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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO DE GRADUACIÓN SEMINARIO DE GRADUACIÓN TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: INGENIERO INDUSTRIAL ORIENTACIÓN: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN TEMA: ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DURANTE LAS OPERACIONES DE VUELO EN LAS ALAS Y CONTROLES DE VUELO DE LOS AVIONES T 34 C-1 DE LA AVIACIÓN NAVAL MILITAR AUTOR MENOSCAL BARCIA HÉCTOR ENRIQUE DIRECTOR DE TESIS ING. IND. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO 2000 - 2001 GUAYAQUIL - ECUADOR

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - repositorio.ug.edu.ecrepositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5589/1/Industrial 2793.pdf · Bebible, Yoguert como refresco (Tubiño) y Yogurt bajo en calorías

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILFACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO DE GRADUACIÓN

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

INGENIERO INDUSTRIAL

ORIENTACIÓN:

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

TEMA:

ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DURANTE LAS OPERACIONESDE VUELO EN LAS ALAS Y CONTROLES DE VUELO DELOS AVIONES T 34 C-1 DE LA AVIACIÓN NAVALMILITAR

AUTOR

MENOSCAL BARCIA HÉCTOR ENRIQUE

DIRECTOR DE TESIS

ING. IND. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO

2000 - 2001

GUAYAQUIL - ECUADOR

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis

corresponde exclusivamente al autor”

________________________:

FIRMA

CAPITULO I

PRESENTACION DE LA EMPRESA

1.1. HISTORIA DE LA EMPRESA

1.1.1. CONSTITUCION DE LA EMPRESA

La constitución de la compañía se la realizó en el año de 1978, para

1979 se iniciaron las operaciones de construcción de edificio e instalación de

la planta con los equipos, se contrató la tecnología Suiza por considerar que

era la mejor opción.

Fue creada con la idea de elaborar Yogurt de sabores naturales y con

frutas, postres de gelatinas listas para ser consumidas y jugos de frutas frescas,

ya que en el mercado no existía una empresa dedicada exclusivamente a la

elaboración de estos productos.

Al poco tiempo de haberse constituido la compañía, en el mes de Marzo

de 1980 inicia las operaciones de elaboración, saliendo al mercado otras

marcas de productos similares al nuestro, sin lograr un éxito competitivo,

por no poseer la Calidad de los productos Toni.

1.1.2. LOCALIZACION

INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A. se encuentra ubicada en la parte

norte de la ciudad de Guayaquil, exclusivamente en la zona industrial, cuenta

con los servicios básicos ofrecidos por EMELEC- ELECTROQUIL (energía

eléctrica), ECAPAG (agua potable), y PACIFICTEL (comunicaciones).

Por su ubicación tiene acceso a las principales vías de la ciudad, como lo

son Av. JUAN TANCA MARENGO, Vía PERIMETRAL y la actual vía a

DAULE.

Esta ubicada en el Km. 8.5 vía a Daule, entre PICA y textiles SAN

ANTONIO. Para un mejor entendimiento ver anexo # 1

1.1.3. TIPO DE EMPRESA

INDUSTRIAS LACTEAS TONI por ser una empresa elaboradora de

productos alimenticios y en base del origen del que fue creada se encuentra

catalogada en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme ( CIIU ) de la

siguiente manera:

3. Manufactura

3.1 Productos Alimenticios, Bebidas Y Tabacos

3.1.1 Fabricación De Productos Alimenticios, Excepto Bebidas

3.1.1.2 Fabricación De Productos Lácteos

3.1.1.2.5 Yogurt (Leche Fermentada)

1.1.4. TIPO DE PROCESO

Así mismo por el tipo de productos que elabora (productos

perecederos) y según los pedidos de los diferentes distribuidores, la empresa

mantiene una producción intermitente.

1.1.5. PRODUCTOS QUE SE ELABORAN

Actualmente INDUSTRIAS LACTEAS TONI ha diversificado su

producción, elaborando productos tales como: Yogurt Toni mix, Yogurt

Bebible, Yoguert como refresco (Tubiño) y Yogurt bajo en calorías (Light),

queso crema de untar Toni, dulce de leche El Manjar, queso parmesano, leche

entera y leche semi-descremada Toni larga vida fortificada con hierro y 8

vitaminas , leche de sabores chocolateada, frutilla, vainilla y manjar

fortificada con hierro y 8 vitaminas ( larga vida Toni ) y leche UHT, bebidas

de naranja, durazno y toronja Tampico citrus punch, Avena TONI, Gelatoni de

sabores fresa, cereza y manzana, jugo de naranja Frutoni.

Los productos hechos en nuestras instalaciones están elaborados bajo los

más estrictos controles de calidad, para lo cual se analizan los insumos a

utilizar además de las etapas de proceso, una vez elaborados se realizan en las

diferentes bodegas controles para garantizar la calidad de estos (Cuarentena).

Para esto, la empresa en su afán de desarrollo y pensando en la

integración fronteriza, está extendiendo su capacidad productiva en la

apertura de nuevos mercados, con los productos convencionales y nuevos

productos en investigación, que no se encuentran en el mercado Andino, así

mismo se halla en el proceso de certificación ISO9001-2000.

1.1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

INDUSTRAS LACTEAS TONI S.A. tiene muy bien definido todo el

nivel jerárquico dentro de la empresa, para esto cuenta con una estructura

basada en la organización horizontal, en la que todas las Gerencias de áreas

tienen autonomía en sus decisiones, reportando directamente a la Gerencia

General el cumplimiento de las actividades planificadas con anterioridad. El

organigrama general de la empresa lo podemos apreciar en, ver anexo # 2.

GERENTE GENERAL.- Es el encargado de la gestión y administración de la

empresa. Es quien desarrolla planes de mejora para un mayor rendimiento

en las utilidades, a él se reportan directamente todas las Gerencias como las

de Administración-Financiera, Ventas, Mercadeo, Producción, Control de

Calidad y Sistema, además de los Jefes de Mantenimiento, Desarrollo y

Bodegas.

El Gerente General es quien desarrolla las directrices y políticas de la

empresa para que esta este encaminada hacia el crecimiento y la

competitividad en el mercado.

GERENTE ADMINISTRATIVO.- Administra los recursos financieros de la

empresa, proporcionando al Gerente General la información financiera

necesaria que le permita tomar decisiones respecto al despliegue y uso de los

recursos económicos de la entidad, y adicionalmente administrar la

vinculación y desarrollo del recurso humano de la empresa y encargarse de la

atención y control de toda actividad que requiera de una gestión

administrativa.

GERENTE DE PRODUCCION.- Es quien administra, coordina, planifica y

asegura el cumplimiento en el procesamiento y elaboración de los diferentes

tipos y presentaciones de los productos que la empresa logra proporcionar al

mercado (interno y externo), a fin de satisfacer la demanda y las

proyecciones de ventas, asegurando márgenes de utilidad efectivos para la

empresa.

GERENTE DE CALIDAD.- Administrar, coordinar, planificar y asegurar el

cumplimiento en el análisis de la materia prima, material de empaque,

productos en procesamiento y productos de los diferentes tipos y

presentaciones que la empresa logra proporcionar al mercado (interno y

externo), a fin de satisfacer la demanda y las proyecciones de ventas,

asegurando márgenes de calidad y utilidad efectivos para la empresa.

GERENTE DE SISTEMAS.- Asegura la automatización eficiente de los procesos

administrativos de la empresa, mediante el desarrollo, mantenimiento y/o

adquisición de sistemas de procesamiento de datos y sistemas de

información, así como asesorar y recomendar al nivel de dirección sobre la

actualización y/o adquisición de software y hardware, que permita contar

con una plataforma tecnológica informática que responda a las estrategias y

necesidades de la empresa a corto, mediano y largo plazo.

JEFE DE MANTENIMIENTO.- Es la persona encargada de administrar la

ejecución de los mantenimientos correctivos y preventivos de acuerdo a los

lineamientos dados por la dirección del segmento de Operaciones,

desarrollando un plan preventivo integral de mantenimiento así como la

aplicación del control sobre el movimiento de los repuestos y suministros de

mantenimiento, a efecto de asegurar el buen funcionamiento de las

instalaciones de la planta y al costo más bajo.

JEFE DE DESARROLLO.- Es quien Investiga, desarrolla y determina la

formulación idónea para asegurar la utilización correcta de componentes en

la elaboración de los productos, determinando la factibilidad de las

instalaciones de la planta, mediante el Estudio de Mercado y las expectativas

creadas por el departamento de Ventas y por la dirección de Operaciones así

como optimizar los componentes para cada uno de los productos a efecto de

generar ahorros en el proceso productivo y ampliar el margen de rentabilidad

para la empresa.

JEFE DE BODEGAS.- Es quien Administra las bodegas ya sea de

almacenamiento de materia prima, material de empaque y producto

terminado, de acuerdo a los lineamientos dados por la dirección del

segmento de Producción, aplicando un control estricto sobre el movimiento

de los insumos y otros materiales bajo su custodia, a efecto de generar

ahorros en el proceso productivo y ampliar el margen de rentabilidad para la

empresa.

