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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN SEMINARIO TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL ÁREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD EN LOS TALLERES DE ELECTRICIDAD DEL COLEGIO NACIONAL AUGUSTO MENDOZA MOREIRA AUTOR QUITO SUMBA WILSON RAFAEL DIRECTOR DEL TRABAJO ING. IND. MORA ARREAGA VÍCTOR 2009 2010 GUAYAQUIL ECUADOR

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN

SEMINARIO

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

ÁREA

SISTEMAS PRODUCTIVOS

TEMA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD EN LOS

TALLERES DE ELECTRICIDAD DEL COLEGIO NACIONAL

AUGUSTO MENDOZA MOREIRA

AUTOR

QUITO SUMBA WILSON RAFAEL

DIRECTOR DEL TRABAJO

ING. IND. MORA ARREAGA VÍCTOR

2009 – 2010

GUAYAQUIL – ECUADOR

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ii

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en

esta Tesis corresponden exclusivamente al autor”.

………………………………….……………

Quito Sumba Wilson Rafael

030156846 – 5

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iii

DEDICATORIA

Dedico esta Tesis de Grado a mis padres, porque significan para mí,

un aliento de esperanza, que me llevó a ingresar a la Facultad de

Ingeniería Industrial, con el sano propósito de alcanzar mi título profesional

y ser útil a la sociedad en que vivimos.

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iv

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios Todopoderoso por haber iluminado mis senderos,

enrumbado y fortalecido mi espíritu, para el logro de esta gran meta como

es el titulo de Ingeniero Industrial.

A mis padres, porque gracias a ellos he podido educarme desde la

niñez hasta la fecha actual, recibiendo apoyo incondicional para alcanzar

estos fines.

A los profesores y compañeros de la Facultad de Ingeniería Industrial

que compartieron su tiempo y su amistad durante mis años de estudio, en

especial a mi Director de Tesis.

A todas las personas que de una u otra manera participaron para

hacer realidad este sueño plasmado en este trabajo.

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ÍNDICE GENERAL

Prólogo. 1

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

No. Descripción Pág.

1.1 Antecedentes. 2

1.2 Justificativo y delimitación. 4

1.2.1 Justificación. 4

1.2.2 Delimitación. 5

1.3 Objetivos. 6

1.3.1 Objetivo general. 6

1.3.2 Objetivos específicos. 6

1.4 Metodología. 6

1.5 Marco teórico. 8

1.5.1 Kaizen. 8

1.5.1 Método de las 5 S. 9

CAPÍTULO II

LA EMPRESA

No. Descripción Pág.

2.1 Datos generales. 11

2.1.1 Ubicación. 11

2.1.2 Identificación con el C.I.I.U. 11

2.1.3 Estructura organizacional. 11

2.1.4 Descripción del servicio que ofrecen. 12

2.1.5 Cultura corporativa. 13

2.2 Recursos productivos. 13

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2.2.1 Terreno industrial y maquinarias. 13

2.2.2 Recursos humanos. 15

2.2.3 Recursos financieros. 15

2.2.4 Seguridad Industrial. 15

2.3 Mercado. 16

2.3.1 Mercado actual. 16

2.3.2 Incursión en el mercado. 17

2.3.3 Mercado futuro. 17

2.3.4 Volúmenes históricos de ventas. 18

2.3.5 Canales de distribución. 18

2.4 Distribución de planta. 19

2.5 Procesos productivos. 19

2.5.1 Análisis del proceso. 26

2.5.2 Análisis del recorrido. 26

CAPÍTULO III

SITUACIÓN ACTUAL

No. Descripción Pág.

3.1 Planificación del servicio. 27

3.2 Análisis de la capacidad de producción. 27

3.2.1 Análisis de la eficiencia. 28

3.2.2 Análisis de los costos del servicio. 33

3.3 Análisis FODA. 35

3.3.1 Matriz FODA. 36

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

No. Descripción Pág.

4.1 Registro de los problemas que afectan al proceso productivo. 38

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vii

4.1.1 Análisis de datos e identificación de problemas que

afectan al proceso productivo. 39

4.2 Índice de rechazos, tipos de defectos y desperdicios. 40

4.3 Análisis de Pareto. 43

4.3.1 Análisis por tipo de problema. 44

4.4 Diagrama Causa Efecto. 47

4.5 Impacto económico de los problemas. 49

4.6 Diagnóstico. 46

CAPÍTULO V

PROPUESTA

No. Descripción Pág.

5.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 54

5.1.1 Alternativa de solución “A”. 56

5.1.2 Alternativa de solución “B”. 64

5.2 Costos de alternativas de solución. 65

5.3 Evaluación de alternativas de solución. 67

5.4 Aporte e incidencia de la propuesta. 70

CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

No. Descripción Pág.

6.1 Plan de inversión. 72

6.1.1 Inversión inicial. 72

6.1.2 Costos de operación. 73

6.1.3 Inversión total. 73

6.2 Plan de inversión / financiamiento de la propuesta. 74

6.2.1 Amortización de la inversión / crédito financiado. 75

6.2.2 Balance económico y flujo de caja. 76

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6.3 Índices financieros que sustentan la inversión. 77

6.3.1 Tasa Interna de Retorno. 78

6.3.2 Valor Actual Neto. 79

6.3.3 Tiempo de recuperación de la inversión. 80

6.4 Análisis beneficio / costo de la propuesta. 81

CAPÍTULO VII

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

No. Descripción Pág.

7.1 Programación de actividades para implementación. 83

7.2 Cronograma de implementación. 83

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No. Descripción Pág.

8.1 Conclusiones. 87

8.2 Recomendaciones. 88

Glosario de términos. 90

Anexos. 92

Bibliografía. 107

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ix

ÍNDICE DE CUADROS

No. Descripción Pág.

1 Método de las 5 S. 10

2 Mercado actual. 16

3 Planteles educativos y mobiliario educativo. 17

4 Eficiencia de los procesos productivos. 29

5 Registro mensual de daños de equipos durante el mes de

Agosto del 2009. 30

6 Horas de paro por equipo. Mes de Agosto del 2009. 30

7 Costo de productos. 34

8 Matriz FODA. 37

9 Índice de ineficiencia observada en Agosto del 2009. 41

10 Registro de frecuencia de los problemas. Agosto 2009. 42

11 Análisis de frecuencia de los problemas. 43

12 Demanda proyectada. Año 2010. 45

13 Análisis comparativo de capacidades. 45

14 Ineficiencia del mes de agosto del 2009. 46

15 Cuantificación del problema de capacidad limitada del taller. 49

16 Cuantificación del desperdicio. 51

17 Planteamiento de alternativas de solución. 54

18 Alternativas “A” y “B”. 55

19 Demanda esperada. Año 2010. 56

20 Plan de producción total para el 2010. 57

21 Resumen del plan de producción. Año 2010. 60

22 Detalle de ingresos esperados. Año 2010. Bancas. 61

23 Detalle de ingresos esperados. Año 2010. Mesas. 62

24 Ingresos totales esperados. Año 2010. 62

25 Producción e ingresos de letreros de luces de neón. 63

26 Ingresos y utilidades de la alternativa propuesta. 64

27 Costos de alternativas. 66

28 Beneficio anual. 68

29 Comparación de alternativas propuestas. 70

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x

No. Descripción Pág.

30 Inversión fija. 72

31 Costos de operación. 73

32 Inversión total. 74

33 Datos del crédito financiado. 74

34 Amortización del crédito financiado. 75

35 Ingresos y utilidades de la propuesta. 76

36 Balance económico de flujo de caja. 77

37 Interpolación para la comprobación del TIR. 78

38 Comprobación del valor actual neto VAN. 80

39 Periodo de recuperación de la inversión. 81

40 Hoja de recursos. 85

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xi

ÍNDICE DE GRÁFICOS

No. Descripción Pág.

1 Diagrama de flujo del proceso de reparación de bancas y

escritorios. 20

2 Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento

preventivo de las instalaciones del plantel. 21

3 Diagrama de flujo del proceso del mantenimiento especial de

instalaciones trifásicas. 22

4 Diagrama de flujo del proceso de automatización de

equipos construidos por los estudiantes. 23

5 Diagrama de flujo del proceso para automatización del

tecle. 24

6 Diagrama de flujo de colocación y ensamble de las

luces de neón. 25

7 Diagrama de Pareto de frecuencias. 44

8 Diagrama causa efecto de los problemas. 48

9 Plan de producción. 2010. 60

10 Diagrama de Gantt. 84

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xii

ÍNDICE DE ANEXOS

No. Descripción Pág.

1 Ubicación de la institución. 93

2 Estructura orgánica. 94

3 Distribución del taller. 95

4 Flujogramas del proceso. 96

5 Diagrama de recorrido. 102

6 Instructivo para la aplicación de las actividades de

Mantenimiento. 104

7 Instructivo para la aplicación del punto de repedido. 105

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xiii

RESUMEN

Tema: Mejoramiento del servicio a la comunidad en los Talleres de

Electricidad del Colegio Nacional Augusto Mendoza Moreira. Autor: Quito Sumba Wilson Rafael.

El objetivo de la presente tesis de grado es: analizar los problemas

en el Taller de Electricidad del Colegio Augusto Mendoza Moreira, para

mejorar el servicio de reparación del mobiliario escolar, y de mantenimiento del tecle automático, letreros de luces de neón e

instalaciones generales del Plantel, con el fin de implementar una unidad productiva. Para diagnosticar la situación actual de la institución, se ha analizado cada uno de los factores de la producción, como son materia

prima, recurso humano, medio ambiente de trabajo y procesos, utilizando diagramas de operaciones, de recorrido, distribución de planta y

flujogramas. Los principales problemas detectados en el estudio son las limitaciones de la capacidad del Taller para abastecer la demanda externa, además que se encontró una ineficiencia de 27,27% y un índice de

reproceso de 13,13%, que han traído como consecuencia pérdidas anuales por la suma de $12.139,04, para lo cual fue necesario la

utilización de la Matriz FODA, diagramas de Ishikawa y de Pareto. Las soluciones escogidas para enfrentar los problemas ha sido la implementación de una Unidad Productiva, basado en la doctrina de la

Producción Esbelta y de la metodología Kaizen, aplicándose instructivos de mantenimiento, así como para la aplicación del método del punto de

repedido, incrementándose la capacidad del Taller desde 560 unidades actuales a 1.500 unidades propuestas, reduciéndose la ineficiencia en un 13% y el reproceso en un 10%. El costo de las soluciones asciende a

$33.436,00, de los cuales $25.120,00 representan la inversión fija y $8.316,00 los costos de operación. Las soluciones propuestas en este

proyecto, se recuperan en un periodo de 3 años, generando una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 35,10% y un Valor Actual Neto (VAN) de $42.749,45, con un coeficiente beneficio costo de 1,70, lo que demuestra

la factibilidad técnica – económica de la alternativa escogida.

………………………………….. …………………………………………….. Quito Sumba Wilson Rafael Ing. Ind. Mora Arreaga Víctor C. I. No. 030156846 – 5 Tutor

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xiv

PRÓLOGO

La presente tesis de grado tiene el propósito de analizar los

problemas en el Taller de Electricidad del Colegio Augusto Mendoza

Moreira, para mejorar el servicio de reparación del mobiliario escolar, y de

mantenimiento del tecle automático, letreros de luces de neón e

instalaciones generales del Plantel, con el fin de implementar una unidad

productiva en dicha área técnica, para lo cual ha sido necesario utilizar las

herramientas de Ingeniería Industrial referentes a la Gestión de la

Producción.

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros

internos del plantel y textos especializados en Ingeniería Industrial, en las

materias de Producción e Inventarios, además de la observación de los

procesos en los Talleres de Electricidad.

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que describe los

aspectos generales de la investigación con la premisa de la identificación

de problemas, sus causas y efectos; y, la segunda parte que es el análisis

de las soluciones, su cuantificación y evaluación económica – financiera.

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la metodología de

la investigación; el segundo y tercer capítulo se refiere al análisis del

proceso productivo y de la eficiencia de los talleres; en el cuarto capítulo

se efectúa el diagnóstico de la situación actual de la institución; el quinto

capítulo describe la propuesta que se basa en la implementación de una

Unidad Productiva, contemplándose una Producción Esbelta, así como la

aplicación de métodos de control de inventarios, soluciones con la cual se

espera un incremento de la capacidad de la planta para atender la

demanda externa; en el sexto capítulo se lleva a cabo la evaluación

financiera de la propuesta para conocer el beneficio que genera y el

tiempo de la recuperación de la inversión; finalmente se exponen las

conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de

los anexos, glosario y las referencias bibliográficas.

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xv

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Activo fijo. – Los activos fijos constituyen aquellos bienes

depreciables que la empresa utiliza sin restricciones en el desarrollo de

sus actividades productivas.

Diagrama de Ishikawa. – Sirven para identificar las causas del

problema relacionado con la calidad del producto, son conocidos también

como Diagramas de Espina de Pescado por la forma que tienen. Estos

diagramas fueron utilizados por primera vez por Kaoru Ishikawa.

Diagrama de Pareto. – Mediante el Diagrama de Pareto se pueden

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves, por lo

general, el 80% de resultados totales se originan en el 20% de elementos.

Inventarios. – Materiales utilizados para su transformación y venta.

Por ejemplo, las existencias de una fábrica de electrodomésticos serían los

aparatos pendientes de vender, las piezas pendientes de terminar y los

aparatos no acabados. Es el conjunto de suministros, materias primas,

materiales de producción, productos en proceso y productos o artículos

terminados.

Kaizen. – Es una palabra japonesa que significa "cambio hacia lo

mejor", y consiste en una serie de estrategias para conseguir

progresivamente una mejora en algo. Vamos a aplicarlo a una mejora de

los métodos productivos, no obstante KAIZEN puede aplicarse a cualquier

ámbito de la vida.

Despilfarro. – O muda, es todo lo que no sea la cantidad mínima de

equipo, materiales, piezas, espacio y tiempo de trabajador, que resulten

absolutamente esenciales para añadir valor al producto.

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xvi

Método de las 5 S. – Las 5S corresponden a las siglas de los

siguientes métodos para el orden y limpieza de las áreas de trabajo: Seiri:

Clasificación y Descarte; Seiton: Organización; Seiso: Limpieza; Seiketsu:

Higiene y visualización; Shitsuke: Disciplina y compromiso. Las "5S" es

una práctica de calidad ideada en Japón a principios de la década de los

70. Su nombre responde a las iniciales de 5 palabras japonesas.

Proceso. – Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados

que transforma entradas en salidas.

Punto de repedido. – Método que consiste en ordenar un pedido al

proveedor correspondiente, cuando se cuente en bodega con existencias

mínimas.

TIR. – Siglas que significan tasa interna de retorno, que es

equivalente a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con

pagos (valores monetarios negativos) e ingresos (valores monetarios

positivos) que ocurren en períodos regulares.

VAN. – Diferencia que resulta entre el total de la suma de los flujos

de caja descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto.

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xvii

BIBLIOGRAFÍA

Alford L. P., Ban John R., Adgemann George E., Manual de la

Producción, Cuarta Edición, Alfaomega, 1998.

Buffa Elwood, Administración y Dirección de la Producción, Sexta

Edición, Editorial Limusa, México D.C., 2000.

Deming Edward, Cultura de la Calidad, Primera Edición, Editorial Mc

Graw Hill, México D.C., 1995.

Grant Ireson W., Grant Eugene L., “Biblioteca de Ingeniería

Industrial”, 4 Tomos, Segunda Edición , Alfaomega, 1999.

Gutiérrez Humberto, Calidad y Competitividad, Tercera Edición,

Editorial Mc Graw Hill, México D.C., 1996.

Márquez S. José, Fundamentos para la competitividad, Comisión

Latinoamericana de Productividad, Primera Edición, Bogotá – Colombia,

2003.

Salvendi Gabriel, Biblioteca del Ingeniero Industrial, Quinta Edición,

Alfaomega, Barcelona, 1992.

Robbins Stephen, Comportamiento Organizacional, Quinta Edición,

Editorial Prentice Hall, México D.C., 1998.

Vargas Zúñiga Ángel Ing., Organización del Mantenimiento Industrial,

Segunda Edición, Editorial series VZ, Ecuador, 1995.

Zambrano Mora Roberto, Matemática Financiera, Primera Edición,

Universidad de Guayaquil, Guayaquil – Ecuador, 1995.

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PRÓLOGO

La presente tesis de grado tiene el propósito de analizar los

problemas en el Taller de Electricidad del Colegio Augusto Mendoza

Moreira, para mejorar el servicio de reparación del mobiliario escolar, y de

mantenimiento del tecle automático, letreros de luces de neón e

instalaciones generales del Plantel, con el fin de implementar una unidad

productiva en dicha área técnica., para lo cual ha sido necesario utilizar las

herramientas de Ingeniería Industrial referentes a la Gestión de la

Producción.

