Inversión, Flujo de Caja Proyectado.

Calderón León Luis Abdón Ing. Ind. Muñoz Ruiz Ángel C.I. 010366963-6 Director de Tesis

Page 6: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

ÍNDICE

CAPITULO I

INTRODUCCION

1.1 Antecedentes. 1

1.1.1 Ubicación geográfica. 2

1.1.2 Misión . 3

1.1.3 Visión. 3

1.1.4 Identificación CIIU. 3

1.1.5 Productos que elabora. 3

1.1.6 Descripción de los problemas que presenta la empresa. 4

1.2 Justificativos. 5

1.3 Objetivos. 5

1.3.1 Objetivo general. 5

1.3.2 Objetivos específicos. 5

1.4 Metodología. 6

1.5 Marco teórico. 6

CAPITULO II

DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2.1 Recursos con que cuenta la empresa. 8

2.1.1 Recurso humano. 8

2.1.2 Estructura de la organización. 9

2.1.3 Inventario de maquinaria y equipo. 10

2.1.4 Materia prima utilizada en los procesos de ICESA. 16

22 Planificación de la producción. 18

Page 7: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

2.3 Procesos tecnológicos. 18

2.3.1 Proceso de elaboración de cartón corrugado. 18

2.3.2 Proceso de elaboración cajas de cartón y separadores. 19

2.4 Componentes del cartón corrugado. 20

2.4.1 Definición. 21

2.4.2 Propiedades básicas. 21

2.4.2.1 Resistencia al aplastamiento vertical. 21

2.4.2.2 Resistencia al aplastamiento horizontal. 21

2.4.2.3 Resistencia al rasgado. 21

2.4.3 Clases de cartón corrugado. 22

2.5 Descripción de las áreas a estudiar. 22

2.6 Cuantificación de los tiempos improductivos en 23

Industria Cartonera Ecuatoriana.

CAPITULO III

DIAGNÓSTICO

3.1 Análisis del FODA. 24

3.1.1 Principales consumidores de nuestros 26

productos en el año 2003.

CAPITULO IV

INDICES DE PRODUCCIÓN EN EL AÑO 2003

4.1 Resumen de producción por imprentas 28

para el año 2003.

Page 8: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

CAPITULO V

ANALISIS DEL CASO A ESTUDIARSE

5.1 Tiempos improductivos imputados a

33

troqueles en el año 2003.

5.1.1 Daño del material (cauchos, cuchillas). 34

5.1.2 Daño constante de los troqueles. 35

5.1.3 Mala calidad de la caja. 35

5.2 Influencia de los problemas. 36

5.3 Cuantificación de los problemas. 37

CAPITULO VI

ANALISIS DE SOLUCIONES

6.1 Alternativas de soluciones.

39

6.1.1 Inversión en un equipo de computación.

39

6.1.2 Capacitar al personal respecto al uso del equipo.

40

6.1.3 Realizar mantenimiento programando. 41

6.1.4 Establecer inventarios de seguridad para los 43

diferentes materiales utilizados en troqueles.

Page 9: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

CAPITULO VII

ANALISIS ECONÓMICO.

7.1 Costo de soluciones

46

7.1.1 Adquisición de un equipo de cómputo. 46

7.2 Inversión en inventario de seguridad 47

7.3 Decisiones económicas 49

7.3.1 Análisis Beneficio - Costo 49

7.3.2 Flujo de caja 51

7.3.3 Tasa interna de retorno 52

7.3.4 Valor neto actual

53

7.3.5 Periodo para recuperación de la inversión 54

7.3.6 Conclusiones del análisis económico 56

CAPITULO VIII

PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES PLANTEADAS

CAPITULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusión 60

9.2 Recomendaciones 61

Page 10: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

INDICES DEANEXOS

No Descripción Pag.

1 Localización de Planta

63

2 Organigrama estructural 64

3 Programa diario de producción

65

4 Diagrama de operaciones proceso

66 de fabricación del cartón corrugado.

5 Diagrama de recorrido del producto.

67

6 Orden de producción.

68

7 Diagrama de operaciones proceso

69 de Fabricación de cajas de cartón corrugado

8 Diagrama de flujo del proceso fabricación de 70

cajas de cartón corrugado.

9 Control estadístico del proceso. 71

10 Reporte de tiempos en proceso. 72

11 Reporte de condición de fallas de máquina 73

12 Estructura del cartón corrugado 74

13 Componentes del cartón corrugado y su 75

resistencia al estallido (TEST)

14 Análisis del entorno 76

15 Diagrama Causa – efecto 77

16 Utilidades que no se percibieron 78

en el año 2003 por averías en troqueles

17 Inventario de seguridad. 79

Page 11: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

18 Cotización de equipo de computo. 85

19 Utilidad esperada con la reducción 86

del 75% de los tiempos improductivos.

20 Diagrama de Gantt Puesta en marcha del proyecto. 87

Bibliografía 88

Page 12: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

Con el objeto de proveer de un embalaje adecuado para la

transportación del banano hacia los diferentes mercados internacionales,

en el año 1961 se crea Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., con un

capital de S/. 1’000.000. Inicialmente pertenecía a la multinacional Grace

Line Company. y se encontraba situada en las calles 5 de Junio y García

Goyena; trasladándose luego en el año 1963 hasta el parque industrial

Luis Noboa Naranjo donde permanece hasta la actualidad, laborando en

tres turnos de ocho horas cada uno en días hábiles.

En el año 1963 inicia sus operaciones con una capacidad instalada

de aproximadamente 100’000.000 de cajas de cartón corrugado por año,

convirtiéndose en la industria productora de cartón corrugado más grande

de Latinoamérica.

Actualmente la capacidad de producción real es de 53.5% de la

cual el 72% de esta se destina a cubrir la demanda de Exportadora

Bananera Noboa elaborando de cajas de cartón corrugado para embalaje

de banano.

Para esos años se conocía de de varios sistemas de embalaje

incluido los de cartón corrugado, y siendo los siguientes los más

reconocidos a nivel mundial:

• Empaques de madera.

Page 13: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

• Cartulina o cartón gris similar al utilizado para embalar cajas de

zapatos,

• Tallos de banano desmenuzados para proteger los racimos de

banano hasta llegar al puerto de embarque.

Pero en el Ecuador es Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. quien

inicia el cambio en este sistema de embalaje, motivado por la necesidad

de hacer más eficiente el traslado de la fruta desde las plantaciones

bananeras hacia los diferentes mercados.

1.1.1 Ubicación Geográfica

Industria Cartonera Ecuatoriana “I.C.E.S.A.” se encuentra situada

en el “Parque Industrial Luis Noboa Naranjo” al sur de la ciudad de

Guayaquil, 2 ½ Km. al este del Puerto Marítimo. Ver anexo # 1 Plano de

Ubicación de Industria Cartonera S.A.

Su ubicación es estratégica ya que se encuentra junto al Terminal

marítimo, lo cual constituye una ventaja para reducir los gastos de

transporte de materia prima proveniente del otros países, por otra parte

se halla ubicada en un lugar donde cuenta con todos los servicios básicos

tales como: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, efluentes y

vías de acceso.

1.1.2 Misión

Producir y comercializar embalajes de cartón corrugado, investigar

y desarrollar productos, mercados y técnicas de fabricación; dar asistencia

técnica a los clientes y a través del proceso de mejoramiento continuo,

Page 14: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

generar confianza y solidez para satisfacer y exceder las expectativas de

los clientes y colaboradores de la empresa.

1.1.3 Visión

Empresa líder en la industria de embalaje reconocida por la calidad

y competitividad de sus productos; excelentes servicios a sus clientes;

eficiencia de sus procesos; desarrollo de sus recursos humanos y

tecnológicos; contribución al desarrollo del país y protección del medio

ambiente.

1.1.4 Identificación CIIU

I.C.E.S.A. Se halla codificada con el CIIU (Codificación

Internacional Industrial Uniforme) # 2102 “Fabricación de papel y cartón

ondulado y envases de cartón.

1.1.5 Productos que elabora

Industria Cartonera Ecuatoriana elabora en sus instalaciones

cuatro productos, todos estos partiendo desde la elaboración del cartón

corrugado, esos productos son en forma mayoritaria para el embalaje de

banano y estos son:

Cajas de cartón corrugado.- Se fabrican dos tipos: las

comúnmente compuestas por dos elementos como son tapa y fondo para

satisfacer la demanda de Exportadora Bananera Noboa y otro tipo de

cajas son las que constan de una sola pieza y exhibidores. Los productos

elaborados se diferencian entre ellas por la publicidad impresa,

dimensiones, TEST (resistencia al estallido).

Page 15: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Accesorios varios para cajas de cartón.- Pueden ser largueros y

transversales, estos se disponen en el interior de la caja para evitar el

rozamiento entre los productos contenidos en ella, estos accesorios se

fabrican para clientes ajenos a Exportadora Bananera Noboa.

Separadores.- Utilizado para separar niveles entre cajas al

momento de ser dispuestas en el pallet.

Pad.- Hoja de papel liner perforada, es colocada en el interior de

las cajas para banano.

1.1.6 Descripción de los problemas que presenta la empresa.

Los problemas existentes en Industria Cartonera Ecuatoriana

analizados desde una forma macro, y más relevantes son: La

contaminación del Río producto de contar con una planta de poca

capacidad para tratar el agua residual proveniente de las corrugadoras y

de las imprentas, la misma que se origina al lavar los rodillos, los clisé

utilizados en el proceso de impresión; Otro problema es los tiempos

improductivos originado en las secciones de imprentas debido a averías,

mantenimiento no programado, ausentismo entre otros.