1.1.7. OBJETIVOS

La empresa para el buen desarrollo de sus actividades has planteados

metas, los cuales están sustentados por varios indicadores que muestran

resultados al final del periodo como consecuencia del manejo de los recursos.

Son objetivos de la empresa los siguientes:

Cliente.- Cumplir con los requerimientos del consumidor.

Proveedores.- Controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos

por la compañía.

Personal.- Capacitar y fomentar la creatividad de todo el personal.

Comunidad.- Generar riquezas para nuestros clientes, proveedores y

accionistas por medio de un trabajo eficiente.

Procesos.- Crear e implementar índices de productividad en todas las

áreas.

1.1.8. MISION

La empresa al momento no cuenta con una misión definida, para lo cual

se ha desarrollado la siguiente:

1.1.9. VISION

Así mismo la empresa no tiene por escrito una visión de lo que desea

hacer en los próximos años, pero es objetivo de la Gerencia General captar la

demanda de futuros clientes del exterior, por lo que se ha desarrollado la

siguiente visión:

“Elaborar productos lácteos de óptima calidad en base de materias

primas naturales, satisfaciendo los requerimientos de un mercado

potencial”.

Buscar nuevos mercados y brindar al consumidor

productos altamente asépticos, basados en la

Investigación y en un Sistema de Gestión de

Calidad que garantice la preservación y calidad de

nuestros productos.

1.1.10. POLITICA DE CALIDAD

INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A. Posee una política de calidad definida

por consenso por el comité de calidad, en el que intervienen el 80% de las

Gerencias de la empresa. El cual es el siguiente.

“Nuestro talento humano se caracteriza por desarrollar, elaborar y

distribuir productos alimenticios de alto beneficio para la salud, a

través de una planificación, constante análisis y mejora de todos

nuestros procesos, para satisfacer los requerimientos de nuestros

consumidores”.

CAPITULO II

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

2.1. INGENIERIA DE PLANTA

2.1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA FISICA

Para el proceso de elaboración de los diferentes producto INDUSTRIAS

LACTEAS TONI cuenta con 3 plantas productivas en las cuales desarrolla sus

actividades.

Además contamos con las siguientes áreas:

ADMINISTRACION

BODEGA DE MATERIA PRIMA

BODEGA DE MATERIAL DE EMPAQUE

BODEGA DE PRODUCTOS TERMNINADOS

CAMARAS DE FRIO

CALDEROS Y EQUIPO AUXILIARES

BODEGA DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO

ZONA DE CALDEROS

2.1.2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES AREAS

Entre las principales áreas que cuenta la empresa podemos destacar las

plantas productivas, bodegas de materia prima, bodega de empaque, bodega

de producto terminado, las áreas administrativas y cámaras de frío.

Cabe indicar que las plantas productivas están cada una separada y

delineadas, por cualquier tipo de accidente, también se encuentra la zona de

calderos que está en la parte lateral de la empresa.

2.1.2.1. PLANTA PRODUCTIVA TAMPICO

En esta planta con un área de 604,95 m2, se elabora todo lo relacionado

al Tampico en sus distintas presentaciones, como también el Tubiño, además

consta de un espacio destinada a la elaboración del queso crema.

La recepción de leche cuenta con una área de 15m2, y es que debido a

la magnitud de los carros que llegan pasan a una pista de espera y se conecta

las mangueras y dispositivos que se van a utilizar para la evacuación de la

leche, previamente realizados los análisis respectivos. También cuenta un

espacio para la recepción y al tratamiento de la leche (esterilización,

pasteurización, descremado, Etc).

Para todos los productos a elaborase que necesiten del insumo leche,

esta deberá ser primeramente esterilizada y tratada en esta planta.

2.1.2.2. PLANTA PRODUCTIVA YOGURT

Esta planta tiene un área de 1563,49 m2, en el se encuentran las

Gerencia de Producción y Gerencia de Calidad como también el

Departamento de Mantenimiento y es el lugar donde se desarrolla toda la

actividad productiva del yogurt como: Yogurt Toni mix, Yogurt Bebible y

Yogurt bajo en calorías (Light), y el envasado de las diferentes tipo de leche

como lo son: leche chocolateada, leche varios sabores (vainilla, fresa, manjar,

etc), además se elabora la gelatina.

2.1.2.3. PLANTA PRODUCTIVA UHT

En esta planta se elabora la leche UHT, que es una leche a la cual para

el proceso de esterilización se la somete a un cambio brusco de temperatura,

la cual asegura la calidad del mismo. Esta planta tiene un sistema de

esterilización interna la misma que es una solución de peroxido, por medio

del cual controla y destruye todas las organismos patógenos y de está

manera se preserva microbiológicamente al producto, además tiene un

sistema para esterilizar el material de empaque a utilizar. Tiene un área de

248 m2.

2.1.2.4. CAMARAS DE FRIO

Las cámaras de frío son el lugar donde se mantienen refrigerados todos

los insumos y productos terminados que necesitan refrigeración, para el caso

se cuentan con tres cámaras las mismas que están diseñadas para tal

propósito.

Cámara de congelación.- en está cámara se almacenan todos los

concentrados necesarios para la elaboración de productos y cuenta con una

área de 118 m2.

Cámaras de refrigeración 1.- está cámara solo almacena productos

como el caso del yogurt, queso crema y manjar, cabe recalcar que solo

alberga las presentaciones de tarrinas. Cuenta con un área de 107 m2.

Cámara de refrigeración 2.- está cámara almacena lo relacionado a

manjar y yogurt pero en presentación de galones y baldes, tiene un área de

168 m2.

2.1.2.5. BODEGA DE MATERIA PRIMA

La bodega de materia prima es el área reservada para almacenar todos

los insumos que se necesitan para la elaboración de nuestros productos.

El almacenamiento de toda materia prima se la hace después de haber

realizado el análisis correspondiente, como es el caso para los concentrados,

glucosa, azúcar y toda materia que llega, especialmente cuando son

productos nuevos. La bodega de materia prima cuenta con un área de

110.25m2 y tiene clasificado cada espacio para su respectivo producto.

2.1.2.6. BODEGA DE MATERIAL DE EMPAQUE

Es el área destinada a recibir todos los materiales indirectos o de

empaque que se utilizan en el proceso del producto, en este lugar se ubica

según el material que llega como por ejemplo lo relacionado con los envases

plásticos, cartones de embalaje, etiquetas, sorbetes, etc. Los cuales según la

orden de producción se llevan las cantidades requeridas hacia las plantas

para su respectivo empaque de productos.

Cuenta con un área de 846 m2. Incluida un área de empacadora

correspondiente a 200 m2.

2.1.2.7. BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

Es el área destinada para almacenar todos los productos terminados y

que se encuentran listos para ser enviado a los distintos distribuidores y

mercado en general, previo a un análisis que se le realizan a los productos

pasado el tiempo de cuarentena.

El área de trabajo que cuenta la bodega de producto terminado es de

803m2. Para un mayor entendimiento de la Distribución Física ver anexo # 3.

2.1.3. DESCRIPCION DE LAS MAQUINARIAS

Cualquier empresa que se dedica a la transformación de materia prima

en un producto terminado cuenta en sus instalaciones con equipos que

realizan esta labor. Ya sea el tipo de elaboración de la empresa este va a

contar con:

Equipos Básicos como:

Calderas

Bombas

Montacargas

Equipos de Proceso como:

Hornos

Intercambiadores de Calor

Compresores, entre otros

A continuación vamos a describir las principales máquinas y equipos

auxiliares que conforman las plantas de elaboración en la empresa.

MAQUINAS CARACTERISTICAS USO

OSGOOD MARCA: OSGOOD Envasamiento de:

Yogurt Mix

200g

Gelatoni 200g

MODELO: 3600E

PROCEDENCIA: ALEMANA

VOLTAJE: 208-230/460

POTENCIA: 5.6KW

SIMPLEX 1 MARCA: SIMPLEX Envasamiento de:

Queso crema

250g

MODELO: P48H130 1R-00

PROCEDENCIA: USA

VOLTAJE: 208-230/460

POTENCIA: 1/3 HP

SIMPLEX 2 MARCA: SIMPLEX Envasamiento de:

Yogurt con fruta

1 Lt

MODELO: P48H130 1R-00

PROCEDENCIA: USA

VOLTAJE: 208-230/460

POTENCIA: 1/3 HP

AUTOPROD MARCA: AUTOPROD Envasamiento de:

Manjar y Queso

Crema

50g

MODELO: 3600E

PROCEDENCIA: USA

VOLTAJE: 208-230/460

POTENCIA: 1,3KW

THIMONNIER MARCA: THIMONNIER Envasamiento de:

Leche UHT y

Avena

1Lt

MODELO: 3600E

PROCEDENCIA: ALEMANA

VOLTAJE: 208-230/460

POTENCIA: 3.8KW

FOGG 28 MARCA: FOGG Envasamiento de:

Leche poma ¼

Leche poma Lt

MODELO: CEMAC-28RA

PROCEDENCIA: U.S.A.

