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PROYECTO DE MEJORA Maura Vargas Angeles Página 1 AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAUDIRECCIÓN ZONAL LIMA - CALLAO Proyecto de Mejora Nivel profesional técnico ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL APLICACIÓN DEL SMED PARA REDUCIR EL TIEMPO DE CAMBIO DE MOLDE EN UNA MÁQUINA INYECTORAAUTORA : Maura Vargas Angeles ASESOR : Ing. Florencio Solís Sara LIMA-PERÚ 2016 V°B° : Ing. José Raulín Narváez Pozo

PROYECTO DE MEJORA€¦ · una determinada máquina, podemos utilizarlo principalmente en locomotoras eléctricas, montacargas eléctricos, elevadores eléctricos. PROYECTO DE MEJORA

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  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 1

    “AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR GRAU”

    DIRECCIÓN ZONAL

    LIMA - CALLAO

    Proyecto de Mejora

    Nivel profesional técnico

    ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL

    “APLICACIÓN DEL SMED PARA REDUCIR EL TIEMPO DE CAMBIO DE

    MOLDE EN UNA MÁQUINA INYECTORA”

    AUTORA : Maura Vargas Angeles

    ASESOR : Ing. Florencio Solís Sara

    LIMA-PERÚ

    2016

    V°B° : Ing. José Raulín Narváez Pozo

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    Maura Vargas Angeles Página 2

    DEDICATORIA

    Primeramente agradezco a Dios por estar siempre

    en mi camino, guiándome y dándome fuerzas para

    cumplir con mis objetivos trazados, asimismo

    agradezco en mi madre y a una persona especial

    que siempre me apoyaron, espero que al leer este

    trabajo sea de su agrado.

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    Maura Vargas Angeles Página 3

    RESUMEN EJECUTIVO

    La empresa Fabrica Nacional de Baterías ETNA S.A se dedica a la fabricación de

    acumuladores eléctricos (baterías automotrices e industriales)

    Los problemas identificados son los siguientes:

    a. Demora en el tiempo en las subidas y bajadas de moldes.

    b. Desorden en el área de Montaje.

    c. No hay programación de disponibilidades de molde.

    Plan propuesto para la solución de estos problemas:

    El plan propuesto para disminuir el exceso de tiempo utilizado para la subida y

    bajada de moldes en las principales máquinas inyectoras es hacer uso del SMED

    (single-minute exchange of die) para poder bajar el tiempo y así incrementar la

    productividad.

    El plan propuesto para que los moldes no estén desordenado, consiste en

    implementar las 5s, con lo cual habrá mayor espacio para que el personal trabaje

    adecuadamente.

    El plan propuesto para que exista una buena programación de molde, se

    implementara el Poka Yoke, ya que es un dispositivo destinado a evitar errores, en

    los cuales el personal hará una buena disponibilidad de moldes y evitar retrasos

    en el montaje de molde.

    Relación beneficio costo:

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 4

    El beneficio/costo anual de 1.73 y el tiempo de recuperación del costo 17 dias. El

    tiempo de ciclo se redujo en 46%, ya que varias de las actividades se realizaran

    en paralelo, cuando la maquina está en funcionamiento.

    INDICE

    I. GENERALIADES DE LA EMPRESA…………………………..

    1.1 RAZÓN SOCIAL……………………………………………………...

    1.2 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, VALORES DE LA EMPRESA

    1.2.1 Misión………………………………………………………………

    1.2.2 Visión………………………………………………………………

    1.2.3 Políticas de calidad………………………………………………

    1.2.4 Filosofía……………………………………………………………

    1.3 PRODUCTOS, MERCADO, CLIENTES…………………………

    1.3.1 Presentación del producto….……………………………………

    1.3.2 Principales clientes y competencia….…………………………

    1.4 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN…………………………

    II. PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA...

    2.1 Identificación del problema técnico en la empresa……………

    2.2 Objetivos del proyecto de innovación y/o Mejora………………

    2.3 Antecedentes del proyecto de innovación y/o Mejora…………

    2.4 Justificación del proyecto de innovación y/o Mejora……………

    2.5 Marco teórico y conceptual…………………………………………

    2.5.1 Fundamento teórico del proyecto de innovación y Mejora…

    2.5.1 Conceptos y términos utilizados…………………………………

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    Maura Vargas Angeles Página 5

    III. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL……………………..

    3.1 Mapa del flujo de valor actual y/o diagrama de proceso actual.

    3.2 Efectos del problema en el área de trabajo o

    en los resultados de la empresa. ………………………………………….

    IV. PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA……………………….

    4.1 Plan de acción de la Mejora propuesta………………………………

    4.2 Consideraciones técnicas, operativas y ambientales

    para la implementación de la mejora…………………………………

    4.3 Recursos técnicos para implementar la mejora propuesta…………

    4.4 Mapa de flujo de valor se la situación mejorada o diagrama de

    proceso mejorado……………………………………………………

    4.5 Cronograma de ejecución de la mejora…………………………….

    4.6 Aspectos limitantes de la implementación de la mejora…………

    4.7 Beneficios Cualitativos de la mejora………………………………

    V. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA………

    5.1 Costos de materiales………………………………………………

    5.2 Costo de mano de obra……………………………………………

    5.3 Costo de máquinas, herramientas y equipos…………………..

    5.4 Otros costos de implementación de la Mejora…………………

    5.5 Costo total de la implementación de la Mejora………………..

    VI. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA……...

    6.1 Beneficio técnico y/o económico esperado de la mejora……………...

    6.2 Relación Beneficio/Costo…………………………………………………

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    Maura Vargas Angeles Página 6

    VII. CONCLUSIONES……………………………………………………..

    7.1 Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación y/o

    Mejora…………………………………………………………………..