De estos problemas el destinado a estudiarse será los tiempos

improductivos en las secciones de imprentas generados por el

DEPARTAMENTO DE TROQUELES ya sea debido a averías u otras

razones.

1.2 Justificativos

Los tiempos improductivos generados por averías en troqueles son

motivo de estudio debido a que durante el año 2003 se ha paralizado la

Page 16: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

seccione de imprentas por un tiempo de 153.24 horas lo que representa

972,000 unidades no producidas, estas unidades vendrían a ser similar a

la producción promedio total de una semana.

Los tiempos improductivos ocasionados por fallas en los elementos

antes mencionado son causa de atrasos en el cumplimiento de los

programas de producción y en ocasiones reprogramación de la

producción en otra imprenta lo cual implica una nueva preparación de la

máquina para realizar este cambio. Estos factores influyen al momento

de analizar la eficiencia de las imprentas, sean con relación al tiempo o

producción.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Incrementar la eficiencia en el proceso de elaboración de cajas de

cartón en Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. basado en la reducción de

los tiempos improductivos en las secciones de imprentas ocasionados por

falencias en el departamento de troqueles.

1.3.2 Objetivos específicos

� Cuantificar las causas de averías y plantear soluciones.

� Medir la frecuencia de cada avería, en que máquina ocurre.

� Establecer si la causa de estos tiempos improductivos

generados por troqueles es operacional o propia del

departamento que tiene a su cargo la construcción y

mantenimiento de estos elementos.

Page 17: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

1.4 Metodología

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos será

necesario la observación, análisis y síntesis para la interpretación de la

información, basada en utilización de varios de los métodos para una

investigación científica los mismos que son:

Método histórico – comparado.- Para la utilización de dicho

método es necesario basarnos en mediciones obtenidas en periodos de

producción anteriores, esto ayuda a conocer la incidencia que tiene este

problema en el normal desempeño de la planta productora de cartón.

Métodos Estadísticos.- Estos proporcionaran las herramientas

para realizar histogramas, sobre la realidad del problema y en base a

estas mediciones proponer las respectivas soluciones.

Ingeniería de métodos .- Evaluar los métodos de trabajo diseñados

para el montaje de troqueles en las imprentas en I.C.E.S.A.

Sistemas de Inventarios.- Establecer puntos de reabastecimiento

basados en límites mínimos y máximos de existencias en materiales

utilizados en la elaboración y mantenimiento de troqueles.

2.5 Marco teórico

“¿Que es el cartón corrugado?- El cartón corrugado con el cual

se fabrican las cajas que usted emplea, se compone de tres

elementos: dos catas de CARTON PLANO o LINERS separadas

entre sí por un núcleo de papel corrugado en forma de onda,

denominado CORRUGADO MEDIO.

Page 18: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Una de las caras conforma el exterior de la caja y sobre su

superficie plana y rígida se imprime, con diferentes técnicas,

estilos y colores, la identificación y marca del producto a

contener.”

(CAJAS & CORRUGADOS TECNICOS S.A.I. ONDUTEC,

Ingeniería en la Fabricación del Cartón Corrugado, Revista para

clientes 2001).

Page 19: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1. Recursos con que cuenta la empresa.

2.1.1. Recurso humano.

La empresa en la actualidad tiene a su disposición 512

colaboradores, distribuidos como se indica a continuación.

RECURSO HUMANO

CON QUE CUENTA LA EMPRESA

AÑO 2004

AREA OPERATIVA 402*

EMPLEADOS 93

EJECUTIVOS 17

TOTAL 512

* Gran parte del área operativa laboran en tres turnos rotativos.

Fuente: Gerencia de Relaciones Industriales de ICE. S.A.

Elaborado por: Luis Calderón León.

2.1.2 Estructura de la organización.

Page 20: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

La estructura organizacional empleada por Industria Cartonera

Ecuatoriana S.A. es el esquema de ORGANIZACIÓN LINEAL en forma

vertical, y es “aquella en que la autoridad y responsabilidad correlativas se

transmite íntegramente por una sola línea o para cada grupo de

personas”, permitiendo atender a todos los órganos de la empresa, dentro

de esta estructura, un administrador como jefe único es responsable de lo

que se hace en una sección.

En el anexo # 2 detalla el organigrama estructural de la empresa, el

cual describe las relaciones que cada gerencia y departamento mantiene

con sus similares y cual es su grado de dependencia. De estos

describimos los más importantes los cuales son:

Gerencia General.- Es la encargada de manejar los movimientos

económicos y sociales de la empresa.

Contraloría.- Es la responsable de verificar que los recursos de la

empresa sean utilizados de forma correcta de acuerdo a los reglamentos

de la empresa.

Gerencia financiera.- Tiene a su cargo la correcta administración

del flujo de efectivo tanto en ingresos como egresos.

Gerencia de recursos humanos.- Es la responsable de

seleccionar trabajadores tanto en número como en especialidades según

los requerimientos de cada sección de la empresa.

Gerencia de planta.- Tiene a su cargo la administración de la

planta, debe verificar que el desarrollo de la producción y todas las

actividades relacionadas con este se ejecuten en condiciones normales.

Page 21: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Jefe de planificación.- Es responsable de establecer pronósticos,

indicadores de eficiencia, planes de producción, niveles de existencias,

magnitudes de partida de adquisiciones de materia prima y distribución de

productos.

Supervisión de la producción.- Responsable de llevar a cabo la

transformación de la materia prima en producto terminado, administrando

correctamente los recursos a él asignados.

Control de Calidad.- Es responsable de mantener los estándares

de calidad para cada producto, realizando un análisis desde que ingresa

la materia prima hasta que termina su proceso de transformación.

Jefe de mantenimiento.- Tiene a su cargo el mantenimiento de la

maquinaria para garantizar el funcionamiento de cada una de ellas.

Gerencia de diseño y desarrollo.- Investiga, analiza, diseña y

confecciona nuevos productos utilizando los materiales que cumplan con

las exigencias de los clientes.

Gerencia de comercialización.- Responsable de dirigir y

coordinar actividades como visitas, ventas y asesoría técnica.

2.1.3 Inventario de maquinaria y equipo

Los equipos y maquinaria con que dispone la empresa para realizar

sus actividades productivas en sus secciones de: corrugadoras, imprentas

y aditamentos son máquinas que tienen varios años desde su fabricación

pero existen ciertas partes de estas que han sido renovadas con el

transcurso de los años. Estos equipos y maquinarias se detallan a

continuación.

Page 22: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

SECCIÓN CORRUGADORAS CORRUGADORA S&S

Año de Operación 1987 Capacidad de Producción 100 Metros lineales/minuto. Size 87”.

CORRUGADORA LANGSTON Año de Operación . 1967 Capacidad de Producción 72 Metros lineales/minuto Size 87”

SECCIÓN IMPRENTAS

Imprenta S&S Size 38 x 80” Año de Operación 1977 Capacidad de Producción 30.000 Cajas/Turno Especificaciones 1 Cuerpo de Alimentación. 2 Cuerpos de Impresión. 1 Cuerpo Eslotador. 1 Cuerpo Troquelador. 1 Folder. 1 Apilador.

Imprenta HOOPER SWIFT Size 50 x 100” Año de Operación 1963 Capacidad de Producción 64.000 Cajas/Turno Especificaciones 1 Mesa Tijera (Hidráulica). 1 Cuerpo de Alimentación. 2 Cuerpos de Impresión. 1 Cuerpo Eslotador. 1 Cuerpo Troquelador. 1 Fólder. 1 Unidad de Secado. 1 Cortadora.

Page 23: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Imprenta WARD Size 66 x 125” Año de Operación 1979 Capacidad de Producción 30.000 Cajas/Turno Especificaciones 1 Cuerpo de Alimentación. 2 Cuerpos de Impresión. 1 Cuerpo Eslotador. 1 Cuerpo Troquelador. 1 Fólder. 1 Apilador.

SECCION ADITAMENTOS Cortadora de Pad Marca CLARK AIKEN Año de Operación 1975 Capacidad de Producción 150 000 /Turno. Máquina de Particiones (transversales) Marca CURIONI Año de Operación 1977 Capacidad de Producción 40 000 /Turno. Máquina de Particiones (transversales) Marca S&S Año de Operación 1962 Capacidad de Producción 40 000 /Turno. Sierra Cinta Marca DOALL Año de Operación 1996 (usado). Cortadora y Rayadora Marca KOPPER Año de Operación 1967

Page 24: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Presilladora Marca BOSTITCH Año de Operación 1977 Trituradora Marca BLOAPCO SCHREDDER Año de Operación 1991 Embaladora Marca AMERICAN BALER Size 26 x 36” Tipo Hidráulica Capacidad 1.2 Tonelada/Hora Año de Operación 1980 Embaladora Marca AMERICAN MAREN Capacidad 3 Tonelada/Hora Año de Operación 1996 (usado).

