154
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial Tesis: “Diseño del área de trabajo para una empresa de servicios de mantenimiento y reparación de componentes de maquinaria pesada aplicando el método SLP” Sugey Lucia Mamani Valdez Stefany Guadalupe Estrada Sandoval Para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial Asesor: Ing. Rocío del Carmen Zapana Espinoza Arequipa Perú 2021

aplicando el método SLP”

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Page 1: aplicando el método SLP”

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Industrial

Tesis:

“Diseño del área de trabajo para una empresa

de servicios de mantenimiento y reparación

de componentes de maquinaria pesada

aplicando el método SLP”

Sugey Lucia Mamani Valdez

Stefany Guadalupe Estrada Sandoval

Para optar el Título Profesional de

Ingeniero Industrial

Asesor:

Ing. Rocío del Carmen Zapana Espinoza

Arequipa – Perú

2021

Page 2: aplicando el método SLP”

i

DEDICATORIA

La siguiente investigación está

dedicada al Altísimo, por ser nuestra fiel

compañía e inspiración, a nuestros

padres por ser el camino fundamental

hacia la superación profesional y a las

personas más cercanas que nos han

brindado su apoyo.

Page 3: aplicando el método SLP”

ii

AGRADECIMIENTO

A nuestros padres, por ser el soporte

interminable en nuestra vida.

A los profesores de la universidad, por

impartir todos sus conocimientos para

nuestra formación.

A nuestra asesora, por ser nuestra guía

para la elaboración de la siguiente

investigación.

Page 4: aplicando el método SLP”

iii

RESUMEN

La siguiente investigación busca diseñar el área de trabajo para una empresa de servicios

de mantenimiento y reparación de componentes de maquinaria pesada ubicada en la

ciudad de Arequipa. Para ello se dará a conocer el problema principal que tiene la empresa

dentro del área operacional el cual es el espacio insuficiente y limitado para la realización

de sus actividades operacionales, este problema ocasiona costos adicionales anuales de

aproximadamente de S/. 144,000.00 que se ahorrarían por procesos de operación a los

componentes generando pérdidas en ventas en 110,000.00 anuales. Dando lugar también

a que los operarios no realicen sus actividades cómodamente y dando lugar a que el tiempo

de operación sea mayor para lo cual se utilizará la metodología SLP conjuntamente con el

software CORELAP para mejorar la distribución de planta.

Mediante la metodología realizada se obtuvo la mejor distribución para las áreas operativas

que se refleja en el diagrama de análisis de proceso para las tres órdenes de servicio de

mantenimiento, reduciendo el tiempo de operación en 69% para la orden de servicio

OVERHAUL de Componentes, 55% para la orden de servicio SELECTIVO, 58% orden de

servicio PUNTUAL de acuerdo al software Arena. Además, se evidencia un incremento las

ordenes de servicio de esta manera se mejora los tiempos empleados para cada orden de

servicio.

PALABRAS CLAVES: SLP, Corelap, reducción de tiempos de operación, Arena

Page 5: aplicando el método SLP”

iv

ABSTRACT

This research work seeks to design the work area for a maintenance and repair company

of heavy machinery components located in Arequipa. For this, main problem that company

has within the operational area will be announced, which is insufficient and limited space

for carrying out its operational activities, this problem causes additional annual costs of S/.

144,000.00 in transfers and unnecessary displacements generating losses in sales in

S/110,000.00 by year. Also giving rise to operators not carrying out their activities

comfortably and resulting in a longer operating time for which the SLP methodology will be

used in conjunction with CORELAP software to improve plant distribution.

Through the proposed methodology, a better distribution of the operational areas was

obtained, which reflects the process analysis diagram for the three maintenance service

orders, reducing the operating time by 69% for the OVERHAUL Components service order,

55% for the SELECTIVE service order, 58% (PUNCT service order) according to the Arena

software. In addition, an increase in service orders is evidenced in this way the times used

for each service order are improved.

KEY WORDS: SLP, Corelap, reduction of operating times, Arena

Page 6: aplicando el método SLP”

v

ÍNDICE

Dedicatoria........................................................................................................................ i

Agradecimiento................................................................................................................. ii

Resumen.......................................................................................................................... iii

Abtract…………................................................................................................................ v

Introducción...................................................................................................................... xiii

Índice de Ilustraciones...................................................................................................... ix

Índice de Tablas............................................................................................................... xi

CAPITULO 1 ...................................................................................................................... - 1 -

1.1. Planteamiento del Problema .............................................................................. - 1 -

1.2. Pregunta de investigación .................................................................................. - 2 -

1.3. Objetivos ............................................................................................................. - 3 -

1.3.1. Objetivo General .......................................................................................... - 3 -

1.3.2. Objetivos Específicos .................................................................................. - 3 -

1.4. Justificación......................................................................................................... - 3 -

1.5. Alcance ............................................................................................................ - 4 -

1.6. Limitaciones ........................................................................................................ - 4 -

CAPÍTULO 2 ...................................................................................................................... - 5 -

2.1 Estado del arte .................................................................................................... - 5 -

Page 7: aplicando el método SLP”

vi

2.1.1. Ámbito Internacional .................................................................................... - 5 -

2.1.3. Ámbito local ................................................................................................. - 9 -

2.2. Marco teórico .................................................................................................... - 11 -

2.2.1. Diseño de planta ........................................................................................ - 11 -

2.2.2. Tipos de sistemas de producción .............................................................. - 11 -

2.2.3. Distribución de Planta................................................................................ - 12 -

2.2.3.1. Objetivos de distribución de planta: .............................................................. - 12 -

2.2.4. Principios Básicos de la distribución de planta ......................................... - 12 -

2.2.5. Tipos de distribución de planta ................................................................. - 13 -

2.2.6. Factores que influyentes para la selección de distribución de planta ...... - 13 -

2.2.7. Métodología Slp (Systematic Layout Planning) ........................................ - 14 -

2.2.8. Método Guerchett ...................................................................................... - 16 -

2.2.9. Herramientas y recopilación de datos ....................................................... - 17 -

2.2.10. CORELAP .................................................................................................. - 19 -

2.2.11. Software Arena .......................................................................................... - 20 -

2.2.12. Variables .................................................................................................... - 21 -

CAPÍTULO 3 .................................................................................................................... - 22 -

3.1 Metodología ...................................................................................................... - 22 -

3.1.1 Tipo y diseño de la Investigación .............................................................. - 22 -

3.2 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos ........................................... - 22 -

3.3 Población y Muestra ......................................................................................... - 23 -

3.4 Etapa de Metodología y Análisis ...................................................................... - 23 -

Page 8: aplicando el método SLP”

vii

CAPITULO 4 .................................................................................................................... - 25 -

4.1. Situación actual de la empresa ........................................................................ - 25 -

4.1.1. Visión de la empresa ................................................................................. - 26 -

4.1.2. Misión de la empresa ................................................................................ - 26 -

4.1.3. Estructura organizacional .......................................................................... - 27 -

4.2. Distribución actual de las áreas de la planta .................................................... - 28 -

4.2.1. Áreas administrativas .................................................................................... 30

4.2.2. Área de operaciones ..................................................................................... 30

4.3. Analisis de la situacion actual de la empresa ...................................................... 43

4.3.1. Análisis de las ordenes de servicio ............................................................... 44

4.3.2. Descripción del diagrama de operaciones del proceso por tipo de orden de

servicio de mantenimiento ........................................................................................... 49

4.3.3. Descripción del diagrama de análisis del proceso por tipo de orden de

servicio de mantenimiento ........................................................................................... 54

4.3.4. Diagrama de Ishikawa ................................................................................... 59

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................................ 81

5.1. Método SLP .......................................................................................................... 81

5.1.1. Terreno .......................................................................................................... 82

5.1.2. Áreas Operativas ........................................................................................... 84

5.1.3. Maquinaria ..................................................................................................... 84

5.1.4. Dimensionamiento de Espacios .................................................................... 85

5.1.5. Validación de datos de las entrevistas realizadas ........................................ 87

5.1.6. Utilización del Software CORELAP............................................................... 88

Page 9: aplicando el método SLP”

viii

5.1.7. Software ARENA ......................................................................................... 102

5.1.8. Análisis económico ...................................................................................... 110

5.2. Discusión de resultados ...................................................................................... 117

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................... 120

Conclusiones.................................................................................................................. 120

Recomendaciones ......................................................................................................... 121

Fuente: elaboración propia ................................................................................................ 136

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 137

Page 10: aplicando el método SLP”

ix

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Simbología del diagrama de Análisis de Proceso .......................... - 17 -

Ilustración 2 Estructura Organizacional .............................................................. - 27 -

Ilustración 3 Layout actual de la Planta .................................................................. 29

Ilustración 4 Sección de Montaje y Desmontaje ..................................................... 31

Ilustración 5 Área de Tronzado ............................................................................... 32

Ilustración 6 Área de Tornería ................................................................................. 33

Ilustración 7 Área de Fresado ................................................................................. 34

Ilustración 8 Área de taladrado ............................................................................... 35

Ilustración 9 Área de Mandrinado ........................................................................... 36

Ilustración 10 Área de Metalizado ........................................................................... 37

Ilustración 11 Sección de Mecanizado .................................................................... 37

Ilustración 12 Sección de Soldadura ....................................................................... 38

Ilustración 13 Sección de Pintura ............................................................................ 39

Ilustración 14 :Almacén ........................................................................................... 40

Ilustración 15 Área de Recepción y Despacho de Componentes .......................... 41

Ilustración 16 Total de componentes de la Orden de Servicio Overhaul ............... 46

Ilustración 17 Total de componentes de la Orden de Servicio Selectivo ............... 47

Ilustración 18 Total de componentes de la Orden de Servicio Puntual.................. 48

Ilustración 19 Diagrama de Recorrido de las .......................................................... 52

Ilustración 20 Diagrama Ishikawa ........................................................................... 60

Ilustración 21 Área mal dimensionadas .................................................................. 61

Ilustración 22 Área Operativa de la Empresa ......................................................... 62

Ilustración 23 Espacios ajenos a la empresa .......................................................... 63

Ilustración 24 Espacios Auxiliares a la empresa..................................................... 64

Ilustración 25 Incremento y Aglomeración de personal. ......................................... 65

Page 11: aplicando el método SLP”

x

Ilustración 26 Recorridos Innecesarios ................................................................... 66

Ilustración 27 Desechos de Viruta ........................................................................... 67

Ilustración 28 Equipos obsoletos ............................................................................. 68

Ilustración 29 Equipos Nuevos ................................................................................ 69

Ilustración 30 Componentes Reparados ................................................................. 70

Ilustración 31 Equipos electromecánicos móviles en desorden ............................. 71

Ilustración 32 Montacargas invaden áreas operacionales .................................... 72

Ilustración 33 Áreas adjuntas sin relación............................................................... 74

Ilustración 34 Áreas Operacionales de la Empresa ................................................ 75

Ilustración 35 Material Acumulado .......................................................................... 77

Ilustración 36 Acumulación de viruta ...................................................................... 78

Ilustración 37 Aglomeración de piezas en espera de maquinado .......................... 79

Ilustración 38 Nueva Planta..................................................................................... 82

Ilustración 39 Nueva Área Operacional .................................................................. 83

Ilustración 40 Área Administrativa ........................................................................... 83

Ilustración 41 Entrevistas ........................................................................................ 87

Ilustración 42 : Layout Escenario N°01 ................................................................... 93

Ilustración 43 Layout Escenario N°02 ..................................................................... 97

Ilustración 44 : Layout Escenario N°03 ................................................................. 100

Ilustración 45 Layout Final ..................................................................................... 101

Page 12: aplicando el método SLP”

xi

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Operacionalización de Variables ................................................................ - 21 -

Tabla 2 Funciones del Personal ............................................................................. - 26 -

Tabla 3 Dimensión de las Áreas de la Empresa .......................................................... 42

Tabla 4 Listado de maquinaría .................................................................................... 43

Tabla 5 Órdenes de Servicio Realizadas desde el año 2012 hasta 2018 .................. 45

Tabla 6 Mantenimiento de componentes por Ordenes de Servicio ............................ 45

Tabla 7 Máquinas Obsoletas ........................................................................................ 76

Tabla 8 Maquinaria de la Empresa 84

Tabla 9 Método Guerchett ............................................................................................ 85

Tabla 10 Resumen de la Superficie requerida por cada área ..................................... 86

Tabla 11 Porcentaje tope máximo para realizar el diagrama de actividades. ............. 88

Tabla 12 Costo del Salario de un Operario ................................................................ 110

Tabla 13 Costos de tiempos de operación................................................................ 110

Tabla 14 Egresos Anuales Distribución Actual .......................................................... 111

Tabla 15 Ingresos por Órdenes de servicio de la distribución actual ........................ 112

Tabla 16 Egresos Anuales distribución Propuesta .................................................... 113

Tabla 17 Ingresos obtenidos nueva propuesta .......................................................... 114

Tabla 18 Porcentaje de incremento anual ................................................................. 114

Tabla 19 Flujo de Caja ................................................................................................ 115

Tabla 20 Costo/Beneficio ........................................................................................... 116

Page 13: aplicando el método SLP”

xii

INDICE DE FIGURAS

.

Figura 1 DOP para el componente FRONT AXLE............................................... 49

Figura 2 DOP para el componente Transmisión de Rotación 320 ...................... 50

Figura 3 DOP para el componente Diferencial 988B ............................................ 51

Figura 4 DAP para el Componente Front Axle ..................................................... 54

Figura 5 DAP para el Componente Transmisión de Rotación.............................. 56

Figura 6 DAP para el Componente Diferencial ..................................................... 58

Figura 7 Venta de Inicio CORELAP ...................................................................... 89

Figura 8 Ventana “Planteamiento” escenario 1. ................................................... 90

Figura 9 Ventana “Planteamiento” escenario 1 .................................................... 91

Figura 10 Ventana “Representación gráfica” escenario 1. ................................... 92

Figura 11 Ventana “Planteamiento” con escenario 2 ........................................... 94

Figura 12 Ventana “Presentación de resultados” escenario 2. ............................ 95

Figura 13 Ventana “Representación Gráfica” escenario 2 ................................... 96

Figura 14 Ventana “Planteamiento” escenario 3. ................................................ 98

Figura 15 Ventana “Presentación de resultados” escenario 3. ............................ 99

Figura 16 Ventana “Representación Gráfica” escenario 3. .................................. 99

Page 14: aplicando el método SLP”

xiii

INTRODUCCION

A partir de los últimos años, el estudio de la organización de planta ha adquirido una mayor

expectativa de estudio propiamente dicha por parte de las empresas del rubro de

mantenimiento y reparación de maquinaria pesada, ya que al pasar el tiempo y el

incremento de la competitividad el mercado actual comenzó a incrementar la demanda de

servicios, llegando a considerar la adquisición de terrenos y el mejor ordenamiento de los

espacios para los procesos que estos involucran como los traslados de las piezas para su

reparación, desplazamientos del personal, almacenamiento, equipos y maquinarias.

Actualmente en el rubro de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada en la ciudad

de Arequipa ha incrementado su demanda debido al aumento de proyectos mineros que

se dieron a partir del 2016, haciéndose necesario que las nuevas instalaciones de las

empresas requieran de mayor espacio para realizar sus operaciones.

Por consiguiente, el presente estudio busca diseñar el área de trabajo para una empresa

de mantenimiento y reparación de componentes de maquinaria minera, debido a que está

limitado el espacio donde se desarrollan sus actividades operacionales.

Page 15: aplicando el método SLP”

- 1 -

CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1. Planteamiento del Problema

Las distintas empresas industriales buscan poder utilizar de manera eficiente sus

recursos mediante diversos estudios de ingeniería, dentro de este contexto se

encuentra esta empresa de mantenimiento y reparación de componentes de

maquinaria pesada quien inició sus operaciones en el año 2012 en un terreno de

400m2, brindando el servicio de mantenimiento de componentes de maquinaria

pesada los cuales son realizadas en 3 modalidades de órdenes de servicio (orden de

servicio Overhaul, orden de servicio selectivo y orden de servicio puntual)

distribuyéndose de la siguiente manera, un 60% para las órdenes de servicio Overhaul

, 30% para las órdenes de servicio selectivo y 10% para las órdenes de servicio

puntuales respectivamente.

Desde el año 2016 la empresa ha presentado un incremento del 60% en sus ingresos

en comparación a los años anteriores, haciéndose necesario un mayor espacio para

su área operacional de trabajo ya que actualmente éste es limitado e insuficiente para

sus actividades operacionales, todo esto generado por el incremento de proyectos

Page 16: aplicando el método SLP”

- 2 -

mineros en la zona sur del país que ha superado los 5 mil millones de dólares (26%)

[1].

Actualmente la empresa utiliza espacios ajenos a las instalaciones debido a que la

actual distribución no es la adecuada para el desarrollo de sus actividades

operacionales; ya que no se contempló el crecimiento del mercado ocasionando costos

adicionales anuales de S/. 144,000.00 en traslados y desplazamientos innecesarios,

así mismo la empresa rechazó solicitudes de trabajo generando pérdidas en ventas en

S/. 110,000.00 anuales.

Adicionalmente a ello las instalaciones actuales no cuentan con señalización de

seguridad dando lugar a que los operarios no realicen sus actividades cómodamente

y a veces no utilizando los equipos de protección personal, quedando expuestos a

múltiples riesgos en sus labores diarias, como el caso de peligro eléctrico, explosión,

atrapamiento, etc.

Por ello, la empresa ha adquirido un terreno que tiene una dimensión de 1000m2, del

cual 800 m2 está destinado para el diseño del área operacional y lo que se busca es

determinar un adecuado diseño del área de trabajo en un terreno propio para mejorar

el flujo de trabajo en sus procesos de modo que se haga uso eficiente del espacio, y

que esté acorde a los requerimientos de los trabajos.

1.2. Pregunta de investigación

¿De qué manera la metodología SLP permitirá un diseño adecuado del área de trabajo

para una empresa de servicios de mantenimiento y reparación de componentes de

maquinaria pesada aplicando el método SLP?

Page 17: aplicando el método SLP”

- 3 -

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Diseñar el área de trabajo para una empresa de servicios de mantenimiento y

reparación de componentes de maquinaria pesada aplicando el método SLP con el

fin de mejorar la disposición de los procesos necesarios de la planta.