    VIII. RECOMENDACIONES……………………………………………….

    8.1 Recomendaciones para la empresa respecto del Proyecto de

    Innovación y Mejora……………………………………………………

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    Maura Vargas Angeles Página 7

    CAPITULO I

    GENERALIDADES DE LA EMPRESA

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    Maura Vargas Angeles Página 8

    1.1 ¿QUIÉNES SOMOS?

    En el año 1933, los Hnos. Peyon García

    crean una nueva Industria en América Latina, la

    industria de los Acumuladores Eléctricos. Así

    nace Electro Talleres Nacionales Asociados que

    años más tarde se transformó en Fábrica

    Nacional de Acumuladores ETNA S.A. El

    objetivo de los fundadores fue abastecer el

    creciente mercado de reposición local que se

    venía incrementando rápidamente con la llegada

    de vehículos procedentes principalmente de

    Europa y EE.UU. Para mediados de los 40’S,

    ETNA operaba en un local ubicado en el distrito

    de Jesús María, ahora cuenta con tres plantas

    PACIFICO-VENTANILLA Y NEON.

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    Maura Vargas Angeles Página 9

    RAZÓN SOCIAL

    Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A.

    RUC

    20100165687

    DOMICILIO LEGAL

    Av. El Pacifico Nº 501-561 Independencia Lima-Perú

    Sucursal (Jr. Neón 5558 – INDUSTRIAL-LOS OLIVOS)

    REPRESENTANTE LEGAL

    El representante legal es el Sr. Atilio Guio

    ACTIVIDAD ECONÓMICA

    Su principal actividad económica es la fabricación de acumuladores

    Eléctricos (baterías)

    UBICACIÓN GEOGRÁFICA

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    Maura Vargas Angeles Página 10

    1.2 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, VALORES DE LA EMPRESA

    1.2.1 MISIÓN

    Exceder las necesidades y expectativas de

    sus clientes, darle valor agregado a sus

    productos y asegurar el cumplimiento de la

    calidad requerida mediante procesos

    enfocados en la mejora continua.

    1.2.2 VISIÓN

    Mantener el liderazgo a nivel nacional en la

    producción y comercialización de

    acumuladores eléctricos, y ampliar su

    presencia en los mercados internacionales.

    Ser una empresa eficiente en términos de

    gestión operativa, administrando

    adecuadamente los recursos y buscando la

    más alta rentabilidad para sus accionistas y

    el mejor ambiente laboral para sus

    trabajadores.

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    Maura Vargas Angeles Página 11

    1.2.3 POLÍTICA DE CALIDAD

    El compromiso y esfuerzo de Fábrica

    Nacional de Acumuladores ETNA S.A.

    se enfoca a la satisfacción y atención

    de sus clientes, cumpliendo en forma

    oportuna con sus requerimientos,

    entregando productos de excelente

    calidad, elaborados con insumos y

    materiales confiable.

    1.2.4 FILOSOFÍA

    ETNA enfrenta el siglo XXI con el

    compromiso de seguir ofreciendo a

    sus clientes un producto de

    excelente calidad, fabricado con

    tecnología de punta, buen respaldo

    técnico y un exigente control de

    calidad, para lo cual capacita

    continuamente a su personal y staff

    con conocimiento experto y

    responsabilidad social.

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    Maura Vargas Angeles Página 12

    1.3 PRODUCTOS, MERCADO, CLIENTES

    1.3.1 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

    Baterías Etna produce la línea más completa de baterías automotrices e

    industriales del tipo tracción fuerza son aquellas que están diseñadas para realizar

    trabajos de desplazamiento al poner en movimiento un motor eléctrico instalado en

    una determinada máquina, podemos utilizarlo principalmente en locomotoras

    eléctricas, montacargas eléctricos, elevadores eléctricos.

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    Maura Vargas Angeles Página 13

    PRODUCTOS:

    BATERÍA ETNA DE ALTO DESEMPEÑO

    Para uso particular, batería sellada de libre mantenimiento,

    compuesto hídrico de calcio y selenio que permite mantener

    la carga ante un uso intensivo diario y con moderado

    kilometraje (18 meses de garantía ó 26 000 km)

    BATERÍA ETNA PROFESIONAL

    Para transporte público y vehículos pesados (taxis, servicios

    públicos, camiones), bajo mantenimiento para lograr su

    duración, con aleaciones de selenio que mantienen la carga

    ante una cantidad alta de arranques por día (1 año de

    garantía ó 6000 km).

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    Maura Vargas Angeles Página 14

    BATERÍA ETNA PLATINIUM

    Vehículos particulares con alto equipamiento como sistemas computarizados,

    sensores, equipos de música sofisticada, etc. Libre mantenimiento, compuesto

    hídrico de calcio y plata, que disminuye la corrosión por el uso intensivo propio de

    estos equipamientos otorgando mayor duración (24 meses de garantía o 35 000

    km), incluye indicador de estado de carga (ojo mágico).

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    Maura Vargas Angeles Página 15

    1.3.2 PRINCIPALES CLIENTES Y COMPETENCIA

    CLIENTES

    TRACCIÓN FUERZA - MINERA

    Compañía Minera Poderosa S.A

    Compañía Minera Buenaventura S.A

    Compañía Minera Caraveli

    Tritón Trading S.A

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    Maura Vargas Angeles Página 16

    COMPETENCIA

    AUTOMOTRICES - PRINCIPALES

    LINEA INDUSTRIAL - PRINCIPALES

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    Maura Vargas Angeles Página 17

    1.4 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

    Baterías ETNA cuenta con un organigrama vertical que en la parte superior

    presenta las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del titular, y

    desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada.

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    Maura Vargas Angeles Página 18

    CAPITULO II

    PLAN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA

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    Maura Vargas Angeles Página 19

    2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO EN LA EMPRESA

    DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE MAESTRANZA

    El área de Maestranza tiene consigo tres sub áreas que son diseño, mecanizado y

    montaje. Nos basaremos en el área de Producción, también interviene el área de

    montaje que son los que se encargan de subir el molde en la inyectora.