VOLTAJE: 208-230/460

POTENCIA: 1,2KW

CAPACIDAD: MAX 150 un /

min

FOGG 21 MARCA: FOGG Envasamiento de:

Tampico GalónMODELO: RPER80K4

PROCEDENCIA: U.S.A

VOLTAJE: 220-440

POTENCIA: 3,5KW

FOGG 36 MARCA: FOGG Envasamiento de:

Tampico ¼

Tampico ½

Tampico 1Lt

Tampico 2Lt

MODELO: FAA 3610 C

PROCEDENCIA: U.S.A

VOLTAJE: 7.6

POTENCIA: 3,2KW

FOGG 10 MARCA: FOGG Envasamiento de:

Yogurt 1Lt

Yogurt 2Lt

MODELO: FAA 3610 C

PROCEDENCIA: U.S.A.

VOLTAJE: 208-230/460

TEC-MAR MARCA: TEC-MAR Envasamiento de:

Yogurt TubiñoMODELO: 4AP904-4

PROCEDENCIA: U.S.A

VOLTAJE: 220-230

POTENCIA: 3,2KW

AUTOCLAVE 1 MARCA: LUBECA Esterilización

Poma leche ¼MODELO: DPV112M-4BM

PROCEDENCIA: U.S.A Poma leche 1Lt

POTENCIA: 4.0KW

CAPACIDAD: 3600 un / hora

AUTOCLAVE 2 MARCA: LUBECA Esterilización

Poma leche ¼

Poma leche 1Lt

MODELO: LAS/07-4BA91-Z

PROCEDENCIA: U.S.A

POTENCIA: 4.0KW

CAPACIDAD: 3600 un / hora

TORRE DE

ENFRIAMIENTO

MARCA: NACIONAL

MODELO: 3656

PROCEDENCIA: ECUADOR

VOLTAJE: 208/230/460

POTENCIA: 3.0 HP

2.1.4. INSUMOS UTILIZADOS

La empresa para su proceso de elaboración utiliza solamente materia

primas nacionales o internacionales seleccionadas y que cumplan con las

especificaciones de proveedores y las nuestras.

Si por alguna razón el insumo presenta algún defecto en su composición

química u organoléptica, este será rechazado cumpliendo lo establecidos en

los diferentes procedimientos existentes.

Entre los insumos mas utilizados con los cuales se trabaja tenemos:

Azúcar

Vitaminas

Ferro

Recorder

Saborizantes

Nato

Bicarbonatos

Lactobacillus GG

Glucosa

Leche Fresca

Potato

Goma Santa

Lilo

Leche en Polvo

Colorantes Permitidos

2.2. DESCRIPCION DEL PROCESO

2.2.1. DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

Esta parte corresponde al estudio de las diferentes etapas del proceso

en la empresa, para lo se va a realizar el siguiente detalle.

RECEPCION DE LECHE.- El carro cisterna llega a las instalaciones de

INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A. desde las diferentes haciendas productoras

de leche. Estando allí el operador es el encargado de conectar las diferentes

mangueras para la evacuación de la leche.

A esta leche se le hace los respectivos análisis como son los índices de

alcohol, reductasa porcentaje de grasa y otros, que sirve para determinar en

que producto se lo va a emplear.

Una vez determinado el uso se lo almacena en tanques para proceder al

descremado.

En las fotos podemos observar cuando el tanquero de leche llega y se

procede hacer los respectivos análisis.

CALENTAMIENTO Y MEZCLA.- La leche primeramente se la regula

dependiendo del porcentaje de grasa a utilizar en el proceso, para lo cual se

la descrema por medio de una centrifugadora, la leche regulada pasa por

medio de unas placas de calentamiento (intercambiador de calor) el cuál

calienta la leche mientras esta va pasando por los diferentes conductos y

luego es almacenada en unos tanques de almacenamiento.

Inmediatamente esta leche pasa hacia unos conductos el cual se

interconecta a un cono invertido, en el cual se le agregan todas las materias

secas (azúcar, glucosa, vitaminas etc) para la mezcla y obtención del

producto a elaborar.

INTERCAMBIADOR DE CALOR

HOMOGENIZACION Y PASTEURIZACION.- Una vez mezclado la leche y los

diferentes ingredientes se procede por medio de tuberías a llevar esta mezcla

hacia la maquina homogeneizadora para después pasar al pasteurizador, los

cuales tienen por función volver homogéneo y esterilizar la mezcla

respectivamente.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO.- Esta mezcla ya tratada

homogenizada y pasteurizada es llevada hacia unos tanques de

almacenamiento, la cual tienen una capacidad de 2000Lts, y su función es la

de receptar toda mezcla tratada para luego poder ser envasada en las diferentes

maquinas de acuerdo a los pedidos de los clientes y presentaciones.

ENVASADO.- El operador de la maquina es el responsable de conectar las

diferentes mangueras para el bombeo de la leche hacia un pequeño tanque que

posee la maquina envasadora.

Una vez preparada esta maquina se tiene que tener listo todos los

materiales de empaque cerca de la maquina, como lo son envases, etiquetas,

cartones.

Dependiendo del producto se lo puede envasar en presentaciones de:

250cc

500cc

1000cc

Una vez realizado los diferentes lotes de producción, estos son llevados

hacia la Bodega de Productos Terminados para su respectiva liquidación por

parte de Bodega y Producción.

Siendo el caso necesario se tendrá que necesitar de los servicios de un

Subcontratista para la obtención de un producto final como son los casos de:

Six-pack

Four-pack

2.2.2. DIAGARMA DE FLUJO DEL PROCESO

Este diagrama es por lo general más amplio que el de operaciones.

Además de registrar las operaciones y las inspecciones, el diagrama de flujo

muestra todos los traslados (transportes) retrasos y almacenamientos

existentes, que el producto va siguiendo durante su recorrido por la planta.

Para este tipo de diagrama se utilizan además de los mencionados estos

símbolos:

Una flecha que representa un transporte

El símbolo como la letra D mayúscula que indica alguna demora o

retraso

Un triángulo equilátero puesto sobre su base el cuál indica

almacenamiento.

TRANSPORTE.- Indica el movimiento del objeto del análisis (trabajador,

material y equipos) de un lugar a otro.

DEMORA.- Indica demora en el desarrollo de los hechos. Por ejemplo:

material en espera entre dos operaciones sucesivas o para ser transportados,

o por la espera de complementación de lote de transferencia, igualmente

abandono momentáneo de cualquier objeto hasta que se necesite.

ALMACENAMIENTO.- Indica depósito de un objeto para cuya nueva

movilización o uso se requiera una orden u autorización. Para un mayor

entendimiento del Diagrama de Flujo ver anexo # 4

2.2.3. DIAGARMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO

Es un diagrama donde muestra la secuencia cronológica de todas las

operaciones, inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a usar en un

proceso de fabricación, desde la llegada de la materia prima hasta el

empaque del producto terminado.

Este tipo de diagrama permite comprender perfectamente el problema,

y determinar en que áreas existen las mejores posibilidades de

mejoramiento. Para este tipo de diagrama se utilizan dos símbolos:

Un círculo, de aproximadamente 10mm el cual representa una

operación

Un cuadrado con la misma medida del otro que representa un a

inspección.

OPERACION.- Indica las fases del proceso, método o procedimiento en el cual

la pieza, materia o producto se modifica de forma o contenido, física o

químicamente.

INSPECCION.- Indica que se verifica algún atributo de calidad o cantidad, o

ambos, sin que se modifiquen la materia o insumo objeto de transformación.

Para un mayor entendimiento del Diagrama de Operaciones ver anexo # 5.

2.2.4. DISTRIBUCION DE PLANTA

La empresa cuenta con tres plantas para desarrollar sus actividades

productivas, la ubicación y distribución de todos los equipos y maquinarias

para la elaboración de los productos obedece al sistema implantado ya hace

muchos años.

Es necesario señalizar cada una de las áreas del proceso, tal es el caso la

bodega de materia prima, recepción de leche, maquinas y equipos auxiliares,

planta productivas y bodega de productos terminados, como también todo el

área de circulación permitido. Para entender esta distribución se puede ver

anexo # 6.

2.2.5. DIAGARMA DE RECORRIDO

El Diagrama de Recorrido en la empresa actualmente nos indica el flujo

que tiene los materiales en la planta, especifica e indica la secuencia paso a

paso de todas las actividades y el comportamiento del proceso plasmándola

en un dibujo.

Usualmente comienza en recepción -Bodega Materia prima hasta que

termina en Planta – Bodega de producto terminado.

Indica además las áreas o secciones por la que atraviesa el producto

conformándose, equipos utilizados y en lo posible controles y/o simbología.

Para un mayor entendimiento del Diagrama de Recorrido

CAPITULO III

DIAGNOSTICO GENERAL DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES

3.1. ANALISIS DEL AREA PROBLEMA

3.1.1. IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

En este capitulo trataremos sobre la identificación de los problemas

existente en la empresa.

INDUSTRIAS LACTEAS TONI como toda empresa tiene problemas que a

simple vista no se los puede determinar sin embargo hemos detectados las

siguientes anomalías durante la evaluación del Sistema actual de Producción.