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros

internos del plantel y textos especializados en Ingeniería Industrial, en las

materias de Producción e Inventarios, además de la observación de los

procesos en los Talleres de Electricidad.

El trabajo se divide en dos partes: la primera parte que describe los

aspectos generales de la investigación con la premisa de la identificación

de problemas, sus causas y efectos; y, la segunda parte que es el análisis

de las soluciones, su cuantificación y evaluación económica – financiera.

El primer capítulo describe los objetivos, justificativos y la metodología de

la investigación; el segundo y tercer capítulo se refiere al análisis del

proceso productivo y de la eficiencia de los talleres; en el cuarto capítulo

se efectúa el diagnóstico de la situación actual de la institución; el quinto

capítulo describe la propuesta que se basa en la implementación de una

Unidad Productiva, contemplándose una Producción Esbelta, así como la

aplicación de métodos de control de inventarios, soluciones con la cual se

espera un incremento de la capacidad de la planta para atender la

demanda externa; en el sexto capítulo se lleva a cabo la evaluación

financiera de la propuesta para conocer el beneficio que genera y el

tiempo de la recuperación de la inversión; finalmente se exponen las

conclusiones y recomendaciones del estudio, seguido de la elaboración de

los anexos, glosario y las referencias bibliográficas.

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Introducción 2

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

El Colegio Augusto Mendoza Moreira tuvo sus inicios el 18 de Abril

de 1969, cuando el Señor Ministro de Educación de aquel entonces, el

Licenciado Alfonso Arroyo, emite el Acuerdo Ministerial No. 1269,

mediante el cual se declara la existencia y fundación de esta institución. El

nombre del plantel se debió, pues de igual forma por decreto, ya que el

Ministerio de Educación toma los nombres de los ecuatorianos más

ilustres y sobresalientes para designar con ellos a escuelas, colegios y

otras instituciones.

Don Luis Augusto Mendoza Moreira fue un ilustre periodista y

educador, nacido en Portoviejo, el 25 de agosto de 1896, que ejerció la

cátedra de Geografía e Historia Universal en varias instituciones

educativas de nivel primario, secundario y superior, así como el

periodismo, siendo reconocido columnista de Diario El Universo y de otros

diarios del país, además de escribir varios textos de Geografía del

Ecuador.

El Colegio Augusto Mendoza Moreira estuvo ubicado por primera vez

en una pequeña Escuela llamada “Francisco Campos”, ubicada en las

calles Babahoyo y San Martín, la cual fue donada por su Directora, pero

debido a la estrechez del lugar tuvieron que buscar otro sitio; el 18 de Abril

de 1971 se trasladaron al Edificio del Sutef en las calles Letamendi y Seis

de Marzo, pero debido a un gran movimiento sísmico que puso en peligro

la vida de los estudiantes, se movilizaron al Colegio Salesiano Domingo

Savio, este techo los albergó durante cinco años.

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Introducción 3

Luego las autoridades mendocinas decidieron comprar la Hacienda

de Mapasingue para construir el nuevo colegio, la construcción del plantel

se dio lo más pronto posible y así se pudo albergar a una parte del

alumnado, especialmente del 3er Año Básico, ya que su cantidad se había

incrementado; otra parte del alumnado pidió la colaboración de la Escuela

Fiscal Mixta Pedro Arias, para una tercera parte se alquiló el local del

Colegio Particular Miraflores, ubicado en la ciudadela del mismo nombre,

así en estas instalaciones se impartían la enseñanza del ciclo básico y

especialidad de manualidades, hasta que terminaron de construir todas las

aulas, luego de tres años, entonces vuelve a unirse bajo un mismo techo,

aunque estuvieron dispersados por algún tiempo, el espíritu mendocino se

mantuvo.

El Colegio al principio fue designado para varones, pero debido a la

excesiva cantidad de alumnas en el Colegio “28 de Mayo”, se enviaron a

nuestro plantel gran número de ellas, designándose entonces la sección

matutina exclusiva para señoritas, la vespertina para varones.

Posteriormente se creó la sección nocturna por la cantidad de personas

que trabajaban y no podían educarse, pero luego se suprimió debido a la

gravedad de la delincuencia de la que era objeto el plantel y sus

alrededores.

Después de un tiempo se decide unificar a varones con señoritas,

para que exista una mejor relación y compartan así la especialidad a la

cual estudiaban.En 1971 se crearon los Talleres de Electricidad y

Mecánica para dar una carrera técnica para los estudiantes.

Los talleres que iniciaron su funcionamiento en el año de 1971, no

han sufrido cambios significativos, algunas máquinas herramientas se

encuentran obsoletas. Además, las clases de las prácticas en estos

talleres son poco relevantes, por lo que se ha podido escuchar

comentarios adversos de parte de padres de familia y estudiantes que se

sienten insatisfechos, dado el bajo nivel de aprendizaje y los problemas

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Introducción 4

tanto en la infraestructura como en la tecnología que tienen los talleres del

Plantel.

También, la ausencia de stock de insumos no permite realizar las

actividades en el Taller de Electricidad, por ejemplo, la falta de fundente y

de palillos de soldadura impide ejecutar las prácticas de los estudiantes del

plantel.

Esto se debe a que no existen control de materiales en la Bodega

General, la cual se encuentra desordenada, motivo por el cual, el personal

del Taller detecta que faltan materiales cuando lo requieren, es decir, no

existe planificación ni orden en el almacenamiento de materiales. Igual

situación ocurre cuando se daña un equipo, porque si su reparación

requiere reemplazar repuestos, también hay que esperar que los recursos

se asignen mediante partida presupuestaria, caso contrario se debe

esperar hasta disponer del recurso económico que permita adquirir el

elemento para la reparación del dispositivo.

Estos problemas afectan agudamente a los talleres de Electricidad

que si tuvieran mayor cantidad de equipos, podrían incrementar su

capacidad de producción de bancas y mesas, por ejemplo, pero debido a

los paros no programados y a la falta de stock de insumos, obtienen una

eficiencia muy baja.

1.2 Justificativo y delimitación

1.2.1 Justificación

La institución debe proporcionar una educación de calidad a sus

estudiantes, en el área técnica de electricidad, para lo cual debe enlazar la

doctrina teórica con la práctica, por medio de métodos y recursos

adecuados, para preparar al estudiante como mano de obra calificada para

la Industria Ecuatoriana.

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Introducción 5

De esta manera, la presente investigación se justifica porque:

a) Se pretende mejorar la eficiencia de los procesos productivos que se

realizan en el Taller de Electricidad.

b) Se pretende mejorar la calidad del aprendizaje que se brinda en la

institución, siendo beneficiados directamente los estudiantes y la

sociedad en general.

c) Se mejorará la infraestructura y la tecnología en los talleres de

electricidad, para que tanto el docente como el estudiante, puedan

contar con herramientas apropiadas en los procesos productivos que

realizan los Talleres.

d) Se podrán obtener utilidades con la comercialización de los productos

que se realizan en el Taller, como parte de las prácticas estudiantiles.

e) Se utilizarán métodos de Ingeniería, como Kaizen y las 5 S, dirigidos a

dotar al Plantel de un sistema de mejoramiento continuo, para

mantener limpias y en orden los recursos del Taller de Electricidad.

f) Se satisfará las expectativas de los padres de familia que palparán una

mejora continua en la educación de sus hijos.

g) Se motivará al sector empresarial para que le den oportunidad a los

estudiantes, de demostrar sus conocimientos y habilidades en el

ámbito de la electricidad, como consecuencia de la mejora continua.

1.2.2 Delimitación

El estudio se encuentra delimitado en los Talleres de Electricidad del

Colegio Nacional Augusto Mendoza en los trabajos productivos

correspondientes a construcción de bancas, mesas, automatización de

tecles y ensamble de luces de neón.

Los principales problemas que atraviesa la institución son los

siguientes:

Desperdicio.

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Introducción 6

Reproceso.

Tiempos improductivos.

Capacidad limitada, por la falta de recursos materiales y tecnológicos

(equipos).

Estos problemas serán analizados con el fin de poder plantear una

alternativa de solución que permita a la institución, expandirse como una

Unidad de Producción.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Analizar los problemas en el Taller de Electricidad del Colegio

Augusto Mendoza Moreira, para mejorar el servicio de reparación del

mobiliario escolar, y de mantenimiento del tecle automático, letreros de

luces de neón e instalaciones generales del Plantel, con el fin de

implementar una unidad productiva en dicha área técnica.

1.3.2 Objetivos específicos

a) Recopilar información utilizando los registros del plantel.

b) Analizar la información con parámetros cualitativos y cuantitativos.

c) Diagnosticar la situación actual de los talleres de Electricidad del

plantel.

d) Plantear alternativas viables para implementar el mejoramiento

continuo en los talleres de Electricidad del plantel.

1.4 Metodología

En la presente investigación se utilizará el método deductivo, por ser

un proyecto de carácter factible, además que se emplearan información de

campo y bibliográfica.

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Introducción 7

La información primaria, como los cuestionarios, formarán parte de la

investigación de campo, mientras que los registros empresariales y el

marco teórico recogido de los textos especializados en la materia, serán

parte de la investigación bibliográfica.

Luego los pasos a seguir en la elaboración en el proyecto de mejora,

es el siguiente:

a) Recopilación de la información, en cuestionarios, a través de textos

especializados en la materia y registros del Plantel.

b) Análisis de la información recopilada con la cual se procederá a graficar

en los diagramas de procesos.

c) Diagnóstico empleando los diagramas de Ishikawa y de Pareto para la

identificación y cuantificación de los problemas.

d) Planteamiento de soluciones con base en las técnicas de Ingeniería

como la técnica de Kaizen y el método de las 5S.

e) Evaluación mediante indicadores económicos, TIR, VAN y

Recuperación de la inversión.

Los métodos que serán empleados en la presente Tesis de Grado

son los siguientes:

Estadísticas: Gráficas de barras, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de

Pareto.

Ingeniera de Métodos: Flujogramas, diagrama de operaciones y de

bloques.

Gestión de la Producción: Distribución de Planta.

Administración de Empresas: Cronograma de implementación en

Microsoft Project y Organigramas.

Gestión de la Calidad: Kaizen y Método de las 5S.

Ingeniería Económica: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual

Neto (VAN), Periodo de recuperación de la inversión y Coeficiente

Beneficio – Costo.

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Introducción 8

1.5 Marco teórico

1.5.1 Kaizen

Para conocer las aplicaciones prácticas de la técnica Gerencial del

Kaizen, se toma una apreciación de la Corporación Innovar (2004), que

manifiesta lo siguiente:

La importancia de esta técnica gerencial radica en que

con su aplicación se puede contribuir a mejorar las

debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.

A través del mejoramiento continuo se logra ser más

productivos y competitivos en el mercado al cual

pertenece la organización, por otra parte las

organizaciones deben analizar los procesos utilizados,

de manera tal que si existe algún inconveniente pueda

mejorarse o corregirse; como resultado de la

aplicación de esta técnica puede ser que las

organizaciones crezcan dentro del mercado y llegar a

ser líderes. (Pág. 2).

Harrington (1987), acerca del método Kaizen, dice:

En el mercado de los compradores de hoy los clientes

son las personas más importantes en el negocio y por

lo tanto los empleados deben trabajar en función de

satisfacer las necesidades y deseos de éstos. Son

parte fundamental del negocio, la razón por la cual

éste existe, por lo tanto merecen el mejor trato y toda

la atención necesaria. El proceso de mejoramiento es

un medio eficaz para desarrollar cambios que van a

ahorrar dinero, pues las fallas de calidad cuestan

dinero. (Pág. 3).

Las actividades básicas para poner en marchar el Kaizen o PMC

(Proceso de Mejoramiento Continuo) son las siguientes:

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Introducción 9

1. Compromiso total de la Dirección.

2. Documentación.

3. Asignación de funciones.

4. Proceso de capacitación para que el personal.

5. Adiestramiento del recurso humano, mediante talleres prácticos del

Kaizen.

6. Establecimiento del análisis de causas, en conjunto con la ejecución de

la acción correctiva y/o preventiva correspondiente para la solución de

problemas.

7. Diseño de métodos eficaces para el control de los procesos,

procesando la información con técnicas estadísticas.

1.5.2 Método de las 5S

La página web www.las5s.com con relación a los conceptos de la

técnica de las 5S, expresa lo siguiente:

Estas 5S se refieren al "mantenimiento integral" de la

empresa. No estrictamente al mantenimiento de

aparatos, sino al mantenimiento del entorno de trabajo

por parte de todos. Es lo que en inglés se ha dado en

llamar "housekeeping", lo cual, traducido al castellano,

podría decirse como "ser amos de casa también en el

trabajo".

Dicho en otras palabras, si somos tan cuidadosos para mantener

nuestra propia casa limpia y ordenada, ¿por qué no hacemos lo mismo en

nuestro lugar de trabajo? Está claro que a todos se nos olvida de vez en

cuando.

Este sistema intenta explicar las técnicas más sencillas para que

siempre tengamos presente estas situaciones. La página web

www.gestiopolis.com, con relación a los conceptos de la técnica de las 5S,

expresa lo siguiente:

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Introducción 10

Las "5S" es una práctica de calidad ideada en Japón a

principios de la década de los 70. Su nombre responde

a las iniciales de 5 palabras japonesas, que se

presentan a continuación:

CUADRO No. 1

MÉTODO DE LAS 5 S.

Japonés Castellano

Seiri Clasificación y descarte

Seiton Organización

Seiso Limpieza

Seiketsu Higiene y visualización

Shitsuke Disciplina y compromiso

Fuente: w w w .las5s.com. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Seiri = Organización. – Se refiere a que en el área de trabajo solo se

debe tener lo necesario en el momento necesario, todo lo demás debe

ser retirado del área.

Seiton = Orden. – Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar,

aquí se utiliza mucho la Comunicación visual.

Seiso = Limpieza. – La limpieza es considerada una inspección es la

remoción de toda suciedad que afecte el área o equipo de trabajo.

Seiketsu = Estandarización. – Sirve para estandarizar lo conseguido

en las anteriores para que todo quede debidamente establecido.

Shitsuke = Disciplina. – Es el cumplimiento fielmente de los

dispuesto y debidamente estandarizado.

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CAPÍTULO II

LA EMPRESA

2.1 Datos generales

El Colegio Nacional Augusto Mendoza Moreira es un plantel mixto,

que trabaja en dos jornadas, matutina y vespertina.

Actualmente se educan 2.000 estudiantes en sus instalaciones, tanto

en la jornada diurna como en la vespertina.

2.1.1 Ubicación

El Colegio Augusto Mendoza Moreira, está ubicado en el Km. 5.5 de

la vía a Daule, en el barrio conocido con el nombre de Mapasingue, en las

calles Avenida Sexta y Calle Quinta, como se puede apreciar en el anexo

No. 1.

2.1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Industrial Internacional

Uniforme)

El Colegio Augusto Mendoza Moreira está identificado con el CIIU

No. 505 que identifica a las empresas que ofrecen servicios en el ámbito

educativo.

2.1.3 Estructura organizacional

El Colegio está integrado por el Consejo Directivo, las áreas

administrativas y el Consejo Académico conformado a su vez por el

personal docente.

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La Empresa 12

El Consejo Directivo está al mando del Rector, Vicerrector y Vocales de

dicho Consejo.

Las áreas administrativas, la conforman la Secretaría y Colecturía

(Tesorería).

Las áreas académicas, están conformada por el Director del Consejo

Académico y los vocales respectivos, además del personal docente.

En el interior del Colegio funciona la Asociación de Padres de

Familia, como un organismo que funciona de manera estacional, cuando

existen reuniones de padres de familia que participan en la realización de

eventos sociales y académicos.

El Plantel cuenta con 66 docentes, 28 para la atención en el ciclo

básico y 38 para el ciclo diversificado, a lo que se suman profesores

contratados en las áreas de computación e inglés, del total de Profesores,

7 pertenecen al área eléctrica, 2 en la sección Matutina y 5 en la sección

vespertina.

Los profesores que proporcionan clases en los Talleres de Mecánica

y Electricidad tienen nombramiento como Profesores del Plantel.

En el anexo No. 2 se presenta la estructura orgánica.

2.1.4 Descripción del servicio que ofrecen

Actualmente, se educan alrededor de 1.000 estudiantes en la sección

Matutina en una jornada de 07:00 a 12:30, y, 1.000 estudiantes en la

sección Vespertina, en una jornada de 12:30 a 18:30. Se ofrecen las

siguientes especializaciones:

Bachiller en Humanidades Modernas: Especializaciones Físico

Matemáticos, Químico Biólogo, Filosófico Sociales.

Bachiller Técnico: Electricidad y Electrónica.

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La Empresa 13

Bachiller en Ciencias Administrativas: Contabilidad, Informática y

Contabilidad Computarizada.