    Diseño: se encarga de diseñar las baterías en 2D y 3D utilizando el CAM WORK y

    SOLID WORK.

    Mecanizado: Se encargan de mecanizar los moldes según diseño establecido

    utilizando las máquinas HASS, LEAD WELL Y EROSIÓNADORA.

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    Maura Vargas Angeles Página 20

    Montaje: Se encarga de armar el molde y llevarlo a la máquina inyectora para que

    hagan la subida y bajada de molde y producir las cajas de las baterías.

    MOLDE PARA LA SUBIDA Y BAJADA EN LA MÁQUINA

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    Maura Vargas Angeles Página 21

    INYECTORA

    LADO HEMBRA: También llamada cavidad está en el lado fijo del molde, es

    donde se inyecta el polipropileno y por consiguiente distribuye todo el material en

    el diseño establecido. Este parte del molde trabaja con dos tipos de coladas:

    Colada Caliente: Trabaja con controladores para que el plástico pueda recorrer

    todo la cavidad.

    Colada fría: Ayuda a que el producto se solidifique y salga en un buen estado.

    LADO MACHO Ó NÚCLEO: Esta en el lado móvil del molde, se encaja en la parte

    fija del molde para poder formar el producto.

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    Maura Vargas Angeles Página 22

    ORGANIGRAMA

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 23

    PRINCIPALES TAREAS:

    -Cotizaciones

    -Requerimientos en el ERP

    -Hacer indicadores de los tiempos de las subidas y bajadas del molde, correctivos

    y disponibilidades mediante una solicitud de trabajo por PCP.

    -Planificación de trabajos de mecanizados mediante un Gantt en Excel.

    -Hacer indicadores de las máquinas mecanizadoras (su disponibilidad).

    LLUVIA DE IDEAS

    Demora en los tiempos de subida y bajada de moldes.

    Falta orden en el área de montaje.

    No se programa las disponibilidades de molde (para que suba a la máquina

    inyectora).

    Falta de mantenimiento a las bombas de la inyectora.

    Falla de controladores en molde de colada caliente.

    No se atienden los pedidos a PCP a tiempo.

    Algunas herramientas deterioradas.

    Muchas urgencias en compra de repuestos.

    Falta de personal calificado y capacitado.

    Demora en la compra de repuestos.

    Personal no utiliza un principal implemento de seguridad la Faja.

    Falta de motivación al personal.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 24

    Falta de anaqueles para los moldes.

    No se cumple con el procedimiento de subida y bajada de molde.

    Falta personal para el área.

    CLASIFICACIÓN DE LLUVIAS DE IDEAS POR FENÓMENOS

    MÁQUINA

    Demora en el tiempo de la subida y bajada de moldes

    No se atienden los pedidos de PCP a tiempo

    Falta de mantenimiento a las bombas de las máquinas inyectoras

    Falla de controladores en molde de colada caliente

    CONTROL

    No se programa las disponibilidades de molde (para que suba a la máquina

    inyectora).

    Falta orden en el área de Montaje

    No se cumple con el procedimiento de subida y bajada de moldes

    PERSONAL

    Personal no utiliza un principal implemento de seguridad (faja)

    Falta de personal calificado y capacitado

    Falta de personal para el área

    Falta de motivación al personal

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 25

    MATERIAL

    Algunas herramientas deterioradas

    Muchas urgencias en compras de repuestos

    Demora en compra de repuestos

    Falta de anaqueles para los moldes

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    Maura Vargas Angeles Página 26

    DIAGRAMA DE ISHIKAWA POR FENÓMENOS

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 27

    DIAGRAMA DE PARETO

    Procederemos a realizar el diagrama de PARETO en el cual representaremos el máximo problema. Identificando

    problemas a analizar.

    ENCUESTA O PUNTUACIÓN:

    La encuesta se realizó a personal del área de Montaje y Matricera.

    Sr. Julio Condori – Jefe de Diseño y desarrollo

    Sr. Fernando Guevara – Jefe de Montaje

    Sr. Richard Tovar– Técnico Dibujante

    DIAGRAMA DE PARETO (POR FENÓMENOS)

    Para la elaboración del diagrama de Pareto por fenómenos, se realizó una encuesta nuestro personal del trabajo ya

    antes mencionado.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 28

    GRÁFICO PARETO POR FENÓMENOS

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 29

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 30

    ANÁLISIS

    Se atacará el problema con mayor porcentaje que es demora en el tiempo de subida y bajada de molde, 28%.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 31

    DIAGRAMA DE ISHIKAWA POR HECHOS:

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 32

    DIAGRAMA DE PARETO POR HECHOS

    Para la elaboración del diagrama de Pareto por hechos, se realizó una encuesta al

    personar ya antes mencionado.

    PONDERACIÓN A CRITERIO

    Para la realización de la tabulación se realizó una ponderación.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 33

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 34

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 35

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 36

    Se procederá a mejorar los siguientes problemas:

    Demora en el montaje de molde (30%)

    Desorden en la ubicación de los molde en el área de Montaje (26%)

    No se programa las disponibilidades de moldes (para que entre a la

    máquina inyectora) (23%).

    2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y /O MEJORA

    2.2.1 OBJETIVO GENERAL

    Disminuir el tiempo de cambio de molde, eliminando tiempos muertos e

    incrementando la productividad en una máquina inyectora.

    2.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

    1. Reducir tiempos de montaje (subida y bajada de molde) Disminuir los

    tiempos de subida y bajada de molde (montaje), alistamiento de una

    máquina inyectora para que pueda producir correctamente, aplicando la

    técnica SMED.

    2. Ordenar el área de montaje

    Ordenar el área de montaje, los moldes del área están fuera de su lugar y

    eso no da espacio al operario realizar su trabajo en menos tiempo, lo cual

    se aplicara las 5s para las herramientas principales.