Desgaste en los ejes de templadores

Paralización por falta de carreta

Falta de paletera

Paralización por falla en cuchillas

Paralización por falla en Sistema neumático

Envases aplastados – sucios

Paralización por piezas flojas

Falla en plataforma

Falla de etiquetado

Fallas en el troquel

Paralización por falta de cajas armadas

Fallas en Dosificadora

Fallas de resistencias

Fallas en bombas

Falla en sellador de tapas

Falla en codificadoras

Falta de pallets

Falta de envases

Fallas en sellado

Fallas en filtros

Arranque de rollos

Falla en fotocentrado

Falta de personal

Falla en sensor

Desajuste en bandas

Falla de termocupla

Estas paralizaciones fueron observadas desde el periodo 1ro. De

Febrero hasta el 30 de Abril según reportes de Producción. Las paralizaciones

se debieron a las causas allí anotadas, y se tienen tiempos reales de cada una

de ellas.

Para observar gráficamente esta causas de paralizaciones, a

continuación vamos a mostrar un grafico que nos permite ver de manera fácil

y oportuna los motivos de paralizaciones que obtuvimos en esos meses.

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

El diagrama causa – efecto o también llamado de Espina de pescado

permite analizar de una manera integral, las diferentes causas que explican

un problema determinado, facilitando el proceso de búsqueda al sugerir

ramas y agrupaciones de las mismas. La regla de oro para identificar las

causas es preguntarse sucesivamente el “Porque” de cada situación hasta

tanto se agote la explicación.

CONSTRUCCION.- Las actividades necesarias para construir un Diagrama

causa-efecto son:

a. Listar las causas que permitan explicar el comportamiento del defecto

bajo estudio

b. Subagrupar las causas según su afinidad, en tal sentido conviene utilizar

las bases de subagrupación de 4M a 6M.

Causas relativas a materiales

Causas relativas a maquinarias

Causa relativa a mano de obra

Cusas relativas a métodos y sistemas

Causas relativas a Supervisión (Management)

Causas relativas a la motivación

c. Con la subagrupación realizada es posible que haya ramas pocos

indagados por lo que las mismas deberían ser complementadas.

d. Jerarquizar las ramas más importantes para profundizar el diagrama en las

mismas.

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO

3.1.2. TABULACION

El siguiente paso es la clasificación – agrupación en orden superior de

los problemas detectados anteriormente, para esto lo vamos a realizar

observando la naturaleza de cada problema y dándole un nombre especifico

de la siguiente manera:

HISTOGRAMA DE FRECUENCIA.- El Histograma de frecuencia nos permite

visualizar el comportamiento de un proceso respecto a una variable de la

cual deseamos conocer su variación para responder preguntas tales como:

Existe un comportamiento normal del proceso respecto a la variable

Es preciso el proceso

Es exacto el proceso, es decir, la medida del proceso coincide con el

valor deseado o pretendido.

Dependiendo de la repuesta, los cursos de acción serán diferentes para

cada problema.

El número total de actividades que ocasionan la paralización de la línea

de producción es de 26 causas. Para lo cual se han agrupado según su origen

dando como resultado el siguiente cuadro.

MAQUINARIAS 16

PROCESO 1

RECURSOS HUMANOS 1

RECURSO FISICO 8

TOTAL 26

HISTOGRAMA DE FALLAS

0

5

10

15

20

25

30MAQUINARIAS

PROCESO

RECURSOSHUMANOSRECURSOFISICOTOTAL

En la grafica podemos observar una distribución de los problemas

existentes.

3.1.3. EXPLICACION DE CADA UNO DE LAS CAUSAS EXISTENTES

MAQUINARIAS.- Las paralizaciones debido a maquinarias son constante

en la empresa, ya que no se controla los dispositivos de las maquinas y

equipos a utilizar, en una orden de elaboración podemos ver que hay

paralizaciones debido a los ejes de los templadores que se encuentran en mal

estados (desgastados), podemos ver también que las fallas en las maquinas

repercuten a la ejecución del lote de fabricación, como también fallas en

sellados, cuchillas y otros. A continuación se muestra cuales son estas fallas

involucradas en este ítem, como también se muestra el tiempo perdido para

cada una de las causas detectadas:

CAUSA DE PARALIZACION TIEMPO DE PARALIZACION

( Minutos )

Desgaste en los ejes de templadores 25

Paralización por falla en cuchillas 83

Paralización por falla en Sistema neumático 336

Paralización por piezas flojas 50

Falla en plataforma 38

Fallas en el troquel 49

Fallas en resistencias 113

Fallas en bombas 6

Falla en sellador de tapas 180

Falla en codificadoras 558

Fallas en sellado 197

Fallas en filtros 14

Falla en sensor 78

Desajuste en bandas 86

RECURSO FISICO.- Este es otro tipo de falla que afecta en gran

porcentaje a la Gestión de la Producción, debido a este tipo de fallas se

tiene que paralizar un lote de elaboración de productos ya que por razones

de agilidad o logística se demoran en cambiar o repone una situación como

en los sensores o termocuplas (Ver tiempos improductivos en paralización

por falta de carreta). A continuación se detallan las fallas compuestas en este

ítem:

CAUSA DE PARALIZACION TIEMPO DE PARALIZACION

( Minutos )

Paralización por falta de carreta 2663

Falta de paletera 17

Envases aplastados – sucios 126

Paralización por falta de cajas armadas 251

Falta de pallets 45

Falta de envases 20

Arranque de rollos 103

Falla en fotocentrado 36

PROCESO.- Con 1 fallas este tipo de problema representa el 3.85 % del

total de fallas existentes en mi proceso, el cual indica que no están alarmante

para mi proceso ni para mis índices de productividad, pero se debe tener en

cuenta que se deberán eliminar todas las fallas existentes o en lo posible las

que involucren mayor rentabilidad a mis procesos en general. Son fallas de

este tipo las siguientes:

CAUSA DE PARALIZACION TIEMPO DE PARALIZACION

( Minutos )

Falla de etiquetado 181

RECURSOS HUMANOS.- Si bien es cierto que el factor importante en

todo proceso es el recurso humano, en nuestro sistema vemos que existe un

nivel muy bajo de paralizaciones debido a este factor, ya que al personal de

la empresa se los capacita constantemente y sobretodo a todos los operarios

en temas como el manejo de las máquinas y buenas prácticas de

manufacturas.

Tienen evaluaciones permanentes por lo cual periódicamente se toman

exámenes y se ve el comportamiento del evaluado trimestralmente.

No se debe de olvidar que son minutos importantes en una orden de

producción el no poder paralizar ni atrasarse, para poder obtener un

rendimiento que justifique las inversiones hechas en la producción, y así

tener un costo real de nuestros productos. Entre los problemas detectados y

acumulados existentes en esta clase tenemos:

CAUSA DE PARALIZACION TIEMPO DE PARALIZACION

( Minutos )

Falta de personal 170

3.1.4. COMPORTAMIENTO ACTUAL DE LAS FALLAS ENCONTRADAS

En base de un Diagrama vamos a observar como están clasificadas y

distribuidas todas las acciones que han dado lugar a que el proceso

imposibilite su perfecto funcionamiento.

En base de la documentación establecida podemos encontrar los días

en los que hubo fallas de cualquier índole y provocaron la paralización de las

maquinarias ( Trazabilidad ), afectando la planificación de la producción y en

sí los recursos de la empresa.

Aquí se muestra las variaciones de los problemas encontrados

clasificados por mes de actividad, se han detallado.

FALLAS FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL DE CAUSAS

MAQUINARIAS 16 24 18 58

PROCESO 0 1 0 1

RECURSOS HUMANOS 0 0 1 1

RECURSO FISICO 13 25 17 55

A continuación vamos a realizar una distribución de las fallas

encontradas

GRAFICO DE PARETO

Este gráfico pone visualmente ene videncia los diferentes niveles de

incidencia entre las varias causas simultáneas que producen un determinado

efecto.

Según el gráfico de Pareto, entre las muchas causas presentes solo hay

pocas de importancias vital (cerca de un 20% que representan el 80% del

problema) y muchas de poca importancia (alrededor de un 80% que

contribuyen en un 20% a la magnitud del problema). En tal sentido, nos

recuerda que en situaciones de recursos escasos debemos comenzar

eliminando las pocas causas vitales.

CONSTRUCCION.- Para construir el Diagrama se deben realizar las

siguientes actividades.

a. Ordenar de mayor a menor el impacto absoluto de los ítems a comparar.

b. Calcular el impacto relativo individual y acumulado de mayor a menor

c. Con los datos obtenidos construir el diagrama, primero los bloques y

luego las diagonales.

FRECUENCIA FRECUENCIA

RELATIVA (%)

FRECUENCIA

ABSOLUTA (%)

MAQUINARIAS 58 50,43 50,43

RECURSO FISICO 55 47,83 98.96

PROCESO 1 0,87 99.83

RECURSOS HUMANOS 1 0,87 100.00

TOTAL 115 100,00

Con los datos siguientes vamos a elaborar el diagrama respectivo de

Pareto.