1.3.2. Objetivos Específicos

Analizar la disposición actual de los procesos de mantenimiento y reparación de la

planta.

Diseñar la distribución de planta para la nueva instalación aplicando la metodología

SLP.

Proponer y validar el diseño de planta propuesto utilizando el software arena.

1.4. Justificación

En los 5 últimos años en el departamento de Arequipa para las empresas del rubro de

mantenimiento y reparación de maquinaria pesada se ha ido incrementado

considerablemente la demanda de servicios, por ello se requiere que la empresa

pueda abastecer la demanda con un adecuado diseño para la nueva distribución de

planta y en consecuencia tener una mayor participación en el rubro.

También realizar con calidad sus servicios, aprovechando el total de los espacios

teniendo en cuenta la mejora del área operacional y el bienestar de los operarios y

clientes.

Con este diseño se logrará disminuir los costos y tiempo en desplazamiento, mejorar

el control de sus operaciones en pro de la calidad del servicio que prestará y que

generará una mayor rentabilidad y fidelidad con sus clientes.

Page 18: aplicando el método SLP”

- 4 -

1.5. Alcance

Esta investigación se aplicará al área operacional de una empresa de servicios de

mantenimiento y reparación de componentes de maquinaria pesada ubicada en la

ciudad de Arequipa.

1.6. Limitaciones

Dicha investigación se encuentra limitada a los datos de las 3 órdenes de servicio de

mantenimiento que realiza la empresa, así mismo no se detallará todos los

mantenimientos a los componentes que realiza la misma por los tiempos operacionales

que son muy extensos.

Page 19: aplicando el método SLP”

- 5 -

CAPÍTULO 2

ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEORICO

2.1 Estado del arte

2.1.1. Ámbito Internacional

Tema: Rediseño de la distribución de la planta física del área de producción y almacén

de la empresa tubos y metales & CIA LTDA. El problema central es que esta empresa

no tiene una distribución correcta del área de Producción y Almacén generando baja

productividad, perdida en tiempos y costo de operación. Para poder solucionar este

problema utilizaron el método SLP, el Diagrama de Operaciones, Diagrama de Flujo,

Diagrama de Recorrido, Diagrama de Relaciones. Al aplicar el método SLP da como

resultado la mejora de los procesos de producción, eficiencia y reducción de tiempos,

para la simulación utilizaron el software WINQSB” [2].

Tema: Propuesta de distribución de planta, ambiente de trabajo para la nueva

instalación de la empresa MV construcciones LTDA. El problema en esta investigación

es el espacio limitado para poder realizar sus actividades operativas. Para esta tesis

emplearon el método SLP y Algoritmos heurísticos, cálculo de la superficie mínima

necesaria, como resultado se obtuvo una nueva distribución de planta considerando

Page 20: aplicando el método SLP”

- 6 -

aspectos de seguridad y de higiene con la finalidad de conseguir un ambiente de

trabajo libre de peligros y sin contaminación [3].

Tema: Propuesta de redistribución de Planta y mejoramiento para la empresa

prefabricados del Austro. Se realizó el análisis actual de la planta utilizando el estudio

de tiempos, diagrama de flujo, diagrama causa-efecto, el principal problema es la mala

distribución de la planta e ineficiencia en el área de producción, donde no existe una

estandarización de sus procesos incrementando así el tiempo de producción y los

costos. Con la aplicación del método SLP la producción aumenta en un 13.2% así

mismo se incrementó la capacidad en un 6.32% [4].

Tema: Propuesta de distribución de planta (Layout) para la empresa manufacturera re

gigantes S. A. La investigación propone ejecutar el método SLP, ya que la empresa

presenta altos cuellos de botella y recorridos inadecuados en la producción lo que

aumenta el tiempo en sus procesos y el costo de mano de obra. Como resultados de

la propuesta se redujeron las distancias totales para las tres líneas y hubo una mejora

en la circulación o flujo de los procesos evitando el cruce entre líneas y la

obstaculización de los corredores minimizando las distancias de proceso a proceso,

haciéndolas lo más cortas posible [5].

Tema: Propuesta de diseño y distribución de una planta nueva para la empresa

congelados trust S.A. Se detalla la problemática del espacio limitado con el que cuenta

la empresa para poder realizar sus actividades productivas, se utiliza el método SLP

que sirve como guía para esta investigación, utilizando parámetros de costos y

producción aplicando a su vez el principio de la circulación [6].

2.1.2. Ámbito Nacional

Tema: Propuesta de distribución de planta, para aumentar la productividad de una

empresa metalmecánica. El trabajo de investigación busca obtener una mejor

distribución con la finalidad de optimizar movimientos y procesos innecesarios en la

línea de producción, para reducir sobrecostos, y tener un óptimo rendimiento en sus

Page 21: aplicando el método SLP”

- 7 -

procesos. Para ello se utiliza la herramienta de las 5 S´s, Pareto, diagrama de

recorrido, diagrama de actividades, diagrama de causa y efecto. Otro de los

instrumentos que se utilizó fue el balance de Línea. Como resultado del estudio de

tiempos se redujo tiempos muertos por recorridos innecesarios y obteniendo una

distribución por procesos con un flujo de producción más dinámico [7].

Tema: Redistribución de planta para mejorar la productividad de la constructora galilea

SAC. La problemática se enmarca en la distribución de sus áreas tanto de almacén

como del área productiva con recorridos largos, demoras, pérdida de tiempo y que el

trabajo no se pueda realizar en el tiempo establecido. En la investigación se utilizó el

método SLP. Con la nueva propuesta se redujo tiempos en recorrido, el primer proceso

fue de 15.64 horas menos que el actual mejorando la productividad en 14%, el segundo

proceso en 11.23 horas menos y en productividad de 26% el último proceso en 3.82 y

una mejora del 11% en productividad [8].

Tema: Estandarización de tiempos y diseño de distribución de planta para mejorar la

productividad del área de producción de cal de la empresa minera P´HUYU YURAQ II

E.I.R.L. La investigación presenta problemas en cuanto a las condiciones de trabajo

inadecuadas, desorden de equipos, herramientas y la mala distribución de planta la

cual genera extensos recorridos inapropiados, mayor tiempo en la realización de

trabajos por cada área; afectando a la productividad. Se utilizó el método SLP para

realizar una mejor ubicación física y ordenada de la maquinaria, herramienta, equipos

obteniendo una mejora en la productividad y estandarización de tiempos [9].

Tema: Diseño de distribución de una planta procesadora de minerales no metálicos de

20 ton/día. Esta investigación se basó en diseñar una nueva distribución de planta

procesadora de minerales no metálicos de 20 ton/día, con equipos nuevos, en otro

local en una zona industrial ya que la actual planta se encontraba ubicada en un área

urbana provocando excesivo ruido, polución y vibración que producen las maquinas

mineras las cuales son consideran nocivas y atentan contra la tranquilidad de los

Page 22: aplicando el método SLP”

- 8 -

pobladores. Para realizar el diagnóstico general de la empresa fueron aplicadas las

herramientas de Análisis operacional, Análisis FODA, Diagrama Causa –Efecto,

Diagrama del proceso, Diagrama de Flujo-recorrido. Por ello el autor al aplicar método

SLP, esta metodología permitió reubicar y adquirir una maquinaria procesadora para

reducir el tiempo de molienda, los costos por mantenimiento, aumentando así la

rentabilidad, disminuyendo las pérdidas de material y también se mejoró las

condiciones de trabajo [10].

Tema: Análisis y diseño de la distribución de planta de una empresa textil. Esta planta

textil posee espacio insuficiente y limitado para realizar sus actividades productivas

generando que no se pueda satisfacer la demanda de los clientes. Por ello se aplica

el método SLP Para lograr una mejora y optimización de los procesos, distribución de

áreas, recorrido. Como resultado del nuevo diseño obtuvieron una mejora significativa

de sus procesos productivos en un 52.8% [11].

Tema: Rediseño de distribución para reducir el costo de movimiento de materiales en

la empresa de calzado “Paola Della Flores “. La investigación propone ejecutar el

método SLP, ya que la actual distribución es ineficiente con tiempos prolongados y

desperdicios de materiales, existiendo también movimientos excesivos de materiales

por lo que acrecentaba el tiempo de producción por consecuencia llegando a

representar entre el 15% y 20% del salario total de los trabajadores. Con la aplicación

del método se redujo costos, tiempo e incremento la productividad en un 40% [12].

Tema: Diseño y distribución de planta en la empresa textil Wilmer sport SRL. Presenta

problemas asociados en costos de movimiento de material y distancias entre las áreas

operacionales. Emplearon el método SLP para las distancias recorridas por área y

Guerchett, histogramas sobre distancias recorridas por productos de mayor demanda,

costo/ beneficio de la distribución actual. Como resultados obtuvieron una mejor

distribución obteniendo un ahorro de S/. 8,682.34 en costos de manejo de materiales

[13].

Page 23: aplicando el método SLP”

- 9 -

Tema: Redistribución de Planta del Área de Producción de la Empresa la Casa del

Tornillo S.R.L. La empresa presenta problemas que se centran en congestión de

materiales, retraso en despachos, tiempos de movimientos de materiales elevados,

paro de máquinas lo que conlleva a la baja productividad de la empresa. Haciendo uso

del método SLP el flujo de materiales fue mejor en un 35% en el área de producción y

minimizaron los desplazamientos en un 92%, esto permitió obtener un incremento en

su productividad, a su vez emplearon diagramas de operaciones, que les permitieron

representar gráficamente los procesos de producción actuales. Así mismo, con el

método de Guerchett se determinó espacios adecuados. [14].

Tema: Distribución de planta para incrementar la productividad de la empresa grifería

industrial y comercial NC S.R.L. Se hallaron los puntos críticos en el área productiva.

Para ellos hicieron uso del método SLP donde incrementaron la productividad en 29%,

se redujo recorridos y movimiento innecesarios. [15].

Tema: Distribución en planta y productividad en la empresa Molino el Virrey. La

empresa tiene varios problemas como desorden, ineficiente distribución de las áreas,

tiempos innecesarios en desplazamientos, congestionamiento de materia prima. Con

el método SLP se resolvieron los problemas y se obtuvo una mejora significativa en

las distancias con mejora en el proceso productivo. [16].

2.1.3. Ámbito local

Tema: Propuesta de mejora en la distribución de planta, gestión de almacenes y

talento humano de la fábrica de urnas del cementerio Parque de la Esperanza. La

investigación propone una redistribución de planta y de sus áreas, teniendo problemas

en el área de fabricación de urnas y el almacén, también existen traslados innecesarios

generando un mal flujo y retraso en la entrega de los pedidos. Con la metodología

SPL, se redujo las distancias en un 67%, demoras en 15%. Se obtuvo una reducción

del 5.51% por ciclo, eliminando las horas extra en un 25%, la producción aumentó un

25% [17].

Page 24: aplicando el método SLP”

- 10 -

Tema: Propuesta de redistribución de planta para el área almacén para reducir

tiempos, optimizar áreas de trabajo y flujo de materiales de una empresa de

comercialización y servicios en la ciudad de Arequipa. La investigación aplica

herramientas de ingeniería y políticas en el área logística como, las 5´s para mejorar

la ubicación y aprovechar mejor los espacios, diagramas de recorrido para reducir

tiempos de traslado y reubicación de la planta mediante el factor de distancia mínima

de recorrido y políticas de almacén como FIFO para la totalidad de materiales. Como

resultado se determinó el correcto flujo de materiales, reducción de tiempos, distancia

de los procesos al área de almacén, como la sección de compras locales en un 24%

tiempo y 76% distancia, con el área de recepción 36% en el tiempo , 47% en la

distancia, para el caso de despacho del cliente interno 16% tiempo y 89% de recorrido

[18].

Tema: Propuesta de diseño de la distribución de la planta de bocaditos y botanas de

la industria alimentaria. La distribución actual de la planta es ineficiente, por ello se

realizaron estudios de tiempos, distribución de puestos operacionales también se

desarrollaron herramientas como diagramas de procesos, recorridos y operaciones.

Diseñaron alternativas de distribución con el método SLP, donde obtuvo resultados

favorables en el área productiva del 14.60% [19].

Tema: Propuesta de redistribución de planta para una empresa de confección Textil.

El autor al realizar la investigación detalla la problemática con respecto a la deficiente

utilización del espacio, cuello de Botella del material en proceso, producción mínima

por tiempo y actividades operacionales. Se empleó el método SLP para una mejor de

distribución de planta [20].

Tema: Distribución de planta para mejorar los niveles de servicio al cliente de la nueva

sede de una empresa de revestimiento de equipos de minería en la ciudad de

Arequipa. Esta investigación propone el mejoramiento sobre el flujo de materiales,

reducción de tiempos de producción, así como lograr el tiempo de entrega y que se

Page 25: aplicando el método SLP”

- 11 -

cumplan con los tiempos de entrega. Se determinó como problema el espacio limitado

que evidencian movimientos innecesarios, generando que se invierta de manera

innecesaria tiempo, energía y mano de obra. Se utilizó el método SLP que permitió

establecer las relaciones de cercanía entre las áreas y el método de Guerchett para

calcular las dimensiones. De los resultados obtuvieron la reducción de tiempos

muertos por recorridos innecesarios y flujo de materiales, la reducción en el tiempo de

producción de 108.15 minutos y disminuyendo las distancias recorridas en 210 metros,

con lo que se mejoró el cumplimiento de tiempos de entrega en 11% [21].

2.2. Marco teórico

2.2.1. Diseño de planta

Este se encuentra definido como la ordenación física de los elementos que engloban

una instalación, comprendida por los espacios necesarios para el almacenamiento,

movimientos y actividades que se den en dicha instalación. ya existente o en

proyección [22].

2.2.2. Tipos de sistemas de producción

Por proyectos: Se caracteriza por que produce productos únicos los cuales poseen

gran cantidad de entradas.[23].

Talleres: Se desarrollan productos con infinidad características para una demanda

pequeña.

Batch: Se desarrollan productos en grandes lotes por lo cual las operaciones son

más especializadas, donde más de un operario o un mismo trabajador realiza la

actividad.

En Línea: Este produce pequeños lotes de productos con similitud de diseños

produciendo en volumen y en líneas.

Continuo: Aquí las líneas están más automatizadas. Se fabrica en altos volúmenes,

el movimiento es continuo en cuanto al material y es de alto nivel tecnológico” [24] .

Page 26: aplicando el método SLP”

- 12 -

2.2.3. Distribución de Planta

Engloba el ordenamiento de los espacios necesarios para el correcto flujo del material,

desplazamiento del personal, almacenamiento y actividades [22].

2.2.3.1. Objetivos de distribución de planta:

Se encuentra dado por el diseño y orden del área de trabajo, con la finalidad de ser

más económico, práctico y seguro para los trabajadores. También se debe ver la

reducción de los costos y tiempos empleados en la producción, tenemos los principales

como:[25].

Incremento en la producción.

Disminución de tiempos en la producción.

Minimizar el área ocupada.

Ajuste a los cambios futuros.

Maximizar la utilización de la maquinaria, mano de obra y servicios.

Seguridad de cada uno de los colaboradores.

Acortamiento en el tiempo de fabricación

Disminución en cuanto a la congestión de materia prima [26].

2.2.4. Principios Básicos de la distribución de planta

a. Principio de la integración de conjunto: hombre, materiales, maquinaria, trabajar

conjuntamente para alcanzar la mejor coordinación posible. [27].

b. Principio de mínima distancia recorrida: Esta debe ser que acorte la distancia

recorrida por el material y el personal en las áreas operacionales.

c. Principios de flujo de materiales: Se debe asignar las áreas operacionales de

manera que cada operación se realice en secuencia y orden.

d. Principio del espacio cúbico: Se debe considerar todo el espacio disponible, en

forma horizontal y vertical, sobre todo cuando no se posee marcación del espacio como

muros, techos, paredes, techos.

Page 27: aplicando el método SLP”

- 13 -

e. Principio de satisfacción y seguridad de los colaboradores: La forma de la

distribución debe ser segura para los colaboradores.

f. Principio de Flexibilidad: Se debe proporcionar cualquier reajuste necesario en el

ante nuevas situaciones [28].

2.2.5. Tipos de distribución de planta

Son de cuatro tipos, donde la diferencia entre estos son tres factores: proceso

productivo, producto y cantidad [29].

Por posición fija. – Seda cuando la materia prima, herramientas, maquinaria y el

personal está en lugar determinado y se fabrica con el material principal fijo en un

mismo lugar.

Por proceso. - Localizadas en una misma área, donde las operaciones que poseen

son similares y están agrupados según el proceso realizado.

Por producto o en línea. -En esta distribución el material se encuentra en

movimiento y las unidades siguen una misma secuencia de operaciones [30].

Por células o híbridas. - Esta se da cuando la distribución es por producto y por

proceso buscando facilitar el flujo y eficiencia en cuanto a la fabricación de

productos de una misma familia [31].

2.2.6. Factores que influyentes para la mejor selección de la distribución de

planta

Los factores de disposición de planta deben estar orientados a los esfuerzos para

obtener procesos de calidad, salud ocupacional, seguridad, y medio ambiente [32].

Factor material: Relacionado con la materia prima, insumos, piezas rechazadas,

desperdicios, materiales para mantenimiento y embalaje.

Factor maquina: Equipos de proceso, producción, tableros de control, maquinaria

de repuesto, mantenimiento, herramientas, etc.

Factor hombre: Mano de obra directa.

Page 28: aplicando el método SLP”

- 14 -

Factor movimiento: Se toma en consideración los desplazamientos de cada uno

de los materiales, equipo, etc. Tomando en consideración todos los aspectos

relacionados a las actividades.

Factor edificio: Relacionada con el estudio de la distribución, suelos, niveles de

pisos, vías de circulación, puertas de entrada y salida, ventanas, techos, etc.

Factor espera: Planeación correcta de desplazamientos y flujo de materiales.

Factor servicio: Buscar los factores involucrados en la producción Personal

organizado y dispuesto a la satisfacción.

Factor medio ambiente: Relacionado con el impacto ambiental, la gestión

ambiental.

Factor cambio: Implementación de tecnología, infraestructura, nuevas estrategias

de competencia, certificaciones. [33].