Dentro de la rama técnica, se encuentra el área de Electricidad, que

es el lugar donde se ha delimitado la presente investigación.

2.1.5 Cultura corporativa

La cultura corporativa del Colegio Augusto Mendoza Moreira, está

referida en su Misión y Visión.

Misión. – “Educar con valores a la juventud, con base en los

principios de la instrucción laica y lanzar al mercado profesionales de

calidad”.

Visión. – “Crecer en imagen y reconocimiento, con la expectativa de

crear nuevas áreas educativas en el futuro”.

2.2 Recursos productivos

Las operaciones del servicio que ofrece el Plantel, dependen de la

infraestructura y recursos que se requieren y utilizan en el Taller de

Electricidad.

Los principales recursos que serán analizados, son los físicos,

materiales y humanos.

2.2.1 Terreno industrial y maquinarias

Las instalaciones del Colegio Augusto Mendoza Moreira están

ubicadas en el sector de Mapasingue, al noroeste de la ciudad de

Guayaquil. En la actualidad el Plantel tiene 4 pabellones, 2 de ellos

destinados para el ciclo básico y los 2 restantes para el ciclo diversificado.

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La Empresa 14

El Plantel dispone de 4 talleres en el área Técnica Industrial de

Electricidad.

En cuanto a los Talleres de Electricidad, estos se encuentran

dispuestos de la siguiente manera:

Taller No. 1: Ciclo Básico.

Taller No. 2: Ciclo 4to Común.

Taller No. 3: Segundo Diversificado.

Taller No. 4: Tercero Diversificado.

Cada taller tiene una medida estándar que es de 30 m de largo x 19,5

m de ancho, y en su interior, se encuentran los siguientes equipos y

maquinarias:

1 Cortadora Automatizada.

1 Banda transportadora.

1 Soldadora eléctrica.

Varios sistemas automatizados.

Escalera eléctrica.

Extintores.

Sistemas de monitoreo.

Transformadores.

Cinturones de seguridad.

Compresor y cizalla.

Todos los talleres de Electricidad del plantel, tienen los siguientes

recursos:

Instalaciones trifásicas para probar los circuitos.

Cada taller tiene su breaker principal.

Tienen una bodega general para guardar y distribuir herramientas e

insumos.

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La Empresa 15

2.2.2 Recursos humanos

El Plantel cuenta con 66 docentes, 28 para la atención en el ciclo

básico y 38 para el ciclo diversificado. Dos de ellos dan clases en los

talleres de Electricidad, 1 abarca el ciclo diversificado y cuarto común. El

restante se encarga de la práctica para 2do y 3ero Diversificado, con un

horario de trabajo de 07:30 a 12:30 en la sección Matutina y de 12:30 a

18:00 en la sección Vespertina.

2.2.3 Recursos financieros

Los Talleres de Electricidad se mantienen económicamente de las

partidas presupuestarias del Gobierno Central, quien emite una proforma

presupuestaria para la educación, contemplando cada una de las

secciones de los diferentes Planteles educativos y permite el control y

contribución de la Asociación de Profesores.

2.2.4 Seguridad Industrial

El Plantel dispone de los siguientes equipos de protección personal:

Máscaras de soldar.

Guantes.

Mascarillas.

Cascos.

Protector para los oídos.

Botas.

El Plantel pide a sus alumnos mandiles y camisetas apropiadas para

el trabajo de soldadura y las pruebas eléctricas.

En lo concerniente al equipo para el combate de incendios, los

Talleres disponen de 2 extintores de 20 libras de polvo químico seco

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La Empresa 16

(PQS), cada taller, puesto que sirven para apagar el incendio eléctrico,

además de una manguera conectada a una cisterna que funciona con una

bomba, para suministra agua en caso de incendios.

Existe señalización de los riesgos observados en cada Taller.

2.3 Mercado

Las variables del mercado que serán analizadas en los siguientes

sub – numerales.

2.3.1 Mercado actual

El Colegio Augusto Mendoza Moreira, tiene una capacidad de 1.300

estudiantes, actualmente alberga a 1.000 alumnos en cada sección

(matutina y vespertina).

Para el efecto se cita en el siguiente cuadro la cantidad de bancas y

mesas con que dispone actualmente el Plantel.

CUADRO No. 2

MERCADO ACTUAL.

Detalle Cantidad (unidades)

Bancas 1.000

Mesas 1.000 Total 2.000

% defectuoso 20% Total por reparar 400

Letreros de Luces de Neón 7

Tecle automático 1 Fuente: Administración (Colecturía) del plantel.

Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Esto significa que como promedio anual, los estudiantes del plantel

deben reparar alrededor de 400 unidades para el Colegio Nacional

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La Empresa 17

Augusto Mendoza Moreira, donde actualmente se educan y es un requisito

esencial para poder ser promovido al siguiente año lectivo.

2.3.2 Incursión en el mercado

El Colegio Nacional Augusto Mendoza Moreira tan solo cuenta con el

mercado interno, es decir, que en el Taller de Electricidad realiza la

reparación de las bancas defectuosas o averiadas de su propia unidad

educativa, que son aproximadamente 400 unidades y el mantenimiento del

tecle automático y los 7 letreros de luces de neón.

2.3.3 Mercado futuro

Los directivos del plantel, tienen la aspiración de captar el mercado

de los Colegios que están ubicados en la zona de Mapasingue, ya que

ellos no disponen de Talleres de Electricidad, ni de equipos para poder

realizar las reparaciones de sus bancas y mesas. Estos planteles

educativos fiscales:

CUADRO No. 3

PLANTELES EDUCATIVOS Y MOBILIARIO EDUCATIVO.

Planteles Sillas y bancas Letreros de Luces de Neón

Dolores Sucre 5.000 10

Martha Bucaram de Roldós 2.000 3

Colegio Nuevo País 1.000 3

Escuela Néstor Cervantes Polanco 1.000 2

Colegio Nueva Prosperina 1.500 2 Total 10.500 20

Fuente: Administración de los respectivos planteles. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Los planteles fiscales ubicados en la zona de Mapasingue, necesitan

el servicio de reparación de bancas y de letreros de luces de neón.

Actualmente, solicitan estos servicios a maestros contratistas, siendo la

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La Empresa 18

aspiración del Colegio Nacional Augusto Mendoza Moreira, captar este

mercado, con la creación de una Unidad de Producción en el Taller de

Electricidad del centro educativo.

2.3.4 Volúmenes históricos de ventas

En años anteriores, el Colegio Augusto Mendoza Moreira tuvo una

capacidad instalada menor que 500 estudiantes. Su demanda interna se

incrementó a partir de su establecimiento en el sector de Mapasingue al

sur este de la ciudad de Guayaquil, de allí la expectativa es incrementar el

número de estudiantes, para lo cual creó carreras técnicas y

administrativas, sin embargo, en los últimos años se ha presentado un

descenso en la cantidad de estudiantes.

En cuanto a la producción en los Talleres de Electricidad,

actualmente se producen 15 bancas y mesas mensuales, que son

utilizadas por el propio plantel, es decir, un promedio de 240 unidades

anuales, debido a que los estudiantes realizan estas actividades, tan solo

el día que reciben las clases prácticas en el Taller, no obstante, la

aspiración es captar el mercado de los planteles educativos ubicados en el

sector de Mapasingue.

2.3.5 Canales de distribución

El Colegio Augusto Mendoza Moreira puede comercializar los

productos obtenidos como parte de los trabajos realizados en los Talleres

de Electricidad, de manera directa a instituciones educativas, e incluso

adquirirlos como parte del mejoramiento de la infraestructura que

corresponde a cada Plantel, según las normas y reglamentos de la

Dirección Nacional de Educación y el DINSE.

Esta disposición avala al Plantel para formar una Unidad de

Producción que pueda brindarle servicios en el ámbito de la reparación de

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La Empresa 19

mobiliario y equipos educativos, a otras instituciones educativas, como es

la aspiración de los directivos del plantel.

2.4 Distribución de la planta

Los Talleres de Electricidad están distribuidos de manera que cubran

una capacidad de 40 estudiantes. Los equipos de oficina se encuentran en

la parte central del taller junto a los armarios. Las prácticas de: soldadura

eléctrica, cortado, pintado y automatización de los procesos, son

realizadas en el interior de los talleres. Los 4 Talleres de Electricidad

tienen una bodega general destinada para el almacenamiento de

materiales y repuestos.

En el anexo No. 3 se presenta la distribución de los Talleres de

Electricidad.

2.5 Procesos productivos

Los procesos del servicio que brindan los talleres de Electricidad, son

los siguientes:

a) Reparación de las bancas y los escritorios.

b) Mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas del plantel.

c) Mantenimiento especial de las instalaciones trifásicas de los talleres de

electricidad.

d) Automatización de diferentes equipos construidos por los estudiantes.

e) Ensamblaje de las luces de neón en los talleres.

f) Proceso teórico de la materia.

1) Reparación de bancas y escritorios.

Clasificación del material (planchas, ángulos y soldadura). (2

personas).

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La Empresa 20

Cortado de los materiales para la elaboración de la banca. (3

personas).

Soldadura de todas las partes de la banca y mesa. (2 personas).

Limado de las partes donde se acumula la soldadura para que queden

lisas (2 personas).

Pintado de las bancas y mesas. (2 personas).

Transporte de las bancas para secar el pintado, en los patios del

colegio.

Se sugiere la creación de un galpón para el secado de las bancas y

escritorios ya que actualmente se lo hace a la intemperie.

En el siguiente gráfico se presenta el diagrama de flujo del proceso

de reparación de bancas y escritorios:

GRÁFICO No. 1

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE REPARACIÓN DE BANCAS

Y ESCRITORIOS.

Fuente: Observación directa de los Procesos productivos. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Clasificación de

materiales (2 personas)

Cortado de los

materiales (3 personas)

Soldadura de las

bancas y escritorios

(2 personas)

Limado de partes

soldadas (2 personas)

Pintado de

bancas y escritorios

(2 personas)

Transporte de

bancas y escritorios para

secar el pintado

Almacenamiento temporal

Inicio

Fin

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La Empresa 21

2) Mantenimiento preventivo de las instalaciones del plantel.

Reunión de área para la planificación del mantenimiento preventivo.

Revisión de las instalaciones (5 profesores).

Revisar los pabellones según la distribución planificada:

Profesor 1: Pabellón de 8avo año dirige a 6 estudiantes.

Profesor 2: Pabellón de 9no año dirige a 6 estudiantes.

Profesor 3: Pabellón de 10mo año dirige a 6 estudiantes.

Profesor 4: Pabellón de 4to y 5to año dirige a 6 estudiantes.

Profesor 5: Pabellón de 6to año inspecciona y la Asociación de

Profesores dirige a 10 estudiantes.

Se evalúa los daños y se procede a corregir y/o cambiarlo.

Desarrollada la revisión de las instalaciones se realiza un informe

detallando el estado de las lámparas que no fueron renovadas.

Se desconecta los ventiladores y se realiza la limpieza y revisión.

GRÁFICO No. 2

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL.

Fuente: Observación directa de los Procesos productivos. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Reunión de área

(5 Profesores)

Revisión de las instalaciones

(5 Profesores,

6 Estudiantes)

Revisión 5 pabellones

(1 Profesor y 6 Estudiantes por

pabellón)

Evaluación de los daños

(1 Profesor por pabellón)

Reparación de daños (1 Profesor

y 6 Estudiantes por pabellón)

Elaboración de informe

(1 Profesor)

Desconexión de ventiladores, revisión y

limpieza (1 Profesor y 6 Estudiantes)

Inicio

Fin

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La Empresa 22

3) Mantenimiento especial de las instalaciones trifásicas de los

talleres de Electricidad.

Debido a que en los trabajos prácticos el estudiante comete errores al

probar los circuitos los talleres tienen mantenimiento especial, que es el

siguiente:

Revisión y cambios de los breaker principales. (2 personas).

Revisión de las instalaciones de los breaker de cada taller. (2

personas).

Verificar que los cables se encuentren en buen estado, con los

instrumentos de medición analógicos (multímetros analógicos). (2

personas).

Revisar y cambiar los tomacorrientes que se queman cuando sucede

un cortocircuito. (2 personas).

En el siguiente gráfico se presenta el diagrama de flujo del proceso

de mantenimiento especial de instalaciones trifásicas:

GRÁFICO No. 3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEL MANTENIMIENTO

ESPECIAL DE INSTALACIONES TRIFÁSICAS.

Fuente: Observación directa de los Procesos productivos. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Revisión y cambio

de breaker principales

(2 personas)

Revisión de

breakers de cada taller

(2 personas)

Verificación de cableado

(2 personas)

Revisión y cambio

de tomacorrientes (2 personas)

Inicio

Fin

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La Empresa 23

4) Automatización de diferentes equipos construidos por los

estudiantes.

Clasificación de los materiales.

Se construyen brazos mecánicos (soldado, ensamblaje, pintado) que

luego son automatizados con contactores y relés. (4 personas).

Se realiza la construcción del panel de control y mando para el brazo

mecánico.

Conexión de panel de control y mando al circuito de potencia del brazo

mecánico.

Prueba de funcionamiento con instrumentos de medición analógicos

(multímetros analógicos).

En el siguiente gráfico se presenta el diagrama de flujo del proceso:

GRÁFICO No. 4

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE

EQUIPOS CONSTRUIDOS POR LOS ESTUDIANTES.

Fuente: Observación directa de los Procesos productivos. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Clasificación de materiales

(2 personas)

Construcción de brazos mecánicos

Soldado, ensamblaje, pintado (4 personas)

Automatización con contactores y

relés (4 personas)

Construcción del panel de control y mando para

brazo mecánico (4 personas)

Conexión de panel de control y

mando para brazo mecánico

Prueba de

funcionamiento

Inicio

Fin

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La Empresa 24

5) Automatización del tecle.

Clasificación de los motores monofásicos y trifásicos, contatores, relés,

botoneras y luces pilotos.

Se realizan los circuitos de mando con 2 botoneras, el uno es de paro

y el otro es de marcha, que servirá para dar marcha y detener los

motores.

Instalaciones de luces pilotos de marcha, paro y falla técnica.

Conexiones del circuito de mando y marcha para que entren en

funcionamiento los motores monofásicos y trifásicos.

Temporización del circuito para cambiar el tiempo de trabajo de los

motores.

Prueba de funcionamiento con instrumentos de medición analógicos

(multímetros analógicos).

GRÁFICO No. 5

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA AUTOMATIZACIÓN DEL

TECLE.

Fuente: Observación directa de los Procesos productivos. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Clasificación de motores,

contactores, relés, etc. (2 personas)

Realización de circuitos de mando con 2

botoneras de paro y marcha (4 personas)

Instalaciones de luces piloto de

marcha, paro y falla técnica (4 personas)

Conexiones del circuito de paro y marcha a los motores monofásicos y trifásicos (4 personas)

Temporización del circuito para cambiar tiempo de trabajo de

motores (4 personas)

Prueba de

funcionamiento

Inicio

Fin

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La Empresa 25

6) Colocación y ensamblaje de las luces de neón.

Se calienta en un horno los tubos de vidrio a 200ºC. (2 personas).

Se coloca en moldes para ir formando letras de acuerdo al perdido del

cliente. (2 personas).

Colocación de cátodos.

Llenado de gas de neón de diferentes colores.

Conexión de todas las luces a un transformador que produce 15000

voltios necesarios para su funcionamiento.

Prueba de funcionamiento con instrumentos de medición analógicos

(multímetros analógicos).

GRÁFICO No. 6

DIAGRAMA DE FLUJO DE COLOCACIÓN Y ENSAMBLE DE LAS

LUCES DE NEÓN.

Fuente: Observación directa de los Procesos productivos. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Los insumos y herramientas que no hay en stock son solicitados por

los Encargados de la Bodega de los Talleres o el Profesor de Prácticas de

la materia de Electricidad, al Rector del Plantel, para que autorice a

Colecturía el desembolso de dinero, a través de la partida correspondiente,

para la compra de dichos equipos y materiales, lo que puede tardar desde

1 a 3 semanas, dependiendo de situaciones de diversa índole que

Calentamiento en

horno de tubos de vidrio a 200ºC (4 personas)

Colocación en

moldes para ir formando letras

(4 personas)

Colocación de cátodos

(4 personas)

Llenado de gas de neón de diferentes

colores (4 personas)

Conexión de luces a transformador de 15.000 voltios

(4 personas)

Inicio

Fin

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La Empresa 26

atraviesan los planteles educativos, con relación a sus necesidades de

recursos.

2.5.1 Análisis del proceso

Para apreciar de mejor manera los procesos del servicio que realizan

los estudiantes como parte de sus prácticas y trabajos en los Talleres de

Electricidad, con la guía de sus profesores de área y de Talleres, se

presentan en el anexo No. 4A y 4B.