GRAFICO DE PARETO

1 1

58 55

100.00%99.13%98.26%

50.43%

0

20

40

60

80

100

120

MAQUINARIAS RECURSO FISICO PROCESO RECURSOSHUMANOS

PO

RC

EN

TA

JE A

CU

MU

LAD

O

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

PO

RC

EN

TA

JE T

OT

AL

3.1.5. DETERMINACION DE LAS HORAS PARALIZADAS

Con datos obtenidos de los reportes de producción se ha establecido el

siguiente cuadro, el que muestra las horas paralizadas durante los meses de

Febrero a Abril.

FALLAS FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL HORAS NO

PRODUCIDAS

MAQUINARIAS 16 24 18 29,58

PROCESO 0 1 0 2,83

R. HUMANOS 0 0 1 3,24

RECURSO FISICO 13 25 17 54,35

3.2. CUANTIFICACION ECONOMICAS DE LOS PROBLEMAS

Para la cuantificación de los problemas hallados debemos

primeramente detallar los costos de producción o fabricación, el cual lo

podemos observar en el anexo # 8.

Total de horas no laborables 90 Horas

Producción Promedio 6600 u / Horas

Total de unidades no producidas 594000 u

Costo de Venta $ 0.2497

Costo total por Horas no producidas $ 148321,80

Media mensual en dólares no producidos $ 49440,60

En el primer trimestre del año 2002, se han dado 90 Horas no

laborables en la sección de leche esterilizada lo que representa a la empresa

una perdida de $148.321,80

3.2.1. ANALISIS ECONOMICO POR PROBLEMA DETECTADO

MAQUINARIA.- Los costos no obtenidos por fallas en maquinarias se

desglosan de la siguiente manera:

Costo total por hora no producida $148321,8

Total de horas paralizadas 90 Horas

Total de horas paralizadas en Maquinaria 29,58

90 Horas $148321,8

29,58 Horas X

Lo que representa un valor total de:

$48748,4316 por pérdidas en Maquinarias

PROCESO.- Las perdidas por esta causa se obtienen así:

Costo total por hora no producida $148321,8

Total de horas paralizadas 90 Horas

Total de horas paralizadas en Maquinaria 2,83

90 Horas $148321,8

2,83 Horas X

Lo que representa un valor total de:

$4663,8966 por pérdidas en Proceso

RECURSOS HUMANOS.- Las pérdidas por el atraso del personal son:

Costo total por hora no producida $148321,8

Total de horas paralizadas 90 Horas

Total de horas paralizadas en R. Humanos 3,01

90 Horas $148321,8

3,24 Horas X

Lo que representa un valor total de:

$5339,5848 por pérdidas en Recursos Humanos

RECURSOS FISICOS.- Las pérdidas por está causa es de:

Costo total por hora no producida $148321,8

Total de horas paralizadas 90 Horas

Total de horas paralizadas en Maquinaria 54,35

90 Horas $148321,8

54,35 Horas X

Lo que representa un valor total de:

$89569,887 por pérdidas en Recursos Físicos

3.2.2. RESUMEN ECONOMICO DE LOS PROBLEMAS HALLADOS

PROBLEMAS US$ %

RECURSOS FISICOS $89569,887 60.39

MAQUINARIAS $48748,4316 32.87

RECURSOS HUMANOS $5339,5848 3.6

PROCESO $4663,8966 3.14

TOTAL $ 148321,8 100

CAPITULO IV

PRESENTACION DE POSIBLES SOLUCIONES

4.1. ANALISIS

En el Capitulo anterior vimos en forma detallada como se originaron

cada una de las fallas encontradas en este estudio, así mismo se determino el

tiempo real de paralizaciones afectando de manera directa a la Gestión de la

Producción, se determino también las ventas y rentabilidad que la empresa

dejaba de percibir cuando estas fallas se presentaban.

En este Capitulo como lo es también el objetivo de esta tesis, vamos a

determinar las soluciones que podemos darle a las fallas encontradas según

el tipo de causas que las originaron.

Se considerarán varias propuestas para cada una de los problemas

detectados, de esta manera se podrá determinar para cada problema

soluciones que permitan disminuir o eliminar las causas que determinaron

estos problemas y así mejorar los índices de producción y satisfacer la

demanda del cliente.

Según esto podremos definir lo siguiente:

Problema Causas Posibles Soluciones

Recursos Físicos Desbalance entre la

línea de envasado y

esterilización

a) Redistribución de Planta

(línea de leche

chocolatada)

b) Nuevo sistema

(Adquisición de nueva

tecnología)

Maquinaria Falta de monitoreo y

control en las diferentes

maquinarias

a) Programa de

Mantenimiento

Preventivo

b) Contratación de personal

para turnos rotativos

Recursos Falta de operadores- a) Contratación de personal

Humanos ayudantes en las líneas

de producción

de apoyo.

Proceso Mala calidad de los

materiales de empaque a

utilizar

a) Buscar nuevo Proveedor

de etiquetas

b) Capacitación -

Adiestramiento de

manejo de máquinas

4.1.1. PROPUESTA DE SOLUCION PARA EL PROBLEMA 1

El alcance de esta propuesta es dar mayor incremento a la producción

desde el punto de vista técnico y operacional, ya que al distribuir

correctamente la línea de producción acortaremos tiempos y distancias

innecesarias, así mismo por medio de una adecuada distribución se trabajará

eficientemente con el personal necesario.

SOLUCION #1 Redistribución De Planta (Línea Leche Chocolatada).

Según el resultado de nuestro estudio en las plantas productivas se

determino que existe una alta paralización en la línea de envasado Fogg 28,

la misma que realiza el trabajo de llenado de leche esterilizada chocolatada

de capacidad (250cm3).

Hemos observado que el problema se ocasiona a la falta de carretas y

además a que la línea de producción esta totalmente mal estructurada lo que

determina las horas de paralización de la línea productiva, son demasiado

tiempo que el operador invierte en llevar las carretas hacia la maquina de

esterilización (Lubecas) localizada en una planta y este a su vez tiene que ir

hacia la máquina de enfriamiento (Rotomat) que esta al otro lado de la otra

planta, tal como lo apreciamos en el ANEXO # 7.

Otro punto interesante es observar que la falta de carreta se produce

cuando en la línea de esterilizado está no puede cubrir la capacidad que tiene

la envasadora de leche y por lo tanto queda en espera las carretas llenas.

Según las estadísticas de venta proporcionada por la Gerencia de

Ventas los productos que mayor índice de ventas tiene son los siguientes:

PRODUCTOS VENTAS TOTALES

Tampico 13.458.350

Yogurt 11.249.774

Leches 8.695.518

Gelatinas 2.700.048

Queso crema 918.076

Manjar 301.465

Varios 209.940

Total 37533.171

Nota 1: Se hace referencia a las ventas consolidadas efectuadas hasta la

semana 21 del presente año.

Nota 2: El ítems Varios hace referencia a los productos vendidos como

son: base de helado, base de mermelada, salsa de tomate.

Nota 3: Los totales allí presentado hacen referencia a los totales de

cada producto incluido las diferentes presentaciones.

A continuación se desglosa por presentación cada una de las leches

cuya capacidad es de 250cm3 que se comercializan y su índice de ventas.

Frutileche 2.786.832

Chocolatada 3.456.624

Leche manjar 284.016

Vainilla 559.776

Total 7087.248

La leche chocolatada de 200 cm3 tiene un gran nivel de aceptación en el

publico, y vemos que es el 49 % de las ventas de leche en esta presentación,

por lo que este tema se lo va a enfocar al mismo.

La opción de mejoramiento de esta tesis es dar un mayor enfoque al

proceso, su distribución, su flujo, sus relaciones con el sistema. Según el

estudio realizado en la planta en el proceso de leche chocolatada se tiene

que el tiempo del proceso de un batch de 6000 Kg es de 7,5 horas con un

personal de apoyo de 8 personas como lo apreciamos en el anexo # 4.

DESCRIPCION MAQUINA HOMBRES UNID/HORA UNID/HH RENDIMIENTO

Leche 250cc Fogg 28 4 4,080 1,020 99.5

El rediseño de la línea de producción conjuntamente con la adquisición

de una máquina Esterilizadora brindaría muchas oportunidades de

mejoramiento, a sí mismo aumentaría la producción y en sí las ventas, ya que

al tener una línea bien distribuida y mayor capacidad de esterilización se

tendría que trabajar a una velocidad mayor que la actual en la envasadora.

Los costos de la máquina esterilizadora se encuentran detallados en el

anexo # 9.

Las bondades de esta propuesta para la solución del problema serian las

siguientes:

Mayor capacidad de producción.

Mejor distribución de línea

Disminución de tiempos

Disminución de transporte

Disminución de personal

La nueva Distribución de Planta se encuentra detallada en el anexo #

10, y el nuevo Diagrama de Recorrido en el anexo # 11.

GASTOS DE OPERACIÓN.- Los Gastos de operación para esta alternativa

al problema son los siguientes:

GASTOS DE INVERSION

Costo de máquina

Esterilizadora

$46.200

Costo de Infraestructura $5.500

TOTAL $56.700

SOLUCION #2 Cambio de Proceso (Adquisición de nueva Máquina).