2.2.7. Métodología Slp (Systematic Layout Planning)

Este Metodología se basa en un cuadro operacional de fases, procedimientos y

normas que les permitan identificar, valorar y visualizar todos los elementos que

intervienen en un buen planeamiento dando una forma organizada de llevar la

planificación para la disposición de la planta. Se desarrollan cinco elementos básicos:

[22]

Producto (P): Compuesto por unidad de producción final, donde relaciona

características técnicas y posibles variaciones del diseño.

Cantidad (Q): Considera la variedad artículos que podrán ser producidos al

culminar la disposición de planta.

Recorrido (R): Serie de las operaciones.

Servicios (S): Correcto funcionamiento de cada área de la empresa.

Tiempo (T): Cálculos en cuanto a la elaboración de productos, tiempo de

fabricación, etc.

Page 29: aplicando el método SLP”

- 15 -

2.2.7.1. Fases del método SLP

Se mencionan cuatro pilares fundamentales:

Localización: Relacionado con el área geográfica donde se instalará la planta.

Disposición: Conjunto de pasos básicos para cada una de las actividades

,resaltando la actividad principal de la planta.

Disposición a detalle: Se detalla cada actividad principal, área o

departamento,utilizando herramientas de ingenieria.

Instalación: Ajustes necesarios ,culminacion del proyecto [34].

2.2.7.2. Procedimiento del Método SLP

Paso 1: Análisis producto/cantidad.-Tener en cuenta la producción de la pieza ,

cantidades, teniendo en consideracion un posible horizonte temporal;es posible

determinar el tipo de distribución partiendo de este punto.

Paso 2: Análisis del recorrido de productos.-Se determina la cantidad y

secuencia de movimientos de productos en las operaciones, relacionado con la

información del proceso productivo,volúmenes productivos, realizando gráficos y

diagramas sobre el flujo de los materiales.

Paso 3: Análisis de relaciones entre actividades.- Una vez identificado el

recorrido de las piezas, se desarrollara las interacciones entre las diferentes

actividades operacionales .utilizando códigos en letras: A (absolutamente

necesaria), E (especialmente importante), I (importante), O (importancia ordinaria)

y U (no importante)e indeseabilidad representada por la X.

Paso 4: Desarrollo del diagrama de relaciones de actividades.-Toda la

información obtenida y las relaciones entre las actividades debe ser plasmada en

dicho diagrama.buscando la mejor ordenación de las actividades relacionadas con

la información obtenida.

Page 30: aplicando el método SLP”

- 16 -

Paso 5: Análisis de necesidades / disponibilidad de espacios.-Realizar una

revisión de la cantidad de superficie, forma del área que fue destinada para cada

actividad.

Paso 6: Desarrollo del diagrama relacional para espacios.- En este paso se

utilizan símbolos por cada actividad.representados en escala, de manera que el

tamaño ocupado sea proporcional al área que se necesita para desarrollar dichas

actividades y el número de maquinaria.

Paso 7: Evaluación de alternativas de distribución de conjunto y selección

para la mejor distribución.- Despues del desarrollo de las posibles soluciones,

se debe seleccionar la mejor, para lo que es importante la correcta evaluación de

las alternativas [22].

2.2.8. Método Guerchett

Este método permite calcular la cantidad de espacio que necesita cada maquinaria,

equipo, mobiliario, almacenes, etc. Donde la superficie total (St) de cada una de las

áreas de trabajo viene a ser la suma de estos tres componentes: [35].

2.2.8.1. Superficie estática (Ss): Superficie ocupada físicamente por la maquinaria,

equipo, y muebles involucrados en el desarrollo de las actividades

productivas. Para obtener la superficie se multiplica el largo por el ancho de

los respectivos elementos.

𝑆𝑆 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜

2.2.8.2. Superficie de gravitación (Sg): Cálculo de máquinas, equipos, muebles que

se encuentran en el alrededor para buscar ubicar materiales y permitir la

realización de las actividades por parte de los trabajadores. El cálculo es a

partir del producto de la superficie estática (Ss) del elemento por el número

de lados (N) por donde se puede acceder a éste.

𝑆𝑔 = 𝑆𝑆 × 𝑁

Page 31: aplicando el método SLP”

- 17 -

2.2.8.3. Superficie de evolución (Se): Superficie de espacio que debe reservarse

entre puestos de trabajo para el correcto desplazamiento de personas y

materiales.

𝑆𝐸 = (𝑆𝑆 + 𝑆𝑔) × 𝐾

Algunos valores de “k” son dados para diferentes tipos de la industria (altura media de

los hombres u objetos desplazados sobre el doble de la cota media de las maquinaria

o muebles). [36]

𝑘 = 𝐻𝑚2 𝐻𝑓

Consideraciones:

En cuanto a los operarios se toma en cuenta una superficie estática de 0,5 m2 y una

talla promedio de 1,65 m en Perú. [35].

2.2.9. Herramientas y recopilación de datos

2.2.9.1. Diagrama de análisis de proceso

Describe actividades específicamente relacionadas al proceso productivo y que

factores intervienen en cada uno de los procesos: [37]

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1 Simbología diagrama de análisis de proceso

Page 32: aplicando el método SLP”

- 18 -

2.2.9.2. Diagrama de recorrido

Este diagrama representa gráficamente el DAP en la planta, donde se realiza el

proceso. En consecuencia, se debe plasmar la simbología del DAP sobre el Layout de

la planta. Al hacer esto, se evidencia los lugares donde ocurren las actividades

previamente identificadas [38].

2.2.9.3. Diagrama de Pareto

Representación gráfica de cada uno de los datos obtenidos del problema. Está basado

en el 20% de las variables que causan el 80% de los efectos.

Pasos:

Designar un tiempo determinado para poder recabar los datos obtenidos.

Realizar una hoja de trabajo con la finalidad de recopilar datos.

Recabar la información frecuente de manera descendente.

Plasmar los datos en la gráfica de Pareto.

Plasmar la línea acumulativa desde cero. La línea acumulativa culmina cuando el

porcentaje es de 100%.

Dibujar una línea paralela al eje horizontal si la frecuencia acumulada es del 80%

Ventajas del diagrama de Pareto:

Proporciona el nivel de problemas se deben resolver primero

Plasma en forma ordenada la ocurrencia de mayor a menor.

Es la primera fase para hacer las mejoras.

Ayuda a la toma de decisiones [39].

2.2.9.4. Diagrama de Ishikawa

Esta herramienta permite ubicar las diferentes causas que influyen en un determinado

problema. Entre una de sus características se observa que el problema se coloca al

Page 33: aplicando el método SLP”

- 19 -

lado derecho del diagrama y los efectos surgirán de causas principales resumidas en

las conocidas 6 M como son:

Mano de Obra: representa el factor humano relacionado con la producción.

Métodos: teoría utilizada para poder generalizar el problema.

Maquinaria: bienes y servicios.

Materiales: cadena de suministro, materias primas.

Mediciones: Inspección de un producto, equipo, etc.

Medio ambiente: relacionado con los valores naturales y sociales relacionados

con un determinado lugar.

Pasos:

Definir el problema: El problema central representa la cabeza del pescado.

Determinación de las causas: Sobre la línea en la que este problema, salen

flechas relacionadas con las 6 M.

Participación de los integrantes: Causas que están relacionadas a la idea que se

propuso.

Verificación de las ideas: dada por la “espina” con mayor frecuencia de causas y

se dan prioridad a la más recurrente [39].

2.2.10. CORELAP

Este Método fue desarrollado en el año 1967, se utiliza una tabla con relaciones

basadas entre los departamentos como entrada, el usuario coloca los pesos de

acuerdo a las relaciones que existe entre cada una de las áreas de la empresa. La

distribución se obtiene mediante el cálculo del Ratio total de proximidad (TCR) de los

departamentos de la empresa. Para valor del TCR viene a ser la suma de los valores

numéricos asignados a cada una de las relaciones en el gráfico.

Pasos:

1. Determinación del departamento con mayor TCR.

Page 34: aplicando el método SLP”

- 20 -

2. Revisión si es que existe un empate el valor de TCR:

Máximo TCR

Máximo área del departamento

Número menor del departamento

3. Proceso iterativo

Seleccionar el departamento con el máximo ratio de proximidad

4. Proceso de colocación:

El primer departamento es ubicado en el centro.

Evaluar todas las situaciones.

5. Evaluación:

Evaluación de la mejor opción para la definición del plano. [40]

2.2.11. Software Arena

Este software tiene como principal característica la programación necesaria en de un

modelo. Este verifica los cambios y rediseños relacionados a suministros, procesos,

distribución, logística, sistemas de servicio, almacenaje. En cuanto a sus funciones

realiza análisis sobre el tipo de manufactura, tomando en cuenta el transporte. Posee

las siguientes zonas específicas:

a) Flujo del modelo. - En esta ventana se observa animaciones de las simulaciones

y sus respectivos gráficos.

b) Hoja de cálculo. -Se comprueba y modifica los parámetros de los procesos y

entidades.

c) Barra de Proyectos. -Contiene módulos importantes para el desarrollo del

modelo. Este software hace posible:

Modelar y simular.

Visualizar operaciones en gráficos de animación de forma dinámica.

Analizar alternativas y elegir de manera segura la mejor opción [41].

Page 35: aplicando el método SLP”

- 21 -

Tabla1 Operacionalización de Variables

TIPO DE VARIABLE VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA

Número de Ordenes de servicio de mantenimiento ejecutadas al año Cumplimiento del servicio (%)

Número de solicitudes de mantenimiento rechazadas al año Tasa de rechazo(%)

Eficiencia Tiempo de Operación Diagrama de Analisis de Proceso

Utilización de áreas Área ocupada Método Guerchet

Costo de operación Costo / Hora Hombre Sofware Arena

“Diseño del área de trabajo para una empresa de servicios

de mantenimiento y reparación de componentes de

maquinaria pesada aplicando el método SLP”

Distribución

Capacidad de planta

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

INDEPENDIENTE Estaciones de trabajo

DEPENDIENTE

Tiempo de recorridos Métodologia SLP

2.2.12. Variables

2.2.12.1. Variable independiente

Diseño del área de trabajo para una empresa de servicios de mantenimiento y

reparación de componentes de maquinaria pesada aplicando el método SLP.

2.2.12.2. Variable dependiente

Estaciones de trabajo

2.2.12.3. Operacionalización de variables

Fuente: elaboración propia

Page 36: aplicando el método SLP”

- 22 -

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1 Metodología

3.1.1 Tipo y diseño de la Investigación

La siguiente investigación será de tipo Descriptivo-Aplicado porque analiza la situación

actual en la se encuentra la distribución de planta y los procesos operacionales de la

empresa brindando una solución correspondiente a la problemática.

Es de diseño Cuantitativo – No experimental, porque no existe alguna manipulación

de las variables quiere decir que la variable independiente no es alterada así mismo

se observa los procesos de manera natural para posteriormente analizarlos.

3.2 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos Observación: Se determinarán áreas de trabajo, tiempo operacional y distancias

recorridas por cada estación de trabajo que actualmente tiene la empresa.

Análisis documental: Se revisará y consultará sobre los datos de la empresa,

archivos de los mantenimientos, archivos de las fichas de cada maquinaría, etc.

Page 37: aplicando el método SLP”

- 23 -

Entrevista: Se realizará entrevistas al jefe de producción y operarios de la

empresa respectivamente; realizándose preguntas concretas relacionadas a las

funciones y/o actividades laborales y manejo de las máquinas, equipos existentes.

3.3 Población y Muestra

Población: En cuanto a la población estará determinado por las estaciones de

trabajo que se necesitan para la realización de las 3 distintas órdenes de servicio

de mantenimiento considerando que cada estación de trabajo involucra:

maquinarias, equipos, herramientas y operarios según corresponda.

Análisis de datos: Para elaborar el análisis de los datos del nuevo diseño y de la

distribución de planta se utilizará diferentes herramientas tales como el diagrama

de análisis de procesos, el diagrama de Pareto, Diagrama de recorridos y diagrama

Ishikawa.

3.4 Etapa de Metodología y Análisis

Etapa 1: Levantamiento y Análisis de información

Se realizó la observación directa de cada uno de los procesos operacionales

realizados en la empresa, para identificar y poder estudiar el tipo de proceso, para lo

cual se realizó un diagnóstico que involucra el área de trabajo y el funcionamiento de

las estaciones con el fin de ver y analizar el recorrido en el área operacional. Esta

etapa involucra una entrevista, la primera de ellas fue realizada al gerente de la

empresa, jefe de producción y operarios, realizando preguntas referidas a sus

funciones laborales, manejo de las máquinas y equipos existentes, con la finalidad de

conocer detalladamente las áreas operacionales de trabajo, funciones de cada

máquina. Se identificaron los diferentes departamentos y las áreas de trabajo de la

empresa con la finalidad de realizar un Layout inicial de la empresa. Calcular la

superficie total actual de la empresa, máquinas y equipos. Esta actividad se realizará

Page 38: aplicando el método SLP”

- 24 -

de forma presencial en donde se harán medidas de los departamentos y las áreas de

trabajo.

Etapa 2: Aplicación y adaptación de la Metodología SLP de acuerdo a la

realidad de la empresa

Previo al análisis realizado en la etapa anterior se procede a utilizar la información

obtenida para determinar el diagrama de relaciones de actividades donde se utilizará

el software CORELAP el cual permitirá ingresar los datos obtenidos en la entrevista y

del método Guerchett para estipular las áreas y el espacio requerido, después de tener

la opción de distribución se realizan los ajustes necesarios, como el caso de pasillos,

ambientes de trabajo, secciones, etc. Posteriormente se realizarán las pruebas y mejor

opción con la Aplicación del software Arena. Las actividades que se realizaran son:

Identificar los trabajos más representativos.

Identificar el recorrido realizado de las piezas de un componente.

Replantear los departamentos y áreas de la empresa

Calcular la superficie mínima.

Realizar la diagramación de las relaciones de cada una de las secciones.

Generar las mejores alternativas.

Etapa 3: Aplicación y validación del diseño, estaciones de trabajo y

condiciones de trabajo.

En este punto se utilizará el software computacional Arena se simulará y validará los

procesos operacionales actuales para los propuestos con la finalidad de obtener la

mejor distribución basada en los índices de cercanía respectivamente entre cada una

de las áreas operacionales, al obtener la mejor alternativa de distribución se procederá

a reordenar y plasmar las estaciones de trabajo, con objetivo de obtener el Layout final.

Page 39: aplicando el método SLP”

- 25 -

CAPITULO 4

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Situación actual de la empresa

Esta empresa se fundó el año 2012, esta organización que se especializa en el

mantenimiento y reparación de componentes de maquinaria pesada para la minería,

actualmente la empresa realiza sus operaciones en un terreno alquilado de 400 m2 y

se encuentra ubicada en el distrito de Paucarpata en la Avenida Colonial 408 en la

ciudad de Arequipa.

Principales servicios brindados:

Mantenimiento y Reparación de componentes mineros.

Evaluación (Mecánico, Hidráulico y eléctrico).

Cambio de componentes Overhaul (Motor, Transmisiones, Convertidores,

Diferenciales, Reducciones, Mandos Finales y Frenos)

Soldaduras especiales Arco eléctrico, Tig, Mig, Mag. (Acero Inox, Aluminio y

Fierro Fundido).

Esta empresa ofrece el servicio de mantenimiento a las siguientes empresas:

Compañía Minera Antapaccay S.A.

Page 40: aplicando el método SLP”

- 26 -

PERSONAL CANT. FUNCIONES

Gerente General 1 Liderar y coordinar las funciones de la empresa.

Gerente de producción 1 Gestionar los materiales y los trabajadores.

Contador 1 Realizar libros contables de la empresa, pago al personal, etc.

Asistente de producción 1 Gestionar, coordinar y proporcionar el material para las actividades.

Técnico Mecánico 4 Diagnosticar, reparar y ajustar distintos tipos de maquinaria y puesta en marcha y reparación de componentes mineros, etc.

Soldador 3 Interpretar ordenes de trabajo y planos de fabricación.

Tornero 3 Rectificar las piezas y los componentes mecánicos de acuerdo a las especificaciones indicadas en el área.

Ayudante Mecánico 2 Realizar tareas asignadas por su superior.

Tabla2 Funciones del Personal

Ferreyros S.A.

Esco Perú S.R.L.

4.1.1. Visión de la empresa

Ser una empresa reconocida y líder en su rubro que logrará satisfacer las necesidades

de todos sus clientes brindando servicios garantizados mediante conocimientos,

servicios y de soluciones integrales con una organización con cultura de éxito.

4.1.2. Misión de la empresa

Brindar excelencia en los diferentes servicios especializados brindados con

excelencia, buscando la más alta participación en el mercado minero utilizando,

conocimientos y un gran equipo de trabajo que se encuentra altamente calificado

buscando siempre la satisfacción de los clientes. En la tabla 2 se detalla las funciones

principales del personal:

Fuente: elaboración propia

Page 41: aplicando el método SLP”

- 27 -

Asistente de Producción

ContadorGerente de Producción

Gerente General

SoldadorMécanico Tornero

Ayudante

4.1.3. Estructura organizacional

La empresa tiene el siguiente diagrama organizacional, como se detalla en la

ilustración 2.

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 2 Estructura Organizacional

Page 42: aplicando el método SLP”

- 28 -

4.2. Distribución actual de las áreas de la planta

Se identificó cada uno de los departamentos organizacionales y los respectivos centros

de actividad. La empresa cuenta con los siguientes departamentos: Oficina

administrativa y Área operacional. La presente investigación está enfocada

básicamente en el área operacional de la empresa.

Las áreas de esta empresa actualmente están distribuidas de forma empírica, no existe

un modelo adecuado en base a los procesos operacionales; con el transcurso del

tiempo la empresa ha añadido nuevas máquinas e implementado nuevos

procedimientos; nunca se elaboró una investigación para determinar la distribución

más óptima.

La empresa en el año 2018 adquirió un terreno de 1000 m2; en el cual este proyecto

busca principalmente una adecuada distribución de planta, donde se optimice el

tiempo de traslado y exista un mejor dinamismo entre los procesos operacionales.