2.5.2 Análisis del recorrido

En el anexo No. 5 se ha esquematizado el diagrama de recorrido de

los procesos, que indican el recorrido de los materiales y recursos en cada

una de las etapas del proceso.

El recorrido del proceso es irregular, dependiendo de la práctica que

se deba realizar, ya que dichas actividades no han sido planificadas de

manera correcta, pensando en la formación de una Unidad de Producción,

sino más bien en la realización de prácticas de los estudiantes que se

educan en este plantel.

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CAPÍTULO III

SITUACIÓN ACTUAL

3.1 Planificación del servicio

Las prácticas y los trabajos en los Talleres de Electricidad, deben ser

planificadas por el Profesor encargado de realizar dichas actividades, que

son las siguientes:

1) Ciclo básico, circuitos eléctricos serie – paralelo – circuitos básicos

electrónicos.

2) Ciclo diversificado:

Soldadura.

Instalación especial de domicilio.

Sistemas y cuadros eléctricos y automatismos.

3) Cortadora de los materiales, con una cortadora eléctrica.

4) Soldadura.

5) Pintado de los equipos.

3.2 Análisis de la capacidad de producción

El Taller tiene un espacio para 40 estudiantes sentados, como

máximo, sin embargo, su capacidad no debería sobrepasar 30 alumnos,

pero suele albergar hasta 50 estudiantes, especialmente del ciclo básico.

Debido a que el Taller de Electricidad del Plantel no dispone de

muchas herramientas, se deben formar grupos de 5 a 6 estudiantes en el

diversificado y de 8 a 10 estudiantes en el Básico para poder realizar las

prácticas y rotar cada clase, porque solo existe una soldadora y no todos

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Situación actual 28

podrán soldar, motivo por el cual los demás deben realizar otras

actividades, con diferentes equipos.

En los talleres de Electricidad, en el mes se reparan 15 bancas y 15

mesas. Si tuvieran 1 taller bien equipado se mejorará la productividad de

80 a 100 bancas y mesas por mes.

Debido a que se trabajan de 8 a 9 meses al año, descontando los

periodos de exámenes, se estima que la producción de bancas y mesas

alcanza alrededor de 240 unidades al año, cantidad que no abastece los

requerimientos de la institución, porque se requiere reparar por lo menos el

20% del mobiliario educativo, que corresponde a 400 bancas.

En el siguiente ítem se analizará la eficiencia de la producción de la

institución.

3.2.1 Análisis de la eficiencia

La eficiencia se obtiene de los procesos productivos. La capacidad

instalada permite elaborar hasta 70 bancas y escritorios mensuales, con

un promedio de 18 semanales, debido a que en un día de trabajo

(considerando las clases de la mañana y la tarde) se pueden realizar

alrededor de 3 bancas y 3 escritorios, trabajándose mínimo, 3 días a la

semana.

Luego la eficiencia de la producción de bancas y escritorios, será el

siguiente:

Eficiencia = Producción realizada

Capacidad máxima

Eficiencia de la cortadora = 30 unidades

70 unidades

Eficiencia = 42,86%

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Situación actual 29

En cuanto a la eficiencia de los restantes procesos, se ha elaborado

el siguiente cuadro:

CUADRO No. 4

EFICIENCIA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.

Detalle Producción

mensual

realizada

(a)

Producción

mensual

esperada

(b)

Eficiencia

(a/b)

Reparación de bancas y

escritorios

30 unidades 70 unidades 42,86%

Mantenimiento preventivo de

instalaciones del plantel

5

pabellones

4

pabellones

80%

Mantenimiento especial de

instalaciones trifásicas

5

pabellones

4

pabellones

80%

Automatización de equipos

construidos por los

estudiantes (2 días)

2 4 50%

Automatización del tecle (1

día)

2 4 50%

Colocación y ensamblaje de

luces de neón (1 día)

2 4 50%

Fuente: Análisis del capitulo 3. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Los bajos niveles de eficiencia determinados en la producción de los

Talleres de Electricidad, se debe a las continuas paralizaciones, ya sean

por fallas en los equipos, por falta de stock de materiales, por demoras y

exceso de recorrido en el proceso productivo, etc.

De esta manera, se presenta el siguiente registro de paralizaciones

por daños en las maquinarias, durante el presente periodo lectivo.

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Situación actual 30

CUADRO No. 5

REGISTRO MENSUAL DE DAÑOS DE EQUIPOS DURANTE EL MES DE

AGOSTO DEL 2009.

Días Semana1 Semana2 Semana3 Semana4 Semana5

Lunes

Martes Soldadora

parada Soldadora

parada Cortadora

paró 5 horas

Miércoles Soldadora parada

Jueves Soldadora parada

Viernes Daño en la

Soldadora

Soldadora

parada Banda

transportadora

Fuente: Análisis del capitulo 3. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Como se puede observar, durante la semana de 11 al 14 de Agosto,

la soldadora estuvo dañada, porque se averió el viernes 7 de Agosto, y

volvió a funcionar 18 de Agosto.

Mientras que el daño en la cortadora automática, trajo como

consecuencia una paralización de 4 horas de dicho equipo.

La ineficiencia del mes de agosto, considerando que un equipo no

funciona por algún motivo, se la obtiene por cada equipo, de la siguiente

manera:

CUADRO No. 6

HORAS DE PARO POR EQUIPO. MES DE AGOSTO DEL 2009.

Detalle Horas de paro Horas laborables

Cortadora automatizada 5 horas 220 horas

Banda transportadora 10 horas 220 horas

Soldadora eléctrica 60 horas 220 horas Fuente: Análisis del capitulo 3. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Situación actual 31

Horas laborables = Horas de estudio X 2 jornadas diarias X 22 días

mes

Horas laborables = 5 horas X 2 jornadas diarias X 22 días mes

Horas laborables = 220 horas mensuales

Considerando el mes de Agosto del 2009, se tiene los siguientes

porcentajes de ineficiencia.

Ineficiencia = Horas de paro

Horas laborables

Ineficiencia de la cortadora = 5 horas

220 horas

Ineficiencia = 2,27%

Ineficiencia de la banda transportadora = 10 horas

220 horas

Ineficiencia = 4,55%

Ineficiencia de la soldadora = 60 horas

220 horas

Ineficiencia = 27,27%

Luego la ineficiencia de la máquina soldadora, durante el mes de

agosto del 2009, fue del 27,27% que se considera muy alto, ya que dejó

de funcionar por varios días, debido a un daño en sus mecanismos, que

requirió el cambio de un repuesto dañado, motivo por el cual demoró su

reparación.

La banda transportadora tuvo una ineficiencia durante el mismo

periodo, del 4,55%, debido a una falla interna, que no necesitó ningún

repuesto y que fue reparada con éxito el último fin de semana del mes de

agosto.

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Situación actual 32

La falta de stock de insumos, se produjo con una frecuencia de 4

veces durante el mes de agosto del 2009, lo que significó 10 horas

laborales perdidas, es decir, 40 horas laborables.

Luego, la ineficiencia de este problema es la siguiente:

Ineficiencia = Horas improductivas

Horas laborables

Ineficiencia = 40 horas

220 horas

Ineficiencia = 18,18%

El problema de la falta de stock de insumos generó una ineficiencia

del 18,18%, durante el mes de agosto del 2009.

En cuanto al reproceso, se ha contabilizado 3 sillas y 1 escritorio

reprocesado, lo que dio lugar a la siguiente ineficiencia:

Reproceso = Unidades reprocesadas

Producción total

Reproceso = 4 unidades

30 unidades

Reproceso = 13,33%

Las demoras en el proceso de construcción de bancas y escritorios,

son asignables al tiempo que tarda el limado de rebabas en los productos

soldados, además de los tiempos del masillado que debe ser mayor por

causa de dichas rebabas, y del secado, tanto de la masilla como de la

pintura, a lo que se añade las demoras por el afilamiento de la cizalla,

eventos que no han podido ser planificados por quienes dirigen los

trabajos productivos en los Talleres de Electricidad de este plantel en

análisis.

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Situación actual 33

Se consumen alrededor de 37 minutos improductivos por demoras en

el proceso, cuando el tiempo de construir un escritorio o una banca es de

210 minutos, es decir, que las demoras afectan con el 18% del tiempo del

proceso, lo que significa que la capacidad puede superar las 70 unidades

que se estiman actualmente, pudiendo pasar las 85 unidades.

Además que se requiere dinamizar las operaciones de soldadura y de

pintado, que son las que requieren mayor tiempo en el proceso productivo

de los Talleres.

En cuanto al reproceso, en los procesos de automatización del tecle,

así como la colocación y ensamblaje de luces de neón, uno de los

principales problemas para que no se cumpla con lo planificado, es el

reproceso, porque se vuelve a repetir el trabajo que debió hacérselo bien a

la primera vez, por la falta de equipos electrónicos, con los que se pueda

verificar con precisión las fallas, en el momento oportuno.

De esta manera, el reproceso afectó con el 50% de la ineficiencia de

la producción, a los procesos de ensamblaje de luces de neón y de

automatización de tecle y de diversos equipos construidos por los

estudiantes en los talleres de electricidad.

3.2.2 Análisis de los costos del servicio

Los costos del servicio que ofrece el Taller Eléctrico, son calculados

en base a la partida presupuestaria del Plantel, que tiene asignado un

rubro para los gastos e inversiones del Taller, que también pueden ser

financiadas con la colaboración de los estudiantes y de los padres de

familia.

Se estima que en el Taller se ha invertido alrededor de $5.000,00 en

equipos, siendo los activos más costosos la banda transportadora, la

cortadora automatizada, la soldadora y compresor, las luces de neón, los

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Situación actual 34

brazos mecánicos, el tecle, además de los insumos. No se cuenta como

parte de esta cifra, la infraestructura ni las bancas, pero si se incluyen los

materiales didácticos. Los costos de los productos que son elaborados en

el taller, son los siguientes:

CUADRO No. 7

COSTOS DE PRODUCTOS.

Detalle Costos

Luces de neón Desde $150,00 hasta $280,00,

según cantidad y estría de la letra

Automatización del tecle $250,00

Automatización de diferentes equipos $400,00

Banca $9,50 por unidad

Escritorio $10,50 unidad

Fuente: Dirección del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Las bancas y los escritorios han sido reparados por el plantel a precio

de costo, es decir, sin obtener utilidades, pero la aspiración del Colegio es

comercializar dichos productos y/o servicios en una Unidad de Producción,

para obtener utilidades, dado que así lo avala la Ley de los Colegios

Técnicos y Artesanales.

De igual manera, con los restantes procesos, el Plantel espera poder

vender los servicios de reparación de mobiliario educativo, automatización

de equipos y ensamblaje de luces de neón, para la obtención de utilidades

que sirvan para invertir en mejoras para el centro educativo y fomentar la

formación de mano de obra calificada para poder suplir las necesidades

del aparato productivo local y/o nacional, incluso se sugiere que se

comercialice los servicios de mantenimiento eléctrico, ya que actualmente

se realizan en el interior del plantel, pero que pueden efectuarse en otros

planteles del sector, como una Unidad Productiva.

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Situación actual 35

3.3 Análisis FODA

El análisis FODA es una técnica que se utiliza con el propósito de

poder interrelacionar los factores externos (oportunidades y amenazas)

con los factores internos (fortaleza y debilidades) de la institución, con la

finalidad de determinar los potenciales problemas que está o podría

atravesar la organización y proponer alternativas que mitiguen y

prevengan dichas problemáticas.

En lo que resta de este capítulo se detallará de manera breve las

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que

atraviesa el plantel.

A continuación se describirán las fortalezas.

Fortalezas. – Son las siguientes:

1) Ubicación del plantel.

2) Recurso humano calificado (Maestros).

3) Diversidad de especializaciones, tanto tradicionales, como técnicas y

administrativas.

A continuación se describirán las debilidades.

Debilidades. – Son las siguientes:

1) Recursos materiales limitados.

2) Infraestructura reducida de los talleres de Electricidad.

3) Recursos económicos restringidos.

4) Ausencia de planes estratégicos.

5) Métodos inadecuados para la producción de bienes.

6) No disponer de una Unidad de Producción para captar el mercado

externo.

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Situación actual 36

A continuación se describirán las oportunidades.

Oportunidades. – Son las siguientes:

1) La demanda creciente de la población del sector y de los padres de

familia que prefieren que sus hijos sigan carreras técnicas.

2) El mercado requiere de bachilleres técnicos, en especial, en la materia

de Electricidad Industrial.

3) El incremento de horas de prácticas empresariales para los

estudiantes de los últimos cursos de los Planteles educativos de nivel

secundario.

4) La demanda en el mercado de planteles del sector de Mapasingue,

que requiere bancas, mesas y otros servicios que realiza la empresa.

A continuación se describirán las amenazas.

Amenazas. – Son las siguientes:

1) Limitaciones de las partidas presupuestarias por parte del Ministerio de

Economía y Finanzas, para el plantel.

2) Restricciones para producir como una unidad de producción.

3) Poca colaboración por parte de los padres de familia.

4) Paros de la Unión Nacional de Educadores.

Para culminar con este capítulo se resumen las principales fortalezas,

debilidades, oportunidades y amenazas que atraviesa el plantel en una

matriz.

3.3.1 Matriz FODA

La matriz FODA es una técnica que sirve para resumir y poder

apreciar con mayor énfasis, las principales oportunidades del Plantel. En el

siguiente cuadro se presenta la matriz FODA:

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Situación actual 37

CUADRO No. 8

MATRIZ FODA.

Oportunidades

Demanda creciente de carreras

técnicas.

El mercado

requiere de bachilleres técnicos en

Electricidad Industrial.

Incremento de horas de prácticas empresariales.

Demanda creciente del mercado de

planteles del sector de Mapasingue.

Amenazas

Limitaciones de las partidas

presupuestarias por parte del

Ministerio de Economía y Finanzas, para el

plantel.

Poca colaboración

por parte de los padres de familia.

Fortalezas

Ubicación del plantel.

Recurso humano

calificado (Maestros).

Diversidad de especializaciones,

tanto tradicionales, como técnicas y

administrativas.

Formación de una

Unidad de Producción en el área Técnica de

Electricidad Industrial para

prestar servicios a planteles fiscales de Mapasingue.

Inversión en

equipos y recursos en el área Técnica de Electricidad

Industrial.

Debilidad

Recursos materiales

limitados.

Infraestructura reducida de los talleres

de Electricidad.

Recursos económicos

restringidos.

Ausencia de planes

estratégicos.

Métodos inadecuados para producir bienes.

No disponer de una Unidad de Producción

para captar el mercado externo.

Fomentar la actividad productiva entre personal

docente y estudiantes del

Plantel. Implementar

Mejoramiento Continuo (Kaizen)

con base en el ciclo PHDA.

Capacitación al recurso humano para que

concientice al estudiantado

acerca del cuidado de los recursos del plantel.

Fuente: Análisis del capitulo 2 y 3. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

4.1 Registro de los problemas que afectan al proceso productivo

Se han analizado los elementos esenciales de la Gestión de la

Producción, relacionados con las materias primas, maquinarias, mano de

obra, procesos y demás recursos empleados, constatándose que los

mayores problemas que atraviesan los alumnos del Plantel que hacen las

prácticas en el Taller de Electricidad son la falta de equipos, el desorden

en el área y el desperdicio de tiempo, que al final del ciclo lectivo

perjudicará al estudiantado.

Sin embargo, existe otro problema que afecta a la institución en el

ámbito externo, que se refiere a la falta de recursos en el Taller de

Electricidad, motivo por el cual no se puede crear una Unidad de

Producción en el Plantel, como es la aspiración de los directivos del

Colegio, por lo que tampoco se puede captar la demanda potencial de los

planteles educativos ubicados en el sector de Mapasingue, que

actualmente contratan el servicio a través de maestros particulares, cuyas

tarifas son altas, en comparación con lo que puede cobrar el Plantel en

análisis, porque los operadores de dicha unidad de producción serán los

propios estudiantes, que no reciben sueldo, sino que se los capacita como

mano de obra calificada, con altas probabilidad de engrosar las filas del

sector empresarial, después de realizar dichas actividades en el Taller de

Electricidad.

Se han tomado como referencia, los principales problemas en el área

de producción, en los Talleres de Electricidad, asignables a los siguientes

factores:

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Análisis y Diagnóstico 39

Daños en las maquinarias del Taller de Electricidad.

Falta de stock de insumos.

Reproceso de bancas y escritorios.

Demoras en el proceso productivo.

4.1.1 Análisis de datos e identificación de problemas que afectan al

proceso productivo

Para el efecto, en los siguientes renglones, se detalla cada uno de

estos problemas:

1) Problema No. 1: Capacidad limitada del Taller de Electricidad.

Origen: Taller de Electricidad.