El alcance de esta propuesta es dar una solución desde el punto de vista

tecnológico, el cual por medio de nueva tecnología de punta pueda satisfacer

los requerimientos del área de producción.

La adquisición de una maquinaria nueva podría resultar muy

conveniente a la empresa, con una proyección visionaria en el crecimiento de

las ventas y en si de la producción vamos a ver las bondades que nos dará la

adquisición de una maquinaría nueva.

La máquina contara con un sistema independiente de Esterilización y

envasado, así mismo tendrá las cualidades de un sistema UHT, la cual posee

un sistema de Esterilización y Enfriamiento interno, lo que seria una ventaja

para la empresa el reducir personal en la línea de leche chocolatada y al

mismo tiempo emplearlo en otras actividades.

El costo de la nueva tecnología (máquina de envasado y esterilizado) lo

podemos ver en el anexo # 12

GASTOS DE OPERACIÓN.- Los Gastos de operación para esta alternativa

al problema son los siguientes:

GASTOS DE INVERSION

*Gastos de máquina 346,633.43

Gasto de Infraestructura Nueva 10,500

TOTAL 357,133.43

Se tiene incluido en el gasto de máquina el gasto de instalación de la

nueva máquina.

CONCLUSIONES: Observando las soluciones posibles y haciendo un

análisis de ambas propuestas desde el punto de vista industrial

determinaremos lo siguiente:

Concluimos que la propuesta 1 nos conviene por las siguientes razones:

Mayor capacidad de producción.

Mejor distribución de línea

Disminución de tiempos

Disminución de transporte

Disminución de personal

4.1.2. PROPUESTA DE SOLUCION PARA EL PROBLEMA 2

SOLUCION #1 Programa de Mantenimiento Preventivo

El alcance de esta propuesta es dar mayor incremento a la producción

desde el punto de vista técnico, ya que al tener un programa de

mantenimiento preventivo-correctivo se reducirá los índices de máquinas

paralizadas por este problema.

El procedimiento o metodología a seguir para la consecución de esta

solución será el siguiente:

Levantamiento de información sobre las máquinas existente

Codificación de máquinas y equipos de apoyo

Calificación de frecuencia de mantenimiento

Elaboración de Calendario de Mantenimiento

Seguimiento al programa

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS MAQUINAS EXISTENTES

Previo al levantamiento de la información se actualizara los

conocimientos de las personas que se harán cargo de este proceso, para lo

cual tomaran cursos de Mantenimiento Preventivo el cual afianzara sus

conocimientos en el área.

Inicialmente Dicho levantamiento de las máquinas existentes estará a

cargo del personal de mantenimiento, específicamente con el responsable de

bodega de repuesto, el cual tiene por obligación realizar un listado general de

las máquinas, y equipos de apoyo existente en la empresa.

CODIFICACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE APOYO

Las máquinas, equipos de apoyo y equipos de medición de la empresa,

serán ubicadas y codificadas correctamente, de acuerdo al método de este

procedimiento; los datos se registrarán y se almacenarán en documentos

electrónicos, de acuerdo al centro de costo de la empresa; es decir cada

máquina tiene un centro de costo asociado.

La codificación de las maquinas, equipos de apoyo y equipos de

medición estará formada de siete dígitos alfanuméricos divididos en tres

niveles separados por un guión.

PRIMER NIVEL.- Constará de 2 dígitos correspondientes a las primeras

letras de su nombre, si estas letras se repitieran se remplazará la segunda

letra por la tercera del mismo y así hasta un cuarto caso; si el nombre consta

de 2 palabras se anotaran las primera letra de cada una. Si estas se repiten se

seguirá el procedimiento anterior. Ejemplo.:

CO Compresor

CN Condensador

MB Moto Bomba

SEGUNDO NIVEL.- Constara de tres dígitos y estos serán de acuerdo al

centro de costo aplicado dentro de la compañía. Ejemplo.:

015 C.I.P

020 Osgood

030 Simplex

TERCER NIVEL.- Constara de dos dígitos y con estos se establecerá la

cantidad de elementos de cada equipo. Ej.

MB-015-01 Bomba Puma 1

MB-015-02 Bomba Puma 2

MB-015-03 Bomba Retorno

ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO-CORRECTIVO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO

El Jefe de Mantenimiento elaborará el “Calendario Anual de

Mantenimiento Preventivo” ver anexo # 13, en el que constaran todas las

máquinas y equipos de apoyo con sus respectivos códigos y la frecuencia de

mantenimiento, así mismo elaborará el calendario semanal de actividades

donde constará el nombre o código de la máquina, la tarea a realizar, las

iniciales del responsable, y la semana que corresponde a dicho trabajo.

Para establecer las frecuencias del Mantenimiento Preventivo se

consideraron las siguientes condiciones: los años de funcionamiento,

existencias de Equipos Alternos, Importancia en el Proceso, Disponibilidad de

Repuestos, Frecuencias de Fallas, Recomendaciones de Fabricante, Personal

Capacitado y Horas de Trabajo. Sobre la base de estos factores se clasifica la

frecuencia de Mantenimiento de las Máquinas y Equipos según la

“Frecuencia de Mantenimiento” ver anexo # 14.

El Jefe de Mantenimiento coordinará con el Gerente de Producción y el

Gerente General una reunión en la cual se realizará el respectivo calendario de

mantenimientos preventivos de las máquinas de planta para su respectiva

aprobación.

El Jefe de Mantenimiento revisará la lista de repuestos necesario para

realizar el Mantenimiento respectivo y entregará al responsable de Bodega de

Repuesto con 8 semanas de anticipación para constatar la existencia de los

mismos.

El responsable de Bodega de Repuesto es quien debe realizar la

recepción y verificación de repuestos, accesorios o materiales que no se

encuentren codificados, así mismo de asignar los nuevos códigos antes de ser

ingresado en el sistema de cómputo. También es responsabilidad del

bodeguero mantener un stock suficiente de repuestos considerados críticos

para su uso en los respectivos mantenimientos.

Para realizar todos los trabajos de Mantenimiento Preventivo; los

Mecánicos y Electricista utilizarán la tarjeta de Seguridad la cual se colocará

en el Breaker principal de cada máquina o equipos que se encuentren en

mantenimiento.

Para realizar el Mantenimiento Correctivo, es responsabilidad de los

Gerentes de áreas y/o Jefes de Turno, solicitar mediante la utilización del

correo electrónico interno, la inmediata reparación de la máquina o equipó, el

Jefe de Mantenimiento y/o encargado imprimirá esta requisición para su

respectivo respaldo.

GASTOS DE OPERACIÓN.- Actualmente existe un área destinada

para la administración de la Jefatura de Mantenimiento, además poseen un

computador y una impresora por lo que esto no representara un gasto más para

la implementación del programa.

Existe además una pequeña bodega donde se almacenan todos los

repuestos utilizados para las diferentes máquinas, cabe señalar que existen

repuestos en la bodega sin tener en cuenta la magnitud de criticidad que

representa a la empresa.

El costo de la codificación en general se encuentra detallados en los

anexos # 15 y 16 y lo referente al la inversión de capacitación se lo presenta

en el anexo # 17.

Datos de Inversión:

Actividad Costo unitario

USD

Costo Total

USD

Inversión de Capacitación 380.80 761.60

Contratación de una persona 115.00 115.00

Codificación 691.38 691.38

TOTAL 1567.98

SOLUCION #2 Contratación de personal para el área de

mantenimiento

El alcance de esta propuesta es dar mayor incremento a la producción

desde el punto de vista operacional, ya que al proveer de personal para los

turnos rotativos específicamente para la noche se reducirá las horas de

paralizaciones que se tienen actualmente por no poseer una persona

encargada del área de mantenimiento quien suplan las necesidades y que

atienda estos reclamos de trabajo.

Los sueldos, y remuneraciones con los que cuenta el personal lo

podemos apreciar en el anexo # 18.

GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos de operación de la contratación del personal para el área de

mantenimiento sería la contratación del personal, para lo cual aquí se detalla

el costo:

Actividad Sueldo

Mensual

Sueldo

Anual

Contratación de un

mecánico

139.37 $1672.44

Total 139.37 $1672.44

CONCLUSIONES:

Para la selección la alternativa más favorable, se determinará el punto

de vista económico y técnico:

Desde el punto de vista económico, la solución # 1 (Plan de

Mantenimiento Preventivo-Correctivo), ofrece la mejor ventaja, que la

solución # 2 (contratación del personal), ya que al comparar los costos de

inversión la solución #1 invierte $1.567,98; mientras que la solución # 2 es

de $1.672,44; de está manera se ve que nos conviene la primera opción.

Desde el punto de vista técnico la solución # 1 ofrece la mejor opción al

generalizar toda la planificación de mantenimiento y no delegarla a una sola

persona como lo representa la solución #2.

Por lo tanto concluimos que la propuesta 1 nos conviene por las

siguientes razones:

Mejor Planificación de los trabajos de mantenimiento preventivos.

Reducción de tiempo en los trabajos de mantenimiento correctivos.