La construcción actual donde se encuentra la empresa es un terreno alquilado de

construcción de material noble, siendo sus dimensiones de 27.02 x 14.80 metros, de

forma rectangular, con una superficie aproximada de 400 metros cuadrados y

contando con una sola entrada y salida como se aprecia en la ilustración 3.

Page 43: aplicando el método SLP”

29

Ilustración 3 Layout actual de la Planta

Page 44: aplicando el método SLP”

30

4.2.1. Áreas administrativas

Actualmente existe solo una oficina administrativa dentro de las instalaciones de la

planta, la cual es compartida por el gerente de la empresa y contabilidad, tiene una

dimensión aproximada de 10.5 m2.

4.2.2. Área de operaciones

El área de operaciones tiene una dimensión aproximada de 346.9 m2, esta área

contempla 4 secciones operativas como se evidencia en la ilustración 3:

Sección de montaje y desmontaje

Sección de mecanizado

Sección de soldadura

Sección de pintura

4.2.2.1. Sección de montaje y desmontaje

En esta sección se recepcionan los componentes que llegan de mina para su

respectiva evaluación, posterior desmontaje. En esta sección también se arman lo

componentes para el respectivo envió a la mina; la sección tiene un área aproximada

de 51.1 m2.

En esta sección también se encuentra el área de lavado el cual tiene un área aproxima

de 20 m2; esta zona se encuentre congestionada de componentes, herramientas y

otros. En esta sección se utiliza un montacarga para poder movilizar los componentes;

en esta sección normalmente esta un operario y cuando la pieza es pesada se requiere

de un operario más.

Page 45: aplicando el método SLP”

31

Fuente: Empresa

Fuente: Empresa

Ilustración 4 Sección de Montaje y Desmontaje

Page 46: aplicando el método SLP”

32

Ilustración 5 Área de Tronzado

4.2.2.2. Sección de mecanizado

En esta sección se realizan actividades que consisten en el maquinado realizado el

arranque de viruta con la finalidad de separar el material de una pieza, dando lugar a

un desperdicio o viruta. En esta sección se realizan tres tipos de procesos:

Desbaste: Proceso para asemejarse a las dimensiones que se requieran.

Acabado: Busca dar un acabado superficial de cada una de las piezas.

Rectificado: Busca dar el acabado y medidas precisas a la pieza.

La sección de mecanizado comprende 8 áreas que se detallaran a continuación:

4.2.2.2.1. Área de tronzado:

En esta área operacional se da la actividad de medir y cortar el fierro, de acuerdo a la

forma del material. En dicha área se observa una actividad “fija” y una “variable” que

está dada por los requerimientos necesarios para realizar la actividad. En la actividad

fija esta la máquina tronzadora como se puede apreciar en la ilustración 5 y la actividad

variable esta la improvisación de un mesón donde se cortan diversas planchas. Cabe

mencionar que esta actividad es montada dentro de la sección cuando existe trabajos

pendientes y acumulados, el espacio en esta área es limitado; en esta área trabaja un

solo operario, el área mide aproximadamente 13m2.

Fuente: empresa

Page 47: aplicando el método SLP”

33

4.2.2.2.2. Área de Tornería:

En esta área se realizan las piezas de metal para los componentes mineros a través

de los tornos, actualmente la planta cuenta con dos actividades fijas, como: dos tornos,

cabe mencionar que solo uno de los tornos está operativo y el otro torno no se

encuentra operativo por falta de espacio por esa razón el otro torno se encuentra

ubicado en el área de soldado como se puede apreciar en la ilustración N°3 ; cuando

la empresa tiene mucho trabajo se arma un mesón improvisado (movible). En esta

área trabaja un operario, esta área mide aproximadamente 30.5 m2.

Fuente: empresa

4.2.2.2.3. Área de Fresado: En esta área se encuentra una fresadora fija la cual

permite taladrar las piezas de los componentes, mediante brocas de

diferentes tamaños, también existe una fresadora nueva, pero por falta de

espacio esta no está operativa y se encuentra ubicada en el área de

Ilustración 6 Área de Tornería

Page 48: aplicando el método SLP”

34

soldado detallado en la ilustración N° 3; esta área es de aproximadamente

23 m2.

Tampoco esta área cuenta con un mesón de trabajo para poder colocar y

leer los planos de las piezas de los componentes. En esta área trabaja un

solo operario.

Fuente: empresa

4.2.2.2.4. Área de taladrado: En esta área esta un taladro que permiten llevar a cabo

operaciones de punteo, perforación y taladrado de piezas metálicas. En

esta área labora un operario, mide aproximadamente 9.8 m2.

Ilustración 7 Área de Fresado

Page 49: aplicando el método SLP”

35

Ilustración 8 Área de taladrado

Fuente: empresa

4.2.2.2.5. Área de esmerilado y cepillado:

Esta área cuenta con un esmeril y dos cepilladoras metálicas, donde se

pule, corta y afila cualquier metal; y cuenta también con un mesón de

trabajo para la realización de diferentes tareas la cual se encuentra

congestionada con material de trabajo ya que no cuentan con andamios

para colocar los materiales. En esta área labora un solo operario y mide

aproximadamente 5 m2.

4.2.2.2.6. Área de mandrinado: Esta área cuenta con una mandrinadora; tanto

como para mandrinado de desbaste o mandrinado de precisión donde se

amplía o mejorara la calidad de agujeros, esta área mide aproximadamente

20.1 m2.

Page 50: aplicando el método SLP”

36

Cerca de esta área se encuentran ubicados los montacargas y un taladro

vertical no operativo como se puede apreciar en la ilustración N°9, lo que

dificultad realizar el trabajo al operario.

Fuente: Empresa

4.2.2.2.7. Área de metalizado: En esta área se utiliza un equipo metalizador de

pulverización donde permite al soldador colocar precisamente tanto más o

menos metal, según sea necesario sobre la superficie deseada y repara las

partes desgastadas de la pieza, salvar componentes mal maquinados y

mejorar la resistencia al desgaste, en esta área trabajo un operario y el área

mide aproximadamente 8.4 m2.

Ilustración 9 Área de Mandrinado

Page 51: aplicando el método SLP”

37

Ilustración 11 Sección de Mecanizado

Fuente: empresa

Fuente: empresa

Ilustración 10 Área de Metalizado

Page 52: aplicando el método SLP”

38

4.2.2.3. Sección de soldadura: Esta sección se cuenta con dos máquinas de soldar

una de ellas es la máquina de soldar INOX, donde se realiza la soldadura

(TIG, MIG) y la otra máquina es para realizar el soldado de FIERRO, el área

donde se encuentran las máquinas de soldar mide 8.7 m2; esta sección

cuenta también con 2 mesones fijos los cuales miden 1.2 m2 y 0.6 m2. Esta

sección mide aproximadamente 103.4 m2. Donde trabajan 1 operario.

Fuente: empresa

4.2.2.4. Sección de Pintura: En esta sección se encuentra el área de pintura, donde

los componentes se pintan para su posterior entrega final, en la actualidad

esta zona se encuentra entre la oficina administrativa y la zona de recepción

Ilustración 12 Sección de Soldadura

Page 53: aplicando el método SLP”

39

y despacho de los componentes ya que es la única sección que posee

ventilación. En esta sección existe una actividad fija, que vendrían hacer un

mesón que mide 1.2m2, y un centro de actividad movible el cual se arma

cuando se tiene una gran cantidad de componentes mineros. Este trabajo

se utilizada una máquina de pintado. En esta sección labora un operario y

mide aproximadamente 43.5 m2.

Fuente: empresa

4.2.2.5. Almacén: Actualmente el almacén no está delimitado solo esta zonificado,

no es un ambiente separado de planta, en el cual se guardan algunas

máquinas de soldar, herramientas y equipos. Esta área mide

aproximadamente 43.8 m2.

Ilustración 13 Sección de Pintura

Page 54: aplicando el método SLP”

40

Fuente: empresa

Por otra parte, se encuentra un servicio higiénico para los trabajadores el cual tiene un

área de 4 m2.

Ilustración 14 Almacén

Page 55: aplicando el método SLP”

41

Ilustración 15 Área de recepción y despacho de componentes

Cabe mencionar dentro de la presente investigación que el área de recepción y

despachó de componentes de maquinaria pesada; tiene un área aproximada de 33.9

m2; esta se encuentra ubicada al lado del área de pintura y al ingreso a la planta como

se observa en la ilustración 15.

Fuente: Empresa

Page 56: aplicando el método SLP”

42

N° AREAS DE LA EMPRESA MEDIDA M2

1 AREA DE LAVADO 20

2 AREA DE MONTAJE Y DESMONTAJE 31,1

3 AREA DE RECEPCION Y DESPACHO 33,9

4 AREA DE PINTURA 43,5

5 AREA DE METALIZADO 8,4

6 AREA DE TALADRADO 9.8

7 AREA DE FREZADO 23

8 AREA DE TORNERIA 30,5

9 AREA DE ESMERILADO Y CEPILLADO 5

10 AREA DE TRONZADO 13

11 AREA DE MANDRINADO 20,1

12 AREA DE SOLDADURA 103,4

13 ALMACEN 43,8

14 OFICINAS ADMINISTRATIVA 10,5

15 SERVICIOS HIGIENICOS 4

400AREA TOTAL

Tabla3 Dimensión de las áreas de la empresa

La tabla 3 , muestra un resúmen de las dimensiones de cada área de la planta;cabe

resaltar que las areas se encuentran solo zonificadas de acuerdo al criterio del Gerente

General de la empresa.

Fuente :Elaboracion propia

Page 57: aplicando el método SLP”

43

ÁREAS MAQUINARIA CANTIDAD OPERARIOS

TORNERIA Torno 1 1

FRESADO Fresadora 1 1

TALADRADRO Taladro 1 1

Cepilladora 2

Esmeril 1

MANDRINADO Mandrinadora 1 1

Maquina soldar INOX 1

Maquina soldar FIERRO 1

METALIZADO Metalizadora 1 1

TRONZADO Tronzadora 1 1

PINTADO Máquina de pintar 1 1

LAVADO 1

MONTAJE Y DESMONTAJE 1

RECEPCION Y DESPACHO 1

12 12

ESMERILADO Y CEPILLADO

SOLDADO

TOTAL

1

1

Tabla4 Listado de maquinaría

En la tabla 4 se visualiza el resumen de máquinas utilizadas por areas y el número de

operarios que trabaja respectivamente dentro del area operativa de la empresa.

Fuente :elaboracion propia

4.3. Análisis de la situación actual de la empresa

Para poder conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa se

desarrollan detalladamente pasos siguientes:

Se realizó el diagrama de Pareto con la finalidad de establecer y conocer que

ordenes de servicios de mantenimiento tienen mayor participación desde el año 2012

hasta el 2018 dicha información fue brindada por el Gerente general y el Gerente de

producción de la planta.

Teniendo en cuenta las órdenes de servicios de mantenimiento que realiza la

empresa, se elabora los diagramas de Análisis de proceso y diagrama de Recorrido.

Page 58: aplicando el método SLP”

44

Asimismo se realizaron entrevistas al Gerente General , Asistente de Producción

y operarios donde se logro obtener la información necesaria acerca de los materiales

, las funciones de las maquinas,herramientas y el espacio que requieren para realizar

sus actividades operacionales. A continuación, se procede a desarrollar el análisis

descrito.

4.3.1. Análisis de las órdenes de servicio

La empresa trabajo con 3 órdenes de servicio de mantenimiento las cuales son:

Órden se servicio OVERHAUL. - Esta órden de servicio se caracteriza por que

se realiza el mantenimiento al componente dejándolo a cero horas; cabe

mencionar que al componente se le realiza un despiece y que cada una de estas

piezas se le realiza el mantenimiento y la reparación en las áreas operativas.

Órden de servicio SELECTIVO. -Esta órden de servicio se caracteriza por que el

mantenimiento se focaliza de acuerdo al diagnóstico que realiza el operario

especialista al componente; el cual consiste en el cambio de una o más piezas del

mismo.

Orden de servicio PUNTAL- Esta órden de servicio se caracteriza por que el

mantenimiento del componente está definido por el usuario el cual consiste en el

cambio de una pieza o más piezas.

Seguidamente se determinó la frecuencia para los 3 tipos de órdenes de servicio con

más realización, para ello se consideran los servicios de mantenimiento realizados

desde el año 2012 hasta el 2018 donde se resalta que en el año 2016 hubo un

incremento considerable de las órdenes de servicio debido al incremento de proyectos

mineros en la ciudad de Arequipa. Como se detalla en la tabla 5

Page 59: aplicando el método SLP”

45

Tabla5 Órdenes de Servicio Realizadas desde el año 2012 hasta 2018

Fuente: Elaboración propia

La tabla 6, muestra el número total de mantenimientos realizados por cada tipo de

órden de servicio. Como se puede apreciar el número total de mantenimientos desde

el año 2012 hasta el 1218 para las órdenes de servicio Overhaul fue de 105 órdenes

realizadas, en el caso de las órdenes de servicio selectivo fue de 79 mantenimientos

realizados y por último las órdenes de servicio puntual fueron de 38 manteamientos

realizados.

Fuente: elaboración propia

Tabla6 Mantenimiento de componentes por Ordenes de Servicio

Page 60: aplicando el método SLP”

46

Ilustración 16 Total de componentes de la Órden de Servicio Overhaul

Utilizando Pareto como se plasma en la ilustración 16 se representan los diferentes

componentes para una órden de servicio de mantenimiento OVERHAUL, siendo un

total de 105 reparaciones a los diferentes componentes, resaltando el componente

FRONT AXLE 320XPC teniendo un acumulativo 18 órdenes de servicios de

mantenimiento desde el año 2012 al 2018 y cual será el representativo para el

desarrollo de nuestra investigación. El componente FRONT AXLE 320XPC, pertenece

a los diferentes modelos de motoniveladora

Fuente: Elaboración propia

Page 61: aplicando el método SLP”

47

Ilustración 17 Total de componentes de la Orden de Servicio Selectivo

Asimísmo la ilustración 17, detalla una órden de servicio de mantenimiento

SELECTIVO, siendo un total de 79 reparaciones a los diferentes componentes,

resaltando el componente TRANSMISIÓN DE ROTACIÓN 320XPC teniendo un

acumulativo 17 Órdenes de servicios de mantenimiento desde el año 2012 al 2018 y

cual será el representativo para el desarrollo de nuestra investigación. El componente

TRANSMISIÓN DE ROTACIÓN 320XPC , pertenece a los diferentes modelos de una

Perforadora.

Fuente: elaboración propia

Page 62: aplicando el método SLP”

48

Ilustración 18 Total de componentes de la Orden de Servicio Puntual

Por último en este diagrama de Pareto se representan los diferentes componentes

para una órden de servicio de mantenimiento PUNTUAL, siendo un total de 38

reparaciones a los diferentes componentes, resaltando el COMPONENTE

DIFERENCIAL 988B teniendo un acumulativo 12 Ordenes de servicios de

mantenimiento desde el año 2012 al 2018 y cual será el representativo para el

desarrollo de nuestra investigación como se detalla en la ilustración 18. El

COMPONENTE DIFERENCIAL 988B , pertenece a los diferentes modelos de un

cargador Frontal Caterpilar .

Fuente: elaboración propia

Conclusión:

De acuerdo al análisis realizado el componente que sobre sale por cada tipo de orden

de servicio de mantenimiento es:

Orden Overhaul: Front Axle 320xpc

Orden Selectivo: Transmision de Rotacion 320xpc

Orden Puntual :Componente Diferencial 988b

Page 63: aplicando el método SLP”

49

Figura 1 DOP para el componente FRONT AXLE

4.3.2. Descripción del diagrama de operaciones del proceso por tipo de orden

de servicio de mantenimiento

Considerando la utilización de Pareto de acuerdo al punto anterior se procederá a

realizar los diagramas de operaciones por cada componente representativo de cada

orden de servicio.

A.- Descripción del proceso del servicio de mantenimiento OVERHAUL: Para

realizar esta descripción sea utilizado el componente FRONT AXLE por ser el más

representativo de este tipo de órden de servicio como se observó en el diagrama de

Pareto en la ilustración 16.

Fuente: Elaboración propia

Page 64: aplicando el método SLP”

50

Figura 2 DOP para el componente Transmisión de Rotación 320

B.- Descripción del proceso del servicio de mantenimiento SELECTIVO: Para

realizar esta descripción sea utilizado el componente de transmisión de rotación

320XPC siendo el más representativo de este tipo de órden de servicio como se

observó en el diagrama de Pareto en la ilustración 17.

Fuente: Elaboración propia

Page 65: aplicando el método SLP”

51

Figura 3 DOP para el componente Diferencial 988B

C.- Descripción del proceso del servicio de mantenimiento PUNTUAL: Para

realizar esta descripción sea utilizado el componente DIFERENCIAL 988B por ser el

más representativo de este tipo de orden de servicio según el diagrama de Pareto en

la ilustración 18.

Fuente: Elaboración propia

Page 66: aplicando el método SLP”

52

Ilustración 19 Diagrama de Recorrido de las

Ordenes de Servicio de Mantenimiento

En la ilustración 19 se visualiza el recorrido que realizan las tres órdenes de servicios de mantenimiento para cada uno de los

componentes más representativos que realiza la empresa.

Fuente: Elaboración propia

Page 67: aplicando el método SLP”

53

En la ilustración anterior, el recorrido que se realiza en el caso de una orden de servicio

de mantenimiento OVERHAUL al componente es el más largo ya que involucra la

mayoría de las áreas operativas y máquinas operacionales de la empresa a diferencia

de las otras dos órdenes de servicio.

Para el caso de la orden se servicio de mantenimiento SELECTIVO las actividades

operacionales se centran en el área de montaje y desmontaje dando lugar a que esta

área se encuentre limitado lo que genera que esta área se encuentre aglomerada de

piezas, herramientas, materiales y de componentes, a su vez éste recorrido involucra

el área de frezado y al solo tener en esta área una fresadora operativa el tiempo

operacional es más largo.

En el caso de una orden de servicio de mantenimiento PUNTUAL se evidencia en la

ilustración que se realizan desplazamientos innecesarios y largos que van desde el

área de montaje y desmontaje hacia el área de mecanizado generando que las

actividades operacionales se realizan en más tiempo y a consecuencia de ello en

ocasiones la empresa tuvo que pagar penalidades por no entregar el componente en

la fecha indicada al cliente.