CUARTO DE CALDERAS Calderas # 1 Marca CLEAVER BROCKS Presión Máxima 300 PSI Quemador Bunker Año de Operación 1996 Calderas # 2 Marca CLEAVER BROCKS Presión Máxima 225 PSI Quemador Bunker Año de Operación 1978

Page 25: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Compresor # 1 Marca INGERSOLL – RAND Capacidad 480 CFM Año de Operación 1988 Compresor # 2 Marca INGERSOLL – RAND Capacidad 320 CFM Año de Operación 1996 Secador de Aire Marca INGERSOLL – RAND Año de Operación 1980 Ablandador de Agua Marca COCHRANE UNI - PAC GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA Marca CATERPILLAR Capacidad 1250 KW Año de Operación 1993 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Tanque de Agua para la Planta y Bomba Contra Incend io. Sistema Contra Incendio. Capacidad 4500 Galones NÚMERO 2 Sistema de AAPP Capacidad 196 000 Galones NÚMERO 2 Tanque de Bunker para Caldera Capacidad 25 000 Galones NÚMERO 2 Tanques de Almacenamiento de Almidón

Page 26: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Capacidad 2159 Galones NÚMERO 2 Mezclador Primario Capacidad 404 Galones NÚMERO 1 Mezclador Secundario Capacidad 808 Galones NÚMERO 1 Tanque de Diesel (Generador). Capacidad 45566 Galones NÚMERO 1

MONTACARGAS Y CLAMPS Montacargas Operativo. 6 Fuera de servicio 3 Tipo Horquilla. Clamp Operativo. 2 Fuera de Servicio. 5

EQUIPOS CONTRA INCENDIO Motobomba Bomba 119729 Caudal 60 GPM Estado Operativa Condición Buena. Año de Operación 1967 Bomba Contra Incendio Motor Marca CUMMINS Estado Operativa

Page 27: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Condición Buena. Año de Operación 1965 Bomba Marca PEERLES Estado Operativa Condición Buena. Año de Operación 1967 Bomba de Alta Presión Marca BEAN ROYAL Estado Operativa Condición Buena. Presión de Descarga 850 PSI Año de Operación 1967

Fuente: Departamento de mantenimiento.

Elaborado por: Luis Calderón León.

2.1.4 Materia prima utilizada en los procesos de IC E. S.A.

Debido a políticas de la Corporación Noboa para aprovechar su

flota naviera y minimizar costos, los productos utilizados por la empresa

para la elaboración de sus productos son provenientes en su mayoría del

extranjero de países como EE.UU., Canadá, Australia entre otros y otra

parte de estos son de producción nacional. Dichos materiales son los

siguientes: Papel liner (importado), papel médium (nacional en su

mayoría), almidón de maíz, soda cáustica, bórax, resinas, fungicidas; para

el proceso de elaboración de cajas los materiales utilizados adicionales a

las láminas de cartón son: tinta, goma.

En cuanto a proveedores de papel Industria Cartonera Ecuatoriana

S.A. cuenta con varias empresas extranjeras y sólo una empresa nacional

como es Papelera Nacional.

Page 28: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

PROVEEDORES DE PAPEL LINER

Otros3%

Union Camp.5%

P.C.A.12%

International Paper15%

Riverwood25%

Jefferson Smurfit Co.

40%

PROVEEDORES DE PAPEL MEDIUM

Otros2%

Alemania5%

Rumania8%

Belisce (Croata)10%

Riverwood25%

Papelera Nacional

50%

Para el uso de las áreas técnicas tales como Diseño Y Desarrollo

los materiales son provenientes del extranjero y tenemos los siguientes:

Adhesivos, conchas de plywood, caucho, cuchillas, rayadores, cyrel,

flexoback.

Page 29: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

2.2 Planificación de la producción.

Partiendo de la demanda de un determinado, producto los pedidos

receptados son programados semanalmente, este programa se ajusta a

las exigencias de Exportadora Bananera Noboa en primera instancia, la

misma que hace llegar un programa de sus requerimientos para cada día

de la semana debiéndose despachar bajo esos pedidos. Claro está que

para información general de cada departamento inmerso en el proceso se

deberá ser informado mediante un programa diario de producción para

que cada departamento planifique sus actividades diarias. Esta

programación está sujeta a cambios tales como la reprogramación a otra

máquina debido a situaciones tales como paradas no programadas por

averías mecánicas, eléctricas u otras. Esto puede ser un factor

determinante para hacer una reprogramación de un producto a otra

máquina. Ver anexo # 3 Programa de producción Diario.

2.3 Procesos tecnológicos.

Para la elaboración de los productos de cartón corrugado en

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. los procesos se dividen en dos: El

primero que es donde se elaboran las láminas de cartón corrugado

clasificados de acuerdo al TEST (resistencia a la compresión). El

segundo proceso que se lleva a cabo en las secciones de imprentas o en

la sección de aditamentos, aquí se elaboran las cajas, separadores,

largueros y transversales respectivamente.

2.3.1 Proceso de elaboración de cartón corrugado.

Para la elaboración del Cartón Corrugado, primero el papel médium

pasa por la cámara de vapor para suavizar sus fibras y a continuación se

forma la onda al pasar entre dos masas dentadas de una longitud de 87”,

similares a un par de piñones dando forma a un infinito número de ondas.,

Page 30: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

luego una de las caras de este sinnúmero de ondas pasa por un rodillo

quien impregna de a las partes sobresalientes de las ondas, entonces es

unido mediante presión al papel liner, continuando su proceso con el paso

del otro lado de la cara de la onda por otro rodillo engomador que

transmite adhesivo a la otra cara de la onda e inmediatamente es unido

al otro liner quedando así conformado el cartón, luego es conducido por

una banda a una gigantesca mesa de secado donde mediante un proceso

térmico se elimina parte de la humedad presente en esta gran lámina, la

misma que tiene dimensiones del ancho y largo de la bobina de papel.

Luego pasa por el triplex que consta de una serie de cuchillas y

rayadores que es donde se corta y raya el cartón de acuerdo a las

especificaciones de los planos de diseño para los diferentes productos.

Finalmente las láminas llegan al apilador lugar donde las láminas son

depositadas sobre un pallet para luego ser transportadas hacia la bodega

de acondicionamiento. Ver anexo # 4 Diagrama de operaciones y anexo

# 5 Diagrama de recorrido del proceso para la elaboración de láminas de

cartón corrugado.

2.3.2 Proceso de elaboración cajas de cartón y sepa radores

El proceso inicia con la entrega de la orden de producción al

operador, anexo # 6, se procede a preparar la máquina de acuerdo a las

especificaciones del plano de diseño, lo que implica calibrar la mesa de

abastecimiento, montaje de clises y troquel con sus respectivos rodillos,

calibración de cuchillas eslotadoras, rayadores.

Posteriormente las láminas obtenidas en el proceso anterior son

conducidas al lugar de abastecimiento de la imprenta en donde primero

se da una fase de pruebas hasta obtener dimensiones y colores acordes

a las de los planos y tarjetas de impresión de cada producto.

Page 31: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Se realiza luego las inspecciones del producto tanto por el

operador y sus colaboradores como también por los inspectores de

calidad que toman muestras durante todo el turno, ellos son los

encargados de llenar los registros diseñados para el control del proceso,

mientras que el operador es el encargado de llenar los reportes de

producción y reporte de condiciones en que recibe la máquina.

Ver anexo # 7 y 8 Diagrama de operaciones (Formación de la

caja) y diagrama de flujo del proceso respectivamente.

Ver anexo # 9 Formato del Control Estadístico del Procesol,

anexo # 10 Formato del Reporte de Producción, anexo # 11 Formato del

Reporte de Condición y Fallas de Máquina.

2.4 Componentes del cartón corrugado

Papel médium.- Utilizado para formar la onda que separa los

liners.

Papel Liner.- Elemento que se halla adherido a la onda en sus dos

lados y que por sus características facilitan los procesos de impresión,

resiste a la penetración del agua.

Adhesivo.- Utilizado para unir los elementos interiores con los

exteriores (liners y onda). Consiste en la mezcla de varios componentes

como son: Almidón de maíz, agua, soda cáustica, bórax, resinas,

fungicidas y otros que mediante un proceso térmico alcanza el punto de

gelatinización, es entonces cuando se transforma en adhesivo, mismo

que es dosificado a los rodillos que pasan este compuesto al papel honda.

Page 32: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

2.4.1 Definición.-

El cartón corrugado es una estructura compuesta de tres

elementos; dos caras de CARTON PLANO O LINERS separadas por un

núcleo de papel corrugado en forma de onda, denominado CORRUGADO

MEDIO.

Ver anexo No. 12 Estructura del Cartón Corrugado.

Ver anexo No. 13 Componentes del Cartón Corrugado y su resistencia

(TEST).

2.4.2 Propiedades básicas

2.4.2.1 Resistencia al aplastamiento vertical.

Es la propiedad del cartón cuando es sometido a cargas en el

sentido vertical de la onda, esta es una característica que deberá ser

tomada en cuenta al momento de diseñar una caja.

2.4.2.2 Resistencia al aplastamiento Horizontal.

Consiste en amortiguar absorbiendo los impactos producidos

durante el transporte de la caja. El éxito de lograr esta resistencia

depende principalmente de la selección adecuada de los materiales que

habrá de emplearse en la formación de la onda.

2.4.2.3 Resistencia al rasgado.

Estructuralmente, es en las cuatro esquinas que conforman la caja

es donde se concentran la mayor resistencia para soportar el peso de los

arrumes verticales, al mismo tiempo, es aquí donde se concentran los

esfuerzos de tensión producidos al momento de armar la caja. Con el

Page 33: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

objeto de lograr esta resistencia deberá elegirse adecuadamente los

papeles que forman parte de las caras interior y exterior del cartón.

2.4.3 Clases de cartón corrugado.

Los cartones se clasifican de acuerdo al número de los elementos

que lo constituyen. Los cuales se detallan a continuación.

Cartón sencillo.- Es una estructura flexible formada por un

elemento ondulado pegado a un elemento plano (liner).

Cartón simple. Conocido como Single Wall. Es una estructura

formada por dos elementos planos separados por un elemento ondulado.

Cartón doble.- Se halla formada por tres elementos planos

separados por dos ondas intercaladas, es llamado también Double Wall.

2.5 Descripción de las áreas a estudiar

Planta.