Causas:

a) Escasez de recursos físicos, materiales y tecnológicos.

b) Faltan estrategias para prestar servicios a nivel externo.

c) Desconocimiento de las necesidades del mercado externo.

Efectos: No percibir utilidades por no prestar servicios a los planteles

educativos ubicados en el sector de Mapasingue.

2) Problema No. 2: Daños de las maquinarias del taller.

Origen: Taller de Electricidad.

Causas:

d) Falta de mantenimiento oportuno.

e) Obsolescencia.

f) Uso inadecuado de equipos por parte de los estudiantes.

g) Falta de stock de repuestos.

Efectos: Tiempos improductivos.

3) Problema No. 3: Falta de stock de insumos.

Origen: Bodega General de Talleres de Electricidad.

Causas:

h) Falta de planificación en la distribución.

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Análisis y Diagnóstico 40

i) Falta de presupuesto para adquisición de materiales e insumos.

j) Descuido del recurso humano de la institución.

k) Desorden en la Bodega General.

Efectos: Tiempos improductivos.

4) Problema No. 4: Reproceso y desperdicio.

Causas:

l) Fallas operativas.

m) Maquinarias generan defectos como rebabas.

n) Materia prima de mala calidad.

o) Falta de instrumentos de medición.

Efectos: Tiempos improductivos y pérdida de recursos.

5) Problema No. 5: Demoras en el proceso productivo.

Causas:

p) Faltan máquinas e instrumentos para trabajar en Taller de Electricidad.

q) Cizallas desafiladas.

r) Descuido por parte de la Dirección del plantel.

Efectos: Ineficiencia en proceso de ensamblaje y desarrollo de

procesos.

4.2 Índice de rechazos, tipos de defectos y desperdicios

Los desperdicios que se generan en el Taller de Electricidad, no son

almacenados correctamente, sino que se quedan en el área de trabajo,

perjudicando no sólo la imagen del Taller sino también sus actividades,

debido a que los estudiantes que ingresan en el grupo posterior tendrán

problemas para realizar sus trabajos productivos.

El desperdicio no controlable se sitúa en alrededor del 2%,

aproximadamente, debido a los cortes de la cizalla y el diseño del

producto. De la plancha de 2,44 m x 1,22 m, se obtienen 8 mesas de 0,80

m x 0,40 m y 8 sillas, mientras que la pieza restante se utilizan en los

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Análisis y Diagnóstico 41

elementos adicionales que debe contener la misma mesa, existiendo el

desperdicio correspondiente. Los ángulos que conforman el esqueleto

también ocasionan un desperdicio no controlable. En cuanto al desperdicio

no controlable éste ha alcanzado el 3%, por causa de material dañado en

bodega o por fallas de maquinarias o fallas operativas, cuyos desechos

reposan en el taller, sin que se los clasifique adecuadamente.

En cuanto al desperdicio que se produce en el ensamblaje de letreros

de luces neón, es del 20% aproximadamente, puesto que de cada 5 letras

se daña una, además que si existen fugas en una letra determinada se

deben volver a reparar el letrero, situación que ha ocurrido en por lo

menos 1 de cada 6 letras, es decir, con un 16%.

De acuerdo al registro del numeral 2.3.2 del capítulo II, obtenido con

base en la observación directa de las actividades del Taller de Electricidad,

por parte del autor de la presente investigación, se obtuvieron los

siguientes indicadores de uso de maquinarias:

CUADRO No. 9

ÍNDICE DE INEFICIENCIA OBSERVADA EN AGOSTO DEL 2009.

Detalle Horas de

paro

Horas

laborables

Ineficiencia

Cortadora automatizada 5 horas 220 horas 2,27%

Banda transportadora 10 horas 220 horas 4,55%

Soldadora eléctrica 60 horas 220 horas 27,27%

Falta de stock de materiales 40 horas 220 horas 18,18%

Reproceso 4 unid. 30 unid. prod. 13,13%

Demoras en el método 36 min. 218 min. 16%

Fuente: Horas de paro por equipo, mes de agosto del 2009 Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Como se puede apreciar la soldadora eléctrica es el equipo que

mayores paralizaciones sufrió con una ineficiencia del 27,27%. En lo

relacionado a la frecuencia de ocurrencia de los problemas descritos con

anterioridad, se ha elaborado el siguiente registro. En cuanto a la

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Análisis y Diagnóstico 42

elaboración y mantenimiento de los letreros de luces de neón, también se

repiten procesos, debido a que no se disponen de los recursos apropiados,

por ejemplo el proceso de calentamiento del vidrio para que se pueda

extender, se lo realiza en un horno artesanal obsoleto, que no tiene la

capacidad suficiente para dinamizar dicho proceso productivo,

presentándose defectos, como fugas de gas en las letras o fragilidad del

vidrio, por sobrecalentamiento, lo que incrementa el desperdicio y suma al

reproceso, entre los problemas de mayor importancia.

CUADRO No. 10

REGISTRO DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS. AGOSTO 2009.

Problema Reparación bancas y escritorios

Automatización tecle

Ensamblaje de luces de neón

Mantenimiento preventivo y especial

Daños en

máqui

nas

Falta de

stock

de insu

mos

Desperdicio y

Reproce

so

Falta de stock de

insumos

Desperdicio y

Reproce

so

Falta de stock de

insumos

Equipos en

mal

estado

Desperdici

o y

Reproces

o

Demoras

Ausentismo

Desperdicio y

Reproce

so

Lunes 3 1

Martes 4 1

Miércoles 5 1

Jueves 6 1 1

Viernes 7 1 1

Lunes 10 1

Martes 11 1 1 1

Miércoles 12 1 1 1

Jueves 13 1 1

Viernes 14 1 1

Lunes 17 1

Martes 18 1 1 1

Miércoles 19 1

Jueves 20 1 1 1

Viernes 21 1 1

Lunes 24 1

Martes 25 1 1 1

Miércoles 26 1

Jueves 27 1

Viernes 28 1

Lunes 31 1 1

Total 8 4 4 2 3 2 2 3 5 2 2

Fuente: Observación directa de procesos en taller de Electricidad. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Análisis y Diagnóstico 43

Nota: El problema asignado con la denominación de Otros, se refiere

a la ausencia del suministro eléctrico o a la ausencia imprevista del

profesor de la materia, ya sea por motivos de calamidad doméstica o por

algún otro factor que impide que los estudiantes puedan realizar sus

prácticas en la materia de electricidad.

En el siguiente ítem se describe y analiza el problema con la técnica

del Diagrama de Pareto.

4.3 Análisis de Pareto

El análisis de Pareto indica las principales causas que ocasionan los

problemas, de tal forma, que se puedan identificar los que ocurren con

mayor frecuencia en los Talleres de Electricidad.

Para el efecto, mediante el análisis de frecuencia, se opera de la

siguiente manera:

CUADRO No. 11

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS.

Problemas Frecuencia Frecuencia acumulada

Frecuencia relativa

Frecuencia relativa

acumulada

Capacidad limitada del Taller

22 22 36,67% 36,67%

Reproceso y desperdicio

12 34 20,00% 56,67%

Daños en las maquinarias

10 44 16,67% 73,33%

Falta de stock de insumos

8 52 13,33% 86,67%

Demoras 5 57 8,33% 95,00%

Ausentismo 2 59 3,33% 98,33%

Otros 1 60 1,67% 100,00%

Total 60 100,00%

Fuente: Cuadros de problemas analizados. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Análisis y Diagnóstico 44

GRÁFICO No. 7

DIAGRAMA DE PARETO DE FRECUENCIAS.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Capacidad

limitada del

Taller

Desperdicio y

Reproceso

Daños en las

maquinarias

Falta de stock

de insumos

Demoras Ausentismo Otros

PROBLEMAS

FR

EC

UE

NC

IA

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

FR

EC

UE

NC

IA %

AC

UM

UL

AD

A

Fuente: Análisis del capitulo 3. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

El problema que ocurre con mayor frecuencia se refiere a la

capacidad limitada del Taller de Electricidad, el cual se suscita a diario,

motivo por el cual no puede abastecer las necesidades del mercado

ubicado en el sector de Mapasingue. En el ámbito interno, los problemas

que se presentan con mayor frecuencia son el desperdicio, reproceso y los

daños de las maquinarias, que ocurren 37 de cada 100 veces que se ha

suscitado una problemática en los talleres de Electricidad de la institución.

4.3.1 Análisis por tipo de problema

Problema No. 1: Capacidad limitada del Taller de Electricidad.

La capacidad actual del taller de Electricidad, le permite construir un

promedio de 70 unidades (entre bancas y escritorios), 3 letreros

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Análisis y Diagnóstico 45

mensuales, con un promedio de 8 a 10 letras por cada letrero de luz de

neón. No obstante, la demanda proyectada, en la que se mantiene la

aspiración de captar el mercado externo, será la siguiente:

CUADRO No. 12

DEMANDA PROYECTADA. AÑO 2010.

Planteles Mobiliario y equipo educativo

Demanda que se espera captar

Bancas y Mesas

Letrero Luces de

Neón

Bancas y Mesas (10%)

Letrero Luces

de Neón

Dolores Sucre 5.000 10 500 10

Martha Bucaram de

Roldós

2.000 3 200 3

Colegio Nuevo País 1.000 3 100 3

Escuela Néstor Cervantes Polanco

1.000 2 100 2

Colegio Nueva

Prosperina

1.500 2 150 2

Total 10.500 20 1.050 20 Fuente: Cuadro de Planteles y mobiliario educativo. Capítulo II. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

En el siguiente cuadro se realizará un análisis comparativo de la

capacidad actual, con la capacidad que se requerirá si se quiere atender la

demanda de los planteles fiscales ubicados en el sector de Mapasingue:

CUADRO No. 13

ANÁLISIS COMPARATIVO DE CAPACIDADES.

Detalle Capacidad actual Producción actual

Demanda propuesta

Bancas y Sillas 70 unid. mensuales

(8 meses)

30 unid. por mes

240 un./8 meses

1.050

anuales

Letreros de Luces de Neón

3 unid. mensuales (4 meses)

2 unid. por mes 7 unid. / 4 meses

20 anuales

Fuente: Cuadro de Planteles y mobiliarios educativo. Capitulo II. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Análisis y Diagnóstico 46

Como se puede apreciar, la capacidad actual no abastece las

aspiraciones de la institución, para poder captar el mercado de los

Colegios Fiscales ubicados en el sector de Mapasingue, por tanto no se

puede crear la Unidad de Producción con la capacidad actual, razón por la

cual se deberá planificar una estrategia productiva para que se puede

lograr la aspiración de los directivos del plantel de poder captar el mercado

en referencia.

Problema No. 2: Daños en las maquinarias.

Como ya fue analizado en el capítulo II, numeral 2.3.2, la ineficiencia

que genera este problema se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 14

INEFICIENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2009.

Detalle Horas de paro Horas laborables

Ineficiencia

Cortadora automatizada 5 horas 220 horas 2,27%

Banda transportadora 10 horas 220 horas 4,55%

Soldadora eléctrica 60 horas 220 horas 27,27% Fuente: Horas de paro por equipo, mes de Agosto del 2009. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

La soldadora eléctrica es el equipo que mayores paralizaciones sufrió

con una ineficiencia del 27,27%.

Problema No. 3: Reproceso.

El reproceso es ocasionado por fallas operativas, materiales de mala

calidad, falta de instrumentos y maquinarias, lo que genera que se vuelva

a trabajar en una silla, volver a ensamblar luces de neón y automatismos

del tecle, que ya pasaron por varias etapas del proceso productivo. Según

el análisis, 13 de cada 100 productos manufacturados en el Taller, son

reprocesados.

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Análisis y Diagnóstico 47

Reproceso = Unidades reprocesadas

Producción total

Reproceso = 4 unidades

30 unidades

Reproceso = 13%

Problema No. 4: Falta de stock de insumos.

La falta de stock de insumos, se produjo con una frecuencia de 8

veces durante el mes de agosto del 2009, lo que significó 10 horas

laborales perdidas, es decir, 40 horas laborables durante el proceso de

reparación de bancas y escritorios.

Mientras que se paralizó con un promedio de 1 hora en los procesos

de automatización del tecle y ensamblaje de luces de neón, motivo por el

cual se perdieron 4 horas adicionales.

Luego, la ineficiencia de este problema es la siguiente:

Ineficiencia = Horas improductivas

Horas laborables

Ineficiencia = 44 horas

220 horas

Ineficiencia = 20%

El problema de la falta de stock de insumos generó una ineficiencia

del 20%, durante el mes de agosto del 2009.

4.4 Diagrama Causa Efecto

En el siguiente esquema se presenta el diagrama causa efecto de los

principales problemas.

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Análisis y Diagnóstico 48

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Análisis y Diagnóstico 49

4.5 Impacto económico de los problemas

Para la cuantificación del problema se ha determinado el monto de

utilidades no percibidas, determinando la capacidad ociosa de los Talleres

de Electricidad, mediante la obtención de la diferencia entre la capacidad

actual y la producción realizada.

Para el efecto, se ha elaborado el siguiente cuadro:

CUADRO No. 15

CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA CAPACIDAD LIMITADA

DEL TALLER.

Detalle Bancas Mesas Letrero

de Luces de Neón

Total

Capacidad actual 280 280 8 568

Producción actual 120 120 7 247

Diferencia entre producción actual y capacidad actual

160 160 1 321

Precios $9,50 $10,50 $150,00

Montos no percibidos $1.520,00 $1.680,00 $150,00 $3.350,00

Márgenes de utilidad % 40% 40% 40%

Utilidades no percibidas $608,00 $672,00 $60,00 $1.340,00 Fuente: Cuadros de demanda proyectada y análisis comparativo. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

De esta manera, se ha podido determinar que la institución deja de

percibir un monto de utilidades igual a $1.340,00 por no aprovechar toda

su capacidad instalada, a lo que se suma que no puede captar la demanda

externa de los planteles ubicados en el sector de Mapasingue, debido a

que no cuenta con capacidad ni equipos para abastecer dicha demanda,

actualmente.

Los problemas internos se cuantifican a través del costo por hora

improductiva, que es la suma de los costos de horas hombres y de horas

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Análisis y Diagnóstico 50

máquinas improductivas, más los costos de los repuestos de las

maquinarias.

El costo de las horas hombres improductivas y de horas máquinas

improductivas, se calcula de la siguiente manera:

Costo de horas hombres = Sueldo mensual x 3 profesores

Número de horas

Costo de horas hombres = $300,00 x 3

220 horas

Costo de horas hombres = $900,00

220 horas

Costo de horas hombres = $4,09

Costo de horas máquinas = Costo de maquinarias

Vida útil en horas

Costo de horas máquinas = $5.000,00

220 horas x 12 meses x 3 años

Costo de horas máquinas = $0,63

Esto significa que el costo de las horas improductivas es el siguiente:

Costo de horas improductivas = Costo de hora hombre + Costo de

hora máquina

Costo de horas improductivas = $4,09 + $0,63

Costo de horas improductivas = $4,72

De acuerdo al cálculo efectuado, el costo de la hora improductiva

equivale a ·$4,72. Esto quiere decir, que la pérdida económica por la

ineficiencia que generan los problemas identificados, asciende a la

siguiente cifra:

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Análisis y Diagnóstico 51

Horas improductivas = Paro soldadora + paro cortadora + paro banda

+ paro por reproceso + paro por falta de stock + demoras en el método

Horas improductivas = 60 horas + 5 horas + 10 horas + 10 horas + 46

horas + 35 horas

Horas improductivas = 166 horas improductivas

Se calcularon 166 horas improductivas, de un total de 660 horas

máquinas y 660 horas hombres, es decir, que se aproxima a un 25% de

ineficiencia. Sin embargo, varios problemas como paralización de máquina

soldadora, afectan hasta con el 27% de la ineficiencia de la producción.

Costo de pérdidas anuales por horas improductivas = Costo de hora

improductiva X Horas improductivas en el mes de agosto X número de

meses en el año

Costo de pérdidas anuales por horas improductivas = $4,72 X 166

horas X 12 meses

Costo de pérdidas anuales por horas improductivas = $9.402,24

Mientras que el costeo del desperdicio, se ha calculado de la

siguiente manera:

CUADRO No. 16

CUANTIFICACIÓN DEL DESPERDICIO.

Recursos Costo unitario Cantidad Costo total

Plancha metal 2,4 x 1,2m $25,00 0,8 $20,00

Cableado (metros) $0,50 8 $4,00

Soldadura 11-76 $0,60 10 $6,00

Ángulos (unidad) $4,50 2 $9,00

Pintura (galón) $14,00 0,5 $7,00

Masilla (litro) $8,00 1 $8,00

Letras de Neón $20,00 3 $60,00

Suministro eléctrico Kw/h $0,08 30 $2,40 Total $116,40

Fuente: Talleres de Electricidad del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Análisis y Diagnóstico 52

Una vez determinada la pérdida por tiempos improductivos. Se

analizará la ineficiencia ocasionada por el desperdicio.