    3. Programar las disponibilidades de molde

    Aplicar el sistema POKA YOKE, que es un dispositivo que evita errores en

    un molde antes que el molde sea llevado a la máquina inyectora, y el

    resultado será que podrán programar una disponibilidad de molde.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 37

    2.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O

    MEJORA

    CUC CAB(2005) en su tesis APLICACIÓN DE LA TÉCNICA SMED EN LA

    FABRICACIÓN DE ENVASES AEROSOLES concluye que “SMED es una

    técnica de optimización para el cambio de herramentales de máquinas en

    líneas de producción; enfoca su atención en acortar los tiempos preparación y

    en consecuencia mejora la flexibilidad de las líneas para cumplir las demandas

    cada día más exigentes de los clientes”.

    En ETNA, se tiene la experiencia del sr. Julio Condori, jefe de montaje y

    técnico dibujante, para la elaboración de la mejora del SMED.

    Se ha elaborado indicadores en los cuales se puede apreciar cuanto se

    demora cada subida y bajada de molde, en lo cual se tiene una data de enero

    a Diciembre del 2015, cada subida y bajada de molde toma una tiempo de más

    de 80 min, lo cual se hace un indicador mensual para ver la tendencia de las

    subidas y bajadas de molde.

    CUC CA(2005): Bhttp://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1361_IN.pdf

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 38

    2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O

    MEJORA

    La aplicación de la herramienta del Lean Manufacturing, Single Minute Exchange

    of Die (SMED), ayudará a reducir los tiempos que no generan valor productivo,

    disminuyendo el tiempo de montaje, todo esto es para la optimización de tiempos

    y reducción de costos por mano de obra o máquina parada, mejorando de esa

    manera la productividad del Área.

    2.5 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

    2.5.1 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PROYECTO DE

    INNOVACIÓN Y MEJORA

    Lean Manufacturing

    Lean Manufacturing (‘producción ajustada’, ‘manufactura esbelta’, ‘producción

    limpia’ o ‘producción sin desperdicios’) es un modelo de gestión enfocado a la

    creación de flujo para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando

    para ello los mínimos recursos necesarios: es decir ajustados.

    La creación de flujo se focaliza en la reducción de los siete tipos de "desperdicios"

    en productos manufacturados:

    Sobre-producción

    Tiempo de espera

    Transporte

    Exceso de procesados

    Inventario

    Movimientos

    Defectos

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 39

    SMED

    El SMED (Single Minute Exchange of Die), es un método y conjunto de técnicas

    que hacen posible realizar las operaciones de cambios de Útiles y preparación de

    máquinas en menos de 10 min.

    En 1950 Shigeo Shingo descubrió que

    había dos tipos de operaciones:

    INTERNAS: Deben realizarse con la

    máquina parada.

    EXTERNAS: Pueden realizarse con la

    máquina en marcha.

    Puede no ser posible alcanzar el rango de

    medición de diez minutos para todo tipo de preparación de máquinas, pero el

    SMED reduce dramáticamente los tiempos en casi todos los casos.

    BENEFICIOS DEL SMED

    Alguno de los beneficios que comporta son:

    • Reducir el tiempo de preparación y pasarlo a tiempo productivo

    • Reducir el tamaño del inventario

    • Reducir el tamaño de los lotes de producción

    • Producir en el mismo día varios modelos en la misma máquina o línea de

    producción

    • Reducir los costos

    Reducir el tiempo de entrega Habitualmente la mejora de tiempo de cambio de

    útiles y preparación, consiste en tres ideas básicas.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 40

    • La producción de grandes lotes disminuye el efecto del tiempo de preparación

    de máquina y reduce las horas hombre por unidad producida, La combinación de

    operaciones de preparación ahorra tiempo de preparación y conduce a un

    incremento de la eficacia y la capacidad de producción.

    • La destreza que se requiere para los cambios de útiles y herramientas puede

    adquirirse a través de la práctica y una larga experiencia.

    • La producción en grandes lotes incrementa el nivel de inventarios. Deben

    calcularse los lotes económicos y las cantidades de inventario que quedan en

    consecuencia.

    Estrategias que implican destreza

    En las operaciones tradiciones de fabricación, las operaciones de cambio de

    útiles eficientes requieren dos cosas:

    -Conocimiento relativo de la estructura y función de la maquinaria y equipo, así

    como una familiaridad completa con las herramientas.

    -Destreza en montar y desmontar estos elementos, y también medir, centrar,

    ajustar y calibrar después de las operaciones de ensayo.

    https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing

    http://es.slideshare.net/saoryy/smed-single-minute-exchange-of-die-

    cambios-rpidos-de-productos

    https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturinghttp://es.slideshare.net/saoryy/smed-single-minute-exchange-of-die-cambios-rpidos-de-productoshttp://es.slideshare.net/saoryy/smed-single-minute-exchange-of-die-cambios-rpidos-de-productos

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 41

    LAS 5’S

    Es una práctica de Calidad ideada en Japón

    referida al “Mantenimiento Integral” de la

    empresa, no sólo de maquinaria, equipo e

    infraestructura sino del mantenimiento del entorno

    de trabajo por parte de todos.

    En Ingles se ha dado en

    llamar “housekeeping” que traducido es “ser amos

    de casa también en el trabajo”.

    Es una técnica que se aplica en todo el mundo

    con excelentes resultados por su sencillez y

    efectividad.

    Su aplicación mejora los niveles de:

    Calidad.

    Eliminación de Tiempos Muertos.

    Reducción de Costos.

    La aplicación de esta Técnica requiere el compromiso personal y duradero para

    que nuestra empresa sea un auténtico modelo de organización, limpieza,

    seguridad e higiene.

    http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm

    http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 42

    POKA YOKE

    Un Poka Yoke (en japonés, literalmente a prueba de errores) es un

    dispositivo destinado a evitar errores;

    Algunos autores manejan el poka yoke como un sistema anti-tonto el cual

    garantiza la seguridad de los usuarios de cualquier maquinaria, proceso o

    procedimiento, donde se encuentren relacionados, evitando accidentes de

    cualquier tipo, que originarían piezas mal fabricadas si siguieran en proceso con

    el consiguiente costo.