Sección Imprentas.- Es aquí donde se ha observado una serie de

deficiencias que no permiten un correcto desarrollo de las actividades,

anomalías producto de situaciones inevitables en algunos de los casos

pero en otros son fenómenos que pueden ser controlados en un gran

porcentaje.

Diseño y desarrollo

Troqueles.- Departamento donde se construyen estas

herramientas de corte que servirán para proveer de ventilación en muchos

de los empaques. Las perforaciones realizadas en las cajas además

Page 34: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

sirven como agarraderas para su fácil transportación, en otro de los casos

su diseño va un poco más allá, dando forma totalmente al perímetro y

perforaciones de la caja si las requiere, cabe destacar que estas

herramientas son diseñadas de acuerdo a la capacidad de las máquinas,

existiendo límites mínimos y máximos para el desarrollo de la caja.

2.6 Cuantificación de los tiempos improductivos en Industria

Cartonera Ecuatoriana

Los problemas Observados en ICE. S.A. en la sección de

imprentas y que son objeto de estudio, demuestran que anualmente son

realmente representativos y obliga a recurrir a trabajar en algunas

ocasiones horas extras para cumplir a tiempo con los pedidos. Estos

valores correspondientes al año 2003 reflejan un total de 24580 horas

improductivas imputadas a diversas situaciones detalladas en el

CAPITULO III . De el estudio serán proyectado a los tiempos

improductivos imputados a troqueles, ya sean daños en cuchillas por

desgaste, fractura y abertura de uniones; por problemas ocasionadas por

la falta de cauchos, exceso, desgaste de éstos.

Page 35: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

CAPITULO III

DIAGNÓSTICO

3.2 Análisis FODA

El análisis FODA permite realizar un examen de la realidad de la

empresa tanto interna como externamente, permitiendo conocer nuestras

Fortalezas y Oportunidades para enfrentar mediante estrategias las

Debilidades y Amenazas. Para Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

nuestro FODA es el siguiente.

Fortalezas.- Su principal fortaleza consiste en pertenecer a la

Corporación Noboa y ser su proveedor principal de cajas de cartón

corrugado para otra de sus empresas como es la Exportadora Bananera

Noboa, la misma que es a nivel mundial la primera exportadora de

banano.

La calidad de sus productos terminados en cuanto a resistencia,

principal característica de esta, se debe a la excelente selección de las

materias primas utilizadas en los procesos.

El contar con mano de obra que realiza inspecciones durante el

proceso permiten entregar un producto de excelente calidad en cuanto a

estética y resistencia.

El no contar con productos sustitutos para las cajas de cartón

corrugado.

Oportunidades.- El tamaño del mercado nacional consiste una

oportunidad para aprovechar ya que los productos de ICE S.A. siempre

han liderado en cuanto a calidad con respecto a otros competidores.

Page 36: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

La recuperación de un mercado importante para Exportadora

Bananera Noboa como es el mercado Argentino constituye una

oportunidad de mercado para Industria Cartonera Ecuatoriana.

Debilidades.- Constituyen los factores internos propios de la

empresa y estos son:

� Contar con maquinaria que ya ha sobrepasado su vida util.

� Demora en la adquisición de materiales provenientes del exterior.

� Ser dependiente de las políticas de Corporación Noboa para la

contratación de personal.

Falta de motivación al personal, que tiene como consecuencia el

alto porcentaje de inasistencia, lo que origina paras de la producción.

Amenazas.- Debido al cierre de vías, en muchas ocasiones existe

dificultad de llegar con el producto hasta las haciendas. El cierre de vías

se origina por el desacuerdo en los precios de compra y venta de la caja

de banano entre los productores y las empresas bananeras compradoras.

Por lo mencionado anteriormente origina que los clientes de la

Industria Cartonera se abastezcan en otras empresas cercanas a sus

haciendas.

La dificultad para transportar el banano por las situaciones antes

mencionadas origina también que se detengan los pedidos de cajas de

cartón y por tanto una baja en nuestra producción.

La agresividad de la competencia para acaparar el mercado

doméstico, ha dado un paso adelante en cuanto a la Certificación de

normas ISO, TAPY. Lo cual da un aval a esos procesos. Ver anexo No.

14 Matriz FODA

Page 37: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

3.2.1 Principales consumidores de nuestros producto s en el año

2003

AGA IND. MOLINERA AGRICOLA OFICIAL INDURAMA AGRICOLA STA. MARIA KIEME AGRIPAC LA ESPERANZA B.C.P ECUADOR LA FABRIL CHOCOLATES NOBOA LA FAVORITA CONAPLAS LAB. NEGRETE CONAUTO LYTECA CONS. ISABEL NOBOA CORP. JAB. NACIONAL OLYTRASA CRIDESA ORIFLAME CULTIVOS HIPERACTIVE PINT. CONDOR DECA PINT. ECUATORIANAS DISTR. LA ESPERANZA PINT. MARINAS HEMPHEL ECUADOR BOTTLING PINT. UNIDAS ECUAQUIMICA SANDE ECUADOR EL CAFÉ SEAFMAN EL ROSARIO SOC. ECUAT. ALIMENTOS FADESA SUPERMAXI FLORECOT SUPERSYNTECO FLORES COTOPAXI TAB. ANDINA FLORES DE NAPOLES TROPIFRUTAS FLORES MARIA VECONSA FRUJASA IND. BORJA HENKEL ITABSA IMP. TOMEBAMBA LAB. BJARNER INALECSA PROD. BOLIVAR

Fuente: Departamento de ventas ICE. S.A.

Elaborado por: Luis Calderón León.

CAPITULO IV

Page 38: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

INDICES DE PRODUCCIÓN

4.1 Resumen de producción por imprentas en el año 2 003.

En el año 2003 la producción de Industria Cartonera Ecuatoriana

alcanzó un total de 53’490,891 cajas distribuidas en dos grupos como

son:

� Producción de cajas para Banano.

� Producción Doméstico, cajas para clientes diferentes a Exportadora

Bananera Noboa.

La producción de cajas para banano es la más importante para

Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. y es así ya que del gran total de la

producción anual tan solo el 28% de esta fue destinada a la producción de

cajas para el mercado doméstico. Es así como se refleja en el siguiente

cuadro:

PRODUCCIÓN ANUAL 2003

MERCADO UNIDADES PORCENTAJE BANANO 38,594,062 72.17

DOMESTICO 14,882,168 27.83

TOTAL 53,476,230 100.00

Fuente: Departamento de producción ICE. S.A. Elaborado por: Luis Calderón León

Page 39: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

PRODUCCIÓN ANUAL 2003

DOMESTICO; 28%

BANANO; 72%

BANANO

DOMESTICO

De este total, la producción de 38’594.062 cajas fueron procesadas

para banano, de esa producción fueron las imprentas United # 1 y United

#2 la de mayor producción debido a que en estas dos imprentas cuentan

con una alta capacidad de producción, capacidad para procesar dos o

tres cajas en una revolución de sus cuerpos, cuenta además con dos

cuerpos de impresión y un cuerpo troquelador . Esto hace que se

programe la producción a estas dos imprentas en forma mayoritaria tanto

en fondo en la United # 2 y tapas en la United # 1, en el siguiente cuadro

se desglosa la producción de cajas para banano por imprenta.

MERCADO DE CAJAS PARA BA NANO

LINEAS TOTAL Im. H.Swift 7’035.151

Im. Un.#1 15’799.686

Im. Un.#2 11’614.322

Im. Un.#3 9.288

Im. S & S 3’874.895

Im. Ward 260.720 TOTAL 38’ 594.062

Fuente: Departamento de producción ICE. S.A.

Page 40: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

MERCADO DE CAJAS PARA BANANO

7,035,151

15,799,686

11,614,322

9,288

3,874,895

260720-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

Im.H.Swift

Im.Un.#1

Im.Un.#2

Im.Un.#3

Im. S &S

Im. Ward

IMPRENTAS

LIN

EA

S

La producción de cajas para consumo doméstico fue de 14’882.68

unidades, siendo las imprentas S&S y United # 3 las de mayor producción

para este tipo de cajas. Este alto número de unidades producidas en

dichas imprentas se debe la gran capacidad que estas disponen, el

número de cuerpos y diámetros de sus cilindros permite la elaboración de

cajas que no requieren de mayor área de lámina para procesar, es decir

permite procesar cajas pequeñas que no son troqueladas totalmente en el

caso de la imprenta S&S y en el caso de la imprenta United # 3, dado que

no cuenta con un cuerpo troquelador en esta se procesan la mayoría de

cajas que no son troqueladas.

Page 41: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

MERCADO DOMESTICO

LINEAS TOTAL

Im. H.Swift 94,087

Im. Un.#1 885,050

Im. Un.#2 187,645

Im. Un.#3 5,100,523

Im. S & S 5,665,443

Im. Ward 2,949,420

TOTAL 14,882,168

Fuente: Departamento de producción ICE. S.A.

Elaborado por: Luis Calderón León

MERCADO DOMESTICO

94087

885050

187645

5100523

2949420

5665443

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Im.H.Swift

Im. Un.#1 Im. Un.#2 Im. Un.#3 Im. S & S Im. Ward

IMPRENTAS

LIN

EA

S

Page 42: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

CAPITULO V

ANALISIS DEL CASO A ESTUDIARSE

Mediante el análisis de los datos proporcionados por el

Departamento de Planificación de ICE. S.A. los tiempos contabilizados por

haberse detenido la producción en el año 2003, se pueden clasificar en

dos tipos:

1. Propios del proceso .- Dentro de los cuales se encuentran la

preparación de la máquina, cambio de medidas, limpieza de

máquina y clisé.