El desperdicio mensual, ha sido cuantificado en $116,40 mensuales,

es decir, una cantidad anual de:

Pérdida anual por desperdicio = Costo mensual del desperdicio X

número de meses

Pérdida anual calculada = $116,40 X 12 meses

Pérdida anual calculada = $1.396,80

El desperdicio anual calculado, ha ascendido a la cantidad de

$1.396,80.

Este costo no considera las horas hombres improductivas, porque ya

se calcularon en el costeo del tiempo improductivo, que involucra el

desperdicio y el reproceso.

La pérdida anual por los problemas identificados en este análisis

asciende a la siguiente cantidad.

Pérdida anual calculada = Costo por horas improductivas + Costo del

desperdicio + utilidades no percibidas por la capacidad limitada

Pérdida anual calculada = $9.402,24 + $1.396,80 + $1.340,00

Pérdida anual calculada = $12.139,04

La pérdida anual calculada por los problemas identificados en el

estudio, asciende a la cantidad de $12.139,04.

4.6 Diagnóstico

Como se ha podido determinar, el desperdicio, el reproceso y los

tiempos improductivos, están afectando el sistema productivo de los

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Análisis y Diagnóstico 53

Talleres de Electricidad del Colegio Nacional Mixto “Augusto Mendoza

Moreira”, a tal punto que se han estimado pérdidas anuales por la cantidad

de $12.139,04.

Debido a esta pérdida es que se debe implementar mejoras en la

infraestructura y recursos, para incrementar la eficiencia del proceso

productivo en los Talleres de Electricidad, para beneficio de los

estudiantes que se instruyen en el plantel y de las arcas del Colegio, que

se incrementarán con la comercialización del servicio de reparación de

escritorios, bancas y de los servicios de automatización y ensamblaje de

luces de neón, que podrá realizar el Taller de Electricidad si invierte en

maquinarias y recursos.

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CAPÍTULO V

PROPUESTA

5.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas

Las causas que han originado los problemas, deben ser la base para

el planteamiento de alternativas de solución y se plantean las siguientes:

CUADRO No. 17

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Problema Causas Efectos Alternativas

Capacidad limitada del Taller de Electricidad

Escasez de recursos físicos, materiales y tecnológicos

No percibir utilidades por no prestar servicios a los planteles ubicados en el sector de Mapasingue

A: Propuesta para la implementación de una Unidad de Producción en los Talleres de Electricidad

Faltan estrategias para prestar servicios a nivel externo Desconocimiento de las necesidades del mercado externo

Daños en maquinarias del taller

Mantenimiento inoportuno

Paralización del servicio

B: Mejoramiento de

Talleres de Electricidad mediante la adquisición de recursos Obsolescencia

Tiempo improductivo

Uso inadecuado de equipos

Paralización del servicio

Medidas Complementaria:

Programa de concientización (Kaizen y Método 5 S)

Falta de stock de repuestos

Paralización del servicio

Desperdicio y reproceso

Fallas operativas Reproceso

Materia prima de mala calidad

Desperdicio

Falta de stock de materiales

Falta de planificación de compras

Tiempo improductivo

Método del punto de repedido

Desorden en la bodega Método de las 5S Fuente: Análisis del capitulo 3. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Propuesta 55

El cuadro indica que la mejora continua (Kaizen) de las actividades

de la empresa, incluye los métodos de la producción esbelta, Just in Time

incluyendo la revisión del sistema de control de inventarios, bajo el método

del punto de repedido.

Entre las estrategias que se deben seguir para la implementación de

una Unidad Productiva en los talleres de Electricidad, se citan:

CUADRO No. 18

ALTERNATIVAS A Y B.

Alternativa A:

Creación de una Unidad de

Producción para abastecer

demanda externa

Alternativa B

Mejoramiento del Taller de

Electricidad para bienestar

interno

3 Soldadoras Mix Soldadora eléctrica

3 Botellas CO2 Instalación

6 Manómetros 2 Manómetros

3 Compresores Bosch de 1 HP Multímetros analógicos (2)

6 Multímetros digitales Herramientas manuales

1 Máquina sierra circular Stock de planchas

1 Caja de herramientas industriales Reconstrucción del horno

1 Horno eléctrico para calentado de

tubos de vidrio en luces de neón

Stock de materias primas

(soldadura, pintura, planchas

metálicas, etc.)

1 Computadora

Adecuación de Bodega

1 Torno

10 Breaker Trifásico

Stock de planchas

Stock de materias primas (soldadura,

pintura, planchas metálicas, etc.)

Fuente: Cuadro de planteamiento de alternativas de solución. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Propuesta 56

5.1.1. Alternativa de solución “A”

Con la alternativa de solución A, se pretende implementar una

Unidad de Producción en los Talleres de Electricidad, para incrementar la

capacidad instalada, de los procesos de soldadura de bancas y mesas, así

como la elaboración y mantenimiento de letreros de luces de neón,

esperando captar la demanda de los planteles fiscales ubicados en el

sector de Mapasingue y locales comerciales donde se utilice las luces de

neón. Para el efecto se ha realizado el siguiente cuadro:

CUADRO No. 19

DEMANDA ESPERADA. AÑO 2010.

Detalle Interna Externa Total

Bancas 120 525 645

Mesas 120 525 645 Subtotal 240 1.050 1.290

Letreros de Luces de Neón

7 20 27

Total 247 1.070 1.317

Fuente: Cuadro de demanda proyectada. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Actualmente la empresa tiene una demanda interna de reparación de

bancas, mesas y de letreros de luces de neón, igual a 645 unidades de

cada una de ellas, sumando un total de 1.290 unidades proyectadas.

Mientras que se pronostica una demanda esperada de 27 letreros de luces

de neón por elaborar y dar mantenimiento.

De esta manera, la demanda externa, representará un monto

adicional de utilidades por percibir. Debido a que se incrementará equipos

en el Taller de Electricidad, se debe elaborar el programa de producción,

mediante el cual se pueda lograr el abastecimiento de la demanda,

contando con el recurso humano estudiantil, como los equipos por adquirir.

Para el efecto se ha procedido a elaborar el siguiente plan de producción:

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Propuesta 57

CUADRO No. 20

PLAN DE PRODUCCIÓN. 2010.

Descripción Enero Total Febrero Total

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 18,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

Total 120,00 Total 108,00

Fuente: Cuadro de la demanda a captar y análisis del proceso. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Descripción Marzo Total Abril Total

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 18,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

Total 138,00 Total 120,00

Fuente: Cuadro de la demanda a captar y análisis del proceso. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Propuesta 58

CUADRO No. 20

PLAN DE PRODUCCIÓN. 2010.

Descripción Mayo Total Junio Total

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 18,00

Eficiencia

Total 120,00 Total 132,00

Descripción Julio Total Agosto Total

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 12,00

Eficiencia

Total 132,00 Total 126,00

Fuente: Cuadro de la demanda a captar y análisis del procesos. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Propuesta 59

CUADRO No. 20

PLAN DE PRODUCCIÓN. 2010.

Descripción Septiembre Total Octubre Total

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 18,00 6,00 6,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

Total 132,00 Total 126,00

Descripción Noviembre Total Diciembre Total

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 18,00 6,00 6,00 6,00 18,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00

Eficiencia

L M M J V L M M J V

Programa 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Cumplido 6,00 6,00 12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 24,00

Eficiencia

Total 120,00 Total 126,00

Fuente: Cuadro de la demanda a captar y análisis del proceso. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Propuesta 60

CUADRO No. 21

RESUMEN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN. AÑO 2010.

Mes Días Programa Cumplido %

Laborados Unidad Unidad

Enero 22 120,0 120,0 8,00%

Febrero 18 108,0 108,0 7,20%

Marzo 23 138,0 138,0 9,20%

Abril 19 120,0 120,0 8,00%

Mayo 21 120,0 120,0 8,00%

Junio 22 132,0 132,0 8,80%

Julio 20 132,0 132,0 8,80%

Agosto 22 126,0 126,0 8,40%

Septiembre 21 132,0 132,0 8,80%

Octubre 21 126,0 126,0 8,40%

Noviembre 20 120,0 120,0 8,00%

Diciembre 19 126,0 126,0 8,40%

Total 248 1.500,0 1.500,0 100,00% Fuente: Cuadro del plan de producción. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

GRÁFICO No. 8

PLAN DE PRODUCCIÓN

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Enero

Febrero

Marz

oAbril

Mayo

JunioJulio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviem

bre

Diciembre

Uni

dade

s

Fuente: Cuadro del plan de producción.

Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Propuesta 61

Se espera producir 1.500 unidades de bancas y mesas, además de

elaborar y proporcionar mantenimiento a 27 unidades de letreros de luces

de neón.

Con esta alternativa, se incrementará la capacidad instalada de los

Talleres de Electricidad, de manera que la demanda externa pueda

satisfacer sus necesidades insatisfechas.

Esto generará un incremento en la generación de ingresos, en los

artículos y servicios que serán proporcionados por la Unidad de

Producción.

Se espera producir 1.500 unidades de bancas y mesas, además de

elaborar y proporcionar mantenimiento a 27 unidades de letreros de luces

de neón. Para el efecto se ha procedido a elaborar el siguiente cuadro:

CUADRO No. 22

DETALLE DE INGRESOS ESPERADOS. AÑO 2010. BANCAS.

Mes Días Programa Precio Ingresos Utilidades

Laborales Bancas (un) 40%

Enero 22 60 $9,50 $570,00 $228,00

Febrero 18 54 $9,50 $513,00 $205,20

Marzo 23 69 $9,50 $655,50 $262,20

Abril 19 60 $9,50 $570,00 $228,00

Mayo 21 60 $9,50 $570,00 $228,00

Junio 22 66 $9,50 $627,00 $250,80

Julio 20 66 $9,50 $627,00 $250,80

Agosto 22 63 $9,50 $598,50 $239,40

Septiembre 21 66 $9,50 $627,00 $250,80

Octubre 21 63 $9,50 $598,50 $239,40

Noviembre 20 60 $9,50 $570,00 $228,00

Diciembre 19 63 $9,50 $598,50 $239,40

Total 248 750 $7.125,00 $2.850,00

Fuente: Cuadro del plan de producción. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Propuesta 62

CUADRO No. 23

DETALLE DE INGRESOS ESPERADOS. AÑO 2010. MESAS.

Mes Días Programa Precio Ingresos Utilidades

Laborales Mesas (un) 40%

Enero 22 60 $10,50 $630,00 $252,00

Febrero 18 54 $10,50 $567,00 $226,80

Marzo 23 69 $10,50 $724,50 $289,80

Abril 19 60 $10,50 $630,00 $252,00

Mayo 21 60 $10,50 $630,00 $252,00

Junio 22 66 $10,50 $693,00 $277,20

Julio 20 66 $10,50 $693,00 $277,20

Agosto 22 63 $10,50 $661,50 $264,60

Septiembre 21 66 $10,50 $693,00 $277,20

Octubre 21 63 $10,50 $661,50 $264,60

Noviembre 20 60 $10,50 $630,00 $252,00

Diciembre 19 63 $10,50 $661,50 $264,60

Total 248 750 $7.875,00 $3.150,00

Fuente: Plan de producción. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

CUADRO No. 24

INGRESOS TOTALES ESPERADOS. AÑO 2010.

Mes Ingresos Utilidad 40% Ingresos Utilidad 40% Ingresos Utilidades

Enero $570,00 $228,00 $630,00 $252,00 $1.200,00 $480,00

Febrero $513,00 $205,20 $567,00 $226,80 $1.080,00 $432,00

Marzo $655,50 $262,20 $724,50 $289,80 $1.380,00 $552,00

Abril $570,00 $228,00 $630,00 $252,00 $1.200,00 $480,00

Mayo $570,00 $228,00 $630,00 $252,00 $1.200,00 $480,00

Junio $627,00 $250,80 $693,00 $277,20 $1.320,00 $528,00

Julio $627,00 $250,80 $693,00 $277,20 $1.320,00 $528,00

Agosto $598,50 $239,40 $661,50 $264,60 $1.260,00 $504,00

Septiembre $627,00 $250,80 $693,00 $277,20 $1.320,00 $528,00

Octubre $598,50 $239,40 $661,50 $264,60 $1.260,00 $504,00

Noviembre $570,00 $228,00 $630,00 $252,00 $1.200,00 $480,00

Diciembre $598,50 $239,40 $661,50 $264,60 $1.260,00 $504,00

Total $7.125,00 $2.850,00 $7.875,00 $3.150,00 $15.000,00 $6.000,00

Fuente: Plan de producción. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Propuesta 63

En resumen, la Unidad de Producción deberá procesar 1.500

unidades de bancas y mesas, que representará un ingreso de $15.000,00,

esperando utilidades por la suma de $6.000,00.

En cuanto a la producción de elaboración y reparación de letreros de

luces de neón, se ha elaborado el siguiente cuadro:

CUADRO No. 25

PRODUCCIÓN E INGRESOS DE LETREROS DE LUCES DE NEÓN.

Mes Letreros de Precio Ingresos Utilidades

Luces de Neón Totales Totales

Enero 2 $180,00 $360,00 $144,00

Febrero 3 $200,00 $600,00 $240,00

Marzo 3 $250,00 $750,00 $300,00

Abril 3 $280,00 $840,00 $336,00

Mayo 2 $220,00 $440,00 $176,00

Junio 2 $160,00 $320,00 $128,00

Julio 2 $170,00 $340,00 $136,00

Agosto 2 $180,00 $360,00 $144,00

Septiembre 2 $250,00 $500,00 $200,00

Octubre 2 $190,00 $380,00 $152,00

Noviembre 2 $210,00 $420,00 $168,00

Diciembre 2 $240,00 $480,00 $192,00

Total 27 $5.790,00 $2.316,00 Fuente: Plan de producción. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

En resumen, la Unidad de Producción deberá elaborar y reparar 27

letreros de luces de neón, para obtener un ingreso de $5.790,00 y un

monto de utilidades de $2.316,00.

Esto significa que se cumplirá con la propuesta del incremento de la

capacidad de producción, y además se actuará directamente relacionado a

los postulados de la producción esbelta.

En consecuencia esta alternativa de solución asciende a la siguiente

cantidad:

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Propuesta 64

CUADRO No. 26

INGRESOS Y UTILIDADES DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA.

Detalle Ingresos Utilidades

Bancas y mesas $15.000,00 $6.000,00

Letreros de Luces de Neón $5.790,00 $2.316,00 Total $20.790,00 $8.316,00

Fuente: Plan de producción. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Si los directivos acogen la alternativa de implementar la Unidad de

Producción en los Talleres de Electricidad del Plantel, obtendrá ingresos

por la cantidad de $20.790,00 y un monto de utilidades de $8.316,00.

5.1.2. Alternativa de solución “B”

La alternativa de solución “B” pretende el mejoramiento continuo de

los Talleres de Electricidad, para lo cual se debe adquirir los siguientes

equipos:

Con relación a los procesos de soldadura que se realizan para la

reparación de bancas y mesas:

Adquisición de máquina soldadora eléctrica.

En lo concerniente a los procesos de ensamblaje de luces de neón y

automatización de tecle:

Adquisición de multímetros analógicos.

Reconstrucción del horno.

La alternativa de solución “B”, se refiere a la adquisición de una

soldadora eléctrica y de otros dispositivos analógicos que pueden

incrementar la capacidad del servicio:

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Propuesta 65

Con la adquisición de estos equipos, la capacidad de producción en

el Taller de Electricidad se incrementará en la siguiente proporción:

Capacidad máxima mensual = 70 unidades 1 soldadora

Capacidad máxima mensual = X unidades 2 soldadoras

Capacidad máxima mensual = 70 unidades x 2 soldadoras

1 soldadora

Capacidad máxima mensual = 140 unidades

El taller de Electricidad podrá reparar hasta 140 unidades mensuales,

trabajando 3 días, debido a que cuenta con recurso humano suficiente, en

referencia a los estudiantes, puede incrementar su producción si labora

por más de 3 días semanales.

El costo del equipo de soldadura asciende a la cantidad de $550,00,

a lo que se debe añadir un 30% por el equipo de seguridad que requieren

los procesos de soldadura y las extensiones o instalaciones para conectar

dichos equipos.

En cuanto al instrumento de medición llamado multímetro, es

necesario contar con más de uno en el Taller, debido a que se realizan

varios trabajos, y en algunos de ellos no se puede medir adecuadamente

la intensidad de corriente, ocurriendo reproceso. La alternativa de solución

A, se refiere a la adquisición de 2 multímetros analógicos. El costo de cada

multímetro analógico asciende a la cifra de $80,00, teniendo un efecto

positivo en el reproceso, que se produce por mala medición de la

electricidad en el proceso.