Page 68: aplicando el método SLP”

54

Figura 4 DAP para el Componente Front Axle

4.3.3. Descripción del diagrama de análisis del proceso por tipo de orden de

servicio de mantenimiento

A. Diagrama de Análisis de Proceso detallado de una orden de servicio

Overhaul: Este diagrama detalla las operaciones e inspecciones, demoras,

transportes y almacenamiento que se realizan. Cómo se detallan en la figura 4.

Page 69: aplicando el método SLP”

55

OPERACION INSPECCION TRANSPORTE DEM ORA ALM ACEN

12 7 9 3 1 31

TIEMPO TOTAL MIN 8100 1680 410 45 0 10235

RECORRIDO EN METROS 144.83 144.83

TOTAL

OPERACIONES

Fuente: Elaboración propia

En la figura 4. Se visualiza que el tiempo empleado para el componente FRONT AXLE

según nuestro diagrama de actividades para realizar el servicio de mantenimiento para

un Overhaul es de 10235 minutos o 170.58 en horas, del cual el 4% representa al

transporte de piezas y desplazamientos innecesarios a consecuencia de no tener una

hoja de ruta definida por una inadecuada distribución debido al espacio.

Sin embargo, el 79% del tiempo utilizado es de operación ya que cada pieza del

operador requiere un tiempo determinado en cada máquina y actualmente por el

espacio insuficiente no se puede instalar las máquinas nuevas adquiridas que

ayudarían bastante agilizar el proceso, así mismo cabe mencionar como se indican en

las observaciones de la figura 4, que algunas de las operaciones son realizadas por

un solo operario el cual se toma más tiempo de lo planeado que viene a hacer de

13170 min. O también 219 horas aprox. Con una distancia recorrida de 144.83m.

Page 70: aplicando el método SLP”

56

AREA FICHA N 1 FECHA:

OPERARIO:

OPERACIÓN

DISTANCIA

OPERACION INSPECCION TRANSPORTE DEM ORA ALM ACEN METROS

1 Traslado de recepcion al área de lavado 1 45 11.6OCASIONALMENTE SE DEMORAN POR CONGESTION

EN DE COMPONENTES EN EL AREA DE LAVADO

2 Lavado 1 60

EL LAVADO DE MANERA MANUAL POR 01 OPERARIO,

DEMORA MAS DE LO PLANEADO POR TENER CUIDADO

CON OTROS COMPONENTES

3desmontaje de piezas Transmisión de

rotación1 480

POR 01 OPERARIO DESMONTAJE DEMORA MAS DE LO

PLANEADO, ESPACIO OCUPADO POR OTRO OPERADOR

DIFICULTA SU OPERACIÓN

4 Traslado para evaluar los engranajes 1 25 5.2

5 Evaluacion de los engranajes 1 720

6 Traslado para evaluar los rodamientos 1 18 5.6

7 Evaluacion de los rodamientos 1 720

8 Ensayos no destructivos 1 360POR 01 OPERARIO , ENSAYOS REQUIEREN DE MAS

TIEMPO, DEMORA PROPIO DE LA OPERACIÓN

9 Seleccion de piezas para el montaje 1 30

10 Traslado de piezas para montaje 1 60 8.3

11Montaje

1 1920

POR 01 OPERARIO, El MONTAJE MAS DE LO PLANEADO

PORQUE SUS PIEZAS SON REMOVIDAS A OTRO

LUGAR

12Pruebas mecánicas de Transmisión de

rotación1 1440 PRUEBAS DE OPERACIÓN PROPIOS DEL COMPONENTE

13Traslado al área de recepción y

Despacho1 45 15.65

14 Traslado a almacén 1 45 20.8

15 Almacén 1 -

5 3 6 0 1 5968 67.15

OBSERVACIONES

ORDEN DE SERVICIO SELECTIVO

COMPONENTE TRANSMISION DE ROTACON 320XPC

05/12/2019

PROCESOS ITEM DESCRIPCION

PROCESOS DE MANTENIMIENTO SELECTIVO DE TRANSMISION DE ROTACON 320XPC

METODO : ACTUAL

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ORDEN DE SERVICIO SELECTIVO

Total de Actividades de Proceso Completo

TIEMPO TOTAL

MIN

DESMONTAJE

MONTAJE

TALLER DE MANTENIMIENTO METAL MECÁNICA

OPERACION INSPECCIONTRANSPORTE DEM ORA ALM ACEN

5 3 6 0 1 15

TIEM PO TOTA L M IN 4260 238 4498

R EC OR R ID O EN M ETR OS 67.15 67.15

TOTA L

OPER A C ION ES

B. Diagrama de Análisis de proceso detallado de una orden de servicio

Selectivo: Detalla además las operaciones e inspecciones los transportes,

demoras y almacenamiento. Como se observa en la figura 5.

Fuente: Elaboración propia

Figura 5 DAP para el Componente Transmisión de Rotación

Page 71: aplicando el método SLP”

57

En la figura 5 se evidencia el diagrama para el Componente TRANSMISIÓN DE

ROTACIÓN 320 XPC ,donde el total de tiempo entre operación y transporte es de 4498

minutos o 74.96 en horas, del cual el 5% representa al transporte de piezas y

desplazamientos innecesarios como consecuencia de no tener una hoja de ruta

definida, sin embargo el 95% del tiempo utilizado es de operación ya que cada pieza

del operador requiere un tiempo determinado en cada máquina y actualmente por el

espacio insuficiente no se puede instalar las maquinas nuevas las cuales permitirian

que se pueda agilizar el proceso operacional.

Como se puede apreciar en la figura 5 , algunas de las operaciones realizadas para

este componente se dan por un solo operario el cual se toma más tiempo de lo

planeado en realizar esta operación ya que sus piezas son removidas por otro operario

que necesitaba ese espacio, como se da tambien en el area montaje y desmontaje

donde existe demora más de lo planeado y en el caso de la operación de los ensayos

destructivos existe un gran porcentaje del tiempo en operación; con una distancia de

67.15 metros.

Page 72: aplicando el método SLP”

58

AREA FICHA N 1 FECHA:

OPERARIO:

OPERACIÓN

OPERACION INSPECCION TRANSPORTE DEM ORA ALM ACÉN

1 Traslado del componente de recepcion al área de lavado1

40 12.05OCASIONALMENTE SE DEMORAN POR CONGESTION EN

DE COMPONENTES EN EL AREA DE LAVADO

2 Lavado1

120EL LAVADO DE MANERA MANUAL POR 01 OPERARIO,

DEMORA MAS DE LO PLANEADO POR TENER CUIDADO

CON OTROS COMPONENTES

3 Desmontaje del diferencial 988B1

360POR 01 OPERARIO DESMONTAJE DEMORA MAS DE LO

PLANEADO, ESPACIO OCUPADO POR OTRO OPERADOR

DIFICULTA SU OPERACIÓN

4 Evaluacion y definicion del trabajo 1 1440

5 Traslado de los engranajes nuevos de almacen a fresado1

35 41.2

6 Selección de engranajes para fresado 1 15

7 Medicion / Calibracion 1 480

8Maquinado de los engranajes 1

180OPERACIÓN POR UNA MAQUINA, DEMAS PIEZAS EN

ESPERA PARA EL MANDRINADO

9 verificas las medidas 1 60

10 Pulir las piezas 1 30

11 Traslado de piezas al Área de montaje 1 35 31.14

12Montaje 1

2880POR 01 OPERARIO, El MONTAJE MAS DE LO PLANEADO

PORQUE SUS PIEZAS SON REMOVIDAS A OTRO LUGAR

13 Pruebas mecánicas del Diferencial 988B 1 1440 LAS PRUEBAS MECANICAS PROPIO DEL COMPONENTE

14Traslado al área de recepción y Despacho 1

45 18.69

15 Traslado a almacen 1 40 17.66

16 Almacén 1 -

6 4 5 0 1 7200 120.74Total de Actividades de Proceso Completo

MONTAJE

PROCESOS ITEM DESCRIPCIÓN

DESMONTAJE

DISTANCIA

METROS

TIEMPO TOTAL

MIN

FRESADO

TALLER DE MANTENIMIENTO METAL MECÁNICA 05/12/2019

COMPONENTE DIFERENCIAL 988B

PROCESOS DE MANTENIMIENTO AL DIFERENCIAL 988B ORDEN DE SERVICIO PUNTUAL

OBSERVACIONES

METODO : ACTUAL

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ORDEN DE SERVICIO PUNTUAL

OPERACION INSPECCION TRANSPORTE DEM ORA ALM ACEN

6 4 5 0 1 16

TIEM PO TOTAL M IN 5010 195 5205

RECORRIDO EN M ETROS 120.74 120.74

TOTAL

OPERACIONES

C. Diagrama de Análisis de Proceso detallado de una orden de servicio

PUNTUAL: Este diagrama plasma las operaciones e inspecciones los transportes,

demoras y almacenamiento en la figura 6.

Fuente: Elaboración propia

En la figura 6. El diagrama es para el componente DIFERENCIAL 988B, donde el total

del tiempo entre operación y transporte es de 5205 minutos o 86.75 en horas, del cual

Figura 6 DAP para el Componente Diferencial

Page 73: aplicando el método SLP”

59

el 4% representa al transporte de piezas y desplazamientos innecesarios todo ello se

debe a que el espacio actual de la empresa es limitado e insuficiente, sin embargo, el

96% del tiempo utilizado es de operación ya que cada pieza del operador requiere un

tiempo determinado en cada máquina y recorre una distancia es de 120.74 metros.

4.3.4. Diagrama de Ishikawa

Para poder determinar las causas que originan actualmente los problemas en el área

operacional de la empresa, se presenta el siguiente análisis para identificar las

principales causas; Las categorías utilizadas son: Medio Ambiente, Mano de Obra,

Maquinaria, Método, Medición, Materia. En esta parte de la investigación se recopila

la información del análisis de los diagramas presentados anteriormente. Como se

muestra en la ilustración 20.

Page 74: aplicando el método SLP”

60

Ilustración 20 Diagrama Ishikawa

Fuente: Elaboración propia

Page 75: aplicando el método SLP”

61

Ilustración 21 Área mal dimensionadas

4.3.4.1. Análisis del diagrama de Ishikawa

A. Medio Ambiente:

Áreas mal dimensionadas. – Actualmente las áreas operativas en la empresa se

encuentran mal dimensionadas en la actualidad para las máquinas y para las

actividades de los operarios, ya que inicialmente se realizó una distribución empírica

por el gerente y apoyo de terceros que no contemplaron el crecimiento de la

empresa a futuro, así mismo no contemplaron el crecimiento de las áreas como de

montaje, desmontaje, mecanizado, soldadura, pintura y almacén todo esto debido

al aumento de servicios de trabajo se nota claramente la falta de espacio para poder

distribuir correctamente sus componentes, equipos y operación, finalmente cabe

mencionar que los SS.HH. y la oficina no deberían estar exponiéndose a riesgos

químicos como se observa en la ilustración 21.

Fuente: empresa

Page 76: aplicando el método SLP”

62

Espacio entre maquinaria es estrecho. – Las máquinas como en el caso del área

de tornos como se muestran en la ilustración 22, no tiene un espacio calculado para

máquinas ni para el espacio requerido para la operación de la maquina propiamente

dicho; tampoco se consideraron espacios auxiliares de crecimiento, ya que no lo

contemplaron y no pueden expandirse porque el espacio es insuficiente, así mismo

en caso de algún incendio esto provocaría fácilmente las maquinas juntas se

quemen.

Ilustración 22 Área Operativa de la Empresa

Fuente: empresa

Page 77: aplicando el método SLP”

63

Ilustración 23 Espacios ajenos a la empresa

Utilización de espacios ajenos y auxiliares a la empresa. -Debido a que el

espacio en la empresa es actualmente limitado e insuficiente para el desarrollo de

sus actividades operacionales se están utilizando espacios ajenos como por

ejemplo se están realizando trabajos en la calle detallado en la ilustración 23.

Fuente: empresa

Page 78: aplicando el método SLP”

64

Ilustración 24 Espacios Auxiliares a la empresa

Así también la empresa deriva algunos trabajos a otros locales por servicios puntuales,

porque las operaciones ya no se pueden realizar cómodamente en las áreas

operativas como por ejemplo se da en la sección de mecanizado, a su vez el

aglomeramiento de componentes, piezas hace que estos componentes se dejen en

espacios ajenos a las instalaciones de la empresa todo ello por falta de espacio

observado en la ilustración 24.

Fuente: empresa

Page 79: aplicando el método SLP”

65

Ilustración 25 Incremento y Aglomeración de personal.

B. Mano De Obra

Incremento y aglomeramiento del personal. –Cuando la empresa tiene

incremento de órdenes de servicio el aforo de personas sobre pasa en las áreas

operativas y como consecuencia se tiene que trabajar en mesas improvisadas y

fuera del área operacional de la empresa esto puede provocar algún accidente

entre ellos mismos y con las máquinas como se puede apreciar en la ilustración 25

.Cabe resaltar que normalmente son 12 operarios los que realizan las actividades

y cuando se da el incremento de trabajos llegan a duplicarse para abastecerse y

cumplir con el incremento de las órdenes de servicios de mantenimiento ,generando

la contratación de más trabajadores provocando el aglomeramiento y congestión de

los operadores.

Fuente: empresa

Page 80: aplicando el método SLP”

66

Ilustración 26 Recorridos Innecesarios

Operarios se aglomeran realizando recorridos innecesarios en áreas

operativas. Los trabajadores realizan desplazamientos innecesarios en las áreas

operativas repitiendo una y otra vez el mismo recorrido porque no tienen una hoja

de ruta definida para cada operación, no cuentan con esta información porque

actualmente algunas de las áreas se encuentran desorganizadas por falta de

espacio y se hace difícil definir un recorrido para los diferentes servicios, en el

diagrama de actividades que se desarrolló para un Overhaul como se puede

apreciar en la figura 4 ; nos da como resultado un recorrido y tiempo definido para

la operación, el cual deberían al menos establecer y cumplir para evitar pérdidas de

tiempo y aglomeramiento en las áreas.

Fuente: empresa

Page 81: aplicando el método SLP”

67

Ilustración 27 Desechos de Viruta

Operarios desechan y amontonan viruta en el piso. En las diferentes áreas

operativas de la empresa los trabajadores amontonan los residuos de viruta en el

piso porque no utilizan cilindros en las áreas que corresponden ya que estos se

encuentran localizados fuera de su alcance o los cilindros están llenos como se

muestra en la ilustración 27 y se les hace más fácil botarlo al suelo, la empresa se

acostumbró a desecharlos después pero ahora es distinto porque las condiciones

no son las mismas.

Fuente: empresa

Falta de criterio de los operarios al dejar los equipos electromecánicos en

áreas donde ellos consideran dejar. – Los trabajadores al no tener el espacio y

las mesas de apoyo en su área para los equipos que usaron, dejan los equipos en

lugares que no corresponden.

Page 82: aplicando el método SLP”

68

Ilustración 28 Equipos obsoletos

C. Maquinaria

Equipos electromecánicos obsoletos ocupan espacios operativos-. En las

áreas operativas se tienen equipos obsoletos ocupando espacios, no cuentan con

un programa de desechos de equipos creando un ambiente con acumulación de

equipos en espacios que no le corresponden, así mismo No cuentan con espacios

de depósitos, no tienen un área específica para depositar o almacenar sus equipos

que no les sirven ocupando un 15% del espacio del área operativa total.

Fuente: empresa

Page 83: aplicando el método SLP”

69

Equipos nuevos de mecanizado invaden áreas operativas. - La empresa con el

tiempo y los diferentes servicios de mantenimiento ha adquirido nuevos equipos de

mecanizado el cual no tienen un área definida y solo los usan cuando lo requieren

e invaden otras áreas operativas que se encuentran limitadas de espacio como se

muestra en la ilustración 29; por una Inadecuada distribución que inicialmente se

realizó empíricamente no proyectándose para ocupar espacios auxiliares que

requieran después.

Ilustración 29 Equipos Nuevos

Fuente: empresa

Page 84: aplicando el método SLP”

70

Ilustración 30 Componentes Reparados

Componentes reparados y por reparar ocupan espacios que no les pertenece.

Los componentes reparados que se encuentran en la sección de almacén a veces

llegan a juntarse con los componentes por reparar y son colocados en la sección

de montaje y desmontaje porque las áreas no se encuentran delimitadas

físicamente como se muestra en la Ilustración 30 y en ocasiones llegan a

aglomerarse y juntarse los componentes porque no hay una correcta distribución

de espacios, ya que debería existir una área para tener los componentes reparados

y en el área de montaje y desmontaje por la mayor cantidad de recorridos también

debería tener más espacio.

Fuente: empresa

Page 85: aplicando el método SLP”

71

Equipos electromecánicos móviles en desorden. - Los equipos no tienen un

espacio definido cerca de las áreas operativas ,se encuentran mal ubicados a veces

son puestos en el pasadizo, pasillos y en ocasiones en el piso de las máquinas ver

en la ilustración 31, una Inadecuada distribución porque las diferentes áreas

operativas como montaje y desmontaje, mecanizado, soldadura, pintura y almacén

ocupan un espacio de 68% del total de la planta y se encuentra distribuido

empíricamente desde sus inicios y finalmente la mayoría de equipos móviles que

se encuentran en desorden es porque no existen procedimientos de orden al

terminar la operación.

Fuente: empresa

Ilustración 31 Equipos electromecánicos móviles en desorden

Page 86: aplicando el método SLP”

72

Montacargas ocupan espacios de sección que no le corresponden. – En el

área de soldadura se está invadiendo un área de 35m2 por las 2 unidades de

montacargas porque las mismas no cuenta con un área de estacionamiento de

montacargas, y las unidades son guardadas en la sección de soldadura provocando

desorden por la falta de espacios como se muestra en la Ilustración 32 , también

se utiliza espacios ajenos como en el área de soldadura con 103.4 m2 del cual se

tienen dos montacargas ocupando la tercera parte de esa sección con 35m2 lo que

hace que el espacio del área se encuentre reducida para los equipos.