2. Ajenos al proceso .- Tenemos los siguientes: insuficiencia de

material, pallets, montacargas, personal, espacio, presión de aire;

avería mecánica, eléctrica, troquel, clisé; falla de tinta; varios.

En el siguiente cuadro se detallan las causas de paradas en la

sección imprentas.

Page 43: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

RESUMEN DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN LA SECCIÓN DE IMPRENTAS

POR MÁQUINA EN EL AÑO 2003

Maquinas Hooper

Swift United 1 United 2 S&S Ward Total (H) %

Paradas

Sin programar maquina 487.58 14.67 191.75 49.92 244.83 988.75 7.66

Falla mecanica 1,388.25 286.52 227.83 154.48 330.25 2387.33 18.48

Falla electrica 62.58 55.33 97.67 54.67 169.67 439.92 3.41

Insuficiencia de material 458.00 796.72 642.77 501.97 1,106.92 3506.38 27.15

Insuficiencia /montacargas 51.68 45.78 101.73 60.50 47.17 306.86 2.38

Insuficiencia de pallets 41.42 21.17 49.33 15.50 3.42 130.84 1.01

Insuficiencia de espacio 3.00 20.92 2.33 26.25 0.20

Baja presión de aire 1.67 7.00 21.17 7.67 6.00 43.51 0.34

Ausentismo 366.72 79.92 267.35 231.17 422.58 1367.74 10.59

Falla de troquel 63.18 14.87 33.77 25.92 15.50 153.24 1.19

Falla de clise 16.75 11.58 5.00 110.75 23.58 167.66 1.30

Falla de tintas 13.00 7.92 35.83 14.25 16.97 87.97 0.68 Defecto y saneo de laminas 105.87 35.73 23.67 113.52 70.33 349.12 2.70

Varios 499.97 640.05 625.78 661.78 532.37 2959.95 22.92

Total horas por maquina 3,556.67 2,017.26 2,326.65 2,023.02 2,991.92 12915.52 100.00

Fuente: Dep. de Producción de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

Elaborado por Luis Calderón.

Page 44: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

GRAFICO PARETO

3506

.38

2959

.95

2387

.33

1367

.74

988.

75

439.

92

349.

12

306.

86

167.

66

153.

24

130.

84

87.9

7

43.5

1

26.2

5

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

Fal

ta d

e m

ater

ial

Var

ios

Fal

la m

ecan

ica

Fal

ta d

e pe

rson

al

Sin

pro

gram

ar m

aqui

na

Fal

la e

lect

rica

Def

ecto

y s

aneo

de

lam

inas

Fal

ta d

e m

onta

carg

as

Fal

la d

e cl

ise

Fal

la d

e tr

oque

l

Fal

ta d

e pa

llet

Fal

la d

e tin

tas

Fal

ta d

e pr

esió

n de

aire

Fal

ta d

e es

paci

o

Tot

ales

PARADAS

HO

RA

S

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PO

RC

EN

TA

JE

Hras/año

% paradas

% acumulado

5.1 Tiempos improductivos imputados a troqueles en el año 2003

Troquel.- Consiste en un molde compuesto por plywood y cuchillas

previamente dobladas con el fin de realizar un corte en las láminas de

cartón corrugado. El troquel puede ser elaborado para que de forma

totalmente a la caja o que sólo realice orificios en ciertas áreas de la

lámina en el proceso de formación de la caja.

De los problemas que afectan el normal funcionamiento de las

imprentas y que fueron anteriormente descritas, se ha considerado para el

estudio LOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS GENERADOS POR AVERIAS

EN TROQUELES.

Page 45: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Al igual que es imprescindible analizar el porqué de los tiempos

improductivos en la sección de imprentas debemos analizar el motivo de

cada una de las paralizaciones. Es por eso que se examinaran las

causas por las cuales se dan estas averías en los troqueles.

Se llegado a la conclusión que estas ocurren por tres causas las

mismas que se consideran un problema y es analizado a continuación:

5.1.1 Daño del material (cauchos, cuchillas)

Luego de elaborado un troquel, el departamento de planificación lo

incluye en el programa diario de producción para la fabricación de una

determinada caja, terminada la orden de producción el troquel es

ingresado nuevamente al taller del departamento de troqueles y es

ubicado en el lugar asignado para este, hasta que nuevamente existe una

orden de producción con ese troquel, es entonces cuando los encargados

del mantenimiento realizan una revisión rápida y es entregado

inmediatamente al operador de la imprenta, no existe el tiempo

necesario en ese momento para hacer una revisión y hacer el

mantenimiento correctivo.

Después de iniciada la producción a una velocidad promedio de

180 cajas por minuto, es cuestión de horas para que sea necesaria una

parada por cambio de cauchos de la mayoría de troqueles.

Causa.- No planificación de las actividades dentro del taller.

Efecto.- Cajas con perforaciones adheridas (tapadas),

perforaciones no acordes a la hoja de ruta, producto del fraccionamiento

de las cuchillas y pérdida de la capacidad de eyección en los cauchos.

Page 46: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

5.1.2 Daño constante de los troqueles

La falta de un control estadístico del número de cajas elaboradas

con un troquel origina un problema en cuanto a determinar exactamente

el tiempo en que un troquel debe ser puesto en mantenimiento.

Es de conocimiento de los mecánicos troqueleros que el número de

cajas que deben ser elaboradas para realizar un cambio de cuchillas en

un troquel, tanto de TAPA como FONDO es de 2’000,000 de unidades

producidas para tapas, y 1’200,000 para fondo, la diferencia es por el tipo

de material que se usa en cada uno de esos, para tapa se usa un cartón

en pared sencilla o Single Wall, mientras que para el fondo las

características del cartón es tipo Double Wall.

En la actualidad se realiza el mantenimiento de cuchillas cada seis

meses, sin considerar si han cumplido o no las cantidades antes

mencionadas.

Causa.- Mantenimiento periódico muy distanciado

Efecto.- Paralización de la producción mientras se realiza

correctivos.

5.1.3 Mala calidad de la caja

El no llevar un control del stock de los materiales que se requieren

para la elaboración y mantenimiento de los troqueles da como resultado

un desabastecimiento de materiales, esto hace recurrir a medidas

emergentes como es la utilización de cualquier material con que se cuente

en ese momento, sin considerar las condiciones en las cuales deben ser

utilizados.

Page 47: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

La utilización de materiales no adecuados al momento de realizar

un mantenimiento ya sea preventivo o correctivo tiene como desenlace un

incorrecto funcionamiento del troquel que a su vez desencadena en otras

reacciones como es en el caso de los cauchos. Estos al no ser utilizados

en forma correcta se desgastan más rápido en el caso de un caucho

excesivamente alto, es decir que sobrepasa a la normas del fabricante

que dice que deberá sobresalir 1/8” por encima del filo de la cuchilla.

Otro de los problemas que genera el uso indebido de los cauchos

es el relacionado con la calidad de la caja, esta se ve afectada en cuanto

a su resistencia producto del aplastamiento de la onda que comúnmente

es conocido como la perdida de calibre, además produce que la caja

quede marcada en las áreas de contacto con el caucho.

Causa.- Uso inadecuado de los materiales.

Efecto.- Deterioro más rápido de los cauchos, desperdicio de los

mismos.

Ver anexo # 15 Diagrama Causa Efecto de tiempos improductivos

generados por averías en troqueles.

5.2 Influencia de los problemas.

Los problemas descritos son de gran importancia ya que originan

un desequilibrio en la programación normal de la producción, y tiene como

desenlace incumplimientos en las fechas de entrega de pedidos, estos

inconvenientes hacen que se tenga que dejar en un segundo plano a los

clientes ajenos a la Exportadora Bananera Noboa, esto origina perdida de

clientes.

Page 48: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

5.3 Cuantificación de los problemas.

Los problemas analizados en I.C.E.S.A. tiene una incidencia alta

en relación al número de horas que las máquinas pararon en el año

2003, esas horas fueron de de 153.24

El costo de pérdida para el año 2003 analizado desde el costo hora

pagada a los obreros que permanecían sin desarrollar actividad

productiva en el momento de una avería se puede observar en el cuadro.

Pérdidas por averías en troqueles.

PERDIDAS EN LA SECCIÓN IMPRENTAS

POR AVERIAS EN TROQUELES

Maquinas # Oper T/T (H) Costo H/trab Costo de los retrasos

Hooper Swift 16 63.18 $ 0.98 989.92 United 1 16 14.87 $ 0.98 232.99 United 2 16 33.77 $ 0.98 529.11 S & S 10 25.92 $ 0.98 253.82 Ward 14 15.50 $ 0.98 212.50 Total 72 153.24 $ 0.98 2,218.34 Sueldo Básico 143.2 Beneficios Decimo tercer sueldo (143,2/12) 11.9333 Décimo cuarto sueldo (135/12) 11.25

Vacaciones (143,2/24) 5.96667 Total (dolares por mes) 172.35 Costo por día considerando 22 días laborables. el costo por hora es de: $ 0.98

Por otra parte los ingresos no percibidos por producción no

realizada fueron analizaron con el precio de las cajas para banano, las

horahoras

diax

dias

mesx

mes/98.0$

.8

.1

.22

.135.172$ =

Page 49: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

cuales obtuvieron un precio promedio de venta igual a $ 1.29 la caja, el

costo de producción fue de $ 0.34307 para la tapa y de $ 0.712387 para

el fondo, conociendo que la caja está conformada por estos dos

elementos como son tapa y fondo.

Esta utilidad que Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. dejó de

percibir por averías en troqueles fue de $ 35.565. Estos valores son

calculados en base a la siguiente información, la misma que es

proporcionada por el departamento contable, esos costos son el promedio

de los costos de producción de los diferentes tipos de cajas para banano.