Mayor alcance en las actividades en el plan de mantenimiento.

4.1.3. PROPUESTA DE SOLUCION PARA EL PROBLEMA 3

Problema: RECURSO HUMANO

El alcance de esta propuesta es dar mayor incremento a la producción

desde el punto de vista operacional, ya que al prever de personal para los

diferentes turnos se reducirá las horas de paralizaciones que se tienen

actualmente por no poseer personal disponible cuando falta algún operario o

ayudante.

Los sueldos, y remuneraciones con los que cuenta el personal lo

podemos apreciar en el anexo # 18.

Los datos son los siguientes:

Actividad Sueldo

Mensual

Número de

Trabajadores

Sueldo Anual

USD

Contratación de personal 138.86 2 $3332.64

Total $3332.64

CONCLUSIONES: Por el problema hallado en el que en un turno no se

presenta a laborar alguna persona y estos obstaculiza el desempeño normal

de las actividades se concluye que en estos momentos será necesaria la

contratación de 2 personas, cuyo sueldo se asumirá lo mismo que para los

demás trabajadores. Los mismos que van a tener como responsabilidad

permanente las tareas de ayudar en planta con todas las actividades

correspondiente.

La manera de contratar personal será directamente progresiva según

los volúmenes de producción.

4.1.4. PROPUESTA DE SOLUCION PARA EL PROBLEMA 4

SOLUCION #1 Búsqueda de nuevos proveedores de etiquetas

El alcance de esta propuesta es dar proveedores altamente calificados

en base de una evaluación que nos permita garantizar la calidad de los

insumos a utilizar en nuestros procesos.

Para el fin se tendrá que evaluar a los proveedores de la siguiente

manera:

Evaluación Técnica

Evaluación Comercial

La evaluación técnica consiste en realizar la validación de los

parámetros y características de todos los insumos considerados como críticos

( material de empaque) comparándolas con las especificaciones del

proveedor, La información entregada por los diferentes proveedores esta

recopilada según los anexos # 19, # 20 y # 21.

La evaluación Comercial consiste en calificar a los proveedores que han

pasado la etapa de evaluación técnica desarrollada por el Jefe de Desarrollo

y/o Gerente de Control de Calidad, en base a la información proporcionada

por el proveedor, el Jefe de Compras califica los aspectos comerciales en

base de los anexos # 22, # 23 y # 24.

Aquí se detalla la evaluación y calificación para los proveedores de

etiquetas existentes.

La calificación y aprobación como proveedor calificado se lo realiza en

base de una calificación de 80 sobre 100 puntos teniendo en consideración

los criterios allí mencionados. El proveedor actual no se lo está calificando en

esta evaluación.

A continuación se presenta la forma en la que se pondero y califico a los

distribuidores de etiquetas, las cuales van hacer calificadas según sus costos

de productos, tecnología, etc.

Para la calificación de proveedor se contratará a una persona que

tenga experiencia en el área de Compras e Importaciones, la cual estará a

cargo de proveer toda la información de los proveedores y así mismo la

tabulación de datos y análisis de los mismos siempre bajo la supervisión del

Jefe de Compras.

Proveedor : INDUALFA S.A.

Insumo : ETIQUETAS

Fecha : 2002-06-05

TABLA DE PONDERACION

ASPECTOS CRITERIO PUNTAJE

CALIDAD Sistema de Calidad y Tecnología 10 5

Información Técnica 5 5

Cumplimiento de especificaciones 10 10

Hojas de Seguridad y Entrega de

certificados de Calidad

5 0

PRECIOS Competitividad 10 4

Frecuencia de Variación 10 10

Acuerdos de Pagos 10 6

ENTREGAS Oportunas 8 4

Calidad 8 8

Ubicación 4 1

SERVICIO Oportuno 10 5

Apoyo Técnico 10 0

CRITERIO PONDERACION PUNTAJE

CALIDAD 30 20

PRECIOS 30 20

ENTREGA 20 13

SERVICIO 20 5

TOTAL 100 58

Proveedor : ETIFLEX CIA. LTDA

Insumo : ETIQUETAS

Fecha : 2002-07-19

TABLA DE PONDERACION

ASPECTOS CRITERIO PUNTAJE

CALIDAD Sistema de Calidad y Tecnología 10 10

Información Técnica 5 5

Cumplimiento de especificaciones 10 10

Hojas de Seguridad y Entrega de

certificados de Calidad

5 3

PRECIOS Competitividad 10 10

Frecuencia de Variación 10 5

Acuerdos de Pagos 10 10

ENTREGAS Oportunas 8 8

Calidad 8 8

Ubicación 4 4

SERVICIO Oportuno 10 10

Apoyo Técnico 10 10

CRITERIO PONDERACION PUNTAJE

CALIDAD 30 28

PRECIOS 30 25

ENTREGA 20 20

SERVICIO 20 20

TOTAL 100 93

Proveedo

r

: BARMASTER

Insumo : ETIQUETAS

Fecha : 2002-07-15

TABLA DE PONDERACION

ASPECTOS CRITERIO PUNTAJE

CALIDAD Sistema de Calidad y Tecnología 10 5

Información Técnica 5 5

Cumplimiento de especificaciones 10 5

Hojas de Seguridad y Entrega de

certificados de Calidad

5 5

PRECIOS Competitividad 10 8

Frecuencia de Variación 10 5

Acuerdos de Pagos 10 0

ENTREGAS Oportunas 8 8

Calidad 8 8

Ubicación 4 4

SERVICIO Oportuno 10 7

Apoyo Técnico 10 5

CRITERIO PONDERACION PUNTAJE

CALIDAD 30 20

PRECIOS 30 13

ENTREGA 20 20

SERVICIO 20 12

TOTAL 100 65

Considerando las variables y parámetros en nuestra evaluación y por

medio de análisis de precio, asistencia técnica y calidad se elige como

proveedor de etiquetas a la empresa ETIFLEX Cia Ltda.

La cantidad proyectada para el año 2002 lo podemos observar de los

datos de ventas obtenidos desde la semana 1 hasta la semana 26, la cual por

medio de la ecuación que nos da el grafico obtenemos lo siguiente:

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL

CORTE

CANTIDADES 778,387 586,562 780,429 1.592,748 1.982,442 5.720,568

y = 9334.8x + 94002R2 = 0.7783

0

50 , 0 00

100 , 0 00

150 , 0 00

200 , 0 00

250 , 0 00

300 , 0 00

350 , 0 00

400 , 0 00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Serie1 Lineal (Serie1)

En donde:

940028,934 XY

Esta es la ecuación que nos indica la cantidad proyectada según semana

del año, calculando los valores correspondientes para las semanas

pendientes y sumando todas estas obtenemos 13´621.000 unidades.

Esta es la cantidad de unidades de producto a consumir durante el año

2002, la cual es proporcional a la demanda de etiquetas que se va a necesitar

para la producción del mismo, por lo que representaría un alto costo en

perdida si se lo multiplicara por el costo actual de las etiquetas.

GASTOS DE OPERACIÓN

Los Gastos de operación para esta alternativa es la contratación del

personal para la realización de la evaluación y calificación de proveedores.

PROVEEDOR Sueldo Mensual

$

COSTO ANUAL

$

Contratación de una

persona

180 2160.oo

SOLUCION #2 Capacitación - Adiestramiento de manejo de máquinas

El alcance de esta propuesta es dar personal altamente capacitado y

adiestrado en el manejo, operación y calibración de máquinas para minimizar

el tiempo de paralización en los equipos y máquinas, así mismo dar

formación en buenas prácticas de manufactura y Sistema HACCP.

La capacitación al personal operativo estará dada por los responsables

de mantenimiento (en lo que respecta a operación, calibración y

mantenimiento de máquinas) y por el analista de microbiología (en lo que

respecta a Buenas Practicas de Manufactura); así mismos se contratará los

servicios de un ente del medio para la formación del personal en las áreas de

mantenimiento, calidad y productividad, como observamos en el anexo # 25.

GASTOS DE OPERACIÓN

Los Gastos de operación para esta alternativa al problema son los

siguientes:

EMPRESA-ENTIDAD COSTO

(MODULO)

MODULOS

ANUALES

PERSONAL

DE PLANTA

COSTO

ANUAL

GERECONSULTORES 162,40 8 80 98.400

CONCLUSIONES: Observando las soluciones posibles y haciendo un análisis

de ambas propuestas determinaremos lo siguiente:

Concluimos que la propuesta 2 nos conviene por las siguientes razones:

Menor inversión de capital comparando con las pérdidas ocasionadas por

el problema detectado.

Mayor amplitud de mejoramiento para todo el personal en conocimiento

de productividad, Buenas Prácticas de Manufactura, etc.

CAPITULO V

ELECCION DE SOLUCION Y ANALISIS DE BENEFICIO- COSTO

5.1. APLICACION DE TOMA DE DECISIONES

Luego de haber realizado las distintas soluciones para los diversos

problemas detectados se procederá a comparar cuales de estas posibles

alternativas se consideraran idóneas para la implementación de la misma en

este proyecto, para lo cual se analizaran los costos de cada una y el impacto

a nivel general.