    Estos dispositivos fueron introducidos en Toyota en la década de los 60’s, por el

    ingeniero Shingeo Shingo dentro de lo que se conoce como Sistema de

    Producción Toyota (TPS).

    Aunque con anterioridad ya existían Poka Yoke, no fue hasta su introducción

    en Toyota cuando se convirtieron en una técnica, hoy común, de calidad.

    Afirmaba Shingo que la causa de los errores estaba en los trabajadores y los

    defectos en las piezas fabricadas se producían por no corregir aquéllos.

    Consecuente con tal premisa cabían dos posibilidades u objetivos a lograr con el

    Poka-Yoke:

    1. Imposibilitar de algún modo el error humano; por ejemplo, los cables

    para la recarga de baterías de teléfonos móviles y dispositivos de corriente

    continua.

    2. Resaltar el error cometido de tal manera que sea obvio para el que lo

    ha cometido; por ejemplo, cuando un trabajador ha de montar dos pulsadores

    en un dispositivo colocando debajo de ellos un muelle; para evitar la falta de éste

    último en alguno de los pulsadores se hizo que el trabajador cogiera antes de

    cada montaje dos muelles de la caja donde se almacenaban todos y los

    depositase en una bandeja o plato; una vez finalizado el montaje, el trabajador

    se podía percatar de inmediato del olvido con un simple vistazo a la bandeja.

    http://www.gestiopolis.com/poka-yoke-tecnica-de-calidad-para-la-mejora-continua/

    http://www.gestiopolis.com/poka-yoke-tecnica-de-calidad-para-la-mejora-continua/

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    Maura Vargas Angeles Página 43

    2.5.2 CONCEPTOS Y TERMINOS UTILIZADOS

    SMED (Single Minute Exchange of Die), es un método y conjunto de técnicas que

    hacen posible realizar las operaciones de cambios de Útiles y preparación de

    máquinas en menos de 10 min.

    GANTT: Es una herramienta que le permite al usuario modelar la planificación de

    las tareas necesarias para la realización de un proyecto.

    INSTALACION: Hace referencia a una estructura que puede variar en tamaño y

    está dispuesta de manera particular para cumplir un objetivo específico.

    MÁQUINA INYECTORA:

    La maquinaria de inyección es usada para

    fabricar diferentes tipos de productos sólidos

    mediante la inyección directa del plástico

    para formar el producto.

    Entre los productos que pueden ser

    fabricados con la maquinaria de inyección se encuentran envases, botellas de

    plástico, utensilios domésticos, tapas y cualquier objeto de plástico.

    http://www.inyectorasplastico.com/

    http://www.inyectorasplastico.com/

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    Maura Vargas Angeles Página 44

    CAPITULO III ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

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    Maura Vargas Angeles Página 45

    3.1 DIAGRAMA DEL PROCESO ACTUAL

    PROBLEMA 1: SITUACIÓN ACTUAL

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    Maura Vargas Angeles Página 46

    En este caso se utiliza el DAP por el motivo de la implementación del

    SMED, el cual nos muestra las esperas, transportes y procesos que se dan

    en la subida y bajada de un molde (montaje).

    Como se puede observar, en la actualidad para colocar las mangueras de

    agua de refrigeración el operario invierte 30 min de su tiempo lo cual es el

    tiempo más elevado en un montaje de molde en la máquina inyectora 280.

    DIAGRAMA DE SPAGHETTI

    Se puede observar los movimientos del operario al hacer el cambio de

    molde.

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    Maura Vargas Angeles Página 47

    PROBLEMA 2 SITUACIÓN ACTUAL

    Se necesita la aplicación de las 5´S, debido a que al Área presenta el

    estado de sus herramientas en mal estado, y sus moldes desordenados lo

    cual reduce espacio, todo ello con el fin de implementar la mejora.

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    Maura Vargas Angeles Página 48

    PROBLEMA 3 SITUACIÓN ACTUAL

    No están diferenciadas las preparaciones internas (trabajos realizados

    mientras la máquina está detenida) y externa (trabajos que pueden

    realizarse mientras la máquina está en funcionamiento).

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    Maura Vargas Angeles Página 49

    PROBLEMA 4

    SITUACIÓN ACTUAL

    No hay una buena programación de disponibilidad de molde. Ya que el jefe

    de montaje espera a PCP que asigne que molde se va a subir, para recién

    armarlo y esté listo, lo cual a veces hay prioridades y se tiene que dejar de

    hacer un trabajo para hacer lo prioritario.

    3.2 EFECTOS DEL PROBLEMA EN EL ÁREA DE TRABAJO O EN

    LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

    SITUACIÓN ACTUAL

    Una subida y bajada de molde equivale a su tiempo productivo de 149 min

    de los cuales la demora mas significante es la colocación de mangueras

    que consta de 14 conexiones que equivale a 30 min del tiempo total del

    ciclo, que es demaciado tiempo para hacer una subida de molde lo cual

    contamos con operarios de turno de 8 horas y descontando sus 45 min de

    refrigerio y (hay 3 turnos al dia).

    En cuanto a las herramientas en mal estado y los moldes desordenados en

    el área de montaje perjudica a que los operarios tengan espacio para que

    puedan hacer la disponibilidad de molde, ya que los operarios se demoran

    en sacar los moldes porque estan desordenados y pesan toneladas.