PERDIDA POR NO PRODUCIR

Ingresos por ventas 1.2900 - costo /prod. Tapa 0.3431 - costo /prod. Fondo 0.7124 1.0555 Ingreso Bruto ($/caja) 0.2345 Utilidad a distribuir (5% de los ingresos) 0.0645

Ver anexo # 16 Cálculo de ingresos brutos no percibidos por

averías en troqueles año 2003.

Page 50: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

CAPITULO VI

ANALISIS DE SOLUCIONES

Con la meta de ser más eficientes a nivel global de la empresa, se

debe observarlas esas deficiencias. El mejoramiento de cada una de las

áreas debe ser una meta asumida por cada uno de los diferentes

departamentos existentes.

El involucrar a cada colaborador que labora en esta organización

será lo que marque la diferencia para ser más competitivo.

El cambio deberá estar orientado al cumplimiento de metas, hacia

donde queremos ir, para esto será necesaria la decisión de quienes

tienen a su cargo la dirección de esta empresa, son ellos los encargados

de mostrar el camino hacia donde se va a situar la empresa en el futuro.

6.1 Alternativas de soluciones

Conocida la incidencia que tiene el problema planteado analizado

desde el punto de vista de unidades no producidas y por tanto una

producción que puede mejorar con una inversión de capital será

imprescindible también buscar un cambio en la actitud de quienes laboran

en el departamento de troqueles.

6.1.1 Inversión en un equipo de computación

Es necesaria la utilización de un sistema computarizado para tener

un control que permita estar en comunicación constante con el

departamento de producción que tiene a cargo la planificación de la

misma estaremos en capacidad de conocer el porcentaje de utilización de

Page 51: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

una de nuestros elementos de corte, verificar el estado de otros ante una

programación luego de un tiempo de no haber sido requerido.

Ventajas.

• Permitir que el departamento de producción conozca la cantidad de

troqueles con que cuenta para cada máquina y con esa base

programe las órdenes de producción de acuerdo a los troqueles

existentes.

• El contar con este equipo permitirá realizar un mantenimiento

programado para cambio de cuchillas en los troqueles a tiempo

permitiendo conocer el número de unidades producidas con cada

uno de estos.

• Al estar en red con los equipos de la bodega de materiales nos

permitirá conocer en todo momento los niveles de nuestras

existencias de materiales.

• Analizar la eficiencia de los materiales utilizados y por tanto

seleccionar los proveedores idóneos.

6.1.2 Capacitar al personal respecto al uso del equ ipo

El contar con un personal capacitado para utilizar adecuadamente

este equipo es de gran importancia. Ayuda a que cualquier empleado del

departamento reemplace en caso de ausencia de uno de sus

compañeros, la responsabilidad no esta asignado a una sola persona,

sino que se puede hacer una mejor distribución de los trabajos, de tal

forma que todos trabajen en iguales condiciones y cantidades.

Ventajas.

Page 52: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

� Cualquier persona que trabaje en el área podrá realizar las

actividades de control.

� No se requerirá de la contratación de una persona específicamente

para que realice las labores relacionadas con el control.

� El contar con el 50% de su personal que se encuentra cursando

sus últimos años de ingeniarías, hace que se tenga un grupo

homogéneo capaz de manipular correctamente estos equipos.

6.1.3 Realizar mantenimiento programando

Con el establecimiento de responsables para llevar a cabo esta

tarea se garantizará la disminución de tiempos improductivos en la planta

en cuanto se refiere a paralizaciones por averías en troqueles.

El departamento cuenta con ocho mecánicos troqueleros

distribuidos en tres turnos, cinco en el primer turno, dos en el segundo y

uno en el tercer turno.

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

TURNOS DEP. TROQUELES

DEP MUESTRAS

08:00 -16:00 4 1 16:00 -00:00 2 0 00:00 - 08:00 1 0

Con el establecimiento de un programa de trabajo semanal en

cuanto se refiere a mantenimiento se puede contar con cuatro mecánicos

en el primer turno de los cuales dos se delegarán para realizar labores de

recolección de troqueles de las perchas de las imprentas, los mismos que

ya han cumplido con el proceso productivo según el programa de

Page 53: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

producción diario; un mecánico se encargaría de alimentar la

computadora con los datos proporcionados por el departamento de

producción en lo referente a unidades producidas; mientras que el último

será el responsable para coordinar nuevos trabajos y resolver situaciones

que pudiesen requerir de un mecánico troquelero.

En el momento que los troqueles son llevados al taller los cuatro

mecánicos estarán en la obligación de realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo de los cauchos que cumplen la función de expulsar

el desperdicio retirado por las cuchillas y de estas cuando se hallen

averiadas o hayan cumplido con los requisitos para su cambio, esta labor

es indispensable tanto para evitar molestias en las imprentas como para

garantizar la vida útil de los mismos.

Ventajas

� La principal ventaja de este procedimiento es la reducción de

tiempos improductivos generados por averías en troqueles, ya que

se evitará el tener que parar la producción para realizar

mantenimiento de los troqueles en la máquina imprenta.

� Incremento de la producción.

� Mejorar la calidad de los productos, ya que el operador no se verá

obligado a tener que incrementar la presión en el cuerpo

troquelador y por tanto el calibre de la caja no se verá afectado.

� Incrementar la eficiencia del departamento.

� Reducción de desperdicios producto de perforaciones adheridas,

cortes irregulares.

Page 54: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

6.1.4 Establecer inventarios de seguridad para los diferentes

materiales utilizados en troqueles.

Conocido el consumo de materiales durante el año 2002 que fue el

año de mayor requerimiento de los tres últimos años, podemos calcular un

nivel de inventario considerado de seguridad, el mismo que nos servirá

para hacer frente a los requerimientos de construcción de nuevos

troqueles y mantenimiento de los ya existentes.

El costo del desabastecimiento de materiales como la goma

SUPER GRIPFAST se incrementa al tener que sustituirla por otras que

se asemejan a las características, estas son adquiridas localmente. El

consumo del producto sustituto es de tres tubos (25 gramos cada uno) por

semana a un costo de $ 10.00 cada tubo, mientras que el costo de la

goma Super Gripfast es de $ 54.90 y su consumo es de 20 gramos por

día y éste alcanza para el consumo de un mes, se puede utilizar tanto

para el mantenimiento preventivo y correctivo.

Las siguientes variables nos permitirán calcular el inventario de

seguridad:

X= Consumo anual/ número de días laborables por año.

Y= Tiempo que tarda en llegar el pedido desde que se coloca el pedido.

IS= Inventario de seguridad.

f = factor de seguridad (30%).

IS = (XY)f +(XY).

Page 55: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Ventajas

� Contar con los materiales necesarios para la construcción y

mantenimiento de troqueles.

� Contar con el material idóneo para la construcción y mantenimiento

de acuerdo a cada uno de los requerimientos en el momento

indicado

� Eliminar el desabastecimiento de materiales.

� Reducir los costos producto del desabastecimiento.

Page 56: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

CAPITULO VII

ANALISIS ECONOMICO.

Las propuestas son planteadas con el objeto de reducir los tiempos

improductivos generados por troqueles e incrementar la producción de

cajas de cartón corrugado en la sección de imprentas de Industria

Cartonera Ecuatoriana.

Los gastos en que se tendrán que incurrir involucra la compra de

un equipo de computación que facilitará las labores de control de

inventarios permitiendo conocer el momento en que se debe reponer los

materiales, además podremos realizar un mantenimiento programado de

los troqueles esto es el reemplazo de sus elementos de corte como los de

eyección.

Otro de los rubros en que será necesario invertir será en el

establecimiento del inventario de seguridad para materiales de

mantenimiento y construcción de los elementos antes mencionados.

El cambio buscado en la nueva distribución del personal no se

requiere inversión de capital pero si requiere del establecimiento de

programas de trabajo ya que se cuenta con el personal necesario para

desarrollar estas actividades.

Page 57: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

7.1 Costo de soluciones

7.1.1 Adquisición de un equipo de cómputo

La inversión en un equipo de computo de la marca HP que cumple

con los requerimientos básicos para este propósito tiene una vida útil de

tres años siendo depreciado para este periodo sin quedar con valor de

salvamento al final de de su vida útil, el equipo cuenta con las

características que se detallan en el anexo # 18 su precio es de $1,029

cotización facilitada por la empresa SONDA proveedora de software y

hardware. En esta cotización también se considera la instalación para

conexión a la red de la empresa la cual tiene un costo de $80 los 50

metros de cableado por el tumbado.

DEPRECIACIÓN EN LINEA RECTA EQUIPO DE COMPUTO (HP)

DATOS: C= costo VR= valor de rescate n= Vida útil Valor total de la inversión $ 1109 + IVA C= 1.242,08 VR= 0 n = 3 años

AÑOS DEPRECIACIÓN 1 $ 414,03 2 $ 414,03 3 $ 414,03

TOTAL $ 1.242,08 Fuente: Cotización a la empresa SONDA Anexo # 18 Elaborado por Luis Calderón.

añonDeprecició

ónDepreciaci

/02.440$3

008.1242$

=

−=

Page 58: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

7.2 INVERSIÓN EN INVENTARIO DE SEGURIDAD

La inversión en un inventario de seguridad es el camino a seguir

para evitar el desabastecimiento de materiales tanto para

realizar el mantenimiento como para la elaboración de nuevos troqueles.

Para esto se ha considerado los materiales de consumo que más

demanda han tenido en los últimos tres años, siendo de menor

importancia otros materiales cuya utilización es menor y bien se puede

realizar un pedido luego de retirado el último de estos de la bodega de

materiales. Los costos para cada ítem, y consumo anual se observan en

el siguiente cuadro de resumen.