5.2. Costos de alternativas de solución

Los costos de las alternativas de solución se analizan, de acuerdo a

la inversión a realizar, para lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro:

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Propuesta 66

CUADRO No. 27

COSTOS DE ALTERNATIVAS.

Alternativa A: Alternativa B

Creación de una Unidad de Producción para abastecer demanda externa

Mejoramiento del Taller de Electricidad para bienestar interno

Equipos Costos unitarios

Costos totales

Equipos Costos unitarios

Costos totales

3 Soldadoras Mix $1.800,00 $5.400,00 Soldadora eléctrica

$715,00 $715,00

3 Botellas CO2 $200,00 $600,00 Instalación $500,00 $500,00

6 Manómetros $65,00 $390,00

3 Compresores Bosch de 1 HP

$200,00 $600,00 Multímetros analógicos (2)

$180,00 $360,00

6 Multímetros digitales

$500,00 $3.000,00 Herramientas manuales

$650,00 $650,00

1 Máquina sierra circular

$4.000,00 $4.000,00 Stock de planchas

$450,00 $450,00

1 Caja de herramientas industriales

$650,00 $650,00 Reconstrucción del horno

$2.000,00 $2.000,00

1 Horno eléctrico para calentado de tubos de vidrio en luces de neón

$5.000,00 $5.000,00 Stock de materias primas (soldadura, pintura, planchas metálicas, etc.)

$180,00 $180,00

1 Computadora $800,00 $800,00 1 Computadora $800,00 $800,00

Adecuación de Bodega

$4.000,00 $4.000,00

10 Breaker Trifásico $5,00 $50,00

Stock de planchas $450,00 $450,00

Stock de materias primas (soldadura, pintura, planchas metálicas, etc.)

$180,00 $180,00

Total $25.120,00 $5.655,00 Fuente: Cuadros de Alternativas A y B. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Los montos de la inversión para la alternativa A son de $25.120,00 y

para la alternativa B será igual a $5.655,00.

Por esta razón en el siguiente ítem de esta unidad, se evaluará las

alternativas “A” y “B”.

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Propuesta 67

5.3. Evaluación y selección de alternativa de solución

Alternativa de solución A:

Para evaluar las alternativas de solución a los problemas se realizará

operaciones matemáticas.

Para el efecto, se considerará que el beneficio económico de la

propuesta es igual a las utilidades generadas por la venta del servicio de

reparación de bancas y mesas, y de la elaboración y mantenimiento de

letreros de luces de neón, a lo que se debe sumar las pérdidas que fueron

obtenidas en el capítulo IV, que ascendieron a $12.139,04.

Con la alternativa de solución “A”, que consiste en la implementación

de una Unidad de Producción, se generará los siguientes indicadores

económicos:

P (1+i)n = F; cuando n = 1

$25.120,00 (1 + i) = ($8.316,00 + $12.139,04 – $1.340,00)

Donde: P es la inversión inicial (cuya vida útil es de 5 años) o costo

de la alternativa y F es la recuperación de las pérdidas.

1 + i = F

P

1 + i = ($8.316,00 + $12.139,04 - $1.340,00)

($25.120,00 / 5 años)

1 + i = $19.115,04

$5.024,00

i = 3,8047 – 1 = 2,8047

i = 2,8047 / 12

i = 0,2337 = 23,37%

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Propuesta 68

El interés i es de 23,37%. Con la ecuación del valor futuro, se

procederá a la obtención del periodo de recuperación de la inversión.

P = F

+ F

+ F

+ F

+ F

… + F

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 (1+i)n

P = $19.115,04

+ $19.115,04

+….

+ $19.115,04

(1+1,12%)1 (1+1,12%)2 (1+1,12%)n

P = $ 17.067,00 $ 15.238,39 $ 13.605,71 $ 12.147,95 $ 10.846,39

P acu=$ 17.067,00 $ 32.305,39 $ 45.911,10 $ 58.059,05 $ 68.905,44

La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa

de solución A de implementar una Unidad de Producción en los Talleres

de Electricidad del plantel, se recupera en el segundo periodo anual,

según el análisis efectuado en este ítem, obteniéndose un VAN de $

68.905,44.

Alternativa de solución B:

Para evaluar la alternativa de solución “B” de adquirir una soldadora

eléctrica y multímetros analógicos, se debe conocer el ahorro que

generará. Para el efecto se tienen los siguientes beneficios anuales.

CUADRO No. 28

BENEFICIO ANUAL.

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Pérdida anual

$10.779,04 $10.779,04 $10.779,04 $10.779,04 $10.779,04

% recuperación 40% 45% 45% 55% 55% Beneficio anual $4.311,62 $4.850,57 $4.850,57 $5.928,47 $5.928,47

Fuente: Plan de producción. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Propuesta 69

Para evaluar las alternativas de solución a los problemas se realizará

las siguientes operaciones:

P (1+i)n = F

P (1+i)n = F; cuando n = 1

$5.655,00 (1 + i) = ($4.311,62)

Donde: P es la inversión inicial o costo de la alternativa y F es la

recuperación de las pérdidas.

1 + i = F

P

1 + i = $4.311,62

($5.655,00 / 5 años)

1 + i = $4.311,62

$1.131,00

i = 3,81 – 1 = 2,81

i = 2,81 / 12

i = 0,2343

i = 23,43%

El interés i obtenido asciende a 23,43%. Con la ecuación del valor

futuro, se procederá a la obtención del periodo de recuperación de la

inversión.

P = F

+ F

+ F

+ F

+ F

… + F

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 (1+i)n

P = $4.311,62

+ $4.311,62

+….

+ $4.311,62

(1+12%)1 (1+12%)2 (1+12%)n

P = $ 3.849,66 $ 3.437,20 $ 3.068,93 $ 2.740,11 $ 2.446,53

P acu=$ 3.849,66 $ 7.286,86 $ 10.355,78 $ 13.095,90 $ 15.542,43

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Propuesta 70

La inversión que se va a realizar para la aplicación de la alternativa B

que consiste en el mejoramiento del Taller de Electricidad para abastecer

de mejor manera las necesidades internas del plantel, se recupera en el

segundo periodo anual, según el análisis efectuado, obteniéndose un

VAN de $ 15.542,43.

Evaluación general de alternativas de solución. – Una vez

analizadas y costeadas las alternativas de solución a los problemas, se las

evalúa matemática y lógicamente, de modo general, con base en la

siguiente comparación.

CUADRO No. 29

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Detalle Alternativa A Alternativa B

Costos $25.120,00 $5.655,00

Beneficios $19.115,04 $4.311,62

TIR 23,37% 23,43%

Recuperación de la inversión Segundo Año Segundo Año

VAN $ 68.905,44 $ 15.542,43 Fuente: Plan de producción. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

De acuerdo al análisis comparativo, se decide elegir la alternativa A,

correspondiente a la implementación de una Unidad de Producción en

los Talleres de Electricidad del Plantel, debido a que el beneficio que

generará será mayor, con un Valor Actual Neto mayor y posibilitará a que

los Talleres de Electricidad abran sus puertas al público en general, lo que

representará ingresos para la institución.

5.4. Aporte e incidencia de la propuesta

La implementación de la propuesta logrará incrementar la capacidad

de producción de mesas y de reparación de sillas de 240 unidades a 1.500

unidades anuales; y, aspira a incrementar de 7 a 27 el proceso de

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Propuesta 71

elaboración y mantenimiento de letreros de luces de neón. De esta

manera, se tendrá los siguientes impactos positivos:

Incremento de la capacidad máxima de producción.

Incremento de la eficiencia.

Cobertura de los requerimientos de reparación de las bancas y de los

escritorios del plantel.

Implementación de la unidad de producción para prestar el servicio que

ofrecen los Talleres de Electricidad, al ámbito externo, por lo que se

generarán ingresos por concepto de estas labores.

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CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

6.1. Plan de inversión

El plan de inversión consiste en la clasificación y análisis de la

inversión fija y los costos de operación que requerirá la implementación de

una Unidad de Producción en los Talleres de Electricidad del Colegio

Nacional Mixto “Augusto Mendoza Moreira”.

6.1.1. Inversión fija

La inversión inicial comprende la inversión en activos fijos, la cual se

presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 30

INVERSIÓN FIJA.

Creación de una Unidad de Producción para abastecer demanda externa

Equipos Costos unitarios Costos totales

3 Soldadoras Mix $1.800,00 $5.400,00

3 Botellas CO2 $200,00 $600,00

6 Manómetros $65,00 $390,00

3 Compresores Bosch de 1 HP $200,00 $600,00

6 Multímetros digitales $500,00 $3.000,00

1 Máquina sierra circular $4.000,00 $4.000,00

1 Caja de herramientas industriales $650,00 $650,00

1 Horno eléctrico para calentado de tubos de vidrio en luces de neón

$5.000,00 $5.000,00

1 Computadora $800,00 $800,00

Adecuación de Bodega $4.000,00 $4.000,00

10 Breaker Trifásico $5,00 $50,00

Stock de planchas $450,00 $450,00

Stock de materias primas $180,00 $180,00

Total $25.120,00 Fuente: Proveedores. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Evaluación económica y f inanciera 73

La inversión fija corresponde a $25.120,00.

En el siguiente ítem se detallan los costos de operación de la

presente propuesta.

6.1.2. Costos de operación

Los costos de operación son aquellos gastos perecederos

consistentes en pagos mensuales por cuentas que van al estado de

pérdidas y ganancias, es decir, que no son activos.

CUADRO No. 31

COSTOS DE OPERACIÓN.

Detalle Costos

Mantenimiento (5% activos) $401,00

3 Caretas fotosensibles ($180,00 c/u) $540,00

Equipos de protección personal $200,00

Señalización (5S) $200,00

Sueldo a 2 Maestros del Taller de Electricidad (240x12) $5.760,00

Suministros de oficina $360,00

Total $8.316,00

Fuente: Proveedores. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Los costos de operación de la propuesta, ascienden a la cantidad de

$8.316,00.

6.1.3. Inversión total

La inversión total es igual a la suma de la inversión fija más los

costos de operación, tal como se presente en el siguiente cuadro a

elaborar:

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Evaluación económica y f inanciera 74

CUADRO No. 32

INVERSIÓN TOTAL.

Detalle Costos %

Inversión fija $25.120,00 75,13%

Costos de operación $8.316,00 24,87%

Inversión total $33.436,00 100,00%

Fuente: Inversion f ija y costos de operación. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

El cuadro indica que la inversión total asciende a la cantidad de

$33.436,00.

A continuación se detalla el financiamiento de la propuesta.

6.2. Financiamiento de la propuesta

La inversión inicial para la puesta en marcha de las alternativas de

solución, será financiada a través de un crédito a contratar a una

institución financiera, a una tasa de interés del 12% anual, pagadero a 1

año, de forma mensual.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos para el cálculo de

los pagos trimestrales del crédito financiado.

CUADRO No. 35

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIADO.

Detalle Costos

Crédito Financiado (C) $25.120,00

Interés anual: 12%

Interés trimestral (i): 3%

Número de pagos (n): 12

Fuente: Cuadro de inversión f ija. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Evaluación económica y f inanciera 75

6.2.1. Amortización de la inversión crédito financiado

Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación

de la propuesta, se opera de la siguiente manera:

Pago = C x i

1 – (1 + i)-n

Pago = $15.072,00 X 3%

1 – (1 + 3%)-12

Pago = $1.514,16

Los pagos trimestrales a la institución financiera serán de $1.514,16.

CUADRO No. 34

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO.

Trimestre n Crédito C I Pago Deuda

Dic-09 0 $15.072,00 3% C + i + Pago

Ene -10 1 $15.072,00 $452,16 -$1.514,16 $14.010,00

Abr -10 2 $14.010,00 $420,30 -$1.514,16 $12.916,13

Jul -10 3 $12.916,13 $387,48 -$1.514,16 $11.789,45

Oct -10 4 $11.789,45 $353,68 -$1.514,16 $10.628,97

Ene -11 5 $10.628,97 $318,87 -$1.514,16 $9.433,67

Abr -11 6 $9.433,67 $283,01 -$1.514,16 $8.202,52

Jul -11 7 $8.202,52 $246,08 -$1.514,16 $6.934,43

Oct -11 8 $6.934,43 $208,03 -$1.514,16 $5.628,30

Ene -12 9 $5.628,30 $168,85 -$1.514,16 $4.282,98

Abr -12 10 $4.282,98 $128,49 -$1.514,16 $2.897,31

Jul -12 11 $2.897,31 $86,92 -$1.514,16 $1.470,06

Oct -12 12 $1.470,06 $44,10 -$1.514,16 $0,00

Total $3.097,97 -$18.169,97

Fuente: Cuadros de inversión f ija y6 datos del crédito f inanciado. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael

El interés del préstamo ascenderá a $3.097,97 durante el primer año

de implementada la propuesta.

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Evaluación económica y f inanciera 76

6.2.2. Balance económico y flujo de caja

Para la elaboración del balance económico de flujo de caja se debe

obtener los ingresos y los egresos de la propuesta.

Los ingresos vienen dados por el ahorro que generará la propuesta

con la recuperación del desperdicio, así como por no tener que reparar sus

bancas y escritorios en talleres particulares, además del potencial ingreso

que ingresará al Colegio Nacional Augusto Mendoza, si proporciona el

servicio de reparación de bancas y de mantenimiento eléctrico a los

usuarios en general.

Los beneficios son obtenidos de la siguiente manera:

CUADRO No. 35

INGRESOS Y UTILIDADES DE LA PROPUESTA.

Detalle Ingresos Utilidades

Bancas y mesas $15.000,00 $6.000,00

Letreros de Luces de Neón $5.790,00 $2.316,00

Total $20.790,00 $8.316,00

Fuente: Capitulo IV, numerales 4.5 y 4.6. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

El beneficio económico de la propuesta es igual a las utilidades

generadas por la venta del servicio de reparación de bancas y mesas, y de

la elaboración y mantenimiento de letreros de luces de neón, a lo que se

debe sumar las pérdidas que fueron obtenidas en el capítulo IV, que

ascendieron a $12.139,04

Beneficio = Utilidades por percibir + recuperación de las pérdidas

Beneficio = $8.316,00 + ($12.139,04 – $1.340,00)

Beneficio = $19.115,04

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Evaluación económica y f inanciera 77

Los costos están representados por el monto de inversión en la

propuesta.

En el siguiente cuadro se presenta el flujo de caja.

CUADRO No. 36

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA.

Descripción

Periodos

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ahorro de las pérdidas $19.115,04 $20.070,79 $21.074,33 $22.128,05 $23.234,45

Inversión

Fija Inicial -$25.120,00

Costos de Operación

Recursos materiales $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00 $1.300,00

Recursos

humanos $5.760,00 $5.760,00 $5.760,00 $5.760,00 $5.760,00

Servicio de mantenimiento $1.256,00 $1.256,00 $1.256,00 $1.256,00 $1.256,00

Gastos por intereses $1.613,63 $1.055,99 $428,36

Capital de

Operación anual $9.929,63 $9.371,99 $8.744,36 $8.316,00 $8.316,00

Flujo de caja -$25.120,00 $9.185,41 $10.698,80 $12.329,97 $13.812,05 $14.918,45

TIR 35,10%

VAN $42.749,45 Fuente: Cuadros de inversión f ija y datos del crédito f inanciado. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo:

$9.185,41 para el 2010; $10.698,80 en el 2011; y, $12.329,97 en el 2012.

6.3. Índices financieros que sustenta la inversión

Los índices financieros que sustentan la inversión se refieren a la

Tasa Interna de Retorno (TIR), al Valor Actual Neto (VAN) y al Periodo de

recuperación de la inversión.

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Evaluación económica y f inanciera 78

6.3.1. Tasa Interna de Retorno

Cuando se utiliza los comandos de Excel (función financiera) se

puede visualizar que el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es

igual a 35,10%, no obstante se utilizará una ecuación de matemáticas

financieras para definir el valor de este indicador económico.

Para el efecto, se interpolará entre 2 rangos, 35% y 36%, utilizando la

siguiente fórmula:

P = F

(1 + i)n

CUADRO No. 37

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL TIR.

Año (n) P F i1 P i2 P

2009 (0) $25.120,00

2010 (1) $9.185,41 35,00% $6.804,01 36,00% $6.753,98

2011 (2) $10.698,80 35,00% $5.870,40 36,00% $5.784,39

2012 (3) $12.329,97 35,00% $5.011,42 36,00% $4.901,68

2013 (4) $13.812,05 35,00% $4.158,37 36,00% $4.037,41

2014 (5) $14.918,45 35,00% $3.327,02 36,00% $3.206,48 Totales VAN1 $25.171,21 VAN2 $24.683,94 Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Donde:

P es la inversión inicial de $25.120,00;

F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado;

n, es el número de años;

i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se va a ejercitar la

interpolación, 35% y 36%.