Fuente: empresa

Ilustración 32 Montacargas invaden áreas operacionales

Page 87: aplicando el método SLP”

73

D. Método

Dimensionamiento y organización empírica de las áreas de trabajo. - Las áreas

operacionales de la empresa están distribuidas de forma empírica es por eso que

los trabajadores no se siguen un modelo adecuado en base al proceso operacional;

ya que esta distribución es carente de conocimiento técnico especializado. Con el

transcurso del tiempo la empresa adquirió máquinas nuevas e implementadas

nuevos procedimientos; nunca se elaboró una investigación para determinar la

distribución más óptima. Un claro ejemplo es el tiempo que se emplea para cada

tipo de órden de servicio (para una órden Overhaul se emplea 10295 minutos o 171

horas y la distancia que se recorre es de144.83. metros, en el caso de una órden

de servicio selectivo se utiliza 5968 minutos o 99 horas y la distancia que se recorre

es de 67.15 metros y para la órden puntual 7200 minutos o 120 horas y 120.74

metros de recorrido).

Las áreas adjuntas no guaran relación. - La empresa no tiene registros de una

evaluación previa para el diseño de las áreas, no se consideró un método adecuado

y carecen de hojas de rutas de los diferentes servicios, por ejemplo, el recorrido que

se hace actualmente para ejecutar cada una de las actividades operacionales no es

el adecuado, como se muestra en la ilustración 3. El punto más crítico es el recorrido

que tiene que hacerse entre el área de montaje y desmontaje hacia el área de

mecanizado ya que durante el día estas tienen muchas interacciones; otra área que

tiene problemas es el área de pintura que tiene agentes contaminantes contra la

salud y se encuentra ubicada al lado de la oficina administrativa. Cabe resaltar

también que las secciones y las áreas operativas de la empresa no están

zonificadas correctamente y no cuentan con las respectivas señales de seguridad.

Page 88: aplicando el método SLP”

74

Fuente: empresa

Fuente: empresa

Ilustración 33 Áreas adjuntas sin relación

Page 89: aplicando el método SLP”

75

E. Medición

No existe un control del espacio utilizado. - Actualmente en el área operativa de

la empresa se desenvuelven 12 operarios, a lo largo de los años los procedimientos

han sido los mismos, por tanto, no existe un estudio sobre el control del espacio

utilizado en base al área operacional. Actualmente los operarios realizan las

actividades operacionales de manera incomoda por el espacio limitado a causa de

que los materiales, herramientas, están amontonados en espacios de tránsito o al

costado de las máquinas como se puede observar en la ilustración 34, dichos

elementos muchas veces no se recogen con efectividad y se quedan en la máquina

por un tiempo indeterminado lo que genera que el tiempo que se debe emplear para

el mantenimiento de un componente sea más largo.

Fuente: emp

Fuente: empresa

Ilustración 34 Áreas Operacionales de la Empresa

Page 90: aplicando el método SLP”

76

Tabla7 Máquinas Obsoletas

MAQUINARIA CANT.MAQ.

cepilladora 1

Fresadora 1

Torno horizontal 1

Máquina de soldar 1

Máquina de pintar 1

No existe un control y procedimientos de equipos obsoletos y dañados. - Con

respecto a este punto se obtuvo información sobre las máquinas que no se

encuentran operativas; están maquinas (torno, fresadora, sierra automática, etc.)

como se puede apreciar en la tabla 7. Por sus dimensiones ocupan gran espacio y

se encuentran ubicadas en la sección de soldadura limitando el trabajo de los

operarios.

Fuente: elaboración propia

No contemplaron el número de personas por cada área operativa. -La empresa

al no contar con un especialista para realizar la correcta distribución de la planta no

contemplaron el crecimiento de las áreas operativas lo que ocasionó que los

operarios no tengan el espacio físico de trabajo que se requiere como por ejemplo

para el traslado de un componente, manipulación correcta de las máquinas y

desplazamiento; generando congestión en cada área operativa.

Page 91: aplicando el método SLP”

77

Ilustración 35 Material Acumulado

F. Material

Material acumulado en exceso por requerimientos de servicios especiales.-

Actualmente en el área operacional de la empresa hay muchos elementos que

interfieren con el desarrollo correcto de las actividades operacionales, por ejemplo,

en el área de montaje y desmontaje se observan todo tipo de materiales y

herramientas acumuladas que van desde barras de fierro, láminas de zinc, aluminio,

bidones, cilindros con viruta, cables, partes de maquinarías, envases de pintura,

herramientas de mano de cortes, repuestos pequeños, tornillos, tuercas y una

volumen de electrodos, ocupando el 30 % del área de montaje y desmontaje (actual

área de montaje y desmontaje 51.1 m2).A causa del espacio limitado del terreno no

se cuenta con estantes; donde se pueda tener un correcto almacenamiento y

organización.

Fuente: empresa

Page 92: aplicando el método SLP”

78

Ilustración 36 Acumulación de viruta

Acumulación de viruta en áreas operativas. - Otro claro ejemplo de acumulación

se observa en cada una de las áreas operacionales donde no existe un adecuado

método de gestión de desechos de viruta; estás se encuentran acumuladas en

cilindros por largos periodos ocupando una gran cantidad de espacio; esto se da a

causa de que no existe un área determinada para colocar los desechos de la viruta

ya que el espacio actual de la empresa es limitado.

Fuente: empresa

Page 93: aplicando el método SLP”

79

Ilustración 37 Aglomeración de piezas en espera de maquinado

Piezas aglomeradas en espera para el maquinado.-Actualmente los

componentes que llegan de la mina para su respectivo mantenimiento a la empresa

son desarmados en diferentes áreas como son el almacén, área de lavado,

evaluación de montaje y desmontaje ya que no existe una área definida para esta

actividad lo que genera que exista una gran aglomeración de piezas de los

componentes en varias áreas ocasionando que el trabajo operacional no se pueda

realizar de manera correcta esto se da a consecuencia de que el espacio es limitado

para los procesos operacionales, además cuenta con estantes para poder colocar

las piezas de los componentes, pero por el espacio limitado estos estantes no han

podido ser armados.

Fuente: empresa

Page 94: aplicando el método SLP”

80

El problema más resaltante es el espacio limitado e insuficiente para el desarrollo de

sus actividades operacionales y se resalta en los diagramas DAP y diagramas de

recorrido, así mismo los transportes y desplazamientos innecesarios pueden ser

modificados reduciendo del tiempo operacional.

De acuerdo a la problemática se elabora la propuesta de mejora frente a la situación

actual de la empresa y se propondrá utilizar el siguiente método desarrollado en el

siguiente capítulo.

Page 95: aplicando el método SLP”

81

CAPÍTULO 5

PROPUESTA Y DISCUSION DE RESULTADOS

En base al análisis realizado anteriormente en el diagrama de Ishikawa se ha determinado

que el principal problema es el espacio insuficiente y limitado para los trabajos

operacionales en la empresa, para ello se aplicará el método SLP como propuesta y

alternativa de solución a los problemas antes descritos.

5.1. Método SLP

Para el desarrollo del método se tomará en cuenta los siguientes factores para una

buena distribución de planta:

o Factor Material: Se consideró el volumen volumétrico de la materia prima, se tomó

en cuenta los desperdicios (viruta) que se genera en la realización de las diferentes

actividades operacionales para los cuales se utilizará cilindros.

o Factor Maquinaria: Para este factor se tomó en cuenta la cantidad y dimensión de

las maquinarias operacionales, dichas dimensiones se utilizarán posteriormente para

el método Guerchett.

o Factor hombre: En cuanto a los operarios se consideró a 15 personas trabajarán

en el área operacional de la empresa (torneros soldadores, técnicos mecánicos,

ayudantes, etc.) cabe resaltar que para este factor se consideró también la altura

promedio de los operarios de 1.65m.

Page 96: aplicando el método SLP”

82

Ilustración 38 Nueva Planta

o Factor movimiento: Se tomó en cuenta el desplazamiento de los operarios y

materiales durante el proceso operacional de las órdenes de servicio de mantenimiento

que realiza la empresa.

o Factor edificio: Dentro de este factor describe el área operacional de la empresa

la cual es de un solo nivel, el suelo es de material de concreto, tiene cobertura en la

parte superior con una altura mínima de 3 metros de altos desde el nivel del piso, no

tiene divisiones de concreto.

o Factor espera: Se consideró los tiempos de espera y desplazamientos de los

materiales para que la circulación sea continua en la planta.

o Factor cambio: En el presente factor se consideró una distribución flexible que se

ajuste a los cambios en materiales, maquinaria y personal (horas de trabajo, nuevos

servicios de mantenimiento, etc.)

5.1.1. Terreno

La empresa tiene un terreno propio el cual fue adquirido en el año 2018 y tiene una

dimensión de 1000 m2, esta construcción está hecha con material sólido como se

parecía en la ilustración 38.

Fuente: Empresa

En la siguiente ilustración se visualiza el área destinada para el área operacional de la

empresa, esta es una construcción de estructura sólida con paredes de ladrillos y techo

Page 97: aplicando el método SLP”

83

Ilustración 39 Nueva Área Operacional

Ilustración 40 Área Administrativa

de calamina, esta área tiene una dimensión de 800m2, en esta área es donde se hará

la distribución de equipos y toda la maquinaria que tiene la empresa.

Fuente: empresa

Cabe resaltar que dentro de este terreno de 1000 ya se encuentran construidos el área

administrativa de la empresa y los servicios higiénicos respectivamente los cuales

tienen un área aproximada de 60 m2. Ver ilustración 40.

Fuente: empresa

Page 98: aplicando el método SLP”

84

Tabla8 Maquinaria de la Empresa

AREASTIPO DE

MAQUINARIA

CANTIDAD

2012-2018CANTIDAD 2020

Torno Horizontal 1 4

Torno Vertical 1 2

FRESADO Fresadora 1 2

Taladro Radial 1 2

Taladro Columna 0 1

Esmeril 1 2

Cepilladora 1 2

MANDRINADO Mandrinadora 1 1

Maq.soldar INOX 1 1 2

Maq. soldar FIERRO 1 3

METALIZADO Metalizadora 1 1

TRONZADO Tronzadora 1 1

PINTURA Máquina de pintar 1 2

PRENSADO Prensa 0 1

RECTIFICADO Maquina Rectificadora 0 1

SIERRA INDUSTRIALSierra Estatica 0

2

LAVADO

RECEPCION Y DESPACHO

12 29

TORNERIA

MONTAJE Y DESMONTAJE

TOTAL

TALADRADRO

ESMERILADO Y CEPILLADO

SOLDADURA

El terreno tiene un área libre de 140 m2 que será destinado para el almacén y

montacargas, así mismo se deberá respetar en lo posible esta característica cuando

se realice la nueva distribución.

5.1.2. Áreas Operativas

La empresa tiene actualmente doce áreas operativas establecidas sin embargo se

ampliará para la nueva distribución 3 áreas operativas nuevas (área de sierras, área

de prensado, área de rectificado) debido a que la empresa ha adquirido nuevas

máquinas y de acuerdo a los nuevos servicios que brindara la empresa se hace

necesario la creación de esas nuevas áreas.

5.1.3. Maquinaria

La empresa cuenta en la actualidad con 29 máquinas operativas como se visualiza en

la tabla 8.

Fuente: Elaboración propia

Page 99: aplicando el método SLP”

85

5.1.4. Dimensionamiento de Espacios

Se realiza el estudio de espacio necesario para cada actividad, para ello se utilizó el

método Guerchett, elaborando ficha s técnicas de la maquinaria que cuenta la

empresa, cabe mencionar que el detalle de las maquinarias se encuentra en el anexo

6.

Fuente: Elaboración propia

Tabla9 Método Guerchett

Page 100: aplicando el método SLP”

86

Tabla10 Resumen de la Superficie requerida por cada área

AREAS OPERACIONALES SUPERFICE

FRESADO 50,58

MANDRINADO 43,51

METALIZADO 36,26

TRONZADO 31,18

PINTURA 42,42

PRENSADO 29,01

RECTIFICADO 37,53

SIERRA INDUSTRIAL 17,04

LAVADO 27,19

RECEPCION Y DESPACHO 21,76

TOTAL ÁREA 655,16

TORNERIA

TALADRADRO

ESMERILADO Y CEPILLADO

SOLDADURA

MONTAJE Y DESMONTAJE

83,76

45,3668,89

71,72

48,95

Después de realizar el método Guerchett se procedió a realizar una tabla resumen con

las dimensiones de cada área y el área total operacional de la planta, como se visualiza

en la tabla 10.

Fuente: elaboración propia

Page 101: aplicando el método SLP”

87

Ilustración 41 Entrevistas

5.1.5. Validación de datos de las entrevistas realizadas

De acuerdo a las entrevistas realizadas a operarios y Gerente, así como las preguntas

y características de la encuesta y procedimiento ver en anexos 1 y 2, se procedió a

validar las entrevistas como menciona el autor Richard Muther dando una limitación a

las encuestas para que estas no sean subjetivas y la distribución sea la correcta

tomando en cuenta la siguiente formula: [22]

N= 𝒏(𝒏−𝟏)

N = 𝟏𝟓(𝟏𝟓−𝟏)

N= 105

códigos de relación

Fuente: elaboración propia

Seguidamente se procedió a validar las encuestas con los porcentajes de los topes

máximos que plantea el autor, como se observa en la tabla 11 con la finalidad de

obtener porcentajes de relaciones de proximidad de cada área operacional de la

empresa.

Page 102: aplicando el método SLP”

88

Tabla11 Porcentaje tope máximo para realizar el diagrama de actividades.

código

A

E

I

O

U

X

Relación de Proximidad topes maximos(%)

5%

10%

15%

25%

Absolutamente necesaria

Especialmente importante

Importante

Impotancia Ordinaria

No importante

indeseable

Fuente: Topes Máximos R. Muther [22]

Por último, se procede a multiplicar los porcentajes de topes máximos con el código

de relación anteriormente obtenido y se obtiene los siguientes valores.

A (debe ser menor o igual a 6)

E (debe ser menor o igual a 11)

I (debe ser menor o igual a 16)

O (debe ser menor o igual a 27)

5.1.6. Utilización del Software CORELAP

Este software nos permitirá hallar la mejor distribución de relación para cada área

operativa de la planta tomando en cuenta las superficies hallas en la tabla 10 mediante

el método Guerchett. Seguidamente se procedió a utilizar el algoritmo CORELAP como

se observa en la figura 7, el inicio del programa.

Page 103: aplicando el método SLP”

89

Figura 7 Venta de Inicio CORELAP

Fuente: Software CORELAP 01.

Paso 1: Seguido de haber ingresado al software hacer clic en el botón “Nuevo” para

poder empezar con el proyecto. Después se abre una ventana y se debe ingresar el

número total de departamentos que tendrá la distribución de la planta.

Paso 2: Se escriben los nombres y superficies de cada una de las áreas que se

dispone y que contará la nueva planta.

Para el presente proyecto se ingresarán las áreas para las nuevas instalaciones

(excluyendo las oficinas administrativas, los servicios higiénicos y el almacén)

Paso 3: Se coloca el tamaño disponible del área operacional con el que se cuenta el

área operacional de la planta, en el caso de la investigación el área operacional es de

800 m2.

Paso 4: Para este último paso se debe utilizar una constante la cual se asignará a

cada escenario teniendo diferentes pesos numéricos y así obtener una correcta

distribución de la planta.

De acuerdo con las fuentes bibliográficas revisadas mencionan que, al dar un valor

muy alto para una constante, el algoritmo tomará como importante el que estos

Page 104: aplicando el método SLP”

90

Figura 8 Ventana “Planteamiento” escenario 1.

departamentos estén juntos. Ocurre lo contrario con valores de las constantes muy

pequeños donde también se pueden asignar a los constantes valores negativos con la

finalidad de que esos departamentos no se encuentren juntos. [42]

En cuanto al criterio de asignación de pesos para cada uno de los escenarios estos

fueron establecidos de acuerdo a la intensidad relacional que existe entre cada una de

las actividades a ubicar de las áreas operacionales.

5.1.6.1. Escenario N°01

Para el primer escenario se consideró los siguientes pesos numéricos: “A” =20, “E”

=18, “I” = 8, “O” =3, “U” = 0, “X” =-1000. Para plantear el problema. Los detalles se

aprecian en la figura 8.

Fuente: Software CORELAP 01.

Luego de completar todos los datos para el programa, seguimos con en el botón

“CONTINUAR” y donde aparece una ventana que se debe ingresar las relaciones entre

Page 105: aplicando el método SLP”

91

Figura 9 Ventana “Planteamiento” escenario 1

los departamentos obtenidas de las entrevistas realizadas. En la figura 8 se visualiza

el programa con la ventana de las relaciones que se ingresó.

Fuente: Software CORELAP 01.

Luego de completar todos los datos y continuar con el botón “SEGUIR” el software

muestra la ventana completa con los datos ingresados (departamentos, superficie y

superficie disponible) y una hoja de cálculo del TCR que viene a ser la ratio total de

proximidad de cada departamento como se muestra en la figura 9. Ya comprobados

todos los datos en la tabla se hace clic en el botón “Solución gráfica” y el software

detalla la representación gráfica para el futuro Layout adecuado como se muestra en

la figura 10, de esta manera se obtiene la primera propuesta para el algoritmo

CORELAP.

Page 106: aplicando el método SLP”

92

Figura 10 Ventana “Representación gráfica” escenario 1.

Fuente: Software CORELAP 01.

Page 107: aplicando el método SLP”

93

Ilustración 42 : Layout Escenario N°01

Page 108: aplicando el método SLP”

94

Figura 11 Ventana “Planteamiento” con escenario 2

5.1.6.2. Escenario N°02

Para el segundo escenario se consideró los siguientes pesos numéricos: “A” =100, “E”

=50, “I” = 25, “O” =10, “U” =0, “X” =-1000. En la figura 11 se visualiza el programa con

la ventana de las relaciones que se ingresó.

Fuente: Software CORELAP 01.

Page 109: aplicando el método SLP”

95

Figura 12 Ventana “Presentación de resultados” escenario 2.

Seguidamente el software detalla la ventana “Presentación de resultados” y se observa

los nuevos TCR para cada departamento como se visualiza en la figura 12.

Fuente: Software CORELAP 01.