Page 59: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

RESUMEN DE COSTOS POR INVENTARIO DE SEGURIDAD

ITEM Unidades COSTO

Requeridas

GOMA SUPER GRIPFAST 3 frasco 164.7

MACETA DE CUERO 6 unid 270

CUCHILLA (H =0,990"; SNN ULTRA 8) 200 Ft. 542

CUCHILLA (H =0,960"; SNN ULTRA 8) 100 Ft. 278

CUCHILLA CURVA (D=50, 90°,H =1,030"; SNN ULTRA 8) 100 Ft. 286

CUCHILLA CURVA (D=50, 90°,H =0,990"; SNN ULTRA 8) 100 Ft. 290

CUCHILLA CURVA (D=50, 90°,H =0,970"; N ULTRA 8) 100 Ft. 146

CUCHILLA CURVA (D=66", 90°,H =0,970"; SNN ULTRA 8) 200 Ft. 396

CUCHILLA CURVA (D=38", 90°,H =0,970"; SNN ULTRA 8) 100 Ft. 40

CAJA DE CAUCHO 1/4 X 3/4 X 1 1/4 (INCH) 1 cjs. 166.19

CAJA DE CAUCHO 1/2 X 1/2 X 1 1/4 (INCH) 1 cjs. 157.79

CAJA DE CAUCHO 1/2 X 5/8 X 1 1/4 (INCH) 1 cjs. 135.79

CAJA DE CAUCHO 5/8 X 7/8 X 1 1/4 (INCH) 1 cjs. 144.61

CAJA DE CAUCHO 5/8 X 1 X 1 3/8 (INCH) 1 cjs. 148.56

CAJA DE CAUCHO 1/2 X 5/8 X 1 (INCH) 3 cjs. 322.29

CAJA DE CAUCHO 0,625 X 5/16 (INCH) 2 cjs. 212.1

CAJA DE CAUCHO 0,625 X 3/8 (INCH) 1 cjs. 119.86

CAJA DE CAUCHO 0,625 X 7/16 (INCH) 1 cjs. 106.05

CAJA DE CAUCHO 0,625 X 1/2 (INCH) 1 cjs. 109.27

CAJA DE CAUCHO 0,685 X 5/16 (INCH) 1 cjs. 82.79

CAJA DE CAUCHO 0,685 X 3/8 (INCH) 1 cjs. 107.84

CAJA DE CAUCHO 0,685 X 7/16 (INCH) 1 cjs. 110.79

CAJA DE CAUCHO 0,685 X 1/2 (INCH) 1 cjs. 112.61

ROTARY PLYWOOD 11 X 1/2 X 72 (INCH) MAQ. S&S. 3 unid. 292.89

ROTARY PLYWOOD 14 3/116 X 1/2 X 72 (Inch) MAQ. UNITED. 5 unid. 502.8

ROTARY PLYWOOD 19 3/116 X 1/2 X 51 (INCH) MAQ. WARD. 2 unid. 158.2

ROTARY PLYWOOD 19 3/116 X 1/2 X 51 (INCH) MAQ. WARD. 2 unid. 268.76

PRECIO DEL INV. SEG. 5671.89

Fuente: Anexo # 17 Calculo del Inventario de seguridad para cada ítem

Elaborado por Luis Calderón León.

Para poner en marcha las soluciones planteadas se requiere una

inversión de $7,605, para obtener el financiamiento dado que el valor por

su magnitud es minúsculo no se considera la posibilidad de recurrir a un

endeudamiento con la banca privada, por el contrario se considera que la

empresa está en una situación en la cual puede afrontar con estos gastos.

7.3 Decisiones económicas

Page 60: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Estas mejoras que se sugieren realizar en Industria Cartonera

Ecuatoriana S.A. son una necesidad muy importante, analizado desde el

simple hecho de que estos inconvenientes originan que los operadores se

vean obligados a detener el proceso productivo para efectuar

reparaciones en los troqueles, y al momento de poner nuevamente en

marcha la imprenta, gastan tiempo en realizar otra inspección de medidas

al cuadre de la caja. Esta es la razón por la que se observa disminuido

los volúmenes de producción diaria.

Conociendo el impacto que tiene en la producción la suma de esos

problemas, que como en este caso los ocasionados por averías en

troqueles que es igual al 1.19%. Al plantear soluciones para cada uno de

esos casos se puede lograr un incremento considerable de la producción

anual de la empresa. A parte de eso la empresa deja de perder con tan

solo tener la seguridad de que puede realizar sus actividades con

normalidad dentro de los parámetros establecidos.

7.3.1 Análisis beneficio – costo

Este análisis tiene como finalidad el demostrar que las soluciones

planteadas al problema descrito proporcionarán resultados que benefician

a la empresa, permitiendo incrementar sus ingresos y además permitirá

que las actividades se lleven a cabo en el momento indicado, con los

materiales, y con los hombres capacitados para ello, logrando con esto

incrementar la eficiencia del departamento.

El total de los costos que deberá afrontar la empresa por motivo de

la implantación de las soluciones planteadas están compuestas por dos

propuestas como son: La compra de un equipo de computo la cual incluye

la conexión a la red de la empresa, y el establecimiento de un Inventario

de Seguridad las que implican un desembolso de efectivo, mientras que

Page 61: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

las otras restantes como son el establecimiento de un Programa Semanal

de actividades, El mantenimiento preventivo y la capacitación para el

manejo del equipo de computo, son soluciones que no requieren de

inversión ya que contamos con el personal, pues solo hace falta

aprovecharlo.

Los costos se detallan a continuación:

COSTO DE SOLUCIONES PLANTEADAS

ALTERNATIVA COSTO ($)

EQUIPO DE COMPUTO CON CONEXIÓN A RED 1.242

INVENTARIO DE SEGURIDAD 5.672

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (10%) 691

TOTAL INVERSIÓN 7.605

El beneficio buscado se establece por la diferencia entre las

pérdidas por producción no realizada y el costo de las soluciones

planteadas, los valores para este último se calcularon de acuerdo a los

productos que elaboran las diferentes máquinas y considerando que se

pretende la reducción de un 75 % del tiempo improductivo.

El siguiente cuadro muestra el incremento la producción por

máquina teniendo en cuenta que las máquinas Hooper Swift, Ward, y S&S

procesan tanto fondo como tapa, en similares proporciones, mientras que

la s imprentas United # 1 y # 2 procesan tapa y fondo respectivamente.

Page 62: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.

RESUMEN DE PRODUCCIÓN ESPERADA

MAQUINA PRODUCTO UNIDADES / AÑO Util. a dist. $

HOOPER SWIFT TAPA 189,540 3,974 FONDO 189,540 8251.56

UNITED # 1 TAPA 89,220 1,870.53 UNITED # 2 FONDO 202,620 8,820.99

WARD FONDO 20,344 885.66 TAPA 20,344 426.51

S&S FONDO 36,450 1,586.84 TAPA 36,450 764.19

TOTAL 748,058 26,580.05 Referencia anexo # 19Utilidad esperada con la reducción del 75% del tiempo improductivo Elaborado por Luis Calderón

BENEFICIO ESPERADO = Producción no realizada – Costo de

soluciones.

BE = $26,680.05 – $ 7,605.37

BE = $ 19,068.77

7.3.2 Flujo de caja

Refleja los ingresos y egresos que se estima recibirá Industria

Cartonera Ecuatoriana en los años que durará el proyecto, estos valores

son producto de las soluciones planteadas.

Los ingresos generará el proyecto son analizados con valores

promedio para el precio de venta, costo de producción, y utilidad a

distribuir.

Por otra parte el desembolso de efectivo que será necesario

realizar constituirán los egresos.

Page 63: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.

FLUJO DE CAJA

Detalle Años 0 1 2 3

Inversión inicial

7,605.37

Ingresos

Beneficio anual esperado

26,580.05

26,580.05

26,580.05

Gastos

Equipo de computo

1,242.08

Inventario de seguridad

5,671.89

Gastos de impantación.

691.40

Gastos totales anuales

7,605.37

Flujo de caja -

7,605.37

18,974.68

26,580.05

26,580.05 Referencia: Anexo # 19 Utilidad esperada con la reducción de tiempos improductivos por averías en troqueles Elaborado por: Luis Calderón León

7.3.3 Tasa interna de retorno

La tasa interna de retorno es la herramienta que permitirá evaluar

el rendimiento que se obtendrá sobre la inversión global. Si la tasa

interna de retorno (TIR) sobrepasa el costo del capital el proyecto se

considera rentable, por lo tanto la tasa interna de retorno para el proyecto

es de 270.50%.

El costo de capital se considera a la rentabilidad que se obtendría

al invertir el capital en cualquier parte. En este caso se analiza en

comparación con la tasa efectiva que paga la Banca, que se sitúa en el

15.67%.

Page 64: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

Años Inversión Flujo de caja Interés Fórmula Valor Interés Valor Presente

N inicial F Anual i Presente P Anual

I Presente P

0 7,605

1 $ 18,974.68 270 P = F/(1+i)n $ 5,128.29 269 $ 5,142.19

2 $ 26,580.05 270 P = F/(1+i)n $ 1,941.57 269 $ 1,952.10

3 $ 26,580.05 270 P = F/(1+i)n $ 524.75 269 $ 529.03

TOTAL $ 7,594.61 $ 7,623.32

TIR= 270.50 %

Fuente: Anexo # 19 Elaborado por: Luis Calderón León

P = Valor presente

F= Flujo (anualidad)

i= Tasa de interés

n= periodos (años)

50.270

)269270(*)32.623,761.594,7(

61.594,7270

)(*)( minmax

maxmin

minmax

=

−+

+=

−+

+=

TIR

TIR

iiPP

PiTIR

La tasa interna de retorno TIR es ampliamente superior al costo del

capital que es de 15.67% ya que la inversión es de tan solo $ 7,605 y los

beneficios $ 72,134.78 en el tercer año.