Se ha escogido las soluciones más factibles de cada problema con su

respectiva inversión.

PROBLEMA ALTERNATIVA INVERSION

1 1 56.700,00

2 2 1.276,60

3 1 3.332,64

4 1 2160.00

Desde el punto de vista de producción se toman las siguientes

consideraciones:

Mejorar el nivel de producción en general

Homogenizar las líneas de producción

Disminuir el recurso humano innecesario

Reducir el tiempo muerto por demoras, traslados e inspecciones

Incrementar las ventas.

CONCLUSION: Siendo así el objetivo de esta tesis se toma en

consideración que el problema a tratar se debe a la falta de equipo suficiente

en esterilización, por lo cual la envasadora trabaja a un nivel de producción

muy por debajo de lo normal o del estándar, la alternativa 1 del problema 4

la misma que es la adquisición de una nueva máquina esterilizadora

conjuntamente con una redistribución de la línea de producción será la mejor

opción sobre las distintas posibles soluciones encontradas, a continuación se

analizaran las bondades de esta propuesta.

5.2. NUEVA CAPACIDAD DE PRODUCCION (METODO PROPUESTO)

La propuesta de mejora del método actual consiste en homogenizar la

línea de producción, disminuir el tiempo por paralización que fue motivo de

este estudio y aumentar el nivel de producción en la línea de leche

chocolatada, la nueva capacidad de producción se muestra a continuación.

20515141 xxCarretacarreta

u1070

Lubeca

u

Lubeca

carretax

carreta

u3210

31070

Pero un ciclo de esterilizado dura 75 minutos por lo cual vamos a obtener

que la capacidad de esterilizado en una hora es de porLubecahora

u2568

Capacidad Propuesta Total = alesLubecaActuxhora

u22568

La nueva máquina admite 4 carretas por barril por lo que se adicionara

1070 unidades más a la misma

Capacidad Propuesta Total = 5136 u / hora + 3424 u / hora

Capacidad Propuesta Total = 8560 u / hora.

5.3. COMPARACION (METODO ACTUAL VS METODO PROPUESTO)

La comparación entre el método actual y propuesto se realizara a

continuación.

CAPACIDAD ACTUAL CAPACIDAD

PROPUESTA

PROCESO/MAQUINA Uni. / min. Uni. / Hora. Uni. / min. Uni. /

Hora.

ENVASADO 95 5700 130 7800

ESTERILIZACION - 5136 - 8560

CAPACIDAD ACTUAL

Horas anuales =año

semanax

semana

díasx

día

horas 4858

Horas anuales =año

horas1920

Horas anuales =unidad

Kgx

hora

unidadx

año

horas257,057001920

Horas anuales = 2’812.608año

Kilos

CAPACIDAD PROPUESTA

Horas anuales =año

semanax

semana

díasx

día

horas 4858

Horas anuales =año

horas1920

Horas anuales =unidad

Kgx

hora

unidadx

año

horas257,078001920

Horas anuales = 3’848.832año

Kilos

El nuevo diagrama de flujo lo podemos observar en el anexo # 26.

5.4. CALCULO DE LA INVERSION DE RETORNO

Para la recuperación de la inversión se aplicará el método de periodos, el

cual sienta sus bases en la siguiente formula:

ni

Fn

i

F

i

F

i

F

i

FP

)1(............................

)1(

4

)1(

3

)1(

2

)1(

1432

En donde:

F = representa el beneficio económico

P = representa el costo de inversión

i = tasa de interés

n = periodo (en este caso se asume como 1).

Primeramente determinaremos la tasa de interés para el año en curso

con la formula presentada.

niPF )1(

)1(5670055,358279 i

)1(56700

55,358279i

i 132,6

132,6 i

anuali %32,5

mensuali %44,0

Obtenido el interés mensual procederemos a la obtención del valor

presente, por medio del cual encontraremos el tiempo en que

recuperaremos la inversión.

ni

FP

)1(

Aquí remplazamos los valores obtenidos hasta el momento como son:

el interés mensual y el valor por pérdida mensual como detallamos a

continuación.

i = 0,44% mensual = 1 + 0,44 = 1,44

F = $358279,55/12meses = $29856,63

En donde:

65432 )44,1(

63,29856

)44,1(

63,29856

)44,1(

63,29856

)44,1(

63,29856

)44,1(

63,29856

44,1

63,29856P

1917,6

63,29856

2998,4

63,29856

9859,2

63,29856

0736,2

63,29856

44,1

63,29856P

04,822.473,943.621,999.945,398.1477,733.20 P

Donde P = $56.897,20.

Por lo tanto el costo de la inversión que se efectúa realizar se

recuperará en el quinto mes de trabajo, y esto asciende al valor de

$56.897,20 comparado con la inversión que es de $56.700,oo

PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION

MESES VALOR MENSUAL

DE RECUPRACION

VALOR

ACUMULADO

RECUPERADO

Mes 1 $ 20.733,77 $ 20.733,77

Mes 2 $ 14.398,45 $ 35.132,22

Mes 3 $ 9.999,21 $ 45.131,43

Mes 4 $ 6.943,73 $ 52.075,16

Mes 5 $ 4.822,04 $ 56.897,20

5.5. RELACION BENEFICIO - COSTO

Para la aplicación de la propuesta planteada se determino que el costo

de inversión es de $56.700.oo, que consiste en la adquisición de una nueva

máquina de esterilización para la línea en estudio.

Los ingresos que obtendrá la empresa al implementar la propuesta

dada serán aquellos valores que dejó de recibir por las horas de paralización

de maquinarias, las mismas que se debía a la poca o falta de capacidad en la

etapa de esterilizado, como se determino en el capitulo 3, este capital que

dejo de recibir la empresa es de $89.569,887 el cual se convertirá en el

beneficio buscado.

Para la determinación de la relación Costo - Beneficio se necesitará de

la siguiente formula:

BENEFICIO/COSTO =Costos

NegativosBeneficiosPositivosBeneficios

B/C =700.56$

887,569.89$

B/C = $ 1.58

La relación Costo - Beneficio nos da a conocer que por cada dólar que

invertimos vamos a recuperar anualmente el $ 1.58

5.6. PUESTA EN MARCHA

El objetivo de este ítems es la de planificar y analizar todas las variables

y actividades para la implementación y puesta en marcha del proyecto a

ejecutar.

La puesta en marcha estará dada por el Gerente de Producción y el

Gerente General coordinado con el autor de este proyecto, la puesta en

marcha seguirá el siguiente punto:

Programación

Ejecución

5.6.1. PROGRAMACION

Para la realización de la presente proyecto se deberá coordinar todas

las actividades pertinentes a la misma, como son las cotizaciones de

proveedores, tecnología de máquina, tiempos de arribos, costo de la misma,

todo esto enmarcado en un periodo, tal que sea el mínimo para ahorrar los

costos necesarios.

5.6.2. EJECUCION

La ejecución del proyecto estará monitoreado directamente por el

Gerente General y de Producción, se llevaron a acabo los correctivos

necesarios si se los encontrara, para tal efecto se puede valer de los

Diagramas de Gantt y Diagrama de Pert.

5.6.2.1. DIAGRAMA DE GANTT

Un diagrama de gantt nos muestra el plan de actividades sucesivas a

una programación, este tipo de diagrama describe cada una de las

actividades señalando el tiempo de ejecución y recursos disponible para cada

actividad. El diagrama de gantt para este proyecto donde indica las

actividades a realizar se muestra en el anexo # 26

5.6.2.2. DIAGARMA DE PERT

Un diagrama de Pert nos indica en forma esquematizada todas las

actividades que se propone en un plan de mejoramiento o proyecto, así

mismo se muestra cada uno de los tiempos empleados en cada una de las

actividades y el tiempo de comienzo y finalización del proyecto, tal diagrama

lo podemos ver en el anexo # 27.

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo de este capitulo es dar las conclusiones y recomendaciones

necesarias vista en este proyecto de tesis, así mismo enfocar y dar una

opinión en base sólidas de los problemas y soluciones dadas en el trayecto de

la misma.

6.1. CONCLUSIONES

Una vez concluida la investigación que se realizo en las plantas

productivas de Industrias Lácteas Toni S.A. analizado todo el ambiente

laboral y productivo, como también los problemas detectados se llegó a

determinar que los problemas que más afectaban a la empresa eran los de

un una mala distribución en las líneas de leche chocolatada, una falta de

mantenimiento general, repercutiendo significativamente a la productividad

de la empresa, dejando de percibir por no atención de las ventas de los

diferente distribuidores y en sí de los consumidores.

Para esto se presentaron soluciones adecuadas para cada una de los

problemas detectados y buscando la mejor alternativa se aplico los

correctivos necesarios, de esta manera se busca mejorar la productividad de

la empresa.

6.2. RECOMENDACIONES

Como recomendación para los directivos de la empresa se sugiere

seguir la metodología aquí presentada en esta tesis, como también las

soluciones planteadas para la corrección de los problemas encontrados,

llevar a cabo el planning de actividades realizadas en el anexo # 27, y realizar

un seguimiento de los problemas aquí presentados.