    En los procedimientos actuales, los efectos mas significativos son los

    tiempos muertos en el proceso, lo cual se debe a que no se invierte

    correctamente el tiempo del operario y la máquina, pues hay actividades

    que se pueden realizar cuando la maquina esta en funcionamiento, un claro

    ejemplo es preparar las herramientas que se va utilizar en una subida y

    bajada de molde, tambien hay tiempos que se deben reducir, por ejemplo

    en las conexiones de mangueras.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 50

    Respecto a la falta de programacion de disponibilidad de molde es debido a

    que hay muchas prioridades por parte de PCP, ya que si se esta trabajando

    con un molde que esta planificado, hay dias que vienen prioridades de

    molde y no se cumple con la programación.

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    Maura Vargas Angeles Página 51

    CAPITULO IV

    PROPUESTA TÉCNICA DE LA MEJORA

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    Maura Vargas Angeles Página 52

    4.1 PLAN DE ACCIÓN DE LA MEJORA PROPUESTA

    REDUCIR EL TIEMPO DE MONTAJE DE MOLDE

    Implementar el Método del SMED, siguiendo los siguientes 7 pasos:

    Realizar 5´S

    Aplicar Gembutsu Gemba

    Separar las operaciones internas de las externas

    Convertir operaciones internas en externas

    Reducir el tiempo de las operaciones internas

    Estandarizar el nuevo procedimiento

    Aplicar el sistema Poka Yoke

    PASO 1

    APLICACIÓN DE 5´S

    Las actividades de Organización-Orden-Limpieza-Estandarización y Disciplina son

    esenciales y fundamentales para una correcta y óptima puesta en funcionamiento

    del sistema SMED.

    El encontrar rápidamente las herramientas, disponer de todos los equipos y

    lugares de trabajo en estado de limpieza, y el tener elementos visuales que

    permitan un mejor ajuste, son beneficios que trae consigo la aplicación sistemática

    de las Cinco “S”. Para ello realizaremos lo siguiente:

    1. Seiri - Clasificación (Ordenar O Clasificar)

    Primero se separará los elementos que son necesarios en el área de trabajo,

    luego los innecesarios y se desprenderá de estos últimos, evitando que

    vuelvan a aparecer.

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    Maura Vargas Angeles Página 53

    Ejemplo:

    Innecesarias:

    - Herramientas en mal estado, obsoletas, etc.

    - Accesorios deteriorados.

    - Moldes fuera de su lugar.

    2. Seiton - Orden (Situar necesarios)

    - Se separa los moldes por Porta moldes, y sus accesorios en Anaqueles.

    3. Seiso - Limpieza (Suprimir suciedad)

    - Se limpiará todo el casillero de las herramientas y herramientas de grasa,

    desperdicios de trapos, empaques, etc.

    4. Seiketsu – Estandarización (Señalizar anomalías)

    - Se Colocará cada herramienta, según nombre y medida, de esta manera

    será más identificarlas y detectar la perdida de herramientas solo al

    visualizar el estante.

    5. Shitsuke - Mantenimiento de la disciplina (Seguir mejorando)

    Se procederá a verificar que se cumpla lo establecido, mediante a un reporte

    diario utilizando un Check List de cada molde que se va a subir, el cual será

    realizado por el operario encargado del Montaje.

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    Maura Vargas Angeles Página 54

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    Maura Vargas Angeles Página 55

    PASO 2

    IDENTIFICAR LAS OPERACIONES

    Aplicar Gembutsu Gemba mediante un registro el cual detalla las

    actividades que se realizan en la máquina inyectora 280 para hacer una

    subida y bajada de molde.

    Para ello se hizo una toma de tiempos de las actividades efectuadas por el

    personal a cargo del cambio, así como también se conversó con el personal

    operario para determinar cualquier condición que no tenga valor agregado

    para ellos.

    TABLA 1: HOJA DE ESTUDIO DE LA MÁQUINA INYECTORA 280

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    Maura Vargas Angeles Página 56

    PASO 3

    SEPARAR LAS OPERACIONES INTERNAS DE LAS EXTERNAS:

    A continuación se visualiza una tabla en la cual muestra la clasificación de las

    actividades de una subida y bajada de molde, estas serán internas o externas

    según se realicen en la actualidad.

    TABLA 2: IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS

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    Maura Vargas Angeles Página 57

    PASO 4

    CONVERTIR OPERACIONES INTERNAS EN EXTERNAS

    Durante la subida y bajada de molde estamos evaluando que actividades se

    hacen internamente y externo, de lo cual se convertirá actividades internas en

    externas para el montaje del molde.

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    Maura Vargas Angeles Página 58

    PASO 5

    REDUCIR Y/O ELIMINAR TIEMPO DE OPERACIONES INTERNAS

    SUBIDA Y BAJADA DE MOLDE

    Para ello se tomara las siguientes medidas:

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    Maura Vargas Angeles Página 59

    PASO 6

    ESTANDARIZAR EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

    Para ello se creara un documento escrito con la secuencia de trabajos mejorada,

    el cual será revisado y aprobado por el Jefe de Diseño y Desarrollo.

    PASO 7

    COMPROMETER AL OPERARIO CON EL SISTEMA POKA YOYE

    Implementar como apoyo el sistema POKA YOKE, para asegurar el cumplimiento

    de la mejora, tenemos que evitar errores al momento de subir el molde para ello,

    se tendrá que limpiar y verificar bien los moldes que se van a subir a la máquina

    inyectora para ello se lograra cumplir con la planificación Disponibilidad de moldes:

    RUTINA DE TRABAJOS:

    Tomando como base el nuevo procedimiento creado gracias a la mejora, se

    capacitará al personal que se encargara del montaje del molde de forma que este

    se convierta en un hábito para el operario lo realice de forma continua. Esta

    capacitación se realizará una vez a la semana en la Sala de Producción.

    PLANTEAR OBJETIVOS:

    Se le explicara el nuevo procedimiento al operario y se le motivara para que

    ejecute la mejora, de tal forma que se involucre con los objetivos de la empresa

    convirtiéndose en los suyos propios, para ello se les mostrará mediante

    indicadores como va el tiempo de subida y bajada de moldes y como resultado

    conseguir que el mismo supervise su trabajo buscando que siempre sea de

    calidad.