Page 110: aplicando el método SLP”

96

Figura 13 Ventana “Representación Gráfica” escenario 2

Por último, dar clic en el botón “Solución gráfica” el programa detalla una ventana con

el Layout que se ajusta para este escenario como puede visualizarse en la figura 13

Fuente: Software CORELAP 01.

Page 111: aplicando el método SLP”

97

Ilustración 43 Layout Escenario N°02

Page 112: aplicando el método SLP”

98

Figura 14 Ventana “Planteamiento” escenario 3.

5.1.6.3. Escenario N°03

Como última actividad de esta etapa se procedió a realizar un tercer escenario

siguiendo los mismos pasos antes mencionados; considerando los siguientes pesos

de las relaciones A=1000, E=200, I=50,0=10, U=0 y X=-1000.

Fuente: Software CORELAP 01.

Page 113: aplicando el método SLP”

99

Figura 15 Ventana “Presentación de resultados” escenario 3.

Figura 16 Ventana “Representación Gráfica” escenario 3.

FUENTE: Software CORELAP 01

FUENTE: Software CORELAP 01

Page 114: aplicando el método SLP”

100

Ilustración 44 : Layout Escenario N°03

Page 115: aplicando el método SLP”

101

Ilustración 45 Layout Final .

Como se observa en la ilustración 47 el recorrido para las tres órdenes de servicio de mantenimiento es más fluido, tiene menos cruces,

los tiempos de recorrido disminuyeron a un 65%, se observa menos congestión y más orden en las diferentes áreas operativas de la

planta comparado con el actual plano, ver en la ilustración 35.

Page 116: aplicando el método SLP”

102

5.1.7. Software ARENA

Para poder medir la cantidad total de las 3 órdenes de servicio de mantenimiento que

la empresa realiza (órden de servicio OVERHAUL, orden de servicio SELECTIVO y

orden de servicio PUNTUAL), se hace uso del software ARENA con la finalidad de

modelar y validar una simulación con respecto a cada tipo de órden de servicio de

mantenimiento actual y propuesto que se pueda realizar en un año tomando como

promedio las órdenes de servicio de mantenimiento realizadas desde el año 2012

hasta el 2018, involucrando a los operarios y máquinas necesarias para los procesos

de operación; todo ello con la finalidad de validar y comprobar la fiabilidad de las

órdenes de servicio de mantenimiento futuras. En la ilustración 46, se observa cada

uno de los parámetros orientados en una longitud de réplica de 365 días y en 10 horas

por día el cual se encuentra relacionado con el horario de trabajo dentro de la empresa.

Ilustración 46 : Parámetros

Fuente: Elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Page 117: aplicando el método SLP”

103

Gráfico 1 Diseño Actual para las Órdenes de Servicio OVERHAUL

A continuación, se mostrará las simulaciones con datos actuales de los 3 tipos de

servicio de mantenimiento de los componentes representativos

5.1.7.1. Diseño actual en el programa Arena para una órden de servicio de

mantenimiento OVERHAUL al componente

Fuente: Software Arena

Como se visualiza en el grafico 1 se tiene el número de órdenes de servicio de

mantenimiento de tipo OVERHAUL realizadas dando como resultado 24 órdenes de

servicio de mantenimiento realizadas en un año promedio, así mismo se ingresó en el

sistema la cantidad de operarios y maquinaria, en este caso son 12 operarios y 12 de

máquinas este mantenimiento involucra dentro de su proceso las áreas de montaje y

desmontaje, metalizado, soldadura, mandrinado, torneado y pintado.

Page 118: aplicando el método SLP”

104

Gráfico 2 Cantidad de órdenes de servicio OVERHAUL realizadas

Gráfico 3 Diseño Actual para las Ordenes de Servicio SELECTIVO

Fuente: Software Arena

A continuación, en el gráfico 2 se presenta los resultados de la simulación obteniendo

la cantidad de 23 órdenes de servicio que representa el mantenimiento OVERHAUL

de los componentes, todo ello como punto de partida para simular y validar las futuras

órdenes de servicio de mantenimiento.

5.1.7.2. Diseño actual en el programa Arena para una órden de servicio de

mantenimiento SELECTIVO

Fuente: Software Arena

El grafico 3 se tiene de igual forma se comprueba que ingresaron 21 órdenes de

servicio de mantenimiento SELECTIVO esta orden de servicio involucra el proceso de

montaje y desmontaje del componente, finalmente se tiene como salida 20 órdenes de

servicio que representa a los diferentes componentes reparados.

Page 119: aplicando el método SLP”

105

Gráfico 4 Cantidad de órdenes de servicio SELECTIVO realizadas

Gráfico 5 Diseño Actual para las Ordenes de Servicio PUNTUAL

Fuente: Software Arena

El gráfico 4 se muestra los resultados de la siguiente simulación, y se obtiene la

cantidad de 20 órdenes de servicio que representa el mantenimiento SELECTIVO de

los componentes, todo ello como punto de partida para simular y validar las futuras

órdenes de servicio de mantenimiento.

5.1.7.3. Diseño actual en el programa Arena para una orden de servicio de

mantenimiento PUNTUAL

Fuente: Software Arena

Finalmente, se aprecia el gráfico 5 en el que se comprueba y valida el diseño del

ingreso para las 7 órdenes servicio de mantenimiento puntual donde involucra el

proceso de desmontaje, fresado y montaje, teniendo como salida 6 órdenes de servicio

Page 120: aplicando el método SLP”

106

Gráfico 6 Cantidad de órdenes de servicio PUNTUAL realizadas

Gráfico 7 Diseño Propuesto para las Ordenes de Servicio

OVERHAUL

de mantenimiento las cuales representan los diferentes componentes reparados en un

año promedio.

Fuente: Software Arena

Se puede visualizar en el gráfico 6 los resultados de la simulación la cantidad de 6

órdenes de servicio que representa el mantenimiento PUNTUAL de los componentes.

5.1.7.4. Diseño propuesto y validado en el programa Arena para una orden de

servicio de mantenimiento OVERHAUL al componente

Fuente: Software Arena

Page 121: aplicando el método SLP”

107

Gráfico 8 Cantidad de órdenes de servicio OVERHAUL realizadas

En el grafico 7 se visualiza que la planta tendría capacidad para recibir 30 ordenes de

servicio de mantenimiento OVERHAUL al año ya que la cantidad de máquinas

aumenta de 12 a 29 y en el caso de los operarios de 12 a 15, que involucra el mismo

proceso de operación al componente tipo overhaul, teniendo como resultado la salida

29 órdenes realizadas y comparado con la simulación del gráfico 1 serian 6 órdenes

adicionales por realizar.

Fuente: Software Arena

Se puede visualizar en el gráfico 8 los resultados de la simulación la cantidad de 29

órdenes de servicio que representa al tipo de mantenimiento OVERHAUL de los

componentes respectivamente

Page 122: aplicando el método SLP”

108

Gráfico 9 Diseño Propuesto para las Ordenes de Servicio

SELECTIVO

5.1.7.5. Diseño propuesto y validado en el programa Arena para un proceso de

servicio de mantenimiento SELECTIVO al componente

Fuente: Software Arena

Para el gráfico 9 el diseño propuesto tiene la capacidad de recibir 27 órdenes de

servicio tipo SELECTIVO con el incremento de maquinaria y operarios anteriormente

mencionados y que involucra el mismo proceso de operación al componente, se

obtiene como resultado la salida 26 órdenes realizadas y comparado con la simulacion

del gráfico3, serian 6 órdenes adicionales por realizar.

Page 123: aplicando el método SLP”

109

Gráfico 10 Cantidad de órdenes de servicio SELECTIVO realizadas

Gráfico 11 Diseño Propuesto para las Órdenes de Servicio

PUNTUAL

Fuente: Software Arena

Se puede visualizar en el gráfico 10 los resultados de la simulación la cantidad de 26

órdenes de servicio que representa al tipo de mantenimiento SELECTIVO de los

componentes.

5.1.7.6. Diseño propuesto y validado en el programa Arena para un órden de

servicio de mantenimiento PUNTUAL al componente

Fuente: Software Arena

Finalmente, para la órden de servicio de mantenimiento puntual tiene la capacidad de

recibir 9 órdenes con los parámetros anteriormente mencionados y adicionalmente por

realizar 3 órdenes más al año.

Page 124: aplicando el método SLP”

110

OPERARIO COSTO POR HORACOSTO POR 10 HORAS

AL DIAX MES X 12 MESES

1 S/7.50 S/75.00 S/2,250.00 S/27,000.00

DAP OVH ACTUAL DAP OVH

PROPUESTODAP SELEC ACTUAL

DAP SELEC

PROPUESTO

DAP PUNTUAL

ACTUAL

DAP PUNTUAL

PROPUESTO

TIEMPO EN MINUTOS 10235 3835 5968 2919 7200 3218

TIEMPO EN HORAS 170.58 63.92 99.47 48.65 120.00 53.63

COSTO POR HH S/1,279.38 S/479.38 S/746.00 S/364.88 S/900.00 S/402.25

AHORRO POR CADA

ORDEN DE SERVICIO

TOTAL DE

AHORRO

S/800.00 S/381.13 S/497.75

S/1,678.88

Tabla12 Costo del Salario de un Operario

Tabla13 Costos de tiempos de operación

5.1.8. Análisis económico

Para el desarrollo del análisis económico a continuación se presentan las siguientes

tablas:

Se describe en la tabla 12 el pago que recibe un operario por hora hombre, las 10

horas de trabajo al día, pago mensual y finalmente su pago anual.

Fuente: elaboración propia

Seguidamente se detallan las diferencias de los tiempos de operación reflejados

del diagrama de análisis de procesos que se realizaron a los componentes de las

3 órdenes de servicio; DAP Overhaul (actual y propuesto), DAP selectivo (actual y

propuesto) y DAP puntual (actual y propuesto), dándonos como resultado un

ahorro en tiempos de operación que representan la cantidad de S/. 1,678.88 soles.

Como se muestra en la tabla 13.

Fuente: elaboración propia

5.1.8.1. Detalles de los egresos e ingresos de la distribución actual de la planta

A continuación, en las siguientes tablas se detalla el estado financiero:

Page 125: aplicando el método SLP”

111

Tabla14 Egresos Anuales Distribución Actual

DESCRIPCION PAGO DEL MES ANUAL

12 OPERARIOS 27,000.00S/ 324,000.00S/

OPERARIOS EXTRA 13,500.00S/

ALQUILER ANUAL 2,000.00S/ 24,000.00S/

SERVICIOS AGUA Y LUZ 800.00S/ 9,600.00S/

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,000.00S/ 12,000.00S/

MATERIALES UTILIZADOS 267,979.50S/

OTROS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO FUERA DE LA

EMPRESA

2,100.00S/ 25,200.00S/

IMPUESTOS (18% IGV+ 2%

RENTA DE QUINTA )20%S/178,653.00

854,932.50S/ EGRESOS ACTUALES

EGRESOS ANUALES-ACTUAL

Egresos actuales para la distribución de la empresa: En la tabla 14 se aprecia

los gastos que la empresa genera anualmente llegando a la suma total de S/.

854,932.50 soles y resaltando como un gasto que se podrían ahorrar la suma del

alquiler, los operarios extras y otros servicios de mantenimiento que se realizan fuera

de las instalaciones haciendo un monto de S/. 62,700.00 soles que representan el 7%

del total de los egresos.

Fuente: elaboración propia

Ingresos de la distribución actual de la empresa: Se detalla en la tabla 15 las

órdenes de servicio de mantenimiento que se realizaron en un año promedio.

Page 126: aplicando el método SLP”

112

ORDENES DE

SERVICIOS OVERHAUL SELECTIVO PUNTUAL

CANT. ORDENES 23 20 6PRECIO APROX. GLB

DE COMPONENTE7,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$

PRECIO GLB POR

ORDENES172,500.00$ 70,000.00$ 21,000.00$

INGRESO TOTAL

TIPO DE CAMBIO DEL

DÓLAR AL DIA

INGRESO TOTAL EN

SOLES

263,500.00$

S/893,265.00

3.39

INGRESOS - ORDENES ACTUALES DE UN AÑO PROMEDIO

Tabla 15 Ingresos por Órdenes de servicio de la distribución

actual

Siendo 23 órdenes de servicio del tipo Overhaul, 20 órdenes de servicio tipo selectivo

y 6 órdenes de servicio de tipo puntual.

Donde cada una de las órdenes multiplicado por el precio aproximado global de cada

componente, dándonos como ingreso total S/. 893,265.00 que representa la suma de

los totales de las 3 órdenes de servicio.

Fuente: elaboración propia

5.1.8.2. Detalles de los egresos e ingresos de la nueva propuesta

A continuación, en las tablas se detalla el estado financiero de la empresa:

Egresos de la Propuesta para la distribución de la empresa: En la tabla 16 se

aprecia los gastos futuros que la empresa generaría anualmente llegando a la suma

total de S/. 969,033.00 soles y resaltando el ahorro de no pagar la suma del alquiler

porque estarían en un terreno propio, el ahorro de los operarios extras porque se

adicionarán 3 operarios fijos para los procesos de operación y otros servicios de

mantenimiento que se realizan dentro de las nuevas instalaciones.

Page 127: aplicando el método SLP”

113

Tabla16 Egresos Anuales distribución Propuesta

DESCRIPCION PAGO DEL MES PAGO ANUAL

15 OPERARIOS 33,750.00S/ 405,000.00S/

ALQUILER ANUAL -S/ -S/

SERVICIOS AGUA Y

LUZ1,300.00S/ 15,600.00S/

GASTOS

ADMINISTRATIVOS 1,200.00S/ 14,400.00S/

MATERIALES

UTILIZADOS345,780.00S/

IMPUESTOS -S/ S/230,520.00

1,011,300.00S/ EGRESOS PROPUESTOS

EGRESOS ANUALES-PROPUESTO

Fuente: Elaboración propia

Ingresos de la nueva distribución propuesta para la empresa: Se visualiza en

la tabla 17 las órdenes de servicio de mantenimientos propuestos que se realizarán a

los diferentes componentes en un año promedio, validándose en el software Arena;

con el incremento de 12 a 15 operarios fijos y el incremento de 12 a 29 máquinas para

la nueva planta por el periodo de un año.

Se obtiene la cantidad de solicitudes que puede recibir la empresa para realizar los

diferentes servicios de mantenimiento con un total de 29 órdenes de servicio tipo

Overhaul, 26 tipo selectivo y 9 puntual haciendo una suma total de ingresos de S/.

1,152,600.00 soles que representa a las diferentes órdenes de servicio de

mantenimiento que se realizarían.

Page 128: aplicando el método SLP”

114

Tabla18 Porcentaje de incremento anual

ORDENES DE

SERVICIOS OVERHAUL SELECTIVO PUNTUAL

CANT. ORDENES 29 26 9PRECIO APROX. GLB

DE COMPONENTE7,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$

PRECIO GLB POR

ORDENES217,500.00$ 91,000.00$ 31,500.00$

COSTO TOTAL

TIPO DE CAMBIO DEL

DÓLAR AL DIA

INGRESO TOTAL EN

SOLES

INGRESOS - SIMULACIÓN PROPUESTA CON ORDENES DE SERVICIO

EN EL SOFTWARE ARENA

340,000.00$

3.39

S/1,152,600.00

INGRESOS ACTUALES VER TABLA

15

INGRESOS PROPUESTOS VER TABLA

17

TOTAL DE INGRESOS POR ORDENES DE

SERVICIOS/893,265.00 S/1,152,600.00

PORCENTAJE DE GANACIA TOTAL AL TOPE

DE LAS ORDENES DE SERVICIO

INCREMENTO ANUAL DE GANANCIA

HASTA 5 AÑOS

30%

6%

Tabla 17 Ingresos obtenidos nueva propuesta

Fuente: elaboración propia

5.1.8.3. Cálculo del porcentaje de ganancias anuales para la empresa

En la tabla 18 se detalla el porcentaje de ganancia anual para el incremento de

nuestros ingresos que se propondrá en el flujo de caja, este incremento resulta de la

diferencia de los ingresos totales propuestos y los actuales posteriormente dividirlos

con los ingresos actuales, obteniendo como resultado un 30 % al máximo de ganancia

para todas las ordenes de servicio simuladas en el software arena.

Por consiguiente, al dividir el 30 % de ganancia máxima entre los 5 años proyectados

se obtendrá un incremento del 6% de proyección económica.

Fuente: elaboración propia

Page 129: aplicando el método SLP”

115

Tabla19 Flujo de Caja

5.1.8.4. Detalles del flujo de caja propuestos para la nueva distribución de la

planta partiendo de la simulación del programa arena

En la tabla 19 se detalla la proyección económica para 5 años, con una inversión de

S/128,868.00 para poder cubrir los gastos en el año cero que involucra el incremento

de 3 operarios nuevos, el incremento de agua y luz, incrementos en gastos de

administración y lo materiales que utilizarán.

Para el año 1 iniciamos con el monto propuesto de la tabla 16 que serán los ingresos

totales de S/1,152,600.000 incrementándose anualmente en un 6% de ganancia que

se muestra en la tabla 18, así mismo de detalla los egresos fijos que involucran el pago

a los operarios, gastos de administración, agua y luz que se considerará como gasto

a un tope máximo a diferencia de la materia prima y pago de los impuestos que se

incrementan de acuerdo a los ingresos totales en un 30% y 20% respectivamente.

Finalmente realizando la diferencia de ingresos y egresos para el año cero será

negativo por la inversión realizada y los demás años se obtendrá una ganancia de S/.

30,000.00 a S/. 35,000.00 anuales.