7.3.4 Valor neto actual (VAN)

El Valor Actual (VA), nos permite traer al presente flujos de dinero

que se piensa recibir en un futuro. Para cumplir con este fin, a los flujos

futuros se le aplica una tasa llamada de tasa de descuento (15,67%), que

Page 65: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

no es mas que el costo de oportunidad del dinero. Se aplica de la manera

siguiente:

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A CALCULO DEL V.N.A (Valor Neto Actual) (Año)

Años ( n ) Inversión

inicial Valor futuro i

Valor presente

Valor presente

0 -

$7,605.37 F 15.67% Acumulado 1 $18,974.68 15.67% $16,404.15 $16,404 2 $26,580.05 15.67% $19,866.18 $36,270

3 $26,580.05 15.67% $17,174.87 $53,445

VNA = $45,840

VNA= $(-7,605,37 + 16,404 + 36,270 + 53,445)

Elaborado por Luis Calderón.

La suma de los flujos al tercer año es de $ 72,134.77; comparado

con el monto que representa este valor proyectado a la actualidad con la

tasa de descuento del 15.67% es de $ 45,840 por tanto es mayor a cero.

Esto significa que el proyecto es rentable comparado con lo que se

obtendría al invertir $ 7,605.37 en la banca privada.

7.3.5 Periodo para recuperación la inversión (PRI ).

Se interpreta como el tiempo necesario ara que el proyecto

recupere el capital invertido, con este procedimiento se mide la

rentabilidad en términos de tiempo.

No requiere la utilización de todos los flujos de fondos ya que

generalmente la inversión se recupera antes del término de vida útil del

proyecto.

n

nI

I i

FVNA

)1(1 += ∑

=

=

Page 66: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

La regla de decisión es si el periodo de recuperación de la

inversión (PRI) < al periodo de vida útil del proyecto se acepta el proyecto.

El periodo de recuperación de la inversión se sitúa en el 5TO mes

luego de puesto en marcha el proyecto.

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (P.R.I)

Meses (n) Inversión inicial

Valor futuro

i = 15,67% Anual

Valor presente

Valor presente

0 -$7,605.37 F 15.67% Acumulado 1 $1,581 1.22% $1,562 $1,562 2 $1,581 1.22% $1,543 $3,105 3 $1,581 1.22% $1,525 $4,630 4 $1,581 1.22% $1,506 $6,137

5 $1,581 1.22% $1,488 $7,625 6 $1,581 1.22% $1,470 $9,095 7 $1,581 1.22% $1,452 $10,547 8 $1,581 1.22% $1,435 $11,982 9 $1,581 1.22% $1,418 $13,400 10 $1,581 1.22% $1,401 $14,801

11 $1,581 1.22% $1,384 $16,184

12 $1,581 1.22% $1,367 $17,551 Referencia: flujo de caja Elaborado por: Luis Calderón León La recuperación de la inversión se realizará en el quinto mes. El interés tomado de la tasa efectiva actual, la misma que es de 15.67%

F= $ 18,975 /12

F = $ 1,581

P= F/(i+1)m

P= Valor presente

F= Valor futuro

m= meses

Page 67: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

7.3.6 Conclusiones del análisis económico.

Del análisis económico realizado se desprenden los siguientes

resultados que indican la rentabilidad de la inversión en las soluciones

planteadas.

� Tasa Interna de Retorno igual a: 270.50% > 15.67%.

� Valor Actual Neto igual a: $ 45,840> 0.

� Periodo de recuperación de la inversión igual a 5 meses < 3 años

(vida útil del proyecto).

Los resultados del análisis económico indican valores positivos, por

tanto la inversión debe hacerse, considerando que en el quinto mes la

empresa ya ha recuperado la inversión.

Factibilidad.

La factibilidad del proyecto esta sustentada por lo siguiente:

� Por el valor de la inversión que es considerado mínimo con

respecto a los beneficios esperados al final del proyecto.

� No requiere del incremento de mano de obra, por contar con el

personal capacitado para el manejo del equipo.

� Evita el desabastecimiento de materiales.

Viabilidad

El proyecto es viable por:

� No requiere de creación de nuevas instalaciones para el equipo,

pues se cuenta con los requerimientos para su funcionamiento.

Page 68: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

� Contamos con el software para inventarios, espacio en la bodega

de materiales para implantar el inventario de seguridad.

� Contamos con el personal para realizar las labores de

mantenimiento.

Page 69: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

CAPITULO VIII

PUESTA EN MARCHA DE LAS SOLUCIONES PLANTEADAS.

Las soluciones planteadas serán implantadas mediante un orden

de actividades que van desde el análisis del proyecto por parte de los

directivos de la empresa hasta el momento en que termine la fase de

pruebas.

Presentación y aprobación del proyecto por pa rte de los

Directivos.

En esta fase del proyecto el tiempo requerido para presentar,

discutir y aprobar el proyecto es 5 días laborables.

Cotización y análisis de propuestas.

Conociendo que en el país son pocas las empresas que proveen

de equipos de computo que gozan de renombre a nivel mundial, el

tiempo para efectuar la respectiva cotización será necesario de máximo 1

día, en lo relacionado con la compra de materiales que deberá realizarse

a la empresa que ofrezca un mejor precio, para esto se considera

necesario otro día laborable.

Adquisición.

El tiempo para esta actividad es de 2 días para el equipo de

computación e instalación del acceso a la red.

Para la adquisición de materiales los cuales provienen de los

Estados Unidos, el tiempo estimado es de 75 días.

Instalación del software, pruebas

Page 70: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

El tiempo para esta actividad es de 8 días mientras se ingresan

valores, niveles de seguridad de inventarios, troqueles existentes, se

crean formatos para el control de las unidades producidas por cada

troquel y otros.

Ejecución

Tiempo en que arranca luego de cumplidas las actividades que

requiere la puesta en marcha del proyecto. Observar el anexo # 20

Puesta en marcha del proyecto.

Page 71: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

CAPITULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones

El estudio realizado sobre la inversión propuesta permite concluir

con las siguientes observaciones:

1. No existe un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a

tiempo.

2. El desabastecimiento de materiales contribuye a que no se realice

el mantenimiento de los troqueles.

3. El tiempo de paralización por averías en troqueles en un año es

similar al de una semana de producción de cajas para banano.

4. Falta de un control estadístico sobre la utilización de los troqueles y

por tanto no se realiza el reemplazo de las cuchillas de acuerdo a

los promedios establecidos de utilización.

5. Se puede incrementar la producción en 1.4% con relación a la del

año 2003, lo que genera una utilidad después de impuestos de

$26,673.77.

6. El proyecto permite una reducción de los tiempos improductivos en

un 75%.

7. Se podrá disponer a tiempo con el material respectivo de acuerdo a

los requerimientos técnicos y no la utilización otros productos.

Page 72: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

8. La Tasa Interna de Retorno es mayor al costo del capital y por

tanto hace que la propuesta sea aplicable. TIR = 270.50%, Costo

del capital = 15.67%. TIR>Costo del capital.

9. El valor actual neto es de $ 46,051 y por tanto es mayor a cero,

cumpliendo con la regla para la inversión, pues el VAN >o, la

inversión está justificada.

10. El Periodo de recuperación del capital o inversión será en 5 meses,

pues en el quinto mes se supera el valor de la inversión que es de

$ 7,605.37.

11. .El beneficio esperado supera ampliamente al costo, BE > Costo,

BE = $ 19,068.77 en el primer año.

9.2 Recomendaciones.

Las alternativas descritas tienen por finalidad reducir el tiempo

improductivo en la sección de imprentas, por tanto se recomienda la

inversión en las soluciones planteadas ya que la ejecución de las mismas

incrementarán la rentabilidad financiera y una mejor eficiencia, control y

organización del personal del departamento.

Se recomienda el establecer un programa de actividades para cada

día en donde se tenga como prioridad el mantenimiento, control

estadístico de la utilización de un determinado troquel, registro de

entradas y salidas de materiales.

Page 73: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

BIBLIOGRAFÍA

Textos

Texto: Ingeniería Económica.

Autor: Leland T. Blank / Anthony J. Tarquin.

Editor: MC GRAW HILL.

Edición: Tercera.

Año: 1992.

País: Colombia.

Texto: Contabilidad de Costos.

Autor: Ralph S. Polimeni / Frank J. Fabozzi / Arthur H. Adelberg.

Editor: MC GRAW HILL.

Edición: Tercera.

Año: 1998.

País: México.

Texto: Estudio de Tiempos y Movimientos

Autor: Marvin E. Mundel.

Editor: Compañía Editorial Continental S.A. (CECSA).

Edición: Primera.

Año: 1984

País: México.

Texto: Tesis # 2616 “Análisis y Mejoras del Proceso de Diseño en

el Área de Troqueles, Muestras y Fotomecánica”.

Autor: Pérez Sánchez Luis Egidio.

Page 74: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5312/1/2974.pdf · costo de mano de obra pagada y no aprovechada es de $2,218.34. El problema se origina por fallas en

Institución: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ing. Industrial.

Año: 2002

Archivos de Industria Cartonera Ecuatoriana.

CAJAS & CORRUGADOS TECNICOS S.A.I. ONDUTEC,

Revista Para Consumidores de Ondutec. 2001

Internet:

Container Graphics. S.A.

WWW.containergraphics.com.

Revista : La Conversión.

www.laconversión.com.