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    Maura Vargas Angeles Página 60

    COACH:

    El supervisor ayudara y guiara al operario, para que este realice el nuevo

    procedimiento de forma efectiva. Se darán charlas de inducción.

    SEGUIMIENTO:

    El supervisor evaluará al operario, dialogara con él, de tal forma que se realice la

    mejora y se busque de aumentar el beneficio de la misma al máximo.

    4.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y

    AMBIENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

    MEJORA

    Diagrama de Análisis de Proceso (DAP), es la representación gráfica de

    la secuencia de todas las operaciones, transporte, inspecciones, demoras y

    los almacenamientos que ocurren durante un proceso o procedimiento.

    Comprende toda la información que se considera deseable para el análisis

    tal como tiempo necesario y distancia recorrida.

    Las 5’s buscan generar un ambiente de trabajo que además de ser

    congruente con la calidad total, brinda al ser humano la oportunidad de ser

    muy efectivo, ya que abarca el mejoramiento de las condiciones mentales

    de quien se apega a esta metodología.

    Single Exchange Minute of Die (SMED) es la metodología de Lean

    Manufacturing, la cual busca reducir los tiempos de alistamiento de

    máquina. Disminuyendo los tiempos de ciclo de producción.

    Poka Yoke, es una técnica de calidad que se aplica con el fin de evitar

    errores en la operación de un sistema.

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    Maura Vargas Angeles Página 61

    4.3 RECURSOS TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAR LA MEJORA

    PROPUESTA

    Paso 1

    Para la implementacion de las 5’S en el área de Montaje.

    Mano de obra, materiales como los siguientes:

    2 Operario

    1 Ayudante

    1 Auxiliar

    Tiempo (5.75 horas)

    Thinner, trapos, pintura Gloss, Plumón Indeleble y pernos c 5/8 mm * 3

    1/2

    Impresiones en papel

    Electricidad para la computadora

    Pasos 2 al 6

    Para implementar el SMED, nesesitaremos lo siguiente:

    Tiempo (3.3 horas)

    Papel

    Electricidad

    Computadora

    Montacarga

    Paso 7

    Para implementar el metodo Poka Yoke necesitaremos lo siguiente:

    Tiempo (5.45 horas)

    Papel

    Computadora

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    Maura Vargas Angeles Página 62

    4.4 DIAGRAMA DE PROCESO MEJORADO

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    Maura Vargas Angeles Página 63

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    Maura Vargas Angeles Página 64

    ACTUAL

    Se tiene el molde con 14 mangueras que serán 14 conexiones lo cual se lleva el

    mayor tiempo en el DAP (30 min), toma tiempo porque al momento de subir el

    molde se hace las conexiones, también la máquina inyectora se observa muy

    desordenada en la parte trasera ya que hay muchas mangueras

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 65

    MEJORADO

    Para ello se hará el uso de 2 Manifold lo cual las conexiones serán internas en el

    molde y al momento que se suba el molde solo será 4 conexiones con la máquina

    inyectora lo cual llega a 8 min, y podemos observar que la parte trasera de la

    máquina esta ordenada.

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    Maura Vargas Angeles Página 66

    ACTUAL

    Se coloca las bridas (ajustadores del molde) y los pernos, esta actividad nos toma

    20 min ya que las tapas de los moldes son pequeñas y se tiene que adicionar

    BRIDAS para poder ajustar el molde con la máquina inyectora.

    MEJORADO

    Para mejorar ese tiempo se hizo la fabricación de tapas de fierro para el molde,

    para que no sea necesario el uso de bridas, sino poner al instante los pernos para

    poder fijar el molde con la máquina inyectora, ahora es nos toma 5 min.

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    Maura Vargas Angeles Página 67

    DIAGRAMA DE SPAGHETTI

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    Maura Vargas Angeles Página 68

    TENDENCIA DEL TIEMPO DE CAMBIO DE MOLDE EN LA

    MÁQUINA 280

    Hemos escogido la máquina que más productos produce que es la INYECTORA

    280, la cual podemos ver los resultados en la tendencia de cambio de molde.

    ENERO

    Este es la tendencia del mes de enero del 2016 nos podemos dar cuenta que el

    tiempo de cambio de molde han bajado, la línea verde es 80 min (nuestro tope que

    no debemos pasarnos), la línea roja es nuestra planificación que queremos llegar,

    en el cual no podemos dar cuenta que hemos disminuido el tiempo del cambio de

    molde y así podemos ver las tendencias hasta Abril.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 69

    FEBRERO

    MARZO

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 70

    ABRIL

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    Maura Vargas Angeles Página 71

    Teniendo en cuenta que cada 31 segundos se fabrica 1 caja de batería en la

    máquina inyectora 280, en el cual por cada 0.52 min se fabrica una caja durante

    las 24 horas, si no parara la máquina su fabricación sería de 2787 cajas.

    DAP ACTUAL

    Se sabe que tenemos 4 cambio de moldes al día, lo cual se descuenta ese tiempo

    cada molde nos toma 149 min como son 4 es un total de 596 min, donde mi

    tiempo disponible seria 844 min de fabricación en el cual la máquina producirá

    1634 cajas.

    DAP MEJORADO

    Podemos observar que una máquina inyectora estaba fabricando 1634 cajas, pero

    ahora implementando el SMED se incrementó a 2168 cajas fabricando 534 cajas

    de más.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 72

    Si una caja nos costara 15 soles la fabricación, en el DAP ACTUAL

    ganábamos S/24 503.23 soles diario, pero ahora actualmente en el DAP

    MEJORADO ganamos S/32 516.13 soles diarios, lo cual nos refleja que si

    antes trabajábamos en un 59%, ahora trabajamos en 78% para elevar la

    productividad de la empresa.