Fuente: elaboración propia

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION INICIAL 128,868.00S/

INGRESOSOrdenes de mantenimiento 1,152,600.000S/ 1,219,525.16S/ 1,290,336.30S/ 1,365,259.05S/ 1,444,532.16S/

TOTAL INGRESOS 1,152,600.000S/ 1,219,525.161S/ 1,290,336.300S/ 1,365,259.053S/ 1,444,532.159S/

EGRESOS

Pago a los operarios -S/ 405,000.00S/ 405,000.00S/ 405,000.00S/ 405,000.00S/ 405,000.00S/

Servicios de Agua y Luz -S/ 15,600.00S/ 15,600.00S/ 15,600.00S/ 15,600.00S/ 15,600.00S/

Gastos de Administración -S/ 14,400.00S/ 14,400.00S/ 14,400.00S/ 14,400.00S/ 14,400.00S/

Compra de materia prima -S/ 345,780.00S/ 365,857.55S/ 387,100.89S/ 409,577.72S/ 433,359.65S/

Gastos de impuestos -S/ 230,520.00S/ 243,905.03S/ 258,067.26S/ 273,051.81S/ 288,906.43S/

TOTAL EGRESOS -S/ 1,011,300.00S/ 1,044,762.58S/ 1,080,168.15S/ 1,117,629.53S/ 1,157,266.08S/

TOTAL FLUJO DE CAJA 128,868.00-S/ 141,300.000S/ 174,762.581S/ 210,168.150S/ 247,629.526S/ 287,266.079S/

Page 130: aplicando el método SLP”

116

Tabla 20 Flujo Efectivo Neto

Tabla20 Costo/Beneficio

La tabla 20 se detalla el flujo efectivo neto proyectado por cada año determinándose

que la suma total de los ingresos es S/. 6,472,252.62 y es mayor a la suma total de los

egresos S/. 5,539,994.34 obteniéndose como ganancia un total de S/932,258.336

soles acumulativos hasta el año 5.

Fuente: elaboración propia

5.1.8.5. Costo beneficio

Para hallar el beneficio costo se utilizó la fórmula del valor actual neto el (VAN), para

los ingresos y egresos, seguidamente la suma de los costos más la inversión inicial

para poder obtener la relación de B/C de la proyección económica el cual se obtuvo

un B/C de 1.15 indicando que el valor del beneficio es mayor al costo y se concluye

aceptable.

Fuente: elaboración propia

AÑO INGRESOS EGRESOS FLUJO EFECTIVO NETO

0 -S/ 128,868.00S/ 128,868.000-S/

1 1,152,600.00S/ 1,011,300.00S/ 141,300.000S/

2 1,219,525.16S/ 1,044,762.58S/ 174,762.581S/

3 1,290,336.30S/ 1,080,168.15S/ 210,168.150S/

4 1,365,259.05S/ 1,117,629.53S/ 247,629.526S/

5 1,444,532.16S/ 1,157,266.08S/ 287,266.079S/

SUMA TOTAL 6,472,252.672S/ 5,539,994.336S/ 932,258.336S/

∑Ingresos S/4,854,570.098

∑Egresos S/4,076,277.294

SUMATORIA COSTOS +

INVERSION INICIALS/4,205,145.294

B/C 1.15

Page 131: aplicando el método SLP”

117

5.2. Discusión de resultados

El presente proyecto sobre el diseño del área de trabajo para una empresa que presta

servicios de mantenimiento y reparación de componentes de equipos pesados

aplicando el método SLP, muestra los siguientes resultados, de acuerdo a los objetivos

específicos planteados:

Se determinó que los principales problemas con los que cuenta esta empresa

según el análisis del diagrama de Ishikawa es el espacio insuficiente para el desarrollo

de sus actividades operacionales e inadecuada distribución de las áreas, lo mismo se

evidenció con las tesis estudiada del autor Juan Ospina que identificó que el problema

central de su investigación fue el espacio insuficiente y limitado del área de producción

de la planta, también se tomó como referencia la investigación del autor Michael Tapia

que señala que el principal problema fue no satisfacer los servicios del mercado por el

espacio insuficiente.

En el Diagrama de Actividades se consideró el tiempo de operación más que el

desplazamiento para cada orden de servicio teniendo lo siguiente: Overhaul actual de

10235 minutos y en el propuesto se reduce a 5820 minutos, para una Orden de servicio

Selectivo actual es 4498 minutos y en el propuesto seria 2880 minutos y por último

para una orden de servicio Puntal el tiempo actual es de 5205 minutos y con la

propuesta este tiempo se reduciría a 2800 minutos, cabe resaltar que estos tiempos

mejoraron adicionando las 17 máquinas nuevas y los 3 operarios a la nueva

distribución de la planta y se obtiene un ahorro total de S/. 1,678.88 soles que

representa los tiempos de operación de los componentes.

Se aplicó el método Guerchett a las diferentes áreas operativas siendo 655 m2 el

espacio total que requiere las mismas y el operador (SG) para la manipulación de las

máquinas, así mismo una tolerancia de espacio para futuras proyecciones operativas

Page 132: aplicando el método SLP”

118

y comparado con los 800 m2 actuales de la planta en la presente propuesta se tiene

un espacio de 150 m2 aproximadamente para almacén y los montacargas.

Mediante el software CORELAP se realizaron 3 pruebas para encontrar la mejor

disposición de las áreas operacionales de la empresa metalmecánica, para ello las

encuestas son las referencias que se realizaron a todos los operarios y al gerente de

la empresa, obteniendo como propuesta la 3era simulación porque es más fluida, tiene

menos cruces, los tiempos de recorrido disminuyeron a un 65%, se observa menos

congestión y más orden en las áreas operativas

Con el software Arena se realizaron varias simulaciones para la recepción de

órdenes de servicio para un año promedio y se obtienen los siguientes resultados para

que la empresa puede recibir y realizar los diferentes servicios de mantenimiento con

un total de 29 órdenes de servicio tipo Overhaul antes 23; 26 tipo selectivo antes 20 y

9 puntual antes 6, haciendo una suma total de ingresos de S/. 1,152,600.00 soles que

representa el máximo monto para las diferentes órdenes de servicio de mantenimiento

que se realizarán.

Los ingresos propuestos a diferencia de los ingresos actuales marcan una

diferencia de S/259,335.00 por el incremento de servicios de mantenimientos

propuestos que se realizarán a los diferentes componentes en un año promedio, en el

programa Arena se incrementó de 12 a 15 operarios fijos y el incremento de 12 a 29

máquinas para la nueva planta por el periodo de un año, así se obtuvo la cantidad de

solicitudes que puede recibir la empresa para poder realizar un total de 29 órdenes de

servicio tipo Overhaul, 26 tipo selectivo y 9 puntual haciendo una suma total de

ingresos de S/. 1,152,600.00 soles que representa a las diferentes órdenes de servicio

de mantenimiento que se realizarían.

Los egresos generados para el estado actual y propuesto que tiene la empresa se

define para egresos actuales un monto de S/854,932.50, el cual incluye la suma del

alquiler, los operarios extras y otros servicios de mantenimiento que se realizan fuera

Page 133: aplicando el método SLP”

119

de las instalaciones haciendo un monto de S/. 62,700.00 soles que representan el 7%

del total de los egresos actuales, para egresos propuestos un monto de

S/1,011,300.00, el cual no incluye alquileres, ni operarios extras, ni otros servicios sin

embargo supera a los egresos actual porque se incrementó 3 operarios fijos, pagos de

servicios, pagos de impuestos y pagos por el incremento de más servicios, pero

comparando con los ingresos propuestos se tiene una ganancia de S/141,300.00

soles, monto de ingresos netos de todas las ordenes de servicio que se recibiría.

Se hizo uso del valor actual neto el (VAN), para los ingresos y egresos que se

necesita para el flujo de caja y proyectarlo a 5 años, determinándose el B/C para la

proyección económica y se obtuvo un B/C de 1.15 que determina los valores de los

beneficios y superan a los costos y un incremento del 6% de ganancia anual el cual

representa una ganancia de S/. 30,000.00 a S/. 35,000.00 anuales.

Page 134: aplicando el método SLP”

120

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Para las áreas de trabajo de la planta que presta servicios de mantenimiento y

reparación de componentes de equipos pesados aumentó de 400m2 a un área de 1000

m2 del cual 650m2 es ocupada solo para un área operacional de la planta.

El método SLP que se aplica para diseñar la distribución de la empresa metal mecánica

ha tenido resultados positivos en las diferentes etapas la tesis para la nueva planta que

se ubica en el distrito de Cerro Colado-Apipa, recopilando todos los costos de operación

y nueva distribución de planta (siendo un área operativa que aumentó en un 50%

aproximadamente), elaborando una distribución general de espacios que cumple las

diferentes relaciones esperadas de las áreas de operación de la planta.

Se obtiene una mejora en los tiempos operacionales que se refleja en el diagrama de

actividades para los 3 tipos de servicios de mantenimiento: Overhaul 57%, Selectivo

64% y Puntual 55% resultados óptimos para el diseño de las áreas operacionales.

Se eligió la tercera propuesta del software CORELAP por ser la más óptima y ajustarse

a las relaciones de las áreas operacionales de la planta, obteniendo el layout final para

las disposiciones de las máquinas en las áreas operativas obteniendo en los tiempos de

recorrido que disminuyeron a un 65%, observándose menos congestión y más orden en

las áreas operativas.

Se realizó la validación con el software arena obteniéndose resultados satisfactorios ya

que se puede adicionar cualquiera de las 3 órdenes de servicio un total de 15 órdenes

Page 135: aplicando el método SLP”

121

anualmente y que representa un monto de S/1,152,600.00 de ingresos propuesto que

la empresa ganaría aceptando las solicitudes rechazadas anteriormente.

Económicamente la propuesta proyectada a los 5 años es viable y aceptable ya que el

valor de B/C que lo representa es de 1.15 el cual nos indica que los beneficios superan

a los costos que la empresa genera.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que las áreas no consideradas para el diseño del área operacional de la

empresa puedan utilizar espacios como áreas auxiliares para mejor el diseño de la

planta, en caso de que haya un crecimiento de la demanda de órdenes de servicio.

finalmente se recomienda ser proactivo con aspectos de la mejora continua de la

empresa si es que se adquieren equipos nuevos de operación o se modifica el personal

en cuanto a cantidad u horarios y cada que haya cambios tener presente actualizar la

organización de la empresa.

Page 136: aplicando el método SLP”

122

ANEXOS

Anexo 1 Entrevista

Objetivo:

Conocer los procesos operativos que desarrolla la empresa y conocer el comportamiento

del mismo mediante las preguntas a los trabajadores que se relacionan con su trabajo y

sus responsabilidades asi tambien como el funcionamiento de los equipos de operación

con la finalidad de tener una mejor visualización y detalles de todos los procesos.

Entrevistados:

NOMBRE CARGO

Dueñas echevarria Mario Gerente general

Dueñas Echevarria Miguel Gerente de producción

Perez Sotomayor Alejandro

Asistente de producción

Aranibar Alcazar Jesus Tecnico mécanico

Ramirez Lipa Raul Tecnico mécanico

Rojas Mamani Andre Soldador

Luque Arias Richard Soldador

Flores Retamozo Miguel Ayudante

Page 137: aplicando el método SLP”

123

Conclusiones:

Se concluye de la entrevista información detallada acerca de los procesos de operación

que realiza la empresa Jem Nermec, así tambien las funciones de cada trabajador y las

características de cada máquina utilizada para los servicios de mantenimiento.

Adicionalmente se obtuvo mucha información entrevistando al gerente, sobre las

secciones y áreas.

Page 138: aplicando el método SLP”

124

Anexo 2 Entrevista de relación con las secciones y áreas

Nombre del trabajador:

Puesto u cargo :

1. Según su criterio y experiencia laboral¿Qué valoracion le asignaria a la relación

entre secciones? ¿por qué (según la tabla de justificación)?

Valoración Prioridad

A Absolutamente

necesario

E Especialmente

necesario

I Importante

O Necesario

U Sin importancia

X No deseable

Page 139: aplicando el método SLP”

125

Anexo 3 Informe Técnico Componente FRONT AXLE

Page 140: aplicando el método SLP”

126

Anexo 4 Informe Técnico Componente GRUPO

DIFERENCIAL

Page 141: aplicando el método SLP”

127

Anexo 5 Informe Técnico Componente de TRANSMISION DE

ROTACIÓN

Page 142: aplicando el método SLP”

128

TOR-001J&M MACHINERY&EQUIPMENT

185 LARGO ANCHO ALTURA

GH6266A 2,8 1 1,82008 m m m

DIMENSIONES

FICHA TÉCNICA TORNO HORIZONTAL

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CODIGOMARCA

N° SERIE

MODELOAÑO DE FABRICACION

Anexo 6 Fichas técnicas de la maquinaría utilizada

CA5116ARomi Serie VT

367-B LARGO ANCHO ALTURA

VT 1400 3 1,2 22010 m m m

FICHA TÉCNICA TORNO VERTICAL

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CODIGO

DIMENSIONESMARCA

N° SERIE

MODELOAÑO DE FABRICACION

Page 143: aplicando el método SLP”

129

FRE-002

Optimum Fresadora

934 LARGO ANCHO ALTURA

MB 4 2,8 1 2

2007 m m m

DIMENSIONES

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

FICHA TÉCNICA FRESADORA

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CODIGO

MARCA

N° SERIE

TAL-003

MANESMAN

645 LARGO ANCHO ALTURAM1250-220 0,8 1 2

2009 m m m

N° SERIEMODELO

FICHA TÉCNICA TALADRO COLUMNA

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

CODIGO

DIMENSIONESMARCA

AÑO DE FABRICACIÓN

Page 144: aplicando el método SLP”

130

TAL-003

HELI

6578 LARGO ANCHO ALTURAZ3050X16 2,2, 0,9 1,2

2010 m m m

CODIGO

DIMENSIONESMARCA

N° SERIEMODELO

FICHA TÉCNICA TALADRO RADIAL

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

AÑO DE FABRICACIÓN

ESM-004

Fervi Esmeriladora Combinada

185 LARGO ANCHO ALTURA

A- 510 1 1 1,4

2008 m m mm

FICHA TÉCNICA ESMERIL

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

CODIGO

DIMENSIONESMARCA

N° SERIE

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

Page 145: aplicando el método SLP”

131

CEP-0023

Moldurera

5467-A LARGO ANCHO ALTURA

PH260 2,5 1 2

2005 m m mm

N° SERIE

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

FICHA TÉCNICA CEPILLADORA INDUSTRIAL

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

CODIGO

DIMENSIONESMARCA

MAN-005

SORALUCE

567 LARGO ANCHO ALTURA

KB 150 W 2 2 2,5

2003 m m m

FICHA TÉCNICA MANDRINADORA HORIZONTAL

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

CODIGO

DIMENSIONESMARCA

N° SERIE

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

Page 146: aplicando el método SLP”

132

MET-006

Sanxin

B-3546 LARGO ANCHO ALTURA

Guangzhou 2 2 1,4

2007 m m m

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

CODIGO

DIMENSIONESMARCA

N° SERIE

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

FICHA TÉCNICA METALIZADORA

GC02000

HIKOKI

LC1230 LARGO ANCHO ALTURA

CC14SF 2 0,8 2

2009 m m m

N° SERIE

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

FICHA TÉCNICA TRONZADORA INDUSTRIAL

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

CODIGO

DIMENSIONESMARCA

Page 147: aplicando el método SLP”

133

GC02000

ARMES

DT4571 LARGO ANCHO ALTURA

1000 1 2 2,5

2006 m m m

FICH+A200:F225A TÉCNICA PRENSADORA HIDRAULICA

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

AÑO DE FABRICACIÓN

CODIGO

DIMENSIONESMARCA

N° SERIE

MODELO

GC02000

GER

LARGO ANCHO ALTURA

RSA 750 1 1 2

m m m

MARCA

N° SERIE

MODELO

FICHA TÉCNICA RECTIFICADORA

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

DIMENSIONES

CODIGO

AÑO DE FABRICACIÓN

Page 148: aplicando el método SLP”

134

DOALL

500 LARGO ANCHO ALTURA

Sierra de banda horizontal 1,5 1 1,6

2006 m m m

N° SERIE

MODELO

AÑO DE FABRICACIÓN

FICHA TÉCNICA SIERRA INDUSTRIAL

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO

CODIGO

DIMENSIONESMARCA

Page 149: aplicando el método SLP”

135

Anexo 7 :Mapa de Riesgos

Fuente :elaboración propia

Page 150: aplicando el método SLP”

136

Anexo 8 Equipo de Protección Personal

2w

Fuente: elaboración propia

AREAS EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Protección facial y ocular de uso obligatorio y casco de seguridad.

zapatos de seguridad, guantes de cuero anticortes , respirador media cara, protectores auditivos y casco de seguridad.

zapatos de seguridad, respirador media cara, protectores auditivos,guantes de cuero anticortes.

Protección facial y ocular de uso obligatorio y casco de seguridad.

Tapones auditivos,guantes de cuero anticortes.

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad y casco de seguridad.

Guantes de cuero anticortes.

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad, respirador media cara y casco de seguridad.

Uso de mandil de cuero, guantes de cuero y casco de seguridad y casco de seguridad.

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad, uso de mandil de cuero y casco de seguridad.

Uso de mandil de cuero, guantes de cuero y y casco de seguridad y casco de seguridad.

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad y casco de seguridad.

PINTURA Respirador,Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad,protectores auditivos y casco de seguridad.

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad, respirador media cara y casco de seguridad.

protectores auditivos

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad,guantes de cuero anticortes y casco de seguridad.

RECEPCION Y

DESPACHO

RECTIFICADO

SIERRA INDUSTRIAL

TRONZADO

MANDRINADO

LAVADO

MONTAJE Y

DESMONTAJE

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad y casco de seguridad.

METALIZADO

PRENSADO

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad,protectores auditivos y casco de seguridad.

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad y casco de seguridad.

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad y casco de seguridad.

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad,protectores auditivos y casco de seguridad.

Protección facial y ocular de uso obligatorio, zapatos de seguridad,protectores auditivos y casco de seguridad.

TORNERIA

TALADRADRO

ESMERILADO Y

CEPILLADO

SOLDADURA

FRESADO

Page 151: aplicando el método SLP”

137

BIBLIOGRAFÍA

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[2] R. Gutiérrez, Rediseño de la distribución de la planta física del área de producción y almacén de la empresa tubos y metales & cia ltda, Cartagena -Colombia: Universidad de Cartagena, 2018.

[3] D. I. C. Moraga, Propuesta de distribución de planta y de ambiente de trabajo para la nueva instalación de la empresa mv contrucciones ltda de la comuna de llanquihue, Puerto Montt – Chile: Universidad Austral de Chile, 2017.

[4] G. Puma, Propuesta de redistribucion de planta y mejoramiento para la empresa pre fabricados del Austro, Cuenca-Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana, 2016.

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