La ecuación matemática para obtener el valor del TIR es la siguiente:

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Evaluación económica y f inanciera 79

T.I.R.: = i1 + (i2 + i1) VAN1 12

VAN1 - VAN2

Entonces:

VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial

VAN1 = $25.171,21 - $25.120,00

VAN1 = $51,21

VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial

VAN2 = $24.683,94 - $25.120,00

VAN2 = -$436,06

T.I.R. = 35% + (36% - 35%) $51,21

$51,21 – (-$436,06)

T.I.R. = 35% + 1% $51,21

$487,27

TIR = 35% + (1%) (0,10)

TIR = 35,10%

Se obtiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 35,10% , que es

igual al que se obtuvo aplicando las funciones del programa Microsoft

Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que

supera a la tasa de descuento del 12% .

En el siguiente ítem se procederá a la determinación del Valor Actual

Neto (VAN).

6.3.2. Valor Actual Neto

El Valor Actual Neto (VAN) será comprobado a través de la misma

ecuación financiera siguiente:

Para el efecto, se presenta la siguiente ecuación financiera:

T.I.R. = i1 + (i2 - i1)

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Evaluación económica y f inanciera 80

P = F

(1 + i)n

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la comprobación del

Valor Actual Neto.

CUADRO No. 38

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN).

Años (n) P F i P

2009 (0) $25.120,00

2010 (1) $9.185,41 12% $8.201,26

2011 (2) $10.698,80 12% $8.529,02

2012 (3) $12.329,97 12% $8.776,23

2013 (4) $13.812,05 12% $8.777,81

2014 (5) $14.918,45 12% $8.465,13

Total $42.749,45

Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

El valor i es igual a la tasa de descuento del 12%, que reducirá el

flujo de caja con el pasar del tiempo, obteniéndose un Valor Actual Neto de

$42.749,45, lo que demuestra la factibilidad del proyecto, debido a que el

VAN supera a la inversión inicial fijada en $25.120,00.

6.3.3. Periodo de recuperación de la inversión

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza

la ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN.

P = F

(1 + i)n

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al

utilizar la ecuación:

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Evaluación económica y f inanciera 81

CUADRO No. 39

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

Años (n) P F i P P

2009 (0) $25.120,00 acumulado

2010 (1) $9.185,41 12% $8.201,26 $8.201,26

2011 (2) $10.698,80 12% $8.529,02 $16.730,28

2012 (3) $12.329,97 12% $8.776,23 $25.506,51

2013 (4) $13.812,05 12% $8.777,81 $34.284,32

2014 (5) $14.918,45 12% $8.465,13 $42.749,45

Fuente: Cuadro de f lujo de caja anual. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

La recuperación se produce en el tercer año que se plantea invertir

inicialmente, y como la propuesta tiene una vida útil superior a 5 años, el

proyecto es de carácter factible y su puesta en marcha es conveniente

para el Colegio Nacional Mixto “Augusto Mendoza Moreira”.

En el siguiente ítem se detalla el cálculo del coeficiente beneficio

costo.

6.4. Coeficiente Beneficio / Costo

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente

ecuación:

Coeficiente Beneficio / Costo = Beneficio

Costo

Beneficio de la propuesta = VAN = $42.749,45.

Costo de la propuesta = Inversión inicial = $25.120,00.

Luego se realiza el cálculo de este indicador financiero.

Para el efecto, se emplea la siguiente ecuación:

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Evaluación económica y f inanciera 82

Coeficiente Beneficio / Costo = $42.749,45

$25.120,00

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,70

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a

invertir, se recibirá $1,70 después del tercer año de aplicada la propuesta,

es decir, $1,70 de beneficio, durante el tiempo de vida útil de los activos

fijos que se plantean adquirir como alternativa de solución.

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CAPÍTULO VII

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

7.1 Programación de actividades para la implementación de la

propuesta

Las actividades que contempla la propuesta son las siguientes:

Solicitud y adquisición de crédito financiado a una institución del sector

financiero.

Adquisición de activos fijos.

Adquisición de suministros e insumos.

Capacitación a docentes.

Selección del encargado del control estadístico de procesos.

Programa de señalización.

Implementación.

Dichas actividades deben ser programadas convenientemente, con

los recursos adecuados para que la propuesta tenga un desempeño

óptimo.

7.1. Cronograma de implementación.

La elaboración del cronograma de implementación se ha realizado

con base en el programa Microsoft Project, que contiene herramientas

prácticas para la construcción de Diagramas de Gantt.

A continuación se presenta el Diagrama de Gantt, elaborado en

Microsoft Project.

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Programación y puesta en marcha 84

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Programación y puesta en marcha 85

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Programación y puesta en marcha 86

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CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Conclusiones

El análisis de la situación actual del Colegio Fiscal Mixto Augusto

Mendoza Moreira, indicó que el Plantel debe mandar a reparar sus

bancas, mesas y escritorios dañados, por motivo de las limitaciones de la

capacidad de maquinaria que tiene, encontrándose además, problemas de

reproceso y desperdicios en niveles superiores al 13% en el Taller de

Electricidad.

Los problemas detectados en el Plantel, han generado que en

algunos procesos se trabaje con una eficiencia inferior al 50%, ocasionada

por las continuas paralizaciones de las maquinarias utilizadas en los

procesos de soldadura, además de las demoras por limpieza de rebaba, y

la ausencia de dispositivos de medición eléctricos adecuados, donde solo

existe un multímetro obsoleto.

Las problemáticas identificadas en el Plantel, han traído como

consecuencia pérdidas por el monto de $12.139,04. La alternativa de

solución escogida como propuesta para la empresa consiste en la

aplicación del Kaizen, planteando la implementación de una Unidad de

Producción en los Talleres de Electricidad del plantel, con el objeto de

captar mercado externo y proporcionar mano de obra calificada al aparato

productivo nacional, lo que involucra principalmente un mejoramiento

continuo de los recursos humanos, instalaciones, equipos y maquinarias.

Con estas técnicas se prevé mejorar el funcionamiento de los equipos de

la producción, así como el nivel de rendimiento del recurso humano del

plantel.

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Conclusiones y recomendaciones 88

La inversión fija de la propuesta asciende al monto de $25.120,00, la

cual se recuperará en un periodo de 3 años menor a los 5 años de vida útil

de la propuesta, generando una Tasa Interna de Retorno TIR del 35,10%

que al ser comparado con el 12% de la tasa referencial considerada en el

análisis genera un Valor Actual Neto VAN de $42.749,45 que indica

factibilidad económica, por este motivo se considera conveniente la puesta

en marcha para la aplicación de técnicas de Kaizen con la implementación

de una Unidad de Producción en los Talleres de Electricidad del Plantel, lo

que traerá consigo el incremento de la capacidad de dicha unidad a 1.500

unidades, de las 560 actuales, incrementando la producción de 240

unidades actuales a 1.290 unidades propuestas, cuya meta es captar el

mercado de los centros educativos ubicados en el sector de Mapasingue

para brindar el servicio externo a estos planteles y al público en general

que requiera el servicio de reparación o construcción de artículos metal –

mecánica y de letreros de luces de neón.

8.2 Recomendaciones

Se recomienda al Plantel:

1. Que fomente el mejoramiento continuo en las actividades que se

realizan en los Talleres de Electricidad, aprovechando el recurso

humano con que cuenta la organización, como es el caso de los

Maestros y Estudiantes, quienes tienen amplio conocimiento de los

procesos productivos, del funcionamiento de las maquinarias y de las

necesidades de los Talleres.

2. Que se realiza la medición de los procesos con indicadores claros y

concretos, utilizando dispositivos de medición con tecnología

apropiada, que evite el reproceso y/o el desperdicio.

3. Que se aplique técnicas de la Gestión de la Calidad referentes al

Mejoramiento Continuo, para que se puedan ahorrar pérdidas y

generar progreso para el Plantel, sus colaboradores, los estudiantes y

padres de familia.

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Conclusiones y recomendaciones 89

4. Que se utilice recursos de calidad, para evitar los tiempos

improductivos, que generan pérdidas económicas. Si se realiza un

análisis económico en el interior del Taller de Electricidad, se podrá

verificar que el costo de adquirir accesorios baratos, como los

multímetros analógicos, perjudica a la empresa por el tiempo

improductivo que produce su daño y el desperdicio generado.

5. Que los Talleres de Electricidad abran sus puertas al público en

general, para efectuar trabajos de soldadura y mantenimiento eléctrico,

con la finalidad de generar ingresos para la institución.

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Anexos 93

ANEXO No. 1

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

Fuente: Municipio de Guayaquil. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

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Anexos 94

ANEXO No. 2

ESTRUCTURA ORGÁNICA.

Fuente: Administración del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Rector

Vicerrector

Colecturía Inspectoría General

Consejo Académico

Secretaría

Ciclo Básico

Ciclo Diversificado

Talleres

Electricidad

Electrónica

Taller de

Ciclo Básico

Taller de 4to

Común

Taller 2do

Diversificado

Taller 3ero

Diversificado

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Anexos 95

ANEXO No. 3

DISTRIBUCIÓN DEL TALLER.

Fuente: Administración del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Puerta de ingreso

Escritorio Profesor

Mesas de Trabajo con

circuitos

30m

19,5m

Área de corte

Áreas de

rayado

Área de

Soldadura

Tecles

Área de pintado

Ensamblaje de luces de neón

Automatización

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Anexos 96

ANEXO No. 4A

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REPARACIÓN DE BANCAS Y

ESCRITORIOS.

Fuente: Administración del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Inicio

Clasificación de materiales

Cortado de materiales

Soldadura de las bancas

y escritorios

Limado de partes

soldadas

¿Existe

herramienta o

insumo?

Entrega de herramientas

e insumos en bodega

Fin

Si

No

Compra de herramienta o

material

Pintado de bancas y

escritorios

Almacenamiento PT

Solicita materiales y

herramientas

Si

Transporte de PT

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Anexos 97

ANEXO No. 4B

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL.

Fuente: Administración del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Inicio

Clasificación de

materiales

Revisión de las

instalaciones del Taller

Revisión de instalaciones

por Pabellón

Evaluación y reparación

de daños

¿Existe herramienta o

insumo?

Entrega de herramientas

e insumos en bodega

Fin

No

Compra de

herramienta o material

Solicita materiales y

herramientas

Si

Reunión de Profesores

de área

Elaboración de informe

Desconexión de

ventiladores, revisión y limpieza

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Anexos 98

ANEXO No. 4C

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO ESPECIAL DE

LAS INSTALACIONES TRIFÁSICAS.

Fuente: Administración del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Inicio

Clasificación de

materiales

Revisión y cambio de

breakers principales

Revisión y cambio de

breakers de c/taller

Verificación de cableado

¿Existe herramienta o

insumo?

Entrega de herramientas

e insumos en bodega

Fin

No

Compra de

herramienta o material

Solicita materiales y

herramientas

Si

Reunión de Profesores

de área

Elaboración de informe

Revisión y cambio de

tomacorrientes

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Anexos 99

ANEXO No. 4D

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPOS

CONSTRUIDOS POR LOS ESTUDIANTES.

Fuente: Administración del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Inicio

Clasificación de materiales

Construcción de brazos mecánicos

Soldadura, ensamblaje y

pintado

Automatización de

contactores y relés

¿Existe

herramienta o

insumo?

Entrega de herramientas

e insumos en bodega

Fin

Si

No

Compra de herramienta o

material

Construcción de panel de control y de mando para brazo mecánico

Solicita materiales y

herramientas

Si

Conexión de panel de

control y mando para brazo mecánico

Prueba de

funcionamiento

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Anexos 100

ANEXO No. 4E

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DEL TECLE.

Fuente: Administración del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Inicio

Clasificación de motores,

contactores y relés

Construcción de circuitos

de mando (botoneras de

paro y marcha)

Instalaciones de luces piloto de marcha, paro y

falla técnica

¿Existe herramienta o

insumo?

Entrega de herramientas

e insumos en bodega

Fin

Si

No

Compra de herramienta o

material

Conexiones del circuito de paro y marcha a los

motores monofásicos y trifásicos

Solicita materiales y

herramientas

Si

Temporización del circuito para cambiar tiempo de

trabajo de motores

Prueba de funcionamiento

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Anexos 101

ANEXO No. 4F

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COLOCACIÓN Y ENSAMBLAJE DE

LUCES DE NEÓN.

Fuente: Administración del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Inicio

Calentamiento en horno de tubos de vidrio 200ºC

Colocación en moldes para ir formando letras

Colocación de cátodos

Llenado de gas de neón

de diferentes colores

¿Existe herramienta o

insumo?

Entrega de herramientas

e insumos en bodega

Fin

No

Compra de herramienta o

material

Conexión de luces a transformador de 15.000

voltios

Solicita materiales y herramientas

Si

Prueba de

funcionamiento

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Anexos 102

ANEXO No. 5A

DIAGRAMA DE RECORRIDO.

Fuente: Administración del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

Puerta de ingreso

Escritorio Profesor

Mesas de Trabajo con

circuitos

30m

19,5m

Área de corte

Áreas de

rayado

Área de Soldadura

Almacenamiento temporal de bancas y mesas

Área de pintado

Luces de neón

Automatización

Tecles

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Anexos 103

ANEXO No. 5B

DIAGRAMA DE RECORRIDO.

Fuente: Administración del Plantel. Elaborado por: Quito Sumba Wilson Rafael.

30m

19,5m

Área de corte

Áreas de

rayado

Área de

Soldadura

Área de pintado

Luces de neón

Automatización

Tecles

Puerta de ingreso

Escritorio Profesor

Mesas de Trabajo con

circuitos

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Anexos 104

POLITICAS DE LA EMPRESA.

ANEXO No. 6

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO.

Revisión: ........ Aprobación: ......... Fecha: .........

Desarrollo:

Módulo: Máquina Soldadora. Código: .........

Frecuencia de revisión: ....... Tiempo asignado: .........

En Marcha

Limpiar exteriormente

Observar si hay mecanismos sucios.

Ver y comprobar:

- Ruidos y vibraciones.

- Sistema eléctrico.

- Estado de controles.

- Olor a quemado.

En Parado

Limpiar interiormente y señalar placa de característica.

Comprobar que no hay suciedad, ni humead:

Apretar botones de conexión.

Verificar: estado de sistema eléctrico y puesta a tierra.

En Desmontado

Comprobar aislamiento.

Cambiar mecanismos eléctricos.

Equilibrar

Verificar: .........................................

Responsable: .....................................................................

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Anexos 105

POLITICAS DE LA EMPRESA.

ANEXO No. 7

INSTRUCTIVO PARA APLICACIÓN DEL PUNTO DE REPEDIDO.

Revisión: ........ Aprobación: ......... Fecha: .........

Objetivo:

Aplicar el método del “Punto de Repedido”, para conocer el

periodo en que se debe realizar un nuevo pedido.

Alcance:

Mantener el inventario mínimo de seguridad de bobinas que

tienen mayor rotación, para reducir las paralizaciones de la producción

e incrementar el volumen de ventas en el futuro próximo.

Responsabilidad:

Encargado de Compras.

Materiales y equipos a utilizar:

Un equipo de computación.

Suministros de oficina y de computación.

Desarrollo:

a) Se debe registrar los materiales que tienen mayor rotación.

b) Se debe tomar las cantidades registradas en el ítem anterior.

c) Con estas cantidades numéricas, se procederá a determinar el

inventario mínimo y el inventario máximo.

d) Una vez calculados los inventarios mínimos y máximos, se obtiene

la “Proporción de uso”, empleando la siguiente fórmula:

e) Obtenida la Proporción de uso, se determina “Punto de repedido”.

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Anexos 106

POLITICAS DE LA EMPRESA.

INSTRUCTIVO PARA APLICACIÓN DEL PUNTO DE REPEDIDO.

Revisión: ........ Aprobación: ......... Fecha: .........

Inventario mínimo = Cantidad de planchas de hierro utilizadas

diariamente.

Inventario máximo = Inventario mínimo x (tiempo que dura el

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo).

Inventario máximo = 2 planchas / día x (3 días + 15 días).

Inventario máximo = 2 planchas / día x (18 días).

Inventario máximo = 36 planchas

Proporción de uso = Inventario máximo – inventario mínimo

Tiempo que dura el abastecimiento

Proporción de uso = 36 planchas – 2 planchas

3 días

Proporción de uso = 6 planchas por día

Punto de Repedido = Proporción de uso x Tiempo crítico

Inventario mínimo

Punto de Repedido = 6 planchas / día x 3 días

2 planchas

Punto de Repedido = 9 días

Inventario mínimo = 9 días x 2 planchas

Inventario mínimo = 18 planchas

Costos del Inventario mínimo = 18 planchas x $25,00

Costos del Inventario mínimo = $450,00

Registro:

Inventario mínimo de materiales.