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    Maura Vargas Angeles Página 73

    4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA MEJORA

    Como se puede apreciar en la siguiente figura adjunta, se muestra los pasos que se han tenido que seguir

    para la elaboración del proyecto de mejora, desde la fecha de comienzo del proyecto hasta la fecha que se

    culminará. Se ha elaborado este planeamiento mediante un DIAGRAMA DE GANTT, debido a que esta es la

    mejor forma de planear y organizar el tiempo a utilizar, de tal manera que nos mostrará la programación.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 74

    4.6 ASPECTOS LIMITANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN

    La empresa BATERIAS ETNA S.A. dio las facilidades necesarias para

    realizar el proyecto, brindando información, prestando sus instalaciones

    para la mejora.

    4.7 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA DE MEJORA

    Orden y limpieza en el área de montaje.

    Reducción de tiempo de Montaje.

    Transformación tiempo no productivo en tiempo productivo.

    Reducción de tiempos de ciclo de producción.

    Estandarización de procesos.

    Mejor control de los procesos.

    Reducción de Lead time.

    Personal capacitado y motivado para realizar un buen trabajo.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 75

    CAPITULO V

    COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 76

    5.1 COSTO DE MATERIALES IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5’S

    IMPLEMENTACIÓN DEL SMED

    IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA POKA YOKE

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 77

    COSTO TOTAL DE MATERIALES

    5.2 COSTO DE MANO DE OBRA

    MANO DE OBRA DE LA IMPLEMENTACION DE 5’S EN EL ÁREA DE

    MONTAJE

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 78

    MANO DE OBRA DE LA IMPLEMENTACION DE SMED

    MANO DE OBRA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA POKA

    YOKE

    COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 79

    5.3 OTROS COSTOS DE IMPLENTACIÓN DE LA MEJORA

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 80

    5.4 COSTO TOTAL DE LA IMPLENTACIÓN DE LA MEJORA

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 81

    CAPÍTULO VI

    EVALUACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA DE LA MEJORA

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 82

    6.1 BENECIO TÉCNICO Y/O ECONÓMICO ESPERADO DE LA

    MEJORA

    Técnicamente tendremos procesos controlados y estandarizados.

    Se lograron reducir los tiempos de colocar las mangueras de refrigeración en

    la máquina y ampliar las tapas de las placas para no hacer uso de las bridas

    en 46% siendo un total de 69 minutos de REDUCCIÓN.

    Se redujeron las actividades internas en 53%, siendo solo 69 minutos que se

    demora el operario en realizar operaciones con la máquina parada.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 83

    El tiempo de ciclo se redujo en 46%, teniendo como resultado más CAMBIOS

    DE MOLDE, ya que varias de las actividades se realizaran en paralelo, cuando

    la maquina está en funcionamiento.

    El beneficio a obtener es de S/ 6 540.63 soles

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 84

    6.2 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

    Por cada sol que cuesta la mejora se recupera el sol y se optimiza S/0.73.

    TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL COSTO

    El costo de la mejora se recuperará en 17 días.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 85

    CAPITULO VII

    CONCLUSIONES

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 86

    7.1 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS DEL

    PROYECTO DE INNOVACION Y/O MEJORA

    De acuerdo a la evaluación realizada a la empresa Baterías Etna se concluye lo

    siguiente:

    Con la implementación de la mejora se tendrá más subidas y bajadas de

    molde (montaje), lo cual mensualmente se verá mediante indicadores.

    Se atenderá con más puntualidad las tareas y principalmente las

    Disponibilidades de Molde para que suba a la máquina.

    Mejorar la confianza de las demás áreas para con nosotros.

    Las charlas instructivas dirigidas al personal permitirán la concientización

    y elevar el nivel de conocimiento de los empleados en manejo,

    ordenamiento de los procesos.

    Se alcanzarán significativos niveles de productividad.

    Se comprometerá al operario con la mejora.

    Nuestros clientes estarán más satisfechos.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 87

    CAPITULO VIII

    RECOMENDACIONES

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    Maura Vargas Angeles Página 88

    8.1 RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA RESPECTO

    A LA APLICACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA

    Para visualizar los cambios de las propuestas antes mencionadas, cada

    trabajador debe tener una disciplina de orden y cumplimiento.

    A la implementación de las 5´S, se aconseja realizar un inventario de las

    herramientas y materiales más importantes para una subida de molde,

    ya que una máquina no puede quedar mucho tiempo parada.

    Después de la implementación del SMED, llevar un control del

    cumplimiento de la mejora, y ponerlo en un lugar donde los operarios

    que están encargados de cada montaje pueda visualizar el Proceso

    mejorado.

    Mantenerse constantemente capacitado para desempeñar nuevas ideas

    de mejora y organización, para beneficio de la empresa.

    Realizar este estudio en las diferentes máquinas mediante indicadores

    para ver cuantas subidas tenemos mensualmente.

    En las capacitaciones, motivar a los operarios para que se sientan

    identificados con la empresa y sus objetivos, incluir videos

    motivacionales, junto con reflexiones de cómo realizar mejor ciertos

    procesos.

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 89

  • PROYECTO DE MEJORA

    Maura Vargas Angeles Página 90

    REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

    https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing

    http://es.slideshare.net/saoryy/smed-single-minute-exchange-of-die-

    cambios-rpidos-de-productos

    http://mtmingenieros.com/knowledge/que-es-smed/

    http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm

    http://www.inyectorasplastico.com/

    https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturinghttp://es.slideshare.net/saoryy/smed-single-minute-exchange-of-die-cambios-rpidos-de-productoshttp://es.slideshare.net/saoryy/smed-single-minute-exchange-of-die-cambios-rpidos-de-productoshttp://mtmingenieros.com/knowledge/que-es-smed/http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htmhttp://www.inyectorasplastico.com/